PROPUESTA PARA EL MÉTODO DE TRABAJO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA QUE MAXIMICE LAS VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE SIIGO EN LA EMPRESA ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTÁ. . TRABAJO DE GRADO AUTORES: LEONARDO ANDRÉS MEZA CONTRERAS CARLOS ANDRÉS GONZALEZ CLAVIJO DIRECTOR: LUIS MANUEL PULIDO MORENO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ, OCTUBRE 18 DE 2009 1 Tabla de contenido GLOSARIO .................................................................................................................................... 11 1. GENERALIDADES ................................................................................................................. 13 1.1.1Reseña histórica .......................................................................................................... 13 1.1.2 Misión ........................................................................................................................ 13 1.1.3 Visión .......................................................................................................................... 13 1.1.4 Políticas ...................................................................................................................... 14 1.1.5 El sector de la espuma ............................................................................................... 14 2. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 17 2.1 Objetivo general ................................................................................................................ 17 2.2 Objetivos específicos......................................................................................................... 17 3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MÉTODO DE TRABAJO Y LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA EN LA EMPRESA ESPUMAS SANTA FE. .................................................................................................. 18 3.1 Identificación de cada producto. ...................................................................................... 18 3.1.1 Láminas de espuma.................................................................................................... 18 3.1.2 Colchonetas................................................................................................................ 20 3.1.3 Colchones ................................................................................................................... 21 3.2 Familiarización de los productos fabricados por la empresa espumas santa fe. ............. 22 3.3 Determinación de productos representativos para cada familia ..................................... 23 3.3.1 Familia Colchones ..................................................................................................... 23 3.3.2 Familia Colchonetas ................................................................................................... 25 3.3.3 Familia láminas de espuma ........................................................................................ 26 3.4 Análisis de operaciones del método de trabajo actual de cada uno de los productos representativos de cada familia .............................................................................................. 27 3.4.1 Elaboración y análisis de diagrama de operaciones para cada producto representativo de cada familia. .......................................................................................... 27 3.4.2 Elaboración y análisis de diagrama de flujo para cada producto representativo de cada familia. ........................................................................................................................ 36 3.4.3 Elaboración y análisis de diagrama de recorrido para cada producto representativo de cada familia. ................................................................................................................... 43 3.4.4 Listas de chequeo ....................................................................................................... 45 3.5 Estudio de tiempos ........................................................................................................... 49 3.5.1 Familia Colchones ...................................................................................................... 51 3.5.2 Familia Colchonetas ................................................................................................... 54 3.5.3 Familia Espumas ......................................................................................................... 55 3.5.4 Premuestreo familia de producto .............................................................................. 56 3.5.5 Tiempo observado ..................................................................................................... 59 3.5.6 Suplementos familia de productos ............................................................................ 61 2 3.5.7 Rating factor ............................................................................................................... 64 3.5.8 Tiempo estándar ........................................................................................................ 66 3.6 Parámetros, flujo y transacciones del modulo de producción del software SIIGO. ......... 66 4. FACTORES DE MEJORA DEL MÉTODO DE TRABAJO Y LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA QUE FACILITEN LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL MODULO DE PRODUCCIÓN DEL SOFTWARE SIIGO. .................................................................................................................................................... 69 4.1 Búsqueda y cuantificación de factores críticos de mejora para lo optima implementación del módulo de producción de software SIIGO. ....................................................................... 75 4.1.1 Familia Colchones ...................................................................................................... 78 4.1.2 Familia colchoneta ..................................................................................................... 84 4.1.3 Familia espumas ......................................................................................................... 84 4.2 Priorización de los factores críticos de mejora para lo optima implementación del modulo de producción de software SIIGO. ............................................................................. 84 5. ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS FACTORES DE MEJORA DEL MÉTODO DE TRABAJO Y LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA QUE FACILITEN LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN DEL SOFTWARE SIIGO EN LA EMPRESA ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTÁ. ..................................................................................................................................... 88 5.1 Búsqueda y descripción de alternativas para la solución de los factores de mejora del proceso productivo ................................................................................................................. 88 5.1.1 Alternativas de aplicación general ............................................................................. 89 5.1.2 Alternativas para la completa implementación del modulo de producción de SIIGO91 5.1.3 Alternativas para solucionar los factores críticos en la célula espuma ..................... 91 5.1.4 Alternativas encaminadas a solucionar los factores críticos de las familias de productos de la empresa .................................................................................................... 95 5.2 Búsqueda y descripción de alternativas para la solución de los factores de mejora de la distribución en planta. ............................................................................................................ 99 6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA MEJORAR EL MÉTODO DE TRABAJO Y LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA QUE FACILITEN LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LOS MÓDULOS DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SOFTWARE SIIGO EN LA EMPRESA ESPUMAS SANTA FE............................................................................................. 104 6.1 Evaluación y selección de la mejor alternativa de mejora del método de trabajo que maximice las ventajas de la utilización del software SIIGO. ................................................. 106 6.1.1 Evaluación alternativas de aplicación general ......................................................... 106 6.1.2 Evaluación alternativas para la completa implementación del modulo de producción de SIIGO ............................................................................................................................ 106 6.1.3 Evaluación alternativas para solucionar los factores críticos en la célula espuma . 106 6.1.4 Evaluación alternativas encaminadas a solucionar los factores críticos de la familia colchones .......................................................................................................................... 108 6.1 Evaluación de la alternativa de mejora de la distribución en planta que maximice las ventajas de la utilización del software SIIGO. ....................................................................... 112 3 7. CRONOGRAMA Y PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO Y LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA SELECCIONADOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTÁ.............................................................................................. 118 7.1 Propuesta del cronograma de implementación del método de trabajo y la distribución en planta. ................................................................................................................................... 119 8. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE MEJORAR EL MÉTODO DE TRABAJO Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA QUE MAXIMICE LAS VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE SIIGO, EN LA EMPRESA. .................................................................................. 124 8.1 Evaluación alternativas enfocadas al método de Trabajo. ............................................. 125 8.2 Alternativa enfocada a la distribución en planta ............................................................ 129 9. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 130 12. RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 133 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 134 4 TABLA DE CONTENIDO TABLAS Tabla 1. Calibres estándares para láminas de espuma 13 Tabla 2. Referencias estándares colchonetas 15 Tabla 3. Resumen diagrama Pareto colchones. 19 Tabla 4. Especificaciones colchón ortopédico 20 Tabla 5. Especificaciones colchón normal 20 Tabla 6. Resumen Pareto colchonetas 21 Tabla 7. Especificaciones colchonetas 21 Tabla 8. Resumen Pareto láminas espuma 22 Tabla 9. Especificaciones láminas espuma 22 Tabla 10. Proporción elementos diagrama de flujo colchón ortopédico 31 Tabla 11. Proporción elementos diagrama de flujo colchón normal 33 Tabla12. Proporción elementos diagrama de flujo colchoneta con y sin cremaller 35 Tabla 13. Proporción elementos diagrama de flujo láminas de espuma 36 Tabla14. Resumen elementos familia colchones 46 Tabla 15. Resumen premuestreo colchones ortopédicos 51 Tabla 16. Resumen premuestreo colchones normales 52 Tabla 17. Resumen premuestreo colchonetas con cremallera 53 Tabla 18. Resumen premuestreo colchonetas sin cremallera 53 Tabla 19. Resumen premuestreo láminas de espumas 53 Tabla 20. Resumen tiempo observado colchón ortopédico 54 Tabla 21. Resumen tiempo observado colchón normal 55 Tabla 22. Resumen tiempo observado colchoneta con cremallera 55 Tabla 23. Resumen tiempo observado colchoneta sin cremallera 56 Tabla 24. Resumen tiempo observado láminas de espuma 56 Tabla 25. Resumen suplementos familia colchones 57 Tabla 26. Resumen suplementos familia colchoneta 58 Tabla 27. Resumen suplementos familia láminas de espuma 58 Tabla 28. Resumen rating factor familia colchones 60 Tabla 29. Resumen rating factor familia colchonetas 60 Tabla 30. Resumen rating factor familia láminas de espuma 61 Tabla 31. Productos semiterminados por familias 65 Tabla 32. Clasificación de líneas de producción de cada familia de productos 66 Tabla 33. Células de trabajo colchones 67 Tabla 34. Células de trabajo colchonetas 68 Tabla 35. Células de trabajo láminas de espuma 69 Tabla 36. Tiempo total por célula de trabajo 70 Tabla 37. Resumen factores críticos familia láminas de espuma 81 Tabla 38. Resumen factores críticos familia colchones 81 