UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN SEMINARIO DE GRADUACIÓN TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL AREA INGENIERIA DE PLANTA TEMA ANALISIS Y OPTIMIZACION DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE ARMADURAS CONFORMADAS PARTIENDO DE ELECTROMALLAS AUTOR CASTILLO LINO ARIC DAVID DIRECTOR DE TESIS ING. IND. NAVARRETE PACHECO OSWALDO ALFREDO 2007-2008 GUAYAQUIL – ECUADOR iv AGRADECIMIENTO Agradezco a Dios por la vida prestada, por que se que su voluntad es que sucediera este acontecimiento, lo cual muestra su misericordia hacia mí. Al Ing. Viterbo Arreaga, por su ayuda incondicional en todo momento, por la confianza depositada en su grupo de apoyo al cual pertenezco; al Tlgo. Carlos Zamora, por la información y la ayuda prestada en la elaboración de este trabajo de investigación desarrollado en su departamento. A todo ese grupo interdepartamental de amigos de la empres a Andec, que de manera desinteresada supieron extenderme su mano de apoyo en el momento indicado. Finalmente agradezco a mi familia por que forma parte de mi historia y de mis triunfos. A todos mil gracias. “En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia” Prov. 17: 17 iii DEDICATORIA En primera instancia dedico esta tesis a mi Dios, por ser el responsable de todo lo sucedido en mi existencia. A mi madre, por ser el baluarte en mis días de formación, por su paciencia inquebrantable y por su esfuerzo imperecedero; a mi padre por sus consejos oportunos. Finalmente a mi esposa e hijos por ser la inspiración de mi vida. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Fil. 4:13 xiv RESUMEN La armadura conformada, es un sub-producto cuya materia prima es la electromalla, la misma que cada día está recibiendo mayor acogida sobre todo por las empresas constructoras de urbanizaciones. Debido a su versatilidad de aplicación en obras .Según un estudio de mercado realizado por Andec, permitió demostrar una proyección del crecimiento de la demanda en niveles del 4,3 % en promedio anual, lo cual permite evidenciar que la empresa Andec, con una producción máxima actual de 1500 Tn/año. No está en la posición de enfrentar estos desafíos productivos, si no realiza una inversión en maquinarias que respondan a estos niveles de producción que equilibren la demanda del producto. El estudio realizado del proceso, en los aspectos técnicos, eco nómicos y de distribución de planta; nos permite proponer como alternativa de solución la compra de maquinarias automáticas y semiautomáticas, que reducen los tiempos empleados en el proceso y multiplican la producción a niveles superiores a los exigidos por la demanda. El proceso en cuestión, es algo sencillo, parte en la fabricación de una electromalla con dimensiones particulares para el fin que se persigue. Esta malla se dirige al proceso de corte en donde se la divide en 4 secciones, de las cuales se obtendrán 4 armaduras; posteriormente son plegadas y finalmente se doblan las puntas de los estribos para luego ser almacenada en lotes de 48 und. Las maquinas propuestas según la distribución planteada son: Una maquina de Electromallas, una maquina Cizalladora y dos maquinas Plegadoras; estas desarrollan las mismas operaciones automáticamente y en menor tiempo, reduce la intervención humana, a la vez que minimiza defectos en el proceso. La inversión que se necesitara para la implantación de esta propuesta de solución, es de $ 1’425,172, que es el monto financiado, dicho capital será amortizado en 4 años, con pagos fijos de $ 36.143,3061. El flujo de capital no da como resultado un TIR 37,14%; lo cual nos demuestra que la inversión es económicamente conveniente, además de producir un costo beneficio de $2 ,5. Finalmente podemos ver que la propuesta de solución es rentable ya que la recuperación de la inversión está dada en un período de 2,7 años. Sr. Aric Castillo Lino C.I: 0194430434 Ing. Ind. Oswaldo Navarrete Pacheco Director de Tesis de Grado xv PROLOGO Cuando pensé en la elaboración de mi tesis de grado, considere enfocarme en una necesidad de mejoramiento de uno de los departamentos productivos de la empresa en la cual presto mis servicios “ANDEC S.A”. Dirigiendo mi atención al departamento de Electromallas, específicamente en la sección conformados, previo a una entrevista con el responsable del proceso de determinada área, llegando a la conclusión que se analizaría el proceso de armaduras conformadas p` la construcción de viviendas de una y dos plantas. Luego de un periodo de investigación, se concluye que el problema predominante, es el estancamiento en los márgenes de producción, debido a la limitación de su capacidad instalada cuya relación con el crecimiento de la demanda, demostraba un distanciamiento considerable que evidenciaba un desequilibrio entre las aspiraciones y metas de la parte comercial con la capacidad de respuesta del área en cuestión. Posteriormente a los análisis técnicos y financieros se propone la compra de maquinarias de mayor capacidad instalada y tecnología, con lo cual se absorbería el déficit productivo y a la empresa Andec la prepararía para afrontar nuevos retos, tanto en niveles de producción como en calidad y diversificación de nuevos productos, aco rde a las evolutivas exigencias del mercado de la construcción de viviendas, donde cada día dichos profesionales, prefieren la utilización de productos con un mayor índice de versatilidad en su aplicación, que simplifiquen el tiempo de terminación de una o bra. Espero con este trabajo haber demostrado los conocimientos adquiridos en el curso curricular y extracurricular de la capacitación de esta carrera. Generalidades 1 CAPITULO I 1.1 Antecedentes. A finales de la década de los 60 el crecimiento de la construcción en el Ecuador demandaba la instalación de una planta laminadora propia que abasteciera adecuadamente la demanda de hierro. Hasta esa fecha todo el consumo de este material se lo realizaba a través de importaciones con los consecuentes inconvenientes en el tiempo de arribo y los costos para el consumidor final. Se establecen contactos entre CENDES y funcionarios del gobierno, juntos se entrevistan con CAP “Corporación Aceros del Pacifico” a los cuales se le plantea la necesidad de instalar una planta laminadora en el país; luego de los estudios respectivos, se tomo la decisión de formar la empresa ANDEC “Acerías Nacionales Del Ecuador”. Sus principales Accionistas fueron la CAP de Chile, Juan H. Roger, Agustín Arroyo y el abogado Jaime Nebot Velasco. El 31 de enero de 1964, se constituye legalmente ANDEC; en el año 1966, se adquieren los terrenos donde actualmente se encuentra instalada la planta. En el año 1968 se instala y a fines de 1969 comienza a operar la planta laminadora. La importación nacional de acero que para ese entonces tenía el proyecto del puente sobre el Río Guayas fue la catapulta para el surgimiento de, ANDEC que nace oficialmente el 19 de octubre de 1969 con la inauguración de su planta, y un recurso humano de 10 empleados y 47 obreros, estando bajo la gerencia de del Ing. Fernando Gamio A. Laminando en poco tiempo las barras de acero necesarias para esta obra de magnitud en el desarrollo socio-económico del país. En 1981 Andec contrata los servicios de la empresa POMINI FARREL de Italia, para el diseño, montaje y puesta en marcha de un tren de laminación denominado Monoblock; de alta velocidad (65m/Segundo) para la fabricación de alambrón, con el objetó de ser un apoyo para las empresas trefiladoras. La producción inicial de Andec fue de 11250Tn. Lo que representaba un 20% de la demanda de esa época. Generalidades 2 Fabricación de alambrón, con el objetó de ser un apoyo para las empresas trefiladoras. La producción inicial de Andec fue de 11250Tn. Lo que representaba un 20% de la demanda de esa época. En el año 1984, la Dirección de Industrias del ejercito (DINE), compra acciones logrando una participación del 93%, el 7% quedo bajo el poder de la familia Coronel, manteniéndose de esta manera hasta la actualidad. En noviembre de 1996, por disposición de la administración central, se toma medidas radicales al liquidar a todos los empleados y trabajadores estables, para de esta forma terminar con las organizaciones sindicales existentes; lo cual permitió tener muy buenos resultados, en cuanto al desempeño del personal y a la producción. En el año 1998 en base a los excelentes resultados obtenidos durante 30 años de actividad; se decide modernizar la planta, adquiriendo por contratación de la empresa BASCOTECNIA GROUP de España, el mismo que incluía un nuevo tren de laminación; el mismo que comenzó a operar en octubre de 1999, con una capacidad instalada de 250.000Tn/Anuales. Desde 1969 hasta nuestros días los productos ANDEC están presentes en los más importantes proyectos de ingeniería que embellecen el territorio nacional; y hoy ANDEC exhibe orgullosamente haber sido elegido para ser parte de la estructura del puente sobre el rió Babahoyo, que se construye junto al puente Rafael Mendoza Avilés. Desde sus inicios ANDEC lidera el mercado de la siderurgia en el país, este compromiso lo lleva en el año 1994 a iniciarse en la búsqueda de la calidad total. Alcanzar esta meta implicaba la introducción de grandes cambios en los procesos productivos así como en la filosofía de trabajo de su recurso humano, los conceptos dados en la misión y la visión de ANDEC, crearon la mística de trabajo necesaria para abo nar el terreno cuyo fruto dio los resultados esperados cuando el 22 de febrero del 2001 obtiene la certificación al aseguramiento de la calidad ISO 9002: 1994. Este logro convierte a Generalidades 3 ANDEC en el primer y único complejo siderúrgico del Ecuador con una certificación a la calidad, dicha norma se actualiza el 31 de julio del 2003, cuando se obtiene la certificación ISO 9001: 2000 al sistema de Gestión de la calidad. Este certificado sumado a los sellos de calidad INEN otorgados por el Instituto de Normalizació n a cada uno de los productos con marca ANDEC, son las mejores garantías de calidad para la comunidad de la construcción y para todos los ecuatorianos que por 38 años a utilizado este producto. Autor: Aric Castillo Fuente: Revista Andec 38 Años, País: Ecuador, Año: 2007. 1.1.1 Ubicación. Para lo concerniente a los datos de ubicación geográfica determinados para el complejo siderúrgico Andec; se representara mediante el siguiente cuadro: CUADRO # 1 DATOS DE UBICACIÒN DE LA EMPRESA DATOS DE LA EMPRESA ESPECIFICACIÓN Área 267.107,17Mt2 País Ecuador Provincia Guayas Ciudad Guayaquil Parroquia Ximena Dirección Avenida Raúl Clemente Huerta vía las esclusas Sector Guasmo Central Pag. Web www.andecsa.com PBX/Fax 042-482833 // 042-483714 Autor: Aric Castillo Fuente: Andec Para su ubicación dentro de este sector geográfico se analizó y se considero estratégicamente los siguientes aspectos: Generalidades 4 Se encuentra a orillas de rió Guayas: Facilita la recepción de materia prima de origen naval (Barcos dados de baja). Para lo cual se drago y creo una entrante, que permita el desguace de estos elementos. Puerto marítimo: la reducción de distancia con respecto al puerto, facilita la importación y reducción de tiempo en cuanto a la transportación terrestre de la materia prima e insumos para los procesos de las plantas, tanto de Acería como de Laminación. (Ver Anexo 1) 1.1.2 Identificación con el CIIU. Para la determinación de la codificación CIIU; que corresponde a la empresa Andec, es necesario conocer los antecedentes de la creación de estos códigos estadísticos, entendiendo así el objeto de su existencia, y luego encasillarlo dentro de su clasificación, de acuerdo a la actividad que realiza la empresa. La CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU) es la clasificación internacional de referencia de las actividades económicas productivas. Su principal finalidad es facilitar un conjunto de categorías de actividad que pueda utilizarse para la elaboración de estadísticas por actividades. Desde la aprobación de la versión original de la CIIU en 1948, la mayoría de los países del mundo han utilizado la CIIU o elaborado clasificaciones nacionales derivadas de ella. Por consiguiente, la CIIU ha proporcionado orientación a los países para elaborar las clasificaciones nacionales de actividades y se ha convertido en una herramienta importante para la comparación de datos estadísticos sobre actividades económicas a escala internacional. En su 33º período de sesiones, celebrado en marzo de 20021, la Comisión de Estadística examinó y acogió con beneplácito el proyecto final de la revisión 3.1 de la Generalidades 5 CIIU, que sustituye ahora a la tercera revisión de la clasificación 2, que se venía utilizando desde 1989. Fuente: Google, Informativo de NACIONES UNIDAS • Nueva York, 2005. CIIU Vs. 3.1 Después de haber conocido la razón de la existencia y el por que de la codificación CIIU, se planteara el desarrollo de su clasificación CIIU como se presenta a continuación: CUADRO # 2 CÒDIGO CIIU CODIGO CIIU DE LA EMPRESA ANDEC D2710 DETALLE DESCRIPCIÓN SECCIÓN D Industria manufacturera DIVISIÓN 27 Fabricación de metales comunes En esta división se incluyen las actividades de fundición y/o refinado de metales ferrosos y no ferrosos a partir de mineral y escorias de hierro, y arrabio, por medio de técnicas electrometalúrgicas y de otras técnicas metalúrgicas. Las unidades comprendidas en esta división también fabrican aleaciones y superaleaciones de metales mediante la introducción de otros elementos químicos en los metales puros. El resultado de la fundición y refinado, normalmente en forma de lingotes, se utiliza en operaciones de enrollado, estirado y extrusión para fabricar láminas, bandas, barras, varillas o alambre, y en forma fundida, para fabricar piezas fundidas y otros productos de metales comunes. GRUPO 271 Industria básica de hierro y acero CLASE 2710 Industria básica de hierro y acero Actividades comprendidas en esta clasificación: funcionamiento de altos hornos, convertidores de acero, talleres de laminado y de acabado. producción de lingotes, otras formas primarias y productos semiacabados de acero. fabricación de piezas en ángulos, perfiles y secciones de hierro o acero sin alear fabricación de barras y varillas de hierro y acero sin alear. Entre otros. Nota: Según el informe estadístico de las naciones unidas del año 2005 revisión 3.1 Autor: Aric Castillo Fuente: Google, Informativo de NACIONES UNIDAS • Nueva York, 2005. CIIU Vs. 3.1 Generalidades 6 1.1.3 Estructura Organizacional. Para conocer La estructura Organizacional (Organigrama) según el orden jerárquico de los niveles de mandos con los que se encuentra establecido el complejo siderúrgico Andec, es necesario conocer el antecedente de que la misma pertenece a la Corporación Industrial y Comercial HOLDING DINE S.A. Fue constituida en el año 2000, por la dirección de industrias del ejercito; como un organismo de derecho privado, creada con el propósito de operar con eficiencia y eficacia de manera sostenida y sustentable, basada en una planificación estratégica e integral; del grupo empresarial que dirige, Su compromiso es aportar al desarrollo económico del Ecuador, fortalecer a los sectores productivos en lo que se involucra. Las mismas que se agrupan de la siguiente forma: División manufacturera: Andec S.A: Empresa dedicada a la fabricación de productos siderúrgicos. Fame Complejo Industrial: Empresa dedicada a la manufacturación de vestuarios, calzado y equipos de camping; militar e industrial. Explocen C.A: Empresa dedicada a la fabricación de explosivos industriales y derivados. Santa Barbara S.A: Empresa dedicada a la fabricación, mantenimiento y asesoría de armas y municiones. División Servicios: Dinecom´s: Empresa comercializadora, dedicada entre otras cosas a la venta de los productos de las empresas Andec, Explocen y Santa Barbara. Corpcys: Empresa dedicada a la construcción de obras civiles y de infraestructura. Generalidades 7 División Agroindustrial: Dienagro´s S.A: Empresa dedicada a la producción y comercialización de productos agroindustriales. Proteas S.A: Empresa dedicada a la Empresa dedicada a la producción y comercialización de productos Florícolas. Aychapicho S.A: Empresa dedicada a la producción y comercialización de productos agroindustriales no tradicionales de exportación. Fuente: Revista memorias Holding Dine año 2005 Ecuador. Agenda Andec 2007 Ecuador. (Anexo 2 y 3). 1.1.4 Descripción de los productos. Andec ofrece al mercado de la construcción, productos de alta calidad, los mismos que son sometidos a rigurosos controles de calidad, acorde a los requisitos de elaboración determinados por el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN. Cada uno de los productos ANDEC, cuenta con su respectivo certificado de calidad vige nte hasta el 2008. Todos los productos ANDEC son los únicos en Ecuador con certificación al sistema de Gestión de la calidad ISO: 9001: 2000. La gama de productos es presentada mediante el siguiente cuadro descriptivo: CUADRO # 3 DESCRIPCIÒN DE PRODUCTOS ANDEC PARAMETRO DESCRIPCIÓN IMAGEN VARILLLA CON RESALTES DE ACERO DE BAJA ALEACION, SOLDABLES Norma INEN-2167 ó ASTM-A-706 Grado de acero A-42 tracción controlada Diámetros (mm) 12 hasta 40 Fluencia Resistencia mínima Alargamiento mínimo 4200 - 5490 Kg/cm2 5600 Kg / cm2 8 - 20 mm 14% 22 - 36 mm 12% Generalidades 8 40 mm Doblados 10% 180 grados ALAMBRON DE ACERO AL CARBONO Norma INEN-1324 ó ASTM-A-510 SAE- 1010 Grado de acero Diámetros 5,5 – 6,35 –8-10 y 12mm PARAMETRO DESCRIPCIÓN BARRAS CUADRADAS Norma INEN-2222 Grado de acero SAE-1010 Lados (mm) 8 –10-12-14 Fluencia 2400 kg/cm2 (min) Resistencia (kg/cm2) 3460 - 4800 Alargamiento mínimo 26% ALAMBRE TREFILADO Norma INEN 1510 Diámetros 4 – 4,5 – 5 (mm) Fluencia 4900 kg/cm2 Resistencia 5600 kg/cm2 Reducción del área 30 % ALAMBRE GRAFILA DO Norma INEN 1511 Diámetros 4,2 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 (mm) Fluencia 5000 kg/cm2 (min) Resistencia 5600 kg/cm2 (min) ELECTROMALLAS EMA 4,5 – 10 10 x 10 EMA 5,5 – 10 10 x 10 EMA 6 – 10 10 x 10 Espaciamiento (mm). EMA 4,5 – 15 15 x 15 Norma: EMA 5 – 15 15 x 15 (Norma NTE-INEN-2209) EMA 5,5 – 15 15 x 15 EMA 6 – 15 15 x 15 EMA 10 – 15 15 x 15 Tipo de malla / IMAGEN Generalidades 9 PARAMETRO Armaduras: DESCRIPCIÓN Grafilado - Corrugado Norma 1511 2167 Fluencia (min) 5250 4200 Resistencia Kg/Cm² 6000 5500 Diám. mm / Alargamiento % 4.0–8.8 IMAGEN 6 8.0 –12 14 Autor: Aric Castillo Fuente: Andec 1.1.5 Descripción de los problemas que tiene la empresa, según criterio de sus funcionarios. Los problemas que presenta la empresa desde el punto de vista de los funcionarios de la misma, esta focalizado en el desarrollo de la capacidad productiva de la plantas, tanto de Acería como la de laminación y los procesos vinculados a estas. Por lo cual es menester el conocimiento de los proyectos que tiene planificado la alta gerencia, que ayudaran a solventar dichas aspiraciones de desarrollo productivo, con el fin de mantener la empresa en un nivel satisfactorio del cumplimiento de los requerimientos del mercado actual; ya sea con respecto al incremento de la demanda de un producto existente, así como la creación de nuevos productos para la satisfacción de nuevas técnicas de construcción, este referente se puede observar en aéreas como la de conformado, perteneciente a la sección de Electromallas, la misma que es objeto de este estudio. Esto obliga a la empresa, a mantenerse a la vanguardia de dichos comportamientos del mercado. A continuación se mencionan los principales proyectos a corto y mediano plazo que tiene la empresa, desarrollados a partir de las limitaciones productivas que se presenta en términos operativos de producción: Generalidades 10 Modernización del tren laminador p´ perfiles livianos.