diseño de un sistema automatico de transporte de recipientes para

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DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATICO DE TRANSPORTE DE RECIPIENTES
PARA LA ALIMENTACION DE LA NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE
DETERGENTES
JULIAN DAVID CALERO ALVAREZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
SANTIAGO DE CALI
2014
DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRANSPORTE DE RECIPIENTES
PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE
DETERGENTES
JULIAN DAVID CALERO ALVAREZ.
PASANTÍA INSTITUCIONAL PARA OPTAR POR EL TÌTULO DE INGENIERÍA
MECATRÓNICA
Director
DR. BERNANDO ROGER SABOGAL ABRIL.
Ingeniero Electricista, Mg. En Ingeniería.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
SANTIAGO DE CALI
2014
Nota de aceptación:
Aprobado por el Comité de Grado en
cumplimiento de los requisitos exigidos por la
Universidad Autónoma de Occidente para
optar al título de Ingeniero Mecatrónico
JIMMY TOMBÉ ANDRADE_________
Jurado
BERNANDO ROGER SABOGAL ABRIL
Director
Santiago de Cali, 08 de Agosto de 2014
3
AGRADECIMIENTOS
Agradecimiento a Dios por lograr contar con salud para permitir crecer como
persona. Gracias a mi Madre por su esfuerzo y apoyo incondicional en la
construcción de mi futuro como profesional, a toda mi familia por el soporte que
me han brindado en el transcurso de mi carrera, y mis amigos a lo largo de la vida
universitaria. A la universidad Autónoma de Occidente un grato agradecimiento, al
director del programa y cada uno de los profesores que ha hecho parte con sus
conocimientos del desarrollo evolutivo de mi perfil profesional. Gracias al tutor de
la compañía MOMCLEAN, el cual me oriento para dar un gran paso como
ingeniero en la compañía y apoyo en la realización de mi proyecto de grado.
Julián David Calero Álvarez.
4
CONTENIDO
Pág.
RESUMEN
15
INTRODUCCION
16
1.
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
17
1.1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
17
2.
JUSTIFICACION
19
3.
OJETIVOS
21
3.1
OBJETIVO GENERAL
21
3.2
OBJETIVOS ESPECIFICOS
21
4
MARCO DE REFERENCIA
22
4.1
MARCO TEORICO
22
4.1.1 Ergonomía
22
4.1.2 Ángulos de Confort
23
4.1.3. Controlador lógico programable
24
4.1.4 Banda modular
25
4.1.5 Cangilones
26
4.1.6 Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMW)
27
4.1.7. Accionadores Neumáticos
27
5
5
METODOLOGÍA
28
5.1
PLANTEAMIENTO DE LA MISION DEL PROYECTO
29
5.1.1
Obtención de datos primario
30
5.1.2
Antecedentes
30
5.1.2.1 Alminetanción realizada manuelamente
30
5.1.2.2 Maquina Wallet
31
5.1.2.3 Kuka
32
5.1.2.4 Clever
32
5.1.2.5 Verpacken
32
5.1.2.6 Wrapaaround
32
5.1.3
Filtrona
32
5.1.4
Banda Modular Curva
32
6.
LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES/REQUERIMIENTOSDEL SISTEMA 33
7.
GENERACIÓN DE CONCEPTOS
34
7.1
CAJA NEGRA
34
7.2
DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL
35
7.3
ENFOQUE PRICINPAL DEL PROYECTO
35
7.4
DISEÑO DE CONCEPTOS
36
7.4.1 ¿Como realizar los debidos giros para que los envases se
entreguen en la posicion adecuada?
36
7.4.2 ¿ Como se entrega los potes de un sistema de transporte a otro?
37
7.4.3 ¿ Como se entregan los envases de potes a la Osgood Machine?
40
6
8
SELECCIÓN DE CONCEPTOS
41
8.1
MATRIZ PARA EL TAMIZAJE DE CONCEPTOS
41
8.1.1 ¿Cómo realizar los debidos giros para que lo s envaes de 42
detergentes se entreguen en la posición adecuada?
8.1.2 ¿Cómo seebtregan los potes de un sistema a otro?
43
8.2
RESULTADOS DE DISEÑO FINAL
43
9.
SELECCIÓN DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS
45
9.1
¿DE QUE MATERIAL SERÁN FABRICADOS LOS SISTEMAS DE
TRANSPORTE
45
9.2 ¿QUÉ TIPO DE MATERIAL SERÁ USADO PARA LA FABRICACIÓN
DE LOS TUBOS
46
9.3 ¿ CUAL ES EL SISTEMA QUE SE USARA PARA EL CONTROL
DEL PROCESO
46
9.4 ¿ QUE TIPO DE MOTOR SERÁ USADO PARA LOS SISTEMAS DE
TRANSPORTE
47
10.
48
ARQUITECTURA DEL PRODUCTO
10.1 ARQUITECTURA MECANICA
49
10.2 ARQUITECTUR ELECTRONICA
50
10.3 ARQUITECTURA NEUMATICA
51
10.4 SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO
51
10.5 COMPONENTES DE CADA MODULO DEL SISTEMA
52
10.5.1 Módulo 1: Control
52
10.5.2 Módulo 2: Alimentación Fila de envases
52
10.5.3 Módulo 3: Transporte
52
7
10.5.4 Módulo 3: Pistones.
53
11.
54
INGENIERÍA DETALLADA
11.1 BANDA MODULAR CURVA
54
11.2 BANDA TRANSPORTADORA CON PENDIENTE
55
11.3 PISTON EMPUJADOR
56
11.4 BANDA TRANSPORTADORA ELEVADA
56
11.5 PINZA GUIA
57
11.6 TUBOS GUIAS
57
11.7
BANDA TRANSPORTADORA A OSGOOD
58
12.
DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA
60
13.
PRESUPUESTO
60
13.1 FLUJO DE FONDOS
62
13.2 TIR Y VPN
63
13.3 BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO
63
14.
CRONOGRAMA
65
15.
CONCLUSIONES
66
16.
RECOMENDACIONES
67
BIBLIOGRAFÍA
68
18.
69
ANEXOS
8
LISTA DE CUADROS
Pág.
Cuadro 1. Propiedades mecánicas del UHMW
26
Cuadro 2. Identificaciones de necesidades y requerimientos
32
Cuadro 3. Relación de especificaciones con necesidades
33
Cuadro 4. Matriz de tamizaje de giros de envases
40
Cuadro 5. Matriz de tamizaje de entrega de un sistema de
a otro
Cuadro 6. Matriz de tamizaje para el material de fabricación
las bandas
transporte
de
42
44
Cuadro 7. Matriz de tamizaje para el material de fabricación de los
tubos
45
Cuadro 8. Matriz de tamizaje para la selección del sistema de control
45
Cuadro 9. Matriz de tamizaje para la selección del motor
46
Cuadro 10. Arquitectura del producto
47
Cuadro 11. Lista de costos del componentes
60
Cuadro 12. Lista del costo total de los componentes del sistema
60
Cuadro 13. Cronograma del proyecto
64
Cuadro 14. Lamina de Fabricación
78
Cuadro 15. Coeficiente de Fricción del material
79
Cuadro 16. Material de fabricacion del Tubo UHMW tension
80
Cuadro 17. Material de fabricacion del Tubo UHMW desplazamiento
80
Cuadro 18. Material de fabricacion del Tubo UHMW esfuerzo
81
9
LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Proceso Actual Manualmente
19
Figura 2. Nuevo Proceso Planteado para la Realización de Detergentes
20
Figura 3. Alcance de Trabajo A-D
23
Figura 4. Alcance de trabajo F-G
24
Figura 5. Esquema de un PLC
25
Figura 6. Free Flow (DTS)
26
Figura 7. Empujadores
26
Figura 8. Cangilones
26
Figura 9. Cilindro Neumático
27
Figura10. Fabricación para la realización de Detergentes
30
Figura 11. Mesa soporte
30
Figura 12. Banda para alcanzar la altura de la llenadora
31
Figura 13. Caja Negra
34
Figura 14. Descomposición Funcional
35
Figura 15. Primer Pistón
38
Figura 16. Segundo Pistón, Pistón Guía
38
Figura 17. Pistón caída de potes por tubos
40
Figura 18. Estructura de Entrega hacia la Osgood Machine
40
Figura 19. Arquitectura Mecánica
50
10
Figura 20. Arquitectura Electrónica
50
Figura 21. Arquitectura Neumática
51
Figura 22. Sinergia de Módulos en Arquitectura
54
Figura 23. Banda Transportadora Curva
54
Figura 24. Banda Transportadora Vertical
55
Figura 25. Pistón Empujador
56
Figura 26. Banda Transportadora Elevada
56
Figura 27. Pinza Guía
57
Figura 28. Tubo Guía Individual
58
Figura 29. Tubo Guía Posicionado
59
Figura 30. Banda Transportadora a Osgood
59
Figura 31. Componente del sistema Vista Isométrica
60
Figura 32. Componente del sistema Vista Lateral
60
Figura 33. Primer diagrama de Flujo de Fondos
62
Figura 34. Segundo diagrama de Flujo de Fondos
63
Figura 35. Diagrama de flujo arranque en frio
69
Figura 36. Diagrama de flujo arranque en caliente
70
Figura 37. Cilindro Neumático
73
Figura 38. Cilindro de Transporte
74
Figura 39. Diagrama de Flujo
75
Figura 40. Simulación tensión
81
Figura 41. Simulación desplazamiento
81
11
Figura 42. Simulación esfuerzo
82
Figura 43. Plano banda vertical Curva
83
Figura 44. Plano banda vertical Vertical
84
Figura 45. Plano banda Elevada
85
Figura 46. Plano Banda modular a Osgood
86
12
LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo A. Diagrama de arranques
69
Anexo B. Sensor
72
Anexo C. Cilindro neumático
73
Anexo D. Diagrama de flujo de proceso
75
Anexo E. Polietileno de ultra alto peso molecular
78
Anexo F. Tuvo
80
Anexo G. Planos del sistema
82
Anexo H. Patología
86
13
GLOSARIO
Gatiso: Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional.
Lumbalgia: Parte inferior de la espalda es una estructura intrincada, de elementos
interconectados y superpuestos.
Manguito Rotador: Grupo de músculos y tendones que van pegados a los huesos
de la articulación del hombro, permitiendo que éste se mueva y manteniéndolo
estable.
Hiperextensión: Fuerza que hace una articulación que se extiende más allá de la
zona de confort del cuerpo humano.
Hipertensión: Fuerza generada hacia dentro de los ángulos de confort del cuerpo
humano.
14
RESUMEN
El siguiente proyecto está realizado en la empresa MOMCLEAN, como modalidad
de pasantía de la facultad de ingeniería del programa académico de INGENIERÍA
MECATRONICA de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. El fin del
proyecto es diseñar un sistema que solucione el riesgo ergonómico generado en el
área de detergentes y cree una mejora en la producción y prevención hacia a los
trabajadores mediante un diseño mecatrónico.
Para empezar se realizan entrevistas con los ingenieros de proyectos y operarios
del área para encontrar las principales necesidades que se desean solucionar.
Posteriormente se normaliza el sistema para observar los pasos que realizan los
operarios y la planta para la fabricación del producto, mediante una lista de dichos
procesos se analizan los más importantes.
En el transcurso de la identificación de necesidades y planeación se construyen
bocetos que son analizados por el ingeniero de proyectos, para así, seleccionar la
mejor alternativa. Se realiza un estudio del costo que se puede generar con el
diseño y también una cotización del presupuesto de lo que puede costar la
implementación del sistema mecatrónico, para observar la viabilidad del proyecto.
Finalmente se presenta el diseño, y su ubicación dentro del área de detergentes, y
el estudio ergonómico por la cual se debe implementar el nuevo sistema según
las reglas de la ergonomía llamada Gatiso.
Palabras Claves: Gatiso, Riesgo ergonómico, sistema mecatrónico,
15
INTRODUCCIÓN
En MomClean empresa manufactura de productos de consumo masivo se tienen
actualmente dos líneas independientes de llenado de jabón en potes. El proceso
de alimentación de ambas líneas con potes de jabón se realiza manualmente hoy
en día. En el año 2015, se desea unir las dos líneas de producción mediante dos
máquinas de llenado denominadas Osgood Machine y Filler Machine. Implementar
estas nuevas máquinas se aumenta la producción, por tal razón se debe
implementar un mecanismo de transporte para cumplir con las metas de
producción y evitar el riesgo ergonómico en los trabajadores.
Por lo anterior, el propósito del presente proyecto es realizar el diseño del sistema
de transporte de potes desde la Filler machine hasta la Osgood machine, para
eliminar el riesgo ergonómico que se pueda presentar en caso de que este
sistema de alimentación fuese manual, como se hace en el proceso actual.
Para la compañía este proyecto es importante porque siempre busca realizar sus
procesos en forma segura, libre de afectaciones para sus colaboradores y que se
mantengan las mejores condiciones y buen clima organizacional.
16
1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la empresa actualmente se emplea un proceso manual para la carga de los
potes apilados de jabón crema, a las dos líneas independientes de llenado. El
objetivo de esto es poder alimentar la máquina donde se realiza el proceso de
llenado para este producto. El área de detergentes organizó los espacios de
trabajo e implementó utensilios para mejorar las posiciones de los trabajadores
reduciendo las enfermedades ocupacionales. Cada vez, un operario está
alimentando la máquina con una hilera de potes verticalmente, la máquina
empieza separando cada pote mediante un tornillo sinfín y ahí pasa pote por pote
para el proceso de llenado y luego al empaquetamiento de los potes en cajas.
La compañía adaptará nueva maquinaria al proceso actual para mejorar la
productividad del sistema. La nueva maquinaria está compuesta por la Filler
machine, máquina que entrega hileras de potes apilados en forma horizontal y la
Osgood machine, que debe recibir éstas hileras de potes pero apilados en forma
vertical.
En el proceso manual de traslado de los potes que se haría entre las dos
máquinas mencionadas, el operario tiene que coger la hilera horizontal de potes
desde la Filler machine y llevarla para ubicarla en la Osgood Machine en posición
vertical. En éste proceso se presentan riesgos ergonómicos debido a la
hiperextensión e hipertensión , debido a que el operario debe expandir sus brazos
para poder agarrar la pila de potes y girar los brazos 90º para pasarla de posición
horizontal a vertical, además girar su cuerpo la misma cantidad de grados.
Lo anterior constituye un problema, al cambiar las posiciones de las apilaciones de
potes del eje x al eje z, teniendo en cuenta que las dos máquinas están a cierta
distancia, por tal motivo si el proceso lo realizan operarios, ellos tendrán a futuro
problemas debidos a la hipertensión e hiperflexion de sus brazos. Este movimiento
repetitivo durante todo el día (7 apilaciones por minuto) ha generado la necesidad
de encontrar una solución a este problema.
17
Debido a las acciones de hipertensión e hiperflexión en un operario, a futuro se
podrían generar las siguientes enfermedades ocupacionales:
• Manguito rotador
• Lumbalgia
Por todo lo anterior se requiere diseñar un sistema de transporte que permita
eliminar éste riesgo ergonómico en el proceso de traslado de potes de posición
horizontal a vertical entre las dos máquinas en cuestión.
18
2 JUSTIFICACIÓN
En MomClean, la producción de detergentes es de gran envergadura, ya que en
esta área se realizan los productos para la limpieza de los utensilios de alimentos
de los hogares. Actualmente la compañía cuenta con 2 líneas de producción de
este producto, cada una compuesta por 4 máquinas que son:




