Universidad Tecnológica de Querétaro Firmado digitalmente por Universidad Tecnológica de Querétaro Nombre de reconocimiento (DN): cn=Universidad Tecnológica de Querétaro, o=UTEQ, ou=UTEQ, email=admin@uteq.edu.mx, c=MX Fecha: 2014.09.09 18:56:42 -05'00' UNIVERCIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO Nombre del Proyecto: “IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA SMED EN EL AREA DE MONTAJE DE MOLDE” Empresa: KOSTAL MEXICANA S.A DE C.V. Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de: TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROCESOS INDUSTRIALES AREA PLASTICOS Presenta: DAVID HERNANDEZ ULAJE Asesor de la UTEQ Asesor de la organización Ing. Alejandro Garay Cruces Ing. Jesús Rafael Rodríguez García Santiago de Querétaro, Qro. septiembre del 2014 Resumen El siguiente proyecto consistió en la reducción de los tiempos de paro de maquina en el cambio de molde de una maquina de inyección de plástico. Con una serie de actividades las cuales son la implementación de 5’s en carpetas de documentación de molde a cambiar, implementar conexiones rápidas en las salidas hidráulicas, etiquetas de identificación rápida para cambio de termorreguladores, delimitación de espacio para precalentamiento de el molde a montar, y por ultimo creación e implementación de dispositivo regaderas. Gracias a la implementación de estas actividades y dispositivos logramos la reducción de tiempo en un 20% lo cual se convierte en mayores ganancias para la empresa. Estos resultados fueron muy satisfactorios para la empresa. 2 Description: The company where I am doing my internship is called kostal, it is a big international company located here in Queretaro. There are several buildings which are different areas of the company and three big and spacious warehouses. My immediate boss is Mr. Rafael Rodriguez, he is a very skilled and experienced in the fiel. He is also very nice and always willing to help. He is short and a little chubby and has short black hair. David Hernández Ulaje 3 Índice Pagina Resumen…………………………………………………………………….. 2 Description…………………………………………………………………… 3 Índice…………………………………………………………………………. 4 I.- INTRODUCCION………………………………………………………... 5 II.- ANTECEDENTES………………………………………………………. 6 III.- JUSTIFICACION……………………………………………………….. 15 IV.- OBJETIVOS…………………………………………………………….. 16 V.- ALCANCE……………………………………………………………….. 17 VI.- ANALISIS DE RIESGO ……………………………………………….. 18 VII.- FUNDAMENTACION TEORICA…………………………………….. 19 VIII.- PLAN DE ACTIVIDADES……………………………………………. 33 IX.- RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS………………………….. 34 X.- DESARROLLO DEL PROYECTO……………………………………. 35 XI.- RESULTADOS OBTENIDOS………………………………………… 41 XII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………… 42 XIII.- BIBLIOGRAFIA 4 I.- Introducción En el siguiente reporte de estadía se muestran las actividades para la reducción del tiempo de cambio de moldes. Se explica paso por paso todas estas actividades que se realizaron para poder llegar al objetivo deseado. Esto es de gran importancia para la empresa ya que el reducir el tiempo de cambio de molde le da a la empresa una mayor eficiencia en sus procesos y mayores ganancias. Al igual que para los técnicos montadores que son los que realizan esta actividad, la realizan con mayor facilidad y comodidad. El perfil que nos proporciono la universidad es el siguiente: El perfil del egresado corresponde a las necesidades planteadas por el sector productivo y social, a través de la realización de estudios de factibilidad, Análisis Situacional de Trabajo (AST) y el desarrollo de planes y programas de estudios basados en competencias profesionales. Asimismo, los planes y programas de estudio se actualizan de manera periódica, de acuerdo con las necesidades del entorno y los avances económico, social, ambiental y tecnológico. 5 II.- Antecedentes II. I.