PRESENTACIÓN PROYECTO DE PASANTÍA ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS DE RESIDUO ATMOSFÉRICO Y COMPRESOR DE GAS HÚMEDO EN LA OPERACIÓN EN MEJORADOR DE CRUDO Elaborado por: Filippo Rubera CONTENIDOS ¾ Proceso de Mejoramiento. ¾ Sistemas Criticos ¾ Bombas de Residuo Atmosférico. ¾ Compresor de Gas Húmedo. ¾ Para cada uno de estos sistemas se muestra: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 2 Análisis de criticidad. Análisis estadístico de data de falla y reparación. Cálculo de RAM. Análisis Causa Raíz. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. DESCRIPCIÓN DE LA CORPORACIÓN Y EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE CRUDO ¾ A continuación se presenta un esquemático del proceso de mejoramiento del crudo extrapesado. 3 BOMBAS DE RESIDUO ATMOSFÉRICO ¾ A continuación se presenta un esquemático del conjunto: columna destiladora atmosférica – bombas de residuo atmosférico. 4 ¾ Función: Bombear el producto de fondo (Residuo Atmosférico 6,2 API) de la columna destiladora atmosférica, de manera segura, a 1572 m3/h y 182 m de cabezal, hacia los pasos de los hornos de la unidad de destilación al vacío. ANÁLISIS DE CRITICIDAD BOMBAS DE RESIDUO ATMOSFÉRICO ¾ R(t) = P(t) x C(t) ¾ P(t) = Probabilidad de Falla de la bomba por Spare no Disponible ¾ C(t) = Parada imprevista de las unidades de destilación al vacío y atmosférica. 5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATA DE FALLA BOMBAS DE RESIDUO ATMOSFÉRICO ¾ Data de Falla Mantenimiento. Filtrada del Sistema de Gestión Data de falla bomba 01-P-10-06 A Data de falla bomba 01-P-10-06 S 6 Fallas por Sellos Mecánicos Perdida de eficiencia (Flujo descarga a Cero) de TENDENCIA DE DATA DE FALLA BOMBAS DE RESIDUO ATMOSFÉRICO ¾ La aparición de eventos de Falla en el Tiempo es Creciente. ¾ La probabilidad se incrementa en el tiempo, y con ello el riesgo del sistema. Tendencia de fallas en el tiempo según test de Laplace. 10 10 8 8 N° de fallas N° de fallas Tendencia de fallas según test de Laplace 6 4 2 6 4 2 0 0 0 1 2 0 Tiem po (días/1000) Tendencia para 01-P-10-06 A / S 7 1 Tiem po (días/1000) 2 CÁLCULO DE CONFIABILIDAD BOMBAS DE RESIDUO ATMOSFÉRICO ¾ Se modeló el sistema de bombas como un sistema paralelo redundante 1 de 2. ¾ TPEF de 100,4 días, valor inferior a la referencia establecida como deseable por ARINC de 258 días en el estudio “Risk-based work selection critical component reliability analysis” ¾ Las fallas recurrentes de Sellos mecánicos y perdida de eficiencia afectan la confiabilidad negativamente. ¾ No se hizo cálculo de mantenibilidad y disponibilidad debido a la carencia de data de tiempos de reparar. 8 ANÁLISIS CAUSA RAÍZ BOMBAS DE RESIDUO ATMOSFÉRICO ¾ Lo que los operadores perciben y los lleva a tomar la decisión de efectuar el cambio de bombas, es una tendencia de apertura o fluctuación de la apertura de las válvulas de control de flujo de entrada a los hornos de la unidad de vacío. 9 ANÁLISIS CAUSA RAÍZ BOMBAS DE RESIDUO ATMOSFÉRICO ¾ Si el cambio de bomba no se efectúa a tiempo se produce la pérdida total de flujo que entrega la bomba y aumenta el nivel de residuo dentro de la columna destiladora atmosférica. Consumo de amperaje, porcentaje nivel y flujo másico vs. tiempo. Amperaje motor 01-PM-10-06 A Nivel de fluido en 01-C-10-01 Flujo descarga bomba 1400 120 1200 1000 80 800 60 600 40 400 20 200 0 0 1 6 11 16 21 26 31 36 Tiempo en minutos 10 41 46 51 56 61 Flujo (ton/h) Amperaje (A) y % Nivel 100 ANÁLISIS CAUSA RAÍZ BOMBAS DE RESIDUO ATMOSFÉRICO 11 ANÁLISIS CAUSA RAÍZ BOMBAS DE RESIDUO ATMOSFÉRICO 12 Pdis = 17,5 barg Pm = 14,8 barg 182 m @ 1592 m3/h 141 m @ 1592 m3/h ¾ Las holguras del anillo de desgaste son seleccionadas de acuerdo a la viscosidad del fluido. ¾ Fluido de trabajo fuera de especificación (8 API). Problemas despojamiento Columna Destiladora Atmosférica. CONCLUSIONES BOMBAS RESIDUO ¾ Riesgo estimado = 196 US$/D (Riesgo Medio, superior al inicial) ¾ Se detecto baja confiabilidad = 100,4 días Alta frecuencia de Falla (Sellos mecánicos y perdida de Eficiencia). ¾ Causa Raíz Detectada: Cambio de especificaciones del fluido (disminución de viscosidad) por deficiencias en Columna Destiladora. ¾ Se recupero eficiencia de despojamiento, el fluido de trabajo volvió a estar dentro de especificaciones. ¾ Las bombas no han vuelto a fallar por perdida eficiencia. 13 COMPRESOR DE GAS HÚMEDO Función: tomar el gas de tope de la columna fraccionadora (01-C-30-01) de la unidad DCU para enviarlos a la GRU y producir gas combustible, que es usado en el mejorador en diversos procesos. 4,50 Bar-A 121,0 C 1,12 Bar-A 49,1 C 14 Compresión 1 Etapa Etapa Enfriamiento 3,82 Bar-A 49,0 C Compresión 2 Etapa 15,4 Bar-A 136,4 C ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATA DE FALLA COMPRESOR DE GAS HÚMEDO ¾ Data de falla filtrada base de datos de operaciones Fecha 20/09/2003 22/09/2003 22/03/2004 9/6/2004 13/06/2004 TPR 49 mins 384 mins 134 mins 65 mins 151 mins Modo de falla Disparo anti-surge Cableado botonera local Disparo anti-surge Disparo anti-surge Disparo amperaje Activación del Sistema de protección anti-oleaje sin causa aparente 15 TENDENCIA DE DATA DE FALLA COMPRESOR DE GAS HÚMEDO ¾ Tendencia de Falla Evidente y Creciente ¾ Problemas recurrentes en sistema de protección anti oleaje 16 CÁLCULO DE RAM COMPRESOR DE GAS HÚMEDO ¾ TPEF = 185 días, valor menor al TPEF deseado = 438 días. ¾ Mantenibilidad = 2,6 horas. (estabilización y re arranque) TPPR = 216 horas ¾ Disponibilidad = 99,94 %. 100 100 90 90 80 80 70 60 50 40 30 20 70 60 50 40 30 20 10 10 0 0 0 17 Curva de comportamiento de la Mantenibilidad en el tiempo Mantenibilidad en % Confiabilidad en % Curva de comportamiento de la Confiabilidad en el tiempo 100 200 300 400 500 600 Tiem po en días 700 800 900 1000 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Tiem po en días 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ANÁLISIS CAUSA RAÍZ COMPRESOR DE GAS HÚMEDO ¾ Apertura válvulas de recirculación a alto flujo de descarga. 18 ANÁLISIS CAUSA RAÍZ COMPRESOR DE GAS HÚMEDO ¾ Causas Probables (árbol de falla) : Fallas Instrumentos Transmisores. Falla Sistema Monitoreo Sistema Eléctrico Estatus Contactor a Motor ¾ Contribuyente: Problemas comunicación ESD - DCS Instrumentos transmisores Lógica control DCS ESD EMCS (Estatus) Falsas señales 19 Problemas de transmisión de señales Anti-oleaje CONCLUSIONES COMPRESOR DE GAS HUMEDO ¾ Riesgo estimado = 1233 US$/D (Alto riesgo) ¾ Se detecto baja confiabilidad = 185 días Alta frecuencia de Falla (Activación de sistema protección antioleaje en operación a alto flujo). Mantenibilidad = 2,6 horas (Alta mantenibilidad) Disponibilidad = 99,94 % (Alta disponibilidad) ¾ Causa Raíz Probable: Inadecuada selección y diseño del sistema de control de protección de oleaje. 20 ¾ Se plantea mejorar comunicación entre ESD y DCS Se mejoro comunicación entre EMCS y DCS por conexión directa Se procederá al cambio de la instrumentación sistema antioleaje y mejorar diseño del sistema de control. MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD ¾ Se desarrollo a partir de la metodología MCC una revisión de las políticas de cuidados de activos de los sistemas críticos. ¾ Se dispusieron las nuevas actividades en una aplicación excel. ¾ Justificación: ¾ Las actividades de Cuidado se realizaron antes de que los sistemas entraran en operación. ¾ Cambio de realidades operacionales y riesgo. ¾ Se requiere revisión periódica de las políticas de cuidado de activos. 21