Prologo1 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL GUAYA FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA INGENIERIA INDUSTRIAL INDUSTRIA TOPICOS DE GRADUACIÓN GRADUACIÓ TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL TEMA: “ESTUDIO ESTUDIO DE LAS RESTRICCIONES EN EL AREA DE FUNDAS PRECORTADAS DEL DEL GRUPO HG.” HG. AUTOR: BEJARANO RIOS JORGE LORENZO DIRECTOR DE TESIS ING. IND. IND BARRIOS MIRANDA JOSE 2008 - 2009 GUAYAQUIL ECUADOR GUAYAQUIL- -INDICE GENERAL Prologo2 CAPITULO I Introducción No. Descripción Pág. 1. Antecedentes 3 1.1 Ubicación 4 1.2 Identificación con el CIIU (Codificación Internacional Uniforme) 5 1.3 Estructura Organizacional 5 1.4 Descripción de los productos y/o servicios que laboran o prestan 6 1.5 Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de 9 sus funcionarios 1.2. Cultura Corporativa 10 1.2.3 Misión 10 1.2.2 Visión 10 1.2.3 Objetivo General 10 1.2.4 Objetivo Específicos 10 1.3 Marco Teórico 11 1.4 Justificativos 15 1.5 Metodología 16 1.6 Facilidades de Operación 17 1.6.1 Terreno Industrial y Maquinarias 17 1.6.2 Recursos Humanos 19 1.6.3 Seguridad Industrial 20 1.7 Mercado 21 1.7.1 Mercado Actual, representación en el sector local, nacional, etc. 21 1.7.2 Incursión con el mercado 22 1.7.3 Análisis de las estadísticas de ventas. 23 1.7.4 Canales de Distribución 24 Prologo3 CAPITULO II Distribución de la planta No. Descripción Pág. 2.1. Distribución de la Planta 25 2.2. Descripción del Proceso 25 2.2.1. Análisis del proceso 28 Diagrama de flujo del proceso 29 Planificación de la producción 31 2.3.1. Análisis de la capacidad de producción 31 2.3.2. Análisis de Eficiencia 37 2.3.3. Análisis de los costos de producción 39 2.3. 2.4. Análisis de FODA. 47 2.4.1. Matriz de FODA 48 CAPITULO III Prologo4 Registro de los problemas que afectan al proceso de producción No. Descripción Pág. 3.1. Registro de los problemas que afectan al proceso de producción 49 3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo 49 3.2 Análisis de Pareto de problemas 50 3.2.1. Análisis de Pareto de causas del problema "Personal sin experiencia" 53 3.2.2 Análisis de Pareto de causas del problema "Materia Prima no cum- 57 ple con especificaciones" 3.2.3 Análisis de Pareto de causas del problema "Pedidos incompletos - 61 y/o faltantes" 3.3 Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios 64 3.3.1 Elevado índice de scrap 64 3.3.3. Costo al realizar reproceso 66 3.4 Diagrama de causa y efecto 69 3.5 Diagnóstico 69 CAPITULO IV Prologo5 Desarrollo de la propuesta No. Descripción Pág. 4.1 Planteamiento y análisis de la alternativas de solución 71 4.1.1. Problema "Personal sin experiencia" 72 4.1.2. Problema "Pedidos incompletos y/o faltantes" 72 4.1.3. Problema "Materia prima no cumple con especificaciones" 72 4.2.1. Evaluación y análisis de costos de la solución del problema "Per - 72 sonal sin experiencia" 4.2.2. Evaluación y análisis de costos de la solución del problema "Pedi- 88 dos incompletos y/o faltantes" 4.2.3. Evaluación y análisis de costos de la solución del problema "Ma- 90 teria prima no cumple con especificaciones CAPITULO V Evaluación económica y análisis financiero No. Descripción 5.1 Costo de la inversión por implementación de la propuesta Pág. 99 5.1.1. Inversión fija 99 5.1.2. Costo de operación 99 5.2. Plan de inversión y financiamiento de la propuesta 5.2.1. Amortización de la inversión 5.3. Flujo de efectivo 100 100 101 5.3.1. Suministro 102 5.3.2. Costo de venta 102 5.3.3. Mantenimiento Preventivo área de sellado 103 5.3.4. Capacitación del personal 103 5.3.5. Implementación de la 5S 103 5.4 Tasa interna de retorno (TIR) 105 5.5. Valor actual neto (VAN) 106 Prologo6 5.6. Análisis beneficios costos 106 5.7. Tiempo de recuperación de la inversión 107 CAPITULO VI Programación y puesta en marcha No. Descripción Pág. 6.1. Programación de la medidas 109 6.2 Gráficas de Gantt 109 CAPITULO VII Conclusiones y recomendaciones No. Descripción 7.1. Conclusiones y recomendaciones Pág. 113 Prologo7 INDICE DE CUADROS No. Descripción Pág. 1 Descripción de los productos 7 2 Dimensiones de los terrenos 17 3 Maquinarias y equipos 18 4 Recursos humanos 19 5 Extintores 20 6 Mercado actual 21 7 Análisis de los competidores 22 Prologo8 8 Estadística de ventas 23 9 Resumen diagrama flujo de proceso 30 10 Capacidad de producción de las extrusoras 32 11 Capacidad de producción de selladoras 34 12 Capacidad de producción peletizadora 36 13 Producción y scrap 37 14 Comportamiento de ventas 39 15 Mano de obra indirecta 41 16 Materiales indirectos 41 17 Suministros 42 18 Imprevistos 43 19 Total de carga industrial 43 20 Materiales directos 44 21 Mano de obra directa 45 22 Resumen de costo de producción 45 23 Matriz FODA 48 24 Análisis de problemas 50 25 Los problemas y sus incidencias 51 26 Análisis de los problemas y frecuencias 51 27 Análisis de Pareto de causas del problema "Personal sin experiencia 53 28 Análisis de Pareto de causas del problema "Personal sin experiencia 54 frecuencias 29 Devolución de rollos 55 30 Análisis de Pareto de causas del problema "Materia prima no cum- 57 ple con especificaciones 31 Análisis de Pareto de causas del problema "Materia prima no cum- 58 ple con especificaciones, frecuencias 32 Utilidad pérdida del problema "Materia prima no cumple con espe cificaciones 59 Prologo9 33 Análisis de Pareto de causas del problemas "Pedidos incompletos 61 y/o faltantes" 34 Análisis de Pareto de causas del problemas "Pedidos incompletos 61 y/o faltantes" frecuencias No. Descripción Pág. 35 Utilidad pérdida del problema "Pedidos incompletos y/o faltantes" 63 36 Total de scrap en kilos 65 37 Cantidad total de scrap 65 38 Producción mensual por máquina sección: extrusión 75 39 Producción mensual por máquina sección: precortado 76 40 Producción mensual por máquina sección: precortado*3caídas* 79 41 Fichas técnicas de rollos 82 42 Fichas técnicas con parámetros de bultos 89 43 Amortización de la inversión 101 44 Beneficio esperado anual 101 45 Costo anual de suministro eléctrico 102 46 Flujo de efectivo 104 47 Cálculo del TIR aplicando la fórmula 105 48 Tiempo de recuperación de la inversión anual 107 49 Recuperación de la inversión en meses 108 Prologo10 INDICE DE GRÁFICOS No. Descripción Pág. 1 Ubicación de la empresa 4 2 Estructura organizacional 5 3 Mercado actual 21 4 Análisis de los competidores 22 5 Estadística de ventas 23 6 Canales de distribución 24 7 Diagrama del flujo del proceso 29 8 Gráfico de Pareto de problemas 52 9 Gráfico de Pareto del problema "Personal sin experiencia" 54 10 Gráfico de Pareto de causa del problema "Materia prima no cumple 58 con especificaciones 11 Gráfico de Pareto de causas del problema "Pedidos incompletos y/o faltantes" 62 Prologo11 INDICE DE ANEXOS No. Descripciòn Pág. 1 Distribución de la planta 117 2 Diagrama de recorrido Secciones de Extrusión, Sellado y Peletizado 118 Planificación de la producción *hoja de pedido* 121 3 Prologo12 4 Planificación de la producción *orden de producción* 122 5 Análisis de Pareto de problemas* 123 6 Control de rollos pre-cortado/devolución* 124 7 Control de bobinas mal fabricadas (Materia prima no cumple con especificaciones) cuadro 30 125 Control de fundas camisetas chequeras devolución (Pedidos incompletos y/o faltantes) cuadro 33 126 9 Diagrama Causa y efecto “Personal sin experiencia” 127 10 Diagrama Causa y efecto “Materia Prima no cumple con especificaciones” 128 11 Diagrama Causa y efecto “Pedidos incompletos y/o faltantes” 129 12 Plan de mantenimiento preventivo mensual 130 13 Fichas técnicas 131 14 Control de Mantenimiento 132 15 * Dpto. de Mantenimiento * Solicitud de mantenimiento 133 16 * Dpto. de Mantenimiento * Orden de trabajo 134 17 Hoja de vida de equipos 135 8 PROLOGO La finalidad en la elaboración de esta tesis es llegar a conocer los problemas que están afectando al Grupo HG; problemas que han ocasionado inconformidades en los dueños y clientes de la compañía, esta situación ha venido incrementándose en los últimos 10 meses, para cual se ha aplicado los conocimientos de Ingeniería Industrial como el justo a tiempo. Se han preparado seis capítulos que se describen a continuación. CAPITULO I. Presenta todo lo que se refiera a la descripción de los antecedentes, objetivos, el justificativo y el marco teórico, con la intención de sustentar la metodología que se va aplicar en la tesis. Prologo13 CAPITULO II. En este capítulo se detalla la situación actual de la empresa, esto es datos generales, estructura organizativa, recursos humanos, recursos tecnológicos, infraestructura, como también se ha añadido todos los indicadores de la empresa para tener una idea más detallada de la actividad de la compañía, en sus métodos procesos y operaciones. En este capítulo se realiza un estudio de FODA para conocer las fortalezas y debilidades de la empresa. CAPITULO III En este capítulo se investigan los diferentes problemas y sus causas que afectan la compañía utilizando las herramientas técnicas de Ingeniería Industrial. Igualmente se analizan la cuantificación de las pérdidas ocasionadas por todos los problemas. También se identifican gráficamente todos los problemas mediante los diagramas de causa y efecto. CAPITULO IV Se diseñan todas las soluciones de los problemas detallados en el capitulo tres y se describen los costos de cada problema. Introducción 14 CAPITULO V Para este capítulo se evalúa económicamente la solución, la forma de financiamiento. Además se encontrar los índices de beneficios costos, tiempo de recuperación de la inversión. CAPITULO VI Se describe la programación y puesta de las diferentes soluciones y se los grafica mediante Gantt. CAPITLO VII Este último capítulo se expone las conclusiones y recomendaciones que la compañía debe seguir para alcanzar con este las soluciones en el contenido de esta tesis para beneficio del GRUPO HG RESUMEN El GRUPO HG es una empresa que se dedica a la fabricación de empaques flexibles (bolsas plásticas de alta y baja densidad), en los últimos diez años ha tenido un crecimiento muy progresivo lo que ha generado una gran aceptación y participación de sus productos en el mercado local. Pero en este último año ha habido problemas de producción y de insatisfacción de clientes. El objetivo de esta tesis es mejorar y aumentar la producción en la sección de sellado, donde se hacen los rollos precortados, aplicando criterios de mejoramiento continuos del justo a tiempo y utilizando todas las herramientas de ingeniería industrial, y también reforzar el conocimiento de los trabajadores para que tengan conciencia que su trabajo lo realicen bien a la primera vez. Los problemas identificados son: “Pedidos incompletos y/o faltantes”, “Materia prima no cumple con especificaciones”, “Personal sin experiencia” estos problemas generan, un gasto de no conformidad de $ 120.412,24 al año, $64.563.88 al año y $181.700,70 al año respectivamente. Entre las soluciones incluyen cursos de capacitación del personal tanto de planta como ejecutivos, implementación de una segunda cuchilla caliente para sellar, aplicar el control de mantenimiento según T.P.M. incluyen los 5”S, implantación del sistema integrado de balanzas. Esta solución tiene un costo de $ 71.654,00, donde la empresa aportara con el 30% de dicho monto y el 70 % será financiado por un crédito bancario al 17.5% trimestralmente y las razones económicas obtenidas (TIR 94,44%, beneficio costo $ 4.59 sobre $1) indican que es conveniente invertir en la solución. El tiempo de implementar la propuesta es de 17 meses y de recuperación de la inversión 1 año 8 meses. La solución se enfoca en mejorar y aumentar la producción en el área de sellado y tener operadores eficientes y competentes, disminuyendo la disconformidad y atrayendo más clientes para beneficios de la empresa. Introducción 15 Bejarano Ríos Jorge Ing. Ind. Barrios Miranda José Autor Director de Tesis AGRADECIMIENTO A Jehová Dios por haberme dado sabiduría, humildad para concluir con éxito esta tesis. Al Grupo H.G. por brindarme su apoyo durante la realización del mismo. A mi tutor que pudo guiarme en este trabajo y que medio valiosas enseñanzas. Introducción 16 DEDICATORIA A mi esposa, padres y hermanas que me dieron las fuerzas para culminar con éxito mis estudios universitarios CAPITULO I INTRODUCCIÓN 1. Antecedentes El Grupo H.G., inicio sus actividades en el año 1984, ofreciendo diferentes alternativas en la transformación de productos plásticos, siendo el principal la fabricación de empaques flexibles (bolsas plásticas de alta y baja densidad). En los últimos 10 años ha tenido un crecimiento muy progresivo que ha mejorado continuamente los procedimientos de la fabricación lo que ha generado una gran aceptación y participación de sus productos en el mercado local. Gracias a esto se ha logrado trabajar en función del bienestar de los empleados y el respeto por el medio ambiente, tratando siempre de desarrollar un pensamiento ecológico. El GRUPO H.G. comprende las siguientes divisiones: Introducción 17 • Plastipoli. S.A. Empresa dedicada a ofrecer alternativas en la fabricación de bolsas plásticas ya sean transparentes, pigmentadas, impresas en diferentes tamaños y según las exigencias del mercado local e internacional • Petisoni. S.A. Empresa dedicada a reciclar y procesar plásticos flexibles y rígidos, con el fin de convertirlos en materias primas y producir un nuevo bien manufacturado • Tecnotubos. S.A. Es una empresa dedicada a la elaboración de tuberías sanitarias con material 100% reciclable. Introducción 18 1.1 Ubicación El GRUPO H. G., se encuentra localizada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en el centro industrial Expogranos Km. 10 ½ vía de Daule. Gráfico 1 N Introducción 19 1.2 Identificación con el CIIU (Codificación Internacional Uniforme) La clasificación Internacional Uniforme de ocupación es un sistema organizado y agregado de datos sobre la ocupación conformada por categorías homogéneas, exhaustivas y mutuamente excluyentes que facilitan un marco para el análisis. Además puede considerarse como un instrumento técnico de carácter indicativo el cual describe la estructura de la empresa. Esta empresa se identifica con el código 3560 que describe a la actividad de fabricar empaques flexibles (fundas plásticas). 1.3. Estructura Organizacional Posee un grupo de trabajo dedicado a efectuar cada una de sus funciones a Cabalidad, que proporcione al grupo un constante desarrollo, es así que cuenta con ciento setenta y cinco colaboradores, distribuidos tanto en el área de planta y administrativo. Introducción 20 Gráfico 2 Estructura Organizacional Gerente General.- Es la persona encargada de dictar las normas y políticas de la empresa. Tiene el total control de los de todos los departamentos administrativos de la empresa, establece una inter-relación con los jefes departamentales. A prueba los gastos, ingresos, renuncias, ventas, etc. Gerente Administrativo y Financiero.- Se encarga del control de los estados de pérdidas y ganancias que se representan a la superintendencia de compañías. Gerente Operativo y de Planta.- Toma decisiones que se presentaren en circunstancias indeterminadas. Propone planes de trabajo. Tiene a su cargo la administración de las actividades productivas; planifica supervisa y evalúa los procesos de producción, cuida por la seguridad industrial. Cumple con las funciones específicas de: • Planifica los requerimiento de materia prima y suministros • Programa el plan de producción mediante ordenes de pedido • Controla la ejecución de la ordenes de producción • Supervisa la calidad de los productos terminados. Introducción 21 Jefe de planta.