14.30 Jaime Alba - DC WATER

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ACODAL 58° Congreso Internacional:
Taller Gestión de la Energía para Empresas de
Acueducto y Alcantarillado de Latinoamérica y el Caribe
Líderes en Energía – DC Water,
Washington, DC, USA
Jaime A. Alba, P.E.
Ingeniero de Control de Procesos en DC Water
Jaime.Alba@dcwater.com
10-11 Septiembre 2015
Santa Marta, Colombia
Información General – Blue Plains
• Tiene una cobertura de
aproximadamente 2.2 millones
de personas
• District of Columbia +
porciones de los estados de
Maryland y Virginia
• El sistema de alcantarillado
tiene una longitud aproximada
de 1,800 millas (aprox. 2,900
Km)
• Caudales Combinados
(alcantarillado y aguas lluvias)
Taller de Gestión de Energía 2015
Información General – Blue Plains
• Es considerada la PTAR avanzada
(nitrificación/desnitrificación y filtrado) más grande del
mundo
• Tiene una cobertura de un área aproximada de 725 millas
cuadradas (188,000 Hectáreas o 1,900 Km2)
• Ocupa aproximadamente 150 acres (61 Hectáreas o 0.61
Km2)
• Caudal promedio de diseño de 370 mgd (16.2 m3/s) y un
caudal máximo/pico de 1.076 billones de galones al día
(47.14 m3/s)
Taller de Gestión de Energía 2015
Taller de Gestión de Energía 2015
Taller de Gestión de Energía 2015
Taller de Gestión de Energía 2015
Taller de Gestión de Energía 2015
Taller de Gestión de Energía 2015
Información General – Blue Plains
La PTAR Avanzada de Blue Plains consiste de los
siguientes procesos:
•
•
•
•
•
•
•
Tratamiento preliminar
Tratamiento primario químicamente mejorado (CEPT)
Tratamiento secundario de lodos activados
Nitrificación / desnitrificación
Filtrado
Cloración / decloración)
Aireación posterior
Taller de Gestión de Energía 2015
Taller de Gestión de Energía 2015
Información General – Blue Plains
Permisos:
• Sólidos Suspendidos Totales – 7.0 mg/L
• Demanda Carbónica Bioquímica de Oxígeno – 5.0
mg/L
• Fósforo Total – 0.18 mg/L promedio mensual
• Nitrógeno Total – 3.8 mg/L
Taller de Gestión de Energía 2015
Consumo de Energía en Blue Plains –
Antes de…
Edificios
5%
Bombeo y
tratamiento
preliminar
4%
Misc
10%
Aireación
secundaria
14%
Manejo de lodos
14%
Clorinación
<1%
Filtrado
10%
Sedimentación y
Nitrificación + RAS
7%
Bombeo de filtrado
5%
Tratamiento
primario
4%
Sedimentación
secundaria + RAS
7%
Aireación de
nitrificación
20%
Taller de Gestión de Energía 2015
Tunnel Dewatering Pump Station &
Enhanced Clarification Facility
$300 million
New Biosolids
Management Program
$407 million
Dual Purpose Sed Basins
Upgrade
$18 million-
New Filtrate Treatment
Process
$84 million
Enhanced Nutrient Removal
Facilities
$340 million
Upgrade & expansion of the
Nit/ Denit system
Upgrade of the Secondary High
Rate System
$26 million
Taller de Gestión de Energía 2015
Remoción Mejorada de Nitrógeno (ENR)
• El programa ENR que se encuentra en la etapa final de
ser implementado, consistió tanto de edificios nuevos
como de mejoras a edificios existentes para cumplir
con los nuevos límites de nitrógeno total que pueden
ser descargados al río y que se incluyeron en el nuevo
permiso que entró en vigencia este año (2015)
• Difusores de burbujas finas
• 72 mezcladores de 70 HP fueron reemplazados con
mezcladores eficientes InventTM de 12 HP
Taller de Gestión de Energía 2015
Remoción Mejorada de Nitrógeno (ENR)
• Se removió un soplador de 5,000 HP
• El consumo de energía de la planta se redujo
de aproximadamente 32 MW a
aproximadamente 28 MW
Taller de Gestión de Energía 2015
Remoción Mejorada de Nitrógeno (ENR)
Taller de Gestión de Energía 2015