Tabla 39. Tabla de incentivos por célula 85 Tabla 40. Clasificación criterio tiempo 99 Tabla 41. Clasificación inversión inicial 100 Tabla 42. Clasificación mantenimiento 100 Tabla 43. Clasificación criterio impacto 100 Tabla 44. Matriz selección de alternativas 106 Tabla 45. Tiempos transporte distribución en planta actual colchones 108 Tabla 46. Tiempos transporte distribución en planta actual colchonetas 109 Tabla 47. Tiempos transporte distribución en planta actual láminas de espuma 109 Tabla 48. Tiempo de transporte distribución en planta propuesta 110 5 Tabla 49. Ahorro de tempos de recorrido Tabla 50. Presentaciones y reuniones Tabla 51. Inflación anual proyectada Tabla 52. Recursos utilizados actualmente corte 3 Tabla 53.Recursos utilizados propuesta colocar lija Tabla 54. Flujo de caja y VPN propuesta colocar lija Tabla 55. Beneficios incentivos Tabla 56. Flujo de caja y VPN propuesta incentivos Tabla 57. Flujo de caja y VPN propuesta operario cerrado y abastecimiento Tabla 58. Inversión propuesta método estándar de trabajo Tabla 59. Desperdicios de materiales diarios por zonas Tabla 60. Flujo de caja y VPN propuesta transacción LAMC Tabla 61. Ahorro propuesta distribución en planta Tabla 62. Flujo de caja y VPN propuesta distribución en planta 112 116 120 121 121 122 122 122 123 123 124 124 125 125 TABLA DE CONTENIDO DIAGRAMAS Diagrama 1. Proporción diagrama de flujo colchón ortopédico Diagrama 2. Proporción diagrama de flujo colchón normal Diagrama 3. Proporción diagrama de flujo colchoneta con y sin cremallera Diagrama 4. Proporción diagrama flujo láminas de espuma Diagrama 5. Información de SIIGO a células de trabajo Diagrama 6. Información de SIIGO a células de trabajo LAMC 32 33 35 37 92 92 TABLA DE CONTENIDO IMÁGENES Imagen 1. Láminas de espuma Imagen 2. Colchonetas Imagen 3. Colchones Imagen 4. Aéreas delimitadas para transportes Imagen 5. Báscula industrial Imagen 6. Acumulación de bloques Imagen 7. Acumulación materiales célula cassata Imagen 8. Acumulación tapas en la aérea de confección Imagen 10. Almacenamiento tapas tea acolchada Imagen 11. Ventana VC 5020 Imagen 12. Comportamiento de capacidad de extracción Imagen 13. Extractor venturi Imagen 14. Vista superior cortadora circular Imagen 15. Cortadora circular Imagen 16. Rampa de transporte Imagen 17. Área de curado Imagen 18. Área célula de cassata Imagen 19. Áreas críticas de almacenamiento 14 15 16 40 71 73 74 76 78 87 87 88 89 89 96 97 97 124 6 TABLA DE CONTENIDOS ANEXOS ANEXO A Referencias estándares laminas de espuma ANEXO B Referencias estándares colchones ANEXO C Diagrama de operaciones ANEXO D Reporte diario de producción colchones ANEXO E Diagrama Pareto familia colchones ANEXO F Reporte diario de producción colchonetas ANEXO G Diagrama Pareto familia colchonetas ANEXO H Reporte diario de producción láminas ANEXO I Diagrama Pareto familia láminas ANEXO J Diagrama de flujo ANEXO K Diagrama de recorrido ANEXO L Suplemento familia de productos ANEXO M Diagrama PERT proceso de fabricación ANEXO N Listas de chequeo ANEXO O Formato toma de tiempo ANEXO P Tablas de premuestreo ANEXO Q Tiempos observados ANEXO R Rating factor familia de productos ANEXO S Resumen tiempo estándar ANEXO T Diagrama de fases software SIIGO ANEXO U Orden de producción SIIGO ANEXO V Diagrama de flujo orden de producción SIIGO ANEXO W Resumen tiempos demoras y transportes ANEXO X Formato método estándar de trabajo ANEXO Y ANEXO Z Distribución en planta por zonas de trabajo ANEXO AA Diagrama de frecuencia ANEXO AB Cronograma de implementación ANEXO AC Método estándar de trabajo ANEXO AD Diagrama de recorrido propuesto ANEXO AE Diagrama de flujo propuesto ANEXO AF Manual de operaciones ANEXO AG Diagrama decisional propuesto ANEXO DIGITAL COTIZACIONES ADJUNTAS 132 138 142 147 148 149 150 151 152 153 174 189 210 211 233 234 245 257 269 273 274 275 277 281 Planos 283 286 289 290 408 412 420 423 7 INTRODUCCIÓN La presente propuesta surge como consecuencia de la necesidad que tiene una compañía Colombiana, dedicada a la fabricación de espuma de poliuretano flexible y productos afines como colchonetas y colchones, de mejorar la atención a sus clientes, ya que por la gran demanda que tiene los productos de la organización, el tiempo de respuesta de ésta a sus clientes es 1000% más que el de la competencia. Con este fin la empresa adquirió el software SIIGO, con el objetivo de aumentar la eficiencia de todo su proceso, esto para poder disminuir los tiempos logísticos de entrega a sus clientes, con la disminución de los tiempos administrativos y operativos dentro de la organización. El software adquirido es de naturaleza contable por lo que para su implementación al área de producción, se necesito ajustar la parametrización del sistema para crearle transacciones que fueran útiles en la producción de los productos. Con este nuevo proyecto la empresa desarrollo en SIIGO un proceso para producción que solo permite digitalizar las ordenes de venta, para que por orden estrictamente cronológico el sistema desarrolle ordenes de producción, donde solo se especifica la referencia del producto y la cantidad necesaria. Al evaluar la efectividad de la nueva transacción desarrollada por la empresa se encontró que esta no era compatible con la realidad del proceso productivo, ya que el sistema no tiene como parámetros los tiempos de producción, los tiempos de las demoras del proceso ni los tiempos utilizados por los operarios para transportar los materiales, por lo que las ordenes de producción generadas por el sistema en todas las ocasiones refleja cuotas diarias de producción imposibles de cumplir por parte de los operarios, además de no especificar para cada área de la compañía cual debía ser la cantidad a producir ni su orden cronológico, lo que conlleva a que cada célula de trabajo del proceso trabaje independientemente y sin un horizonte definido. Por esta razón la propuesta tiene como objetivo encontrar oportunidades de mejora a la nueva transacción del software SIIGO e implementar soluciones a los factores críticos que han dificultado e inhabilitado la completa implementación de este nuevo sistema al proceso. Ya que se identifico las falencias del sistema se identificaron sus soluciones y estas están encaminadas a estandarizar el proceso productivo, ya que con esto se podrá parametrizar el sistema con la situación real del proceso, los tiempos de operación, las unidades de medida y la identificación y diferenciación de cada una de las células de trabajo, además de esto se busco aumentar la productividad del proceso para poder cumplir con el objetivo principal que es el de mejorar el servicio al cliente mejorando los tiempos de respuesta. Con la estandarización del método de trabajo y la identificación de alternativas encaminadas a aumentar la productividad de la empresa se encontró que la cuota que 8 plantea la gerencia general, como mínima para cada turno de trabajo, se podía conseguir o por lo menos acercarse a ella con la propuesta de una nueva distribución en planta encaminada a disminuir los tiempos utilizados para transportar materiales entre operaciones. Durante el desarrollo de las propuestas primero se evalúa la situación actual del proceso para poder comprender los aciertos y oportunidades de mejora, así como de entender la secuencia y restricciones de cada operación, dentro de cada célula de trabajo. Con la situación actual del proceso identificado y caracterizado se evaluaron los factores críticos de éste, en esta evaluación se tuvieron en cuenta las demoras, los transportes excesivos, las condiciones sobre cada trabajador así como la capacidad de respuesta del proceso a la demanda, esta búsqueda de factores críticos otorga, las necesidades del proceso y resume en que operaciones en especial se deben evaluar alternativas para su mejora, alternativas que al ser implementadas mejoraran el tiempo de respuesta a las operaciones criticas, lo que da la posibilidad de mejorar el proceso en su totalidad con la mejora de unas cuantas operaciones. Las propuestas seleccionadas para este fin fueron: -Estandarización del método de trabajo -Propuesta de nueva distribución en planta. -Aumento de la capacidad instalada con el oportuno abastecimiento de materiales en la célula de trabajo de confección. -Aumento de la capacidad instalada colocando una lija nueva a la máquina encargada del corte 3 Aumento de la capacidad instalada con la contratación de tres operarios para la operación de cierre de colchones Además de estas alternativas se desarrollo una propuesta de un aplicativo funcional que pueda ser implementado al software SIIGO, con el fin que el aplicativo desarrollado, genere las ordenes de producción discriminadas por los productos semiterminados que cada célula de trabajo debe hacer, además de evaluar si la cuota que se desea producir por turno de trabajo es realizable, esto solucionando los factores críticos mencionados anteriormente. Para la búsqueda, selección, propuesta de implementación y evaluación de cada una de las alternativas se desarrollo los siguientes capítulos. Capítulo i. Situación actual del método de trabajo y la distribución en planta en la empresa espumas santa fe Capítulo ii. Factores de mejora del método de trabajo y la distribución en planta que faciliten la implementación total del modulo de producción del software SIIGO. Capítulo iii. Alternativas para la solución de los factores de mejora del método de trabajo y la distribución en planta que faciliten la implementación total del módulo de producción del software SIIGO en la empresa espumas Santafé de Bogotá 9 Capitulo iv. Evaluación y selección de la mejor alternativa para mejorar el método de trabajo y la distribución en planta que faciliten la implementación total de los módulos de planeación y programación de la producción del software SIIGO en la empresa espumas santa fe. Capitulo v. Cronograma y procedimiento de implementación del método de trabajo y la distribución en planta seleccionados para el proceso productivo de la empresa espumas santa fe de Bogotá. Capitulo vi. Evaluación económica y viabilidad de la propuesta de mejorar el método de trabajo y la distribución de planta que maximice las ventajas de la utilización del software SIIGO, en la empresa 10 GLOSARIO Espuma de poliuretano flexible: Se forma básicamente por la reacción química de dos compuestos, un poliol y un isocianato, aunque su formulación necesita y acepta multiples variantes y aditivos. Dicha reacción libera unos gases (dióxido de carbono) que son los que forman las burbujas. El poliuretano flexible esta fabricado esencialmente por los siguientes productos. Poliol (55% a 70%), Di-isocianato de Tolueno (25%-35%), agua, catalizador metálico, catalizador amónico, Surfactante o estabilizador y colorantes1. Cassata: Es un material que se obtiene mediante el reprocesado por tratamiento físico de espumas de poliuretano flexibles, el proceso físico consiste en triturar espuma de poliuretano flexible para luego prensarla y compactarla, logrando densidades mas altas que las de la espuma de poliuretano flexible. Bloque de espuma: Espuma de poliuretano flexible, en forma cubica con dimensiones de 1,9m, 1m, 1,2m, se forma mediante un molde cubico después del proceso químico Emparedado: Unión química de dos láminas de espuma de poliuretano flexible con una de cassata, la lámina de cassata se ubica en el medio de las dos de espuma Punta de espuma: Termino utilizado en el sector de las espumas para referirse a los bloques de espuma. Espuma en forma continua: Espuma de poliuretano flexible de 1 cm de espesor, enrollada en un solo eje. Tela acolchada: Resultado de la unión de tela sintética con espuma en forma continúa, tela con propiedades físicas de la espuma Cajón: Recubrimiento de colchones y colchonetas, confeccionado con tela sintética o tela acolchada. Rampa: Plano inclinado dispuesto para subir y bajar por él2. SIIGO:(Sistema Integrado de Información Gerencial y Operativo) es un software totalmente integrado en línea y tiempo real que le garantiza a las empresas tener información al día y de manera exacta. SIIGO genera reportes con cifras, indicadores de gestión y permite realizar inteligencia de negocios (business intelligence). SIIGO incluye 17 módulos administrativos (documentos, contabilidad, cuentas por cobrar, gestión de recaudo, cuentas por pagar, activos fijos, presupuesto, gestión de tesorería, inventarios, nómina, pedidos, compras, ventas, inteligente, gerente, auditor y gestión de clientes), además incluye 6 módulos complementarios por actividad empresarial: 1 Espuma de poliuretano flexible. Disponible en internet <www.quiminet.com.mx/espuma de poliuretano> 2 Rampa. Disponible en internet <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=rampa> 11 académico, e-salud, propiedad horizontal, oficial y el contador, 2 módulos complementarios acorde a necesidades gerenciales: SIIGO add-in, SIIGO balanced scored card. SIIGO es un sistema multimoneda y multiempresa.3 Desbaste: Quitar las partes más duras, ásperas o sobrantes de un material que se va a trabajar4 Marquilla: figura rectangular en tela, con la marca y la referencia de cada uno de los productos de la empresa 3 Catalogo de Software. Disponible en Internet: <http://www.catalogodesoftware.com.co/producto.aspx?pid=1562> 4 Desbaste. Disponible en internet. < http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=desbaste > 12 1. GENERALIDADES 1.1.1Reseña histórica Espumas Santafé de Bogotá nació con el objetivo de atender al mercado en el área de los poliuretanos y productos afines tales como colchones, colchonetas y láminas de espuma. La idea de espumas Santafé de Bogotá s.a. es buscar el beneficio de los clientes internos y externos a la organización. En junio de 1992 se fundó espumas Santafé de Bogotá, con el objeto de fabricar y comercializar una de las materias primas más importantes utilizadas en diferentes procesos industriales: la espuma flexible de poliuretano. Inició labores en el barrio Simón Bolívar, con maquinaría diseñada y fabricada localmente y un puñado de personas, que gracias a su ardua y dura labor; y fundamentalmente la de sus fundadores hoy cuenta con una moderna planta ubicada a un kilómetro de la vía Bogotá - Siberia en el municipio de cota en Cundinamarca, contando con un excelente grupo humano conformado por mas de 200 empleados directos y generando mas de 3.000 empleos indirectos aportando al desarrollo económico de nuestro país. Su principal línea de productos es Ramguiflex, marca registrada que identifica los mejores colchones fabricados en espuma de poliuretano5. 