- Antecedentes de la empresa KOSTAL Mexicana, S.A. de C.V. (komex 1) Acceso II, No. 36, Fracc. Industrial Benito Juárez 76120 Querétaro, Qro. El Grupo Kostal es una empresa familiar independiente que fue fundada en 1912 con sede central en Lüdenscheid (Alemania). Las actividades principales del grupo incluyen el desarrollo y la producción de productos electrónicos (mecatrónicos). y electromecánicos Muchas empresas importantes, particularmente todos los líderes de producción de automóviles, forman parte de nuestros clientes. 6 Para ofrecer a estos clientes la experiencia internacional de una empresa con estructura global y a su vez dar la flexibilidad de una empresa familiar de tamaño medio, trabajan en 39 emplazamientos mundiales unos 14.403 colaboradores, garantizando competencia y flexibilidad cerca del cliente. El grupo KOSTAL se divide en cuatro divisiones comerciales: Eléctrica de Automóvil, Eléctrica Industrial, Sistemas de Contactación y Tecnología de Ensayos. Historia El grupo KOSTAL es una empresa familiar independiente con sede en Alemania. En 1912 Leopold Kostal fundó la empresa matriz en Lüdenscheid iniciando la producción de enchufes e interruptores para el uso doméstico e industrial. En 1927 la empresa entró en el mercado de electricidad de automoción con un interruptor direccional de desarrollo propio. Pocos años mas tarde, en el 1935, Kurt Kostal se integró en la empresa como segunda generación de la familia Kostal. La dirección conjunta de estas dos generaciones dio como resultado un claro enfoque de Leopold KOSTAL KG hacia el desarollo y producción de productos para el automóvil. 7 Leopold Kostal, el fundador de la empresa, falleció en 1961 a la edad de 77 años. Algo más de diez años después, en 1972, el Dipl.-Kfm. Helmut Kostal, nieto de Leopold Kostal, se integró en la empresa como tercera generación. Al fallecer Kurt Kostal en 1981, su hijo Helmut tomó el cargo de la empresa dirigiendola más y más hacia la demanda internacional, llegando en 1995 a establecer las cuatro divisiones comerciales de Leopold Kostal GmbH. Como clientes actuales se cuentan muchas empresas importantes, particularmente todos los líderes de producción de automóviles y los proveedores de éstos. Logotipos usados 8 Política de Calidad. La calidad es la base de todas las actividades en KOSTAL; todo empleado tiene que prestar una aportación significativa a la calidad. La política de calidad es la base de trabajo de cada empleado del grupo KOSTAL. La política de "cero defectos" en todos los productos, procesos y prestaciones de servicios es esencial para asegurar el futuro de la compañía. Nuestro mayor objetivo es la satisfacción de nuestros clientes. Lo cumplimos con productos sin fallos, con puntualidad y una cooperación enfocada a los colaboradores de nuestros clientes. La necesidad de mejora contínua significa que cada empleado tiene que ser consciente de los aspectos de calidad en relación a su labor individual para aportar al máximo y asegurar una mejora continua en productos, procesos y servicios. Calidad basada en deliberar y decidir Para asegurar los objetivos de calidad, la formación y capacidad de nuestros empleados respecto a deliberar y decidir siempre orientándose hacia la calidad, tiene que desarrollarse de modo continuado. 9 Calidad en la dirección Nuestros directivos dan ejemplo a nuestros empleados. Ellos tienen que formular objetivos claros y alcanzables, apoyando a sus empleados en la realización de los mismos. Los directivos son responsables de alcanzar los objetivos que fijaron. Calidad en la competencia internacional Como demostración de la competividad internacional uno de los objetivos de KOSTAL es conseguir los premios y certificados internacionales de calidad. Datos comerciales 10 Ventas El grupo KOSTAL ha conseguido desde el año 1965 doblar sus cifras de ventas cada 8 años, también en los años 90. Los motivos de este positivo y contínuo desarrollo de negocios son entre otros la gran orientación hacia el cliente y la adaptación del grupo KOSTAL a los requisitos del incremento globalización en la economía mundial. 