CONVERSIÓN DE UNA PLANTA DE BIOFILTROS A TRATAMIENTO AVANZADO: El caso de Cayey, Puerto Rico José A. Martí Technical Consulting Group San Juan, Puerto Rico PALABRAS CLAVE: albañales, tratamiento avanzado, simulación, BioWin, nutrientes, desinfección, sedimentación, infiltración e influjo, proyecciones de carga, Puerto Rico. -1- CONVERSIÓN DE UNA PLANTA DE BIOFILTROS A TRATAMIENTO AVANZADO: El caso de Cayey, Puerto Rico José A. Martí Technical Consulting Group San Juan, Puerto Rico En este trabajo se discuten los estudios y el diseño conducentes a la expansión de una planta de tratamiento secundaria con capacidad de 4.28 MGD (16,200 m3/día), que ha llegado a su capacidad máxima hidráulica, a una de tratamiento avanzado con remoción de fósforo y nitrógeno por medios biológicos con capacidad suficiente para servir las necesidades hasta el año 2050. Los temas a cubrirse incluyen la determinación del nivel de tratamiento a ser provisto, la capacidad de diseño, estudios de infiltración e influjo, alternativas consideradas para el proceso y los análisis realizados para el diseño final de la planta, que es una con capacidad máxima diaria de 14.5 MGD (54,900 m3/día). Los análisis realizados incluyeron simulaciones de proceso y estudios detallados de carga en clarificadores. Se discutirá también si la solución determinada es apropiada para países en desarrollo. La conversión de la planta objeto de este trabajo comenzará en 2005 y se espera tomará unos 30 meses. 1.0 Introducción: La Planta de Alcantarillado Regional de Cayey es propiedad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA). La misma fue diseñada entre 1980 y 1984, y terminada de construir en 1989. La planta provee tratamiento secundario mediante biofiltros de dos etapas de medio plástico, y sirve a Cayey y Cidra, municipios en el centro de Puerto Rico. Estos municipios eran originalmente rurales, pero han tenido un desarrollo vasto de 1980 a la fecha. La población total aumenta de 63,324 (1970) a 90,123 (2000). Ambos se han vuelto suburbios de San Juan. En particular, la ciudad de Cidra tiene muchos desarrollos de lujo. En ambos municipios hay un componente industrial significativo (refrescos, farmacéuticas, etc). La planta descarga al Río de la Plata, importante fuente de abasto de agua potable. Aunque la planta originalmente iba a servir solamente al municipio de Cayey, luego de que la planta fue construida se conectó el municipio de Cidra, algo no contemplado en la planificación original. La planta fue diseñada para producir un efluente con DBO y SST de 30 mg/L, lo que corresponde a la norma norteamericana de tratamiento secundario, la cual aplica en Puerto Rico. La planta actualmente cumple con sus criterios de diseño, produciendo niveles de DBO y SST en salida inferiores a los 10 mg/L en operación normal. El personal de operaciones es muy competente y cuidadoso con su trabajo. Sin embargo, existen una serie de problemas que requirieron cambios mayores en la planta. El primero es el aumento en flujo producto de la conexión de Cidra, algo no contemplado en el diseño. En segundo lugar, las autoridades ambientales de Puerto Rico emitieron un permiso de descarga con límites de tratamiento avanzado (DBO 9 mg/L, P 1 mg/L, NH3 1 mg/L, NO2+NO3 10 mg/L, etc), y que incluso contiene algunos límites erróneos (Color 15 Pt-Co, metales mucho menores que los permisibles en agua potable). La planta no puede cumplir con estas condiciones. En adición a esto, la estación de bombeo principal sufre serios daños durante una inundación extraordinaria producto del huracán Hortensia en 1996, quedando actualmente en riesgo de eventual colapso. Todos estos factores hicieron necesario el que se expandiera la capacidad y el nivel de tratamiento provisto por esta planta. Relataremos los procesos seguidos para cumplir con este objetivo. 