- Se encarga de hacer cumplir los programas de producción, mantenimiento, del personal que labora en la planta y vela por la seguridad industrial. Jefe de Mantenimiento. Es el encargado del mantenimiento correctivo de las máquinas que entran en el proceso, de la fabricación de piezas y controla el desgaste de la misma. 1.4. Descripción de los productos y/o servicios que laboran o prestan En la empresa se fabrican diferentes tipos de fundas plásticas de alta densidad entre ellas: Tipos: • Chequera • Camisetas • Precortado o desprendibles • Fundas de basura • Fundas de baja densidad. Cuadro 1 Descripción de los Productos Descripción Funda Camiseta No.6 Tricolor No.6 Tricolor Comercial No.6 Bicolor Comercial No.6 Bicolor No.6 Blanca No.6 Negra No.6 Negra Comercial No.6 Super Jumbo Negra No.6 Super Jumbo Bicolor No.6 Super Jumbo Tricolor No.6 Mega Jumbo Negra No.6 Mega Jumbo Bicolor No.6 Mega Jumbo Tricolor No.5 Negra No.5 Especial Negra Cant. por Bulto 2.000 fdas. 2.500 fdas. 2.500 fdas. 2.000 fdas. 2.000 fdas. 2.000 fdas. 2.500 fdas. 2.000 fdas. 2.000 fdas. 2.000 fdas. 2.000 fdas. 2.000 fdas 2.000 fdas 4.000 fdas. 4.000 fdas. Introducción 22 4.000 fdas. No.5 Especial Colores 4.000 fdas. No.5 Bicolor 4.000 fdas. No.5 Tricolor 6.000 fdas. No.4 Negra 6.000 fdas. No.4 Especial Colores 6.000 fdas. No.4 Bicolor 6.000 fdas. No. 4 Tricolor 12.000 fdas. No.1/2 Negra Funda Chequera (pulgadas) 25.000 fdas. 5x8 25.000 fdas. 5x9 25.000 fdas. 6x8 20.000 fdas. 6 x 10 20.000 fdas 6 x 12 20.000 fdas 7 x 10 18.000 fdas. 7 x 11 15.000 fdas. 7 x 12 12.000 fdas. 8 X 12 10.000 fdas. 8 X 14 10.000 fdas. 9 X 14 8.000 fdas. 10 X16 5.000 fdas. 12 X 18 5.000 fdas. 12 X 20 Fundas Precortadas (pulgadas) 30 rollos 4 x 8 ½ kilo 20 rollos 5 x 10 1 kilo 20 rollos 6 x 8 1 kilo 20 rollos 6 x 10 1 kilo 20 rollos 6 x 12 1 kilo 15 rollos 7 x 10 1 kilo 15 rollos 7 x 12 1 kilo 15 rollos 8 x 12 1 kilo 15 rollos 9 x 14 1 kilo 15 rollos 10 x 16 1 kilo 15 rollos 12 x 18 1 kilo 15 rollos 12 x 20 1 kilo 15 rollos 14 x 20 2 kilo 15 rollos 14 x 24 2 kilo 15 rollos 15 x 24 2 kilo Funda Baja Densidad (pulgadas) 100.000 fdas. 2x8 80.000 fdas. 2½ x8 60.000 fdas. 3x8 60.000 fdas. 3½ x8 70.000 fdas. 4x5 60.000 fdas. 4x6 60.000 fdas. 4x7 50.000 fdas. 4x8 40.000 fdas 5 x8 40.000 fdas 5x9 30.000 fdas 5 x 10 Funda para basura Introducción 23 Baja densidad Negra Alta densidad Cebra Alta densidad Bicolor Alta densidad 1.200 fdas. 1.200 fdas. 1.200 fdas. 1.200 fdas. Fuente: Grupo HG. Elaborado: Jorge Bejarano Ríos Además se dedica a la fabricación de tuberías 1.5. Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de sus funcionarios. Los problemas que se presentan en la organización son: 1. Paralización de la maquinaria.- Esto se debe a las fallas mecánicas que tienen las maquinarias debido a que no hay un mantenimiento preventivo planificado. También a las fallas eléctricas por que las instalaciones están descuidadas y el personal que manipula las máquinas no tiene el adiestramiento adecuado porque son nuevos. Debido a las paralización de las máquinas hay una baja producción 2. Mala planificación y control de producción.- Se debe a una elaboración inadecuada de la programación diaria de la producción por que hay demasiado cambio de productos. Además hay una demora en registro de datos de producción debido a un deficiente sistema automatizado de datos. En consecuencia existen tiempos improductivos y mala calidad. 3. Mala administración.- Esto se debe a la falta de coordinación del personal por que hay varios jefes para el mismo. No hay liderazgo en los jefes porque falta respaldo de la gerencia. Por lo tanto hay baja productividad. 4. Falta de un sistema de control de inventario de materia prima.- Se produce por la demora al tomar el inventario físico y este no coincide a lo registrado con la computadora. Demoras en el registro de materia prima. Por un inapropiado sistema de registro de datos. 5. Demora en despacho de producto porque no hay una logística.consecuencia hay tiempos improductivos y altos costos. En Introducción 24 1.2. 1.2.1 Cultura Corporativa Misión “Satisfacer las necesidades del mercado nacional y extranjero, manteniendo un estricto control de calidad a precios competitivos, gracias al uso de tecnología de punta y al personal altamente capacitado” 1.2.2 Visión “Ampliar y diversificar la oferta de productos plásticos, manteniendo una constante expansión en los mercados internacionales.” 1.2.3 Objetivo general “Mejorar la eficiencia de todas las actividades que se realicen en la planta reduciendo los costos operativos, producción y mantenimiento para ser más competitivos debido a la buena calidad, aumentar progresivamente las ventas, tener menos productos defectuosos y por lo tanto llegar a ser una de las principales productoras de fundas plásticas en el país” 1.2.4 Objetivos específicos “Modernizar continuamente los procesos de producción y estar siempre al progreso de una nueva tecnología y poder abarcar el mayor porcentaje del mercado” “Mejorar al máximo los recursos de la empresa para tener una mayor productividad y reducir los costos de producción, ofreciendo al mercado un producto de mayor calidad a menor precio” Introducción 25 “Mejorar la relación con los clientes para garantizar su confianza y fidelidad.” “Ampliar las capacidades y habilidades de los trabajadores para que su trabajo lo realicen eficientemente en cualquier área que se delegue” 1.3. Marco Teórico Para el desarrollo del marco teórico se ha considerado como parte de la bibliografía: Administración de la producción y operaciones para una ventaja competitiva 10ma edición. Autor (Richard B. Chase, F. Robert Jacob)” Además contamos con una herramienta especial como es el Internet, en la cual tomaremos como referencia la página www.monografias.com.” Se consultará el libro LA META del autor GOLDRATT., como base para la solución de las restricciones que se encuentren.” El libro “En busca de excelencia” por Thomas J. Peter y Robert H. Waterman, Jr.” para administrar bien al personal “Para el desarrollo de esta tesis se ha tomado como referencia teórica, el “estudio de la productividad en la industria plástica” que consta en el sistema de biblioteca, al que se puede acceder ingresando a la página de Internet sisbib.unmsm.edu.pe, donde indica textualmente: Producción y Productividad “En términos cuantitativos, la producción es la cantidad de productos que se produjeron, mientras que la productividad es la razón entre la cantidad producida y los insumos utilizados. Introducción 26 La productividad implica la mejora del proceso productivo, aumenta cuando existe una reducción de los insumos mientras las salidas permanecen constantes; y, existe un incremento de las salidas, mientras los insumos permanecen constantes.” Factores Que Afectan La Productividad “Factores Externos. Incluyen la regulación del gobierno, competencia y demanda, están fuera del control de la empresa. Estos factores pueden afectar tanto el volumen de las salidas como el volumen de las entradas.” “Factor De Producto. Es un factor que puede influir grandemente en la productividad, usualmente se reconoce que la investigación y desarrollo conducen a nuevas tecnologías las cuales mejoran la productividad.” “No todos están de acuerdo en que los gastos de investigación y desarrollo repercuten necesariamente en la productividad, se dice que la mayor parte de la investigación y desarrollo está enfocada al desarrollo de los productos y a resolver problemas de ambiente más que al mejoramiento de la productividad. Sin embargo, es innegable que la inversión en este rubro genera cambios importantes en la tecnología misma que repercute directamente en la productividad.” “Por otro lado, demasiada innovación del producto puede disminuir la innovación del proceso y consumir a una baja de la productividad. La diversidad de productos puede conducir a un mayor productividad a través de un aumento en las venta, pero puede también reducir la productividad al enfocarse en el proceso y olvidarse de las operaciones.” “Factores De Proceso. Estos factores incluyen flujo del proceso, automatización, equipo y selección de tipos de procesos. Si el tipo de proceso no s selecciona adecuadamente de acuerdo al producto y al mercado, pueden resultar deficientes. Dentro de un proceso dado que existen muchas formas de organizar el flujo de información, el material y los clientes. Estos flujos se pueden mejorar con nuevos equipos de análisis de flujos de procesos, con incrementos en la productividad.” Introducción 27 “Factores De Capacidad De Inventarios. La capacidad en exceso, es con frecuencia, un factor que contribuye a reducir la productividad, la capacidad casi nunca puede ajustarse a la demanda, pero la planeación cuidadosa de la capacidad puede reducir tanto la capacidad en exceso como la capacidad insuficiente.” “El inventario puede ser un impedimento o una ayuda para la productividad de una empresa. Muy poco inventario puede conducir a la pérdida de ventas, volumen reducido y productividad más baja; demasiado inventario producirá costos más elevados del capital y menor productividad. La solución a este problema, para empresa con manufactura repetitiva son los sistemas de inventario justo a tiempo.” “Factor Fuerza De Trabajo. Es tal vez la más importante de todos, está asociado a un gran número de sus factores: selección y ubicación, diseño del trabajo, supervisión, estructura organizacional, remuneraciones, objetivos y sindicatos.” “Factor De Calidad. Con respecto a la calidad se sabe que una baja calidad conduce a una productividad pobre. La prevención de errores u hacer las cosas bien desde la primera vez son dos de los estimulantes más poderosos tanto para la calidad como para la productividad.” “La medición de la productividad a nivel industrial” Ventajas: • Presenta indicadores económicos • Sirve como análisis de la fuerza de trabajo • Sirve como pronostico de la empresa y comercios. “Principios que se den seguir al medir la productividad en una industria.” • “Cada gerente de departamento debe desarrollo sus propias mediciones. • “Todas las mediciones de productividad deben estar entrelazadas en forma jerárquica.” • “Las razones de productividad deben de incorporar todas las responsabilidades del trabajo en la medida de lo posible el inventario puede ser un impedimento o una ayuda para la productividad de una empresa” “Mejoramiento de la productividad.” • “Desarrollar mediciones de la productividad en todos los niveles de la organización. Introducción 28 • “Establecer objetivos para el mejoramiento de la productividad, estos deben de ser realistas.” • “Medir resultados, este proceso requiere la obtención de datos y la evolución periódica del proceso del alcance de los objetivos” “Mantenimiento Productivo Total TPM (Total Productive Maintenance)” “El mantenimiento Productivo Total no es una forma nueva de hacer mantenimiento, es una filosofía o forma de pensar, que cambia nuestras actitudes en la búsqueda de la eficiencia y mejora continua de la maquinaria y de su entorno. Este orientado en 3 principios básicos:” “T.P.M.= Principio Preventivo + Principio cero Defectos + Participación de Todos.” “El principio implica implementar todos los programas y buscar los recursos necesarios para prevenir que: • Los equipos fallen. • Que ocultan problemas • Que haya y se presenten pérdidas de cualquier tipo. • Que se presenten accidentes. • Que se presenten defectos de calidad.” “El principio cero defectos implica implementar todos los programas y buscar los recursos necesarios para lograr. • Cero defectos: 100 % productos de calidad. • Cero paradas de equipos: cero paradas no planeadas • Cero incidentes I: cero accidentes. • Cero desperdicios: Ningún retrabado, ninguna pérdida de tiempo. Uso electivo de las destrezas y recursos.” “Participación de todos implica involucrar a todo el personal de la empresa en las múltiples tareas que se derivan de los programas de T.P.M.” “Todos trabajaran como un solo equipo tras una meta común, que es la licencia en todas las actividades y en la búsqueda de la mejora continua de las máquinas. Cada persona será líder de Introducción 29 un proyecto o tarea específica, con roles que se pueden intercambiar según las necesidades de los programas de T.P.M.” “El mantenimiento total productivo está soportado en 10 grandes pilares o programas generales. a. Liderazgo b. Organización c. Enfoque en el mejoramiento continuo d. Mantenimiento autónomo e. Mantenimiento progresivo f. Educación y entrenamiento g. Manejo inicial del equipo h. Calidad de mantenimiento i. Administración y soporte: T.P.M. de oficinas. j. Higiene, seguridad industrial y manejo ambiental.” “Administración y soporte: T.P.M. de oficinas. La técnica de las cinco eses:” “Similarmente al mantenimiento total productivo T.P.M. enfocado a Producción, el T.P.M. administrativo se basa en la implementación de las 5 S o 5 etapas de mejoramiento:” “Etapa 1: SEIRI (Ordenar y Seleccionar).- Retirar del sitio todos los objetos que no son necesarios, dejando únicamente lo necesario, en la cantidad necesaria y solo cuando sea necesario.” “Etapa 2: SEITON (Organizar y Situar).- Es el arreglo de los elementos necesarios, de manera quesean fáciles de usar y estén marcados de tal forma que sean fáciles de encontrar y quitar.” “Etapa 3: SEISO (Limpiar y Sanear).- Eliminar cualquier desperdicio, suciedad o material extraño al sitio de trabajo, logrando:” • “Mantener limpio los equipos y mejorar su eficiencia.” • “Mantener limpias las paredes, pisos y los elementos del área.” • “Detectar y eliminar los focos de generación de suciedad y contaminación.” Introducción 30 “Etapa 4: SEIKETSU (Sostener y Estandarizar).- Es el estado que existe cuando las tres primeras etapas son mantenidas, ayudando a:” • “Mejorar el entorno del trabajo” • “Mantener cero accidentes” • “Mantener las tres primeras “s” para establecer procedimientos de estandarización” “Etapa 5: SHITSUKE (Disciplinar y Seguir).- Es hacer de los procedimientos correctos de limpieza y mantenimiento un hábito y así lograr:” • “Sostener y promover mejoramientos.” • “Estricto cumplimiento de acciones.” • “Disminuir errores y tiempos.” • “Mejorar las relaciones humanas.” • “Desarrollar el medio para futuros mejoramientos” Fuente. www.monografias.com 1.4. Justificativos El GRUPO H. G. está avanzando rápidamente en la producción de fundas plásticas, pero tiene tiempos improductivos (horas extras de operarios), utiliza inadecuadamente la capacidad efectiva de la empresa esto se refleja en la baja productividad y en la demora en cumplir con los clientes Con el desarrollo del estudio donde vamos a observar, registrar y aplicar técnicas de ingeniería será posible implementar varias alternativas encaminadas a: Eliminar los cuellos de botellas para incrementar los índices de producción con productos de calidad. Efectuar un plan de mantenimiento preventivo y eficiente para las maquinas precortado y evitar pérdidas para el Grupo. Introducción 31 Perfeccionar los niveles de satisfacción del cliente, mediante las exigencias del mercado. Por lo antes mencionado se justifica el estudio 1.5. Metodología La metodología que se usará en esta tesis es la de recopilación de información mediante entrevistas al personal que labora en la compañía y sus directivos. Estudio de la información recolectada a través de cuadros estadísticos, diagramas de flujo y proceso Análisis mediante el diagrama de Pareto, el cual nos permitirá evaluar los sucesos de los problemas que tiene la empresa. Realizar y analizar las graficas de funcionamiento y de control de las actividades en el área de estudio Además se elaborara una propuesta la cual consistirá en aplicación de métodos de trabajos para reducir tiempos improductivos Hacer un diagnóstico por medio de técnicas como diagrama de Ishikawa, análisis FODA, etc. Se realizará un estudio minucioso de los costos de producción, administrativos. 