11 de 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ventas en millon es 838 895 941 959 1.002 1.079 1.177 1.273 1.226 1.075 1.450 1.623 1.833 de euros 12 Empleados Con este contínuo crecimiento de negocio ha logrado KOSTAL, incluso en los años 90, crear un gran número de puestos de trabajo. El número de empleados se ha mantenido hasta el presente, con un total de 14.403 empleados a nivel mundial. Desde los años 90 el número de empleados en las filiales ha crecido de modo continuado mientras que en Alemania se ha reducido en la última década. 13 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Extranjero 5681 5891 6055 6005 6330 7400 7332 7538 7857 8299 7485 8400 9870 10745 Alemania 3112 3019 3004 3044 3150 3200 3151 3238 3282 3300 3127 3300 3633 3658 Total 8793 8910 9059 9049 9480 1060 10483 10776 11139 11599 10612 11700 13503 14403 0 II. II.-Antecedentes del Proyecto El siguiente proyecto se desarrollara porque el tiempo de paro de las maquinas es elevado. El tiempo de cambio de molde actual es de 4.5 hrs. Con el siguiente proyecto se pretende reducir el tiempo en un 20% (54 min.). Esto lo lograremos implementando ciertas zonas y dispositivos para reducir los tiempos muertos durante el paro de la maquina. 14 III.- Justificación Minimizar el porcentaje de hrs. Perdidas por concepto de cambio de molde en el OEE. ESTIMACIÓN INICIAL DE AHORRO: El objetivo del proyecto es reducir un 20% el paro de máquina. Lo que representaría un beneficio económico de $37,000 usd. Por año. Situación actual: Total de horas por cambio de molde 2013 16200 Costo (promedio) grupo de maquinas mxp $ 264 Costo (promedio) grupo de maquinas usd $ 20.3 Tipo de cambio utilizado (mxp vs usd) $ 13 Plan de ahorro 2014: Tiempo de horas estimado de ahorro 3240 Ahorro estimado (mxp) $ 855,360 Ahorro estimado (usd) $ 65, 797 15 IV.- Objetivos IV-I.- Objetivo del proyecto Con implementación de las mejoras se deberá reducir el tiempo de cambio de molde un 20% de 4.5 hrs a 3.6 horas aplicando un método de trabajo sencillo y eficaz. IV-II.- Objetivo especifico Minimizar los tiempos de paro de maquina por concepto de cambios de molde. 16 V.- Alcance Este proyecto se pretende desarrollar del día 28 de Abril del presente año hasta el día 24 de Agosto del mismo año. Implementando las mejoras para la reducción de tiempo de cambio de molde en la empresa KOSTAL QUERETARO. 17 VI.- Análisis de riesgo Los siguientes factores podrían ser causantes de no poder desarrollar el sig. Proyecto: el presupuesto para comprar lo necesario, el tiempo es corto y podría no ser el suficiente, el personal (técnicos montadores) que tengan falta de interés por la implementación de mejoras o miedo al cambio. 18 VII.- Fundamentación Teórica Inyección de plásticos o también conocida como el moldeo por inyección es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero, en estado fundido (o ahulado) en un Ilustración. Máquina de inyección de Plásticos molde cerrado a presión y frío, a través de un orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se solidifica, comenzando a cristalizar en polímeros semicristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada. El moldeo por inyección es una técnica muy popular para la fabricación de artículos muy diferentes. La industria del plástico ha crecido a una tasa de 12% anual durante los últimos 25 años, y el principal proceso de transformación de plástico es el moldeo por inyección, seguido del de extrusión. Un ejemplo de productos fabricados por esta técnica son una gran cantidad de componentes de automóviles, componentes para aviones y naves espaciales. 19 Los polímeros han logrado sustituir otros materiales como son madera, metales, fibras naturales, cerámicas y hasta piedras preciosas; el moldeo por inyección es un proceso ambientalmente más favorable comparado con la fabricación de papel, la tala de árboles o cromados. Ya que no contamina el ambiente de forma directa, no emite gases ni desechos acuosos, con bajos niveles de ruido. Sin embargo, no todos los plásticos pueden ser reciclados. La popularidad de este método se explica con la versatilidad de piezas que pueden fabricarse, la rapidez de fabricación, el diseño escalable desde procesos de prototipos rápidos, altos niveles de producción y bajos costos, alta o baja automatización según el costo de la pieza, geometrías muy complicadas que serían imposibles por otras técnicas, las piezas moldeadas requieren muy poco o nulo acabado pues son terminadas con la rugosidad de superficie deseada, color y transparencia u opacidad, buena tolerancia dimensional de piezas moldeadas con o sin insertos y con diferentes colores. 