- Este nuevo tren presenta las siguientes ventajas productivas con respecto al tren actual: Equipo Tren Actual Tren Moderno Cajas Laminadoras 15 21 Velocidad de barra 8Mt/Sg. 13Mt/Sg. Capacidad productiva 220000Tn/Anuales 260000Tn/Anuales Horno Cuchara p´ acería.- Con este proyecto se busca hacer más continuo el proceso de fundición de chatarra, reduciendo tiempo operativo por concepto de vaciado de colada en el distribuidor. Horno fundidor estacionario.- Con este horno se incrementara el volumen de material fundido, que a su vez aumentara la producción de palanquilla. Planta de tratamiento de gases y humos de fundición.- Este proyecto reducirá emanación de gases y vapores al medio ambiente, ayudando ala Implementación del Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14 001. Ampliación de nave 1 de despacho y 2 de electromalla.- Esta obra permitirá la evacuación de producto terminado en las dos naves, incrementando la capacidad de despacho de órdenes de venta. Compra de torno de 2 cabezales para construcción de repuestos.- La compra de esta maquina herramienta ayudara al incremento de construcción de repuestos en serie para cubrir la demanda que se generara con la ampliación de la planta laminadora y de otros proyectos en ejecución. 1.2 Objetivos y Justificativos. Con el presente proyecto de mejoramiento, se busca alcanzar objetivos claros que evidencien un mejor esquema productivo, enmarcados a los fines que persigue la empresa, estos se presentan de la siguiente forma: Generalidades 11 1.2.1 Objetivos General. Formular una propuesta para mejorar la producción de conformados; fortaleciendo el proceso que ayudara al sostenimiento de una demanda creciente con respecto a un producto altamente competitivo y complementario en la industria de las construcciones civiles. Contribuyendo a la diversificación de productos de acero al carbono estruc tural; presentando nuevos planteamientos con respecto al equilibrio entre producción y venta de este producto (productividad y demanda). 1.2.2 Objetivos Específicos. Diagnosticar técnicamente la situación actual y posible mejora en el desarrollo de este producto. Analizar la posibilidad de implementar tecnología nueva para incrementar la productividad en contexto a un mercado proyectado. Identificar los factores internos y externos que afecta el desarrollo del producto. Diseñar una distribución de planta más óptima de la que pueda existir. Establecer la necesidad de incrementar la inversión en este proceso. Estar preparados para afrontar nuevos retos de producción. 1.2.3 Justificativo. La razón por la cual se escogió realizar la investigación de este tema, radica en la importancia potencial que plantea el desarrollo en términos industriales de este producto al cual hacemos referencia, y a su vez por que se cree contribuir en el desarrollo de la empresa. La realización de un estudio técnico, sobre este tema dejaría sentadas bases sólidas sobre el análisis de mejoras continuas en la evolución del procesamiento del producto en referencia. Generalidades 12 Al desarrollar este proyecto de mejoramiento, sería lógico pensar; que en niveles de alta gerencia se consideraría el reforzamiento de recursos; ya sea humano o tecnológico para el procesamiento de este producto. El sistema actualmente establecido, genera una producción de 75 a 80 Und. De mallas para conformado por campaña de producción. El mismo que deberá incrementarse conforme crece la demanda. Además se debe considerar en tiempo presente desde una perspectiva de crecimiento, que dicho producto esta ganando terreno en el mercado de la construcción y en no mucho tiempo será menester incrementar su capacidad instalad a. Este último punto puede darse por dos razones particulares. Incremento de la demanda, o sea mayor aceptación del producto. Por ende un mayor incremento de la producción. Diversificación de productos del mismo genero, con propiedades mejoradas de aplicación. 1.3 Cultura corporativa. Se encuentra especificada, mediante la implantación de principios filosóficos, con base en los actuales sistemas de calidad, los mismos que determinan una cultura de cali dad establecida dentro de las fronteras de esta institución y se expresan como se indica a continuación. 1.3.1 Misión. Fabricar y entregar oportunamente productos de acero de calidad certificada, a precios competitivos para satisfacer a nuestros clientes. 1.3.2 Visión. Líder nacional en la industria del acero para satisfacer las necesidades del mercado interno e incursionar en el internacional con calidad y servicio; protegiendo el medio ambiente. Generalidades 13 1.3.3 Objetivo General de la empresa. Se podría decir que el objetivo general de la empresa Andec, puede ser considerado a partir de los principales puntos de su plan de negocio, y se plantea de la siguiente forma. Desarrollo multidireccional, mediante la aplicación de diversas perspectivas de crecimiento; tales como el fortalecimiento de lazos de amistad con la co munidad, generado por un compromiso de cuidado y colaboración con el medio ambiente, seguida de una superación de las expectativas del personal de la organización referente al buen trato, equidad, justicia y respeto; haciéndolos participes de las metas de la organización. Dentro de las cuales se encuentra implícito el crecimiento de volúmenes de venta, la disminución de costos de transformación, la creación de nuevos productos que cumplan y superen las expectativas de deseadas por nuestros clientes, en cuanto a calidad y precio. Con esto se desea consecuentemente incrementar la participación del mercado, aumentar la riqueza del negocio y su permanencia a través del tiempo, aumentando el rendimiento de la inversión. 1.3.4 Objetivos específicos (Metas). Incrementar y optimizar la capacidad instalada de los procesos de laminación y del proceso de fabricación de palanquilla. Meta del proceso de fabricación de palanquilla: Aumentar al 93 % de la capacidad actual y su incremento en 45 000 ton hasta alcanzar las 135 000 ton. Para el año 2008. Meta del proceso de fabricación de productos laminados: Aumentar al 89% de la capacidad instalada y su incremento en 30 000 ton hasta alcanzar las 240 000 ton. Para el 2009. Incrementar la cartera de los productos ANDEC en un 3,5 %. Aumentar el nivel de satisfacción del cliente en un 90%. Generalidades 14 Incrementar volúmenes de ventas en un 6% en relación al año anterior. Garantizar que el personal tenga las competencias necesarias para el proceso y la ejecución de la estrategia en un 25%. Implementar el Sistema de Gestión Ambiental en un 70% basado en la norma ISO 14 001. 1.4 Marco Teórico. Antecedentes del estudio. La presente información, tiene como objetivo establecer la base teórica que tiene preestablecido el proceso que será sujeto de estudio, la misma que respalda la factibilidad de la realización de dicho análisis. Partiremos considerando la información técnica que tenemos con respecto a lo que consideramos la materia prima para las armaduras conformadas, q ue son las Electromallas. Mallas Electrosoldadas. Definición. Las ELECTROMALLAS ANDEC están compuestas por una serie de alambres de acero lisos o grafilados que se cruzan perpendicularmente y cuyos puntos de contacto se sueldan por el proceso de soldadura con resistencia eléctrica. Fuente: Volante publicitaria de la empresa ANDEC País: Ecuador Año: 2006 Generalidades 15 GRAFICO # 1 CUADRICULA ELECTROMALLA PANEL ESTANDAR Grafico # 1: Cuadricula electromalla panel Estándar Autor: Aric Castillo Fuente: Presentación power point. Andec. Aplicaciones. La rapidez y sencillez de su colocación en obra, hace que la ELECTROMALLA ANDEC, sea imprescindible para la construcción de: - Pisos - Canchas - Losas - Muros de contención - Paredes - Depósitos - Piscinas - Cisternas - Cerramientos - Terrazas - Pistas de aeropuertos - Decoración Normalización. Las ELECTROMALLAS ANDEC se fabrican de acuerdo a las siguientes normas: INEN 2209. Generalidades 16 Suministros. Las ELECTROMALLAS son producidas en forma plana y comercializadas por unidades de 6.25m x 2.40m. A continuación se presenta la tabla de “Gama de productos” para conocer las características físicas y dimensionales del producto en referencia. CUADRO # 4 GAMA DE FABRICACIÒN DE STOCK Tipo de Malla Espaciamiento (cm) Long. Transv. EMA 4.0-10 L-G EMA 4.5-10 L-G EMA 5.0-10 L-G EMA 5.5-10 L-G EMA 6.0-10 L-G EMA 8.0-10 L-G EMA 4.0-15 L-G EMA 4.5-15 L-G EMA 5.0-15 L-G EMA 5.5-15 L-G EMA 6.0-15 L-G EMA 7.0-10 L-G EMA 8.0-10 L-G EMA 4.0-20 L-G EMA 4.5-20 L-G EMA 5.0-20 L-G EMA 5.5-20 L-G EMA 6.0-20 L-G EMA 8.0-20 L-G 10 x 10 15 x 15 20 x 20 EMA 4.5-30 L-G 4.0-4.0 4.5-4.5 5.0-5.0 5.5-5.5 6.0-6.0 8.0-8.0 4.0-4.0 4.5-4.5 5.0-5.0 5.5-5.5 6.0-6.0 7.0-7.0 8.0-8.0 4.0-4.04 4.5-4.5 5.0-5.0 5.5-5.5 6.0-6.0 8.0-8.0 29.475 37.305 46.055 55.727 66.320 117.902 19.808 25.070 30.950 37.450 44.568 60.662 79.232 14738 18.652 23.028 27.863 33.160 58.951 1.965 2.487 3.070 3.715 4.421 7.860 1.321 1.671 2.063 2.497 2.971 4.044 5.282 0.983 1.243 1.535 1.858 2.210 3.930 Sección de Acero (cm²/ml) Long. Transv. 1.26-1.26 1.59-1.59 1.96-1.96 2.38-2.38 2.83-2.83 5.03-5.03 084-084 1.06-1.06 1.31-1.31 1.58-1.58 1.88-1.88 2.57-2.57 3.35-3.35 0.63-0.63 0.80-0.80 0.98-0.98 1.19-1.19 1.41-1.41 2.51-2.51 4.5-4.5 12.535 0.836 0.53-0.53 Diámetros (mm) Long. Transv. 30 x 30 Peso Nominal Por malla Kg/m² Autor: Aric Castillo Fuente: Volante publicitaria productos Andec CUADRO # 5 GAMA DE FABRICACIÒN DE STOCK ESPECIFICACIONES MECANICAS Alambre Liso Conformado Fluencia Kg/cm² 4500 5000 Resistencia Kg/cm² 5270 5600 Autor: Aric Castillo Fuente: Volante publicitaria productos Andec Reducción de área % 30 - Norma INEN 1510 1511 Generalidades 17 La información que se muestra a continuación es referente a los datos técnicos establecidos para las armaduras conformadas. Armaduras Conformadas. Desde 1969 ANDEC responde a la evolución de las necesidades de la construcción, brindando soluciones que agilitan esta labor. La armadura conformada de acero, que otorga al constructor múltiples beneficios al diseñar estructuras y secciones. Definición.- El conformado de Aceros Andec es un elemento compuesto por varillas longitudinales y estribos. Su principio es una electromalla con diseño muy especial que al ser doblada con determinada geometría, resulta una armadura. Fuente: Volante publicitaria de la empresa ANDEC País: Ecuador Año: 2006 Aplicaciones: Cimentaciones. Riostras. Columnas. Vigas para losas. Dinteles. Vigas de cubierta. Beneficios: Rapidez en a construcción de estructuras y secciones. Aumenta la rentabilidad en inventarios (evita el acopio). No requiere mano de obra especializada. Facilidad de manejo. Reduce los errores en el armado. Cero desperdicio. Ahorra en el tiempo de ejecución. Generalidades 18 Presentación.- En base a los planos estructurales del constructor ANDEC produce bajo pedido armaduras conformadas de acuerdo a las dimensiones y pesos requeridos. Normalización.- La armadura conformada se elabora a partir de varillas fabricadas bajo la norma INEN 1511 e INEN 2167. Para ampliar el conocimiento sobre las armaduras conformadas podemos hacer referencia a las tablas de tolerancias dimensionales y gama de productos. Así mismo como la tabla de especificaciones mecánicas, como se muestra a continuación. CUADRO # 6 TOLERANCIA, GAMA Y ESPECIFICACIONES MECANICAS DE LOS CONFORMADOS TOLERANCIAS DIMESIONALES SECCION TRANSVERSAL mm LONGITUD mm MASA (Kg) % + 10 + 50 +3 GAMA DE FABRICACIÓN ELEMENTO TIPO SECCION TRANSVERSAL cm VARILLA PRINCIPAL cm V701510 V881510 A801510* A101510* A121515* 15 X 10 15 X 10 15 X 10 15 X 10 15 X 10 VARILLA FLUENCIA Kg/cm2 RESISTENCIA Kg/cm2 Grafilado Corrugado 5250 4200 6000 5500 7.0 8.8 8.0 10.0 12.0 ESTRIBO DIAMETRO ESPACIOS mm cm 4.0 5.5 4.5 5.5 6.0 15 15 15 15 15 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DE LA VARILLA Autor: Aric Castillo. Fuente: www.andecsa.com . ALARGAMIENTO DIAMETRO % mm 4.0 – 8.0 8.0 – 12.0 6 14 PESO Kg. 10.222 16.890 13.256 20.506 29.298 NTE-INEN 1511 2167 Generalidades 19 GRAFICO # 2 ALGUNAS FORMAS POSIBLES DE DOBLADO DE MALLAS Autor: Aric Castillo. Fuente: www.acindar.com.ar GRAFICO # 3 APLICACIONES ESPECIALES DE ARMADURAS Nota: Hacer referencia a la tabla de características de fabricación de mallas. En la información ampliada de la página Web. Aplicaciones Partiendo de una malla soldada y mediante el doblado de la misma, podemos obtener una amplia variedad de armaduras para su utilización en: • Bases, vigas y columnas • Elementos premoldeados • Canales • Submuraciones • Protección de taludes • Defensas New Jersey (Autopistas) • Conductos • Losas casetonadas • Hastiales Autor: Aric Castillo. Fuente: www.acindar.com.ar Generalidades 20 Finalmente dentro de la diversidad de los productos conformados, podemos considerar las vigas electrosoldadas reticuladas. GRAFICO # 4 VIGAS RETICULADAS Características Es una viga reticulada espacial formada por un alambre longitudinal superior (øS) y dos inferiores (øI), todos de conformación nervurada, separados entre sí una distancia (h) definida por dos estribos contínuos de alambre liso en forma de zigzag (øD), ubicados a ambos lados de la estructura y soldados en todos los encuentros. 1.4.1 Herramientas de investigación A continuación procederemos a especificar las diferentes técnicas de investigación y desarrollo que se proponen aplicar en el estudio y elaboración del tema planteado; como se mencionan a continuación. Programación de la producción Autor: Aric Castillo. Fuente: www.acindar.com.ar Aquí se describe el proceso de programación de capacidad finita y se aplica la integración de un sistema de programación con aplicaciones de planificación, entre las principales a ser aplicadas se pueden mencionar: Planificación y control de la fabricación. Generalidades 21 Planificación de la producción. 1.4.2 Herramientas de control y técnicas de representación grafica. Es indispensable la creación de hojas de control, esquemas y diagramas destinados a representar y analizar procesos o ciclos de trabajo. Al referirnos a tipos particulares de estas herramientas auxiliares de representación, distinguimos entre diagramas y esquemas. Los diagramas de manera característica representan el espacio físico recorrido por el objeto que se analiza. Los esquemas son representaciones simbólicas que ilustran elementos de actividades en procesos o ciclos de trabajo Ambos son útiles como instrumentos de comunicación que, además de representar un proceso se prestan a análisis que respaldan mejoramientos de métodos; entre las mas utilizadas que se considerara dentro del estudio según sea el caso, son: Herramientas de control. Hoja de control o de recogida de datos. De distribución de variaciones de variables de los artículos producidos (peso, volumen, longitud, talla, clase, calidad, etc…) De clasificación de artículos defectuosos. De localización de defectos en las piezas. De causas de los defectos. De verificación de chequeo o tareas de mantenimiento. Técnicas de representación grafica. Esquema de distribución de planta. Diagrama de flujo. Diagrama de flujo de proceso. Diagrama de pert. Diagrama de Gantt. Diagrama de operaciones o de mano derecha- mano izquierda. Generalidades 22 Diagrama de procesos de operaciones. Diagrama persona-maquina. Diagrama de causa o efecto. (Ishikawa) 1.4.3 Ingeniería económica. Dentro del estudio a realizar es de vital importancia considerar lo que respecta a la parte económica, tanto para los costos que se generan en el desarrollo del proceso como en la proyección de nuevas inversiones con el afán de incrementar la capacidad productiva, por así decirlo podemos mencionar los siguientes aspectos que podrían se considerados. Diagrama de flujos de efectivo. Tasas de interés efectivas y nominales. Alternativas de Inversión. Valor actual neto. Valor anual. Valor futuro. Amortización de activos fijos (Equipos). 1.5 Metodología. La metodología de trabajo que se propone aplicar en el desarrollo de esta investigación, esta orientado al ordenamiento y procesamiento sistemático de la información que se recopile, para identificar y demostrar plenamente el objetivo propuesto, según las directrices académicas establecidas. A continuación se describirá los métodos a utilizar. Entrevistas.- Se realizara entrevistas personales al personal administrador y operadores del proceso, con el fin de adquirir pleno conocimiento de los pormenores y objetivos que se persiguen en el mismo. También es importante este método de investigación para Generalidades 23 realizar comparaciones entre los aspectos teóricos y prácticos, que nos ayuden a depurar la información recibida. Observación directa.