1.6. Facilidades de Operación 1.6.1 Terrenos Industrial y Maquinarias El grupo H.G. En la actualidad presenta las siguientes dimensiones: Introducción 32 Cuadro 2 Dimensión de Terrenos SECCIONES Oficina y bodega de DIMENSIONES AREA 14.60 x58.12 848.55 m2 Extrusión 1 25.62 x 55.63 1.425.5 m2 Sellado 22.50 x 106.88 2.615.85 m2 Peletizado 58.75 X 23.75 1.395.31 m2 materia prima 3x3 9.00 m2 4x4 16.00 m2 Cuarto de Transformadores Cuarto de Compresores Extrusión 2 21.25 x 119.37 TOTAL……………………………………. Fuente. Grupo H.G. Elaborado: Jorge Bejarano Ríos El GRUPO HG cuenta con las siguientes maquinarias y equipos: Detalles de las maquinas en la aérea de planta: 2.629.79 m2 8.940,00 m2 Introducción 33 Cuadro 3 Maquinarias y Equipos Maquinaria Extrusora Marca Cantidad Matila, Diing kuen, Southeast, 31 Carnevalie Selladoras Polimaquinas, Hece, 28 Hemingtone Troqueladoras Manuales Matila 2 Mezcladora de materia prima Silver 6 Peletizadora Matila, Southeast 2 Compresores de aire Sullair, Ciclon, Ingersolran 6 Chiller de agua fría Refrisat 6 Secador de aire Refrisat 1 Impresora Matila 1 Máquina de hacer tubo 1 Molinos 4 Selladoras de baja densidad Santori, Polimaquinas 4 Precortado Equiplastic 9 Balanzas Cas 6 Medios de transporte Transporte Marca Cantidad Camiones Hino, Chevrolet 5 Montacargas 3 Fuente: Grupo H.G. Elaborado: Jorge Bejarano Ríos 1.6.2 Recursos Humanos El GRUPO HG cuenta con el siguiente personal tanto administrativo como operativo Cuadro 4 Recursos Humanos Funciones No. Colaboradores Presidente 1 Introducción 34 Gerente General 1 Gerente Administrativo y Financiero 1 Gerente Operativo y Planta 1 Contadora 1 Auxiliar de Contadora 1 Gerente de Recursos Humanos 1 Programador Informático 1 Auxiliar de Programador 1 Secretarias 4 Jefe de Planta 1 Supervisores 6 Operadores de extrusoras 27 Operadores de selladoras 70 Operadores de Peletizadora 20 Operadores de Tubería 4 Bodegueros 2 Auxiliar de Bodega 1 Montacargista 3 Mecánicos 3 Eléctricos 1 Guardia interno 5 Guardia externo 8 Choferes 5 Estibadores de productos terminados 6 Total…………………… 175 Fuente: Grupo H.G. Elaborado: Jorge Bejarano R. Introducción 35 1.6.3. Seguridad Industrial En la empresa se han instalado extintores según la disposición del cuerpo de bomberos. También cuenta con tomas de agua contra incendio para cualquier eventualidad. Al personal se le ha proporcionado botas, orejeras, guantes con el propósito de cuidar su integridad. Además tiene un área de primeros auxilios con sus respectivo Doctor y enfermera. Cada año al personal de planta se lo capacita para que puedan saber qué hacer en una emergencia ya sea con los extintores o con las tomas de agua Cuadro 5 Extintores Sección Tipo Peletizado P.Q.S. 20 3 CO2 2 Extrusión Capacidad (Lbs.) Unidades 150 P.Q.S. 10 1 P.Q.S. 20 13 CO2 2 150 P.Q.S. 10 1 CO2 10 1 Transformador CO2 15 1 Compresor P.Q.S. 20 1 Selladora P.Q.S. 20 7 CO2 1 Tubería Bodega 150 P.Q.S. 20 2 CO2 1 150 P.Q.S. 20 6 Introducción 36 Oficinas CO2 10 1 Total 43 Fuente: Grupo H.G. Elaborado: Jorge Bejarano 1.7. Mercado 1.7.1. Mercado Actual, representación en el sector local nacional, etc. El Grupo H.G. cuenta a nivel nacional con alrededor de 200 clientes (Distribuidores Mayoristas) los cuales están comercializados en las principales provincias del país. La producción se distribuye a las principales provincias del país, en el siguiente cuadro se presente los porcentajes aproximados de la distribución de la producción Cuadro 6 Mercado Actual Provincia Porcentaje Guayas 50 Pichincha 20 Manabí 10 Azuay 5 Los Ríos 10 Otras partes del país 5 Gráfico 3 Mercado Actual Introducción 37 50 50 40 30 20 20 10 10 10 5 5 0 Mercado Actual, porcentual Guayas Pichincha Manabi Azuay Los Rios Otras.. Fuente: Grupo H.G. Elaborado: Jorge Bejarano 1.7.2 Incursión con el mercado El grupo H.G. cuenta alrededor del 18.7% de ventas en el mercado local de las fundas plásticas y aproximadamente el 35% a nivel nacional. En la cuadro No.7 se ubican las empresas con la que se disputa el porcentaje de participación de ventas en el mercado. merc Cuadro 7 Análisis de los competidores Empresas % mercado Paraíso del Ecuador 19,3 Grupo H.G. 18,7 Flexiplast. 12,45 Emporio Casaplast 9,65 Plastiempaque 8,7 Edoplast. 7,8 Plastiguayas 6,75 Otros 5,2 Incoplast 4,9 Mongar 3,7 Poliplastic 2,8 Introducción 38 Gráfico 4 Análisis de los competidores Poliplastic empresas Incoplast Plastiguayas Platiempaque % mercado Flexiplast. Paraìso del Ecuador 0 5 10 15 20 25 porcentajes Fuente: Grupo H.G. Elaborado: Jorge Bejarano 1.7.3. Análisis de las estadísticas de ventas El estudio de las ventas realizadas en el GRUPO HG está comprendido desde el año 2003 hasta el año 2007 a continuación se presenta el cuadro No.8 estadística de ventas: Cuadro 8 Estadística de Ventas Años Kilos Precio/Kg. Dólares ares 2003 4.400.500,00 1,2 $ 5.280.600,00 2004 4.900.000,00 1,4 $ 6.860.000,00 2005 5.300.000,00 1,6 $ 8.480.000,00 2006 5.800.000,00 1,8 $ 10.440.000,00 2007 6.005.587,02 2,5 $ 15.013.967,55 Introducción 39 Gráfico 5 Estadística de Ventas Ventas Años Cantidad en Kg. Dòlares Dòlares, $ 5.280.600,00 Dòlares, $ 6.860.000,00 Dòlares, $ 8.480.000,00 4.900.000 kg Dòlares, $ 15.013.967,55 Dòlares, $ 10.440.000,00 5.800.000 kg 6.005.587 kg 2006 2007 5.300.000 kg 4.400.500 kg 2003 2004 1 2005 2 Fuente: Grupo H.G. Elaborado: Jorge Bejarano 3 4 5 Distribución de la planta 40 1.7.4. Canales de Distribución. La empresa con el fin de que su producto llegue al cliente utiliza un canal de distribución tipo indirecto, es decir con intermediarios. Gráfico 6 Canales de Distribución GRUPO H.G. Distribuidor Mayorista *apro.250 clientes Distribuidor Minorista Locales Comerciales Tiendas Comercios Consumidor Final Fuente: Grupo H.G. Elaborado: Jorge Bejarano Distribución de la Planta 41 CAPITULO II DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 2.1 Distribución de la planta. El GRUPO HG. Presenta su distribución de planta de la siguiente forma: Sección Peletizado. Sección Sellado Sección Extrusión Sección Precortado Sección Tubería Sección Impresión Bodega de Materia Primas Bodega de Productos terminados Cuarto de compresores Cuatro de transformadores (Ver Anexo No. 1) 2.2. Descripción del Proceso. El proceso de producción de fundas plásticas y rollos precortados empieza desde: 1. Bodega de Materia Prima. El departamento de ventas informa mediante un memorándum al jefe de planta, la cantidad, tipos de productos y clientes de los pedidos. El Distribución de la Planta 42 jefe de planta solicita al bodeguero que le envié los materiales que se va a utilizar. El bodeguero prepara la materia prima que se va a utilizar en el proceso y registra estos datos en su computador Distribución de la planta 43 El bodeguero entrega la materia prima al Montacargista, que lleva la misma hacia la sección de extrusión. 2. Sección de Extrusión. Una vez que la materia prima se encuentra en la sección, se procede a la formulación según el tipo de material o producto. Se alimenta la tolva del mezclador con el material formulado (50% de material virgen, 50% de reprocesado, pigmento y polietileno lineal) este sale listo para la extrusoras. Una vez que la mezcla esta lista se las coloca en unos tanques para 200 kilos y se los lleva en carreta hasta las extrusoras. Los extrusores se las regula de acuerdo a las características deseadas del producto (fuelleros, iris, aire y velocidad). Se regula los pirómetros termo-controles para determinar la temperatura deseada de acuerdo al producto (baja densidad 150c 170c grados centígrados, alta densidad de 180 c a 230c aproximadamente. Con las temperaturas correctas y material formulado se procede a la extrusión. Se alimenta la tolva de la extrusora donde un tornillo sin fin se encarga de arrastrar el material al interior del túnel donde están las zonas de calentamiento, esta mezcla se convierte en una pasta plástica que luego pasa por medio de aire a presión hacia el molde donde se forma un globo, donde este se lo eleva hacia una torre donde se encuentran unos rollos de estiramiento encargados de formar la película. La velocidad de los rodillos de estiramiento son los que dan el espesor de la película, si es una velocidad alta el espesor será fino y si disminuye la velocidad el espesor será mayor. Una vez forma la película desciende desde la torres enfriándose y llegan al embobinado donde se forman los rollos. Cuando los rollos con película están listos después de 2 horas se procede a pesos y pasar un informe a producción, luego son llevados a un área de espera hasta que sean utilizados en las selladoras. Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 44 3. Sección Sellado (Precortado) Se transportan los rollos a cada una de las máquinas selladoras de acuerdo a sus medidas. Se prepara las máquinas para el proceso, regulando los controles de acuerdo al producto (ancho, largo y espesor). Una vez colocada la bobina con la película en la selladora, la película pasa por unos rodillos que son los encargados de dar las velocidades requeridas en el trabajo. De acuerdo al producto la película pasa por unas niquelinas o cuchillas que son las encargadas de dar el sellado, al fondo, fondo lateral o lateral. Se utilizan cuchillas para realizar los cortes de separamiento de la película, cada caída de estas cuchillas son golpes por minuto que esta es una de las características que tienen las selladora del Grupo HG que cuentan con máquinas muy veloces que son capaces de realizar hasta 230 golpes por minutos. Cuando las fundas salen automáticamente de las máquinas el operador se encarga de empaquetar grupo de 100 unidades que luego son colocados en los bultos. Los bultos ya completos son empacados, enumerados, fechados y enviados a una bodega de pre-embarque donde son calificados de acuerdo a las características del producto. Finalmente se procede a la respectiva entrega (cliente) 4. Sección de Peletizado. El material defectuoso (scrap) producido tanto en las extrusoras como en las selladoras, así como el scrap que se origina en el troquelado de las Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 45 fundas son separados y seleccionados en bultos, estos son pesados y llevados a las peletizadoras para realizar el proceso de recuperación de este material. El operador es el encargado de colocar el material manualmente o por bandas transportadoras a las bocas de las peletizadoras. En el interior del túnel de la Peletizadora el material es sometido a temperaturas con la finalidad de derretirlos y formar una pasta. Esta pasta es expulsa a presión que primero pasa por unos filtros para limpiar el material y luego pasa por unas boquillas que le dan un diámetro aproximado de 5ml formándose unos cordones. Estos cordones pasan por un recipiente y es enfriado a base de agua en un proceso de re-circulación. Ya enfriados estos cordones pasan a una cortadora que son encargado de dar la forma de granos pequeños (forma particular del polietileno). Una vez listos estos granos, son colocados en sacos, pesados y llevados a la bodega de materia primera para su posterior utilización. 2.2.1 Análisis del proceso. En el proceso de producción de la planta del GRUPO HG es necesario un estudio minucioso de la actividades que aquí se realizan con el objeto de tener una visión más clara de cómo se está desarrollando el transcurso de producción y establecer el desperfecto que se están presentando y las respectivas soluciones a tomar. Para estos se aplicaran técnicas de ingeniera industrial tales como. Diagrama de flujo del proceso Diagrama de recorrido Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 46 Diagrama de flujo del proceso.- Este diagrama nos permite analizar el tiempo empleado para cada operación, la distancia recorrida y como se comportan las operaciones de trabajo dentro del proceso de producción. A continuación se puede apreciar en el Gráfico 7 Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 47 Gráfico 7. Diagrama de Flujo del Proceso Método Actual Dist. T. Cant. Observaciones Mts. Min Sacos de materia 14 5 prima 25 kg c/u Actividades 1 2 3 4 5 Entrega del polietileno al montacarguista Traslado de materia prima a secciòn extrusiòn desde bodega Materia prima en espera para formulacion Llevar materia prima a mezclador Colocar sacos de materia prima a tolva de mezclador 6 Mezclado de materia prima 1 1 10 En montacargas 30 1 15 2 5 2 14 3 250 3 En peso Sacos de materia 5 prima 25 kg c/u 15 kg., de material 7 Inspecciòn: mezcla homogenea 1 3 Traslado de la mezcla a sus 8 respectivas màquinas 3 15 350 4 carretillas 9 Preparaciòn de màquinas 4 20 Control: maq. Extrusora cumple 10 con las especificaciones 2 3 rollos de 30 11 Proceso de extrusion de rollo 5 1 120 kg.aprox. Traslado del rollo al lugar de rollos de 30 12 espera 4 10 1 2 kg.carretillas 13 Espera del rollo 3 Rollos en espera hasta su utilizaciòn puede variar entre 2 a 24 horas Traslado de rollo hasta las rollos de 30 kg. 14 sellladoras desde lugar de espera 5 10 1 2 Carretillas 15 Preparaciòn de màquinas Inspecciòn: maq. Precortado 16 cumple con los parametros 17 Proceso de sellado de rollo Embalaje de producto terminado 18 15 o 20 unidades 6 8 5 19 Empaque o sello de bultos Traslado de bultos a bodega de 20 pre-embarque Clasificaciòn y cuantificaciòn del 21 lote-entrega Inspecciòn: tipo de producto y/o 22 cliente Almacenaje del producto hasta 23 que sea enviado al cliente 9 3 5 Precortado 4 7 1 6 35 10 Fuente: Dpto. de Producción *Grupo HG* Elaborado por: Jorge Bejarano R. 4 30 rollos de 30 kg. 4 En carretillas 5 5 8 1 30 Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 48 Cuadro 9 Resumen Diagrama Flujo de Proceso Tarea Proceso de Fabricación n de fundas plásticas pl Seguimiento Persona: Diagrama Material: x Empieza 1 Termina 1 23-Ago-08 Método Actual Resumen Número Tiempo (Min) Operaciones 10 213 Transportes 6 29 Controles 4 18 Esperas 2 15 Almacenamiento 1 30 Distancia recorrida Fuente: Dpto. de Producción *Grupo HG* Elaborado por: Jorge Bejarano R. 105 mts. Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 49 El cuadro anterior, nos permite ver la información sintetizada del número de operaciones en el proceso, el tiempo total empleado y las distancias total recorrida para la elaboración del producto. Diagrama de Recorrido. Estos gráficos se visualiza el recorrido que debe realizar el material en todo el proceso, desde que sale de la bodega de materia prima hasta la bodega de pre-embarque, está directamente relacionado con el diagrama de flujo de operaciones, al realizar los diagramas de recorrido se utiliza como base los diagramas de distribución de planta. (Ver Anexo No.2) 2.3. Planificación de la producción. A continuación se detallan como se elaboran los pedidos de los clientes. El cliente solicita el pedido a la empresa vía telefónica, fax, e-mail., o personalmente. El encargado del departamento de ventas toma el pedido y la información respecto al cliente cantidad y tipo de producto, toda esta información se la registra en el sistema. El departamento de ventas envía la orden de producción al jefe de planta, informándole sobre la cantidad, tipo de producto y el tiempo que se requiere para producir el pedido del cliente demandante. El jefe de planta envía un memorándum al jefe de bodega para solicitar la cantidad requerida de material. El bodeguero tramita inmediatamente el egreso del material y controla los flujos de los materiales por medio de programas computarizados. El material solicitado es transportado desde la bodega hasta la sección de extrusión donde empieza el proceso. Se procede a la producción. (Ver Anexo 3,4) Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 50 2.3.1. Análisis de la capacidad de producción. La capacidad de producción nos permite determinar si la empresa está disponible para atender eficientemente la demanda del mercado. Sección de extrusión. El GRUPO HG procura constantemente renovar o adquirir nueva maquinaria para aumentar su capacidad de producción Cuadro 10 Capacidad de producción de las extrusoras Cant. Descripción Cap. Prod. Subtotal Subtotal Kg./hrs Cap. Prod. Cap. Prod. (nominal) Kg. /hrs. Kg. /hrs. (nominal) (real) 3 CARNEVALLIE (1 tornillo) 75 225 225 1 DINKUEN (1tornillo) 45 45 45 1 MATILA(1 tornillo) 63 63 63 1 MATILA(3 tornillos) 40 40 40 2 MATILA(3 tornillos) 40 80 40 5 MATILA(1 tornillo) 35 175 175 Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 51 6 MATILA(1 tornillo) 40 240 200 3 MATILA(1 tornillo) 10 30 - 1 MATILA(2 tornillos) 25 25 25 1 MATILA(2 tornillos) 20 20 20 3 DINKUEN (3tornillos) 40 120 120 2 SOUTHEAST (1 tornillo) 45 90 90 1 MATILA(3 tornillos) 63 63 63 1.216 1.106 TOTAL DE PRODUCCION Fuente: Dpto. de Producción *Grupo HG* Elaborado por: Jorge Bejarano R. En el cuadro 10 se muestra la cantidad de máquinas extrusoras y sus respectivas capacidades de producción (nominales), para un mejor análisis es necesario calcular la capacidad instalada anual (nominal) y la real utilizada Capacidad nominal disponible 365 días x 24 horas x 1.216 kg = 10.652.160 kg/ año Año día hrs. Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 52 337 días x 24 hrs x 1216 kg = 9.835.008 kg/año Año día Capacidad real disponible hrs En este enunciado matemático, se considera 337 días/años, debido que se considera 2 días al mes por efecto de paralizaciones y 7 días que no se labora por ser días festivos (viernes santo, Difuntos, Navidad, Fin de año). Siendo la capacidad instalada anual real disponible 9.835.008 kg/año, motivo por el cual mensualmente seria de 819.584 kg/ mes (nominal). Capacidad real utilizada. Analizando la misma fórmula antes descrita, se valora la capacidad real utilizada en el mes 28 días * 22 horas * 1.106 kg = 681.296 kg/ mes Mes día hrs Debido a las paralización por falta de mantenimiento, solo se toma en consideración en el mes 28 días de trabajo, en la fábrica se labora de lunes a domingo a doble jornada de 12 horas respectivamente, por lo que tienen 22 horas de trabajo en el día ya que se consideraría un tiempo determinado para cambio de filtros, revisiones, tiempo de comida de los operarios, etc. Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 53 En la actualidad la fábrica produce 1.106 kg/hrs en su división de extrusión, en esta se ha reducido la capacidad de producción por motivo de mantenimiento preventivo de la misma las cuales hacen que disminuya su capacidad total. Es decir la capacidad real utilizada es de 681.296 kg/mes aproximadamente. Sección de sellado En el cuadro siguiente se observa la capacidad de producción de las selladoras que tiene el GRUPO HG. Cuadro 11 Capacidad de Producción de Selladoras Cant. Descripción Cap. Subtotal Subtotal Prod. Cap. Cap. Kg./hrs Prod. Prod. (nomina Kg. /hrs. Kg./hrs. l) (nominal) (real) 2 POLISAC (rollos individuales) 132 264 264 2 POLISAC (rollos individuales) 64 128 128 2 POLISAC (rollos individuales) 104 208 208 1 HECE (rollos individuales) 74 74 74 1 POLISAC (rollos individuales) 82 82 82 3 POLIBLOCK(rollos individuales) 50 150 100 2 SANTORO 12 24 24 7 EQUIPLASTIC 65 455 325 1 EQUIPLASTIC 40 40 40 2 EQUIPLASTIC 85 170 170 2 POLIMAQUINAS(baja densidad) 12 24 24 1.619 1.439 TOTAL DE PRODUCCION kg./hrs Fuente: Dpto. de Producción *Grupo HG* Elaborado por: Jorge Bejarano R. Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 54 En el cuadro 11 antes descrita se presentan las cantidades y tipos de máquinas selladoras, así como las capacidades nominales de cada una de ellas. Motivo por el cual el total de la producción es esta área es de 1.619 kg. / Hora (valor nominal). *Capacidad nominal disponible 365 días x 24 horas x 1.619 kg = 14.182.440 kg/año Año día hrs. *Capacidad real disponible 337 días x 24 horas x 1619 kg = 13.094.472 kg/año Año día hrs En esta expresión matemática, se consideran 337 días por los 2 días de paralización por falta de mantenimiento y 4 días festivos. De tal forma la capacidad instalada (nominal) 13.094.472 kg/año, por lo tanto la mensual seria 1.091.206 kg/mes. *Capacidad real utilizada Con la siguiente fórmula se calculará la capacidad utilizada en el mes. 22 días x 19 horas x 1.439kg.= 601.502 kg Mes día hrs al mes Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 55 Respetando la misma sugerencia de mantenimiento, solo se considera en el mes 22 días de trabajo, ya que en la fábrica se labora 5 días a la semanas (lunes 7am a Sábado 7am) en diferente jornadas (10 horas en el día y 9 horas en la noche) es decir 19 horas de trabajo, dentro de este tiempo se considera el cambio de rollos y medidas Sección de Peletizado En el cuadro siguiente se aprecia la capacidad de producción de la Peletizadora. Cuadro 12 Capacidad de Producción Peletizadora Cant. Descripción Cap. Prod. Subtotal Subtotal Kg./hrs Cap. Prod. Cap. (nominal) Kg. /hrs. Prod. (nominal) Kg. /hrs. (real) 2 MATILLAS 125 250 250 2 SOUTHACT 330 660 550 Kg/hrs 915 800 TOTAL DE PRODUCCION Fuente: Dpto. de Producción *Grupo HG* Elaborado por. Jorge Bejarano R. La planta del GRUPO HG cuenta con 4 máquinas peletizadoras con capacidad de producción nominal de 230 kg. /hrs., al mes. Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 56 En estudio es necesario conocer su capacidad instalada anual (nominal) y capacidad real utilizada, por lo que se realizan los siguientes cálculos. *Capacidad nominal disponible 365 días x 24 horas x 915 kg = 8.015.400 kg/año Año días hrs *Capacidad real disponible 337 días x 24 horas x 915 kg = 7.400.520 kg/año Año día hrs En esta expresión matemática se considera 337 días al año, debido 2 días al mes por efectos de paralización de las máquinas y 4 días por festividades. La capacidad instalada anual es de 7.400.520 kg. Por lo tanto el mensual es de 616.710 kg/mes. *Capacidad real utilizada* Con la misma expresión matemática se calcula la capacidad real utilizada en el mes 28 días x 21 hrs x 800 kg = 470.400 kg/mes Mes día hrs 2.3.2. Análisis de la eficiencia Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 57 Esta investigación nos permite analizar cuan eficientes son los procesos que, si se está cumpliendo al 100% las actividades, y de no ser a si corregir los inconvenientes. Por índice de Scrap. Este nos permitirá conocer el porcentaje de scrap que se está generando en los proceso, se utilizara la siguiente fórmula matemática % SCRAP= Cantidad mensual de scrap (kg) = 100 Cantidad mensual producida (kg) Cuadro 13 Producción, Scrap (Marzo a Agosto) Meses 2008 Cantidad Cant. Scrap (kg) % de Scrap Producida(kg) Marzo 542.740 34.120 6.3 % Abril 582.620 26.220 4.5% Mayo 532.850 33.572 6.3% Junio 520.780 21.825 4.2% Julio 570.570 35.420 6.2% agosto 550.250 24.622 4.5% 3.299.810 175.779 Media= 5.33% Fuente: Dpto. de Producción *Grupo HG* Elaborado por. Jorge Bejarano R. Se puede observar en el cuadro 13 las cantidades que la fábrica ha producido durante los seis meses de año, la cantidad de scrap generada y el porcentaje que este representa, obteniendo una media de 5.33%. La meta de la empresa es rebajar este porcentaje a un 2% de scrap con relación a la cantidad que se produce. Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 58 Índice por capacidad de producción Estos indicadores nos permitirán determinar la eficiencia de cada una de las secciones de acuerdo con la capacidad de producción de las máquinas. Se utilizará la siguiente formula % eficiencia cap. de Prod.= cap. de producción real (kg) Cap. de producción nominal (kg) Sección de extrusión % eficiencia cap. de Prod.= 681.296 kg x 100 = 83.10 819.584 kg Sección de sellado % eficiencia cap. de Prod. = 601.502 x 100 = 55.10 % 1.091.206 Sección de Peletizado. % eficiencia cap. de Prod. = 470.400 x 100 = 76.3 % 616.710 x 100 Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 59 Una vez realizados los cálculos se aprecia que la eficiencia de utilización de maquinaria en la sección de extrusión es 81.20%, la de sellado 55.10% y la de Peletizado 76.3% Indicador por proceso de ventas Este indicador nos mostrara cual ha sido el comportamiento de las ventas durante los seis meses de estudio del año 2008. Se utiliza la siguiente expresión matemática % comportamiento de ventas= ventas actuales (kg) – ventas anteriores (kg) x 100 Ventas actuales Cuadro 14 Comportamiento de Ventas MESES VENTAS (Kg) INCREMENTO % Febrero*2008 500.465,58 Marzo 508.620,00 1.6 Abril 556.400,00 8.6 Mayo 499.278,00 -11.4 Junio 498.900,00 -0.10 Julio 535.150,00 6.8 Agosto 525.628,00 -1.8 Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 60 Fuente: Dpto. de Producción *Grupo HG* Elaborado por. Jorge Bejarano R. Según el cuadro 14 el comportamiento de ventas ha sido muy variable, esto se debe a la falta de atención inmediata de los pedidos de los clientes. 2.3.3 Análisis de los costos de producción Este análisis nos va a permitir conocer cuánto es el valor monetario que se destina para los recursos, se han estos directos e indirectos que participan en el proceso de producción. Los costos de producción están representados por: Carga Industrial Mano de obra indirecta Materiales indirectos Suministros. Depreciación de maquinarias y equipos. Imprevistos. Materiales Directos Materia prima. Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 61 Mano de obra directa Operadores. Mano de obra indirecta. Esta mano de obra no participa directamente en el proceso de producción pero es de fundamental importancia para el desarrollo de las actividades productivas de la empresa. En el cuadro 15 adjunta están los elementos con que cuenta la empresa que actúan indirectamente en la ejecución de los procesos. Cuadro 15 Mano de Obra Indirecta Sueldo men. + Cant Ocupación benef. social Subtotal 1 Jefe de planta $ 1.200.00 $1.200.00 4 Supervisores $ 600.00 $2.400.00 2 Bodegueros $ 450.00 $ 900.00 3 Montacargista $ 400.00 $1.200.00 1 Mecánico $ 500.00 $ 500.00 1 Jefe de mantenimiento $1.200.00 $1.200.00 Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 62 1 Electricista $ 500.00 $ 500.00 3 choferes $ 450.00 $1.350.00 5 Auxiliares de bodega $ 350.00 $1.750.00 TOTAL MENSUAL MANO $11.000.00 DE OBRA INDIRECTA $ Fuente: Dpto. de Contabilidad *Grupo HG* Elaborado por. Jorge Bejarano R. Materiales indirectos Son los materiales que se requieren para el empaque embalaje y despacho. En el cuadro 16 se muestran todos los elementos que forman los materiales indirectos de fabricación Cuadro 16 Materiales Indirectos Descripción Cantidad V. unitario Subtotal 20.000 0.25 5.000 Cintas adhesivas 300 2.50 750 Rollos de piolas 500 0.70 350 Cinta de papel 50 0.50 25 Cuchillos 10 2.00 20 1.000 0.75 750 Sacos Cinta teflón Total mensual… Fuente: Dpto. de Contabilidad *Grupo HG* Elaborado por. Jorge Bejarano R. Reparación y mantenimiento. $ 6.895 Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 63 Para el mantenimiento y/o reparación de las maquinarias y equipos se utiliza un valor aproximado mensual de $10.000,00. Este dato se obtuvo con la colaboración del Dpto. Contabilidad y Mantenimiento Suministros Las partes que conforman este rubro son las siguientes: Cuadro 17 Suministros Energía eléctrica $30.000 Agua potable $ 5.000 Combustible(gas, gasolina) $ 6.000 aceite $ 2.000 Total…. $43.000 Fuente: Dpto. de Contabilidad *Grupo HG* Elaborado por. Jorge Bejarano R. Depreciación de maquinarias y equipos Este valor lo proporcionó el departamento de contabilidad, tomando en consideración que la depreciación de las maquinarias en la industria se calcula para un período de 10 años. Su valor es de $ 52.720.00 Imprevistos. Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 64 La fábrica considera el 3% de las sumatoria de los valores que conforman la carga industrial, a continuación se presentan los detalles: Cuadro 18 Imprevistos Imprevistos Valores Mano de obra indirecta $ 11.000 Materiales indirectos $ 6.895 Suministros $ 43.000 Depreciación de $ 52.000 y $ 10.000 maquinaria y equipos Reparación mantenimiento Total…. Imprevistos $122.895 de carga industrial 3 % $3.686.85 Fuente: Dpto. de Contabilidad *Grupo HG* Elaborado por. Jorge Bejarano R. Total de carga industrial En el cuadro 19 se suman todos los rubros que a él le corresponden y se obtiene el total de la carga industrial que se requirió en el proceso de producción Cuadro 19 Total de Carga Industrial Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 65 Carga Industrial Valores Mano de obra indirecta $ 11.000 Materiales indirectos $ 6.895 Suministros $ 43.000 Depreciación/maq.y eq. $ 52.000 Reparación y $ 10.000 mantenimiento Imprevistos de carga industrial 3 % $3.686.85 TOTAL $126.581.85 Fuente: Dpto. de Contabilidad *Grupo HG* Elaborado por. Jorge Bejarano R. Materiales Directos. En el cuadro siguiente se pude observar los tipos de polietilenos e insumos utilizados para la fabricación de fundas plásticas, las cantidades y sus costos Cuadro 20 Materiales Directos Materia Prima Cantidad Costo por kg. Subtotal mensual (kg) (dólares) (dólares) Polietileno de alta densidad 361.824 1.50 542.736 Polietileno de baja densidad 9.975 1.70 16.957.50 Polietileno lineal 83.766 1.40 117.272.40 Material reprocesado 242.518 0.25 60.629.50 Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 66 Pigmentos 20.898 1.25 Total 718.981 26.122.50 763.717.90 Fuente: Dpto. de Producción *Grupo HG* Elaborado por. Jorge Bejarano R. Mano de obra Directa Es aquella que está relacionada directamente con el proceso productivo se compone por los operadores de las maquinarias, en el siguiente cuadro se dará a conocer este rubro. Cuadro 21. Mano de Obra Directa Sueldo Mensual Subtotal Descripción Cant. (dólares) Operadores/extrusoras 17 450 (dólares) 7.650 Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 67 Ayudantes/extrusoras 10 400 4.000 Operadores/selladoras 40 450 18.000 Ayudantes /selladoras 30 350 10.500 Operadores/Peletizadora 15 400 6.000 Ayudantes/Peletizadora 5 300 1.500 Operadores/molino 2 300 600 Operadores/cortadora 2 300 600 Operadores/tuberías 4 400 1.600 Operadores/impresión 1 400 400 Total 50.850 Fuente: Dpto. de Contabilidad *Grupo HG* Elaborado por. Jorge Bejarano R. Cuadro 22 Resumen de Costo de producción Carga industrial $ 126.581,85 Materiales Directos $ 763.717.90 Mano de obra directa $ 50.850.00 Total ……….. $ 941.149,75 Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 68 En esta tabla se muestra el valor de $ 941.149,75 es la cantidad que se requiere para la ejecución de los procesos de producción en la empresa estos valores también son conocidos como costos variables, ya que se incrementan o disminuyen de acuerdo a la cantidad que se produzcan. Análisis del costo unitario Para conocer cuál es el costo unitario por cada kg de producto realizado se lo determina de acuerdo a la siguiente expresión matemática. Costo Unitario= (Costos Operativos + Gastos Administrativos)/ unidades Producidas Costos operativos = $ 941.149,75 Gastos administrativos= $ 50.000.00 * Unidades producidas (kg) mes= Pag.39 549.968.33 kg. (3.299.810/6) *Gastos administrativos.