Remoción Mejorada de Nitrógeno (ENR)
Taller de Gestión de Energía 2015
Remoción Mejorada de Nitrógeno (ENR)
Taller de Gestión de Energía 2015
Programa de Biosólidos en Blue Plains
En 1938, la planta contaba con digestores y
generaba la energía necesaria para operar
• Únicamente tratamiento primario
• Digestores enterrados
• Motores generadores de electricidad
• Quemadores
Taller de Gestión de Energía 2015
Programa de Biosólidos en Blue Plains
• Los digestores de la planta con tratamiento
primario fueron puestos fuera de servicio en el
año 2000
• Para el reemplazo de los digestores se realizaron
varios estudios y evaluaciones de factibilidad
• Diseños preliminares proponía instalar 8
digestores ovalados
Taller de Gestión de Energía 2015
Programa de Biosólidos en Blue Plains
Taller de Gestión de Energía 2015
Programa de Biosólidos en Blue Plains
• Los diseños preliminares proyectaron la necesidad de
una capacidad de almacenamiento de 45 millones de
galones (170,000 m3)
• El costo era gigante y se elevó más por falta de
competencia
• Se continuo con la investigación y evaluación de
alternativas
• 12 alternativas fueron consideradas y evaluadas
Taller de Gestión de Energía 2015
Programa de Biosólidos en Blue Plains
• Se compararon los costos de operación y
mantenimiento
• Se evaluó el consumo de energía y la generación
de energía renovable
• Había limitación en el espacio disponible
• Se compararon las proyecciones de la reducción
de emisiones de gases contaminantes
Taller de Gestión de Energía 2015
Programa de Biosólidos en Blue Plains
• Se visitaron 10
plantas que utilizaban
hidrólisis térmica en
Europa
• La hidrólisis térmica
ya se había
desarrollado e
implementado en
gran escala entre
1995 y 2008
Taller de Gestión de Energía 2015
Anglian Water’s Cotton Valley Plant, UK
Programa de Biosólidos en Blue Plains
Digestión anaeróbica
Menor cantidad de volumen requerido y mejor
aprovechamiento del espacio disponible
Tecnología de hidrólisis térmica y CambiTM ya
comprobada e implementada a gran escala en
Europa
Producción de lodos bien deshidratados y de
alta calidad
Producción de lodos Clase A
Mejor escenario para la reducción de emisión
de gases contaminantes
Taller de Gestión de Energía 2015
25
Programa de Biosólidos en Blue Plains
• Estabilización de biosólidos para la reducción de
patógenos antes de ser transportados en
camiones a tierras de cultivos
• Los biosólidos se aplican de nuevo a la tierra,
reciclando el carbón y los nutrientes (nitrógeno y
fósforo)
• Los biosólidos generados eran clase B y soportan
la agricultura, silvicultura, recuperación de minas
y producción de compostaje
Taller de Gestión de Energía 2015
Programa de Biosólidos en Blue Plains
• Los sistemas de bandas transportadoras necesitaban
ser reparados/cambiados
• En el año 2009, DC Water lanzó el programa para
convertir el proceso de estabilización de los sólidos de
Clase B generados en un proceso confiable que
generara lodos Clase A
• Se seleccionó el proceso de hidrólisis térmica seguida
de digestores anaeróbicos por su habilidad única de
convertir los lodos en biosólidos estables Clase A y con
un bajo nivel de olores
Taller de Gestión de Energía 2015
Programa de Biosólidos en Blue Plains
Taller de Gestión de Energía 2015
Programa de Biosólidos en Blue Plains
Taller de Gestión de Energía 2015
Taller de Gestión de Energía 2015
Deshidratación Preliminar
Taller de Gestión de Energía 2015
Deshidratación Preliminar
Deshidratación Preliminar Centrífugas
• Lodos deshidratados caen
directamente en las tolvas