2.0 Determinación de las condiciones de carga de diseño El primer paso en el proceso fue determinar las condiciones de afluente que la planta tendrá que -2- manejar durante su vida útil. Esto se efectuó mediante los siguientes pasos: 2.1 Estudio infiltración e influjo (I/I) Debido a que el caudal afluente a la planta aumenta considerablemente en tiempo de lluvia, se decidió efectuar un estudio para determinar si los niveles de I/I en el sistema requieren acciones correctivas. Luego de estudiar las redes de alcantarillado, se seleccionaron 18 registros clave donde se instalaron medidores de flujo Marsh McBirney de canal abierto. Además, se instalaron dos pluviómetros en puntos clave de cada municipio. El hallazgo principal es que los sistemas reciben un exceso de influjo (agua pluvial entrando alcantarillado la superficie). La cantidad total de influjo queda dentro de los límites aceptables prescritos por EPA, por lo que se decidió diseñar el sistema para manejar el total del I/I identificado. Sin embargo, en zonas donde los niveles de I/I son localmente elevados, se identificaron acciones correctivas. 2.2 Proyecciones de población Luego de un proceso de planificación detallado, se prepararon proyecciones de población y generación de efluentes para la región. En base a estas proyecciones, se determinaron las siguientes condiciones de afluente para diseño, correspondientes al año 2050. Este año fue seleccionado porque la población de Puerto Rico tiene una alta densidad y crece a una tasa lenta. Condición MGD m3/dia gpm ft3/seg m3/seg Flujo promedio diario 9.5 36,000 6,600 14.7 0.41 Flujo máximo diario 14.5 55,000 10,073 22.4 0.63 Flujo máximo instantáneo 29.0 110,000 20,140 45.0 1.26 2.3 Proyecciones de carga Para determinar las condiciones de carga del afluente se evaluaron los datos históricos durante la operación de la planta, y se realizaron análisis especiales adicionales. Un hallazgo significativo es que ocurría nitrificación parcial en los biofiltros de la planta, lo que probablemente se debe a la temperatura ambiente (unos 24ΒC promedio). Luego de esto, se determinó usar un afluente con las siguientes características: Parámetro mg/L #/día kg/día DBO5 233 18,500 8,315 SST 298 23,600 10,732 NTK 47 3,723 1,693 P total 7 554 252 Se presumió que la masa de DBO, SST, NTK y P a ser manejada por la planta será constante, o sea, que no aumentará en el día de mayor caudal de afluente. Esto es así porque en el día de mayor caudal se observará el efecto del influjo de agua de lluvia a la planta, lo que tenderá a diluir la masa de -3- contaminantes que entra a la misma. 3.0 Calidad de efluente para diseño: La calidad de efluente que debe lograr la planta luego de la expansión se determinó revisando la reglamentación aplicable. Los límites de permiso no-racionales fueron identificados y se determinó una estrategia para su manejo. Luego del análisis, resultó evidente que el efluente tenía que cumplir con requisitos de tratamiento avanzado: DBO < 10 mg/L, NO2+NO3 < 10 mg/L y fósforo total < 1 mg/L. Se encontró que el principal problema es el nitrógeno, ya que la planta actual, mediante adición de polímeros, consigue efluentes del orden de 1.5 mg/L de fósforo sin el uso de filtros terciarios, por lo que el nivel de 1 mg/L podría obtenerse mediante la optimización de las dosis de coagulantes e implementando la filtración terciaria. Sin embargo, este no es el caso del nitrógeno, que requiere manejo especial para ser removido. 