20 Maquinaria. Las partes más importantes de la máquina son: Unidad de inyección: La función principal de la unidad de inyección es la de fundir, mezclar e inyectar el polímero. Para lograr esto se utilizan husillos de diferentes características según el polímero que se desea fundir. El estudio del proceso de fusión de un polímero en la unidad de inyección debe considerar tres condiciones termodinámicas: Ilustración Unidad de inyección. Las temperaturas de procesamiento del polímero. La capacidad calorífica del polímero Cp. [cal/g °C]. El calor latente de fusión, si el polímero es semicristalino. El proceso de fusión necesita de un aumento de la temperatura del polímero, que resulta del calentamiento y la fricción de este con la cámara y el husillo. La 21 fricción y esfuerzos cortantes son básicos para una fusión eficiente, dado que los polímeros no son buenos conductores de calor. Un incremento en temperatura disminuye la viscosidad del polímero fundido; lo mismo sucede al incrementar la velocidad de corte. Por ello ambos parámetros deben ser ajustados durante el proceso. Existen, además, cámaras y husillos fabricados con diferentes aleaciones de metales, para cada polímero, con el fin de evitar el desgaste, la corrosión o la degradación. La unidad de inyección es en origen una máquina de extrusión con un solo husillo, teniendo la cámara calentadores y sensores para mantener una temperatura programada constante. La profundidad del canal del husillo disminuye de forma gradual (o drástica, en aplicaciones especiales) desde la zona de alimentación hasta la zona de dosificación. De esta manera, la presión en la cámara aumenta gradualmente. El esfuerzo mecánico, de corte y la compresión añaden calor al sistema y funden el polímero más eficientemente que si hubiera únicamente calentamiento, siendo ésta la razón fundamental por la cual se utiliza un husillo y no una autoclave para obtener el fundido. 22 Unidad de cierre Es una prensa hidráulica o mecánica, con una fuerza de cierre suficiente para contrarrestar la fuerza ejercida por el polímero fundido al ser inyectado en el molde. Las fuerzas localizadas pueden generar presiones del orden de cientos de MPa, que únicamente se encuentran en el planeta de forma natural en los puntos más profundos del océano. Ilustración 1. Unidad de Cierre. Si la fuerza de cierre es insuficiente el molde tenderá a abrirse y el material escapará por la unión del molde. Es común utilizar el área proyectada de una pieza (área que representa perpendicularmente a la unidad de cierre el total de la cavidad) para determinar la fuerza de cierre requerida, excluyendo posibles huecos o agujeros de la pieza. 23 F = {Pm} \times {Ap} Donde: F = Fuerza (N) Pm = Presión media (Pa) Ap = Área proyectada (m2) El parámetro fundamental para dimensionar una unidad de cierre es su fuerza para mantener el molde cerrado. Usualmente se da este valor en toneladas (t). Otros parámetros importantes en una unidad de cierre son: la distancia mínima entre placas, la distancia máxima de apertura, las dimensiones de las placas y la distancia entre columnas, la carrera del sistema de expulsión. Tolva Se denomina tolva a un dispositivo similar a un embudo de gran tamaño destinado al depósito y canalización de materiales granulares o pulverizados, entre otros. La tolva se coloca en la entrada para alimentación de polímero y muchas veces conecta con un robot que alimenta de manera adecuada volumétrica o gravimétricamente los gránulos de plástico, pigmento o concentrado de color que se desea procesar. 