1.1.2 Misión Fabricar y comercializar espumas de poliuretano y productos confeccionados afines tales como colchones, colchonetas y láminas de espuma para el mercado colombiano; asegurando satisfacción, bienestar y confort a nuestros clientes, creciendo paralelamente con nuestros empleados, clientes, proveedores y socios; preservando el medio ambiente, promoviendo la competencia sana y respetando los derechos de la comunidad6. 1.1.3 Visión En el 2015 Espumas Santafé de Bogotá s.a. será reconocida en el mercado colombiano como una compañía productora de espumas de poliuretano y productos confeccionados, con una gama amplia de productos fabricados con alta tecnología que ofrecerán al cliente la mejor calidad al mejor precio; con una planta de personal eficiente, capacitada, estable y motivada; con proveedores y socios satisfechos del éxito compartido y una comunidad agradecida por los aportes de la empresa a su bienestar y la buena calidad de vida7. 5 Historia de Espumas Santafé de Bogotá. Disponible en internet <http://www.ramguiflex.com/espanol/Historia> 6 Ibíd. 7 ibíd. 13 1.1.4 Políticas Social: Por su ubicación, el municipio de Cota es el más beneficiado. Está en constante contacto con la alcaldía para estar al tanto de las actividades del municipio. Éste recibe donaciones en dinero y material para apoyar los diferentes eventos que se lleven a cabo en el municipio. Proveedores: la principal política es manejar un sistema gana-gana donde cada una de las partes salga beneficiada, manejan políticas de pago oportuno y beneficios por pronto pago. Clientes internos: son lo más importante para la empresa, el principal objetivo es buscar que el ambiente de trabajo sea agradable y de cordialidad. La adecuada remuneración con beneficios como bonificaciones y agentes motivadores económicos son el pilar fundamental de la política de la empresa hacia sus trabajadores. Existen subsidios extralegales como el de educación y subsidios para adquirir vivienda propia. Clientes externos: tener productos de alta calidad con el precio adecuado, generalmente el precio debe estar por debajo en comparación al de la. Competencia: buscamos tener buenas relaciones con los competidores, para esto tenemos políticas de respeto hacia la competencia, no permitimos a nuestros vendedores ni a ningún empleado de la empresa hablar mal de los competidores y mucho menos menospreciar los productos y el trabajo de éstos. Calidad: Espumas Santafé de Bogotá S.A. comprometida con el mejoramiento continuo de la eficacia de su sistema de gestión de calidad y contando con un personal competente y motivado, ofrece una gama de productos que cumplen plenamente con los requerimientos de sus clientes; garantizando la entrega oportuna de los mismos en los diferentes destinos de la geografía Colombiana; consultando permanentemente las necesidades del cliente y adecuando sus productos a tales necesidades, con un servicio post-venta efectivo y eficiente. 1.1.5 El sector de la espuma El sector de la manufactura en Colombia cada día se consolida como uno de los ejes de desarrollo más importantes de la economía nacional, lo cual se evidencia en su aporte al Producto Interno Bruto (15,7%)8 y en la generación del 11,8% del total de empleos formales del país9. Estadísticas del DANE muestran que el sector en el 2003 representaba el 14,7% del PIB, participación que subió al 15,7% en el 200810 , y que 8 DANE. Disponible en Internet: <http://lanota.com/index.php/Composicion-del-PIB.html> 9 DANE-Encuesta anual manufacturera. Disponible en Internet: <http://190.25.231.249/encuestas/eam/ceam2005/C1-1-2005.xls> 10 LA NOTA. Disponible en Internet: 14 mostro una reducción del 2,4% en el primer trimestre del 2009 con respecto al mismo periodo del año 200811. La espuma flexible de poliuretano hace presencia en muchos productos que utilizamos a diario: la llevamos en nuestro vestido, cinturón, calzado, maletín y agenda. También, la tenemos presente en nuestros muebles, en el colchón sobre el que dormimos, en la esponjilla con la que lavamos la loza, la espuma con la que lustramos nuestros zapatos, en el interior de nuestros vehículos, en el bajo-alfombra de nuestra casa u oficina, y si usted revisa a su alrededor encontrará innumerables productos donde la espuma está presente. Por lo anterior el sector de la espuma en Colombia se encuentra intrínsecamente ligado a otros sectores, entre los que se destacan los sectores: automotriz, vivienda, y calzado La participación del sector de la espuma de poliuretano en la industria manufacturera es del 6 %12; Aporta aproximadamente el 0,9% 13al Producto Interno Bruto (PIB) y es responsable de 16.43314 empleos aproximadamente, de los cuales 7.93115 son empleo permanentes, 3.71716 temporales y 4.78517 empleos indirectos. En la actualidad Espumas Santa Fe surte el mercado nacional de espumas, el cual clasificó en distritos, dependiendo de la zona del país, Existen cuatro distritos: Distrito Norte: Correspondiente a la zona del Caribe colombiano lo conforman los departamentos de Antioquia, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Este representa el 38% de las ventas de la empresa.18 Distrito Central: Correspondiente a la zona centro de Colombia, lo conforman los departamentos de , Caldas, Boyacá, Norte de Santander y Santander, Representa el 23% de las ventas totales.19 Distrito Capital: Correspondiente al departamento de Cundinamarca. Representa el 11% de las ventas.20 <http://lanota.com/index.php/Composicion-del-PIB.html> 11 DANE. Disponible en Internet: <http://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_pib_IIItrim08.pdf> 12 DANE: Disponible en Internet: <http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=17&id=43&Itemi d=154f> 13 DANE: Disponible en Internet: <http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=49&id=142&Item id=336f> 14 Ibíd. 15 Ibíd. 16 Ibíd. 17 Ibíd. 18 ENTREVISTA con Luis Neira. Gerente de Mercadeo y Ventas de la empresa Espumas Santa Fe. Bogotá, 4 de Diciembre de 2009 19 Ibíd. 15 Distritito Sur: Correspondiente a la zona sur de Colombia, conformada por los departamentos de Meta, Tolima, Huila, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 28 % de las ventas de Espumas Santa Fe.21 Conveciones Distrito Norte Distrito Central Distrito Capital Distrito Sur Teniendo en cuenta estos distritos, y el volumen de ventas, Espumas Santa Fe de Bogotá, posee el 26%22 del mercado nacional de espumas, lo cual le representa una facturación de aproximadamente 6.00023 millones de pesos mensuales. 20 Ibíd ibíd 22 ibíd 23 ibíd 21 16 2. OBJETIVOS 2.1 Objetivo general Elaborar una propuesta del método de trabajo para el proceso productivo y una distribución de planta que maximice las ventajas de la utilización del software SIIGO en la empresa Espumas Santa Fe de Bogotá. 2.2 Objetivos específicos Definir la situación actual del método de trabajo y la distribución en planta empleados en el proceso productivo en la empresa Espumas Santa Fe de Bogotá. Identificar y cuantificar los factores de mejora del método de trabajo y la distribución en planta que faciliten la implementación total de los módulos de planeación y programación de la producción del software SIIGO en la empresa Espumas Santa Fe. Proponer alternativas para la solución de los factores de mejora del método de trabajo y la distribución en planta que faciliten la implementación total de los módulos de planeación y programación de la producción del software SIIGO en la empresa Espumas Santa Fe de Bogotá. Evaluar y seleccionar la mejor alternativa para mejorar el método de trabajo y la distribución en planta que faciliten la implementación total de los módulos de planeación y programación de la producción del software SIIGO en la empresa Espumas Santa Fe. Proponer un cronograma y el procedimiento de implementación del método de trabajo y la distribución en planta seleccionados para el proceso productivo de la empresa Espumas Santa Fe de Bogotá. Evaluar económicamente, la viabilidad de la propuesta de mejorar el método de trabajo y la distribución de planta que maximice las ventajas de la utilización del software SIIGO, en la empresa Espumas Santa Fe de Bogotá. 17 3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MÉTODO DE TRABAJO Y LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA EN LA EMPRESA ESPUMAS SANTA FE. 3.1 Identificación de cada producto. El portafolio de productos de la empresa Espumas Santafé esta compuesto por láminas de espuma y productos manufacturados derivados de éstas. Los productos manufacturados por la empresa son colchones y colchonetas. Para cada uno de los productos, existen un número no determinado de referencias ya que cada uno, puede variar por su largo, ancho, calibre, densidad de la espuma y diseño. Aunque las referencias son ilimitadas la empresa tiene productos estándares, con el fin que solo sean estos los seleccionados por los clientes para disminuir el número de referencias del portafolio de productos de la empresa. Los productos estandarizados por la empresa son los siguientes. 3.1.1 Láminas de espuma Las láminas de espuma varían según su largo, ancho, calibre y densidad de la espuma. Las variables definidas como estándares para la empresa son: Largo: Para todas las referencias de láminas de espuma el largo es de 1,90 m Ancho: Cada una de las referencias puede tener tres distintas dimensiones las cuales son 1m, 1.2m, 1,4m. Calibre: Cada una de las referencias puede variar según los siguientes calibres. Tabla 1. Calibres estándares para láminas de espuma Calibre (cm) 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fuente: Gerente de mercadeo Espumas Santafé de Bogotá 18 Densidad: la densidad de las láminas de espuma varía según la norma NTC-2019 del ICONTEC24 en la cual se definió las siguientes densidades para espuma y su respectivo color para su identificación. DENSIDAD (g/cm3) COLOR 15 Amarillo 18 Azul 20 Blanco 23 Verde 26 Rosado 30 Naranja 40 Blanco 60 Según empresa Con las posibles combinaciones de largo, ancho, Densidad y calibre las referencias estándares del portafolio de productos de la empresa son: (VER ANEXO A) Imagen 1. Láminas de espuma Fuente: <http://www.ramguiflex.com/espanol/Espumas> 24 ICONTEC. Disponible en internet. < http://www.icontec.org/BancoConocimiento/N/normas_y_publicaciones/norma2019> 19 3.1.2 Colchonetas. En el portafolio de productos de la empresa las colchonetas se dividen en tres grupos, colchonetas con cremallera, colchonetas sin cremallera y colchonetas institucionales. Los dos primeros grupos anteriormente mencionados, pueden variar según su largo y ancho. Las variables definidas como estándares para la empresa son: Largo: Para todas las referencias de colchonetas el largo es de 1,90 m Ancho: Cada una de las referencias puede tener tres distintas dimensiones las cuales son 1m, 1.2m, 1,4m. Calibre: Todas las referencias de las colchonetas tienen calibre 17 Densidad: Para todas las referencias de colchonetas la densidad de las láminas de espuma es de 23. Con las posibles combinaciones de largo, ancho, Densidad