4.0 Alternativas de proceso evaluadas: Debido a que el proceso actual resulta sumamente eficiente en remover DBO a bajo costo, los esfuerzos iniciales se concentraron en tratar de preservar en lo posible proceso actual. La primera alternativa evaluada y descartada fue el uso de filtros de denitrificación luego de los biofiltros, debido a que requeriría el uso de metanol como fuente de carbono para desnitrificar en los biofiltros, algo que costaría sobre $700,000 al año, y complicaría la logística operacional. Se evaluaron varios otros procesos que usarían todo o parte del proceso existente. La evaluación se efectuó con la asistencia del Dr. Clifford Randall, profesor eméritus del Instituto Politécnico de Virginia, y quien es considerado el principal experto en procesos de remoción biológica de nutrientes de los Estados Unidos. Las conclusiones de la evaluación fueron las siguientes: $ Son poco atractivas las opciones de usar procesos paralelos manteniendo el proceso de biofiltros existente. $ Uso de sedimentadores primarios bajaría la DBO y el NTK del afluente a niveles que pueden dar problemas con la remoción biológica de nutrientes. Para que ocurra la remoción biológica de fósforo y nitrógeno se requiere tener disponible una cantidad de DBO. El uso de los primarios bajaría el DBO del afluente a menos de los mínimos aceptables para que se puedan remover los nutrientes. $ Uso de biofiltros como tratamiento preliminar removería ácidos volátiles grasos del sistema y haría mas difícil el proceso de remoción biológica de nutrientes. $ La topografía del lugar es un factor muy importante. Debido a ella, incorporar los biofiltros como paso aerobio en proceso tipo Lutzack-Ettinger modificado (anóxico-aerobio) resulta impráctico, debido al alto costo del bombeo requerido. Por esto, se decidió investigar un proceso nuevo, de ser posible a localizarse en el área de lechos de secado existentes, para evitar tener que adquirir terrenos y minimizar la necesidad de movimientos de tierra grandes. Los lechos de secado serán reemplazados por equipo mecánico de desaguado de lodos en todo caso, por lo que no es necesario preservarlos. Se decidió investigar mas detalladamente los procesos de flujo continuo, así como los reactores secuenciales en tandas (RST o “SBR” por sus iniciales en inglés). 5.0 Evaluaciones detalladas Con esta consideración, se investigaron varias alternativas para obtener un proceso que pudiera ubicarse en la zona de los lechos de secado. Con la ayuda del Dr. Randall, se desarrolló un proceso, del tipo Universidad de Ciudad del Cabo Modificado (“Modified University of Cape Town” o “MUCT”), el cual -4- también es llamado “VIP” (“Virginia Initiative Plant”) en los EE.UU. Además de esto, se decidió evaluar una propuesta comercial de un RST recibida de la empresa Aqua-Aerobics, una de las mas activas al presente. 5.1 Proceso MUCT El proceso MUCT evaluado fue desarrollado por el Dr. Randall con la ayuda del simulador de proceso BioWin, desarrollado por Peter Dold, de la firma Envirosym y la Universidad McMaster en Ontario, Canadá. El proceso consiste de cuatro (4) trenes de proceso en paralelo. Cada uno de los trenes de proceso consiste de dos zonas anaerobias, seguidas de dos zonas anóxicas y una zona aerobia. La tabla a continuación muestra las características del proceso: Reactor Volumen total MG/litros Área Total ft2/ m2 Área/tren ft2/ m2 0.08977 MG Volumen en cada tren MG/litros 0.022442 MG 600 ft2 150 ft2 Largo de diseño ft/mts 5 ft 339,331 L 84,832 L 55.74 m2 13.94 m2 1.52 m 0.17953 MG 0.044883 MG 1,200 ft2 300 ft2 10 ft 678,623 L 169,656 L 111.49 m2 27.87 m2 3.04 m 0.17953 MG 0.044883 MG 179,656 L 1,200 ft2 300 ft2 10 ft 111.49 m2 27.87 m2 3.04 m Anaerobio 1 Anaerobio 2 Anóxico 1 678,623 L 0.44883 MG 0.112208 MG 3,000 ft2 750 25 ft 1,697,000 L 434,144 L 278.71 m2 69.68 m2 7.62 m 1.61579 MG 0.403948 MG 10,800 ft2 2,700 ft2 250.84 m2 90 ft 27.43 m 6,107,686 L 1,526,921 L 1,003 m2 2.513456 MG 9,500,863 L 0.628364 MG 2,375,216 L 16,800 ft2 1,561 m2 4,200 ft2 