EMPRESA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL ESTE DE LA HABANA UNIÓN ELÉCTRICA – MINISTERIO DE LA INDUSTRIA BÁSICA XVI FORUM DE CIENCIA Y TÉCNICA Autor: Alipio Caparó Méndez Coautor: Reynaldo A. Molina Espinosa SINDICATO QUÍMICO MINERO ENERGÉTICO CENTRAL TERMOELÉCTRICA DEL ESTE DE LA HABANA VÍA BLANCA Km 45 ½ SANTA CRUZ DEL NORTE PROVINCIA LA HABANA Año 2006 Este trabajo se debe a la necesidad imperiosa de buscar una solución para realizar las mediciones puntuales de los Gases producto de la Combustión en la Caldera. Con este sistema se logra realizar las mediciones con más eficiencia y menos recurso, lo cual disminuye el costo de la inversión y los mantenimientos, además permite el control eficiente de los rangos de emisiones contaminantes que afectan el Medio Ambiente. Debido a la importancia de este trabajo se deben los objetivos que se persiguen a través de las mediciones de gases, como son: El Control, Ajuste y Eficiente funcionamiento de los Equipos que intervienen en la combustión de los Generadores de Vapor. Con esto se logra garantizar la disminución de los Costos de la Generación Eléctrica y los Mantenimientos así como el cuidado de la contaminación ambiental. El presente trabajo se acometió con el diseño y la construcción de vainas para tomas de gases con doble finalidad; una para realizar las mediciones en el interior de la caldera ó de los conductos y la otra exteriormente, o sea extrayendo de dicha vaina a través de conectores con mangueras los gases para realizar las mediciones. Los puntos de mediciones utilizados son los mismos que dio el fabricante para la realización de los análisis, los cuales se realizaban anteriormente en un banco centralizado. Se anexan los Planes del Sistema de Tomas. La construcción de las vainas se efectuó en los Talleres de la CTE con materiales de fácil adquisición. Con la aplicación de este trabajo hemos podido controlar eficientemente el comportamiento del Monóxido de Carbono (C0), teniendo en cuenta que por cada % de CO, se ahorra 5% de Combustible en nuestras Unidades de 100 MW. Tendríamos un ahorro de 0,5: 0,7 Tn de Petróleo por hora en cada Unidad asumiendo 0,6 Tn/ hora en cada Unidad Generadora . Ahorramos 14,4 Tn de Petróleo Diarias y 432 Tn Mensual. El precio del barril de Petróleo Actual : $ 65,00 USD si 1 Tn = 6,29 barriles. El precio de 1 Tn : $ 408,85 USD. Ahorro Total Diario= 14,4 Tn/ día x $408,85 / Tn x 3 Unidades. Ahorro Total Diario : $ 17 662,32 MN Ahorro Total Mensual = 432 Tn/mes x $ 408,85 / Tn x 3 Unidades. Ahorro Total Mensual : $ 529869,60 MN. Con esta solución al lograr un control riguroso de la Combustión (Aire – Combustible), nos permite mejorar la calidad de Atomización de los Quemadores disminuyendo las pérdidas por combustión química y mecánica incompleta, así como determinar las pérdidas por infiltraciones de Aire en el Sistema, lo que implica que los equipos de intercambio de calor en la caldera trabajen eficientemente, aumentando por tanto la Capacidad de Generación de Vapor y disminuyendo el Consumo Específico, además nos permite controlar en el rango permisible los valores de emisiones de elementos contaminantes del Medio Ambiente. Recomendamos la Generalización de este trabajo por su importancia a otras Unidades Generadoras de Vapor.