• Se redujo la distancia de
bombeo de los lodos
deshidratados hasta
CambiTM
Tolva
s
Lodos del
15 al 18%
• Los lodos deshidratados
finalmente requieren una
banda transportadora
independiente únicamente
Bombeo a
CambiTM
(distancia reducida)
Taller de Gestión de Energía 2015
CambiTM THP
• El programa se centró en la implementación del
sistema de hidrólisis térmica de CambiTM, digestores
anaeróbicos, y deshidratación final por medio de filtros
prensa de banda
• La tecnología de hidrólisis térmica de CambiTM ya
utilizada en Europa no había sido adoptada en Estados
Unidos
• CambiTM permitió que el volumen requerido en los
digestores se redujera considerablemente en
aproximadamente un 50%
Taller de Gestión de Energía 2015
CambiTM THP
• Permite que se alimenten los digestores con lodos en
concentraciones mayores de lo normal (10%
comparado con el tradicional 5%)
• Se generan biosólidos Clase A
• DC Water es la primera planta en implementar este
tipo de tecnología en Estados Unidos
• Es la instalación mas grande a nivel mundial de esta
tecnología
Taller de Gestión de Energía 2015
Despulpadora
Reactores
• entran lodos de
15 a 18.5 %TS
• Se precalientan
a 60-99 °C con
vapor reciclado
• Mezclado
• Proceso por
lotes
• Se calienta a
150-180 °C
• 3.7-9.5 bar
• 22-30 minute
detention time
Taller de Gestión de Energía 2015
Tanque de
Expansión
• Despresurización
• Enfriamiento a
70-115 °C
• 8-12 %TS hacia
los digestores
CambiTM THP
Taller de Gestión de Energía 2015
Digestores Anaeróbicos
• 4 digestores anaeróbicos de 3.8 millones de
galones (15,000 m3)
• Diámetro aproximado de 100 ft (30.48 m)
• Altura aproximada de 67 ft (20.4 m)
• Producción de gas metano alrededor del 65%
Taller de Gestión de Energía 2015
Digestores Anaeróbicos
Taller de Gestión de Energía 2015
Digestores Anaeróbicos
Taller de Gestión de Energía 2015
Digestores Anaeróbicos
Taller de Gestión de Energía 2015
Digestores Anaeróbicos
Taller de Gestión de Energía 2015
Filtros Prensa de Banda
• Concentraciones bajas de olores
• Prensas de alta calidad y desempeño
• Alta eficiencia en la captura de sólidos
• Genera lodos de aproximadamente mas de 30%
de concentración (tradicionalmente entre 16% y
18%)
Taller de Gestión de Energía 2015
Filtros Prensa de Banda
Lodos y polímero condicionado
Entrada de lodos
Estación de lavado
de la banda
Zona de gravedad
Zona de alta presión
Zona de baja presión
Estación de lavado
de la banda
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Lodos deshidratados
Filtros Prensa de Banda
Taller de Gestión de Energía 2015
Filtros Prensa de Banda
Taller de Gestión de Energía 2015
Filtros Prensa de Banda
Taller de Gestión de Energía 2015
Filtros Prensa de Banda
Taller de Gestión de Energía 2015
Filtros Prensa de Banda
Taller de Gestión de Energía 2015
Filtros Prensa de Banda
Taller de Gestión de Energía 2015
Filtros Prensa de Banda
Taller de Gestión de Energía 2015
Cogeneración (CHP)
• Se seleccionó el sistema de cogeneración basada en
turbinas por su habilidad de utilizar biogás para producir el
vapor necesario para el proceso de hidrólisis térmica y
energía eléctrica
• La generación del vapor requerido para el funcionamiento
de CambiTM es generado por el sistema de generadores de
vapor por medio de la recuperación de calor (heat recovery
steam generators – HRSGs)
• Las turbinas tienen una capacidad máxima de 13 MW, de
los cuales se están generando alrededor de 10 MW netos
de energía renovable
Taller de Gestión de Energía 2015
Cogeneración (CHP)
• Baja emisión de gases contaminantes