390.20 m2 140 ft 42.67 m Anóxico 2 Aerobio TOTALES Profundidad del agua en los tanques: 20 pies ( 6.10 metros). Tiempo de retención hidráulico= 6.35 hrs @ Q = 9.5 MGD Se usaron las siguientes condiciones para evaluar el proceso mediante el modelo Biowin: Condiciones usadas para la simulación Parámetro Valor usado 9.5 MGD 235 mg/L 473 mg/L 47 mg/L Caudal afluente DBO5 afluente DQO afluente NTK afluente -5- Fósforo total afluente Sólidos suspendidos inertes Temperatura Tiempo retención de biomasa (SRT) Retorno de lodos activados (RAS) Tasa de retorno de nitratos (NRCY) Tasa de retorno de MLSS denitrificado (DNRCY) 7 mg/L 15 mg/L 23 oC 8 días 0.8 Q (7.6 MGD) 4.0 Q (38 MGD) 1.0 Q (9.5 MGD) Usando los parámetros que están presumidos en el programa, los cuales tienden a ser conservadores, los resultados de la simulación fueron los siguientes: Resultados de la simulación Parámetro DQO soluble efluente DBO5 soluble efluente NTK soluble efluente N amoniacal soluble efluente N oxidado en efluente (NO2+NO3) Fósforo total en el efluente Fósforo como fosfato en el efluente Sólidos suspendidos en zona aerobia Sólidos volátiles en zona aerobia Tasa de consumo de oxígeno en zona aerobia Predicción del modelo 27.5 mg/L 1.4 mg/L 1.43 mg/L 0.95 mg/L 7.15 mg/L 0.44 mg/L 0.40 mg/L 4,200 mg/L 3,400 mg/L 71.0 mg O2/L/hr El modelo presume un clarificador ideal con profundidad de 13.4 pies ( 4 metros). Sin embargo, en la práctica se recomienda usar clarificadores mas profundos, del orden de 18 pies ( 5.48 metros) y tasas de desbordamiento o carga superficial entre 400 y 600 gpd/SF en este tipo de plantas. Se evaluaron dos variantes del proceso MUCT, ambas con las mismas características de reactor biológico. La primera variante presumió el uso de tres clarificadores nuevos de 125 pies (38 metros) de diámetro, y la segunda presumía el uso de los dos clarificadores finales existentes y de dos clarificadores adicionales de 135 pies (41 metros) de diámetro. No se evaluó un caso con cuatro clarificadores nuevos por problemas de espacio. En ambos casos, se presumió una tasa de diseño de 400 gpd/SF a la tasa de flujo del día máximo de 14.5 MGD. Se presumió que todos los clarificadores nuevos tendrían una profundidad efectiva de 18 pies. Debido a la diferencia en nivel, en el segundo caso se presumió que los clarificadores nuevos estarían localizados en el mismo nivel de los finales existentes. La energía requerida para aeración fue estimada mediante el uso de un modelo simplificado de lodos activados que permite estimar el consumo de energía para una tasa de aeración dada. Usando este modelo, y presumiendo aeradores de burbuja fina, se estimó que el consumo de energía requerido para proveer aeración sería de 219.6 kwh, lo que equivale a unos $220,000 por año, si el costo del kwh es de $0.11. Al hacer esto, para ser conservadores, se presumió que toda la DBO y el NTK eran oxidados en su totalidad mediante aeración, no tomándose ningún crédito por el oxígeno soltado durante la denitrificación, aunque en la práctica esto ocurre, lo que reduce el costo de operación sobre lo que se estima aquí. En ninguno de los dos casos del proceso MUCT se tomó en cuenta el uso de filtración terciaria. 5.2 Reactor Secuencial en Tandas (RST) -6- El proceso RST es muy atractivo en plantas mas pequeñas (menos de 5.0 MGD ó unos 20,000 m3/día), porque hace todo el tratamiento en un tanque, no habiendo clarificadores, retorno de lodos, recirculación, etc. En este momento existen sobre 2,500 instalaciones de RST en el mundo, de las cuales hay >1,500 en EE.UU. (sobre 1,000 con RBN). Hay sobre 15 instalaciones de RST en Puerto Rico en industrias, algunas diseñadas para remover N y P. La primera instalación de RST en Puerto Rico fue en 1986 (McNeil Consumer Products en Las