y calibre las referencias estándares de colchonetas del portafolio de productos de la empresa son: Imagen 2. Colchonetas Fuente: http://www.ramguiflex.com/espanol/Colchonetas Tabla2. Referencias estándares colchonetas. REFERENCIAS COLCH INSTITU SC 190*100*17 COLCHONETA Cremallera 190*100*17 COLCHONETA Cremallera 190*120*17 COLCHONETA Cremallera 190*140*17 COLCHONETA Sin Cremallera 190*100*17 COLCHONETA Sin Cremallera 190*120*17 COLCHONETA Sin cremallera 190*140*17 Fuente: Gerente de mercadeo Espumas Santafé de Bogotá 20 3.1.3 Colchones En el portafolio de productos de la empresa los colchones se dividen en treinta y un grupos, los cuales varían según su diseño, ancho, largo, densidad y calibre. Además de esto dentro de los grupos de colchones existen 5 que son ortopédicos los cuales pueden variar además por el calibre de la cassata utilizada. Las variables definidas como estándares para la empresa son: Largo: Para todas las referencias de colchones el largo es de 1,90 m Ancho: Cada una de las referencias puede tener tres distintas dimensiones las cuales son 1m, 1.2m, 1,4m. Calibre: Todas las referencias de los colchones tienen calibre 17 Densidad: Cada una de las referencias puede tener tres distintas densidades las cuales son 20, 23, 26, además de esto los colchones ortopédicos además de la lámina de espuma tienen una lámina de cassata de densidad 115 y calibre 10. Con las posibles combinaciones de largo, ancho, Densidad y calibre las referencias estándares de colchones del portafolio de productos de la empresa son: VER ANEXO B Imagen 3. Colchones Fuente: http://www.ramguiflex.com/espanol/Colchones 21 3.2 Familiarización de los productos fabricados por la empresa espumas santa fe. Debido al número de referencias de productos existentes en la empresa, es necesario agruparlos en familias, con el fin de facilitar el estudio de cada una de las referencias. El criterio con el cual se familiarizaron los productos, fue el Método de Fabricación, ya que las mediciones, implementaciones y conclusiones del estudio van dirigidas al método de fabricación y la distribución en planta de cada uno de éstos. Como se observa en el numeral 3.1 la empresa cuenta con tres líneas de productos: Colchones: Es la línea más importante de la compañía en términos de venta (47% 25de la venta total de la empresa), en la actualidad la empresa cuenta con 31 Marcas distintas de colchones, entre las que se destacan las marcas Monet y Van Gogh, además estas línea cuenta con 301 Referencias convirtiéndola en la más robusta de la empresa. El método de fabricación de esta línea no es único, ya que existen distintos tipos de colchones, están los colchones normales de espuma y los colchones ortopédicos, los cuales llevan un material adicional, Cassata, como se puede ver en los diagramas de operaciones (VER ANEXO C). Colchonetas: Es una línea en general pequeña, la cual cuenta con tres marcas, las colchonetas sin cremallera, colchonetas con cremallera, y una marca institucional, la cual se utiliza para licitaciones a entes gubernamentales. Esta línea tiene un total de 19 referencias. Es la línea más pequeña de la empresa. Láminas de Espumas: Solo cuenta con una marca, esta línea abastece a la línea de colchones y colchonetas ya que son necesarias las láminas de espumas para la elaboración de estos productos. Es por esto que esta línea es la más importante de la empresa, por su volumen de fabricación y ventas. La clasificación actual de las líneas de producción sirve como base para determinar las familias, de esta manera las familias son: Familia de Colchones: Conformados por todos los colchones ortopédicos. En total 36 marcas de colchones (31 marcas de colchones normales, 5 marcas de colchones ortopédicos) siendo un total de 361 referencias. En esta familia existen dos grupos: Los colchones normales y los colchones ortopédicos. Se decidió que los dos grupos queden en la misma familia, sin importar que su método de fabricación sea diferente, ya que la diferencia entre los métodos, es la inclusión de la fabricación de cassata, para los colchones ortopédicos, el resto de operaciones son iguales, Como se puede ver en los diagramas de operaciones (VER ANEXO C), esta diferencia en los métodos no es significativa desde el punto de vista del análisis de operaciones y no hace necesario que se analicen los dos por aparte, ya que las operaciones que conforman el grupo de los colchones normales están contenidas en su totalidad en el grupo de los colchones ortopédicos , además se realizan por el mismo personal y en los mismos lugares de trabajo. 25 ENTREVISTA con Luis Neira. Gerente de Mercadeo y Ventas de la empresa Espumas Santa Fe. Bogotá,26 de marzo de 2009 22 Familias de Colchonetas: Conformadas por todas las colchonetas, 3 marcas y 7 referencias en total, existen dos grupos en esta familia: Las Colchonetas con cremallera y las Colchonetas sin cremallera. A diferencia de lo que sucede en la familia de los colchones, en la cual los dos grupos pueden ser de alguna manera unificados, en esta familia no es posible, ya que aunque la mayoría de los proceso son iguales, el hecho de agregar una cremallera, adiciona una operación (Confección de cremallera) y a su vez remueve una operación (Cerrado), para mayor claridad ver el diagrama de operaciones (VER ANEXO C) Familias de Espumas: Son todas las láminas de espumas producidas por la empresa se tienen en cuentas tanto las láminas que se usan para la elaboración de los colchones y colchonetas así como las láminas que se vende como producto final. 3.3 Determinación de productos representativos para cada familia Debido al gran número de referencias que existen, es necesario escoger productos representativos de cada familia, estos se convertirá en los producto a estudiar, para esta clasificación se utilizo un diagrama Pareto, la variable de selección será el número de unidades producidas en el mes de Julio. 3.3.1 Familia Colchones En total en el mes de Julio se produjeron 12795 colchones, repartidos en 227 referencias, de las 31 marcas referenciadas en el numeral 3.1 (VER ANEXO D) A continuación la tabla resumen del diagrama Pareto y el diagrama respectivo. (VER ANEXO E) 23 Tabla 3. Resumen diagrama Pareto Colchones Fuente: autores del estudio Como se puede observar el Pareto arrojo que el 80,02% de las cantidades producidas son representadas por el 15,41% (35) de las ordenes producidas, las cuales corresponden a 35 referencias de colchones distintas, debido al gran número de colchones que arroja el diagrama Pareto es necesario reducir los productos representativos. 24 Las 35 referencias pueden ser clasificadas en dos grupos: Colchones normales y colchones ortopédicos, como se explico en la familiarización de los productos, los dos tipos de colchones tienen las mismas operaciones (VER ANEXO C), es por esto que del análisis del diagrama Pareto se escogió un solo representante de los grupos de colchones ortopédicos y normales. Los productos escogidos son: Colchones normales: COL REAL C23 140*190*18 Colchones ortopédicos: COL VAN GOGH ANA C26 140*190*18. Especificaciones del colchón COL VAN GOGH ANA C26: Tabla 4. Especificaciones Colchón ortopédico Medida Largo Ancho Calibre de la Espuma Densidad Calibre de la Cassata Valor 190 140 3,5 20 10 Unidad cm cm cm g/cm3 cm Fuente: Autores del estudio Especificaciones del colchón COL REAL C23 140*190*18 Tabla 5. Especificaciones Colchón normal Medida Valor Unidad Largo 190 cm Ancho 140 cm Calibre de la Espuma 3,5 cm Densidad 20 g/cm3 Fuente: Autores del estudio 3.3.2 Familia Colchonetas En total en el mes de Julio se produjeron 2789 colchonetas, repartidas en las 7 referencias expuestas en el numeral 4.1 (VER ANEXO F) A continuación la tabla resumen del diagrama Pareto y el diagrama respectivo. (VER ANEXO G) 25 Tabla 6. Resumen Pareto Colchonetas Convención 1 2 3 4 5 Colchonetas Cantidad COLCH INSTITU SC 190*100*17 923 COLCHONETA C 190*100*17 223 COLCHONETA C 190*120*17 435 COLCHONETA C 190*140*17 429 COLCHONETA SC 190*100*17 396 Fuente: Autores del estudio Acumulado 33,09% 41,09% 56,69% 72,07% 86,27% El Pareto arrojó que el 86,27% de las cantidades son producidas por el 71,42% de las órdenes, esto debido a las pocas clases de órdenes que existen, y que las espumas tienen gran volumen de cantidades pero pocas clases. Todos los productos incluidos en esta familia pueden ser clasificados en dos grupos: Las colchonetas con cremallera, y las colchonetas sin cremalleras, se hace necesario escoger un representante de cada grupo, ya que todos los productos incluidos en estos grupos tienen el mismo método de fabricación: Los productos escogidos son: Colchonetas sin cremalleras, COLCH INSTITU SC 190*100*17 Colchonetas con cremalleras, COLCHONETA C 190*100*17. Tabla 7. Especificaciones Colchonetas26 Medida Largo Ancho Calibre de la Espuma Densidad Valor 190 100 3,5 17 Unidad cm cm cm g/cm3 Fuente: Autores del estudio 3.3.3 Familia láminas de espuma En total en el mes de Julio se produjeron un total de 15499 láminas de espuma, repartidas en las 240 referencias expuestas en el numeral 3.1 (ver anexo H) A continuación la tabla resumen del diagrama Pareto y el diagrama respectivo (VER ANEXO I). 26 Ambas colchonetas contienen las misma medidas, las diferencias son ocasionadas por la operación de confección de cremallera. (VER ANEXO C) 26 Tabla 8. Resumen Pareto Láminas Espumas convención Espuma Cantidad Acumulado 1 140*190*18 5825 37,58% 2 100*190*18 2148 51,44% 3 120*190*18 1994 64,31% 4 100*190*15 849 69,79% 5 140*190*15 658 74,03% 6 120*190*15 426 76,78% 7 90*190*18 381 79,24% 8 140*190*20 206 80,57% Fuente: Autores del estudio El 80,57% de las espumas producidas son representadas por el 11,76% de las órdenes, esto por la existencia del número elevado de referencias en comparación con el volumen de producción. La Lámina escogida es la 140*190*18, la cual es utilizada por el colchón COL REAL C23 140*190*18, el cual fue el más producido en el mes de Julio. Esta es la razón principal por la cual esta lámina fue la más producida. Especificaciones de la Lámina de Espuma: Tabla 9. Especificaciones Lámina Espuma Medida Largo Ancho Calibre de la Espuma Densidad Valor 190 140 3,5 20 Unidad cm cm cm g/cm3 Fuente: Autores del estudio 3.4 Análisis de operaciones del método de trabajo actual de cada uno de los productos representativos de cada familia 3.4.1 Elaboración y análisis de diagrama de operaciones para cada producto representativo de cada familia. Con los productos representativos de la empresa planamente identificados, se desarrollo el diagrama de operaciones para poder identificar factores de mejora y entender la secuencia de los procesos de cada uno de las referencias anteriormente mencionadas. 27 3.4.1.1 Diagrama de operaciones colchón ortopédico y normal. VER ANEXO C. 3.4.1.2 Descripción y análisis diagrama de operaciones colchón ortopédico y normal. Se desarrollo el análisis y descripción de las operaciones para el colchón ortopédico y normal al mismo tiempo ya que los procesos de fabricación del colchón ortopédico contiene todas las operaciones que el proceso de fabricación del colchón normal. Esto se puede evidenciar en el diagrama de operaciones de los dos procesos productivos (VER ANEXO C). Inyección espuma (1): Las materias primas para la fabricación de espuma son: Poliol (Polioxipropilen Glicol) – TDI (Disocianato de tolueno) – Agua – Catalizador Metálico – Surfactante o Estabilizador Colorantes de estos, el poliol y el TDI se encuentran almacenados en dos grandes tanques de almacenamiento desde donde son distribuidos hasta el compartimiento pequeño del reactor. Mientras que los aditivos (catalizadores, estaño, amina, pigmentos y silicona) son vertidos. A través de bombas independientes se inyecta cada uno de los componentes en un cabezote de mezcla hermético. Utilizando un panel de control, la persona encargada monitorea las diferentes variables que intervienen en el proceso como presión, volumen, temperatura, nivel de materias primas entre otras, en cada uno de los tanques, además asigna la cantidad en metros a producir para cada tipo de espuma que se desea fabricar. Una vez mezclados los componentes la mezcla empieza a salir descendiendo por una especie de túnel con una banda transportadora, los componentes químicos empiezan a hacer reacción y la espuma se forma Corte 1 (2): Después de ser inyectada, la espuma pasa por la banda transportadora de la misma inyectora, hasta el área del corte 1, donde por medio de un sensor óptico la máquina corta automáticamente la espuma en bloques de medidas 300cms * 570cms * 360cms. Curado (3): Por la reacción química los bloques salen en su interior con una temperatura de 150° C y en un estado gelatinoso, por esto es necesario dejarlos enfriar entre 7 y 8 horas, para esta operación se necesita una optima ventilación del área donde