- Aunque es de vital importancia la información que genera la realización de entrevistas, no hay que descartar que a pesar de que el proceso sea muy conocido por sus participantes, no se puede ignorar la existencia de ciertos aspectos técnico que pueden ser considerados de forma generalizada, o dados a estimaciones aleatorias de resultados, los cuales hay que comprobar en condiciones no rmales de trabajo. Toma de tiempos.- La toma de tiempos reales, con el uso de cronómetros, es muy importante ya que mediante este método, se puede establecer la duración total o parcial del proceso, y de esta manera lograr identificar los rangos de flexibilidad o tolerancias, para la estandarización de los mismos. Identificación gráfica.- En el momento de desarrollar la descripción del proceso es importante el uso de fotografías, que muestren de forma grafica, lo que se esta describiendo en teoría, ya que en muchos casos, a pesar de una buena redacción puede no quedar explícitamente comprendido el proceso en mención. Mediciones.- Al hablar de mediciones, aunque también podemos hacer referencia a la toma de tiempos, queremos particularizar la recopilación de los datos dimensionales necesarios para el establecimiento de los diagramas de recorrido y la distribución de planta, con el objeto de analizar posibles mejoras relacionadas a dicha distribución, que permita acortar la distancia entre un subproceso y otro; optimizando el tiempo total de ejecución. 1.6 Facilidades de Operación (Descripción de los Recursos). En esta sección haremos referencia a todos los recursos tangibles y el talento humano con los que cuenta la empresa para su desarrollo operacional, en el cual necesariamente se considerará los siguientes aspectos: Generalidades 24 1.61 Terreno industrial, Maquinarias e Instalaciones. El área de terreno con que cuenta la empresa se estima en 267.107,17Mt², de lo cual 8431.50Mt² esta ocupada por la planta laminadora y 13837Mt² p´ la planta de acería. El restante del área total 244.838,67Mt, esta comprendida entre aéreas verde, aéreas deportivas, sector de deposito de chatarra, área no utilizada, etc. En cuanto a las maquinarias e instalaciones con que cuenta la empresa en términos generales podemos especificar las siguientes: CUADRO # 7 DATOS TECNICOS DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA EMPRESA Descripción Capacidad Alimentación de Energía Marca Procedencia Planta laminadora 200.000 Tn/Año 13800 Volt. Bascotecnia España Mesa de Enfriamiento 200.000 Tn/Año 440Volt. Bascotecnia España Horno Brobu 40Tn. Carga Max. 440Volt. Bascotecnia España Horno Eléctrico 15Tn. 13800Volt. KGYB Húngaro Distribuidor de acería 600Tn/Mes 440Volt. Concast Italia Enderezadora Nº1 600Tn/Mes 440Volt. Vitarí Italia Vitarí Enderezadora Nº2 250Tn/Mes 440Volt. Maquina de Electromallas Nº1 250Tn/Mes 440Volt. Colombia Maquina de Electromallas Nº2 250Tn/Mes 440Volt. Colombia Prensa cizalla de chatarra 1.5 Tn. Carga Max. 440Volt. Planta de extracción de polvo 23000mt³/Mes 220Volt. Grúas Puente 5Tn. 220Volt. Grúas Pórtico 3Tn. 220Volt. Grúas Telescópicas 15Tn a 60º Batería de 24Volt. Loraint EE.UU Montacargas 8 a 15Tn Batería de 24Volt. Caterpillar EE.UU Autor: Aric Castillo. Fuente: Andec. Sierra Internacional Construcción Nacional Construcción Nacional Construcción Nacional Italia Italia Ecuador Ecuador Ecuador Generalidades 25 En el cuadro anterior se presenta los principales equipos y maquinarias, con los que cuenta la empresa Andec, los mismos que son utilizados para el normal desarrollo del proceso productivo tanto de la Acería como de la laminadora. Las maquinarias son aquellas que intervienen directamente en la transformación de la materia prima dentro del proceso productivos y los equipos son aquellos que son utilizadas para la movilización de de materia prima en proceso, producto terminado o levantamiento de carga. En lo que respecta a instalaciones podemos destacar las siguientes: Instalaciones Eléctricas.- La empresa Andec, recibe una alimentación principal de 69.000Volt. este es distribuido a las dos plantas industriales: La planta laminadora recibe una tensión de 13.800Volt. que es derivada a transformadores que van de 570Volt. Para el proceso de laminación y 440 Volt. para equipos auxiliares, dicha tensión posteriormente es reducida a 220 y 110Volt. para usos generales. En el caso de la acería de igual forma, partimos de una alimentación principal de 69.000 Volt. que llega a un transformador de 15 MVA; que lo reduce a 13.800 Volt. Que finalmente será transformado a la tensión que requiera en cada equipo. Instalaciones de Agua potable.- El sistema de aprovisionamiento de agua potable se lo realiza en dos formas. El primero que consiste en la captación del fluido mediante la red publica que ingresa a la planta mediante una acometida de 4”; lo cual genera un consumo de 6 a 10mil Mt³ mensuales. El segundo método consiste en la utilización de tanqueros de 12 y 38Mt³; con el cual se genera un consumo mensual promedio de 11200Mt³ Instalaciones de Agua servida.- Es necesario mencionar que en el sector donde se ubica la empresa Andec no esta situada la red de aguas servida; por lo cual se da solución al problema de aguas servidas domesticas, mediante la aplicación d e sistemas anaeróbicos de flujo ascendente, estos sistemas consisten en reservorios que captan la aguas y auto almacenan los residuos sólidos encapsulándolos en secciones de tubería PVC, para que luego en un tiempo prudencial sean fácilmente retirados; dichos sistemas están ubicados en cada bloque del personal administrativo. Generalidades 26 Instalaciones de tratamiento de aguas Industriales.- El agua utilizada en los sistemas industriales, es enviada a una cisterna de captación de agua industrial; donde se agregan bacterias que con la ayuda de aire inyectado, que ayuda a que se mezclen en el fluido atacan las partículas de metálicas y las disuelven. Luego de un análisis de laboratorio y después de haber tenido un resultado positivo, son evacuadas al rio Guayas. Instalaciones de Aire comprimido.- Existe un sistema de compresores conformado por tres equipos conectados en serie al sistema de conducción de aire comprimido, el mismo que alimenta a la planta, y a los sistemas auxiliares de las demás aéreas técnicas. Esta instalación genera un fluido de 101.5 PSI a toda la planta. Existen sistemas independientes, como los que se ubican en el sistema de termo tratado Tempcore, Enderezadora y Electromallas. Instalaciones de vías de Acceso.- Con la creación de la estación de la Metrovía por parte del municipio la vía principal de acceso a la empresa Andec, quedo totalmente identificada y señalizada. En el interior de ella, las principales vías de acceso a las plantas y edificios administrativo, están marcados y señalizados, el desplazamiento vehicular motorizado no puede ser mayor de 20Km/Hr. Estas disposiciones son reguladas por el Dpto. de Seguridad Industrial. (Hacer referencia al anexo.1) 1.6.2 Recursos Humanos. El recurso humano dentro de la empresa ANDEC, es de vital importancia. Una misma empresa puede tener la mejor planta y los equipos más modernos, pero estos no serán suficientes si quieren mantenerse dentro del camino al éxito. Ya que son las personas las que pueden desarrollar o destruir una organización. La nomina del personal que administra esta distribuido de la siguiente forma: Generalidades 27 CUADRO # 8 NOMINA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ANDEC Cantidad Tipo de personal Porcentaje 438 Operativo 76.4% 64 Ventas 11.2% 71 Administrativo 12.4% Nota: Dentro del total general, hay que considerar, 71 personas enroladas en las empresas tercerizadora. Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Nominas Andec. Considerando los aspectos más relevantes de la administración del recurso Humano, se pueden considerar las siguientes actividades: Programas integrales de reclutamiento y selección de personal. Consultoría de reubicación y continuación de carrera. Identificar necesidades de capacitación. Calificación del personal Procedimiento para promoción y transferencia de personal Desarrollo organizacional. Todas estas actividades que realiza, el departamento de Recursos Humano, ayuda al establecimiento de una ambiente positivo, en donde el trabajador se auto estimula en el desarrollo de su potencial. 1.6.3 Recursos financieros. Los recursos financieros de la empresa Andec, Pueden ser medidos, en base a su poder de endeudamiento en los proyectos de activos, así como los pasivos y patrimonios que posee, mediante los cuales puede demo strar que es una empresa solvente y económicamente estable. Con estos criterios enfrenta el ejercicio económico del presente Generalidades 28 periodo. A continuación detallaremos un informe de la situación de los proyectos y el presupuesto financiero que se proyecto en el periodo 2006. CUADRO # 9 INFORME DE PROYECTOS DE LA EMPRESA ANDEC Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Costos y presupuestos Andec. GRAFICO # 5 PRESUPUESTO FINANCIERO 2006 Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Costos y presupuestos Andec. Generalidades 29 1.6.4 Seguridad Industrial. Todo proceso o sub-proceso industrial, demanda la existencia de entradas y salidas en el mismo, lo cual marca la diferencia entre la materia prima y el producto terminado; lo mismo que a su vez determina la existencia eminente de factores o situaciones de riesgo, que puedan ocasionar accidentes de diferentes tipos y gravedad al capital humano de la empresa. Consiente de esta premisa, la empresa ANDEC, mantiene dentro de su orgánico estructural la existencia del Dpto. de Seguridad e Higiene Industrial; el mismo que se constituye como un ente regulador de la accidentabilidad dentro de las fronteras de la organización, cumpliendo con la ejecución de diferentes actividades, de acuerdo a una planificación anual correspondiente según el formato PGR-SI-02-00-01. Ver anexo #. 4 Para evidenciar el cumplimiento y desempeño, el departamento en mención recibe auditorias del siguiente tipo: Auditorias ambientales cada 2 años, para lo cual se contrata una empresa certificada por el Muy ilustre Municipio de Guayaquil. Auditorias sobre el nuevo sistema de administración de seguridad y Salud en el trabajo. Como la que recibió el 27 de julio del 2007, por parte del IESS; con excelentes resultados. A si mismo realizara auditorias por medio del comité de seguridad y salud ocupacional. Dentro de los principales logros obtenidos mediante la gestión que realizan está la reducción del índice de accidentabilidad, según lo demuestra el siguiente cuadro: Generalidades 30 GRAFICO # 6 INDICES DE ACCIDENTABILIDAD INDICE DE INDICE DE ACCIDENTABILIDAD ACCIDENTABILIDAD AÑO Nº DE ACCIDENTES 2003 106 204 71 2005 69 2006 34 2007 31 120,00 Nº de Accidentes 2003-2007 106,00 100,00 71,00 80,00 69,00 Año 2003 60,00 34,00 31,00 40,00 Año 2004 Año 2005 20,00 Año 2006 0,00 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2007 Períodos Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Seguridad Industrial Andec. 1.7 Mercado. Andec esta considerada actualmente como la industria líder, en la fabricación y comercialización de productos de acero para la construcción, pero a pesar de esto, mantiene una persistente competencia que procura removerla de su sitial, incursionando de forma muy constante el mercado existente. 1.7.1 Mercado Actual. Andec se mantiene su liderazgo, mediante una constante y agresiva promoción de sus productos en el mercado nacional e incursiona en el internacional, garantizando su aplicación en las más importantes obras del país. 1.7.2 Incursión en el mercado. La forma como se divide el Mercado existente con sus principales competidores es la siguiente: Generalidades 31 GRAFICO # 7 ANALISIS DEL MERCADO ACTUAL MERCADO NACIONAL DE LOS PRODUCTOS EN GENERAL Participantes % de participación ANDEC 41% ADELCA 36% NOVACERO 12% IMPORTADORES 11% 100% ANALISIS DEL MERCADO ACTUAL 11% 12% 41% A N D EC A D ELC A N OVA C ER O 36% I M P OR TA D OR ES Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Ventas Andec. El cuadro anterior presenta la participación de Andec con respecto a todos los productos. Si consideramos su participación con respecto al producto armaduras conformadas, tenemos que tomar en cuenta que Andec, además de vender armaduras tipo vigas; exclusivamente vende este producto en la modalidad de Kit para viviendas, mientras que las demás empresas venden solo vigas conformadas como un producto adicional a la gama que poseen. De esta manera Andec esta creciendo progresivamente en la captación del mercado de este producto. Generalidades 32 GRAFICO # 8 MERCADO NACIONAL DE ARMADURAS Participantes ANDEC ADELCA IDEAL ALAMBREC % de participación 28% 23% 49% 100% ANALISIS DEL MERCADO DE ARMADURAS 49% 28% A N D EC 23% A D ELC A I D EA L A LA M B R EC Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Ventas Andec. 1.7.3 Análisis de las estadísticas de ventas. Para el análisis de las ventas del producto armaduras conformadas, se considerara las ventas realizadas desde el periodo del año 2000 hasta la presente fecha del año en curso. Teniendo presente que la gama de producto de armaduras se ha ido incre mentado conforme pasa el tiempo. El total de las ventas del periodo 2007. Se compones de ventas reales realizadas hasta agosto del año en curso más convenios de ventas pactadas hasta el cierre del mismo año. E l comportamiento de las ventas se expone en el siguiente cuadro: Generalidades 33 GRAFICO # 9 VENTAS DE ARMADURAS Y CRECIMIENTO DE UNIDADES DE VENTA PERIODO 2000-2007 Nota: El total de las ventas del periodo 2007. Se componen de ventas reales realizadas hasta agosto del año en curso más convenios de ventas pactadas hasta el cierre del mismo. Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Ventas Andec. Generalidades 34 1.7.4 Canales de Distribución. Con respecto a la identificación de los canales de distribución, podemos decir que para la comercialización de la mayoría de productos Andec se utilizan d istribuidores registrados por la empresa, en el caso particular de varillas corrugadas se hace uso del convenio de ventas con la cadena de franquicias Disensa. Al hablar de armaduras conformadas, se debe considerar que esta en estudio la creación de canales de distribución, debido a que son requeridos con características especificas por parte de los solicitantes. En la actualidad se los vende directamente desde la empresa, mediante convenios de venta, con las compañías constructoras, para planes de viviendas de una planta. Situación Actual 35 CAPITULO II 2.1 Distribución de planta. Para el desarrollo de este punto consideraremos la disposición actual que tienen las maquinas, tanto de la planta laminadora, así como la de la sección Electromallas donde se encuentra ubicada el área de conformado, la misma que es el foco de nuestro estudio. Ver anexo 5 y 6. 2.2 Descripción del proceso de armaduras conformadas. El proceso de armaduras conformadas parte del proceso de Electromallas, ya que como se menciono anteriormente, para este efe cto se utiliza una malla particular con dimensiones que muestran una diferenciación o exclusividad de los demás productos, dicha diferencia se basa en el distanciamiento en la varilla principal. A continuación detallaremos cada fase del proceso. El proceso se inicia con el traslado de la materia prima desde el área de Enderezadora al área de Electromallas, mediante el uso de montacargas. La materia prima es depositada y clasificada en el estante designado, para su posterior uso. Se carga a las mesas el material longitudinal, el mismo que es arrastrado por un sistema automático de la maquina y posteriormente el transversal, que es depositado manualmente durante el proceso. Situación Actual 36 Una vez calibrada la maquina e incorporada la metería prima al sistema de arrastre, se procede a la fabricación de la malla p´ armadura, mediante el proceso de electrosoldado con la intervención de 2 operadores. Luego de su fabricación, la malla es conducida al sitio apilamiento hasta completar un lote de 35 Un. Luego de completar el lote de 35Un. Se transporta el paquete mediante el uso de una grúa pórtico al área de almacenamiento para su posterior proceso. Se transporta el paquete de 35Un. A la mesa de corte y se procede a seccionar la malla en 4 partes de donde saldrán 4 armaduras. Esta fase del proceso es realizada por 3 operadores. Situación Actual 37 Luego de este proceso se transporta la malla cortada, al sector de almacenamiento asignado, para dicho efecto. A continuación se carga la mesa de doblado y se procede a la ejecución del respectivo proceso, con la ayuda de un sistema de neumático, que realiza la operación y en el cual intervienen 2 operadores. Inmediatamente a esta operación, se moviliza las mallas do bladas, a la mesa de doblado de puntas de lo que ya en esta parte de proceso lo podemos llamar estribo de la armadura y se procede a la ejecución del respectivo proceso, en el cual intervienen 2 operadores. Situación Actual 38 A continuación se moviliza la armadura conformada, a la cuna de empaquetado, para embalarlo en paquetes de 48Un. Para posteriormente ser evacuado a lugar final de almacenamiento. 2.2.1 Análisis de Proceso. En el desarrollo de este punto, analizaremos el proceso en estudio, desde el punto de vista del fuljo de todos los subprocesos que realiza para la elaboración del producto al cual hacemos referencia; así como también el flujo de todas las operaciones que son necesarias para el efecto. Diagrama del flujo del proceso.- Como es de conocimiento, el diagrama de flujo de proceso es la forma más conocida y utilizada, en la representación del infinito número de procesos que se realizan a nivel industrial, debido a que con la utilización de este diagrama se capta y se mide la secuencia en que ocurren los elementos de la actividad. A continuación se presenta el proceso de armaduras mediante el uso de esta herramienta; para referirse al flujo del proceso de laminación. Ver Anexo 7. Situación Actual 39 GRAFICO # 10 DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. Electromallas Andec. Situación Actual 40 Diagrama del flujo de operaciones.