Piedras), la cual está todavía operando. Sin embargo, se han expresado dudas sobre como funciona este proceso en casos donde ocurren picos grandes de flujo, tales como los que ocurren en tiempo de lluvia en Cayey, así como en plantas mayores de 5.0 MGD. Debe notarse que, en casos especiales se han diseñado plantas RST mucho mayores, tales como la nueva planta de aguas usadas de Dublín, Irlanda con una capacidad de 492,000 m3/día (~120 MGD). Cabe señalar que el proceso RST es genérico, por lo que está disponible de varios fabricantes, y el de Aqua Aerobics se usó solo como ejemplo. El proceso RST propuesto por Aqua-Aerobics presume el uso de cuatro (4) reactores cuadrados de 115 pies x 115 pies (35.1 x 35.1 metros), cada una con dos decantadores, y con volumen efectivo a nivel máximo de agua de 2.374 MG (8,988 m3). El nivel de agua a ser usado variaría entre un máximo de 24 pies (7.32 metros) y un mínimo de 16.7 pies (5.08 metros), con un promedio de 21.5 pies (6.54 metros). Esto requiere que las paredes tengan un alto total de no menos de 26 pies (7.92 metros). Habría cinco (5) ciclos por reactor por día, con duración de 4.8 horas cada uno. La razón F/M ( carga orgánica/biomasa) usada para diseño es de 0.075 en términos de DBO/MLSS. Cada tanque estaría provisto con difusores de burbuja fina removibles sin vaciar el tanque, además de un mezclador flotante que permite la mezcla completa del tanque en condiciones anóxicas y anaerobias. Aqua-Aerobics estima el consumo de energía del proceso en 7,523 kwh/día (313.45 kwh), lo que equivale a $302,000/año a un costo de $0.11/kwh. El consumo de energía es mayor que el del proceso de aeración convencional debido al uso de mezcladores y a que los sopladores de aire del RST son de mayor tamaño que los de un proceso convencional. Aqua-Aerobics ofrece un paquete integrado de equipo, que incluye aeración, controles, instrumentación y decantadores, estando dispuestos a ofrecer una garantía afianzada de proceso (ver Anejo 4). Según los datos provistos por Aqua Aerobics, el proceso que proponen puede proveer un efluente de las características siguientes, sin usar filtración terciaria. Parámetro DBO5 soluble efluente NTK soluble efluente N amoniacal soluble efluente N oxidado en efluente (NO2+NO3) Fósforo total en el efluente Fósforo como fosfato en el efluente MLSS zona aerobia MLVSS zona aerobia Estimado del fabricante 0.67 mg/L <2.0 mg/L < 0.5 mg/L 2.90 mg/L < 0.5 mg/L < 0.5 mg/L 4,500 mg/L 3,195 mg/L Se decidió estudiar la viabilidad económica del RST en base a estos números. De encontrarse que el RST es atractivo económicamente se procedería a efectuar una evaluación detallada independiente usando el simulador Biowin. 5.3 Análisis Económico -7- Se decidió efectuar un análisis económico preliminar tomando en cuenta las partidas principales de cada alternativa de proceso. Las partidas consideradas se detallan en la tabla adjunta. Luego de tener los costos capitales y operacionales en base anual, se calculó el Costo Anual Equivalente (CAE) en base a una amortización de 20 años y una tasa de interés de 8% anual. El uso de CAE’s es el método recomendado por EPA para comparar alternativas, aunque otros métodos pueden ser igualmente válidos. Una observación importante sobre el proceso RST es que, debido al gran tamaño de los tanques, no es deseable el uso de una estructura monolítica con paredes comunes, ya que el riesgo de agrietamiento es muy grande. Por esta razón, se consideró el uso de estructuras individuales para cada tanque. Esto aumentó el costo de las estructuras para esta alternativa. Debe notarse que este factor es posiblemente una de las razones por las que el proceso RST no resulta atractivo para plantas mayores de 5.0 MGD. En términos de costo capital, la opción más atractiva