son colocados los bloques, es importante aclarar que en el curado los bloques no se pueden apilar, por lo que el área necesaria es igual al área de todos los bloques inyectados. Corte 2 (4): Los bloques que salen del curado son muy grandes para ser manipulados en las subsiguientes operaciones, por esta rozón se corta el bloque en tres, para formar bloques de medidas 100cm *190cm *120cm, el corte se hace semiautomático, ya que se utiliza una máquina cortadora manipulada por un operario, el cual introduce el bloque en la cortadora y lo retira. Corte 3 (5): los bloques cortados son montados en cortadoras circulares, 8 a la vez, al girar lo bloques pasan por una cuchilla estática la cual corta todos los bloques en 28 láminas iguales, el calibre al cual son cortados los bloques varia según la demanda de los clientes externos e internos, esta graduación la realiza un operario, en una consola de mando. Moler espuma (6): Todos los retazos de espuma que sobran de todos los procesos, se dirigen a esta operación, donde se introducen a un molino el cual tritura la espuma y la lleva a un contenedor metálico, donde se fabricará la cassata. Fabricar cassata (7): Dentro de la operación de refilado de bloques de espuma se acumula una considerable cantidad de material denominado como retal. A partir de dicho desperdicio se origina un nuevo subproducto utilizando los desechos y materiales desperdiciados en el proceso de fabricación de espuma. Este retal es triturado y mediante la operación de mezclado con adhesivo de poliuretano se prensa y se obtiene un aglomerado de espuma conocido como CASSATA. Corte cassata (8): los bloques de cassata son cortados con una máquina manual, la cual rebana los bloques en láminas de 10 centímetros, el corte es realizado por un operario, el cual monta el bloque en la mesa de corte y pone en marcha la máquina. Ensamble emparedado (9): Con las láminas de espuma provenientes del corte 3 y las láminas de cassata provenientes del corte de cassata, se hace un emparedado, conformado por dos láminas de espuma y una lámina de cassata. El emparedado es pegado con un adhesivo industrial formulado a base de policropenos y resinas en solventes aromáticos27, conocido como pegante amarillo tipo bóxer. Inspección 1 (1): Después de formar el emparedado, se evalúa si la adhesión fue completa, además de evaluar que tanto las láminas de espuma y las de cassata sean iguales en sus dimensiones, esto para asegurar que el emparedado sea de una sola medida. Perforación bloque (10): En esta operación se montan en una herramienta los bloques provenientes del corte 2, para poder perforar con una varilla de 7 cm de diámetro el bloque por la mitad, esto para poder montar el bloque en la máquina de la operación siguiente. Desbaste manual (11): Se monta el bloque perforado en la máquina de corte continuo, montando el bloque con una varilla por la perforación, esto para que el bloque pueda girar, después de montarlo manualmente se baja la cuchilla y se hace girar el bloque hasta que éste tome forma circular. Corte en forma continua (12): con el bloque de espuma montado en la cortadora continua y en forma circular, se gradúa la cuchilla para que apenas toque el bloque, después de esto se pone en marcha la máquina la cual va cortando el bloque en una tira continua. Hasta cortarlo todo, a su vez la máquina enrolla la espuma cortada en un rollo de espuma delgada. 27 Materiales industriales. Disponible en internet. <http://www.pinturasltda.com/> 29 Ensamble tela acolchada (13): Los rollos de espuma continua, son llevados a una máquina tejedora, la cual une cosiendo la lámina de espuma y la tela proveniente del almacén para formar una tela acolchada. Después de montar los dos rollos el de espuma y el de la tela, la operación es realizada por la máquina, el rollo que sale de este proceso es de 100 metros de diámetro en promedio. Corte tela acolchada (14): Los rollos de tela acolchada son llevados a una máquina cortadora, la cual corta el rollo de tela en cuadros, esta operación es automática ya que lo único que debe hacer el operario es programar las dimensiones en las cuales se deben cortar los cuadros. Corte laterales (15): Los rollos de tela provenientes del ensamble de tela acolchada de 40 metros de diámetro, son trasladados al área de corte de laterales, donde un operario mide y marca con líneas donde debe pasar la cortadora para cortar el rollo en tiras de tela, la cortadora es manual y es pasada por el operario sobre una mesa plana. Confección funda (16): Con las tiras de tela acolchada provenientes del corte de laterales y los cuadros de tela acolchada proveniente del corte de tela acolchada, se confecciona un cajón de tela acolchada uniendo los cuadros y las tiras de tela con máquinas de cocer adecuadas para este propósito. Esta operación es desarrollada por un operario por máquina. Colocar marquilla (17): Con los cuadros de tela acolchada, provenientes del corte de tela acolchada, se cose una marquilla en el centro del cuadro de tela, esta operación se realiza con una máquina de coser por un solo operario. La marquilla varía según la referencia del colchón o el cliente. A la persona que confecciona la marquilla se le informa de forma continua como deben ir las marquillas. Ensamble colchón (18): A esta operación llega la funda de tela acolchada, un cuadro de tela con la marquilla correspondiente y un emparedado de espuma y cassata, con esto un operario enfunda el emparedado y coloca en la parte superior la tapa de tela acolchada con la marquilla, seguido a esto lo lleva a la siguiente operación. En esta operación el operario que hace el ensamble debe corroborar que todos los materiales cuadran para fabricar la referencia asignada según la programación de la producción, además debe verificar que tanto la tapa como el cajón sean del mismo color y que las dimensiones de estos sean las mismas que la del emparedado. Cerrado (19): El colchón ensamblado es montado en una máquina cerradora la cual une la tapa con la marquilla a la funda con el emparedado. Esta máquina es mas una herramienta, ya que la operación es realizada en su mayoría por el operario. A la salida de esta operación se tiene el colchón fabricado. Inspección 2 (2): Los operarios encargados en el área de empaque verifican que el colchón sea del mismo color en todas sus caras, verifica que el cerrado sea homogéneo y confiable y que la marquilla corresponda a la referencia fabricada. Si el colchón tiene alguna inconformidad en alguna de estas variables es devuelto al área donde se pueda corregir la inconformidad. 30 Empaque (20): Los colchones fabricados y con todas las características exigidas por los estándares de calidad de la empresa son empacados en una bolsa plástica, la cual con una herramienta caliente es sellada. Además de esto los operarios de esta área le deben colocar un código de barras según la referencia empacada. La operación es realizada en una mesa por dos operarios. Del diagrama de operaciones se puede evidenciar la falta de inspecciones en todo el proceso, ya que de 20 operaciones se tiene solo 2 inspecciones las cuales representan el 10% de los elementos, esto esta ocasionando que cuando se detecta una no conformidad en alguna de las dos inspecciones se debe realizar varios reprocesos, ya que las no conformidades provienen de una o mas operaciones anteriores. La empresa no cuenta con un estándar de calidad definido, ya que ninguno de los procesos se ha documentado además de no tener medidas estadísticas de las no conformidades de los colchones. 3.4.1.3 Diagrama de operaciones colchonetas con cremallera VER ANEXO C 3.4.1.4 Descripción y análisis diagrama de operaciones colchoneta con cremallera Inyección espuma (1): Las materias primas para la fabricación de espuma son: Poliol (Polioxipropilen Glicol) – TDI (Disocianato de tolueno) – Agua – Catalizador Metálico – Surfactante o Estabilizador Colorantes de estos, el poliol y el TDI se encuentran almacenados en dos grandes tanques de almacenamiento desde donde son distribuidos hasta el compartimiento pequeño del reactor. Mientras que los aditivos (catalizadores, estaño, amina, pigmentos y silicona) son vertidos. A través de bombas independientes se inyecta cada uno de los componentes en un cabezote de mezcla hermético. Utilizando un panel de control, la persona encargada monitorea las diferentes variables que intervienen en el proceso como presión, volumen, temperatura, nivel de materias primas entre otras, en cada uno de los tanques, además asigna la cantidad en metros a producir para cada tipo de espuma que se desea fabricar. Una vez mezclados los componentes la mezcla empieza a salir descendiendo por una especie de túnel con una banda transportadora, los componentes químicos empiezan a hacer reacción y la espuma se forma Corte 1 (2): Después de ser inyectada, la espuma pasa por la banda transportadora de la misma inyectora, hasta el área del corte 1, donde por medio de un sensor óptico la máquina corta automáticamente la espuma en bloques de medidas 300cms * 570cms * 360cms. Curado (3): Por la reacción química los bloques salen en su interior con una temperatura de 150° C y en un estado gelatinoso, por esto es necesario dejarlos enfriar entre 7 y 8 horas, para esta operación se necesita una optima ventilación del área donde son colocados los bloques, es importante aclarar que en el curado los bloques no se pueden apilar, por lo que el área necesaria es igual al área de todos los bloques inyectados. 31 Corte 2 (4): Los bloques que salen del curado son muy grandes para ser manipulados en las subsiguientes operaciones, por esta rozón se corta el bloque en tres, para formar bloques de medidas 100cm *190cm *120cm, el corte se hace semiautomático, ya que se utiliza una máquina cortadora manipulada por un operario, el cual introduce el bloque en la cortadora y lo retira. Corte 3 (5): los bloques cortados son montados en cortadoras circulares, 8 a la vez, al girar lo bloques pasan por una cuchilla estática la cual corta todos los bloques en láminas iguales, el calibre al cual son cortados los bloques varia según la demanda de los clientes externos e internos, esta graduación la realiza un operario, en una consola de mando. Corte tela (6): Los rollos de tela provenientes del almacén son cortados de forma manual con tijeras en las dimensiones que requiere la programación diaria, este corte es realizado por dos operarios, en una mesa de 7 metros de largo donde se extiende la tela en dobleces de 7 metros para ser cortada en cuadros. Confección cajón (7): Con la tela cortada en las dimensiones necesarias, se confecciona con máquinas de coser los cajones de tela, las colchonetas a diferencia de los colchones no tienen marquilla. Confección cremallera (8): Al cajón confeccionado se le adiciona en una de las caras de menor tamaño una cremallera con las mismas máquinas de coser con las que se confecciona los cajones. La operación es desarrollada enseguida de la anterior por el mismo operario. Ensamble colchoneta (9): Con el cajón confeccionado con la cremallera y la lámina de espuma proveniente del corte 3, se ensambla la colchoneta introduciendo la espuma en el cajón, la operación la realiza un solo operario que además debe cerrar la cremallera, esto se realiza sobre una mesa. Inspección 1 (1): La persona encargada del laminado inspecciona que la colchoneta tenga bien definidos las confecciones, además de que las dimensiones del cajón concuerden con la lámina de espuma. Laminado (10): Las colchonetas fabricadas y con todas las características exigidas por los estándares de calidad de la empresa son empacadas en una bolsa plástica, la cual con una herramienta caliente es sellada. Además de esto los operarios de esta área le deben colocar un código de barras según la referencia empacada. La operación es realizada en una mesa por dos operarios. Del diagrama de operaciones se puede evidenciar la falta de inspecciones en todo el proceso, ya que de 10 operaciones se tiene solo una inspección la cual representa el 10% de los elementos, esto esta ocasionando que cuando se detecta una no conformidad en alguna de las dos inspecciones se debe realizar varios reprocesos, ya que las no conformidades provienen de una o mas operaciones anteriores. La empresa no cuenta con un estándar de calidad definido, ya que ninguno de los procesos se ha documentado además de no tener medidas estadísticas de las no conformidades de los colchones. 32 Cabe señalar que la operación que más necesita operarios es la de confección del cajón por lo que se debe evaluar la automatización de esta operación. 