- En el presente diagrama se muestra gráficamente los procesos de operaciones que intervienen en la de fabricación de armaduras conformadas, considerando que las mismas pueden ser ejecutadas de forma simultáneas, manejando cuidadosamente como en nuestro ejemplo la conservación del stock adecuado, para el cumplimiento de la producción programada. Para hacer referencia al diagrama de flujo de proceso de la empresa Andec, Ver anexo 8. GRAFICO # 11 DIAGRAMA DEL FLUJO DE OPERACIONES Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. Electromallas Andec. Situación Actual 41 2.2.2 Diagrama del recorrido. A continuación se detalla el diagrama de recorrido tanto del área de laminación de Andec, así como el de conformados de la sección electromalla; en donde podemos destacar la trayectoria o curso que debe seguir la materia prima dentro de su proceso de transformación para obtener un producto terminado, para su visualización grafica. Ver anexos 9 y 10 Recorrido del proceso de laminación. Ingresa palanquilla por la puerta del horno de 40Tn. Sale palanquilla calentada por puerta de deshornadora. Se transporta la palanquilla caliente por medio del sistema de carros ripiadores. Ingresa al sistema de laminación por medio del arrastrador. Inicia su proceso de transformación por medio de las cajas laminadoras. Si no es proceso del sistema monoblock (fabricación de alambrón) la barra se dirigirá al sistema de termotratado Tempcore. Pasa por cizalla volante. Se dirige a la mesa de enfriamiento. Posteriormente al recorrido de la mesa, llega a la cizalla Gelman. Finalmente llega la zona de amarrado para su posterior evacuación. Recorrido del proceso de conformados. Se transporta la materia prima desde el area de Enderezadora. Una vez cargada la maquina comienza el recorrido en la maquina de electrosoldado donde se fabrica la electromalla. Se transporta al área de corte de malla. Posteriormente se dirige a la maquina de doblado. A continuación se dirige hacia la cuna de embalaje. Finalmente se ubican los paquetes en el área de almacenaje par su posterior venta. Situación Actual 42 2.3 Planificación y programación de la producción. En este punto se muestra el procedimiento, que marca la interrelación entre las aéreas de Ventas, Electromallas y Enderezadora. Con respecto a la planificación y programación de los volúmenes de producción; frente a un mercado que se manifiesta con una demanda constantemente en crecimiento. La capacidad instalada del área de Electromallas con respecto a la fabricación de armaduras es de 1500Tn Promedio por año. Los procedimientos acordados entre las aéreas pertinentes para la planificación y producción, se manifiestan en el siguiente orden: Pedido de producción del área de venta y comercialización.- De acuerdo a los resultados de la gestión de comercialización y a las contrataciones de ventas con las empresas constructoras, una vez obtenidas las cifras requeridas para ser vendidas, este departamento genera un pedido producción al Dpto. Electromallas, documentado en el formato con código PFME-PE-01-00-02, haciéndolo llegar por medio del, mensajero de la empresa. Para ver los detalles de la información que contiene e ste documento. Ver anexo 11. Planificación de la producción en el área de Electromallas.- Una vez recibida la orden de producción, Electromallas realiza una solicitud de pedido de materia prima al área de enderezadora para cumplir con lo requerid o por ventas. El período de entrega oscila entre 2 y 3días, según la prioridad de la fabricación del producto. Posteriormente a la entrega del lote de materia prima solicitado; se establece la fecha de inicio de fabricación del producto, esto mientras se termina la producción que esta en curso. Para la ejecución de los turnos de producción se utiliza el formato PFME-PE03-00-03. Ver anexo # 12. Finalizada la producción se ingresa los datos de los resultados obtenidos en un formato del sistema de inventario de la red y se publica en las carpetas públicas del Outlook. 2.3.1 Análisis de la capacidad de la producción. Las maquinas electrosoldadoras, que son de procedencia colombiana; según los datos proporcionados por los fabricantes de las mismas. Informan en los manuales de diseño, que la capacidad instalada, de estos equipos son de 500 a 550 Tn/Mes, Situación Actual 43 considerando como dato promedio de cálculo 500Tn/mes, de lo cual se considera el 25% de su rendimiento destinado a la fabricación de armaduras. Aunque s e esta trabajando en obras de ampliación de la planta laminadora y del área de despacho esto no a interrumpido considerablemente el normal proceso de fabricación de estos productos. Podemos considerar la producción del primer semestre del año 2007. CUADRO # 10 PRODUCCIÓN 1ER. SEMESTRE AÑO 2007 Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. Electromallas Andec. En consecuencia de lo mostrado en el cuadro anterior podemos obtener un promedio mensual de 100.03Tn/Mes. Para efectos de cálculo utilizaremos un número entero, dejando el promedio en 100Tn/Mes. De lo cual se puede obtener el siguiente cuadro, que nos presenta la capacidad productiva en diferentes rangos de tiempo CUADRO # 11 COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN EN DIFERENTES PERIODOS DE TIEMPO Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. Electromallas Andec. Situación Actual 44 2.3.2 Análisis de la eficiencia. Mediante los resultados obtenidos, podemos establecer una relación entre, la producción real y teórica; de la cual surge el siguiente planteamiento. Eficiencia T . Re ales *100 T .Teóricas Eficiencia 100 * 100 125 Eficiencia 80% Como resultado tenemos una eficiencia del 80% de eficiencia en la utilización de la capacidad instalada de la máquina. 2.3.3 Análisis de los costos de producción.Para el análisis de los costos de producción se presenta el siguiente cuadro, en donde se sintetizan los rubros que son considerados, para el establecimiento de un costo real que representa la integración de los factores operacionales que intervienen. CUADRO # 12 COSTOS CONSOLIDADOS EN LA PRODUCCIÓN DE MALLAS Y ARMADURAS. Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. Costos y Presupuestos. Situación Actual 45 En este cuadro hemos puesto además de las armaduras también llamadas Kit, los factores de costos de las Electromallas; tomando en consideración que ambos tienen cierta similitud en el proceso y que las armaduras se constituyen en un sub -producto. 2.4 Análisis de FODA. Como es de conocimiento, el análisis FODA es una herramienta esencial que provee de los criterios necesarios, para un proceso de planeación estratégica, proporcionado la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. CUADRO # 13 LISTA DE FACTORES FODA CLASIFICADOS POR FUNCIÓN SUSTANTIVA Fortalezas: Debilidades: Oportunidades: Amenazas: F1. Participación en el mercado. F2.Canales de distribución. F3.Imagen de marca. F4.Certificación ISO-9001 Vs.2000 O1. Exportación de producto terminado. O2. Crecimiento poblacional. O3. Incremento de Capacidad Instalada. O4.Ubicación Geográfica D1. Obtención de materia prima. D2. Importación de Insumos. D3. Capacidad de distribución región sierra por mejorar. D4. Solo realiza ventas nacionales. A1. Precio de materia prima importada. A2. Competencia de importadores. A3. Comportamiento de mercado. A4. Acciones gubernamentales. Autor: Aric Castillo Fuente: Instituto Politécnico Nacional Secretaria Técnica, Metodología para el Análisis FODA, Ecuador, Marzo 2002 Situación Actual 46 2.4.1 Matriz FODA. CUADRO # 14 ANÁLISIS FODA DE FACTORES Y ESTRATEGIAS MATRIZ F.O.D.A ANDEC Factores Internos Factores Lista de Fortalezas F1. Participación en el mercado. F2.Canales de distribución. F3.Imagen de marca. F4.Certificación ISO-9001 Vs.2000 Externos Lista de Oportunidades O1. Exportación de producto terminado. O2. Crecimiento poblacional. O3. Incremento de Capacidad Instalada. O4.Ubicación Geográfica D1. Obtención de materia prima. D2. Importación de Insumos. D3. Capacidad de producción para armaduras limitada D4. Solo realiza ventas nacionales. FO (Maxi-Maxi) 1. Lista de Amenazas A1. Alza en precio de materia prima importada. A2. Competencia de importadores. A3. Comportamiento de mercado. A4. Acciones gubernamentales. Lista de Debilidades Considerando su certificación ISO9001Vs. 2000.Esta en condiciones de incursionar en el mercado internacional, para expandir su mercado. (F4,O1) DO (Mini-Maxi) 1. FA (Maxi-Mini) 1. Buscar mayor desarrollo en la participación del mercado nacional, manteniendo el liderazgo y posicionamiento del producto para contrarrestar la participación de los importadores (F1,A2) Reducir la importación de MP, incrementado la producción de la acería, Aprovechamiento del índice de crecimiento poblacional como un factor de proyección de ventas. (D1,O2) DA (Mini-Mini) 1. Planificar el mejoramiento en la producción de armaduras minimizando los efectos de la variación de incrementos de la demanda. (D3,A3) Autor: Aric Castillo Fuente: Instituto Politécnico Nacional Secretaria Técnica, Metodología para el Análisis FODA, Ecuador, Marzo 2002 Según el planteamiento de la matriz FODA, podemos concluir que las principales estrategia que debemos considerar según la situación actual de la empresa son las siguientes: Estrategia FO(Maxi-Maxi).- Los factores F4 y O1, nos permiten reconocer que existe una ventaja que debemos maximizar en cuanto a la confianza en términos comerciales que ofrece una certificación ISO para expandir nuestras fronteras comerciales. Estrategia DO (Mini-Maxi).- Los factores D1 y O2, sugieren la minimización de las importaciones de materia prima, incrementado la producción de la acería, que actualmente Situación Actual 47 provee algo más del 42% de MP a la planta laminadora. Por otra parte aprovechar los índices de crecimiento poblacional, considerando que estos expanden el mercado y a su vez la participación de las empresas que comercializan productos de acero. Estrategia FA (Maxi-Mini).- Los factores F1 y A2. Nos recuerda que la empresa Andec como tal goza del liderazgo en ventas de productos de acero para la construcción, por lo cual debe maximizar dicha fortaleza, para no ser superado, y en consecuencia minimizaría progresivamente las importaciones. Estrategia DA (Mini-Mini).- Los factores D3 y A3. No sugieren considerar un estudio detallado para incrementar la producción de armaduras, teniendo presente que la variación del mercado tiende a incrementar la demanda de este producto, en vista de que esta recibiendo mayor acogida en el sector de la construcción. Análisis de los problemas registrados 48 CAPITULO III 3.1 Descripción de los problemas que afectan al proceso de fabricación de armaduras conformadas. Para describir el o los problemas, que afecta al proceso mencionado, es necesario conocer las diferentes secciones que intervienen en la realización del mismo, así como sus responsabilidades y las actividades que desarrollan. En la presente grafica tenemos una vista panorámica de la sección Electromallas esta sección a su vez se subdivide en tres áreas las mismas que intervienen en todo el proceso mencionado. A continuación se detalla las características principales que identifican a cada una de ellas: Área de Fabricación de mallas.- Comprende el sector, en donde se fabrican todos los tipos de mallas que se comercializa, entre ellas las mallas para armadura las mismas que son motivo de nuestro estudio; en ella se encuentran ubicadas 2 maquinas Electrosoldadoras modelo P24-260, que interviene en la línea 1 y CEON300-25 que corresponde a la línea 2 respectivamente, ambas son de fabricación colombiana, las mismas que tienen una capacidad promedio de 250Tn/Mes, en lo referente a armaduras Análisis de los problemas registrados 49 tiene una producción de 150mallas por turno y para su operación se requiere de 2 operarios, distribuidos en 3 turnos de 8 Horas. Área de corte de malla.- Es el área encargada de realizar los cortes de las mallas para la fabricación de armaduras y Kit de armaduras, las mismas que se comercializan para la construcción de viviendas de una sola planta. La maquina empleada, fue diseñada y construidas en la misma sección y tiene una producción promedio de 600 secciones de mallas por turno, opera con un contingente de 3 operarios, dispuestos estratégicamente para el desarrollo del proceso. Área de Doblado.- Como última fase del proceso de fabricación de las armaduras, está el área de doblado, la misma que se encarga de darle forma a la armadura, mediante dobleces simétricamente establecidos, a partir del segmento de malla previamente cortada. Esta sección se conforma de dos sectores, el sector de doblado propiamente dicho y el sector de doblado de puntas de estribo. Utiliza una maquina de doblado con accionamiento neumático; la misma que fue construida en lo talleres de proyecto mecánico de Andec. Con esta maquina se tiene una producción de 300und en cada turno de 8Hr; y utiliza un contingente conformado por tres operarios. Análisis de los problemas registrados 50 Por último se ubica la armadura fabricada a la cuna de embalaje de 48 und, donde son atadas y finalmente evacuadas al lugar de almacenamiento final. Luego de haber mencionado brevemente el desarrollo del proceso de armaduras, identificando y explicando las funciones de cada una de las áreas que conforma la sección electromalla; podemos notar el deseo de expansión, respecto a la gama de productos por parte de la empresa Andec. Podemos observar en el cuadro de ventas del capitulo anterior (Ver Figura 4), que la demanda de este producto se a incrementado progresivamente cada año. Y las proyecciones para los próximos años serán aun mayores, esto hace evidente ciertas limitantes en cuanto a la capacidad instalada actual que presentan las maquinas de este proceso. Podemos concluir que el problema potencial de esta sección es su limitación para sostener una producción aco rde al crecimiento de la demanda, debido a la falta de máquinas modernas que simplifiquen los procedimientos Análisis de los problemas registrados 51 empleados y generen una mayor productividad de acuerdo al tiempo estimado para la producción, según los requerimientos del departamento de ventas. A continuación se presenta un cuadro de análisis de la demanda, en relación a las ventas y al porcentaje de participación en el mercado existente con respecto a la competencia. Es muy importante señalar que la información expuesta en este cuadro, fue determinada mediante un estudio realizado por el área de Marketing y comercialización del Dpto. de Ventas de la empresa Andec. CUADRO # 15 ANÁLISIS DE DEMANDA Y PARTICIPACIÓN 2006-2007 PROYECCIÓN 2008-2011 DEMANDA PARTICIPACIÓN VENTAS PARTICIPACIÓN VENTAS PARTICIPACIÓN I. VENTAS NACIONAL ANDEC TN ADELCA TN ALAMBREC TN 2006 6.273 19,53% 1.225 19,17% 1.202 61,30% 3.845 2007 6.712 21,26% 1.427 20,74% 1.392 58,00% 3.893 2008 7.181 32,00% 2.298 22,00% 1.580 46,00% 3.303 2009 7.684 35,00% 2.689 22,00% 1.690 43,00% 3.304 2010 8.299 38,00% 3.154 22,00% 1.826 40,00% 3.320 2011 8.963 41,00% 3.675 21,00% 1.882 38,00% 3.406 AÑO Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Ventas, Andec Para una mejor compresión del cuadro anterior, se debe conocer el siguiente antecedente: Las ventas de los periodos 2006-2007, corresponden a datos reales con respecto al ejercicio económico de cada uno de ellos. En relación a los períodos 2008-2011; es una proyección del estudio realizado en el Dpto. de ventas, basado en el histórico del consumo del acero para la construcción, que esta en intima relación con respecto al consumo de armaduras, de acuerdo a las nuevas tendencias constructivas y el crecimiento poblacional en el Ecuador, se ha podido demostrar que existe una correlación del 99% entre estas dos Análisis de los problemas registrados 52 variables( Consumo de acero y crecimiento poblacional), lo que ha servido de base para determinar la proyección del acero hasta el año 2011. El cuadro manifiesta que entre el periodo 2007-2008 habrá un incremento del 10.74%, debido a un repunte en la ventas de armaduras, debido a la ejecución de las estrategias de ventas planificadas y a la publicidad que se le dará al producto, acorde a los planes de construcción de viviendas a nivel nacional, pero como la competencia tendrá su reacción se espera que en los en los siguientes periodos la demanda se estabilizara en un crecimiento promedio del 3%, con lo cual se espera en el 2011 tener una participación del 41% del mercado existente. 3.1.1 Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. Para el respectivo análisis del problema, se debe conocer los siguientes datos técnicos con respecto a la producción: La sección electromalla tiene una capacidad instalada promedio de 500Tn/Mes, de lo cual el 25% de la producción se destina para la fabricación de armaduras, esto nos deja una producción promedio de 125Tn/Mes, lo que es igual a 1500Tn/Año. Con este argumento técnico Andec S.A. estima una participación progresiva en el mercado que se proyecta hasta el 2011 con un incremento anual promedio del 4,3%. Para lo cual necesita optimizar su producción, considerando que en el año 2006 su participación fue del 20%, con un global de ventas de 1225 Tn; esto se debió a la incidencias colaterales del impacto producido por el nuevo gobierno, pero para el 2007, supero su capacidad promedio de producción lo cual nos hace entender que requirió de mas esfuerzo de las maquinarias para cubrir la demanda del mercado. Concluimos según lo analizado que es inminente un problema de desabastecimiento para el mercado que se proyecta cubrir. Paralelamente existe una tendencia evolutiva ya que cada vez el cliente es más exigente con respecto a la aplicación del producto y a la resistencia del mismo. Análisis de los problemas registrados 53 CUADRO # 16 CUADRO DE ANÁLISIS DEL PROBLEMA Fabricación de armaduras conformadas Crecimiento de inventarios Campañas de producción mas largas Maquinaria no apropiada para su fabricación Incremento de áreas de almacenamiento Aceleración del desgaste y deterioro de las maquinas Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromallas, Andec 3.2 Índice de tiempo requerido para el proceso de armaduras por maquina. CUADRO # 17 INCREMENTO DE TIEMPO EN EL PROCESO DE ARMADURAS, SEGÚN EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromallas, Andec. MERCADO conformados Incremento de horas laborables LA PARTICIPACIÓN DE ANDEC EN EL Diversificación de productos producir LA NO ATENCIÓN DE LAS NUEVAS Incremento de la producción Mayor cantidad de mallas a CRECIENTE DEL MERCADO anual NO SE PUEDE PROYECTAR UNA Aumento del 4.3% de la demanda CONSECUENCIAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE DEBILITA PROBLEMA PRODUCCIÓN ACORDE A LA DEMANDA CAUSA Análisis de los problemas registrados 54 El cuadro #17, hace referencia a la necesidad de las horas maquinas; podemos notar el incremento del tiempo requerido en el desarrollo del proceso de armaduras, del cual se destaca el aumento de las horas laborables para cubrir el programa de producción establecido a partir de lo requerido por el dpto. De ventas. El cuadro muestra que hasta el año 2006 los horarios de trabajos eran regulares según los estándares de producción, pero los incrementos según las proyecciones de ventas, están provocando que se requiera de mucho mas tiempo en cada sub-proceso para cubrir los requerimientos de producción programada, obligando a utilizar las maquinarias por mucho mas tiempo sin recesos, lo que provoca un aceleramiento del deterioro de la misma. 