24 Resistencias Son las encargadas de aportar el calor que genera el proceso de fusión del material plástico. Son de tipo banda y se encuentran apretadamente ajustadas a la superficie externa del cilindro. Boquilla Es la encargada de poner en contacto a la unidad de inyección con el molde para permitir el paso del interior del cilindro con la cavidad de moldeo. Cilindro de plastificación Es básicamente una barra perforada con un gran espesor de pared en cuyo interior gira y se desliza axialmente el tornillo. Debe poseer muy buenas propiedades de resistencia al desgaste sobre todo en el caso de trabajar con materiales reforzados. 25 Husillos El calentamiento del tornillo se hace por zonas y el número de zonas dependerá del tamaño del cañón, normalmente se dividen 3. Dentro del barril se encuentra un tornillo de material muy duro, el cual generalmente está pulido y cromado para facilitar el movimiento del material sobre su superficie. El tornillo se encarga de recibir el plástico, fundirlo, mezclarlo y alimentarlo en la parte delantera hasta que se junta la cantidad suficiente para luego inyectarlo hacia el molde. 26 Molde. Los moldes son construidos de aceros especiales de alta resistencia para que resistan altas presiones de cierre y de inyección para producción limitada. Los aspectos de construcción son similares a los moldes de compresión y de transferencia. Ilustración. Molde de inyección de plásticos. 27 Molde de colada caliente Los moldes de canales calientes se emplean para mantener el material en estado fundido hasta la cavidad de la cavidad. Con este procedimiento, la entrada, una vez que ha solidificado, queda libre del sistema de canales de alimentación (todavía calientes) durante la apertura del molde. Esta separación de las piezas del resto de los bebederos y canales por medio de la entrada, permite la obtención de piezas libres de todo tipo de material del sistema de alimentación, facilitando el moldeo automático y eliminando la aparición de residuos. El uso del sistema de canales calientes hace que haya menores pérdidas de presión y que el enfriamiento antes de llegar a la cavidad sea mínimo, lo que favorece que las líneas de soldadura no produzca efectos apreciables. Molde de colada fría Es similar al molde con canales de colada caliente, pero en este caso en lugar de tener zonas calentadas, se usan canales de colada de mayor diámetro (13-25 mm). Esto hace que se forme una película de material solidificado en la superficie interior del canal de colada, la cual aísla al material del núcleo central del canal de colada que permanece fundido. Éste se retiene y se inyecta en la cavidad durante la siguiente de entrada de material. Si un retraso indebido causa la solidificación total del material en 28 el canal de colada, éste puede ser extraído y cuando se vuelva a restablecer el ciclo de moldeo se vuelve a forma la película aislante. La principal desventaja de este tipo de sistema es que no es apropiado para polímeros o pigmentos que tengan una baja estabilidad térmica o una viscosidad elevada, pues una parte del material puede permanecer en un estado semi-fundido en el canal de colada durante largos períodos de tiempo. Equipos periféricos en el proceso de inyección: Termorreguladores Los termorreguladores son principalmente utilizados para cuando la temperatura del molde requiere tener cambios a para el moldeo de las piezas. Las temperaturas que pueden alcanzar estos 160°C equipos son de hasta 120°C o dependiendo el medio de conducción (aceites principalmente). Estos fluidos se utilizan para calentar el molde y mantener una temperatura uniforme durante la operación del mismo. El aceite sale del termorregulador a presión alta y temperatura requerida y constante, éste después de pasar por el 29 molde regresa al termorregulador a baja presión y una temperatura mayor a la que ingresa al molde. Eliminando por consecuencia calor del molde. Chiller Un Chiller (o enfriador de agua) es un aparato industrial que produce agua fría para el enfriamiento de procesos industriales. El proceso consiste en extraer el calor generado en un proceso por intercambio de calor con agua a una temperatura menor a la que el proceso tiene. Así, el proceso cede calor bajando su temperatura y el agua durante el paso por el proceso, la eleva su temperatura. El agua ahora "caliente" retorna al chiller adonde nuevamente temperatura para se ser reduce su enviada nuevamente al proceso. Un chiller es un sistema cerrado de refrigeración que incluye un compresor, un condensador, evaporador, válvula de expansión (evaporación), atreves del cual circula un refrigerante por las tuberías que conectan estos equipos. 