3.4.1.5 Diagrama de operaciones colchonetas sin cremallera VER ANEXO C 3.4.1.6 Descripción y análisis diagrama de operaciones colchoneta sin cremallera Inyección espuma (1): Las materias primas para la fabricación de espuma son: Poliol (Polioxipropilen Glicol) – TDI (Disocianato de tolueno) – Agua – Catalizador Metálico – Surfactante o Estabilizador Colorantes de estos, el poliol y el TDI se encuentran almacenados en dos grandes tanques de almacenamiento desde donde son distribuidos hasta el compartimiento pequeño del reactor. Mientras que los aditivos (catalizadores, estaño, amina, pigmentos y silicona) son vertidos. A través de bombas independientes se inyecta cada uno de los componentes en un cabezote de mezcla hermético. Utilizando un panel de control, la persona encargada monitorea las diferentes variables que intervienen en el proceso como presión, volumen, temperatura, nivel de materias primas entre otras, en cada uno de los tanques, además asigna la cantidad en metros a producir para cada tipo de espuma que se desea fabricar. Una vez mezclados los componentes la mezcla empieza a salir descendiendo por una especie de túnel con una banda transportadora, los componentes químicos empiezan a hacer reacción y la espuma se forma Corte 1 (2): Después de ser inyectada, la espuma pasa por la banda transportadora de la misma inyectora, hasta el área del corte 1, donde por medio de un sensor óptico la máquina corta automáticamente la espuma en bloques de medidas 300cms * 570cms * 360cms. Curado (3): Por la reacción química los bloques salen en su interior con una temperatura de 150° C y en un estado gelatinoso, por esto es necesario dejarlos enfriar entre 7 y 8 horas, para esta operación se necesita una optima ventilación del área donde son colocados los bloques, es importante aclarar que en el curado los bloques no se pueden apilar, por lo que el área necesaria es igual al área de todos los bloques inyectados. Corte 2 (4): Los bloques que salen del curado son muy grandes para ser manipulados en las subsiguientes operaciones, por esta rozón se corta el bloque en tres, para formar bloques de medidas 100cm *190cm *120cm, el corte se hace semiautomático, ya que se utiliza una máquina cortadora manipulada por un operario, el cual introduce el bloque en la cortadora y lo retira. Corte 3 (5): los bloques cortados son montados en cortadoras circulares, 8 a la vez, al girar lo bloques pasan por una cuchilla estática la cual corta todos los bloques en láminas iguales, el calibre al cual son cortados los bloques varia según la demanda de los clientes externos e internos, esta graduación la realiza un operario, en una consola de mando. 33 Corte tela (6): Los rollos de tela provenientes del almacén son cortados de forma manual con tijeras en las dimensiones que requiere la programación diaria, este corte es realizado por dos operarios, en una mesa de 7 metros de largo donde se extiende la tela en dobleces de 7 metros para ser cortada en cuadros. Confección cajón (7): Con la tela cortada en las dimensiones necesarias, se confecciona con máquinas de coser los cajones de tela, las colchonetas a diferencia de los colchones no tienen marquilla. Ensamble colchoneta (8): Con el cajón confeccionado y la lámina de espuma proveniente del corte 3, se ensambla la colchoneta introduciendo la espuma en el cajón, la operación la realiza un solo operario que además debe poner un cuadro de tela sobre la lámina de espuma en el cajón, la actividad se realiza en una mesa. Cierre colchoneta (9): La colchoneta ensamblada es montada en una máquina cerradora la cual une la tapa con el cajón con la lámina de espuma. Esta máquina es más una herramienta, ya que la operación es realizada en su mayoría por el operario. A la salida de esta operación se tiene la colchoneta fabricada. Inspección 1 (1): La persona encargada del laminado inspecciona que la colchoneta tenga bien definidos las confecciones, además de que las dimensiones del cajón concuerden con la lámina de espuma. Laminado (10): Las colchonetas fabricadas y con todas las características exigidas por los estándares de calidad de la empresa son empacados en una bolsa plástica, la cual con una herramienta caliente es sellada. Además de esto los operarios de esta área le deben colocar un código de barras según la referencia empacada. La operación es realizada en una mesa por dos operarios. Del diagrama de operaciones se puede evidenciar la falta de inspecciones en todo el proceso, ya que de 10 operaciones se tiene solo una inspección las cuales representan el 10% de las operaciones, esto esta ocasionando que cuando se detecta una no conformidad en alguna de las dos inspecciones se debe realizar varios reprocesos, ya que las no conformidades provienen de una o más operaciones anteriores. La empresa no cuenta con un estándar de calidad definido, ya que ninguno de los procesos se ha documentado además de no tener medidas estadísticas de las no conformidades de los colchones. Cabe señalar que la operación que más necesita operarios es la de confección del cajón por lo que se debe evaluar la automatización de esta operación 3.4.1.7 Diagrama de operaciones láminas de espuma. VER ANEXO C 3.4.1.8 Descripción y análisis diagrama de operaciones láminas de espuma 34 Inyección espuma (1): Las materias primas para la fabricación de espuma son: Poliol (Polioxipropilen Glicol) – TDI (Disocianato de tolueno) – Agua – Catalizador Metálico – Surfactante o Estabilizador Colorantes de estos, el poliol y el TDI se encuentran almacenados en dos grandes tanques de almacenamiento desde donde son distribuidos hasta el compartimiento pequeño del reactor. Mientras que los aditivos (catalizadores, estaño, amina, pigmentos y silicona) son vertidos. A través de bombas independientes se inyecta cada uno de los componentes en un cabezote de mezcla hermético. Utilizando un panel de control, la persona encargada monitorea las diferentes variables que intervienen en el proceso como presión, volumen, temperatura, nivel de materias primas entre otras, en cada uno de los tanques, además asigna la cantidad en metros a producir para cada tipo de espuma que se desea fabricar. Una vez mezclados los componentes la mezcla empieza a salir descendiendo por una especie de túnel con una banda transportadora, los componentes químicos empiezan a hacer reacción y la espuma se forma Corte 1 (2): Después de ser inyectada, la espuma pasa por la banda transportadora de la misma inyectora, hasta el área del corte 1, donde por medio de un sensor óptico la máquina corta automáticamente la espuma en bloques de medidas 300cms * 570cms * 360cms. Curado (3): Por la reacción química los bloques salen en su interior con una temperatura de 150° C y en un estado gelatinoso, por esto es necesario dejarlos enfriar entre 7 y 8 horas, para esta operación se necesita una optima ventilación del área donde son colocados los bloques, es importante aclarar que en el curado los bloques no se pueden apilar, por lo que el área necesaria es igual al área de todos los bloques inyectados. Corte 2 (4): Los bloques que salen del curado son muy grandes para ser manipulados en las subsiguientes operaciones, por esta rozón se corta el bloque en tres, para formar bloques de medidas 100cm *190cm *120cm, el corte se hace semiautomático, ya que se utiliza una máquina cortadora manipulada por un operario, el cual introduce el bloque en la cortadora y lo retira. Corte 3 (5): los bloques cortados son montados en cortadoras circulares, 8 a la vez, al girar lo bloques pasan por una cuchilla estática la cual corta todos los bloques en láminas iguales, el calibre al cual son cortados los bloques varia según la demanda de los clientes externos e internos, esta graduación la realiza un operario, en una consola de mando. Empaque láminas (6): Las láminas cortadas provenientes del corte 3 son puestas en grupos de 10 sobre mesas adecuadas para el empaque, ya que tienen en la parte inferior un rollo de plástico, con éste se plastifica el grupo de láminas, esta operación es realizada por dos operarios, uno ubicado en cada lado de la mesa. Cierre empaque (7): Después de tener las diez láminas plastificadas sobre la mesa, con una herramienta caliente se sella el plástico, en forma que quede cerrado la bolsa de plástica, después de esto un operario le coloca un código de barra con la descripción de la referencia fabricada. 35 Esta operación no tiene inspecciones, por lo que el riesgo de inconformidades del producto es alta, aunque el proceso sea sencillo por el número de operaciones, realizar esta inspección se hace necesario para cumplir en su totalidad con las necesidades de cada uno de los clientes, para este producto la empresa no tiene definido un estándar de calidad. 3.4.2 Elaboración y análisis de diagrama de flujo para cada producto representativo de cada familia. Para poder identificar factores críticos de cada proceso de los productos representativos de cada familia, se debe conocer el número de demoras existentes en los procesos así como el número de transportes, esto con el fin de identificar oportunidades de mejora en el proceso, para esto se desarrollo el diagrama de flujo de cada uno de los productos mencionados en el numeral 3.3 3.4.2.1 Diagrama de flujo colchón ortopédico VER ANEXO J 3.4.2.2 Análisis diagrama de flujo colchón ortopédico Se elaboró un diagrama de flujo para cada línea del proceso de fabricación de colchón ortopédico, cada flujo muestra las operaciones, transportes, demoras y almacenamientos. Para la fabricación de un colchón ortopédico, se cuantifico la relación de operaciones, demoras, inspecciones y transportes, esto con el fin de identificar las oportunidades de mejora. En total para este proceso se tiene 20 transportes, 20 operaciones, 17 demoras y 2 inspecciones lo que representaría la siguiente proporción. Tabla 10. Proporción elementos diagrama de flujo colchón ortopédico ELEMENTO TIEMPO (seg) Operación 20 Transporte 20 Inspección 2 Demora 17 TOTAL 59 PROPORCIÓN 34% 34% 3% 29% 100% Fuente: Autores del estudio 36 Diagrama 1. Proporción diagrama de flujo colchón ortopédico Proporción elementos diagrama de flujo 29% 34% Operación Transporte Inspección 3% 34% Demora Fuente: Autores del estudio El grafico de proporción de operaciones muestra el gran número de demoras que existen en relación a las operaciones, ya que las demoras representan el 29% del total de los elementos contra el 34% que representa las operaciones, así mismo hay que resaltar el número elevado de transportes, siendo estos la misma cantidad que las operaciones lo que evidencia una oportunidad de mejora para la distribución en planta. Las demoras por almacenamiento evidencian que el proceso carece de fluidez y que los cuellos de botella no han sido evaluados y estudiado por la empresa para su mejora, lo que esta ocasionando que cada operación tenga una demora a la salida o entrada de éste lo que a su vez aumenta el tiempo total que toma la operación en relación a la cuadrilla de trabajo en la que se encuentre la operación o en la línea de producción en la que esté. El diagrama de flujo evidencia la necesidad de evaluar el método de trabajo y la distribución en planta, ya que la eliminación de transportes y demoras se hace posible si las operaciones se hacen mas rápido, si la línea esta balanceada o si una nueva distribución de planta propuesta eliminara transportes. El gran número de líneas de producción existentes en la fabricación del colchón entorpece el proceso, ya que los transportes entre líneas no son evitables y por las restricciones de espacio éstos son muy largos, como lo podremos ver en el diagrama de recorrido, lo que nos esta mostrando la necesidad de fusionar líneas de producción, o la fusión de operaciones que a su vez eliminen transportes y demoras. Es de tener en cuenta que las inspecciones equivalen al 3% de los elementos, lo que evidencia una falta de control a las características y especificaciones del producto o la fuente re reproceso de mas de tres operaciones, ya que si es encontrado una no conformidad en alguna de las dos inspecciones, se puede dar el caso que la no conformidad se halla ocasionado una o mas operaciones antes de la inspección, ya que entre cada inspección has mas de tres operaciones. 