- se determino un valor aproximado por que la empresa no indico su valor real Costo Unitario= (941.149,75 + 50.000)/ 549.968.33 Según los cálculos se determinaron el costo de producir un kg., de fundas plásticas es de $ 1.80 Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 69 Utilidad obtenida por cada kg., vendido Según la fuente de la empresa el valor de venta al público por cada kg., $2.50 kg Utilidad = P.V.P. – Costo Unitario Utilidad = 2.50. – 1.80 La utilidad obtenida por kg es igual a $ 0.70 /kg. Es decir la fabrica recibe esta cantidad por cada kg., de producto vendido. *Dentro de los gastos administrativos está incluido mercadeo, ventas y distribución 2.4. Análisis de FODA La matriz FODA es una herramienta fundamental en toda organización ayuda a evaluar los recursos ya sean factores internos y externos con lo que cuenta la empresa. Los factores internos son aquellos recursos de la empresa sean financieros tecnológicos y de organización que permiten el desarrollo normal de las actividades de la empresa, si actúan de forma positiva se las denomina como fortaleza las debilidades son todo lo contrario. Los factores externos son los que están dados por la situación política financiera y social del país, si se presentan de forma positiva la empresa las considera como Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 70 oportunidades para aumentar su desarrollo y si son negativas se muestran como amenazan que pueden afectar el normal funcionamiento y desarrollo de la empresa. 2.4.1. Matriz de FODA. Por medio de preguntas realizadas al personal de la empresa se pudo obtener muchas ideas que llegan a ser los elementos que conforman la siguiente matriz FODA. (Ver Cuadro 23) Cuadro 23 OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS(A) 1. Crecimiento constante de la 1. Crecimiento y aparición de demanda nuevos competidores. de fundas/polietileno 2. Variabilidad del costo de la 2. Conocer las necesidades materia prima. del mercado. MATRIZ 3. Inestabilidad política 3. Captar nuevos sectores de 4. Amenaza de aparición de mercados. productos sustitutos. FODA 4. Innovación del tipo de fundas, tales como las 5.Rivalidad entre los Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 71 impresas con logotipos, y fundas de basura competidores de fundas A/D con 6. Poder de negociación de agarraderas. proveedores FORTALEZAS(F) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 1. Presencia y experiencia 1. Crear alianzas estratégicas 1. Mejorar el servicio al por más de 20 años en el con los distribuidores. cliente. 2. Se cuenta con solvencia 2. Aprovechar experiencias financiera para mercado. 2. Independencia financiera. para introducir nuevos productos. consolidarse en el mercado. 3. Maquinas automatizadas 3. 4. Bajo precios en el mercado Utilizar al capacidades máximo de sus 3. Invertir en tecnologías para ser competitivos. maquinarias. 4. 5. Instalaciones y planta propia 4. Aprovechar clientes para lealtad de mantener y 6. Confianza y lealtad de aumentar participación en el clientes mercado Utilizar los recursos existentes para reducir al máximo los costos de producción. 5. Formar alianzas estratégicas con proveedores 7. Constantes inversiones de recursos físicos. 8. Marca Reconocida DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 1. Fallas en la planificación 1. Invertir en un sistema 1. Aumentar la comunicación de la producción computarizado para la gestión interna. de la producción. 2. Capacidad de producción de sellado inferior a la de 2. Fomentar la 2. Establecer planes de retroalimentación entre las Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 72 extrusión producción para mejorar los aéreas de ventas y desarrollos en los procesos. producción 3. Capacitar constantemente 3. Atender oportunamente su fuerza laboral para mejorar requerimiento sus habilidades para mantener fidelidad. 3. Falta de comunicación organizacional. 4. Grupo de colaboradores de clientes con bajo nivel académico. CAPITULO III REGISTRO DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO DE PRODUCCION 3.1 Registro de los problemas que afectan al proceso de producción. El GRUPO HG., tiene varios problemas que afectan su proceso de producción que van a ser analizados, también se establecerá las causas que provocan la cantidad elevada de scrap que se genera en los procesos. Problema 1. Personal sin experiencia Problema 2. Pedidos incompletos y/o faltantes Problema 3. Materia prima no cumple con especificaciones Llegamos a la conclusión que el personal no tiene experiencia por que a fines del mes de abril por problemas internos se tuvo que despedir a quince operarios de mucha experiencia, por tal razón ingresaron nuevos operarios los cuales no han sido capacitados de la manera correcta. Actualmente no existe marcadores de eficiencia para todo el proceso, solo existe el indicador de la sección de sellado que es de 55.10% según el análisis de la pág.40. empresa no se ha preocupado por realizar un benchmarking 3.1.1. Análisis de problemas que afectan al proceso productivo Además la Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 73 En el cuadro 24 se analizan los problemas con sus causas y los efectos que producen, para después corregir los problemas que tengan mayor incidencia y dar un diagnóstico para beneficio de la empresa. Distribución de la planta 74 Cuadro 24 Análisis de Problemas Problemas Personal sin experiencia Pedidos incompletos y/o faltantes Causas Fallas de sellos al fondo de fundas Efectos Deficiente calidad. 181.700,70 Alto scrap Fallas del sello lateral de fundas Baja producción Fallas de Precortado de fundas. Clientes insatisfechos Rollos con bobinas partidas. Altos costos Operadores distraídos Clientes insatisfechos. Falla del contador automático. Cambio de producto. Perdidas $ $120.412,24 Devolución de productos. Entrega incorrecta. Materia prima no cumple con especificaci ones Excesivo porcentaje de Peletizado. Deficiente calidad. 64.563,88 Alto scrap. Errada formulación del material. Baja producción Falta de comunicación de turnos. Horas improductivas Falta de control. Altos costos. *Estos valores se obtienen cuando se analizan cada uno de los problemas Fuente: Grupo H.G. Elaborado por: Jorge Bejarano R. 3.2. Análisis de Pareto de Problemas En el cuadro 25 se analizan los problemas con las incidencias de seis meses del año 2008 Desarrollo de la propuesta de solución 75 Cuadro 25 Los Problemas y sus Incidencias A Problemas incidencias B Personal sin experiencia C Materia prima no cumple especificaciones Pedidos incomple tos y/o faltantes Marzo 22 13 12 Abril 18 15 10 Mayo 19 17 11 Junio 24 16 9 Julio 21 14 12 Agosto 30 17 13 Total 134 92 67 Fuente: Grupo H.G. Ver Anexo 5 Elaborado por: Jorge Bejarano R. Cuadro 26 Análisis de los Problemas y Frecuencias Problemas Frecuencia Frecuencia Frecuencia relativa % acumulada % A 134 45.73 45.73 B 92 31.40 77.13 C 67 22.87 100.00 Total 293 100.00 Fuente: Grupo H.G. Elaborado por: Jorge Bejarano R. Desarrollo de la propuesta de solución 76 Gráfico de Pareto de Problemas En el gráfico 8 de Pareto se observa las incidencias de los problemas con sus frecuencias acumuladas. Gráfico 8 GRAFICO DE PARETO 100,00 100,00 77,13 90,00 250,00 150,00 70,00 45,73 200,00 60,00 134,00 50,00 92,00 40,00 100,00 67,00 30,00 20,00 50,00 10,00 - 0,00 A FRECUENCIA B PROBLEMAS C FRECUENCIAS ACUMULADAS Fuente: Grupo H.G. Elaborado por: Jorge Bejarano R. De acuerdo al análisis de Pareto y mediante la graficación se pudo determinar que el problema de mayor incidencia es el a) “Personal Sin Experiencia” PORCENTAJE INCIDENCIAS 80,00 Desarrollo de la propuesta de solución 77 3.2.1. Análisis de Pareto de causas del problema de mayor incidencia Cuadro 27 Problema: “Personal Sin Experiencia” Periodo de marzo – agosto 2008 A Meses B Fallas de sello al fondo C Fallas de sello lateral D Rollos con bobinas partidas E Fallas de Precortado Empaque defectuoso Marzo 70 43 12 8 5 Abril 74 42 14 5 3 Mayo 82 47 13 8 4 Junio 87 45 15 7 5 Julio 92 48 16 7 3 Agosto 108 50 14 6 4 Total rollos 513 275 84 41 21 Fuente: Grupo H.G. Ver Anexo 6 Elaborado por: Jorge Bejarano R. En esta tabla se observa que la causa con más incidencia es la de falla de las fundas con sello al fondo, esto se debe a que los operadores de las máquinas no realizan un control continuo de las niquelinas para saber si la funda tiene el sello correcto y además por la falta de mantenimiento preventivo de las niquelinas cables, carbones y transformadores que en conjunto son los que permiten el sello correcto. La otra causa con mayor incidencia es la falla en el sello lateral de las fundas esto se debe a las cuchillas, las cuales deben tener la temperatura correcta y estar bien alineadas. Si no se realiza esta acción el sello saldrá débil. Desarrollo de la propuesta de solución 78 También debe hacerse continuamente la limpieza de las cuchillas porque con el trabajo se forma una capa blanca que no permite el sellado que se desea. Análisis de Pareto de Causas del Problema: “Personal Sin Experiencia” Cuadro 28 Frecuencia Frecuencia Frecuencia Causas relativa % acumulada % Falla de sello al fondo A 513 54.93 54.93 Falla de sello lateral B 275 29.44 84.37 Rollos con bobinas partidas C 84 8.99 93.36 Fallas de precortado D 41 4.39 97.75 Empaque defectuoso E 21 2.25 100.00 934 100.00 Total Gráfico 9 de Pareto de Causas del problema “Personal Sin Experiencia” Fuente: Grupo H.G. Elaborado por: Jorge Bejarano R. Desarrollo de la propuesta de solución 79 Cuantificación de las pérdidas por el problema: “Personal Sin Experiencia” En el cuadro 29 adjunta se observan las devoluciones de rollos de polietilenos de alta densidad por unidad durante un periodo de seis meses (marzo –agosto/2008) cada rollo tiene un kilo de peso y la utilidad por cada kilo es de $0.70 Cuadro 29 “Devoluciòn de Rollos” CAUSAS No. DE ROLLOS Fallas sello al fondo 513 Falla sello lateral 275 Bobinas partidas 84 Falla precortado 41 Empaque defectuoso 21 TOTAL 934 Fuente: Dpto. Ventas Elaborado por: Jorge Bejarano Para realizar los cálculos son necesarios los siguientes datos: o El costo de mano de obra en el área de Peletizado es de$ 1.50 la hora o La capacidad de producción real de máquina Peletizadora es 110 kg hora o El costo de suministro de energía eléctrica es $0.150 kwh/kg o El consumo de la máquina Peletizadora es de $ 0.085 kwh/kg (el valor de consumo de la Peletizadora fue obtenido de la placa de la máquina) Es decir 934 rollos x 1 kilo = 934 kilos Utilidad pérdida = 934 kilo x $0.70 = $820,00 Desarrollo de la propuesta de solución 80 COSTO DE REPROCESO= Costo de mano de obra + Costo de energía eléctrica Costo de mano de obra = (934 k / 110 k/hr) Costo de mano de obra = 8.20 hrs x $ 1.50/hrs Costo de mano de obra= $12.73 Costo de energía eléctrica en kw.hrs. Consumo kwh= 0.085 kw.hrs/kg x 934 k Consumo kwh=79,39 Costo de energìa eléctrica = ($ 0.150 / kwhrs) x 79,39 kwhrs. Costo de energìa eléctrica = $11.91 Costo de Reproceso = Costo M.O.+ Costo E. E. Costo de Reproceso = $12.73 + $11.91 Costo de Reproceso = $ 24.64 Costo de depreciaciòn de màquina= $45.000 / 10 años Costo de depreciación de máquina= ($4.500/365 dias) x 1dìa/24 hrs Costo de depreciaciòn de máquina= $ 0.51/hrs x 8.20 hrs Costo de depreciaciòn de máquina= $ 4.21 UTILIDAD PERDIDA $ 820,00 (+)COSTO REPROCESO $ 24.64 (+)COSTO DEPRECIACION DE MAQ $ 4.21 (+)COSTO DE VENTA $ 1.50 COSTO TOTAL DE PERDIDAS POR SEIS MESES $ 850,35 Las pérdidas por el problema “Personal sin Experiencia” es de $ 850,35 al año sería $1.700,70 aunque el valor no es muy alto lo más importante que está siendo afectado es el prestigio de la empresa, pérdida del mercado y clientes. Desarrollo de la propuesta de solución 81 Por este problema se está perdiendo 3 clientes con una venta mensual de $5.000 por cada uno, es decir $ 15.000 mensual que al año serian $180.000 Clientes Wilson Benavidez Cuenca $ 5.000,00 Fundas camisetas Coverplast. Quito $ 5.000,00 Fundas precortadas Bertha Cajo Guayaquil $ 5.000,00 Fundas chequeras 3.2.2 Análisis de Pareto de Causas del problema: “Materia Prima No Cumple Con Especificaciones.” Cuadro 30 Período: marzo – agosto 2008 Meses 2008 A Exceso % de Peletizado B Errónea formulación del material C Falta de comunicación en turnos D Falta de control Marzo 12 10 8 7 Abril 14 11 7 6 Mayo 12 12 6 5 Junio 13 12 8 7 Julio 12 11 9 8 Agosto 15 12 9 6 TOTAL 78 68 Fuente: Grupo HG. Elaborado por: Jorge Bejarano R. Ver Anexo 7 47 39 Desarrollo de la propuesta de solución 82 En el cuadro 30 se examina que la causa con mayor incidencia es el de “Exceso de porcentaje de Peletizado” esto se debe a que los propietarios exigen que tenga más del 50% de Peletizado lo cual resulta que la película no tenga buena calidad y por ende rollos descalibrados y la película sin las propiedades correctas. Otra causa de importancia es la “Errónea Formulación de Material” esto se debe, al operario que hace la mezcla de los diferentes materiales se equivoca en los porcentajes y por esta razón se obtiene rollos con una calidad defectuosa que va a producir un alto porcentaje de scrap. Las máquinas extrusoras no trabajaran de forma correcta ocasionando arranque de la película de manera continua que traerá un alto porcentaje de scrap y altos costos. Análisis de Causas del Problema: “Materia prima no cumple con especificaciones” Cuadro 31 Causas Frecuencia F. Relativa % F. Acum. % A 78 33.62 33.62 B 68 29.31 62.93 C 47 20.26 83.19 D 39 16.81 100.00 Total 232 100.00 Desarrollo de la propuesta de solución 83 Gráfico 10 de Pareto de causas del Problema: “Materia Materia prima no cumple con especificaciones” Elaborado por: Jorge Bejarano R. Fuente: Grupo H.G. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por el problema: Materia prima no cumple con especificaciones. Cabe mencionar que el valor de la utilidad de cada kilo (polietileno de alta densidad) es de $0.70. En el cuadro 32 se registra la utilidad pérdida durante 6 meses Cuadro 32 Utilidad Pérdida Meses Kilos Marzo 6800 4.760 Abril 6.950 4.865 Mayo 7.200 5.040 Junio 7.500 5.250 Julio 7.800 5.460 Agosto 7.910 5.537 TOTAL 44.160 30.912 Fuente: Grupo H.G. Utilidad/Pérdida Elaborado:Jorge Bejarano La utilidad perdida por este problema es de $ 30.912 durante los seis meses de estudio. Esta utilidad perdida es de la sección de extrusión de rollos des Desarrollo de la propuesta de solución 84 calibrados que no son aptos para elaborar el producto en las máquina selladoras pero estos son ingresados a la sección de Peletizado donde son reprocesado Para realizar los cálculos son necesarios los siguientes datos: o El costo de mano de obra en el área de Peletizado es de$ 1.50 la hora o La capacidad de producción real de máquina Peletizadora es 110 kg hora o El costo de suministro de energía eléctrica es $0.150 kwh/kg o El consumo de la máquina Peletizadora es de $ 0.085 kwh/kg (el valor de consumo de la Peletizadora fue obtenido de la placa de la máquina). COSTO DE REPROCESO= Costo de mano de obra + Costo de energia electrica Costo de mano de obra = (44.160 k / 110 k,hr) Costo de mano de obra = 401.4 hrs. X $1.50/hrs. Costo de mano de obra =$ 602.20 Costo de energia eléctrica Consumo kwh= 0.085 kw.hrs/kg x 44.160 k Consumo kwh=3.757.60 Costo de energìa electrica = ($ 0.150 / kwhrs) x 3.757,60 kwhrs. Costo de energìa electrica = $563.04 Costo de Reproceso = Costo M.O.+ Costo E. E. Costo de Reproceso = $602.2 + $563,04 Costo de Reproceso = $ 1.165,24 Costo de depreciaciòn de màquina= $45.000 / 10 años Costo de depreciación de máquina= ($4.500/365 dias) x 1dìa/24 hrs Desarrollo de la propuesta de solución 85 Costo de depreciaciòn de máquina= $ 0.51/hrs x 401,4 hrs Costo de depreciaciòn de máquina= $ 204.71 UTILIDAD PERDIDA $ 30.912,00 (+)COSTO REPROCESO $ 1.165,24 (+)COSTO DEPRECIACION DE MAQ $ 204,70 COSTO TOTAL DE PERDIDAS POR SEIS MESES $32.281,94 COSTO TOTAL DE PERDIDAS POR UN AÑO $64.563,88 3.2.3. Análisis de Pareto de Causas del problema: “Pedidos incompletos y/o faltantes.” Cuadro 33 Período: marzo – agosto 2008 B A Meses Conteo incorrecto C Fallas del contador automático D Cambio de producto Entrega incorrecta Marzo 10 8 7 4 Abril 11 9 6 2 Mayo 12 8 7 1 Junio 11 7 8 3 Julio 10 8 5 2 Agosto 14 9 8 4 TOTAL 68 49 41 16 Fuente: Dpto. de Producción Ver Anexo 8 Elaborado por: Jorge Bejarano R. Desarrollo de la propuesta de solución 86 En el cuadro anterior se observa que el conteo incorrecto es el de mayor incidencia esto se obtiene porque el operario esta distraído y no ingresa la cantidad correcta del producto: Ejemplo DINA ½ 120 paquete ------ se envían 118 o 125 paquetes DINA 4 60 paquetes ----- se envían 56 o 62 paquetes Otra causa es que no recuperan las fundas defectuosas en el contador manual por lo tanto un paquete de 100 fundas se envían 95 Análisis de las causas del problema: “Pedidos incompletos y/o faltantes” Cuadro 34 Causas Frecuencia F. Relativa % F. Acum. % Total A 68 39.08 39.08 B 49 28.16 67.24 C 41 23.56 90.80 D 16 9.2 174 100.00 . Fuente: Dpto. de Producción Elaborado por: Jorge Bejarano R. 100.00 Desarrollo de la propuesta de solución 87 Gr Gráfico 11 dePareto de Causas del Problema: roblema: “ Pedidos incompletos y/o faltantes” Fuente: Dpto. de Ventas*Grupo Ventas* H.G. Elaborado por: Jorge Bejarano R. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por el problema: “Pedidos Incompletos y/o Faltantes” Se recuerda que el peso aproximado de cada paquete es de 0.75 kilos y la utilidad pérdida por cada kilo vendido es de $0.70 Desarrollo de la propuesta de solución 88 Cuadro 35 Utilidad Pérdida UTILIDAD No. DE CAUSAS PAQUETES KILOS PERDIDA Marzo 52 39,00 $27,30 Abril 58 43,50 $30,45 Mayo 62 46,50 $32,55 Junio 68 51,00 $35,70 Julio 63 47,25 $33,07 Agosto 72 54,00 $37,80 TOTAL 375 281,25 $196,88 Fuente: Dpto de Producción Elaborado por: Jorge Bejarano R. COSTO DE REPROCESO= Costo de mano de obra + Costo de energia eléctrica Costo de mano de obra = (281,25 k / 110 k,hr) Costo de mano de obra = 2.56 hrs x $1.50 /hrs Costo de mano de obra = $3.84 Costo de energia eléctrica Consumo kwh= 0.085 kw.hrs/kg x 2.81,25k Consumo kwh=23,96 Costo de energìa electrica = ($ 0.150 / kwhrs) x 23,96kwhrs. Costo de energìa electrica = $3,59 Costo de Reproceso = Costo M.O.+ Costo E. E. Costo de Reproceso = $3,84 + $3,59 Costo de Reproceso = $ 7,43 Desarrollo de la propuesta de solución 89 Costo de depreciaciòn de màquina= $45.000 / 10 años Costo de depreciación de máquina= ($4.500/365 dias) x 1dìa/24 hrs Costo de depreciaciòn de máquina= $ 0.51/hrs x 2.56 hrs Costo de depreciaciòn de máquina= $ 1.31 UTILIDAD PERDIDA $196,88 (+)COSTO REPROCESO $ 7,43 (+)COSTO DEPRECIACION DE MAQ $ 1.31 (+)COSTO DE VENTA $ 0,50 COSTO TOTAL DE PERDIDAS POR SEIS MESES $ 206.12 Las pérdidas por este problema es de $ 206,12 durante los seis meses al año serían $ 412,24 aunque no es una cifra exagerada lo más importante es que se pierde el prestigio de la empresa, pérdida de mercado y clientes. Por este problema se están perdiendo 2 clientes de una venta mensual de $5.000 cada uno, es decir $10.000 mensuales al año serían $120.000 Clientes Multiplast Guayaquil $ 5.000,00 Fundas camisetas Marcelo Quinao Quito $ 5.000,00 Fundas precortadas 3.3. Índices de rechazo tipo de defectos y desperdicios 3.3.1. Elevado Índice de Scrap En el siguiente cuadro se dará a conocer el total de kilos de scrap generado durante los meses de marzo hasta agosto /2008 Desarrollo de la propuesta de solución 90 Cuadro 36 Total de Scrap en Kilos Meses Mala Arranque Regulación Regulación Desperdicio Total formula de Maquinas temperatura de orejas mens. de M.P. película extruora selladoras (troquelador a.) KG. KG. KG. KG. KG. KG. Marzo 5.800,40 4.435,60 2.729,60 4.094,40 17.060,00 34.120 Abril 4.457,40 3.408,60 2.097,60 3.146,40 13.110,00 26.220 Mayo 5.705,54 4.363,06 2.684,90 4.027,44 17.781,00 33.562 Junio 3.710,20 2.837,25 1.746,00 2.619,00 10.919,50 21.825 Julio 6.021,40 4.604,60 2.833,60 4.250,40 17.710.00 35.420 Agosto 4.485.74 3.199.20 1.969.76 2.954.64 1.2311.00 24.622 TOTAL 29.880.28 22.848.3 14.061,16 21.092,28 87.921,50 175.729 1 5.33% Fuente: Grupo H.G. Elaborado por: Jorge Bejarano R. • Mala formulación de la materia prima Debido a una errónea formula de la materia prima se genera gran cantidad de scrap o desperdicio, si la mezcla esta deficiente por demasiado reprocesado, la película que se obtiene no cumple las especificaciones técnicas, por tal razón las fundas se rompen con facilidad y a esto se denomina scrap. Si la mezcla tiene algún arreglo, modificación o cambio se la realiza, aunque por lo general se lo desecha, llevándolo nuevamente a la Peletizadora. • Arranque de película Esto se origina por no realizar el cambio oportuno del filtro de las extrusoras ya que se rompen o taponan por la presencia de impurezas, cuando logran pasan Desarrollo de la propuesta de solución 91 las mismas a través de los filtros y llegan al globo donde se forma la película estas impurezas rompen haciendo una abertura, esta dificultad produce scrap. • Regulación de las maquinas En extrusoras. Esto se produce cuando se hace cambio de producto solicitado por los clientes, los cuales deben realizarse con cuidado; porque hay que cambiar materia prima, temperatura y calibrar las extrusoras al no hacerlo se va a producir un alto porcentaje de scrap. En selladoras. En las maquinas se tiene que cambiar de medida o de producto esto debe hacerse con cuidado porque si no se calibra bien va a generar scrap y tiempo improductivo. • Mal regulación de termo controles de las selladoras. En la sección de sellado se genera scrap o desperdicio por qué no se regula adecuadamente los controles de temperatura, que son los que dan los niveles adecuados a las cuchillas y niquelinas que realizan el sellado. Si es muy baja las fundas no cierran y se abren, y si es muy alta queman la película; si en ambos casos no es detectado por los operarios o supervisores esto va a producir scrap. 3.3.3. Costos al realizar Reprocesos En cuadro siguiente se cuantificaran todos los valores de las operaciones suministros utilizados para la recuperación del scrap generados, tanto en proceso como los productos defectuosos retirado de los clientes. El análisis se realizará de los registros del dpto. de producción de la cantidad de scrap obtenido en seis meses del año 2008 Cuadro 37 Meses 2008 Cant. Scrap kg) Desarrollo de la propuesta de solución 92 Cantidad Total Marzo 34.120 Abril 26.220 Mayo 33.572 Junio 21.825 Julio 35.420 agosto 24.622 Total 175.779 de Scrap Fuente: Dpto. de Producción Elaborado por: Jorge Bejarano R. Para realizar los cálculos son necesarios los siguientes datos: o El costo de mano de obra en el área de Peletizado es de$ 1.50 la hora o La capacidad de producción real de máquina Peletizadora es 110 kg hora o El costo de suministro de energía eléctrica es $0.150 kwh/kg o El consumo de la máquina Peletizadora es de $ 0.085 kwh/kg (el valor de consumo de la Peletizadora fue obtenido de la placa de la máquina) Cantidad de horas necesarias para el reproceso. Si la capacidad real de producción de la Peletizadora es de 110 kg/hora, para procesar 175.779 kg se requiere 1.598 horas, este cálculo se lo realiza por una regla de tres simple. Costo total de la mano de obra. Desarrollo de la propuesta de solución 93 Cos.Tot.M.O. = 1.598 hrs x $1.50 /hrs $ 2.397.00 Costo de suministro eléctrico Consumo de energía de la máquina de la maquina Peletizadora. Consumo KWH = 0.085 kwhrs/kg x 175.779 kg 14.941.2 kwhrs Costosumelect. = $ 0.150/ kwh x 14.941.2 kwh $ 2.241.18 Costo de depreciación de máquina Peletizadora Costo de depreciaciòn de màquina= $45.000 / 10 años Costo de depreciación de máquina= ($4.500/365 dias) x 1dìa/24 hrs Costo de depreciaciòn de máquina= $ 0.51/hrs x 1.597 hrs Costo de depreciaciòn de máquina= $ 814,47 Total costo por reproceso Costo de M.O + Costo suministro eléctrico.+ Costo por depreciación $ 2.397.00 + $ 2.241.18 + 814.47 = $ 5.452.65 La empresa para la recuperación del scrap generado durante los seis meses en estudio debe gastar la cantidad de $ 5.452.65 al año serían $10.905,30 3.4. Diagrama de causa y efecto (ISHIKAWA) Este diagrama nos permitirá identificar gráficamente todas las causas que provocan los problemas. Afectando el desarrollo eficaz de los procesos, para la elaboración de este diagrama se emplea la técnica de lluvias de ideas, realizado con el personal de planta, porque ellos están directamente relacionados en el mismo (Ver Anexos 9, 10,11 ) 3.5. Diagnóstico Desarrollo de la propuesta de solución 94 En el capítulo 2 el Grupo HG., tiene una capacidad instalada utilizable en la sección de extrusión de 681.296 kg/mes ( Ver Cap.2 Pàg.35 ) y en la sección de sellado de 601.502 kg/mes, ( Ver Càp.2 Pàg.37 ) de acuerdo a esto existe una diferencia de 79.794 kg/mes, si le descontamos el scrap promedio de cada mes de 30.000 kg aproximadamente ( Ver Càp.2 Pàg.39 (175.779 / 6 meses = 29.296,50 kg.) ) nos queda como saldo 49.794 kg lo cuales están en rollos de polietileno de alta densidad, estos rollos se están acumulando continuamente en la sección de sellado pre cortado produciendo una restricción o cuello de botella. Por tal motivo la empresa está perdiendo cada mes (49.794 x $0.70 –utilidad-).= $ 34.855,80 (Ver Càp.2 Pág. 47) En el capítulo 3 se observo que en la sección de sellado existe mucho desperdicio de scrap esto se debe al desconocimiento de los operarios de los manejos técnicos de las máquinas y de las bobinas des calibradas que se fabrican en la sección de extrusión. También en la sección de sellado hay devoluciones de rollos de fundas por sello lateral sello al fondo y pre corte defectuoso, esto se debe al descuido de los operarios falta de control de calidad, este problema está afectando el prestigio de la empresa, pérdida de mercado y clientes. La empresa está perdiendo por este problema $ 4.284,75 más la pérdida de 5 clientes que al año sería una pérdida de $300.000 (Ver Pág. 57/ $180.000 –tres clientes) (Ver Pág. 65/ $ 120.000 –dos clientes) Un cuello de botella se con las máquinas de la sección de sellado que no están dando toda su capacidad de producción debido al recurso humano Desarrollo de la propuesta de solución 95 contratado y a la paralización de las maquinarias. Por lo tanto no se están aprovechando al máximo la capacidad del sistema, por tal razón hay una baja de productividad. De acuerdo a lo antes mencionado existen dos cuellos de botellas: 1. Equipos o maquinarias 2. Recurso humano* personal contratado sin experiencia. Los cuellos de botella están principalmente detectados en la sección de sellado y se necesitan una gestión eficiente en esta área CAPITULO IV Desarrollo de la Propuesta de Solución 4.1. Planteamiento y análisis de las alternativas de solución El Grupo HG tiene tres problemas que están afectando a su proceso de producción, prestigio de la empresa, pérdida de mercado y clientes Los problemas son: Desarrollo de la propuesta de solución 96 1. Personal sin experiencia. Las pérdidas por este problema es de $1.700,70 al año, más $ 180.000,00 al año por el retiro de tres clientes que compraban $5.000,00 c/u mensualmente. Es decir que por este problema se está perdiendo $.181.700, 70 al año (Ver Pág.56-57) 2. Pedidos incompletos y/o faltantes. Las pérdidas por este problema es de $ 412.24 al año, más $120.000,00 al año debido al retiro de dos clientes que nos compraban $5.000,00 c/mes. El total de pérdida es de $. 120.412,24 al año (Ver pág. 64-65) 3. Materia prima no cumple con especificaciones. La pérdida por este problema es $. 64.563,88 al año Desarrollo de la propuesta de solución 97 4.1.1. Problema: “Personal sin experiencia”. Se propone para solucionar este problema aplicar las siguientes medidas: 1. Capacitación del personal. 2. Implementación de una segunda cuchilla caliente para sellar 3. Elaboración de fichas técnicas de producción. 4. Aplicar el control de mantenimiento según T.P.M. 4.1.2. Problema: “Pedidos incompletos y/o faltantes”. Se propone para solucionar este problema aplicar las siguientes medidas: 1. Implantación del sistema integrado de balanza 2. Elaboración de fichas técnicas con parámetros de bultos 4.1.3. Problema “Materia prima no cumple con especificaciones”. Se propone para solucionar este problema aplicar las siguientes medidas: 1. Elaboración de fichas técnicas de mezcla de materia prima 2. Curso de capacitación que será dictado por la empresa 3. Aplicar las 5S en bodegas. 4.2.1 Evaluación y Análisis de costos de la solución del problema: “Personal sin experiencia”. 