Wallet. Esta con formada por la Llenadora y Tapadora.
Kuka ( Montaje de ofertas)
Verpacken – horno que comprime realizando el termo encogido
Wraparound, esta máquina es la empaquetadora.
En este proceso se encuentra la maquinaria, herramientas, elementos que ayudan
a mejorar el proceso y la calidad del trabajo de los operarios.
Figura 1. Proceso actual manualmente
19
Se tiene planeado implementar dos nuevas máquinas para tener un mejor
proceso, Filler y Osgoog, La máquina apiladora (Filler) estará posicionada a una
distancia de la Osgood, por tal motivo se requiere de operarios que transporte las
pilas de una a otra. Este método de transporte causa varios inconvenientes tanto
para el operario como para la producción de la máquina. Entre los inconvenientes
están:
 Poca seguridad para el operario, ya que debe realizar movimientos indebidos
que provocan riesgos ergonómicos, teniendo a futuro enfermedades laborales.
 Lentitud en la producción por realizar este proceso manual, ya que los
operarios deben estar desplazándose desde una máquina a otra.
Por lo tanto el estudio realizado ha llevado a que se diseñe un sistema de
transporte que cumple con el objetivo fundamental de reducir el riesgo ergonómico
y a su vez permite mejorar la productividad. Este es un sistema innovador que
permite la realización del proceso en forma adecuada y soluciona los
inconvenientes planteados en el sistema de transporte que son:
 Ergonomía.
 Productividad limitada.
Para la compañía es importante tener presente estas consideraciones, debido
que el factor ergonómico es de suprema importancia, ya que brinda seguridad y
salud al operario, además, el diseño de un sistema de transporte ayuda a tener
una producción más eficiente.
Figura 2. Nuevo proceso planteado para la realización de detergentes.
20
3 OJETIVOS
3.1
OBJETIVO GENERAL.
Diseñar un sistema de transporte que permita eliminar el riesgo ergonómico en el
proceso de traslado de potes en la nueva línea de producción de detergentes de
las máquinas de apilado y llenado.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Diseñar la parte mecánica y estructural del sistema de transporte para
solución buscada.