es el proceso MUCT en el cual se usan los dos clarificadores finales existentes, y la mas costosa es el proceso RST, debido al alto costo de los tanques. Sin embargo, el costo de operación de esta opción es el mayor porque requiere elevar el caudal de recirculación de lodos activados (RAS) desde el nivel de los clarificadores existentes. El costo operacional del proceso MUCT donde se usan tres clarificadores nuevos es menor de las tres opciones. La diferencia en costo operacional es suficiente para que, si se usa el criterio de costo anual equivalente, la alternativa mas económica es la del proceso MUCT con los tres clarificadores nuevos. 5.4 Otros Factores La selección de proceso no debe basarse solamente en criterios económicos, sino que debe de tomar en cuenta factores de operatividad y confiabilidad. Hay dos consideraciones que entendemos importantes. En el caso del proceso MUCT que aprovecha los clarificadores existentes, el proceso de sedimentación estaría a una distancia y una diferencia de elevación sustancial del tanque de tratamiento biológico. Esto es una fuente potencial de problemas y aumenta el riesgo de fallos en el proceso. En casos donde ocurren grandes variaciones de flujo, tales como el caso de Cayey, el proceso RST presenta un riesgo de fallos. En momentos donde la carga instantánea llega a los niveles máximos anticipados (que son tres veces mayores que el flujo promedio diario), la reacción de un RST con control automático es la de acortar los ciclos de proceso. Esto afecta el grado de tratamiento provisto, y puede resultar en una situación donde dos tanques descarguen simultáneamente y dos se estén llenando a la vez, lo que puede crear problemas hidráulicos y requerir que las unidades de tratamiento subsiguientes sean de una capacidad mayor a la requerida por un proceso de flujo continuo. En plantas pequeñas se han usado tanques de igualación en el efluente para manejar estos casos, lo que no es viable en una planta de esta magnitud. Un proceso de flujo continuo es mas resistente a picos de flujo, y no tiene piezas electromecánicas, tales como los controles de los decantadores, que pueden fallar en momentos clave. 6.0 Selección final del proceso biológico Tomando en cuenta los factores antes mencionados, se seleccionó el proceso MUCT usando clarificadores nuevos. Este proceso es la alternativa de costo anual equivalente menor, además de ser la mas confiable de las evaluadas. Aunque el modelo indica que no será necesario añadir agentes coagulantes para controlar el fósforo en el efluente del MUCT, es una práctica recomendable el proveer equipo que permita la adición de estos agentes en caso de necesidad. Esto aplica a todo proceso de tratamiento, tanto el RST como el MUCT, por lo que fue incluido este equipo en el diseño. 7.0 Filtración terciaria -8- Los cálculos indican que no debe ser necesaria la filtración terciaria para cumplir con la calidad de efluente requerida. Sin embargo, por dos razones se decidió proveer la misma. En primer lugar, provee un margen de seguridad en caso de que ocurran alteraciones de proceso o si hay lodo con malas características de sedimentación (algo que ocurre a veces en sistemas de remoción biológica de nutrientes). En segundo lugar, y lo que puede ser mas importante, si es necesario invocar un mecanismo de dispensa para los requisitos “imposibles” de permiso, será necesario demostrar que se está usando la “Mejor Tecnología Práctica”. Para el sistema de filtración terciaria, se evaluaron dos alternativas principales: (1) el sistema de filtro de arena y puente movible, y (2) el sistema de filtros de tela rotativo. Ambos sistemas son de pérdida de carga mínima, para evitar el tener que bombear a través de los filtros. Debido a su menor costo, mayor sencillez