3.3 Análisis de límite Operacional de los índices de tiempo en el proceso de armaduras. El presente cuadro grafica los incrementos de tiempo operacional en el proceso de armaduras, con respecto al crecimiento de la demanda, interrelacionando los 3 sub procesos que intervienen según la variación de cada año. GRAFICO # 12 CUADRO DE LÍMITE OPERACIONAL Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromallas, Andec. Análisis de los problemas registrados 55 Considerando el precedente de que el proceso no es continuo, al contrario se elaboran lotes de productos en proceso, para luego continuar con la siguiente fase del mismo, tenemos que tener presente que el rango límite de tiempo operacional por turno es de 7 Hr en cada sub-proceso y 21Hr para todo el ciclo, el faltante cubre los tiempos de preparación de maquinas, alimentación, cambio de guardia etc. De acuerdo a esto en el grafico estadístico se observa que ya para el año 2007, el tiempo requerido para cada sub proceso sobrepasa ligeramente el límite normal de 7Hr para su cumplimiento y obliga a hacer uso de más tiempo para concretar el lote requerido según la planificación de entrega del producto terminado. Así sucesivamente se ira incrementado cada año los tiempos para cada lote de producción en los sub -procesos, lo que obligara a la empresa a extender su tiempo de entrega de producto terminado a los clientes, debido a los limitantes de la capacidad instalada que tienen las maquinas que se utilizan en la actualidad; eso sin considerar que ya para el 2010, si nos mantenemos con las mismas maquinarias, el tiempo de producción para mantener el equilibrio del crecimiento de la demanda superara las 21Hr que comprende el limite normal del ciclo de producción de armaduras, lo que obligaría a la empresa a caer en incumplimientos de entrega de producto terminado ya su vez perder dinero por ventas no atendidas. En el siguiente grafico se muestra un cuadro comparativo entre la demanda y la capacidad instalada actual, con el cual podemos demostrar que hasta el año 2007, se puede cubrir la demanda existente; pero a partir del 2008, si las proyecciones se cumplen según lo fijado, existirá lo que podemos llamar una producción negativa, es decir un faltante de lo solicitado que no se podrá cubrir si nos mantenemos en las mismas condiciones. Análisis de los problemas registrados 56 GRAFICO # 13 Comparativo de demanda Vs. Capacidad instalada. Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromallas, Andec. 3.4 Diagrama de Causa y Efecto. La aplicación del diagrama de causa y efecto o “Ishikawa” en este estudio tiene como fin, clarificar de forma rápida y Visual, aquellos factores que intervienen en el origen y desarrollo del problema planteado. GRAFICO # 14 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO. Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromallas, Andec. Análisis de los problemas registrados 57 3.4.1 Desarrollo del diagrama de Causa y Efecto. El efecto en términos generales que ocasionan las causas de los factores del problema identificado, “Es la no cobertura de las ventas proyectadas, según el crecimiento o incremento de la demanda”. A continuación se describirá cada uno de las causas básicas, mediante la explicación de cada una de sus factores. Material. Las causas que podemos identificar con respecto al factor que tiene que ver con materiales son los siguientes: Stock de materia prima.- Suele presentarse la situación en donde la cantidad de materia prima, requerida para el cumplimiento de la producción programada no esta a tiempo, debido a retrasos ocasionados por fallas en las maquinas que procesan el alambrón o debido a que el lote solicitado no esta completo. Transportación de materia prima.- Podemos identificar esta causa cuando por motivo de saturación del uso de la maquinaria de transportación (Montacargas), se produce retrasos en la entrega de material. Materia prima no aplicable.- Conforme se esta difundiendo, el empleo y la versatilidad del uso del producto (armadura), los constructo res solicitan productos de mayor envergadura, que demandan un proceso mas complejo o simplemente no esta la máquina en capacidad de producirlo. Métodos. Es importante analizar este factor debido a que mediante el mismo podemos afinar el proceso productivo que esta bajo análisis, para lo cual mencionamos las siguientes causas: Análisis de los problemas registrados 58 Procedimientos manuales.- Casi el 80% de actividades empleadas en este proceso son manuales y el cumplimiento de cada una de ellas determina un tiempo específico, que puede ser analizado y reducido Tiempos reales de trabajo.- Aunque están definidas las actividades que intervienen en cada una de las fases del proceso, los tiempos pueden ser ajustados y reducidos para el cumplimiento de cada una de ellas. Métodos de trabajo.- Los métodos de trabajos desarrollados para el cumplimiento de este proceso, son susceptible de modificaciones con el fin de mejorarlos. Distribución de planta.- La necesidad de áreas de almacenamientos temporales dentro del proceso, hacen factible el análisis de una nueva distribución de planta. Maquinas. El análisis del factor que respecta a las maquinas utilizadas es de vital importancia, ya que ellas son las que determinan el avance del proceso. A continuación se mencionan las siguientes causas: Capacidad Instalada.- Es la principal de las causas en este estudio ya que esta definida por el fabricante de la maquina en cuestión, y cuando la producción requerida sobrepasa su capacidad, esta queda desatendida provocando desabastecimiento del producto en el tiempo requerido. Deterioro.- Conforme crece la demanda del producto en mención (armaduras). Las maquinas esta siendo forzadas para alcanzar los niveles de producción más exigentes, lo cual produce en las mismas diferentes tipos de daños colaterales. Descalibración.- Es uno de los daños colaterales que se producen dentro del deterioro de la maquina, lo que ocasiona perdida de tiempo al ponerla a punto para su funcionamiento. Repuestos.- El tiempo que llevan de operación continua las maquinas a permitido que las partes principales de su mecanismo que alojan elementos de maquina, se desgaten, provocando un uso mas frecuente de repuestos, lo cual incurre en tiempo de espera para el recambio o fabricación de los mismos. Análisis de los problemas registrados 59 Operación.- Al operar las maquinas que intervienen en el proceso de armaduras, podemos observar que su mayoría (80%), son actividades manuales; lo cual puede ser mejorado, con nueva tecnología. Mano de Obra.- Es muy importante analizar el factor que corresponde a la mano obra, ya que esta es la que mueve el engranaje productivo de este proceso. A continuación se menciona las siguientes causas. Cansancio.- La monotonía del proceso ocasiona cansancio físico y mental en los operarios, lo cual puede propiciar la existencia de accidentes de trabajo, que provocaría perdida de tiempo debido a lesiones y ausentismo del personal. Salud.- La exigencia de una mayor producción en la maquinarias, demandan mayor esfuerzo y atención por parte de los operarios en tiempos prolongados, esto es un causal del deterioro de la salud, provocando perdida de tiempo por atención medica. Concentración.- La concentración por parte de los operadores es muy importante para disminuir fallas en cada una de las partes del proceso, esto evita incurrir en perdida de tiempo por motivo de defectos en el producto final, prolongando el tiempo de entrega de los lotes de producto terminado, según la producción programada. 3.5 Medición cuantificable de los efectos del problema. Como ya lo Hemos indicado la demanda de producción para los años siguiente del área de Conformados seria: Año Cant. Prod. Tn 2008 2009 2010 2011 2298 2689 3154 3675 Análisis de los problemas registrados 60 Para cuantificar la perdía a la compañía haremos el desglose de la estructura costos de fabricación por Toneladas producidas y revelaremos el costo real del producto es decir su utilidad llamado también margen neto del año 2007. CUADRO # 18 ESTRUCTURA DE COSTOS EN LA PRODUCCIÒN DE ARMADURAS PERIODO 2007 Autor: Aric Castillo. Fuente: Costos y presupuesto, Andec. Nota: En el total de Tn. Producidas del año 2007 se considera el valor real producido hasta el mes de agosto, adicionando un promedio de ventas pactadas, según acuerdos entre Andec y las empresas constructoras de los últimos 4 meses. De igual forma se considerara el desglose de la estructura costos de fabricación por Toneladas, que se tendrían que producir según la proyección 2008-2011 establecida por el estudio realizado en el área de mercadeo del Dpto. de Ventas. En el siguiente cuadro se identifica el costo de venta por Tn. Considerando el margen de utilidad, relacionada con la producción requerida por la demanda proyectada y el límite de producción de acuerdo a la capacidad instalada. Análisis de los problemas registrados 61 CUADRO # 19 ESTRUCTURA DE COSTO EN LA PRODUCCIÓN DE ARMADURAS 2008 - 2011. Autor: Aric Castillo. Fuente: Costos y presupuesto, Andec. Lo anteriormente mencionado arroja una diferencia de Tn. No producidas; que al multiplicarlo por el precio del margen bruto (utilidad) nos da como resultado la pérdida que ocasionaría la no implantación de los correctivos necesarios. Esto si la demanda mantiene el comportamiento proyectado. CUADRO # 20 PÉRDIDAS RELACIONADAS CON LA DEMANDA VS. CAPACIDAD INSTALADA. Autor: Aric Castillo. Fuente: Costos y presupuesto, Andec. Análisis de los problemas registrados 62 Para una mejor comprensión se expone gráficamente lo demostrado en el cuadro anterior. GRAFICO # 15 DEMANDA VS. CAPACIDAD INSTALADA. Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromalla, Andec. GRAFICO # 16 PERDIDA EN CASO DE NO PRODUCCIÓN. Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromalla, Andec. Análisis de los problemas registrados 63 3.6 Diagnostico del planteamiento del problema. Comenzando por el conocimiento de los antecedentes historicos de la empresa Andec y continuando con la identificación de la estructura organizacional, asi como su cultura corporativa, mercado en el que actua, entre otros. Hemos podido representar la imagen empresarial y la envergadura de su potencial productivo, que hubica a esta empresa como lider en la producción y comercialización de productos siderúrgicos. Hasta este momento se ha realizado un análisis de lo concerniente a el area de armaduras conformadas, el mismo que se hubica dentro de los limites de la sección electromalla; comenzando por el concepto y conocimiento teorico de este producto, en donde se identifican los parametros de calidad y los aspectos fisicos de la materia prima utilizada. Con respecto al producto que se fabrica en esta área se a evidenciado que existe una demanda insatisfecha latente que va en aumento, conforme se impulsa y se ceomercializa dicho producto. En la actualidad la utilización de la capacidad instalada de las maquinas que intervienen en este proceso estan llegando a sus nieveles de saturación, lo que produciría perdid a de utilidad, por lo cual se requiere plantear alguna acción correctiva para lograr el equilibrio entre la demanda y la capacidad de respuesta del area de conformados. Dichas acciones correctivas seran planteadas en la segunda parte de esta tesis. 3.6.1 Análisis de frecuencia mediante análisis de pareto. Cabe destacar que el punto de partida para el desarrollo del estudio realizado es la determinación de la limitada capacidad instalada que poseen las maquinarias actuales del área de Electromallas, en el proceso de armaduras, lo cual se presenta como el problema base; a continuación se presenta un cuadro y grafico de los defectos que pueden presentarse en la producción de armaduras, con su respectiva frecuencia de sucesión. Análisis de los problemas registrados 64 GRAFICO # 17 FRECUENCIA DE DEFECTOS EN EL PROCESO DE ARMADURAS, DIAGRAMA DE PARETO. Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromalla, Andec. Desarrollo de la propuesta de solución 65 CAPITULO IV 4.1 Planteamiento y análisis de la propuesta de solución. Después de haber revisado y evidenciado el problema que muestra el detenimiento en crecimiento productivo de la sección Electromallas, específicamente el área de conformados, con relación al incremento de la demanda; además de haber priorizado los factores que ocasionan el problema en cuestión, se procederá al planteamiento de la propuesta de solución, y así de esta manera disminuir los factores que ocasionan el problema hasta el punto de desaparecerlo, optimizando de esta forma el proceso. Como pudimos observar en el capitulo anterior, relacionando las ventas con respecto a la proyección del incremento de la demanda de este producto. La capacidad instalada actual no garantiza un rendimiento adecuado del producto a la demanda existente; a partir del año 2008 si se sigue operando con las mismas maquinarias que actualmente se usan, se tendrá que recurrir al incremento de sobre tiempo del personal operativo y alargar las campañas de producción para efecto de poder cubrir los lotes programados y así cumplir con los requerimientos de ventas, esto incrementaría los costos de producción disminuyendo la rentabilidad del negocio, además de quitarnos competitividad y capacidad de respuesta al mercado. Cuadro # 20 : Incremento de sobretiempo. Desarrollo de la propuesta de solución 66 En la actualidad la empresa Andec se encuentra en pleno proceso de transición hacia nuevos tiempos de desarrollo técnicos y mejoramiento en cuanto a la calidad y eficiencia de sus procesos. Por tal razón la propuesta que se presenta, considera las condiciones financieras e institucionales de la misma. La aceptación de esta alternativa promueve el desarrollo productivo de cada uno de los procesos lo que garantizaría una producción sostenida y equilibrada vinculada al crecimiento de la demanda. La alternativa planteada es la siguiente: 4.1.1 Propuesta.- Compra de maquinarias con nueva tecnología y mejor capacidad instalada. La implantación de esta alternativa, involucra la compra de nuevas maquinarias que cubra las expectativas de crecimiento del mercado según las proyecciones establecidas, lo cual nos ayuda a ser más competitivos, las maquinas que se deben comprar para instalar el nuevo sistema productivo son las siguientes: Maquina electro-soldadora con mayor capacidad instalada. Máquina cortadora de malla. Máquina dobladora automática. Con la compra de las tres maquinarias básicas que intervienen en el proceso de armaduras, se busca sobrepasar los límites de producción actuales co n que consta el área de Electromallas y la sección armaduras, lo mismos que como ya se ha demostrado se encuentran en su límite máximo de producción, lo cual muestra como problema puntual, la necesidad de maquinarias con mayor capacidad instalada. Refiriéndonos a la maquina electro soldadora su producción mensual debe estar estimada en un rango de 1200 a 1500Tn, considerando que se seguirá manteniendo solo las maquinas electro-soldadoras actuales como equipos de apoyo. Además se prevé la creación de nuevos productos para ser utilizados en construcciones de mayor envergadura, los cuales no se pueden construir en los equipos actuales. Desarrollo de la propuesta de solución 67 Con respecto a las maquinas dobladoras y cortadora de mallas, deben ser adquiridas para reemplazar a las maquinas actuales, que como se indico anteriormente fueron diseñadas y construidas en los talleres de nuestra empresa y son muy manuales, las mismas que no permitirían absorber las producción de la nueva máquina electro -soldadora y frenarían el incremento de la producción. Implementado nueva tecnología se lograra alcanzar el equilibrio con respecto a la creciente demanda del mercado y ubicaría a la empresa en un mejor sitial de participación con respecto a los competidores. Por tal motivo se selecciono como única propuesta la compra de nuevos equipos, que replanteen un nuevo esquema productivo, acorde a la necesidad de crecimiento de la empresa y sus proyecciones futuras. 4.1.2 Distribución de planta y ubicación de las maquinarias para propuesta de mejoramiento. Según el planteamiento de la propuesta de solución, para la ubicación de las maquinarias adquiridas, el área designada para los procesos de Electromallas y conformados se modifica de 2267,46mt² (27,058 x 83,800mt) a 2991,42mt², que resulta de la suma del área anterior más un área de 723,96mt² (8,00 x 90,495mt); que será destinada para al ubicación del producto terminado, considerando el incremento de la producción; lo que permitirá tener un punto de almacenamiento específicamente determinado, eliminando los almacenamientos provisionales que existen en sistema actual . Dicha modificación se la realiza aprovechando la proyección de ampliación de la planta ANDEC. Para especificación de detalles ver plano del Anexo # 13. 