Adquirir información mediante entrevistas con personal de la compañía para
conocer las necesidades requeridas del diseño.

Diseño del sistema de control para la solución.

Diseño del sistema de programación requerida para la solución.
21
4 MARCO DE REFERENCIA
4.1 MARCO TEÓRICO
En la industria hoy en día existen diferentes procesos para la fabricación de
productos a gran escala como es el caso de los detergentes, debido a su gran
demanda en el mercado, en los cuales se requieren los procesos indicados
anteriormente.
Los sistemas de transporte actualmente se basan en bandas modulares, ya que
son materiales de plástico, tienen especificaciones que permiten que sean muy
utilizadas en la industria, como: baja fricción que reduce el desgaste, autolubricado
con capacidad de reducir el desgaste, compuesto por materiales como el
poliamida que prolonga la vida útil de las cadenas ante el deterioro en
circunstancias abrasivas.
4.1.1 Ergonomía. La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el
entorno en que se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los
trabajadores). Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de
trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la
eficiencia. En otras palabras, para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en
lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él. Un ejemplo sencillo es alzar la
altura de una mesa de trabajo para que el operario no tenga que inclinarse
innecesariamente para trabajar. El especialista en ergonomía, denominado
ergonomista, estudia la relación entre el trabajador, el lugar de trabajo y el diseño
del puesto de trabajo.
Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y lugares de trabajo
mal diseñados o inadecuados se desarrollan habitualmente con lentitud a lo largo
de meses o de años. Ahora bien, normalmente un trabajador tendrá señales y
síntomas durante mucho tiempo que indiquen que hay algo que no va bien. Así,
por ejemplo, el trabajador se encontrará incómodo mientras efectúa su labor o
sentirá dolores en los músculos o las articulaciones una vez en casa después del
trabajo. Además, puede tener pequeños tirones musculares durante bastante
tiempo. Es importante investigar los problemas de este tipo porque lo que puede
empezar con una mera incomodidad puede acabar en algunos casos en lesiones
o enfermedades que incapaciten gravemente.
22
4.1.2 Ángulos de Confort. La guía del diseño ergonómico está basada para
permitir al usuario tener un buen desempeño de trabajo, las guías son basadas en
las siguientes condiciones:
 Lugar de trabajo.
 Material de trabajo.
 Alcances de trabajo.
Las figura 1 y 2 muestran los alcances de trabajo, para el 95% de la población
Latinoamérica, para evitar la hiperextensión e hipertensión de los operarios. Estos
es llamado Zona de Confort ó Ángulos de Confort.
Figura 3. Alcances de trabajo A-D.
Fuente: Gatiso. (Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional).
23
Figura 4. Alcances de trabajo F-G.
Fuente: Gatiso. (Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional).
La información de los ángulos de confort están basados en reglamentos para
proteger la salud de los operarios, estos reglamentos están fundamentados en la
Gatiso. (Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional). Donde se obtiene
datos de las posturas y movimientos adecuados para evitar patologías en el futuro
de los trabajadores
4.1.3. Controlador lógico programable. Un PLC se puede definir como un
sistema basado en un microprocesador. Sus partes fundamentales son la Unidad
Central de Proceso (CPU), la Memoria y el Sistema de Entradas y Salidas (E/S).
La CPU se encarga de todo el control interno y externo del PLC y de la
interpretación de las instrucciones del programa. En base a las instrucciones
almacenadas en la memoria y en los datos que lee de las entradas, genera las
señales de las salidas. La memoria se divide en dos, la memoria de solo lectura o
ROM
y
la
memoria
de
lectura
y
escritura
o
RAM.
La memoria ROM almacena programas para el buen funcionamiento del sistema.
La memoria RAM está conformada por la memoria de datos, en la que se
almacena la información de las entradas y salidas y de variables internas y por la
memoria de usuario, en la que se almacena el programa que maneja la lógica del
PLC. El sistema de Entradas y Salidas recopila la información del proceso
(Entradas) y genera las acciones de control del mismo (salidas). Los dispositivos
conectadas a las entradas pueden ser Pulsadores, interruptores, finales de
carrera, termostatos, presostatos, detectores de nivel, detectores de proximidad,
contactos auxiliares, etc. Al igual, los dispositivos de salida son también muy
variados: Pilotos, relés, contactares, Drives o variadores de frecuencia, válvulas,
etc.
24
Figura 5. Esquema de un PLC
Fuente: Rocatek. ¿Qué es un PLC? [En línea]. [Consultado el: 2 de mayo del
2014]. Disponible en la Web: http://www.rocatek.com/forum_plc2.php.
4.1.4 Banda modular. Las mallas modulares ayudan a tener un transportador
para prácticamente cualquier aplicación, este tipo de bandas modulares tienen un
estándar para la industria de embotellado y alimentos. Igualmente en muchas
otras industrias, como la de fabricación de contenedores, farmacéutica etc. Los
accesorios específicos de las bandas modulares hoy en día son de fácil limpieza
ya que son derivados del plástico, ofrecen un concepto de accionamiento fiable,
utilizando la tecnología de accionamiento de cadenas.
Los diseños de este tipo de bandas hacen que entre la malla y el piñón tenga una
combinación perfecta satisfaciendo altos estándares de engranajes de los dientes
y de la malla, la liberación que hay entre malla y piñón posibilitan el alargamiento,
además este tipo de banda tiene un sistema inteligente de retención de los
pasadores, que hacen que sean muy fáciles de instalar y mantener, con baja
contaminación auditiva.
Las mallas modulares tienen la habilidad de giros laterales por tal motivo ofrece
una solución para todas las aplicaciones de curvas. Existen de superficie cerrada y
de superficie abierta según la característica que deseemos.
Las bandas poseen sistemas sencillos y eficaces para poder pasar un producto de
una banda a otra llamado empujadores y guías laterales. Tiene también el sistema
DTS1 (FreeFlow) que permite realizar transferencias de 90º con descarga
DTS: (Free Flow / DTS), la opción DTS posibilita realizar trasferencias de 90 grados con
descarga automática en las que no se deja ningún producto, evitando el uso de placas de
acumulación.
1
25
automática en las que no se deja ningún producto, evitando placas de
acumulación.
Figura 6. FreeFlow (DTS)
FUENTE: Rexnord tabletop & matto
Figura 7. Empujadores
FUENTE: Rexnord abletop & mattop
4.1.5 Cangilones. Los cangilones son paletas fijas adaptadas a los sistemas de
transporte para guiar objetos que se desean transportar, generalmente se usan en
bandas verticales o bandas horizontales que desean guiar dichos objetos.
Figura 8. Cangilones.
Fuente: Rexnord tabletop & mattop
26
4.1.6 Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMW). El polietileno es un
material termoplástico, empleado en la industria en general por su versatilidad de
usos, posee excelente cualidades de aislamiento eléctrico, son prácticamente
insolubles en casi todos los disolventes orgánicos, inodoros, insípidos e
indiferentes fisiológicamente.
Gracias a sus propiedades de deslizamiento es el plástico más utilizado para la
construcción de piezas que estén sometidas a roce mecánico.
Debido a su ultra alto peso molecular posee muy buenas propiedades de
resistencia al desgaste y abrasión.
Cuadro 1. Propiedades mecánicas del UHMW
Coeficiente de roce estático
Coeficiente de roce dinámico
0.20-0.25
0.15-0-20
 Alta resistencia al degaste
 Propiedad auto lubricantes, consiguiendo que los mecanismos sean silenciosos.
 Resistente a la corrosión.
4.1.7. Accionadores Neumáticos. Los accionadores neumáticos de las
instalaciones industriales son usados en operaciones que implican
desplazamientos lineales, los cilindros neumáticos disponen de captadores de
proximidad magneto-inductivos situados en los extremos de la carrera del cilindro,
cuyo cable de señal se lleva a entradas digitales de autómata.
Figura 9. Cilindro Neumático.
Fuente:Catálogo de productos, versión 9.0. Modelos CAD natives para los
siguientes sistemas: AutoCAD®, Autodesk® Inventor™, CATIA® V5,
Pro/ENGINEER®, NX™, SOLID EDGE® and SolidWorks®
27
5 METODOLOGÍA
La metodología a utilizar en el proyecto es el método de diseño estructurado y
concurrente. Tiene en cuenta un trabajo multidisciplinario y simultaneo en el cual
intervienen varios roles tanto de la universidad como los de la empresa.
Este método es estructurado por la rigurosidad de los pasos que conlleva y
concurrente por el trabajo simultaneo que se realiza, lo que permite minimizar los
costos, el tiempo de diseño y obtener la calidad requerida.
Las etapas del proceso de diseño estructurado y Concurrente son:

Desarrollo Conceptual.
El desarrollo conceptual desea identificar las necesidades. Se logra en algún
momento implementar algún sistema que ayude a conseguir información
necesaria para identificar debidamente el problema, se analiza y estudia la
factibilidad de un diseño que cumpla con todos los requerimientos dados. Se
realizan las siguientes sub-etapas.