37 3.4.2.3 Diagrama de flujo colchón normal VER ANEXO J. 3.4.2.4 Análisis diagrama de flujo colchón normal Se elaboró un diagrama de flujo para cada línea del proceso de fabricación de colchón normal, cada flujo muestra las operaciones, transportes, demoras y almacenamientos. Para la fabricación de un colchón normal, se cuantifico la relación de operaciones, demoras, inspecciones y transportes, esto con el fin de identificar las oportunidades de mejora. En total para este proceso se tiene 15 transportes, 16 operaciones, 13 demoras y 1 inspecciones lo que representaría la siguiente proporción. Tabla 11. Proporción elementos diagrama de flujo colchón normal ELEMENTO TIEMPO (seg) Operación 16 Transporte 15 Inspección 1 Demora 13 TOTAL 45 PROPORCIÓN 36% 33% 2% 29% 100% Fuente: Autores del estudio Diagrama 2. Proporción diagrama de flujo colchón normal Proporción elementos diagrama de flujo 29% 36% Operación Transporte 2% Inspección 33% Demora Fuente: Autores del estudio Con esto podemos evidenciar el gran número de demoras que existen en relación a las operaciones, ya que las demoras representan el 29% del total de los elementos contra el 36% que representa las operaciones, así mismo hay que resaltar el número elevado de transportes, siendo estos el 33% del total de elementos, tan solo 3% menos que las operaciones lo que evidencia una oportunidad de mejora para la distribución en planta. Las demoras por almacenamiento evidencian que el proceso carece de fluidez y que los cuellos de botella no han sido evaluados y estudiado por la empresa para su mejora, lo que esta ocasionando que cada operación tenga una demora a la salida o entrada de éste 38 lo que a su vez aumenta el tiempo total que toma la operación en relación a la cuadrilla de trabajo en la que se encuentre la operación o en la línea de producción en la que esté. El diagrama de flujo evidencia la necesidad de evaluar el método de trabajo y la distribución en planta, ya que la eliminación de transportes y demoras se hace posible si las operaciones se hacen mas rápido, si la línea esta balanceada o si una nueva distribución de planta propuesta eliminara transportes. El gran número de líneas de producción existentes en la fabricación del colchón entorpece el proceso, ya que los transportes entre líneas no son evitables y por las restricciones de espacio éstos son muy largos, como lo podremos ver en el diagrama de recorrido, lo que nos esta mostrando la necesidad de fusionar líneas de producción, o la fusión de operaciones que a su vez eliminen transportes y demoras. Es de tener en cuenta que las inspecciones equivalen al 3% de los elementos, lo que evidencia una falta de control a las características y especificaciones del producto lo que es una fuente de reproceso de mas de tres operaciones, ya que si es encontrado una no conformidad en alguna de las dos inspecciones, se puede dar el caso que la no conformidad se halla ocasionado una o mas operaciones antes de la inspección, ya que entre cada inspección has mas de tres operaciones. Cabe aclarar que el flujo del proceso es muy similar al del colchón ortopédico, tan solo diferenciándose en la carencia de la línea de producción de cassata, por lo que las mejoras que se puedan hacer en la operación del colchón ortopédico afectara directa y positivamente sobre el procesos del colchón normal, por lo que las propuestas de mejora a los factores críticos se concentraran en el proceso de fabricación del colchón ortopédico. 3.4.2.5 Diagrama de flujo colchoneta con y sin cremallera VER ANEXO J. 3.4.2.6 Análisis diagrama de flujo colchoneta con y sin cremallera Se elaboró un diagrama de flujo para cada línea del proceso de fabricación de la colchoneta con y sin cremallera, cada flujo muestra las operaciones, transportes, demoras y almacenamientos. Para la fabricación de una colchoneta con y sin cremallera, se cuantifico la relación de operaciones, demoras, inspecciones y transportes, esto con el fin de identificar las oportunidades de mejora. Para este caso en particular se realizó un análisis para los dos productos, ya que los dos comparten las mismas líneas de producción, puesto que lo único que diferencia los dos productos es la confección o no de la cremallera. En total para este proceso se tiene 10 transportes, 10 operaciones, 7 demoras y 1 inspecciones lo que representaría la siguiente proporción. 39 Tabla 12. Proporción elementos diagrama de flujo colchoneta con y sin cremallera ELEMENTO TIEMPO (seg) Operación 10 Transporte 10 Inspección 1 Demora 7 TOTAL 28 PROPORCIÓN 36% 36% 4% 25% 100% Fuente: Autores estudio Diagrama 3. Proporción diagrama de flujo colchoneta con y sin cremallera Proporción elementos diagrama de flujo 25% 36% Operación 3% Transporte Inspección 36% Demora Fuente: Autores estudio La proporción de demoras es alta 25% en comparación del proceso de fabricación del colchón, este proceso es mejor en este sentido, por lo que se debe analizar que hace a este procesos mas fluido en sus operaciones, sin dejar de analizar como se pueden evitar o eliminar las demoras, así mismo hay que resaltar el número elevado de transportes, siendo estos el 36% del total de elementos, siendo estos el mismo porcentaje que el de operaciones, lo que nos muestra que la distribución en planta para este proceso tiene oportunidades de mejora ya que si se puede unir las operaciones de forma tal que los recorridos sean eliminados, se podría tener un procesos con pocas demoras y sin transportes excesivos. Las demoras por almacenamiento evidencian que el proceso carece de fluidez y que los cuellos de botella no han sido evaluados y estudiado por la empresa para su mejora, lo que esta ocasionando que cada operación tenga una demora a la salida o entrada de éste lo que a su vez aumenta el tiempo total que toma la operación en relación a la cuadrilla de trabajo en la que se encuentre la operación o en la línea de producción en la que esté. 40 El diagrama de flujo evidencia la necesidad de evaluar el método de trabajo y la distribución en planta, ya que la eliminación de transportes y demoras se hace posible si las operaciones se hacen mas rápido, si la línea esta balanceada o si una nueva distribución de planta propuesta eliminara transportes. El gran número de líneas de producción existentes en la fabricación de la colchoneta, entorpece el proceso, ya que los transportes entre líneas no son evitables y por las restricciones de espacio éstos son muy largos, como lo podremos ver en el diagrama de recorrido, lo que nos esta mostrando la necesidad de fusionar líneas de producción, o la fusión de operaciones que a su vez eliminen transportes y demoras. Es de tener en cuenta que las inspecciones equivalen al 3% de los elementos, lo que evidencia una falta de control a las características y especificaciones del producto, ya que si es encontrada una no conformidad en alguna de las dos inspecciones, se puede dar el caso que la no conformidad se halla ocasionado una o mas operaciones antes de la inspección, ya que entre cada inspección has mas de tres operaciones. Cabe aclarar que las operaciones de la línea principal del proceso de fabricación de colchonetas con y sin cremalleras están contenidas en la operación de colchones ortopédicos, lo que evidencia que las mejoras deben ir encaminadas a mejorar la línea principal de los tres productos anteriormente mencionados, ya que con esto se mejoraría la fluidez del procesos de los tres al mismo tiempo y con los mismos recursos. 3.4.2.7 Diagrama de flujo láminas de espuma VER ANEXO J. 3.4.2.8 Análisis diagrama de flujo láminas de espuma Se elaboró un diagrama de flujo el proceso de fabricación de las láminas de espuma, cada flujo muestra las operaciones, transportes, demoras y almacenamientos. Para la fabricación de una lámina de espuma, se cuantifico la relación de operaciones, demoras, inspecciones y transportes, esto con el fin de identificar las oportunidades de mejora. En total para este proceso se tiene 7 transportes, 7 operaciones, 4 demoras y 0 inspecciones lo que representaría la siguiente proporción. Tabla 13. Proporción elementos diagrama de flujo láminas de espuma ELEMENTO TIEMPO (seg) Operación 7 Transporte 7 Inspección 0 Demora 4 TOTAL 18 PROPORCIÓN 39% 39% 0% 22% 100% Fuente: Autores del estudio 41 Diagrama 4. Proporción diagrama de flujo laminas de espuma Proporción elementos diagrama de flujo 25% 36% Operación 3% Transporte Inspección 36% Demora Fuente: Autores estudio Con el grafico se puede observar que aunque la proporción de demoras es alta 25% en comparación del proceso de fabricación del colchón, este proceso es mejor en este sentido, por lo que se debe analizar que hace a este procesos mas fluido en sus operaciones, sin dejar de analizar como se pueden evitar o eliminar las demoras, así mismo hay que resaltar el número elevado de transportes, siendo estos el 36% del total de elementos, siendo estos el mismo porcentaje que el de operaciones, lo que nos muestra que la distribución en planta para este proceso tiene oportunidades de mejora ya que si se puede unir las operaciones de forma tal que los recorridos sean eliminados, se podría tener un procesos con pocas demoras y sin transportes excesivos. Las demoras por almacenamiento evidencian que el proceso carece de fluidez y que los cuellos de botella no han sido evaluados y estudiado por la empresa para su mejora, lo que esta ocasionando que cada operación tenga una demora a la salida o entrada de éste lo que a su vez aumenta el tiempo total que toma la operación en relación a la cuadrilla de trabajo en la que se encuentre la operación o en la línea de producción en la que esté. El diagrama de flujo evidencia la necesidad de evaluar el método de trabajo y la distribución en planta, ya que la eliminación de transportes y demoras se hace posible si las operaciones se hacen mas rápido, si la línea esta balanceada o si una nueva distribución de planta propuesta eliminara transportes. Es de tener en cuenta que las inspecciones equivalen al 0% de los elementos, lo que evidencia una falta de control a las características y especificaciones del producto ya que si es encontrada una no conformidad por alguno de los clientes, esto afectara la 42 buena imagen del producto de la empresa, además de ocasionar reproceso en la operación si los productos llegan a ser devueltos por el cliente. Cabe aclarar que las operaciones de la línea principal del proceso de fabricación de láminas de espuma están contenidas en la operación de colchones ortopédicos, lo que evidencia que las mejoras deben ir encaminadas a mejorar la línea principal de los tres productos anteriormente mencionados, ya que con esto se mejoraría la fluidez del procesos de los tres al mismo tiempo y con los mismos recursos. 3.4.3 Elaboración y análisis de diagrama de recorrido para cada producto representativo de cada familia. Se desarrollo para cada producto representativo de cada familia un diagrama de recorrido, donde se identifico los cruses de las líneas de transporte, entre operaciones, demoras y almacenamientos con el fin de identificar oportunidades de mejora de la distribución en planta y el método actual, ya que con los diagramas de recorrido se pudo visualizar los recorridos inoficiosos o improductivos, además de tener una primer impresión de la mejor ubicación de las máquinas y los puestos de trabajo para la empresa. 3.4.3.1 Diagrama de recorrido colchón normal y ortopédico Ver anexo K 3.4.3.2 Análisis diagrama de recorrido colchón normal y ortopédico Se desarrollo un análisis para el colchón normal y el ortopédico, ya que las líneas de producción del colchón normal están contenidas en el proceso de fabricación del colchón ortopédico, por lo que un análisis al proceso de fabricación del colchón ortopédico, aplicara en las mismas condiciones y medidas al del colchón normal. Para los dos casos la variación radica en los pesos del producto final, ya que un colchón ortopédico es mas pesado que un colchón normal, (colchón normal 7Kg, colchón ortopédico 12 Kg) Como se puede observar en el diagrama de recorrido del procesos de fabricación de un colchón ortopédico, con la distribución de planta actual tiene 20 transportes, que para la distribución del primer nivel, se puede observar que la ubicación de las máquinas y los lugares de trabajo, ocasionan que los recorridos que tiene que hacer los materiales entre cada operación sean improductivos, ya que la operación en este nivel no se encuentra de manera secuencial, lo que ocasiona que lo que un operario podría hacer con un solo recorrido si el procesos fuera lineal, en la actualidad como lo muestra el diagrama lo debe hacer realizando mas de 2 recorridos. En el diagrama de flujo (VER ANEXO J) se puede observar las distancias de cada recorrido, lo que también muestra que los recorridos que realizan los trabajadores representa un gasto energético innecesario lo que afecta directamente en la 43 productividad de la operación, ya que para estas operaciones a cada operario se le cargo un suplemento extra por tener que recorrer distancias cargando pesos de 10 kg. Para el segundo nivel de la fabrica, se puede observar que aunque los cruses de recorrido no son tan numerosos como en el primer nivel (5 menos) las distancias recorridas son mas extensas (VER ANEXO J) lo que evidencia un factor critico de mejora, ya que la disminución de estos recorridos, disminuirá el tiempo total de las operaciones de este nivel, además del ahorro energético de los operarios. Ya que los cubos de espuma pesan 40 kg (Dato obtenido mediante medición con bascula), la adición al suplemento para los operarios que cargan este producto es de 18% (VER ANEXO L), lo que evidencia la necesidad de diseñar métodos de disminuir los recorridos o la carga que debe ser transportada. En el primer nivel no existen cruses de transportes, se puede observar que el proceso es lineal, por lo que la distribución en planta actual no entorpece la operación. 