4.1.3 Señalización del proceso según propuesta de mejoramiento. Cabe destacar la señalización del flujo de los procesos de Electromallas y armaduras, según la nueva distribución propuesta, en la cual se combina la disposición de las maquinas según la distribución actual, y las nuevas maquinas que se adquirirán. Para una mejor explicación y entendimiento a continuación se presenta la nomenclatura del diagrama especificado en el siguiente gráfico: Desarrollo de la propuesta de solución 68 GRAFICO # 18 NUEVA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y SEÑALIZACIÓN DEL PROCESO. Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromallas, Andec. Nomenclatura sectores. 1. Varilla principal longitudinal. 2. Varilla secundaria transversal. 3. Mesa # 1 Máquina # 1. 4. Maquina Electrosoldadora # 1. 5. Mesa # 2 Máquina # 1. 6. Mesa # 3 Máquina # 1. 7. Sitio de embalaje Máquina # 1. 8. Mesa # 1 Máquina # 2. 9. Maquina Electrosoldadora # 2. 10. Mesa # 2 Máquina # 2. 11. Mesa # 3 Máquina # 2. 12. Sitio de embalaje Máquina # 2. 13. Cizalladora de mallas. 14. Maquina plegadora de mallas # 1. 15. Maquina plegadora de mallas # 2. 16. Nueva Maquina Electrosoldadora. 17. Sito de embalaje para armaduras. 18. Sitio de almacenamiento final de armaduras. Desarrollo de la propuesta de solución 69 Para efectos de la realización del proceso, la materia prima ingresa al área de Electromallas y se ubican en la posición sector 1 y 2, a continuación se dirige al sector 16, luego la malla para armadura elaborada se ubica en el sector 12, prosigue a los sectores 13, 14 y 15 respectivamente, posteriormente se ubica en el sector 17, para su embalaje y finalmente se lo almacena en el sector 18 para su almacenamiento final. En el caso de que por motivo de producción combinada o por mantenimiento de la nueva máquina Electrosoldadora se utilice las maquinas electrosoldadoras antiguas, la cuales quedaran como sistema de apoyo; el proceso tendrá el siguiente desarrollo: La materia prima ingresa al área de Electromallas y se ubican en la posición sector 1 y 2, posteriormente continua en forma línea a través de los sectores 1 hasta el 15; para luego pasar al sector 17 y finalmente al sector 18. 4.1.4 Volúmenes de producción según la capacidad instalada del sistema propuesto. En este punto analizaremos los volúmenes de producción del nuevo sistema productivo, comparándolo con el sistema que se ha mantenido. Las capacidades instaladas son las siguientes: GRAFICO # 19 COMPARATIVO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromallas, Andec. Desarrollo de la propuesta de solución 70 Considerando el margen de utilización de la producción de las maquinas electrosoldadoras, podemos notar que la nueva máquina concede un incremento del 66% a la producción de armaduras. Los volúmenes de producción se determinaran según los pedidos de producción del Dpto. de ventas; A continuación detallaremos la capacidad instalada de todos los eq uipos que se implementaran en la optimización del proceso de armaduras. CUADRO # 22 CALCULO DE TONELAJE NUEVA MÁQUINA ELECTROSOLDADORA Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromallas, Andec. Partiendo de capacidad estándar de 3,5 Tn/Hr. Podemos alcanzar un rendimiento metálico de 1470Tn/mensuales, considerando 7Hr efectivas de labores en 3 turnos, durante 20 días laborables, el excedente que corresponde a los fines de semana se utilizara para mantenimiento y calibración de maquinas en cambios de medida. CUADRO # 23 CALCULO DE TONELAJE NUEVA MÁQUINA CIZALLADORA Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromallas, Andec. Desarrollo de la propuesta de solución 71 La máquina cizalladora, podrá absorber con facilidad la producción obtenida con la máquina electrosoldadora, considerando el mismo sistema laboral expuesto anteriormente. CUADRO # 24 CALCULO DE TONELAJE NUEVA MÁQUINA PLEGADORA Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromallas, Andec. La máquina plegadora seleccionada solo cubre el 51%, de la producción de la maquina cizalladora, por lo que se determina la compra de 2 unidades, para mantener el equilibrio entre estas 2 fases del proceso. 4.2 Evaluación y/o análisis de costo de la propuesta de solución. Para la evaluación de los costos de la propuesta de solución planteamos la elaboración de una matriz de análisis que consta de los siguientes aspectos: Tiempo de entrega. Garantía. Financiamiento. Costo de instalación y adiestramiento. Producción estimada. Golpe de soldadura Tipo de tecnología. Posicionamiento del mercado. Servicios adicionales. Desarrollo de la propuesta de solución 72 Adicionalmente a los aspectos presentados se considera una tabla puntuación basada en una ponderación, la misma que es multiplicada por un factor de importancia como se muestra a continuación: CUADRO # 25 FACTOR DE IMPORTANCIA Y PONDERACIÒN Muy Importante 6 Malo 2 Importante 4 Regular 4 Sin distinción 2 Bueno 6 Muy Bueno 8 Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Comercio exterior, Andec. El cuadro de puntuación para evaluar las ofertas de las cotizaciones presentadas por las empresas BETA SYSTEM, AWM y BASCOTECNIA, considerando los factores de importancia y las ponderaciones respectivas arrojan los siguientes resultados. CUADRO # 26 EVALUACIÒN DE OFERTAS MAQUINA ELECTROSOLDADORA CATEGORIA BETA SYSTEM AWM BASCOTECNIA Precio Total Tiempo de entrega Garantía Financiamiento Versatilidad de equipo Producción estimada Golpe de soldadura Tipo de tecnología Posicionamiento de mercado Servicios adicionales TOTAL 36 24 24 16 48 48 48 48 32 32 356 48 24 24 24 12 24 24 24 16 16 236 24 32 24 32 36 36 36 36 24 26 306 Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Comercio exterior, Andec. Desarrollo de la propuesta de solución 73 Los resultados Obtenidos en la puntuación de cada empresa son los siguientes: 1. BETA SYSTEM: 356 Puntos. 2. AWM: 236Puntos. 3. BASCOTECNIA: 306Puntos. CUADRO # 27 EVALUACIÒN DE OFERTAS MAQUINA CIZALLADORA Y PLEGADORA Precio Total Tiempo de entrega Garantía Financiamiento Versatilidad de equipo Producción estimada Golpe de soldadura Tipo de tecnología Posicionamiento de mercado Servicios adicionales BETA SYSTEM 36 24 24 16 36 48 48 48 32 32 TOTAL 334 CATEGORIA AWM BASCOTECNIA 48 24 24 24 24 24 24 32 24 16 28 32 24 28 36 36 36 36 24 24 264 304 Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Comercio exterior, Andec. Los resultados Obtenidos en la puntuación de cada empresa son los siguientes: 4. BETA SYSTEM: 334 Puntos. 5. AWM: 6. BASCOTECNIA: 304Puntos. 264Puntos. En el siguiente cuadro se resumen los requerimientos técnicos que fueron planteadas a las empresas oferentes para la presentación de sus ofertas, respecto a la maquina Electrosoldadora: Desarrollo de la propuesta de solución 74 CUADRO # 28 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÁQUINA ELECTROSOLDADORA. MAQUINA ELECTROSOLDADORA CATEGORIA BETA SYSTEMS AWM BASCOTECNIA TIEMPO DE ENTREGA 5 a 6 meses 7 a 8 meses 6 a 7 meses DIAMETRO VARILLA TRANSVERSAL 3,5 hasta 12 mm 3,5 hasta 10 mm 3,5 hasta 12 mm PRODUCCION ESTIMADA 3.5 t/h promedio 2.80t/h promedio 3.40/h promedio GOLPE DE SOLDADURA POR MINUTO 50-90 golpes 30-60 golpes Máx. 110 golpes TIPO DE TECNOLOGÍA POSICIONAMIENTO DE MERCADO SERVICIOS ADICIONALES FORMA DE PAGO Autor: Última generación Escala atrasada Mínimo requerido 1 a 2 operadores 1 operador Son fabricantes y tienen No tiene máquinas máquinas en Europa operando en Latinoamérica y Latinoamérica Centro de Atención No dispone en Técnico en Colombia Latinoamérica 35% y 65% 30% y 70% Aric Castillo. Fuente: Dpto. Comercio exterior, Andec. GRAFICO # 20 Máquina Electrosoldadora Beta Systems MRSA-24 Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Comercio exterior, Andec. Última generación Mínimo requerido 2 operadores No son fabricantes No dispone en Latinoamérica 20% y 80% Desarrollo de la propuesta de solución 75 De igual forma se muestra el cuadro de los aspectos técnicos para la presentación de sus ofertas, respecto a las máquinas Cizalladora y Plegadora de malla: CUADRO # 29 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÁQUINA CIZALLADORA. MAQUINA CIZALLADORA CATEGORIA BETA SYSTEMS AWM BASCOTECNIA TIEMPO DE ENTREGA 1,5 a 2 meses 2 a 3 meses 2 meses 3,5 hasta 14 mm 3,5 hasta 12 mm 3,5 hasta 12 mm 0,88 t/h promedio 0,62t/h promedio 0,77/h promedio 25 Mt/Sg. 20 Mt/Sg. 22 Mt/Sg. DIAMETRO VARILLA TRANSVERSAL PRODUCCION ESTIMADA VELOCIDAD DE CORTE TIPO DE TECNOLOGÍA POSICIONAMIENTO DE MERCADO Actual Moderna Mínimo requerido Mínimo requerido 1 1 operador operadores Son fabricantes y tienen No tiene máquinas máquinas en Europa operando en Latinoamérica y Latinoamérica Actual Mínimo requerido 1 operadores Son representantes SERVICIOS ADICIONALES Centro de Atención Técnico en Colombia No dispone en Latinoamérica No dispone en Latinoamérica FORMA DE PAGO 20% y 80% 40% y 60% 35% y 65% Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Comercio exterior, Andec. GRAFICO # 21 Máquina Cizalladora Beta Systems CRE12 Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Comercio exterior, Andec. Desarrollo de la propuesta de solución 76 CUADRO # 30 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÁQUINA PLEGADORA. MAQUINA PLEGADORA CATEGORIA BETA SYSTEMS AWM BASCOTECNIA TIEMPO DE ENTREGA 1,5 a 2 meses 2 a 3 meses 2 meses 3,5 hasta 12 mm 3,5 hasta 10 mm 3,5 hasta 12 mm 0,45 t/h promedio 0,32t/h promedio 0,42t/h promedio 5,8 a 13,7Sg. 6,2 a 14 Sg. 5 a 12 Sg. DIAMETRO VARILLA TRANSVERSAL PRODUCCION ESTIMADA VELOCIDAD POR CICLO TIPO DE TECNOLOGÍA POSICIONAMIENTO DE MERCADO SERVICIOS ADICIONALES FORMA DE PAGO Autor: Actual Moderna Actual Mínimo requerido Mínimo requerido 1 Mínimo requerido 1 operador operadores 1 operadores Son fabricantes y tienen No tiene máquinas operando Son representantes máquinas en Europa en Latinoamérica y Latinoamérica Centro de Atención No dispone en Latinoamérica Técnico en Colombia 20% y 80% 35% y 65% Aric Castillo. Fuente: Dpto. Comercio exterior, Andec. GRAFICO # 22 Máquina Plegadora Beta Systems PRE12 Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Comercio exterior, Andec. No dispone en Latinoamérica 30% y 70% Desarrollo de la propuesta de solución 77 Para su respectivo análisis respecto a las cotizaciones presentadas por las empresas oferentes; se hace referencia a los anexos 14 al 16. 4.2.1 Aspecto económico.- Respecto a las cotizaciones que se recibió por parte de los oferentes, de las empresas mencionadas, considerando que estos valores son en euros, se estima una tasa de cambio de $1,20, los precios totales son las siguientes: Maquina Electro soldadora. Valor Total BETA SYSTEMS AWM BASCOTECNIA $1’244.492 $1’093.400 $1’347.140 BETA SYSTEMS AWM BASCOTECNIA $50.400 $45.800 $48.230 BETA SYSTEMS AWM BASCOTECNIA $11.580 $10.870 $11.237 1und. Maquina Plegadora de malla. Valor Total 2Und Maquina Cizalladora de malla. Valor Total 1Und Es también necesario hacer una estimación en base a los datos de costos que se deberán incurrir para la instalación y operación de los equipos según la información generada de las características, dimensiones de la infraestructura y requisitos para la operación de la maquina; como se indica en el siguiente cuadro: CUADRO # 31 COSTOS ADICIONALES PARA DEJAR OPERABLE LOS EQUIPOS Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Comercio exterior, Obras Civiles Andec. Desarrollo de la propuesta de solución 78 Para la elaboración del flujo de caja se determinó el siguiente parámetro, que será utilizado para el análisis financiero de la propuesta de solución. Deuda bancaria nacional, con un plazo no mayor a 5años y una tasa estimada de 10% aprox. 4.3 Selección de la alternativa propuesta como solución planteada. Luego de haber realizado el análisis correspondiente en el aspecto técnico y económico, se estima que la mejor opción para la compra de las maquinas para la optimización del proceso de armaduras es la que presenta la compañía M.E.P Group, representante de la firma BETA SYSTEMS SRL. De la cual se ha escogido los respectivos modelos de maquinas, que se apegan a nuestros requerimientos tanto comerciales como Técnicos, de acuerdo a las proyecciones estimadas por el área de ventas. Además se conoce que la firma BETA SYSTEMS SRL. Es una compañía con mucha experiencia en este campo, que brinda un excelente asesoramiento técnico, tanto así que sus maquinas tienen muy buena representación a nivel de Latinoamérica, las maquinas a seleccionar son las siguientes: CUADRO # 32 MODELOS DE MAQUINAS SELECCIONADAS. Autor: Tipo de Máquina Marca Modelo Electrosoldadora Beta Systems MRSA24 Cizalladora Beta Systems CRE12 Plegadora Beta Systems PRE12 Aric Castillo. Fuente: Dpto. Comercio exterior, Andec. Desarrollo de la propuesta de solución 79 4.3.1 Factibilidad de la propuesta. La aplicabilidad de la propuesta planteada se respalda, en el cumplimiento de los siguientes factores y condiciones técnicas, físicas y energéticas; que permitirán una correcta implantación y puesta en marcha en el sito de trabajo. CUADRO # 33 FACTORES DE APLICACIÒN DE LA PROPUESTA Ítem Autor: Condición de factibilidad Si 1 Alimentación eléctrica 440 Volt. X 2 Instalaciones de aire comprimido X 3 Experiencia en el manejo de máquinas afines X 4 Área superficial X 5 Galpones de cubierta X 6 Sistema de ventilación X No Aric Castillo. Fuente: Dpto. Electromalla, Andec. 1. Alimentación eléctrica 440 Volt..- Debido a que la empresa utiliza muchas maquinarías con electricidad de 440vol. Es fácil adaptar una maquina de iguales características, sin la necesidad de crear una nueva red de distribución, simplemente se desvía la línea hacia el punto de acometida. 2. Instalaciones de aire comprimido.- De igual forma se cuenta con una red de air e comprimido que bien puede ser utilizado en la activación de los sistemas neumáticos de los equipos en referencia. 3. Experiencia en el manejo de maquinas afines.- Como se trata de la renovación de equipos de menor tecnología, se pude decir que el personal de la sección está en la facultad de asimilar sin mayor problema la capacitación de los nuevos equipos a utilizarse. Desarrollo de la propuesta de solución 80 4. Área superficial.- La sección Electromallas cuenta con el área suficiente para la instalación de las nuevas máquinas, considerando una distribución técnica de las mismas, el área se modifica de 2267,46mt² a 2991,42mt². Y contempla un área exclusiva de almacenamiento de producto terminado. 5. Galpones de cubierta.- Tanto el área de producción, como el de almacenamiento esta bajo la cubierta de galpones, que protegen las maquinas así como el personal que labora en esta sección. 6. Sistema de ventilación.- A pesar de que toda la sección esta bajo cubierta, el diseño de los galpones permite que el aire circule con facilidad, eliminando el calor que se produce en las maquinas y en todo el entorno del funcionamiento de las máquinas y el electrosoldado. Con la compra de las tres maquinarias básicas que intervienen en el proceso de armaduras, se busca sobrepasar los límites de producción actuales con que consta el área de Electromallas y la sección armaduras, lo mismos que como ya se ha demostrado se encuentran en su límite máximo de producción, lo cual muestra como problema puntual, la necesidad de maquinarias con mayor capacidad instalada. Refiriéndonos a la maquina electro soldadora su producción mensual debe estar estimada en un rango de 1200 a 1500Tn, considerando que se seguirá manteniendo solo las maquinas electro-soldadoras actuales como equipos de apoyo. Además se prevé la creación de nuevos productos para ser utilizados en construcciones de mayor envergadura, los cuales no se pueden construir en los equipos actuales. Con respecto a las maquinas dobladoras y cizallas de disco, deben ser adquiridas para ser cambiadas por las maquinas actuales, que como se indico anteriormente fueron diseñadas y construidas en los talleres de nuestra empresa y son muy manuales, las mismas que no permitirían absorber las producción de la nueva máquina electro -soldadora y frenarían el incremento de la producción. Implementado nueva tecnología se lograra alcanzar el equilibrio con respecto a la creciente demanda del mercado y nos ubicaría en un mejor sitial de participación con respecto a nuestros competidores. Desarrollo de la propuesta de solución 81 4.3.2 Aporte y/o incidencia de la propuesta en el desarrollo las actividades del proceso. Después de haber analizado el proceso actual, con sus respectiva distribución de planta de las áreas de almacenamiento y ubicación de maquinas, como se especifica en el anexo 6; se pone a consideración la nueva distribución de planta, aplicada la alternativa propuesta como lo muestra el anexo 13. La aplicación de esta alternativa presenta las siguientes ventajas: Posibilidad de diversificación de productos. Mayor velocidad de producción. Incremento de los volúmenes de producción. Menor esfuerzo físico (Reducción de estrés laboral). Posibilidad de diversificación de productos.- Con el desarrollo de nuevas técnicas de construcción, se presenta la necesidad desarrollar nuevos productos que satisfagan dichas necesidades, lo cual no siempre se podía cumplir con el sistema actual de fabricación de armaduras, ya que su versatilidad es reducida. Mayor velocidad de producción.- Considerando el incremento de la automatización de este nuevo sistema productivo propuesto, se estima un reducción no menor del 25% de del tiempo actual, ya que reduce la intervención manual de los operarios. Incremento de los volúmenes de producción.- En consecuencia de lo dicho en el punto anterior, se podrá concluir en menos tiempo los lotes de producción planificados a partir de los requerimientos de venta, lo que permitirá no hacer mucho uso de sobre tiempo , sin dejar de alcanzar los objetivos fijados. Menor esfuerzo físico (Reducción de estrés laboral).