Diseño a nivel de sistema.
En esta etapa se desea mostrar la selección de conceptos, mediante matrices de
tamizaje. Para llegar a obtener un diseño de un sistema acorde para la planta. Se
tiene como fin exponer en forma general la arquitectura y distribución en planta
del producto.

Diseño detallado.
En esta etapa se va a mostrar los componentes y especificaciones finales de
acuerdo al mercado, solo se hace referencia al detalle en algunas partes debido a
los requerimientos solicitados.
28

Prototipado.
Proceso mediante el cual se valida la funcionalidad de un sistema, puede ser
físico, virtual, total o parcial. En el caso de este proyecto se va hacer un
prototipado virtual.
5.1 PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN DEL PROYECTO
La misión del proyecto es diseñar un sistema mecatrónico que transporte envases
de detergentes que cumpla con la alta producción de dicho producto y la
eliminación del riesgo ergonómico en la empresa MOMCLEAN, mejorando la
calidad de trabajo en los operarios por los movimientos repetitivos.
5.1.1 Obtención de datos primario. En la compañía se llama proceso de
normalización para obtener información mediante entrevistas con el gerente de
planta, ingenieros de proyectos y con los operarios del área. Este proceso de
fabricación del producto actualmente se realiza de forma manual, por el cual es
importante tener plena comunicación con los trabajadores que están involucrados
en el proceso de elaboración.
Lista de las necesidades obtenidas:
El sistema se adapta al espacio de la planta.
El sistema es de fácil ensamble y manteamiento.
El Sistema organizado con la línea de la planta.
El sistema posee facilidad de cambio por si se desea realizar un proceso manual.
El sistema es adaptable a la velocidad requerida.
El sistema es automático
El sistema es modular, ayudando a la seguridad del área.
29
5.1.2 Antecedentes. Para la realización del producto con el diseño de los potes
de hoy en día, el área de Detergentes se basa en un proceso cuyas etapas se
describen a continuación: este proceso desde su comienzo hasta la actualidad se
ha realizado como es mostrado en el siguiente diagrama.
Figura 10. Proceso para la fabricación de detergente hoy en día.
5.1.2.1
Alimentación realizada manualmente. Este proceso se realizada
mediante operarios que deben alimentar la máquina Wallet manualmente,
realizando movimientos continuos y repetitivos, utilizando herramientas mostradas
en la siguientes imágenes.
Figura 11. Mesa soporte de los potes apilados en una caja
30
Para poder realizar el proceso debidamente, se utiliza una mesa que ayuda a
tener a una altura debida y soportar los potes apilados que se encuentran dentro
en una caja, de ahí actualmente los operarios sacan estas hileras de potes para
alimentar la llenadora. Este proceso manual de transportar los potes de esta caja a
la máquina Wallet
Figura 12. Banca para alcanzar la altura de la llenadora.
La empresa para poder realizar el proceso de fabricación del producto necesita
acomodar el espacio de trabajo del operario. Aquí observamos que el trabajador
se sube sobre una banca para poder alcanzar la altura de la máquina. La salud
ocupacional en una regla de sus posiciones de trabajo, habla que en casos como
este se debe establecer la misma altura para no realizar hiperextensiones en el
cuerpo humano, observar donde se colocan los potes apilados, ocasionando
movimientos repetitivos en el cuello.
5.1.2.2 Maquina Wallet. Compuesta por dos subetapas, la llenadora y la tapadora
donde se reciben los potes apilados y se separan uno por uno para posteriormente
llenarlos de manera individual y finalmente se sellan mediante el proceso de
tapado.
31
5.1.2.3 Kuka. Esta máquina es la encargada de manejar el tipo de oferta que se
esté realizando, con lo anterior se quiere que automáticamente organiza el número
de potes que se van a ir empacando.
5.1.2.4 Clever. En esta máquina el producto es enfundado con todos los nombres
e información requeridos para su posterior comercialización.
5.1.2.5 Verpacken. Esta máquina es un horno encargad de que las respectivas
etiquetas anteriormente puestas en el producto queden adheridas
permanentemente.
5.1.2.6 Wrapaaround. Máquina encargada de organizar el producto final en una
caja, dejando listo el producto para ser comercializado.
5.1.3 Filtrona. La Filtrona es una máquina de posicionamiento de objetos gracias
a sus cangilones. En la empresa MomClean se
usa para organizar el
empacamiento de tubos de pasta dental, ya que su exactitud en el acomodo de los
tubos el desempeño es exitoso. Se ha utilizado la Filtrona en distintas empresas
manufactureras desde el año 1983.
La máquina en el área de pasta dental está construida principalmente de metal,
algunas cubiertas acrílicas transparentes de observación y correa transportadora
de neopreno y ninguno de estos productos presenta peligros potenciales.
5.1.4 Banda Modular Curva: La banda transportadora Modular curva es usada
para el transporte de objetos y cambiar su recorrido. Generalmente son fabricadas
con un ángulo de 90 grados, logrando desviar la posición de los objetos
transportados sobre ella. Sus mallas encajadas unas sobre otra permiten realizar
el ángulo de giro mencionado, además por ser modular el material con el que está
constituido trae muchas ventajas.
32
6 LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES / REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
En la siguiente tabla se plantea las necesidades de los clientes.
Cuadro 2. Identificación de necesidades y requerimientos
Núm
1
2
3
4
5
6
7
Planteamiento de los Clientes
El sistema cumpla con la
capacidad de cambios
producción
Sistema se adapte a el espacio
de la panta
Identificación de necesidades
Sistema sincronizado, para poder ser
adaptado con el aumento de
producción
El sistema cumple con las
especificaciones para adaptarse a el
espacio de la planta
El sistema sea de fácil manteamiento
y ensamble
Se necesita que sea de fácil
manteamiento el sistema y se
puedan hacer rápidos cambios
en su estructura como ensambles
y desensambles
Se necesita que el sistema posee El sistema posee facilidad de cambio
un fácil cambio a opción manual
por si se desea realizar un proceso
manual
Sistema organizado
El sistema sea organizado con la
línea de la planta.
un sistema automático
El sistema sea automático
Cumpla con los requerimientos
Es un sistema basado en polímeros,
de seguridad
ayudando a la seguridad de la planta
Cuadro 3. Relación de especificaciones con necesidades
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
Necesidad
1,5,6
2,3,4
2,3,4
2,7
1,6
1,2,3,5,6,7
1,2,3,4
1,4,6
Especificación
Sensor
Dimensiones
Partes
Material
Velocidad
Costo
Ergonomía
Actuador
33
importancia
4
5
4
3
4
5
4
4
unidad
mm
# partes
Unidad/min
$
Sujetivo
7 GENERACIÓN DE CONCEPTOS
Esta etapa de diseño se descompone el problema en funciones, para conseguir
soluciones viables. Donde se identifican las ventajas y desventajas de las
opciones por medio del proceso de selección, logrando la evaluación de las
funciones más notables.
7.1
CAJA NEGRA
En esta parte del diseño, se estudia el problema a partir de las entradas y las
salidas, sin observar el funcionamiento interno de la caja negra. Lo importante es
la forma de desempeño con el entorno. En la caja negra deben estar muy claras
las entradas y salidas. En esta etapa no se requiere saber cómo está compuesta
por dentro ella.
Figura 13. Caja Negra
34
7.2
DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL
En esta etapa se muestra las funciones interiores de la Caja Negra del proceso de
transporte de envases, dividida por subfunciones.
Figura 14. Descomposición Funcional.
7.3
ENFOQUE PRICINPAL DEL PROYECTO
A continuación se ve una lista de los procesos hecho actualmente por los
operarios para realizar el transporte de los potes:

Acomoda la caja donde se encuentran los envases.