y confiabilidad, se decidió utilizar el sistema de filtros rotativos de tela. 8.0 Desinfección y Post-aeración La normativa prevalente en Puerto Rico requiere la desinfección de los efluentes previo a su descarga. Tradicionalmente, esto se ha efectuado mediante cloración. Sin embargo, debido a que la planta descarga en un importante abasto de agua, se desea minimizar la posibilidad de la formación de productos tóxicos como resultado de la cloración. Además, las nuevas normas de seguridad imponen serias restricciones al uso del cloro. Por esta razón, el diseño incorpora un sistema de desinfección mediante lámparas de alta eficiencia de luz ultravioleta. Se han provisto dos (2) sistemas, cada uno con 100% de capacidad. Además, se ha dejado el equipo de cloración existente en la planta, lo que permitiría clorar el efluente en caso de extrema emergencia. Para proveer post-aeración al efluente, se aumentó la capacidad de aerador de cascada existente, que aprovecha la topografía del terreno para proveer un efluente saturado antes de la descarga. 9.0 Manejo y desaguado de lodos En sistemas de remoción biológica de nutrientes no es deseable la digestión de los lodos, porque se corre el riesgo de que el fósforo removido en forma biológica escape durante el proceso de digestión y retorne al proceso. Por esta razón, se decidió eliminar los digestores anaerobios de la planta actual. Uno de estos será convertido en un tanque para almacenar cienos en estado óxico, sin permitir que ocurra digestión, y el segundo en un tanque para pretratar las descargas de camiones que vacían sistemas sépticos. El nuevo proceso ocupará la zona de los lechos de secado existentes. Por tanto, es necesario proveer un nuevo sistema de desagüe de lodos. Los lechos de secado fueron descartados porque requieren terreno adicional, son ineficientes y costosos de operar. Se evaluaron varias alternativas, que incluyeron las prensas de placas, prensas de correas y centrífugas. Las prensas de correas fueron seleccionadas por ser eficientes, económicas de operar, altamente confiables y conocidas en Puerto Rico. 10.0 Sistemas de control e instrumentación El diseño incorpora un sistema de control totalmente automatizado, donde un ordenador industrial recibe datos de todos los equipos y procesos de la planta, y permite al operador controlar el proceso desde un terminal. Se provee también capacidad para monitorear todo el proceso a través de líneas de datos. 11.0 Aplicabilidad del proceso a países en desarrollo Aunque el producto de este diseño es una planta de un alto grado de sofisticación, el proceso básico (sistema MUCT y clarificadores) resulta muy similar al de una planta de lodos activados convencional., y en volumen de tanques, resulta incluso algo menor. En las zonas anóxicas, el oxígeno proveniente de los nitratos y nitritos es usado para remover DBO, lo que reduce la necesidad de aeración. Es por estas razones que los procesos de remoción biológica de nutrientes similares al usado pueden tener cabida en -9- los países en desarrollo en casos donde sea necesario evitar la eutroficación de las aguas receptoras o proteger una fuente de agua potable de un nivel excesivo de nitratos y nitritos. Debe recordarse que gran parte de estos procesos, incluso el usado en este caso, fueron inicialmente desarrollados en África del Sur, donde se utilizan con gran éxito al presente. El autor es ingeniero ambiental y se desempeña como ingeniero principal en Technical Consulting Group, firma consultora en San Juan, Puerto Rico. Su correo electrónico es jmarti@technicalconsulting.com. El autor agradece la colaboración del personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico en este proyecto, y especialmente la del personal de operaciones de la planta de Cayey. -10-