1. Capacitación del personal. Se propone que los supervisores y jefes de mantenimiento capaciten en control de calidad y calibración de las máquinas para mejorar las aptitudes de los trabajadores. Es decir se aplicaría el justo a tiempo “haciéndolo bien a la primera” y también que el operario asuma la responsabilidad del proceso. Se plantea el siguiente taller de capacitación. Se aplicará así 12 operadores al día por cada clase 60 operadores por turno(2) Total 121operadores Taller “Aprender Haciendo” Desarrollo de la propuesta de solución 98 Duración: 1 hora diaria por dos días *cada 2 meses* Dirigido a: Operadores Máquinas Dictado por : Jorge Bejarano *control de calidad Adolfo Castro Plaza *mantenimiento* Lugar: Instalaciones del Grupo HG Contenido: • La calidad de producto que debe ser entregado al cliente “haciéndolo bien a la primera”. Es decir un esfuerzo concentrado para depurar las tendencias que propician la aparición de los defectos. • Concientizar al trabajador para que asuma responsabilidades de controlar el proceso y llevar a cavo las medidas correctoras que sean necesarias. • Explicarles como debe hacerse el mantenimiento de las máquinas que están trabajando. A continuación la forma que se llevara a cabo el taller Taller 1:Lunes 17 nov-21 nov./2008 Taller 2:Lunes 24nov-28 nov./2008 Horario: 7:00 am – 8:00 am Desarrollo de la propuesta de solución 99 Operarios Sección Cant. Sellado 70 Extrusión 27 Peletizado 20 Tubería 4 Mecánico 3 Eléctrico 1 Supervisores 6 Total 121 Presupuesto 121 operadores $1.50 refrigerio $181.50-2 talleres- $ 1.089 /2 meses 121 operadores $2 horas extras $242 $ 1.452 /2mese -2 talleres- Total $ 2.541/2meses $15.246/año De los $181.700,70 que se está perdiendo al año, con esta medida se quiere recuperar el 20% en el mismo periodo 20% $36.340,14 año Medida a tomar $15.246,00 año Alcance de la medida $ 21.094,14 Recuperable al año 2. Implementación de una segunda cuchilla caliente para sellar En el cuadro siguiente se da a conocer el total de producción en la sección de extrusión de bobinas de alta densidad. Esta producción es para la sección de sellado, precortado. El promedio mensual es 267.840 kilos Desarrollo de la propuesta de solución 100 Cuadro 38 PRODUCCION MENSUAL POR MÀQUINA SECCIÒN EXTRUSION *OCTUBRE*2008* PROD. KG TURNO DIA PROD. KG PRODUCCIÒN TURNO DIARIA NOCHE MA Q. MEDID A DÌAS TRAB. E8 18" 240 260 500 31 15,500 E9 16" 250 260 510 31 15,810 E10 20" 300 350 650 31 20,150 E23 24" 390 510 900 31 27,900 E24 20" 350 430 780 31 24,180 E25 20" 410 420 830 31 25,730 E26 18" 250 300 550 31 17,050 E27 12" 320 380 700 31 21,700 E28 15"-14" 300 385 685 31 21,235 E29 8"-10" 225 290 515 31 15,965 E30 24" 500 510 1010 31 31,310 E31 24" 500 510 1010 31 31,310 TOTAL KG. PROD. KG MENSUAL 267,840 Fuente: Dpto. de Producción *Grupo HG* Elaborado por: Jorge Bejarano R. EN EL CUADRO 39 SIGUIENTE SE DESCRIBE LA PRODUCCION DE ROLLOS PRECORTADOS CON DOS CAIDAS. SU PRODUCCIÓN ES DE 212.300 KILOSº MENSUAL Desarrollo de la propuesta de solución 101 Cuadro 39 PRODUCCIÒN MENSUAL POR MÀQUINA SECCIÒN PRECORTADO SEPTIEMBRE*2008 BULTOS 15 O 20 ROLLOS 22 DIAS BULTOS 15 O 20 Kg MAQ. BOBINAS A MEDIDAS/ROLLOS BULTOS PRODUCIDOS BULTOS PRODUCIDOS TOTAL BULTOS KG PRODUCIDOS KG TOTAL UTILIZAR MED. A PRODUCIR TURNO DIA TURNO NOCHE TURNO DIA POR DIA PRODUCC MES R1 24" 12X18" 45 50 95 1,425 31,350 R2 18" 9X14" 35 40 75 1,125 24,750 R3 12"-14" 6X10,7X10,12X20 15 20 35 700 15,400 R4 20" 10X16 40 45 85 1,275 28,050 R5 16" 8X12 35 40 75 1,125 24,750 R6 12"-14"-15" 6X12,7X12,15X24 20 25 45 900 19,800 R7 8"-10"-12" 4X8,6X8,5X10 15 20 35 700 15,400 R9 18" 9X14" 35 40 75 1,125 24,750 R10 20" 10X16" 40 45 85 1,275 28,050 TOTAL KG. 212,300 Fuente. GRUPO H.G. -Dpto. de Producción Elaborado: Jorge Bejarano Ríos Desarrollo de la propuesta de solución 102 Según los cuadros anteriores se verifica que hay un despilfarro de bobinas fabricadas en extrusión de 55.540 kilos Extrusión 267.840 kilos (se produce) Precortado 212.300 kilos (se consume) Total 55.540 kilos -despilfarro de bobinas. Entonces existe una restricción en la sección pre cortado, la cual hay que eliminarla inmediatamente. En el cuadro 40 (PRODUCCION MENSUAL POR MAQ.) siguiente se registran la producción de rollos precortados con la implementación de la segunda cuchilla, la producción es de 369.154,50 kilos., menos 6% de scrap (347.005 KILOS) También vamos a dar ejemplo de la obtención de datos de la tabla Ejemplo 1 10 x16 rollos 3 caídas/rollos 15 rollos/bulto 300 fundas 1 minuto 334 fundas x 1.37 minutos salen 3 rollos Turno día -8 horas Turno noche -9horas 480 min x 540 min x 1.37 min 3 rollos 1.37 min 3 rollos 1.051.09 rollos 1.182,48 rollos 1.051,09/ 15 rollos = 70.07 bultos 1.182,48/15 rollos = 78,83 bultos Desarrollo de la propuesta de solución 103 Ejemplo 2 * 6 x 8 rollos 3 caídas/rollos 20 rollos/bulto 480 fundas 1 minuto 999 fundas x 2.08 minutos salen 3 rollos Turno día -8 horas Turno noche -9horas 480 min x 540 min x 2.08 min 3 rollos 2.08 min 3 rollos 692.31 rollos 778.45 rollos 692.31 / 20 rollos = 34.62 bultos 778.45/20 rollos = 38.94 bultos Ejemplo 3 12 x 18 rollos 3 caídas/rollos 15 rollos/bulto 190 fundas 1 minuto 257 fundas x 1.35 minutos salen3 rollos Turno día -8 horas Turno noche -9horas 480 min x 540 min x 1.35 min 3 rollos 1.35 min 3 rollos 1.066,67 rollos 1.200 rollos 1.066,67 / 15 rollos = 71,11 bultos 1.200/15 rollos = 80,00 bultos Desarrollo de la propuesta de solución 104 CUADRO 40 PRODUCCIÒN MENSUAL POR MÀQUINA SECCIÒN PRECORTADO OCTUBRE*2008 BULTOS 15 O 20 ROLLOS Maq . R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R9 R10 BULTOS BOBINAS A MEDIDAS/ROLLOS PRODUCIDOS UTILIZAR MED. A PRODUCIR TURNO DIA 36" 12X18" 71.11 27" 9X14" 54.00 12"-14"-18"21" 6X10,7X10,12X20 53.33 30" 10X16 70.07 24" 8X12 55.50 15"-18"-21" 6X12,7X12,15X24 38.71 12"-15"-18" 4X8,6X8,5X10 34.62 27" 9X14" 54.00 30" 10X16" 70.07 Fuente. GRUPO H.G. -Dpto. de Producción Elaborado: Jorge Bejarano Ríos BULTOS 15 O 20 KG TOTAL BULTOS PRODUCIDOS BULTOS TURNO NOCHE POR DIA 80.00 151.11 61.36 115.36 60.00 78.83 62.43 43.55 38.94 61.36 78.83 113.33 148.90 117.93 82.26 73.56 115.36 148.90 22 DIAS KG PRODUCIDOS KG TOTAL TURNO DIA PRODUCC MES 2,266.65 49,866.30 1,730.40 38,068.80 1,699.95 2,233.50 1,768.95 1,645.20 1,471.20 1,730.40 2,233.50 TOTAL KG. 37,398.90 49,137.00 38,916.90 36,194.40 32,366.40 38,068.80 49,137.00 369,154.50 Desarrollo de la propuesta de solución 105 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DESPILFARRO DE 55.540 KILOS EXTRUSIÓN 267.840 KILOS PRECORTADO PRODUCCCIÓN 212.300 KILOS RESTRICCIÓN La implementación de la segunda cuchilla caliente CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EXTRUSIÓN 267.840 KILOS PRECORTADO PRODUCCCIÓN 347.005 KILOS DISPONIBLE 134.705 KILOS Distribución de la planta 106 Gastos que se realizan para la implementación Cant. 9 18 9 9 Implementación Cuchillas con sus transformadores Varillas dobladoras Niquelinas para cortar Envolvedora Envolvedora-Cortadora Costo Unitario $600 $ 50 $ 10 $200 Costo Total $ 5.400,00 $ 900,00 $ 90,00 $ 1.800,00 $ 8.190,00 Beneficios por la implementación 55.540 kilos por $ 0.70 (utilidad) =$38.598,00 mensual BENEFICIOS $ 38.598,00 (-)) GASTOS $ 8.190,00 ALCANCE $30.108,00 AL MES MODELO DE CUCHILLA Evaluación Económica y Análisis Financiero 107 3. Elaboración de fichas técnicas de producción. Se propone elaborar 20 fichas técnicas plastificadas con un valor de $0.50 c/u es decir $ 10,00, tal cual se muestra en el cuadro adjunto. Cuadro 41 Ficha Técnicas FICHA TÉCNICA DE ROLLOS MEDIDAS No. BULTOS BULTOS TURNO DIA TURNO NOCHE ROLLOS POR BUL TO FUNDAS MIN DEL ROLLO VELOCIDA D MAQ 4X8 R C A I D A 3 31,47 35,29 20 520 4 X8 N,B,C 3 31,47 35,29 20 520 6X8 R 3 34,62 38,94 20 480 6X8 N B C 3 34,62 38,94 20 480 5X10 R 3 31,44 35,37 20 440 5X10 N B C 3 31,44 35,37 20 440 6X12 R 3 38,71 43,55 20 400 6X12 N B C 3 38,71 43,55 20 400 7X10 R 3 53,33 60,00 15 350 7X10 NB C 3 53,33 60,00 15 350 7X12 R 3 69,57 78,26 15 358 7X12 N B C 3 69,57 78,26 15 358 8X12 R 3 55,50 62,43 15 280 8X12 N B C 3 55,50 62,43 15 280 9X14 R 3 54,00 51,36 15 240 9X14 N B C 3 54,00 61,36 15 240 10 X16 R 3 70,07 78,83 15 300 10X16 N B C 3 70,07 78,83 15 300 12X18 R 3 71,11 80,00 15 190 12X18 N B C 3 71,11 80,00 15 190 12X20 R 1 34,18 39,13 15 175 Evaluación Económica y Análisis Financiero 108 Fuente: Dpto. de Producción Elaborado por: Jorge Bejarano R. El beneficio que se obtiene de estas fichas técnicas es que el operario conozca cuales son los bultos que deben producir cada día por turno y la velocidad de la máquina 4. Aplicar el control de mantenimiento según T.P.M. Se propone el siguiente formato para el control de mantenimiento de las máquinas en el área de sellado. Ver anexo 12 Costo para aplicar el mantenimiento preventivo en el área de sellado. CAMBIO DE ACEITE……………………………..…. …. $ 9.00 CAMBIO DE CUCHILLAS-AFILADAS………… …..$ 30.00 CAMBIO DE CUCHILLAS CALIENTES………… . …$ 60.00 CAMBIO DE RODAMIENTO……………………… .…$20.00 CAMBIO DE CADENA…………………………….. ……$30.00 ELABORACION DE FICHA, PAPELERIA………… . $30.00 TOTAL TRIMENTRAL $179.00 TOTAL ANUAL por máquina $716.00 Evaluación Económica y Análisis Financiero 109 Beneficios: Con esta medida se quiere recuperar el 10% de las perdidas $181.700,70 (10%) = $18.170,07 Beneficio $18.170,07 $6.444 ($ 716,00 x 9 Maq.) Costo de la medida (-) Alcance $ 11.726,07 al año. Se sugiere las siguientes fichas técnicas y hoja de vida para el mantenimiento de las maquinarias Ver anexo 13, 14, 15, 16, 17 Las 5”S es el principio de orden y limpieza al que haremos referencia y es de origen japonés. El movimiento de las 5´s es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se originó en el Japón bajo la orientación de W. E. Deming hace mas de 40 años y que está incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo o gemba kaizen. Surgió a partir de la segunda guerra mundial, sugerida por la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros como parte de un movimiento de mejora de la calidad y sus objetivos principales eran eliminar obstáculos que impidan una producción eficiente, lo que trajo también aparejado una mejor sustantiva de la higiene y seguridad durante los procesos productivos. Su rango de aplicación abarca desde un puesto ubicado en una línea de montaje de automóviles hasta el escritorio de una secretaria administrativa. Evaluación Económica y Análisis Financiero 110 Se sugiere la aplicación de Tarjeta Roja y Amarilla, de acuerdo con la estrategia de las 5S Clasificar. (Seiri) 1 Orden. (Seiton) 2 Limpieza. (Seiso) 3 4 Limpieza Estandarizada. (Seiketsu) 5 Disciplina. (Shitsuke) Estas tarjetas de colores intensos, se fabrican en papel de color fosforescente para facilitar su identificación a distancia. El color intenso sirve de ayuda como mecanismo de control visual para informar que sigue presente el problema *denunciado*. Las mismas contienen la siguiente información: Nombre del elemento innecesario Cantidad Evaluación Económica y Análisis Financiero 111 Porque creemos que es necesario Área de procedencia del elemento innecesario Posibles causa de su permanencia en el sitio Plan de acción sugerido para su eliminación. Cabe mencionar la diferencia de color. TARJETA ROJA. Son aquellos trabajos que los realizan los mecánicos, electricistas y electrónicos. Son asuntos que requieren mayor control y tiempo. TARJETA AMARILLA. Son aquellos trabajos que pueden ser desempeñados por los operarios de las máquinas. GRUPO HG- DPTO.MANTENIMIENTO Evaluación Económica y Análisis Financiero 112 Evaluación Económica y Análisis Financiero 113 GRUPO HG- DPTO.MANTENIMIENTO Evaluación Económica y Análisis Financiero 114 Evaluación y Análisis de costos de la solución al problema: “Pedidos 4.2.2 incompletos y/o faltantes”. 1. Implantación del sistema integrado de balanzas Para solucionar este problema sugiere la implantación del sistema integrado de balanzas. (Informe para la implantación del sistema integrado de balanzas en el Grupo HG) Proveedor, ESPINOZA PAEZ, la cual facilita la estructura de la base de datos y toda la información necesaria para el desarrollo del mismo. Los reportes y consultas necesarias para la toma de decisiones son por parte de la gerencia Cant. Equipo Valor Unitario Valor Total 1 Recopilador de datos IND560 $10.000,00 $ 10.000,00 4 Balanzas con indicador de peso $6.0000,00 $ 24.000,00 TOTAL $ 34.000,00 Con estos equipos se quiere que las pérdidas del Problema 2 “Pedidos incompletos y/o faltantes” se reduzcan en un 80% $ 120.412,24 x 80% = $96.329,79 $96.329,79 - $ 34.000,00 = $ 62.329,79 BENEFICIO $ 62.329,79 al año 3. Elaboración de fichas técnicas con parámetros de bultos Evaluación Económica y Análisis Financiero 115 Cuadro 42 Ficha técnicas con parámetros PESO DE BULTOS POR MEDIDA Medida Peso neto Medida Peso neto Medida Peso neto por por por bulto bulto bulto ½N 14.82 CHE 5X8 9,64 BAS NEGRA 9,39 ½ BL-AZ 15,90 CHE 5X9 10,88 BAS CEBRA 11,11 ½T 17,17 CHE 6X8 11,17 BAS BICOLOR 11,11 4N 16,27 CHE 6X10 11,18 BAS CEBRA 30 13,87 4BL-AZ-BT-VER 17,95 CHE 6X12 13,42 BAS BIC 28 12,95 5N 14,55 CHE 7X10 13,21 BAS SANSON 19,64 5AZ-BL-T-B-VER 15,85 CHE 7X11 13,08 B/D 2X8 29,25 6BL-6B-6N 15,50 CHE 7X12 11,90 B/D 2 ½ X 8 33.28 6B COM-6N COM 16,56 CHE 8X12 10,98 B/D 3 X 8 29.64 6T 16,79 CHE 8X14 10,68 B/D 3 ½ X 8 34.71 6T COM 18,44 CHE 9X14 11,93 B/D 4 X 5 30,35 6SB-6SN-6ST 18,64 CHE 5X8 9,64 B/D 4 X 6 30,60 6MN 22,29 CHE 9X15 10,21 B/D 4 X 7 35,15 CHE 10X15 11,43 B/D 4 X 8 33,15 CHE 10X16 12,20 B/D 5 X 8 33,02 CHE10X18 13,71 B/D 5 X 9 35,56 CHE 12X18 10,28 B/D 5 X 10 28,58 CHE 12X20 11,44 B/D 6 X 10 34,43 FUNDAS CAMISETAS FUNDAS CHEQUERAS FUNDAS BAJA DENSIDAD Fuente. Dpto. de Producción Elaborado por: Jorge Bejarano R. La elaboración de estas fichas tiene un costo de $ 0.50 c/u y se necesitan 20 $0.50 x 20= $10,00 El beneficio de esta ficha es que el trabajador este atento al peso de los bultos que se obtienen de cada máquina. Evaluación Económica y Análisis Financiero 116 4.2.3 Evaluación y Análisis de costos de la solución al problema: “Materia prima no cumple con especificaciones”. 1. Elaboración de fichas técnicas de mezcla de materia prima MEZCLA PARA FUNDAS NEGRAS MPV RCP Lineal Pigmento Negro 25K + 25K +3 Kilos lineal/saco 1.20 Kilos por saco 50% +50% porcentaje MEZCLA PARA FUNDAS CHEQUERA MPV 25K RCP 6,25 K Lineal Pigmento Color 1.5 Kilos1 Kilos por saco lineal/saco 0% +20% porcentaje MEZCLA PARA FUNDAS TRICOLOR MPV 25K 0% RCP 25 K +50% Lineal Pigmento Color Kilo lineal/saco 1 Kilos por saco porcentaje Evaluación Económica y Análisis Financiero 117 MEZCLA PARA FUNDAS DE ROLLOS PRECORTADOS MPV RCP 25K Lineal 2K % Pigmento Color Kilos lineal/saco1 Kilos por saco +8% porcentaje MEZCLA PARA FUNDAS DE BAJA DENSIDAD MPV 25K RCP Lineal 0K Pigmento Kilos lineal/sacoNO SE UTILIZA 100% porcentaje Terminología: MPV = Materia Prima Virgen (alta densidad o baja densidad) RPC= Material Reprocesado. Con estas fichas de materia prima se quiere orientar al operario hacer las mezclas correctamente desde la primera vez. $1 x 10 fichas= $10,00 Costo por elaboración de fichas Evaluación Económica y Análisis Financiero 118 2. Curso de capacitación que será dictado por la empresa Se propone que nuestros proveedores hagan llegan fichas técnicas de la materia prima que nos están proporcionando para evitar que las mezclas sean erróneas y se produzca fallas en el producto terminado. Nuestros proveedores nos facilitan las siguientes materias primas: SAMSUNG HPDE ---KOREA HANWHA HPDE---- KOREA TAISOX LINEAL--- KOREA EQUISTAR HP------ USA PIGMENTO Taller: lunes 15/diciembre/2008 Horario: 16:00 pm 18:00 pm Dirigido: a 30 operarios Dictado por : Gerente de Producción Presupuesto 30 operadores $1.50 $45- $ 45.00 refrigerio 30 operadores $2.00 c/horas $120.00 Total $165,00 al año Evaluación Económica y Análisis Financiero 119 Beneficios: Con esta medida se quiere recuperar el 25% del problema “materia prima no cumple con especificaciones” $64.563,88 (25%) = $16.140,97 menos costo ($165,00) = $15.975,97 alcance 2. Aplicar las 5S en bodegas. El principio de orden y limpieza al que haremos referencia se denomina método de las 5´s y es de origen japonés. Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son principios expresados con cinco palabras japonesas que comienza por S. Cada palabra tiene un significado importante para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar. Estas cinco palabras son: 1. 2. Clasificar. (Seiri) Orden. (Seiton) Evaluación Económica y Análisis Financiero 120 3. 4. 