Acordonea los envases mientras gira el cuerpo y manos.

Se sube sobre una banca.
35

Introduce los envases en la máquina denominada Osgood.
El diseño implementado colabora a la minimización/eliminación del riesgo
ergonómico de los operarios, ya que el medio de transporte se realiza de manera
automática sin la necesidad que estén operarios realizando dicho proceso,
además que cumple con los requisitos de la cantidad de producción
7.4
DISEÑO DE CONCEPTOS
En esta etapa se realizan interrogantes acerca de la funcionalidades que se van a
realizar, para analizar las respuestas de ellas. Se plantean los siguientes
interrogantes.
¿Cómo realizar los debidos giros para que los envases de detergentes se
entreguen en la posición adecuada?
¿Cómo se entrega los potes de un sistema de transporte a otro?
¿Cómo se entregan los envases de potes a la Osgood Machine?
Cada pregunta está hecha con base a los procesos realizados en la empresa, y se
plantean con los ingenieros del área.
Desarrollo para cada pregunta:
7.4.1 ¿Cómo realizar los debidos giros para que los envases de detergentes
se entreguen en la posición adecuada?
Hoy en día los operarios realizan esos giros de forma manual; Lo que genera
movimientos incorrectos, que generan los riesgos ergonómicos planteados.
36
Primer Concepto
Para generar los primeros giros se usa un sistema de transporte con cangilones
que puede conseguir el levantamiento de los envases de forma horizontal a forma
vertical. El funcionamiento de expulsión de ellos hacia la Osgood Machine se
realiza gracias a levas.
Segundo Concepto
Para lograr lo debidos giros de los potes, se usa el sistema de transporte mediante
bandas transportadoras que consiguen esto, como lo es una banda curva que
gracias a sus 90º generan el primer giro de los envases.
Por medio de cilindros se realizan entregas que permiten que lo envases de
detergentes se entreguen a las siguientes bandas para sus respectivos giros.
7.4.2 ¿Cómo se entrega los potes de un sistema de transporte a otro?
Mediante cilindros se realiza la entrega de las filas de envases de una banda a
otra. En la empresa son usados pistones FESTO, ya que cumplen con todos
requerimientos de alta calidad que se maneja en la compañía además de sus
diseños que poseen características que ayudan al desarrollo del proceso.
En la siguiente imagen se observa la entrega de potes de una banda vertical con
pendiente a una banda elevada de posicionamiento.
37
Primer Concepto
Figura 15. Primer Pistón
El segundo pistón es usado para entregar cada hilera de potes hacia a la banda
elevada horizontal, que cumple con la tarea de posicionamiento de los potes hasta
ocho hileras requeridas. Una vez estén posicionadas estas hileras se activa el
cilindro para continuar con su recorrido
Figura 16. Segundo pistón, Pistón Guía.
38
El cilindro en la figura 16, es usado para contrarrestar la caída de los envases este
último cilindro, ayudando a la estabilización de las ocho pilas de potes. Este pistón
se usa para crear un sistema de posicionamiento de manera vertical.
Figura 17. Pistón caída de potes por los tubos.
Segundo Concepto.
El segundo concepto se ha pensado de forma manual, una vez los potes de
detergentes se encuentren de forma vertical, se extraigan por medio de operarios
para lograrlos transportar al sistema de alimentación denominado Osgood
Machine.
Ya que los potes mediante una banda transportadora con cangilones logran
levantarse; se evita los giros de los trabajadores permitiendo minimizar los riegos
ergonómicos
7.4.3 ¿Cómo se entregan los envases de potes a la Osgood Machine?
Mediante bandas transportadoras se realiza el recorrido, desde el punto de caída
de los potes, hacia la entrega de la Osgood Machine. Este sistema de transporte
es realizado por bandas modulares. Ayudando a contrarrestar las caída de las filas
de envases.
39
Figura 18. Estructura de entrega hacia la Osgood Machine.
40
8 SELECCIÓN DE CONCEPTOS.
8.1
MATRIZ PARA EL TAMIZAJE DE CONCEPTOS
En esta etapa se realiza una matriz que es usada para el desarrollo de los
conceptos más adecuados para el proceso de diseño. Esto se maneja mediante
comparaciones de cada uno de los conceptos con los criterios y asignándole una
calificación de, mejor que (+), peor que (-) y igual que (0). Con este proceso se
escoge el concepto con la mejor calificación para darle continuidad en el proyecto.
8.1.1 ¿Cómo realizar los debidos giros para que los envases de detergentes
se entreguen en la posición adecuada?
Para realizar el mejor concepto se tiene en cuenta los siguientes puntos.

Para realizar el mejor concepto se debe tener en cuenta, que los potes
deben realizar dos giros y mantener estables y alienados esta pilas hasta llegar al
destino final de su trayectoria.

Manejar adecuadamente las especificaciones para cumplir con las medias
requeridas, que se adapten a la Filler machine y el espacio de trabajo.

Poderse adaptar a el mayor rango de trabajo para tener la producción
máxima requerida por la planta.
41
Cuadro 4. Matriz de Tamizaje de Giros de envases
Criterio
Dimensiones
Partes
Velocidad
Costo
Material
Positivos
Iguales
Negativos
Total
Orden
Continuar
Ponderación
5
4
4
5
3
Concepto 1
+
0
4
0
13
-9
2
No
Concepto 2
+
0
+
+
+
17
0
0
17
1
Si
En esta evaluación se observa que, el mejor concepto a utilizar para realizar los
giros adecuados, es mediante los sistemas de transporte. Mencionados en el
concepto 2.
8.1.2 ¿Cómo se entrega los potes de un sistema de transporte a otro?
Para realizar el mejor concepto se tiene en cuenta los siguientes puntos.
Este proyecto tiene como prioridad eliminar los riesgos ergonómicos en los

empleados. Logrando así ser la primera planta de la empresa con cero riesgos en
la salud de los trabajadores.

Velocidad de trabajo, ser un sistema automatizado. Ya que permite trabajar
en los aumentos de producción, si el sistema es manejado mediante empleados
debe ser por varios de ellos.