30 Robot Los robots sujetan las piezas a muy altas temperaturas una persona no podría hacerlo de forma segura, además, los robots extraen las piezas de la inyectora siempre de manera óptima en fracciones de segundo y las acomoda perfectamente y sin fallo en su banda transportadora o directo en su caja. Con la herramienta de sujeción o fin de brazo (EOAT) adecuado, ya sea mediante pinza (gripper) o ventosa/vacío (vacuum), usted podrá ofrecer a sus clientes piezas sin contacto humano, sin huellas de dedos u otra impureza, siempre en perfecto estado. Secado de polímero Los polímeros higroscópicos. Son aquellos que por simple hecho de estar en contacto con el aire del medio ambiente, con la humedad relativa del aire, esto materiales absorben o se quedan cantidades adicionales de humedad en la 31 superficie de los pellets (humedad superficial). Las resinas higroscópicas tienen diferentes capacidades de absorber humedad, estos pueden permitir la entrada de humedad a nivel de estructura del polímero, dependiendo esto de su peso molecular. Las resinas no higroscópicas no absorben humedad, pero sin embargo pueden tener humedad en la superficie. El secado de las Resinas vírgenes y de material reciclado del plástico es un proceso importante antes de que el material se funda en las máquinas extrusoras por lo que éste es pasado a los secadores para eliminar la humedad interna o superficial. 32 VIII.- Plan de Actividades 3.2 CRONOGRAMA conecciones hidraulicas preparacion de documentos P R P R P R UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO 7 al 11 14 al 18 31 30 AGOSTO 6 al 10 JULIO 16 al 20 JUNIO 11 al 15 MAYO 21 al 25 28 al 31 1 4 al 8 18 al 22 25 al 29 2 al 6 9 al 13 23 al 27 1 al 3 CARRERA PROCESOS DE PRODUCCIÓN Proyecto: Implementacion de actividades de mejoras para cambio de moldes Asesor empresa: ing. Jesus Rafael Rodriguez Garcia Empresa: KOSTAL MEXICANA Asesor UTEQ: Ing. Alejandro Garay Cruces control visual para cambio de termos P R 13 al 17 33 ACTIVIDAD area precalentamiento de moldes P R P R P R P R P R P R P R P R implementacion de regaderas P = Avance programado R = Avance real 2 al 4 IX.- Recursos Materiales y Humanos Recursos humanos J. Rafael Rodríguez David Hernández líder de proyecto (supervisa desarrolla mejoras) técnico en inyección (desarrolla e implementa mejoras) Jairo Saucedo montador de moldes ( aplica y utiliza mejoras) Adrian Mejía montador de moldes ( aplica y utiliza mejoras) Recursos materiales Sala de capacitación Material didáctico Molde y herramental 34 X.- Desarrollo: Situación actual de cambio de moldes: Status Querétaro: 15 cambios de moldes en promedio diarios 4.5 hrs. tiempo promedio de cambio de molde 26 técnicos en inyección entre 1 y 15 años de experiencia 3 turnos 2 técnicos de preparación de moldes (1 por turno) 3 materialistas (1 por turno) 54 maquinas de inyección 35 Preparación de documentación del molde Actualmente no se identifica en el lomo de las carpetas (imagen: 1) Iniciamos con la estandarización de las carpetas con las siguientes modificaciones: El lomo tendrá el num. de parte, numero de herramienta, ubicación de la carpeta y el cliente.