- El aumento de la automatización del proceso permitirá reducir la intervención humana y en consecuencia de esto, reducirá el esfuerzo físico, principal factor de desarrollo del estrés laboral, que es la antesala de los accidentes o lesiones dentro del área de trabajo. Evaluación económica y análisis financieros 82 CAPITULO V EVALUACIÒN ECONÒMICA Y ANÀLISIS FINANCIERO 5.1 Calendario de inversión. En este punto se plantea, la programación de las fechas que constituyen el cronograma de los desembolsos de capital, que deberán realizarse, inversión fijada según la para la implantación de la propuesta de mejoramiento del área de conformados. Cabe destacar, que el monto a financiar se compone del costo de las maquinas a adquirir más el valor de aquellos costos adicionales que se requiere incurrir para instalar dichas maquinas, en donde también se incluye la capacitación para la operación de la maquina Electrosoldadora; por parte de técnicos de la empresa fabricante. Cuadro # 33: Calendario de Inversión. Evaluación económica y análisis financieros 83 5.1.1 Inversión fija. El total de la inversión fija asciende a la cantidad de $ 1’306.472, esta solo considera el costo de las maquinas a adquirir para la ejecución de la propuesta planteada, los mismos que pasaran a ser activos fijos de la empresa; no se considera el monto de los gastos adicionales para la instalación y puesta en marcha de los equipos el mismo que corresponde a la suma de $118.700, pero si se considerará dentro del valor total del financiamiento. CUADRO # 35 VALORES COMPONENTES DE LA INVERSIÒN FIJA Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Contabilidad, Andec. En el siguiente cuadro se presenta el desglose del total de la inversión, con el objeto de evidenciar su participación porcentual sobre el monto a financiar. CUADRO # 36 INVERSIÒN TOTAL Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Contabilidad, Andec. Evaluación económica y análisis financieros 84 5.1.2 Costos y gastos de operación. Para analizar los costos y los gastos en los que se incurren en el proceso de fabricación de armaduras, hay que considerar que este tiene como materia prima el resultado o producto terminado de un proceso anterior, llamado electromallas, en otras palabras, las armaduras se constituyen en un sub-producto de las mallas electrosoldadas; por lo cual a los valores generados en el proceso de Electromallas se le adicionan los valores por conceptos de Energía eléctrica, M.de Obra, Mat. Prima y Gastos de fabrica; lo cual nos da un total de $ 694,26 proyectados al 2008. CUADRO # 37 GASTOS Y COSTOS EN LA FABRICACIÓN DE ARMADURAS Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Contabilidad, Andec. Para un mejor análisis se detalla el concepto de cada rubro que se considerado en el esquema de costo de la fabricación de armaduras: Alambrón.- Producto laminado en caliente, de sección circular maciza, de diámetro no inferior a 5,5mm y se presenta en rollos. Este rubro es el de mayor fluctuación ya que la materia prima que es la palanquilla puede ser nacional o importada, lo cual hace reducir o incrementar el costo de este producto lo mismo que afecta a los demás procesos que dependen de el. Evaluación económica y análisis financieros 85 Grafilado.- El alambre grafilado es obtenido por trefilaciòn y posteriormente conformación en frio. Su superficie presenta resaltes uniformemente distribuido s, con el objetivo de presentar su adherencia con el hormigón. Enderezado.- Proceso que consiste en transformar los rollos obtenidos por laminación en secciones lineales de 6, 9 o 12mt. Según se requiera, para procesos posteriores. Energía Eléctrica.- Consumo registrado en el desarrollo del proceso, de las maquinas que intervienen en el mismo. Mano de Obra.- Valor a cancelar por concepto sueldo mas beneficio de los operarios y personal de control (Supervisor o Encargado) del proceso en mención. Materiales y Repuestos.- Se denomina de esta manera a los insumos y elementos de máquinas utilizados para mantener operable los equipos durante el proceso o para la intervención de un mantenimiento programado. Gastos de Fábrica.- Están constituidos por todos los desembolsos necesarios para llevar a cabo la producción; por su naturaleza no son aplicables directamente al costo de un producto, como por ejemplo: material indirecto, mano de obra indirecta y gastos indirectos (energía, combustibles, seguro, renta, etc.). En el caso de Andec; hay ciertos rubros como materiales y repuestos que po r ser representativo en su valor se lo considerada separadamente pero pertenecen al grupo de gastos de fabrica. 5.2 Financiamiento de la propuesta. Para el análisis del financiamiento se plantea considerar los valores correspondientes al costo de las maquinas a adquirir más los costos adicionales para la puesta en marcha, lo cual suma la cantidad de $1’425.172, En primera instancia solo se esperaba considerar dentro del financiamiento el costo de las maquinas, pero como la empresa tiene pendientes otros proyectos que demandan flujos de efectivos, se considero añadir el valor Evaluación económica y análisis financieros 86 de los costos adicionales, al total del monto a financiar, esperando asumir las variaciones que puedan presentarse en los desembolsos de dichos costos. El monto total será financiado a 5 años plazos con un año de gracia a una tasa de interés del 10% anual; lo que significa que el primer pago será realizado a partir de enero del 2008, en cuotas fijas, como se explicara en detalle en el cuadro de amortización. 5.2.1 Amortización de la inversión. Po definición entendemos que la amortización, es la recuperación o compensación de los fondos invertidos en alguna empresa. Por ende, para dicho efecto de amortización, respecto al crédito que se requiere para la implantación de la propuesta planteada; se la calcula mediante el uso de la siguiente fórmula: Pago CrxI 1 (1 I ) n DESARROLLO Pago Pago 1'425 .172 x0,833 % 1 (1 0,833 %) 48 11871 ,68 0,3285 Pago 36.143,3061 Del resultado obtenido, podemos determinar que si realizamos la amortización en un plazo de 5 años. Los pagos mensuales por concepto de financiamiento de la propuesta que se plantea, tienen un valor de $36.143,3061. Evaluación económica y análisis financieros 87 En siguiente cuadro, se muestra el desglose de la amortización mes a mes en un periodo de 4 años, considerando un año de gracia para el inicio de los pagos; con alícuotas o pagos fijos, bajo el contexto de una tasa de interés anual del 10%. CUADRO # 38 TABLA DE AMORTIZACIÒN DE CREDITO Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Contabilidad, Andec. Evaluación económica y análisis financieros 88 5.2.2 Flujo de caja. Al hablar del balance económico del flujo de caja, estamos citando la relaciòn existente entre los ingresos ocurrido y los costos generados dentro del marco economico de la propuesta plateada. A continuación se muestra el comportamiento del flujo de caja, partiendo de la inversiòn inial que se requiere para la ejecusiòn de la propuesta planteada, en relaciòn al crecimiento de la demanda. La realización de la inversiòn es fijada en el año en 2007, el resultado del flujo de efectivo en el primer año nos da un total de $91.005; el mismo que se va incrementado hasta llegar al cuarto año de pago con un total de $1’858.143, con lo cual se finiquita la deuda; los efectos de la inversiòn se manifiestan a partir del 2008, con resultados positivos muy favorables para la empresa. CUADRO # 39 BALANCE ECONÓMICO DEL FLUJO DE CAJA Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Contabilidad, Andec. Evaluación económica y análisis financieros 89 Adicionalmente a los resultados que presenta el flujo de caja en razòn de la inversiòn realizada, podemos considerar como un efecto adicional, el ahorro por concepto de sobretiempo que se dejarìa de pagar, una vez que se ponga en marcha el proyecto propuesto. CUADRO # 40 CUANTIFICACIÓN DE AHORRO POR SOBRE TIEMPO NO GENERADO Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Contabilidad, Dpto. Electromallas, Andec. GRAFICO # 23 AHORRO DE MANO DE OBRA Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Contabilidad, Dpto. Electromallas, Andec. Evaluación económica y análisis financieros 90 5.3 Análisis costo beneficio de la propuesta. Para la realización del análisis Costo/Beneficio partimos de la formula básica la misma que tiene la siguiente expresión: Coeficiente Costo Beneficio: Beneficio Costo El beneficio de la propuesta que se desea demostrar, radica en las utilidades que se generarían posteriormente a su implantación, cuyo monto acumulado suma la cantidad total de $ 3`560.333,68 en valor presente; durante un periodo estimado de 4 años, según los datos que arroja el balance de flujo de caja. Para llevar a cabo esta operación como se menciono anteriormente, se traerá el valor de los beneficios de las utilidades a un valor presente y de igual forma con los costos de operación, para de esta forma tener un valor factible y real, de acuerdo a los datos extraídos del balance del flujo de caja. En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del valor acumulado en tiempo presente de las utilidades del periodo 2008 – 2011. CUADRO # 41 VALOR PRESENTE DEL BENEFICIO A OBTENER EN LA PROPUESTA. Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Contabilidad, Andec. A continuación se presenta el cálculo del valor acumulado en tiempo presente de los costos de operación del periodo 2008 – 2011. Evaluación económica y análisis financieros 91 CUADRO # 42 VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Contabilidad, Andec. De esta forma se puede demostrar que el costo de la propuesta está dado por la suma de la inversión más los costos de operación como se indica a continuación: Costo de pruesta Inversiòn Costo de Operaciòn (4años) Costo de Propuesta = 1’425.172 + 1.553,61 Costo de Propuesta = 1’426.725,61 Con este valor procedemos al cálculo del coeficiente costo beneficio . Coeficiente Costo Beneficio: Coeficiente Costo Beneficio : Beneficio Costo $ 3`560 .333 ,68 $ 1'426 .725 ,61 Coeficiente Costo Beneficio: $ 2,5 Evaluación económica y análisis financieros 92 El valor del coeficiente costo beneficio nos demuestra que por cada dólar que la empresa invierte en esta obtendrá una ganancia de $ 2,5. Es decir que si restamos el dólar invertido se obtiene un rédito o beneficio de $ 1,5. 5.4 Índices financieros que sustentan la inversión. Los índices financieros a los que se hacen referencia para la sustentación de esta propuesta de mejoramiento son los siguientes: T.I.R = Tasa Interna de Retorno. V.A.N = Valor Actual Neto. Tiempo de recuperación de la inversión. 5.4.1 Tasa interna de retorno (T.I.R). Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella que ofrezca una T.I.R. mayor. La base para trabajar con este método lo constituyen los Flujos de Efectivo, es decir el ingreso neto después de impuestos y reparto de utilidades a los trabajadores (como es el caso ecuatoriano), mas la depreciación y/u otras partidas, como la amortización de cargos diferidos, que no han dado lugar a salidas de efectivo. Bajo el presente método es necesario calcular la tasa de interés que aplica a los Flujos de efectivo previstos. Para el presente ejercicio la tasa interna de retorno (T.I.R.) es igual a 37,14%, como lo indica el presente cuadro. CUADRO # 43 TIR DE LA INVERSIÓN. Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Contabilidad, Andec. Evaluación económica y análisis financieros 93 Se puede destacar que para el presente estudio, el costo de conseguir el dinero para la inversión a un interés del 10%, y la tasa que obtuvimos al traer a valor presente de efectivo es de 37,14%, es decir nos conviene ejecutar el proyecto, en virtud de que el porcentaje de rendimiento que este genera es superior al costo de capital. CUADRO # 44 COMPROBACIÓN DEL TIR Autor: Aric Castillo. Fuente: Dpto. Contabilidad, Andec. En el cuadro antes mencionado se pone de manifiesto la comprobación del cálculo del TIR, mediante la sumatoria de los valores de flujos futuros llevados al tiempo presente , el mismo que es igual a la inversión inicial. Este nos demuestra que el valor del TIR igual a 37,14% es correcto, además de ser favorables a los intereses del inversionista. 5.4.2 Tiempo de recuperación de la inversión (Payback). Este es un método que se ha usado ampliamente en la práctica para estimar el periodo de tiempo en el cual un proyecto generará efectivo que iguale a su costo. En otros términos, lo que busca es determina en que tiempo se recuperara el monto de la inversión. Resulta de la relación entre el monto de la inversión y el rendimiento neto en efectivo estimado por periodo. Si decimos rendimiento neto en efectivo, significa que el denominar de la relación antes expuesta esta constituido por el ingreso neto después de impuestos y reparto de utilidades, más la depreciación, la cual no haber ocasionado un salida de efectivo se la considera como fuente de fondos. Evaluación económica y análisis financieros 94 A continuación se demuestra la recuperación de la inversión. UTILIDAD NETA $ 382.207,00 Mas Depreciación $ 142.517,00 Rendimiento Neto en Efectivo (Flujo de Efectivo) $ 524.724,00 El periodo de recuperación de la inversión (Payback) seria: Recuperaci òn..(Payback) Monto de la inversiòn Rendimient o neto de efectivo anual Recuperaci òn..(Payback) Recuperaci òn..(Payback) $ 1'425.172 $ 524.724 2,7Años Fuente: Ing. Raúl Molina del Rio “Control Gerencial” (Pag.221) Editorial: Corporación grafica Suárez Vàsconez País: Ecuador Año: 2002 Lo cual significa que la inversión del proyecto se recuperaría en aproximadamente 2 años, 7 meses. Esto es resultado también salta a la vista en el Flujo de Caja si se suman los valores de flujos de cajas anuales arrojados por el proyecto. Hasta que de un cantidad igual al capital original. Programación y puesta en marcha 95 CAPITULO VI 6.1 Selección y programación de actividades para la implantación de la propuesta. Una vez obtenido el financiamiento para la aplicación de la propuesta de mejoramiento, y habiendo finiquitado todos los aspectos legales y comerciales en relación a la contratación de compra, en donde se incluye la capacitación por parte de técnicos extranjeros al personal de Andec. Así como los tramites de importación, en donde juego un papel muy importante la labor por parte del área de comercio exterior, respecto a la fecha exacta de llegada de los equipos a los patios de la empresa, teniendo en cuenta que los costos de las maquinarias tiene precio FOB y es responsabilidad de Andec S.A la transportación de los mismos. Se procede al planeamiento y fijación del programa de actividades que deberá ejecutarse para llevar a cabo la implantación de la propuesta. 6.1.1 Listado de actividades para la ejecución del proceso de implantación. A continuación se detalla cada una de las actividades que se realizaran en el proceso de implantación de la propuesta, las mismas que se agruparan según las áreas técnicas contratadas que intervendrán. Cabe destacar que en la presente lista, no se establece el orden cronológico con el cual se realizaran las actividades, este será esp ecificado con detalles en el diagrama de Gantt. Por el contrario se indican cada una de las actividades que realizaran las áreas técnicas que intervendrán: Obras civiles Área de ubicación de máquinas. Se llama de esta forma aquella área que se destinará para ubicar las máquinas adquiridas, según lo establecido por el diagrama de distribución de la planta y los planos de cimentación de las mismas. Programación y puesta en marcha 96 Trazado y replanteo. Rotura de piso de área de trabajo. Loza de cimentación. Anclaje de maquina con pernos expansivos. Sala Eléctrica y de aire comprimido. Es aquella sección del área total de trabajo, que será destinada para la edificación de un sector restringido donde se ubicaran los sistemas eléctricos y de control; además del sector para la instalación de compresores y tanques para aire comprimido. Trazado y replanteo. Rotura de piso de área de trabajo. Excavación. Replantillo. Construcción de riostras Columnas. Vigas de amarre. Contrapiso. Instalaciones eléctricas domiciliarias. Instalación de puertas enrollables Mampostería. Cubierta (Still Panel, correas). Vidrios y ventanas. Pintura. Programación y puesta en marcha 97 Ensamblado y montaje de maquinas. Maquina Electrosoldadora. El conjunto de actividades que se ejecutan en esta etapa, serán realizadas por los técnicos de la empresa fabricante, los cuales en cumplimiento a una de las clausulas de contrato; tienen la obligación de dirigir el montaje total del equipo, con el apoyo de nuestros técnicos y su respectiva prueba (Refiriéndonos únicamente a la máquina d e Electromallas). Ensamblado de estructura de la maquina. Ensamblado de mesa de materia prima longitudinal. Ensamblado de torre de alimentación automática de materia prima transversal. Ensamblado de mesa automática de evacuación por arrastre. Ensamblado de volteador. Maquina Cizalladora. Ubicación de máquina cizalladora Fijación de máquina. Maquinas Plegadoras. Ubicación de máquina Plegadora 1 y 2. Fijación de máquinas. Instalaciones Mecánicas. En este punto de la ejecución de la propuesta se realizaran las instalaciones concernientes a la alimentación de los fluidos de aire comprimido, necesarias para el funcionamiento de los sistemas neumáticos de la máquina de Electromallas. Instalación de compresores Instalación de tuberías p` aire comprimido. Programación y puesta en marcha 98 Electricidad Industrial. Al hablar de instalaciones eléctricas Industriales, nos estamos refiriendo a aquellas que tienen que ver netamente con la alimentación de la máquina y sus elementos funcionales tales como sensores, fotocélulas, botoneras y paneles de control. Construcción de canaletas metálicas porta cable. Cableado de fuerza y de control Instalación de transformador de 13800Volt. a 440Volt. Alimentación eléctrica a equipo. Cableado de alimentación p` tableros de control. Prueba de maquinas y capacitación. Una vez realizado el ensamblaje de todos los equipos en su respectiva ubicación preestablecida y proceder a energizarlos; se procederá a las respectivas pruebas. Debido a la complejidad del funcionamiento de la maquina Electrosoldadora, se llevara a cabo un pequeño periodo de capacitación y entrenamiento. La demás maquina no requieren capacitación. Prueba de Máquina Electrosoldadora. Calibración y funcionamiento de maquina en vacío. Fabricación de mallas de prueba. Capacitación de personal de Andec. Prueba de Máquina Cizalladora. Calibración y funcionamiento de maquina en vacío. Cizallado de mallas de prueba. Programación y puesta en marcha 99 Prueba de Máquinas Plegadoras. Calibración y funcionamiento de maquina en vacío. Plegado de mallas de prueba. 