Caso de Estudio Central Eléctrica al interior de Australia resuelve problema de escasez de agua con el sistema GE Mobile Water Desafío Durante la puesta en marcha de una central termoeléctrica de carbón al interior de Australia, una sequía produjo una escasez en el abastecimiento de agua. Esto significó que los trabajos de soplado de vapor (steam blows) no se llevaran a cabo según lo planeado. La Empresa a cargo de la puesta en marcha se vio forzada a transportar agua desmineralizada en camiones pipa, pero esto resultó ser extremadamente costoso y la cantidad que podía ser transportada en camiones pipa era insuficiente para realizar los trabajos de soplado con vapor (steam blows). La empresa a cargo de la puesta en marcha, que había trabajado con GE en el pasado en varios sitios en todo el mundo, llamó a nuestras oficinas de Melbourne para saber si podríamos idear alguna solución para proporcionar agua desmineralizada utilizando un efluente de tratamiento terciario (ETT) como fuente de suministro de agua durante el procedimiento de soplado con vapor. El ETT lo suministro el sistema de aguas residuales de la ciudad, el agua se almaceno y se clarifico, el resultado sería agua producto con conductividad y una concentración de carbón orgánico total (COT) alrededor de los miles. Pero el agua producto requerida para el soplado con vapor debía ser: < 0.1 µS; < 200 ppb de COT a un caudal de 200 gpm (45 m3/hr). Solución La solución fue aplicar una dosis de cloruro de polialuminio (PAC) e hipoclorito de sodio en el agua cruda antes de que fuera enviada a un contenedor con filtros MultiFlow*. Al agua producto se le dosifico ácido clorhídrico (HCl) y se envió a la unidad de ósmosis inversa móvil (MobileRO*) cargada con membranas de acetato de celulosa (CA), funcionando al 90 % de rechazo y 70 % de recuperación. Entonces sería desgasificada y posteriormente enviada a un sistema de regeneración en sitio (RIP) con aniones y cationes en skid Luego el agua sería pulida por un skid 500 conteniendo resina de lecho mixto Conductividad de entrada 1,900 µS/cm Conductividad de salida: 0.06 µS/cm COT de entrada: 15 ppm COT de salida: de <200 a <50 ppb Se utilizaron dos sistemas RIP, de esta manera una unidad se encontraba operando mientras la otra estaba siendo regenerada; la unidad de lecho mixto no se regeneraba en sitio, solo sería cambiada por otra unidad para asegurar la más alta calidad de desmineralización del agua y evitar la reducción en la producción. La planta temporal se puso en funcionamiento una semana después de que el equipo llegó al sitio. La puesta en marcha y la cobertura de 24 horas en el sitio fueron asegurados por los representantes de servicio de campo (FSR) de GE, ingenieros titulados específicamente capacitados, quienes después harían un enlace regular con el cliente y el personal técnico de GE para asegurar que el cliente recibiera la cantidad correcta de agua, con la calidad correcta en el momento requerido. A mitad del proceso, el cliente decidió que necesitaba disminuir los niveles de COT en el agua desmineralizada a <50 ppb, y gracias a la naturaleza flexible del sistema, se colocó un segundo RO, cargado con membranas PA, en serie después del RO Para encontrar un contacto cerca de usted, visite www.ge.com/water y haga clic en “Contact Us”. * Marca registrada de General Electric Company; puede estar registrada en uno o más países. ©2015 , General Electric Company. Todos los derechos reservados. CS1272_ES.doc Aug-15 de Acetato de Celulosa Otro problema surgió porque el sitio de tratamiento de agua temporal estaba ubicado en un sitio de construcción de una carretera, por lo que todo el equipo tuvo que moverse durante un fin de semana, permitiendo así que colocaran el asfalto. La producción se reinició al día siguiente. Resultados El cliente obtuvo un sistema de tratamiento para suministrar el agua desmineralizada que tanto necesitaba, lo cual ayudó a que pudiera mantener su programa y ahorrar dinero en comparación con el transporte de agua en camiones pipa que se había visto obligado a hacer. La capacidad de agua adicional ayudó a un soplado de vapor más limpio, ya que ahora podía alcanzar mayores presiones. GE produjo agua por casi cinco meses con una semana para la puesta en marcha y tres días para el desmantelamiento, durante todo este tiempo el cliente no tuvo la necesidad de utilizar su propia mano de obra para la producción de agua. Sistemas móviles patentados de GE El gerente de contrato y los químicos del sitio estaban extremadamente contentos con el servicio y la experiencia brindados por GE, ya que siempre podían contar con recibir agua de la mejor calidad posible al igual que diversas opciones para asegurar que la puesta en marcha fuera cumplida dentro de la fecha objetivo. Soluciones GE Página 2 Caso de Estudio