(imagen: 2) Índice y separadores (imagen: 3) Se generara una base de datos donde se puede localizar fácilmente las carpetas. IMAGEN 2 IMAGEN 1 Imagen 3 36 Conexiones hidráulicas. Se cambiaron las conexiones hidráulicas para los noyos colocando los conectores machos en las salidas (imagen 4) y los conectores hembras al retorno (imagen 5). Control visual: Se utilizo pequeñas etiquetas para facilitar la conexión de los noyos hidráulicos y los sensores de posición. El tiempo empleado por los técnicos en la conexión era de 15 minutos con la identificación y el marcaje de los cables, se redujo a 5 min. El tiempo de conexión (círculos rojos en imágenes 4 y 5). IMAGEN 4 IMAGEN 5 37 Control visual para cambio termorreguladores: Actualmente en las maquinas no hay una identificación que facilite a los técnicos la conexión de la refrigeración y para el cambio de termorreguladores. Las líneas de alimentación de los flujometros hacia los termos y de termos a moldes no están identificadas, lo que retrasa considerablemente el tiempo de conexión. Se empleo una simple identificación por número y color para distinguir la línea directa del flujometro hacia el termorregulador esto para poder cerrar o abrir el flujo de agua para el cambio del termorregulador sin necesidad de siguir las mangueras para identificar que llaves en el flujometro para cerrar o abrir el flujo de agua (imagen 6 y 7). IMAGEN 7 IMAGEN 6 38 Delimitación de área para precalentamiento de moldes. La estación de precalentado nos ahorra el tiempo de espera en el calentamiento de la herramienta durante el cambio de molde esta actividad consiste en conectar las líneas de refrigeración de los moldes con un termorregulador por cada 2 moldes a 60 grados (imagen 8). La estación de preparación de moldes fue creada para que el técnico localice fácilmente la ubicación del molde y eliminar el tiempo que invierte el montador en regresar de la maquina por algún accesorio faltante. Se anotan los moldes a montar de acuerdo al plan de cambios diarios y en un contenedor se ubican los accesorios. Es colocada una etiqueta con el número de identificación al contenedor y al molde ( imagen 9). IMAGEN 8 IMAGEN 9 39 Implementación de dispositivo “regaderas” Estos dispositivos consisten en un mueble de metal en el cual se instalan colgando de dos a tres mangueras de cada medida y con un contenedor en la parte inferior, estos se reparten en lugares estratégicos entre las maquinas esto es por si el montador tiene alguna manguera dañada pueda tomarla de ahí y no tenga que trasladarse hasta el rack de moldes, ahí mismo depositar la manguera dañada, esto nos reducirá tiempos en la conexión de mangueras de refrigeración ( imagen 10). IMAGEN 10 40 XI.-Resultados Con las actividades implementadas se redujo un promedio de 50 minutos en el cambio de molde lo cual representa cerca del 20% esperado. Las actividades que más impacto tuvieron en la reducción de tiempos fuero los controles visuales para cambios de termos, las conexiones rápidas de salidas hidráulicas y el dispositivo regadera. Con este resultado obtenido se cumple satisfactoriamente el objetivo deseado. Resultados convertido a lo económico: Tipo de cambio de mxp a usd: 13 mxp Tiempo de horas de ahorro (año) 3000 hrs Ahorro estimado (mxp) $ 792,000 Ahorro estimado (usd) $ 60,923 41 XII.- Conclusiones y Recomendaciones La elaboración e implementación de las mejoras desarrolladas en este proyecto me ayudaron a comprender aun más lo visto en clases y en como poder aplicar las herramientas enseñadas por mis maestros. También comprendí que la reducción de unos pocos minutos en un proceso se transforman en una fuerte cantidad de dinero que horrara la empresa. Una recomendación seria seguir monitoreando a los montadores para verificar que las actividades implementadas sean correctamente utilizadas por todos los montadores de los 3 turnos con los que cuenta la empresa. Una más seria incentivar a los montadores a que tengan una mentalidad de mejora continua para que ellos mismos piensen y aporten ideas de mejora y reducción de tiempo en el cambio de molde. 42 XIII.- Bibliografía kostal. (s.f.). www.kostal.com. Recuperado el 5 de julio de 2014, de http://www.kostal.com/spanish/thecompany/index.html plastico, r. p. (s.f.). robot para maquinas de inyeccion de plastico. Recuperado el 24 de julio de 2014, de http://www.robotparamaquinasdeinyecciondeplastico.com/ termoplas. (s.f.). termoplas.blogspot.mx. Recuperado el 24 de julio de 2014, de http://termoplas.blogspot.mx/2012/10/termoplasticos.html wikipedia. (s.f.). http://es.wikipedia.org. Recuperado el 23 de agosto de 2014, de http://es.wikipedia.org/wiki/moldeo_por_inyecci%c3%B3n 43