El espacio de trabajo es importante a la hora de entrega de un sistema a
otro. Por esta razón la banda transportadora sería el más indicado para conseguir
el trasporte de los potes.
42
Cuadro 5. Matriz de Tamizaje de Entrega de un sistema de transporte a otro.
Criterio
Dimensiones
Partes
Velocidad
Costo
Material
Positivos
Iguales
Negativos
Total
Orden
Continuar
Ponderación
5
4
4
5
3
Concepto 1
+
+
+
+
18
0
4
14
1
Si
Concepto 2
0
0
0
0
14
-14
2
No
El concepto seleccionado para este caso también, en el que se realizan mediante
sistemas de transporte (Banda Transportadora).
8.2
RESULTADOS DE DISEÑO FINAL
Gracias a los conceptos usados anteriormente, y los análisis realizados con los
ingenieros de proyectos, se consigue que el diseño del proyecto se compone de la
siguiente manera.
Tamaño de filas de envases:
Sistema de transporte, cumple con la capacidad máxima de producción de 80 cm
por filas de potes.
Transporte de los envases:
Mediante a las bandas transportadoras.
43
Giros de los envases:
Banda transportadora
Entrega de los envases de un sistema al siguiente:
Banda transportadora y Pistones.
44
9 ELECCIÓN DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS.
Teniendo ya determinados los conceptos seleccionados, se pasa a la selección de
los materiales para realizar los diseños con las especificaciones que la empresa
permite para su fabricación.
Después de esto se elige los materiales de los mecanismos que lleva el diseño
final, esto es mediante matrices de tamizaje, con criterios diferentes.
9.1 ¿DE QUÉ MAERIAL
TRANSPORTE?
SERÁN
FABRICADOS LOS SISTEMAS DE
Para la selección del material de las bandas transportadoras se debe tener en
cuenta el ambiente de trabajo, las reglas de que existen por ser productos para el
hogar. Por tal razón los materiales más usados para ello son; los derivados del
polímero, llamadas bandas transportadoras modulares.
Cuadro 6. Matriz de tamizaje para el material de fabricación de las Bandas.
Criterio
Vida Útil
Partes
Función
Mantenimiento
Material
Positivos
Iguales
Negativos
Total
Orden
Continuar
modular
+
+
+
+
+
5
0
0
5
1
Si
45
Rodillos
Aluminio
+
+
2
0
3
-1
2
No
9.2 ¿QUE TIPO DE MATERIAL SERÁ USADO PARA LA FARICACION DE LO
TUBOS?
Mediante los estudios realizados se plantea la necesidad de tubos por donde las
filas de potes deben pasar para lograr el proceso deseado.
Cuadro 7. Matriz de tamizaje para el material de fabricación de los tubos.
Criterio
Vida Útil
Partes
Función
Mantenimiento
Material
Positivos
Iguales
Negativos
Total
Orden
Continuar
UHMW
+
+
+
+
+
5
0
0
5
1
Si
Aluminio
0
0
-5
-1
2
No
9.3 ¿CUAL ES EL SISTEMA QUE SE USARA PARA EL CONTROL DEL
PROCESO?
En la compañía se manejan programaciones mediante PLC, por tal motivo es el
más indicado para ello. En la siguiente tabla se realiza la comparación mediante
matriz de tamizaje.
46
Cuadro 8. Matriz de tamizaje para la selección del sistema del Control.
Criterio
Vida Útil
Función
Costo
Mantenimiento
Positivos
Iguales
Negativos
Total
Orden
Continuar
PLC
+
+
+
3
0
1
2
1
Si
Micro
Controlador
0
+
+
2
0
-1
1
2
No
9.4 ¿QUE TIPO DE MOTOR SERÁ USADO PARA LOS SISTEMAS DE
TRANSPORTE?
Para el funcionamiento de las diferentes bandas transportadoras, se analiza el
peso que va a transportar. Dado que los envases están encajados unos a otros y
sin ningún material dentro de ellos, logra minimizar el costo del proyecto dado que
no es necesario manejar pesos considerables.
Cuadro 9. Matriz de Tamizaje para la selección del motor.
Criterio
Vida Útil
Potencia
Costo
Mantenimiento
Funcionalidad
Positivos
Iguales
Negativos
Total
Orden
Continuar
Motor AC
+
+
+
3
0
2
1
1
Si
47
Servomotor
+
0
+
0
2
-2
-2
2
No
10 ARQUITECTURA DEL PRODUCTO
En esta etapa de diseño, se realiza la ubicación de las funciones del producto con
el análisis de cada una de sus iteraciones.
Cuadro 10. Arquitectura del producto.
Fila de envases
Ángulos de las
bandas
transportadoras
Alineación de los
productos
Producción
Desplazamiento
Dimensiones de la
banda
transportadora
DISEÑO DE UN
SISTEMA
AUTOMATICO DE
TRANSPORTE
DE RECIPIENTES
PARA LA
ALIMENTACION
DE LA NUEVA
LINEA DE
PRODUCCION
DE
DETERGENTES
Transporte
Posicionamiento
Desplazamiento
de los
transportadores
Posicionamiento
de los envases
Guías
Empuje de los
Productos
Espacio
Angulo de giro
Guías
Dimensión
Motor
Sensor en bandas
Sensor de listas
Banda
Motor
Superficie modular
Introducción de las Pistón para
filas potes
Transferir a Banda
elevada
Pistón para
transferir de
Banda Vertical a
Elevada.
48
10.1 ARQUITECTURA MECANICA
Figura19. Arquitectura Mecánica.
49
10.2 ARQUITECTURA ELECTRONICA
Figura 20. Arquitectura Electrónica.
50
10.3 ARQUITECTURA NEUMÁTICA
Figura 21. Arquitectura Neumática
10.4 SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO.
En la arquitectura del producto se realiza el proceso de selección para que el
diseño sea ideal y cumpla con el proceso deseado inicialmente; cuenta con varios
factores individuales para el trabajo de la planta, por esta razón se puede
denominar arquitectura modular, ya que, está compuesta por varias partes para
cumplir con la tarea final deseada.
Para el proceso de desarrollo del producto hay un trabajo grupal, visto a
continuación.
51
Figura 22. Sinergia de Módulos en Arquitectura.
10.5 COMPONENTES DE CADA MODULO DEL SISTEMA
10.5.1 Módulo 1: Control

PLC
10.5.2 Módulo 2: Alimentación Fila de envases.



Motor Banda Modular Curva.
Sensor potes banda Curva-Banda Vertical.
Estructura del sistema de transporte.
10.5.3 Módulo 3: Transporte.





Sensor de alineación banda elevada.
Sensor de envases en Banda elevada.
Sensor potes presentes – llegada a Osgood.
Sensor alineación Banda Vertical.
Temporizador.
52



Motor Banda Vertical.
Motor Banda Elevada.
Motor Banda a Osgood
10.5.4 Módulo 3: Pistones.







Pistón empujador – Banda Vertical.
Pistón empujador – Banda Elevada.
Pistón empujador – Banda a Osgood.
Sensor pistón fuera – Banda Vertical.
Sensor pistón adentro – Banda Vertical.
Sensor empujador fuera – Banda Elevada.
Sensor empujador adentro – Banda Elevada
53
11 INGENIERÍA DETALLADA
11.1 BANDA MODULAR CURVA
Este sistema de transporte es el encargado de recibir las apilaciones de potes de
la Máquina Filler horizontalmente, este recorrido da inicio en el punto A, como se
observa en la Figura 22.
Para el diseño de la banda se tiene en cuenta las medidas de un sistema de
transporte con estas características, por eso se toma como referencia la máxima
longitud que tienen las filas de envases para su realización; Lo = 80 cm.
La longitud máxima se arrojan los siguientes datos, el radio interno es 2.2 veces
(176 cm), la estructura al inicio y final de la banda debe tener unas medidas
respecto a la longitud máxima denominada (Distancia L), esta longitud es de 1.5
veces el ancho (120 cm).
Figura 23. Banda transportadora curva.
54
11.2 BANDA TRANSPORTADORA CON PENDIENTE.
Este sistema de transporte recibe las pilas de potes del primer sistema mostrado
en la figura 23 Elevando cada apilación hasta su máxima altura. Donde se
encuentra el pistón empujador con sus sensores para la activación de él.
Los cangilones de esta banda están basados en el material anteriormente
nombrados UHMW, ya que este material tiene características muy positivas que
no permiten que los potes tengan algún desgate, ya que su coeficiente de fricción
es menor al coeficiente de fricción del UHMW.
Figura 24. Banda transportadora vertical.
55
11.3 PISTON EMPUJADOR.
El uso de este pistón es transportar los apilación de potes de la banda vertical a la
banda modular elevada. Tiene una carrera de 80 cm para lograr transportar los
potes hasta el siguiente sistema; Posee dos finales de carrera para el sensado de
entrada y salida del cilindro, y maneje adecuadamente el transporte a la hora de
entrega de la apilación de potes.
Figura 25. Pistón Empujador
11.4 BANDA TRANSPORTADORA ELEVADA.
Este sistema de transporte cumple con la función de posicionamiento de las filas
de envases de izquierda a derecha, hasta cumplir con el llenado de cada
cangilón; este diseño se encuentra constituido por UHMW desde su banda hasta
los cangilones.
Figura 26. Banda Transportadora Elevada.
56
11.5 PINZA GUIA.
La herramienta vista en la figura 26, se usa para guiar los potes a través de la
banda modular elevada, las caras (PARED) que se observan son de material
UHWM. Se seleccionó este material para evitar el desgaste de los potes al tener
rozamiento con ellas
Esta pinza es accionada por el pistón empujador que se encuentra adjunta a ella.
Figura 27. Pinza Guía
11.6 TUBOS GUIAS.
Los tubos están diseñados para ser fabricados en UHMW logrando minimizar el
deterioro estructural de los potes de detergentes. La razón de escoger este
material es debido a que hay rozamiento entre ambas superficies, porque dentro
de ellos se transportan dichas apilaciones teniendo como función el cambio de
posición de horizontal a vertical. Este material logra minimizar el desgaste ya que
el coeficiente de fricción del material de los tubos es mucho menor al de los potes.
Los tubos mostrados en la figura 27 y figura 28. Tienen una estructura adaptable
a ellos para evitar deformación del material.
57
Figura 28.Tubo guía individual
Figura 29. Tubos guías posicionados
11.7 BANDA TRANSPORTADORA A OSGOOD.
La función del sistema de transporte “Banda Transportadora a Osgood” es de
entregar los potes verticalmente a la máquina OSGOOD. Este sistema posee un
pistón para cumplir con una caída adecuada, que es sincronizada con el
transporte de los potes al interior del tubo.
58
Figura 30. Banda Transportadora a Osgood.
59
12 DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA
Figura 31. Componentes del sistema (Vista Isométrica)
Figura 32. Componentes del sistema (Vista Lateral)
60
13 PRESUPUESTO.
Cuadro 11. Lista del costo de los componentes del sistema. COP (Peso
Colombiano)
ITEMS
Cilindro Normalizado DSBC
Sensor de Proximidad
Unidad de Mantenimiento
Electroválvula
Caja de enchufe
Cilindro Normalizado
Regulador GRLA 1- 4
Regulador GRLA 1-8
Tubo de plástico
Silenciador
Motor
Protección de motores.
Accesorios Eléctricos
Fuente de voltaje 220 vac
PLC ( Modulo Entradas
Modulo Salidas 24VDC,
Procesador, Fuente
Alimentación)
Sistema de transporte Curvo
Sistema de transporte Vertical
Sistema de transporte a
Osgood
Sistema de transporte Elevado
Precio
Unitario
576.497,00
118.107,00
334.084,00
393.808,67
9.909,50
531.168,00
80.846,75
72.742,00
2.874,33
27.178,67
1.250.000,00
230.000,00
1.405.000
1.240.000,00
11.100.000,00
Cantidad
Total
2
6
1
3
6
1
4
2
30
3
3
1
1
1
1
1.152.994,00
708.642,00
334.084,00
1.181.426,00
59.457,00
531.168,00
323.387,00
145.484,00
86.230,00
81.536,00
3.750.000
230.000
1.405.000
1.240.000,00
11.100.000,00
47.000.000,00
45.000.000,00
18.000.000,00
1
1
1
47.000.000,00
45.000.000,00
18.000.000,00
22.000.000,00
1
22.000.000,00
Cuadro 12. Lista del costo total de los componentes del sistema.
Valor del proyecto
155.506.113,00
1
152.566.113,00
15.506.611,3
1
15.256.611,3
Imprevisto
Valor Total del proyecto.
$167.822.724
61
13.1 FLUJO DE FONDOS.
En la figura 32 y 33: Diagrama del flujo de Fondos, se observan cada uno de los
costos que se deben tener en cuenta para la implementación del diseño realizado.
Se encuentra proyectado a tres años. En él se muestra el costo de los
componentes del sistema de transporte y la producción de ellos. El periodo de
recuperación PRI, se da en el octavo mes. Donde se da inicio a la producción, en
este mismo tiempo se recuera la inversión realizada del proyecto.
Figura 33. Diagrama de Flujo de Fondos (1).
62
Figura 34. Diagrama de Flujo de Fondos (2).
13.2 TIR Y VPN
Con los indicador de rentabilidad TIR (Tasa de interna de Retorno) y VPN (Valor
presente Neto), se realiza el estudio para la viabilidad economía del proyecto. El
VPN es mayor a cero por lo que le da viabilidad al sistema seleccionado con una
TO (tasa de oportunidad) del inversionista de 1 %.
La tasa de oportunidad con la que cuenta el proyecto es del 93 %, debido a que es
un sistema de fabricación de productos de consumo masivo. Teniendo un alto
margen de factor de seguridad entre TO y la TIR, consiguiendo una mayor
viabilidad.
13.3 BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO.
Beneficio de la Eliminación del Riesgo Ergonómico: Con la eliminación del
riesgo ergonómico se mejoran procesos, por este lado no es posible tener valores
detallados, debido a que es un proceso que se desea implementar en un futro. Los
costos de las enfermedades profesionales generadas si el proceso se realiza de
forma manual son los siguientes:
63