5. Limpieza. (Seiso) Limpieza Estandarizada. (Seiketsu) Disciplina. (Shitsuke) Seiri - clasificar Desechar lo que no se necesita Metodología propuesta. Evaluación Económica y Análisis Financiero 121 Formato de Eliminación Cant. Descripción Forma de Desecho 100 fundas transferir a otra área 20 pallets transferir a otra área 1 sierra eléctrica transferir a otra área 20 planchas de cartón inspeccionar para vender 2 escaleras transferir a otra área Durante el tiempo de operación se podrá eliminar una gran cantidad de elementos innecesarios. Con esta aplicación que más espacio útil en las bodegas. Seiton - ordenar Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar Evaluación Económica y Análisis Financiero 122 Metodología propuesta. Formato de Identificación Descripción Identificación Materia prima virgen Letreros Material peletizado Letreros Pigmentos Letreros Extintores Etiquetas Señalización de caminos Letreros y etiquetas Delimitaciones a áreas restringidas Letreros y etiquetas Con la colocación de letreros y etiquetas, se facilita el acceso rápido a las áreas de bodegas y a la ubicación de las mismas, además se indicará cuales son las medidas de precaución que se debe tomar antes de ingresar a las bodegas. Evaluación Económica y Análisis Financiero 123 Seiso – limpiar Limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden Metodología propuesta. Formato de Prevención y Limpieza Descripción Método Detalles Evaluación Económica y Análisis Financiero 124 Piso Limpiar Se debe barrer con agua Paredes Limpiar Hacerlo con escobillón Bodega Fumigar Equipo apropiado Fluorescentes Limpiar Brocha y waipe Con estas medidas de prevención y limpieza, se incrementara la vida útil del sitio de trabajo, se reducirá el riesgo de que se produzcan accidentes Seiketsu - estandarizar Preservar altos niveles de organización, orden y limpieza Evaluación Económica y Análisis Financiero 125 Para mantener las condiciones de las 3 primeras S cada operario debe conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuándo, dónde y cómo hacerlo. Para esto es necesario que compartan toda la información sin que tenga que buscarse o solicitarse Evaluación Económica y Análisis Financiero 126 Shitsuke - disciplina Crear hábitos basados en las 4's anteriores Este punto está relacionado directamente con el cambio de cultura del trabajador. Para esto es necesario crear talleres de refuerzo de conocimiento donde los mismos trabajadores expliquen a sus compañeros cada uno de los pilares de las 5S. 5S Evaluación Económica y Análisis Financiero 127 Costo por aplicar esta medida Capacitación y entrenamiento. Crear organizaciones para promover el T.P.M. Total del costo $5.000,00 al año $ 3.000,00 al año $ 8.000,00al año Con esta medida se propone rebajar la pérdida del 25% del problema “Materia Prima no cumple con especificaciones” $64.563,88(25%) =$16.140,97 menos costo $8.000 = $8.140,97 al año BENEFICIOS $8.140,97 AL AÑO CAPITULO V EVALUACION ECONÒMICA Y ANALISIS FINANCIERO 5.1 Costo de la inversión por implementación de la propuesta. En este capítulo se analizara todos los costos que el GRUPO HG debe invertir para resolver la restricción y aumentar su capacidad de producción en el área de sellado y también la compra de un software para que los pedidos no se envíen incompletos y así satisfacer las exigencias de los clientes. Además la implementación del método de las 5S que se realizara en toda la planta. 5.1.1. Inversión fija. La inversión fija planteada en este proyecto está representada por el costo que se detalla a continuación. Implantación del sistema integrado de balanzas $ 34.000,00 Capacitación del personal $ 15.000,00 Implementación de 2da. Cuchilla (9maq) $ 8.190,00 Mantenimiento preventivo (área de sellado) $716,00 x 9 Maq. $ 6.444,00 Implementación de las 5S $ 8.000,00 Elaboración de fichas técnicas $ 20,00 TOTAL $ 71.654,00 Evaluación Económica y Análisis Financiero 128 5.1.2. Costo de operación. Para la implementación del software con las balanzas se utilizarán al ingeniero de sistema de la empresa y en planta los mismos operarios. En cuanto a capacitación del personal se utiliza los mismos ingenieros dentro de la planta. Evaluación Económica y Análisis Financiero 129 En la implementación de la 2da. Cuchilla se utilizará los mismos electricistas y mecánicos de la empresa En el método 5S se utilizará a los supervisores y trabajadores de la planta. 5.2 Plan de inversión y financiamiento de la propuesta. El financiamiento de esta propuesta de mejoras se la realizara por medio de un crédito bancario cuyo interés será de 17.5.00% anual y los pagos se realizaran trimestralmente. De la totalidad de la inversión para la implementación de mejoras que asciende a $ 71.654,00 la empresa deberá aportar con el 30% de dicho monto y el 70% se financiado por el banco dando un valor de $ 50.157,80 Por lo que el préstamo será de $ 51.000,00 5.2.1 Amortización de la inversión. El préstamo se los realizaría a 3 años plazos y los pagos se los harán trimestralmente, para la construcción de la tabla de amortización se utilizará la siguiente expresión matemática. RM i 1 1 1 i Datos M= Monto*deuda í= interés .n= años plazo $51.000 17.5% / 4 Trimestres 0.043 3 años *4 trimestres =12 Cuadro 43 Amortización de la Inversión No. DIVIDENDO 1 2 $5.553,05 $5.553,05 INTERES $2.231,25 $2.085,92 AMORTIZACION SALDO/ PRESTAMO $51.000,00 $3.321,80 $47.678,20 $3.467,13 $44.211,07 Evaluación Económica y Análisis Financiero 130 $5.553,05 $1.934,23 $3.618,82 $40.592,26 $5.553,05 $1.775,91 $3.777,14 $36.815,12 $5.553,05 $1.610,66 $3.942,39 $32.872,73 $5.553,05 $1.438,18 $4.114,87 $28.757,86 $5.553,05 $1.258,16 $4.294,89 $24.462,97 $5.553,05 $1.070,25 $4.482,80 $19.980,17 $5.553,05 $874,13 $4.678,92 $15.301,25 $5.553,05 $669,43 $4.883,62 $10.417,63 $5.553,05 $455,77 $5.097,28 $5.320,35 $5.553,05 $232,77 $5.320,28 $0,00 $15.636,67 $51.000,00 $66.636,60 Fuente: Dpto. Contabilidad. Elaborado por: Jorge Bejarano R. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.3 Flujo de efectivo. El flujo de efectivo del periodo, se obtendrá restando el beneficio económico de la implementación de la 2da. Cuchilla, con los gastos que se generen por la puesta en marcha de la misma. Cuadro 44 Beneficio Esperado Anual Scra AñoProducciòn p % Prod. Real 1 55.540 6 52.207,60 2 55.540 5 52.763,00 3 55.540 4 53.318,40 4 55.540 3 53.873,80 5 55.540 2 54.429,20 Fuente: Grupo HG Benef .% 30 40 50 60 80 Benef. Men. 15.662,28 21.105,20 26.659,20 32.324,28 43.543,36 Utilidad 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 Benef. Anual $ 131.563,15 $ 177.283,68 $ 223.937,28 $ 271.523,95 $ 365.764,22 Elaborado por: Jorge Bejarano R. El porcentaje de scrap se lo considera de acuerdo a la media porcentual de scrap que es 5.33% que varía desde 4.5% a 6.3% (Ver pág. 39), también se coloca este porcentaje por la pruebas que se realizaran para implementar la propuesta, la empresa sugiere que el scrap baje a 2% motivo por el cual en el 5 año se ingresa ese porcentaje. Se comienza con el 30% de beneficio por las diferentes pruebas que tienen que realizarse en las 9 máquinas selladoras y por el porcentaje de eficiencia de Evaluación Económica y Análisis Financiero 131 capacidad de producción en la sección de sellado que es de 55.10% (Ver pág. 40), y se tiene que llegar a un 80% en el 5to. Año para que la propuesta sea rentable. 5.3.1 Suministro El costo que representa a suministro será el valor que representa primordialmente el consumo de energía eléctrica. • Consumo de energía de la más. Selladora = 0.160 kwh/kilos • Costo del kwh = $ 0.125 Cuadro 45 Costo Anual de Suministro Eléctrico Prod. Mes 15.662,28 21.105,20 26.659,20 32.324,28 43.543,36 Prod. Anual 187.947,36 253.262,40 319.910,40 387.891,36 522.520,32 Costo Anual Sum. Elect. 3.758,95 5.065,25 6.398,21 7.757,83 10.450,41 Fuente: Grupo HG Elaborado: Jorge Bejarano 5.3.2. Costo de ventas Para incrementar las ventas también se sugiere una campaña de marketing más agresiva o sea se debería implementar un sistema de publicidad para hacerse conocer m y ganar clientes para esto se dispondrá de un costo de $30.000,00 el primer año y los siguientes años 5% menos. La empresa no cuenta con vendedores en ninguna parte del país, las negociaciones se realizan vía telefónica y fax. La empresa cuenta con página web (www.grupohg.com ). 5.3.3. Mantenimiento Preventivo Área Sellado. En el primer año se hará un gasto de $ 6.444,00 y los siguientes años el 4% más Evaluación Económica y Análisis Financiero 132 5.3.4. Capacitación del personal. El primer año será gasto de $15.000,00 y el 5% menos los siguientes años. 5.3.5. Implementación de las 5S. Los dos primeros años se gastará $8.000,00 respectivamente, el tercer y cuarto año $ 6.000,00 cada uno y el quinto año $4.000,00 Ver el cuadro 46 *Flujo Efectivo Evaluación Económica y Análisis Financiero 133 Cuadro 46 FLUJO DE EFECTIVO Detalles Inversión Inicial ($) Ingreso por beneficio esperado ($) (A) 71.654,00 1 2 AÑOS 3 131.563,15 177.283,68 223.937,28 271.523,95 365.764,22 15.000,00 14.250,00 13.537,50 12.860,63 12.217,59 6.444,00 6.701,76 6.969,83 7.248,62 7.538,57 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4 5 Egresos ($) Compra se software y balanza Implementación de 2da. Cuchilla Capacitación del personal Mantenimiento preventivo area sellado Implementación de las 5S Elaboración de fichas técnicas Pago de interes Pago de capital Costo de ventas Suministro electrico Subtotal de Egresos ($) (B) 20,00 8.027,32 14.184,88 30.000,00 3.758,95 20,00 5.377,25 16.834,95 28.500,00 5.065,25 20,00 2.232,10 19.980,10 27.075,00 6.398,21 20,00 20,00 25.721,25 7.757,83 24.435,19 10.450,41 127.625,15 84.749,21 82.212,74 59.608,33 58.661,76 Flujo de Efecivo C=AB 3.938,00 92.534,47 141.724,54 211.915,62 307.102,46 - 71.654,00 - 67.716,00 24.818,47 166.543,01 378.458,63 685.561,09 Flujo Acumulado TIR VAN 34.000,00 8.190,00 94,4415% 328.618,84 Fuente: Grupo HG Elaborado por: Jorge Bejarano R. 5.4. Tasa interna de retorno TIR Evaluación Económica y Análisis Financiero 134 Da a conocer si el proyecto es factible o no. Esta tasa es la que hace que el valor presente de la inversión sea igual al valor presente del ingreso. Este cálculo se lo realiza con la siguiente expresión matemática Donde: P= Inversión Inicial n= Período considerado-añosi= TIR (interés generado por la inversión) F= Flujo neto de efectivo En la hoja de cálculo Excel se obtiene un valor de 94,44% de tasa interna de retorno. A continuación se presenta el cálculo del TIR utilizando la expresión mencionada. Cuadro 47 Fuente: Dpto. Contabilidad*Grupo HG* CALCULO DEL TIR(APLICANDO LA FORMULA) AÑOS P 0 $ 71.654,00 1 2 3 4 5 F $ 3.938,00 $ 92.534,47 $ 141.724,54 $ 211.915,62 $ 307.102,46 i 94,44% 94,44% 94,44% 94,44% 94,44% P2 $ $ $ $ $ 2.025,29 24.475,16 19.278,72 14.825,42 11.049,39 $ 71.654,00 Elaborado por: Jorge Bejarano R. 5.5 Valor actual neto (VAN) El valor actual neto se considera como el valor actual corriente de ingresos generado por la inversión. Este se lo calcula restando la sumatoria de los flujos de efectivos (netos) con la inversión inicial del proyecto. 1 2 . "#$ 1 1 1 Evaluación Económica y Análisis Financiero 135 DONDE: f= Flujo de efectivo n = Periodos (años) i = Interés anual *17.5% 3.938,00 92.534,47 307.102,46 . "#$ 1.175 1.175 1.175. 3.351,49 67.023,61 … 137.117,84 "#$ 406.032,84 71.654,00 $ 328.618,84 5.6 Análisis Beneficio – Costo Este tipo de análisis permitirá determinar cuánto es la cantidad de la utilidad obtenida por cada unidad monetaria invertida. 12234546 789 :97;<=:>9 12234546 $ 328.618,84 $71.654,00 12234546 $?, @A El Grupo HG... obtendrá $ 4,59 de utilidad por cada dólar invertido. 5.7 Tiempo de Recuperación de la inversión. A continuación se presenta la siguiente tabla que permitirá determinar cuándo se recupera el valor invertido. Para el cálculo se utilizara la siguiente expresión matemática. P P= Valor Presente F= Flujo de Caja i=Interés Anual 17.5% F 1 i Evaluación Económica y Análisis Financiero 136 Cuadro 48 TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION ANUAL Años 0 Inversión Inicial $ 71.654,00 1 2 3 4 5 Flujo de efectivo $ Interés 17,5 Valor presente $ Valor presente acumulado $ 3.938,00 92.534,47 141.724,54 211.915,62 307.102,46 0,1750 0,1750 0,1750 0,1750 0,1750 3.351,66 78.752,77 120.616,63 180.353,72 261.363,80 3.351,66 82.104,44 202.721,07 383.074,79 644.438,59 Fuente: Grupo HG Elaborado por: Jorge Bejarano R. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro la inversión se recuperaría en el segundo año. Para saber en qué mes del segundo año se recupera la inversión se divide el interés para 12 meses, que tiene el año. De donde se obtiene una tasa de interés mensual de 1.458%. También el flujo del segundo año se lo divide para 12 obteniéndose un flujo mensual de $ 6.562,73 Cuadro 49 Recuperación de la Inversión (meses) MESES FLUJO INTERES % RECUPERACION $ MENSUAL $ MENSUAL 1 6.562,73 2 6.562,73 3 6.562,73 4 6.562,73 5 6.562,73 6 6.562,73 7 6.562,73 8 6.562,73 SUMATORIA RECUPERACION 1ER AÑO TOTAL 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 Fuente: Grupo HG Elaborado por: Jorge Bejarano R. 9.570,65 9.570,65 9.570,65 9.570,65 9.570,65 9.570,65 9.570,65 9.570,65 76.565,19 3.351,66 79.916,86 Evaluación Económica y Análisis Financiero 137 En el cuadro se aprecia que la inversión se recupera en el 8avo. Meses del segundo año. Es decir que la inversión se recuperará en un año ocho meses Distribución de la planta 138 CAPITULO VI PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 6.1 Programación de las medidas. Mediante la aplicación de la gráfica de Gantt se mostrará los pasos correspondientes de cada una de las medidas planteadas en esta tesis. En este diagrama estarán las siguientes propuestas: 6.2 1. Implementación de la segunda cuchilla en 9 máquinas selladoras. 2. Implantación del sistema integrado de balanzas. 3. Implementación del T.P.M. Gráfica de GANTT. En las siguientes gráficas se visualizan los días y meses en los cuales se llevaría a cabo las soluciones Evaluación Económica y Análisis Financiero 139 Evaluación Económica y Análisis Financiero 140 Evaluación Económica y Análisis Financiero 141 Evaluación Económica y Análisis Financiero 142 CAPITULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1 Conclusiones y recomendaciones Este trabajo ha sido realizado bajo el enfoque sistemático de la teoría de las restricciones, y se pudo identificar el cuello de botella existente en la sección de sellado que impedía que el flujo de material sea constante. El presente estudio representa una alternativa de crecimiento y desarrollo de la empresa ya que se incrementará su capacidad de producción, aumentando la utilidad por cada kilo vendido, debido a que se producirá más con la utilización de pocos recursos. Evaluación Económica y Análisis Financiero 143 Con una tasa interna de retorno superior en 76.94% a la tasa de interés del préstamo para realizar la inversión sugerida, es un indicador que favorece en la toma de decisiones para la ejecución de este proyecto. El beneficio del aumento de la capacidad de producción en el área de sellado de 55.540 kilos nos ayudará a aumentar nuestras ventas y poder conseguir el retorno de nuestros clientes. Otra ventaja es que vamos a tener un departamento de mantenimiento bien preparado para cualquier falla ya sea eléctrica o mecánica. También vamos a tener una empresa limpia y ordenada donde el trabajador se va a sentir a gusto en su lugar de trabajo.