ASSET INTEGRITY Caso práctico 4 – Reconocimiento de peligros y aprendizaje a partir de los incidentes Explosión de propano Cuándo Marzo de 2010 Impacto •Una explosión y el incendio subsiguiente destrozaron el edificio de un generador. •No se produjeron daños personales, aunque el único operador de la instalación había estado en el edificio 20 minutos antes. •Pérdida sustancial de producción debido a la parada de la instalación donde se produjo el accidente, debido a la falta de energía y al cierre de los pozos similares en espera de la implementación de medidas para la reducción de riesgos. Mensajes clave Asegurarse de que los peligros sean adecuadamente identificados y evaluados en el etapa de diseño. Asegurarse de que se reconozca el potencial de ocurrencia de casi accidentes a fin de que se puedan aprender lecciones para evitar un incidente de mayor gravedad. ¿Qué sucedió? Un defecto en la fundición de una placa de cobertura de una válvula de filtraje / cierre de propano dio lugar a la formación de una grieta por la que se produjo una fuga de propano dentro del edificio del generador. Aunque la fuga fue rápidamente detectada, la concentración de gas superó el límite explosivo inferior (LEL) y se incendió con una de las múltiples fuentes posibles de ignición que estaban presentes dentro del edificio. El edificio del generador tenía un volumen interior de aproximadamente 120 m3, lo que significa que solamente se requerían 2,5 m3 de propano para crear una mezcla explosiva. La explosión destruyó el edificio y el incendio subsiguiente ! El edificio del generador después de la explosión estuvo ardiendo durante 90 minutos, ya que no había un sistema de parada de emergencia (ESD) en el suministro auxiliar de propano. El incendio siguió ardiendo hasta que se aisló manualmente el suministro. Una fuga anterior de gas se había producido unos cuantos meses antes debido a la falla de una válvula idéntica. En este caso, el generador estaba funcionando con el suministro principal de propano y el ESD pudo aislar con éxito el suministro de propano y se evitó se exediera el nivel LEL. No se produjo explosión alguna. Se investigó el incidente como una parada de producción y se perdió la oportunidad de aprender a partir del incidente. MAJOR HAZARDS AWARENESS Caso práctico 4 ASSET INTEGRITY Explosión de propano Causas raíz Las causas raíz que dieron lugar a este incidente se identificaron como: • L a inexistencia de seguridad inherente en el uso de propano como fuente de combustible • N o haber considerado oportunamente en la fase de diseño los peligros asociados con el uso de propano; el equipo eléctrico dentro del edificio no era el adecuado para atmósferas inflamables, a pesar que las tuberías de combustible propano pasaban por el edificio Liquid Propane Pumps Main Propane Supply • N o haber implementado un proceso de manejo del cambio detallado después de un incidente significativo y de la subsiguiente modificación del sistema de suministro de propano PSV Aux. Propane Supply • T odos los elementos críticos de seguridad (barreras) deben ser identificados y se desarrollarán estándares de funcionamiento que sienten las bases de una robusta verificación durante el diseño, construcción, puesta en servicio y operación de las instalaciones. ESD Gen B Gen A P = 2 bar ! Gráfico simplificado del flujo en el suministro de propano Para más información sobre la Concientización de Peligros Mayores: Lecciones a ser aprendidas (L2BL) Se han de aprender las siguientes lecciones para ayudar a evitar que vuelva a producirse un incidente de este tipo: • D ebe haber procesos que aseguren una robusta identificación de los peligros y una evaluación del riesgo durante la etapa de diseño [es decir, identificación de peligros (HAZID), HAZOP, etc.] BDV P = 8 bar Excess Flow Valve Assembly • Inexistencia de adecuados procedimientos de funcionamiento para aislar el suministro auxiliar de propano mientras que el generador en servicio estuviera funcionando con el suministro principal de propano • S e deben aplicar los principios de seguridad inherente y una clara jerarquía de reducción de riesgos (es decir, mejor es prevenir que mitigar) en la etapa de diseño ESD ESD • R evisiones inadecuadas de seguridad en la etapa de diseño; los análisis de peligros y operatividad (HAZOP) y los análisis de capas de protección (LOPA) no identificaron las deficiencias del diseño • L a baja o deficiente calidad del equipo suministrado y el fallo a la hora de gestionar eficazmente la unidad del generador montado suministrado por un subcontratista Propane Vaporizer ! • Curso de e-learning BG Group sobre la Concientización de Peligros Mayores , por medio del sistema de gestión del aprendizaje • Contactar con el grupo de Asset Integrity en BG Advance, box.assetintegrity@bg-group.com • Estándares de asset integrity de BG Group, por medio del Portal de BG • Comunidad de BG para Ingeniería de Seguridad y Asset Integrity , por medio de BG Connect • D ebe haber en uso procedimientos adecuados para la identificación e investigación de incidentes y casi accidentes. • D ebe haber en uso procesos adecuados para el Manejo del Cambio que pongan en marcha la revisión de peligros cuando se produzcan cambios. MAJOR HAZARDS AWARENESS