6.2 Cronograma de implementación. Luego de haber enlistado todas las actividades concernientes a la programación y puesta en marcha de la propuesta planteada; se procederá a la realización del cronograma de dichas actividades, en donde se esp ecifica días calendarios y horas estimadas para cada actividad. Para dicho efecto nos haremos referencia al diagrama de Gantt del anexo 17. Conclusiones y recomendaciones 100 CAPITULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1 Conclusiones. Considerando el antecedente de que la empresa Andec S.A, se mantiene en el liderazgo de la industria siderúrgica a nivel nacional y tiene una proyección futura de incursionar en el mercado internacional, además de poseer una filosofía de trabajo, basada en una cultura de calidad, por sus múltiples certificaciones y reconocimiento recibidos, como lo son: Certificación ISO-9000 Vs. 2000, Certificación INEN, ser ganador del trofeo a la calidad otorgado por la revista Ekos por 4 años consecutivos, además de haber recibido la medalla de oro a la excelencia, otorgado por la Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total. Todos estos logros obtenidos le permiten mantener una imagen objetiva y visionaria. Por tal motivo Una vez que se ha realizado todo el análisis tanto económico como técnico, podemos concluir que dentro del mercado en el cual desarrolla sus actividades mercantiles, le es factible y tiene todas las condiciones tanto financiera como de espacio para la aplicación de la propuesta de mejoramiento que se plantea; la misma que promueve realizar una inversión de $1’425.172 para el desarrollo tecnológico y productivo en la fabricación de armaduras y Kit de armaduras para la construcción de viviendas y otras infraestructuras; apoyándose en los estudios de mercado realizados por el área de ventas, los cuales demuestran que este producto está ganando un gran espacio en la demanda del mercado, por lo cual se necesita invertir en tecnología para captar dicho mercado. Para dicho efecto se prevé un financiamiento bancario, pactado a 4 años plazo, con un año de gracia desde el momento de recibir el capital de inversión financiado y pagos mensuales amortizados de $ 36.143,31. Además de lo dicho la implantación de la propuesta de mejoramiento es factible por los siguientes aspectos. Conclusiones y recomendaciones 101 Pone en videncia un Ahorro por concepto de sobretiempo de $33.073,67. Posee una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 37,14%, lo cual es muy conveniente. Nos ofrece un factor Costo Benéfico 2,5. Finalmente una Recuperación de la inversión en 2,7 años. 7.2 Recomendaciones. Si la empresa Andec S.A quiere hacer frente a las nuevas exigencias del mercado, ya sea por motivo de la demanda del producto en mención (Armaduras), o por la necesidad de nuevos productos afines al proceso que hemos analizados. Es menester, que la se considere actualmente la implantación de la propuesta que se plantea en este estudio por los siguientes aspectos: Capacidad Instalada.- Las nuevas maquinarias, ofrecen un nivel productivo que se incrementa en un 66%, superior al sistema actual; lo que permite hacer frente a las proyecciones de incremento de demanda, además de lograr el crecimiento y tecnificación que requieren los sub-procesos mencionados para la obtención de un producto con mayor calidad, acorde a las aspiraciones y requerimiento de sus clientes. Tecnología.- Uno de los aspectos que se destaca en la aplicación de la propuesta es el mejoramiento de la tecnología aplicada al proceso, lo que nos da mayor garantía en el producto obtenido, debido a la disminución de la actividad manual, donde se requiere además del control de la producción, controlar el aspecto físico y psicológico del operador, tales como concentración, fatiga y estrés laboral, además de disminuir fases del proceso, debido a la automatización de los mismos dentro de la funcionalidad de la maquina. Social.- Permite optimizar la capacidad técnica de los operadores como resultado de la capacitación obtenida por parte de técnicos extranjeros. Además, las ingeniería de las maquinas permite reducir la mano de obra, lo que proporcionará ahorro en los costos de fabricación de la empresa. Conclusiones y recomendaciones 102 Ambiental.- La utilización de estas maquinarias, no proyecta un impacto ambiental negativo en el entorno en donde se realizan las actividades productivas, ni en sus alrededores por las siguientes razones: No utiliza combustible. Solo utiliza energía eléctrica, por lo tanto no se contamina el aire. El mínimo desperdicio que se presenta es metálico, con lo cual se procede al reprocesamiento en la acería p` la obtención de palanquillas (Barras de acero), no se produce contaminación del suelo. Con respecto a la contaminación auditiva no sobrepasa los límites permisibles, además este agente contaminante puede ser mermado con los equipos de protección que se le entrega a cada operario. Por todos estos aspectos, se recomienda la ejecución de esta propuesta, considerando que Andec en una empresa líde r con un sitial muy elevado en el ámbito siderúrgico y que además procura siempre mantener la iniciativa en la introducción de un nuevo producto dentro del mercado en el que compite. Glosario de términos 103 GLOSARIO DE TERMINOS Acero.- Aleación de hierro y carbono, en diferentes proporciones, que, según su tratamiento, adquiere especial elasticidad, dureza o resistencia. Andec.- Acerías Nacionales del Ecuador S.A. CIIU.- Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Costos.- Cantidad que se da o se paga por algo. Cuna de empaquetado.- Recipiente en donde se ubican las armaduras construidas en lotes de 48Uns. Demanda.- Dine.- Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o previstos por una colectividad LA PAGINA 103 Dirección de industrias ejército. ESTA EN del OTRO ARCHIVO Distribución de planta.- Mapeo esquemático de la ubicación actual de los equipos en un proceso. Eficiencia.- Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Ekos.- Revista de economía que analiza las mejores empresas del país. Estribo.- Secciones transversales de material equidistantes, que rodean la armadura. Glosario de términos 104 Grafilado.- Conformación en frio de resaltes sobre la superficie de un alambrón, mediante la intervención de anillos con muescas. Grúa pórtico.- Conjunto mecánico utilizado para el levantamiento de cargas, el mismo que se desplaza a través de rieles ubicadas en el piso, los cuales determinan el alcance de su desplazamiento. Holding.- Sociedad financiera que posee o controla la mayoría de las acciones de un grupo de empresas. Kit de armaduras.- Conjunto de armaduras diversas p` la estructuración de una vivienda. Laminación.- Hacer láminas, planchas o barras con el laminador. Mediante la intervención de rodillos por donde atraviesa el material a laminar. Operacional.- Capacidad de operación de un sistema de maquinarias dentro de un proceso. Palanquilla.- Barra de acero al carbono, no aleada de sección cuadrada. Siderúrgico.- Perteneciente o relativo a la siderurgia. Arte de extraer hierro y de trabajarlo. Trefilado.- Reducir un metal a alambre o hilo pasándolo por una hilera. Límite Operacional.- Capacidad limite máxima que pueden producir los equipos del proceso. ANEXO # 1 UBICACIÒN DE LA EMPRESA METROVIA TRONCAL SUR 21 avo N .C AL L . AV EJ O UL RA N5 1F S-E AYAS TA ER HU RIO G U TE EN EM CL ANDEC ACEROPAXI COBALSA Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. Seguridad Industrial. ANEXO # 5 DISTRIBUCION DE PLANTA ANDEC GU ARDI ANIA AR HICUL VIA VE E SQU BO TOR TEC PRO (3 EXTIN. CENTRO DE DIST. QUITO) GU ARDI ANIA AV GU ARDI ANIA CANCHA DE FUTBOL ESCALERA W.C. SS.HH. OFICINA E. SUBE DR BALCON .R AREA DE BASCULA Y PATIO DE MANIOBRAS AU L LC PATIO DE CORTE DE CHATARRA Planta Alta.- BASCULA EM EN PATIO DE CHATARRA TE HU OXIGENO CORTE DE CHATARRA TANQUE DE OXIGENO ER TA . TANQUE DE GAS PROPANO DE 1.000 Kg (COMEDOR) W.C. C O C INA TRAMPA DE GRASA CANAL DE AGUAS LLUVIAS 9 CANAL DE AGUAS LLUVIAS 14 C OM ED OR SISTEMA COMPACTO ARD. SISTEMA ARD. 1C V E S T IDOR L DE CANA TALLER DE CARPINTERIA TALLER DE REFRIGERACION CISTERNA AA.PP. # 3 V= 23.80 m3 G I M N A SIO W.C. W.C. W.C. SISTEMA # 2 ARD. SISTEMA ARD - 1B BOL DE FUT SERVICIOS GENERALES SISTEMA ARI 19 DE BASKET SISTEMA ARD 1B TALLER DE SOLDADURA PARA CONTRATISTAS CANCHA ALMACENAMIENTO DE CHATARRA E XTRACC ION DE GASES CENTRO DE PURIFICACION DE AGUA CI= 3.200 CUARTO DE TRANSFORMADOR SS. HH. CISTERNA DE AA.PP.# 4 V= 24 m3 W.C. SALA DE MAQUINAS MECANICA VULCANIAUTOMO- ELECTRO MECANICA ZADORA TRIZ ALMACENAMIENTO DE CHATARRA OFICINA DE JEFE DE PATIO DE ACERIA PRENSA CIZALLA W.C. OFI CI NA BODEGA OFICINA MON TAC ARGAS Y GRUAS 8 18 PISCINA 2 M PISCINAS DE AA.PP. # 1 AULA D E AD IESTRAMIENTO TALLER DE PUBLICIDAD ARC HIVO W.C. W.C. W.C. W.C. W.C. W.C. CISTERNA AA.PP. # 2 V= 45.54 m3 W.C. W.C. W.C. BODEGAS DE INSUMOS ACERIAS 5 PROYECTO OXIGENO AGAS CI= 3.505 W.C. W.C. W.C. TRAMPA DE GRASA W.C. W.C. INGRESO L= 42m Ø160mm S= 3.5 ‰ W.C. M TANQUE DE GASOLINA V= 123 m3 TANQUE DE OXIGENO 28.000 Kg. FILTROS A2 TANQUE DE DIERSEL V= 246 m3 W.C. LAB ORATORIO ACERIA OFI CI NAS TAN QUE ELEVADO A1 W.C. W.C. M A3 A4 OFICINA A5 A6 A7 A8 A9 A10 TAN QUEGR ELEVADO UA DE M AG D E EMERGENCIA 22 m3. PLANTA INDUSTRIAL DE ACERIA TORRES DE ENFRIAMIENTO W.C. W.C. M A11 GR UA P&H A12 A13 A14 A15 A16 A17 GR UA M AGOMO 7 MON TAC ARGAS Y GRUAS W.C. CANAL DE AA.LL. W.C. W.C. W.C. M POZO SEPTICO PROYECTADO 9 C OLADA C ONTINUA PLATAFORMA CANAL DE AA.LL. BLOQUE "A" W.C. 1 W.C. M PISC IN AS D E AGUA DE PISCINAS DE D EC AN TACION AGUA DE SALA DE BOMBAS ENFRIAMIENTO TRAMPA DE GRASA W.C. W.C. M COLADA CONTINUA B1 B2 REFRACTARIOS B3 B4 B5 HORNO B6 RNA B7 C ISTE HORNO B8 CUARTO DE TRANSFORMADOR DEL HORNO ELECTRI CO SALA ELECTRICA C . C. BOXES DE CHATARRA B9 CABI NA HORNO B10 B11 B12 B13B14 B15 B16 CUARTO HIDRAULICO B17 FOSA DE LAMINILLA BODEGAS DE REFRACTARIOS ACERIA 6 POZOS DE D EC AN TACION SALA H ID RAULICA SUB ESTACI ON ELEC TR ICA TALLER REFRACTARIO BODEGAS DE REPUESTOS ACERIA TRAMPA DE GRASA CONTENEDOR DE CASCARILLA DE ARROZ W.C. TANQUE DE DIESEL MURO D E C ONTENCION D E Ho.Ao. TANQUE DIE SEL BAN CO DE ARENA MESA DE ENFRIAMIENTO D E PALAN QUILLAS OFICINA GU ARDI ANIA C UAR TO DE B OM BAS DIE SEL TALLERES TALLER SOLD ADURA SUB ESTACI ON ELEC TR ICA C UARTO DE BOMBAS GU ARDI ANIA A L M A C E N A MIE NTO DE PA L A N Q U ILLAS C ISTERN A AA.PP. # 7 V= 44 m3 2 A19 CANAL DE AA.LL A17 A19 A16 A15 14 A11 A10 13 14 A20 B19 B18 B17 B16 B15 N AV E # 2 B14 Ø 4" PVC C20 C19 C18 B13 MESA DE PRODUCTO TERMINADO Y EMPAQUETADO C17 B12 B11 C16 CIZALLA B10 C15 C14 MESA DE ENFRIAMIENTO A6 B9 B8 A5 SS.HH. SS. HH. A4 A3 A2 A1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 C13 C12 C11 C10 TREN DE LAMINACION HORNO DE CALENTAMIENTO DE PALANQUILLA PROCESO DE ENFRIAMIENTO CONTROLADA C9 C8 ESCALERA SUBE 22 ESC. OFICINA EN CONSTRUCCION BLOQUE "D" 0m W.C. L= S= 25m 3.5 Ø ‰ 16 W.C. W.C. W.C. W.C. W.C. C1 9 CI= 4.474 SALA DE Cisterna AA.PP. # 8 V= 30 m3 B LOQ UE "F" SS.HH. PISCINAS DE AGUA DE RECIRCULACION DE ANDEC W.C. B O M BAS FILTROS CENTRIFUGOS DE AGUA DE RECIRCULACION BAN CO DE ARENA TRAMPA DE GRASA MURO D E C ONTENCION D E Ho.Ao. C O M P LE J O S ID E R U R G IC O MURO D E C ONTENCION D E Ho.Ao. BOMBEO AN D EC SALA DE BOMBAS W.C. E D AL AN C AA . LL . E D AL AN C2 SALA DE COMPRESORES ø 20" H. S. W.C. W.C. W.C. FOSA DE AGUA DE RECIRCULACION C3 L= 36m Ø160mm S= 3.5 ‰ CI= 4.600 V= 12m3 W.C. C4 CUARTO DE TANSFORMADOR POZO SEPTI CO PROYECTADO ELECTRI CA C AN AL D E AA.LL. SS.HH. W.C. SS. HH. W.C. GU ARDI ANIA SS.HH. TRAMPA DE GRASA TANQUE DE DIESEL W.C. C SI STEMA COMPACTO OFI CI NAS W.C. W.C. W.C. W.C. CI= 4.621 SIMBOLOGIA CUARTO DE TANSFORMADOR C EN TRAL B LOQ UE "E" CISTERNA AA. PP.#2 V= 9m3 W.C. 3 AA . LL . CANAL DE AA.LL. GU ARDI ANIA CANAL DE AA.LL. CUARTO DE TANSFORMADOR 18 CI= 4.779 B LOQU E "C" W.C. C5 CUARTO DE TANSFORMADOR BOMBAS CUARTO DE TANSFORMADOR 8JEFES DETURNO 2 m C6 CUARTO DE TANSFORMADOR SALA DE TRANSFERENCIA W.C. W.C. C AN AL D E AA. LL. . .LL AA C7 SALA ELECTRICA GENERADOR ELECTRICO SISTEMA COMPACTO - 1 L= 18m Ø160mm S= 3.5 ‰ GU ARDI ANIA CASETA DE GUARDIANIA SEDIMENTADOR CI= 4.842 1 POZO SEPTICO PROYECTADO W.C. CANAL DE AA.LL. SEC CION C ILIN DRO SEC CION C ARBURO A7 16 CANAL DE AA.LL. L DE NA CA W.C. P LAN O B LOQ UE "B" W.C. C O N D ETALLE D E: Z O N A D E ALTO R IES G O U B IC AC IO N D E EQ U IP O C O N TR A IN C EN D IO S IS TE M AS D E TR ATAM IEM IE N TO D E A.R .D . Y A.R .I. VIAS D E E VAC U AC IO N F AC TO R E S D E R IEG O 14 POZO SEPTICO 4 4 SISTEMA C AN AL D E AA.LL. Ø160mm CANAL DE AA. LL. 13 E AA.LL. C AN AL D AA . LL . E D 7 CI= 3.488 3.593 C AN AL D E AA.LL. 5 C AN AL D E AA.LL. S= 3.5 L= 30m Ø160mm ‰ L= 60m Ø160mm S= 3.5 ‰ 6 C AN No ESTACIONES DE MEDICIONES DE RUIDO G EN ER AL D IS TR IB U C IÓ N D E P LAN T A D E L C O M P LEJ O CAJA DE REGISTRO Y SISTEMA DE AA.SS. Ø 4" PVC. CI= 4.230 L= 20m Ø160mm S= 2.5‰ CI= 4.300 CANAL DE RECOLECCION DE AGUA DE RECIRCULACION 3 CANAL DE AA.LL. CI= 4.5000 15 Camara Septica A8 P LAN TA IN D U STRIA L D E L AM I N ACION N AV E # 1 C21 CANAL DE AA.LL. SISTEMA 11 ARD - 3 OFIC INA A9 AREA DE TREFILADO - ENDEREZADO - GRAFILADO - ELECTROSOLDADO B21 10 CI= 4.535 PROYECTADO OFIC INA TRAN SFORMADORES SS.HH. A12 A13 12 L= 10m %%160mmSISTEMA 3 S= 2.5‰ 9 POZO SEPTICO CI= 4.558 BODEGA OFICINA EN DEREZ ADORAS Ø 4" PVC PERFORADA EV A C U A C I ON EXTERN A OF. D ESC ARGA L= 9m Ø160mm S= 2.5‰ AL Bo d ega A20 8 7 SEC CION SOLD ADURA W.C. L= 40m Ø160mm S= 3.5 ‰ CI= 3.865 W.C. A21 L= 38m Ø160mm S= 2.5 ‰ 6 SEC CION MON TAJE GUIADO BOD EGA OFIC INA TALLER ELECTRICO CANAL AA.LL POZO SEPTICO CI= 4.571 L= 36m Ø160mm S= 2.5 ‰ SS.HH. CI= 4.771 OFICINA ELECTROMALLA 3A 2 CI= 3.920 Pozo Sep tico W.C. L= 5m Ø160mm S= 2.5‰ CI= 4.666 D E AA.LL. POZO SEPTICO 4 OFIC INA CI= 4.831 LABORATORIO MAN TENIMIEN TO ELECTRONICO 11 L= 32m Ø160mm S= 2.5 ‰ L= 24m Ø160mm S= 2.5 ‰ 3 2 CI= 4.849 ELECTROMALLA NAVE # 3 12 BAÑOS GENERALES ANDEC-FUNASA L= 28m Ø160mm S= 3.5 ‰ CI= 4.212 L= 26m Ø160mm S= 3.5 ‰ 3B CI= 4.121 L= 6m Ø160mm S= 2.5‰ C AN AL 5 CI= 4.756 W.C. W.C. W.C. 1 L= 18m Ø160mm S= 2.5 ‰ C ISTERN A AA.PP. # 5 V= 18.7 m3 CI= 4.894 ELECTRICO CANAL AA.LL 1 PERFORADA Ø 4" PVC . PERF ORADA C isterna AA.PP. # 1 V= 39m3 AGUA DE RECIRCULACION ELECTROSOLDADO BODEGA DE MANTENIMIENTO Ø 4" PVC. Ø 4" PVC. PERFORADA SISTEMA ARD - 1A W.C. SISTEMA 1 A CANAL DE AA.LL W.C. CANAL DE AA.LL L= 48m Ø160mm S= 2.5 ‰ CAMPO DE INFILTRACION L= 7m Ø160mm S= 2.5‰ CAL LE PRINCIPAL CI= 4.023 CAPILLA C AN AL D E AA.LL. 10 CAL LE PRINCIPAL W.C. 3C CANCHA 4 Y PROYECTOS ELECTRICO S A L A D E J UEGO AREA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AA.RR.II DE ACERIA S S .H H. 5 TORRE DE TRATAMIENTO DE EMISION DE GASES TRAMPA DE GRASA UVIAS S LL AGUA PROGRAMACION DE PRODUCCION AR Q . L . LAD IN EZ ESCALERA BAJA 22 ESC. SS. HH. Limite de losa Planta Alta Autor: Aric Castillo Fuente: Presidencia Holding DINE. 1 W.C. 1 :1 0 0 0 ANEXO # 6 DISTRIBUCIÒN DE PLANTA SECCIÒN ELECTROMALLA EMA A121515 21,856 Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. Electromallas. 4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm 7.0mm 6.25m ANEXO # 7 FLUJOGRAMA DEL PROCESO ANDEC Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. De Producciòn. ANEXO # 8 DIAGRAMA DEL FLUJO DE PROCESO DE OPERACIONES ANDEC Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. De Producción ANEXO # 9 DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LAMINACIÒN Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. De Producción ANEXO # 10 DIAGRAMA DE RECORRIDO SECCIÒN CONFORMADOS Fuente: Dpto. Electromalla. 4.0mm 4.5mm 5.0mm 6.0mm 5.5mm 8.0mm Autor: Aric Castillo 7.0mm 6.25m ANEXO # 11 PEDIDOS DE PRODUCCION DE ARMADURAS Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. De Electromallas. V8,81510 25,94 Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. Electromallas . EMA 4,0 10 14,738 Ton EMA 4,0 10 14,738 Ton EMA 4,5 10 18,653 Ton EMA 5,0 10 22,106 Ton EMA 5,5 10 25,077 Ton EMA 6,0 10 25,865 Ton EMA 8,0 10 35,371 Ton EMA 4,0 20 7,369 Ton EMA 4,5 20 9,326 Ton EMA 5,0 20 10,363 Ton EMA 5,0 15 15,475 Ton EMA 5,0 15 15,475 Ton EMA 5,5 15 16,8525 Ton EMA 5,5 15 16,8525 Ton EMA 5,5 15 16,8525 Ton EMA 6,0 15 17,827 Ton EMA 7,0 15 19,715 Ton EMA 8,0 15 23.770 Ton EMA 6,0 20 11,606 Ton EMA 8,0 20 17,685 Ton EMA 4,0 30 4,952 Ton EMA 4,5 30 6,268 Ton V8,81510 25,94 EMA 5,5 20 11,145 Ton EMA 4,0 15 9,904 Ton EMA 4,5 15 12,535 Ton EMA 4,5 15 12,535 Ton A 801510 1824,05 EMA 4,0 15 9,904 Ton EMA 4,0 15 9,904 Ton EMA 4,0 15 9,904 Ton EMA 4,0 15 9,904 Ton 8.0mm EMA 4,0 15 9,904 Ton NAVE 2 4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm 7.0mm PARA ALMACENAMIEMTO FUTURO DE ARMADURAS Y KITS 51,88 TON. A10,01015 7,870 TON. A10,01015 7,870 TON. A10,01015 7,870 TON. A12,01515 9,326 TON. ANEXO # 13 DISTRIBUCIÒN DE PLANTA PARA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 6.25m PASILLO ANEXO # 14 Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. Comercio Exterior. ANEXO # 15 Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. Comercio Exterior. ANEXO # 16 Autor: Aric Castillo Fuente: Dpto. Comercio Exterior. BIBLIOGRAFIA Dpto. Ventas , Andec S.A, País: Ecuador, Año 2006 Google, Informativo de NACIONES UNIDAS, Nueva York, 2005. CIIU Vs. 3.1 Ing. Raúl Molina del Rio, “Control Gerencial” (Pag.221), Editorial: Corporación grafica Suárez Vàsconez, Ecuador, Año: 2002. Instituto Politécnico Nacional Secretaria Técnica, Metodología para el Análisis FODA, Ecuador, Marzo 2002 Revista Andec 38 Años, Ecuador, Año: 2007. Revista memorias Holding Dine, Año 2005, Ecuador. Agenda Andec 2007 Ecuador. Volante publicitaria de la empresa ANDEC, Ecuador, Año: 2006 www.acindar.com.ar, Argentina, Año: 2007. www.andecsa.com, Ecuador, Año: 2007.