Costo de rotación profesional generada por incapacidades.
Costo de entrenamiento del personal nuevo.
Costo del manejo de la enfermedad de la persona.
Beneficio de producción con el sistema diseñado: Con el sistema de
transporte se consiguen beneficios para la compañía, ya que la planta queda
como sistema de riesgo cero. Por tal motivo no se necesita de personal de trabajo
para el transporte de las hileras de potes. Logrando tener las siguientes ventajas:




Aumento de producción.
Eliminación del riesgo ergonómico.
Cuidado en el material de los envases.
Sanidad, Gracias al material con el que se encuentra fabricado el sistema.
64
14 CRONOGRAMA.
El cronograma se basa en el proceso estructural concurrente, teniendo como
objetivo fechas límites de etapas para conseguir en la fecha deseada cada
proceso a realizar y el proyecto final. El siguiente cronograma mostrado en la
Tabla 10. Muestra los pasos para la ejecución del proyecto, la compañía siempre
está al tanto de las fechas ya que es de suprema importancia, por tal motivo se
registran las fechas de las semanas de trabajo, que son mostradas en la siguiente
tabla.
Cuadro 13. Cronograma del proyecto
65
15 CONCLUSIONES
Se consiguió tener el diseño deseado de un sistema mecatrónico, cumpliendo con
el requisito de la mejora de las condiciones de trabajo en los operarios y las
especificaciones de la producción en la planta de detergentes MOMCLEAN.
Gracias a los estudios realizados, se pudo detectar las ventajas y desventajas en
cada sistema planteado en el desarrollo de diseño. Así permitiendo escoger la
más indicada.
Se analizaron los riegos profesionales que se pueden ocasionar al realizar el
transporte manualmente, teniendo un análisis de las patologías que se pueden
evitar, prevaleciendo la salud de los trabajadores en la panta.
Gracias a la arquitectura modular, el sistema de transporte de envases cumple con
los requerimientos del cliente. Para la adaptación, organización y mantenimiento
de la línea.
Se obtuvo información de los procesos actuales usada en la compañía, por
operarios y analizada con el ingeniero de proyecto.
Con el diseño se logró aplicar todos los conocimientos adquiridos en el trayecto de
formación académica universitaria, además ganando conocimientos de la vida real
que enriquecen el crecimiento como profesional.
66
16 RECOMENDACIONES
El diseño de la banda transportadora curva, debe cumplir con estándares de
radios y distancias, debido al ser una banda modular. Las especificaciones pueden
tener pequeños cambios en los proveedores.
La arquitectura modular del sistema posibilita realizar cambios, en la sección de
tubos, logrando realizar cambios de fácil manera, abriendo la posibilidad de recibir
piezas de varios proveedores.
67
17. BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA FLORES, Rodolfo. Ingeniería concurrente y tecnologías de la
información,
Universidad Autónoma de Nuevo México, Facultad de ingeniería
Mecánica y Eléctrica; [Consultado 15 de octubre]. Disponible en
http://ingenierias.uanl.mx/22/ingenieriaconcu.PDF
Guía para el diseño ergonómico, Colgate Palmolive EOHS Guía p. 5- 6 enero
2012.
Ministerio de protección Social, Guía de Atención Integral de salud Ocupacional
basada en la evidencia para Hombro doloroso relacionado con factores en el
trabajo. P 20 noviembre 2006.
Modelos
CAD
natives
para
los
siguientes
sistemas:
AutoCAD®, Autodesk® Inventor™, CATIA® V5, Pro/ENGINEER®, NX™. Versión
9.0.
Organización internacional del trabajo. La salud y la seguridad en el trabajo [en
línea]. OIT. [Consultado 15 de diciembre de 2013]. Disponible en internet:
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm
PIEDRAFITA MORENO, Ramón. Ingeniería de la automatización industrial,
Mexico D.F: ALFAOMEGA GRUPO EDITRO S.A, 2001. 559p.
Rexnord tabletop, Catálogo de productos, cadena Tabletop y Mattop Introducción
a Mattop. Mallas modulares p. 130.
Rexnord tabletop. Catálogo de productos, cadena Tabletop y Mattop. Serie 1500.
p 138.
68
ANEXOS
Anexo A. Diagrama de arranques
Figura 35. Diagrama de Flujo de Arranque en frio
Condiciones o eventos que producen un arranque en frio.





Cuando la alimentación de reanuda con pérdida de contexto.
Mediante el comando de inicialización desde la consola.
Durante la primera ejecución de una aplicación
Presionando el Botón RESET.
Al poner a 1 el bit %S0 mediante el programa.
69
Inicialización de datos y del sistema.
Cuando se produce un arranque en frio se produce una inicialización de datos y
del sistema.

Puesta a cero de los bits.

Inicialización de bits y palabras de sistema.

Inicialización de los bloques función (Temporizadores, Contadores) a partir
de los datos de configuración, puesta a cero de los bits de salida de los bloques de
función.

El grafcet se inicializa, se activan las etapas iniciales.
Figura 36. Diagrama de Flujo Arranque en caliente
Condiciones o eventos que producen un desarranque en Caliente.