• Alto desempeño comprobado con biogás
• Cumple con la demanda de vapor necesaria para CambiTM
Taller de Gestión de Energía 2015
Cogeneración (CHP)
Taller de Gestión de Energía 2015
Diagrama de flujo del proceso de
Biosólidos
Espesadores
por
Gravedad
R
Energía
Emisiones
DAFTs
Tratamiento de Biogas y
Cogeneración
R
Biogas
Vapor
Tanques
de
Mezclado
Cribado y
Deshidratación
Cambi™ THP
Digestión
Anaeróbica
Deshidratación
Final
Carga
R
Reciclaje
de líquidos
Lime
Deshidratación
Mezclado
Almacenamiento
y carga
R
Clase B
Taller de Gestión de Energía 2015
R
Clase A
Taller de Gestión de Energía 2015
Tipo de Proyectos
Espesadores
por
Gravedad
R
Energía
Emisiones
DAFTs
Tratamiento de Biogas y
Cogeneración
R
Vapor
Cribado y
Deshidratación
Tanques
de
Mezclado
DBO
Cambi™ THP
DBB
Biogas
Digestión
Anaeróbica
Deshidratación
Final
Carga
R
DB
Deshidratación
Reciclaje
de líquidos
Lime
Mezclado
Almacenamiento
y carga
R
Clase B
Taller de Gestión de Energía 2015
R
Clase A
Beneficios
• Se eliminó la necesidad de estabilizar los sólidos (sólo para
casos extremos)
• Se redujo la cantidad de biosólidos generados en
aproximadamente un 50%
• Produce biosólidos Clase A que tiene más usos que los
biosólidos clase B, como para la recuperación de suelos
– Se puede vender en tiendas
– Árboles
– Secuestro de carbono
Taller de Gestión de Energía 2015
Beneficios
• Se redujo la emisión de gases contaminantes
(huella de carbono)
• Se redujo el transporte de lodos
aproximadamente en 1.7 millones de millas (2.7
millones de Km) por año
• Cogeneración de energía renovable de un
promedio neto de 10 MW
Taller de Gestión de Energía 2015
Beneficios
• Se estima que DC Water va a reducir costos en el
transporte de biosólidos en aproximadamente
USD$10 miliones al año
• Se estima que DC Water va a reducir los costos
del consumo de energía eléctrica entre
aproximadamente USD$6 a USD$8 millones al
año disminuyendo su demanda de electricidad en
un tercio (DC Water es la entidad que mas
consume electricidad en el área)
Taller de Gestión de Energía 2015
Consumo de Energía Proyectada en
Blue Plains
35
Consumo de Energía (MW)
30
25
20
15
10
5
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Año
Taller de Gestión de Energía 2015
2012
2013
2014
2015
Summary
Beneficios
of Benefits
40 MW
31 MW
28 MW
25 MW
20.5 MW
19 MW
10 MW
Enero, 2015
Julio, 2015
Taller de Gestión de Energía 2015
Taller de Gestión de Energía 2015
Taller de Gestión de Energía 2015
Taller de Gestión de Energía 2015
Adicionalmente…
• Se continúa con la
aplicación de biosólidos
Clase A en la agricultura
• Se genera un producto
mezclado para los suelos
(similar al compostaje)
• Se usa el producto
alrededor de la zona urbana
para la plantación de
árboles, infraestructura
verde, regeneración, etc.
Taller de Gestión de Energía 2015
Jardín y Compostaje en Blue Plains
Taller de Gestión de Energía 2015
Adicionalmente…
• Energía solar
• Co-digestión
• Remoción de nitrógeno por atajo
Taller de Gestión de Energía 2015
Conclusiones
• Se están cumpliendo los objetivos principales:
– La reducción del consumo de energía
– El mejoramiento de la auto sostenibilidad de la planta
(cogeneración)
– La reducción de la huella de carbono
– Le reutilización de recursos (energías renovables)
• La investigación es muy importante en el desarrollo,
evaluación, y estudios de factibilidad de tecnologías nuevas
• Los acuerdos y convenios con entidades académicas son de
vital importancia
Taller de Gestión de Energía 2015
Preguntas ?
Taller de Gestión de Energía 2015
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