Cuando la alimentación se reanuda sin pérdida de contexto.
Al poner a 1 el bit %S1 mediante el programa.
Mediante un comando de consola.
70
Tratamiento del Rearranque en Caliente

Si el usuario desea un tratamiento especial del rearranque en caliente
deberá escribir un programa especialmente dedicado al principio de la tarea
maestra que se ejecuta mediante prueba del Bit %S1=1
Evolución de las salidas
Cuando se detecta un corte de corriente las salidas se ponen en posición de
retorno o en posición de conservación de su valor actual, según lo que se
determinó en la configuración de los módulos de salida. Cuando se reanuda la
alimentación las salidas permanecen en el estado cero hasta que el sistema las
actualice.
Si se produce un rearranque en caliente, el valor actual de los temporizadores y
monoestables se congela durante el corte de corriente. En los contadores no tiene
ninguna incidencia.
71
Anexo B. Sensor
FUENTE: http://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/17076/esm_es.pdf
72
Anexo C. Cilindros neumáticos.
Los cilindros neumáticos son dispositivos mecánicos cuáles producen fuerza, a
Por el movimiento que es generado por gas comprimido (generalmente aire).
Para realizar su función, los cilindros neumáticos imparten una fuerza al convertir
energía potencial de gas comprimido en energía cinética.
Esto es alcanzada por el gas comprimido que puede ampliarse, sin entrada de
energía externa, que sí mismo ocurre debido al gradiente de la presión
estableció por el gas comprimido que estaba en un mayor presión que presión
atmosférica. Esta extensión del aire fuerza a pistón para moverse en la
dirección deseada.
El cilindro es una pieza hecha con metal fuerte porque debe soportar a lo largo de
su vida útil un trabajo a alta temperatura con explosiones constante
de combustible, lo que lo somete a un trabajo excesivo bajo condiciones extremas.
Una agrupación de cilindros en un motor constituye el núcleo del mismo,
conocido como bloque del motor.
Figura 37. Cilindro Neumático.
Fuente: Catálogo de productos, versión 9.0. Modelos CAD natives para los
siguientes sistemas: AutoCAD®, Autodesk® Inventor™, CATIA® V5,
Pro/ENGINEER®, NX™, SOLID EDGE® and SolidWorks®
73
Uso de cilindros neumáticos.
Los pistones serán usados para el transporte de una pila de potes de jabón, el
cual tiene como peso 800 gramos.
Fuente de Voltaje 220vac-24vdc 5A.
Se necesita dos pistones con las siguientes características:
-Carrera 86 cm.
-Diámetro 40 cm.
-Detención de posición (Inicial- Final)
Además:
-Estructura de ensamble.
-Válvulas
-Accesorios de distribución de aire
Características del cilindro neumático.
-Carrera 18 cm.
-Diámetro 32 cm.
-Detención de posición (Inicial- Final)
Figura 38. Cilindro de transporte
74
Anexo D. Diagrama de flujo del proceso
En el siguiente diagrama se explica el proceso completo del sistema de transporte,
en un diagrama de flujo.
Figura 39. Diagrama de Flujo.
75
76
Nomenclatura de los componentes para la secuencia de programación.
Sensores.
S0 Arranque en frio (Reanudacion de alminentacion de perdida de los datos)
S1 Rearranque en caliente ( Reanudacion de alimentacion de alimentacion sin
perdidas de datos)
S2 Potes llegaron ( union banda Curva- Banda Vertical )
S3 Sensor de alineación de Banda Elevada.
S4 Piston Empujador Fuera ( Cilindro de la banda Vertical)
S5 Piston Empujador Adentro ( Cilindro de la banda Vertical)
S7 Sensor Potes LLegaron Banda Elevada
S8 Sensor empujador fuera ( Cilindro del rastrillo de ocho guias )
S9 Sensor empujador adentro ( Cilindro del rastrillo de ocho guias )
S10 potes presente ( Potes llegaron)
S11 Sensor empujador tubo fuera ( cilindro guia tubo)
S12 Sensor empujador tubo adentro (cilindro guia tubo)
S13 Sensor de alineancion de Banda Vertica
S14 temporizador
S15 Sensor de potes pasaron.
S16 Motor de la banda Vertical
S17 Motor banda elevada
S18 Motor banda a Osgood
S19 Motor Banda Curva
Pistón
PI Piston Empujador Fuera ( Cilindro Banda Vertical)
P2 Piston Empujador Adentro ( Cilindro Banda Vertical)
P3 Piston Empujador Fuera ( Cilindro del Rastrillo de ocho guias)
P4 Piston Empujador Adentro ( Cilindtro del Rastrillo de ocho guias)
P5 Piston Empujador tubo guia Fuera.
P6 Piston Empujador tubo guia Adentro .
77
Motores
M1 Motor Banda Curva
M2 Motor Banda Vertical
M3 Motor Banda Elevada
M4 Motor Banda a Osgood
78
Anexo E. Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMW)
Generalidades
El polietileno es un material termoplástico no polar semicristalino, utilizado para la
fabricación de semielaborados. Empleado en la industria en general por su
versatilidad de usos, posee excelentes cualidades de aislamiento eléctrico, son
prácticamente insolubles en casi todos los disolventes orgánicos, inodoros,
insípidos e indiferentes fisiológicamente.
Por sus buenas propiedades de deslizamiento es el plástico más utilizado para la
construcción de piezas que estén sometidas a roce mecánico.
Debido a su ultra alto peso molecular posee mejores propiedades de resistencia al
desgaste y abrasión que el polietileno de alto peso molecular.
Selección de Materiales
Para la selección de materiales se tienen en cuenta las especificaciones de los
materiales utilizados por los envases.
Cuadro 14. Lamina de Fabricación.
Con base a las especificaciones estudiadas se enfocó en el coeficiente de fricción
dinámico, ya que el estudio cinemático es de suma importancia para mantener la
calidad de los productos de la compañía.
En la siguiente tabla se observará los dos materiales escogidos por su bajo
coeficiente de fricción.
79
Cuadro 15. Coeficiente de Fricción del material.
UHMW
Material (Polimeros)
Coeficiente de Fricción Dinámico
0,12 - 0,20
Para no ocasionar daños en los potes se ha se seleccionado el UHMW, por su
bajo coeficiente de fricción, ya que si su coeficiente de fricción es menor al
coeficiente de fricción por el cual está constituido los potes, ayuda a mantener el
buen estado de ellos a nivel atómico y el fácil transporte por todo el sistema.
Debido a que los potes se van a transportar mediante deslizamientos van a haber
roces entre ellos con las paredes de los cangilones y la parte inferior de las
bandas transportadoras.
80
Anexo F. Tubo Estudio de Movimiento
Cuadro 16. Material de fabricacion del Tubo UHMW tension.
Name
stresses
Type
Von mises stress
Mín
283.132 N/m^2
Máx
25448 N/m^2
Figura 40. Simulación tensión
Cuadro 17. Material de fabricacion del Tubo UHMW desplazamiento.
Name
Displacement
Type
Resulting displacement
Figura 41. Simulación desplazamiento
81
Mín
0 mm
Máx
0.00458848 mm
Estudio de movimiento.
Cuadro 18. Material de fabricacion del Tubo UHMW esfuerzo.
Name
Displacements
Type
strain
Mín
1.52472e007
Figura 42. Simulación esfuerzo
82
Máx
6.26827e-006
Anexo G. Planos del sistema
Medidas expresadas en mm.
Figura 43. Banda Transportadora Modular curva
83
Banda Transportadora Modular Vertical.
Figura 44. Banda transportadora vertical.
84
Banda Modular elevada.
Figura 45. Banda transportadora modular elevada.
85
Banda Modular hacia la Osgood.
Figura 46. Banda modular a Osgood.
86
Anexo H. Patologia.
Tendinitis:
Las Tendinitis del manguito rotador representan un espectro de patologías agudas
y crónicas que afectan el tendón en sus cuatro componentes o a cada uno de ellos
en forma aislada. Las manifestaciones agudas (a cualquier edad) pueden ser
representadas por una condición dolorosa u ocasionalmente por un deterioro
funcional o por ambos, representando las variaciones entre inflamación de tejidos
blandos (mínimo compromiso estructural) y la irritación extrema por avulsión
completa (marcado compromiso estructural). La manifestación crónica (se
presenta con mayor frecuencia en la década de los cuarenta) es siempre asociada
con un incremento gradual de síntomas, especialmente durante las actividades
repetitivas o por encima del nivel del hombro.
La Tendinitis Bicipital se presenta como dolor localizado en la parte anterior del
hombro y puede irradiarse a lo largo del tendón bicipital dentro del antebrazo, con
frecuencia ocurre concomitantemente con síndrome de pinzamiento o ruptura del
manguito rotador.
.
87
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