3.4.3.3 diagrama de recorrido colchoneta con y sin cremallera Ver anexo K 3.4.3.4 Análisis diagrama de recorrido colchoneta con y sin cremallera Se desarrollo un análisis para la colchoneta con y sin cremallera, ya que las líneas de producción de los dos productos son las mismas (VER ANEXO C). Se observa en el diagrama de recorrido para el segundo piso, que el proceso esta en secuencia lineal, ya que no se observan cruses de líneas de recorrido (VER ANEXO K), por lo que la distribución en planta actual es apropiada para este proceso en particular. Del diagrama de recorrido para este proceso de fabricación se encuentran oportunidades de mejora al tener desplazamientos de mas de 59,53 m (VER ANEXO J) en el total delas líneas de producción. En el tercer piso el proceso de fabricación de colchonetas con y sin cremallera comparte las mismas operaciones que el proceso de colchón en este mismo piso (VER ANEXO C, J), por lo que los problemas encontrados así como las oportunidades de mejora en el numeral 3.4.3.2 son las mismas. En el diagrama de flujo (VER ANEXO J) se puede observar las distancias de cada recorrido, lo que también muestra que los recorrido que realizan los trabajadores representa un gasto energético innecesario lo que afecta directamente en la productividad de la operación, ya que para estas operaciones a cada operario se le cargo un suplemento extra por tener que recorrer distancias cargando pesos de 10 kg. Se determino que el recorrido mas extenso 37,5 m es ocasionado por el transporte de las láminas de espuma del corte 3 a la zona de ensamble colchonetas, (VER ANEXO J), por lo que se evaluó la posibilidad de trasladar la zona de ensamble de colchonetas, la 44 evaluación de esta propuesta se expuso en el capitulo de propuesta de distribución en planta. Se encontró además que las demoras ocasionadas a la entrada y salida de una operación, ocasionan sobre inventarios en el segundo nivel lo que entorpece la operación al obstruir las áreas delimitadas para el transporte (VER IMAGEN 4). El análisis del producto láminas de espuma es el mismo que el descrito en el numeral 3.4.3.2, ya que esta línea de producto tiene las mismas operaciones que el colchón ortopédico. Esto además evidencia la importancia de enfocar las soluciones a los factores críticos de esta operación, ya que los tres productos de la empresa colchones, colchonetas y láminas de espuma comparten las mismas operaciones (VER ANEXO C). Imagen 4. Áreas delimitadas para transportes Fuente: Autores del estudio 3.4.4 Listas de chequeo Para entender las condiciones ambientales, el método de trabajo y la interacción del colaborador con cada una de las operaciones, se desarrollaron las listas de chequeo para cada una de operaciones contenidas en el proceso de colchón ortopédico (VER ANEXO C) ya que con el análisis de operaciones del proceso de este producto se evidencian las oportunidades de mejora de las operaciones de cada uno de los pisos, además de que este proceso contiene las operaciones de los otros cuatro productos (colchón normal, colchoneta con y sin cremallera y láminas de espuma (VER ANEXO C, J). 45 Además los problemas y factores críticos del proceso que son prioridad para poder garantizar el flujo constante del proceso con la implementación de las transacciones de SIIGO se realizó un análisis de operaciones para cada una de las tareas que interviene en el sistema. En la ejecución del análisis a las operaciones, primero se realizó una lista de chequeo para determinar las herramientas de ingeniería necesarias para determinar la posible mejora a la operación, así como para entender cuales podrían ser las posibles soluciones que se deberán proponer. El análisis de operaciones se realizó para las actividades del segundo piso, en particular las que se encuentran en la línea de producción confección marquilla, corte de tela, confección cajón y ensamble colchón, ya que son estas las que se encuentran en la ruta critica del proceso (VER ANEXO M), por lo que analizar estas operaciones para encontrar los factores críticos de mejora, es la prioridad de este estudio ya que con esto se disminuirá el tiempo total de la operación. La mejora del método de trabajo y la distribución en planta de las operaciones contenidas en las líneas de producción anteriormente mencionadas aseguraran el éxito de la mejora del método de trabajo del proceso global, así como la distribución en planta. En el siguiente capitulo se definirá como las transacciones de SIIGO intervienen directamente en las líneas de producción determinadas anteriormente, con lo que se ratifica la necesidad de analizar a profundidad las operaciones del segundo piso. A continuación se presentaran los resultados de las listas de chequeo. NOMBRE DEL PROCESO: Confección cajones (VER ANEXO N) Con el análisis a esta operación, se puede concluir que los factores externos a ésta no afectan la operación y su buen desempeño, se puede evidenciar que la distribución en planta para esta operación no es la mejor y que esta puede estar entorpeciendo el flujo de materiales y recursos, lo que estaría causando demoras que como ya se explico anteriormente son criticas para el proceso. Además de esto se puede ver que el puesto de trabajo no es adecuado y que las condiciones de éste pueden ocasionar demoras evitables, con lo que en el método estándar se debe exponer un puesto de trabajo acorde a las necesidades antropométricas del trabajador, además de tener que trabajar en la capacitación del trabajador de cómo mantener el puesto de trabajo en las mejores condiciones, esto contando orden, limpieza y manejo de los espacios de almacenamiento de materiales e insumos que le sumen valor a la operación. NOMBRE DEL PROCESO: Confección marquilla (VER ANEXO N) Con el análisis a esta operación, se puede concluir que los factores externos a ésta no afectan la operación y su buen desempeño. Se puede evidenciar que la distribución en planta para esta operación no es la mejor y que esta puede estar entorpeciendo el flujo de materiales y recursos, lo que estaría causando demoras en la operación que como ya se explico anteriormente son criticas para el proceso. 46 Además de esto se puede ver que el puesto de trabajo no es el mejor y que las condiciones de este pueden ocasionar demoras evitables, con lo que en el método estándar que se propondrá, debe exponer un puesto de trabajo acorde a las necesidades antropométricas del trabajador, además de tener que trabajar en la capacitación del trabajador de cómo mantener el puesto de trabajo en las mejores condiciones, esto contando orden, limpieza y manejo de los espacios de almacenamiento en materiales e insumos que le sumen valor a la operación. Se encontró que la utilización del recurso humano no es eficiente ya que la persona destinada para esta operación pierde tiempo trayendo material y productos hacia su puesto de trabajo, lo que hace que el operario este gastando tiempo en tareas que no son propias de la operación. NOMBRE DEL PROCESO: Confección cremallera (VER ANEXO N) Con el análisis a esta operación, se puede concluir que los factores externos a esta no afectan la operación y su buen desempeño, se puede evidenciar que la distribución en planta para esta operación no es la mejor y que esta puede estar entorpeciendo el flujo de materiales y recursos, lo que estaría causando demoras en esta operación que como ya se explico anteriormente es critica para el proceso. Además de esto se puede ver que el puesto de trabajo no es el mejor y que las condiciones de este pueden ocasionar demoras evitables, con lo que en el método estándar que se propondrá, se debe exponer un puesto de trabajo acorde a las necesidades antropométricas del trabajador, además de tener que trabajar en la capacitación del trabajador de cómo mantener el puesto de trabajo en las mejores condiciones, esto contando orden, limpieza y manejo de los espacios de almacenamiento en materiales e insumos que si le sumen valor a la operación. NOMBRE DEL PROCESO: Ensamble cajón-espuma (VER ANEXO N) Con el análisis a esta operación, se puede concluir que los factores externos a ésta no afectan la operación y su buen desempeño, se puede evidenciar que la distribución en planta para esta operación no es la mejor y que esta puede estar entorpeciendo el flujo de materiales y recursos, lo que estaría causando demoras en esta operación que como ya se explico anteriormente es critica para el proceso. En esta operación el desgaste físico es alto ya que los materiales que se utilizan son pesados, lo que ocasiona que la productividad del operario baje en el transcurso de la jornada laboral por el peso de las láminas de espuma que es de 7Kg (dato obtenido con una bascula) lo que en promedio ocasiona un aumento del consumo energético del 40%28. 28 Laboratorios de ergonomía. Disponible en internet <http://ingenierias.javeriana.edu.co/portal/page/portal/facultad_ingenieria/espanol/industrial/Investig acion/centro_ergonomia/Tab/Pr%E1ctica%205%20-%20Consumo%20energ%E9tico> 47 Se evidencia que el desorden en la distribución en planta, así como en los flujos de material hace que se tengan que hacer desplazamientos improductivos e innecesarios. Para esta operación se debe realizar un estudio de cargas manuales y gasto energético, para poder determinar si los recursos utilizados son los necesarios para garantizar el flujo del proceso ya que esta operación es considerada como cuello de botella dentro del sistema analizado. El diseño al puesto de trabajo podría no dar los resultados esperados, ya que para esta operación el puesto de trabajo no es critico para su ejecución, por esta razón se debe diseñar a fondo es la forma en que se realiza el trabajo, para poder determinar si se puede proponer un nuevo método que facilite la ejecución, así como del análisis ergonómico de la actividad lo que podría mejorar el índice alto de enfermedades laborales para esta operación, además de poder mejorar la eficiencia de cada trabajador, asegurando que la productividad en el transcurso del día no sufra variaciones altas. NOMBRE DEL PROCESO: Cierre de colchón (VER ANEXO N) Con este análisis a esta operación, se puede concluir que los factores externos a esta no afectan la operación y su buen desempeño, se puede evidenciar que la distribución en planta para esta operación no es la mejor y que esta puede estar entorpeciendo el flujo de materiales y recursos, lo que estaría causando demoras en esta operación que como ya se explico anteriormente es critica para el proceso. En esta operación el desgaste físico es lato ya que los materiales que se utilizan son pesados, lo que ocasiona que la productividad del operario baje en el transcurso de la jornada laboral. Esta operación es vital para el sistema ya que es la salida de este, esta operación es critica para el proceso ya que si el flujo de materiales es truncado por demoras en esta operación, se produciría grandes apilamientos de material en la zona de las operaciones anteriores, en esta operación el operario no se debe desplazar para recoger material, por lo que se debe garantizar primordialmente es que las máquinas utilizadas, así como la productividad de la persona sean constantes. 48 3.5 Estudio de tiempos El estudio de tiempos se basó en la Teoría General de Estudio de Tiempos29 descrita en el marco teórico, por la cual primero se decidió cuales de las operaciones serían divididas por elementos. Con el fin de establecer los tiempos estándar de las operaciones ya mencionadas se realizó un estudio de tiempos. Para este estudio entregamos las modificaciones de las operaciones a la gerencia y a los operarios para que ellos se familiaricen con éstas y así se puede hacer las respectivas observaciones. Se escogieron los operarios de mayor experiencia y capacidad en cada área y se les explico nuestro propósito. Pedimos además el favor que el jefe de producción esté atento al estudio realizado y el de los operarios. También se le pidió al jefe de producción que le comunicara a los operarios las razones del trabajo para que así sea más fácil la colaboración de ellos. Igualmente abastecimos el proceso con lo materiales necesarios para que no existan interrupciones que no buscamos. Estas observaciones las hicimos en parejas para reducir el error en cuanto a la calificación y exactitud en los tiempos. Los equipos que utilizamos fue un cronometro de vuelta a cero operado por un analista, mientras que el otro anota los tiempos mencionados en el formato de registro que se mostrara posteriormente. Los dos analistas se ubicaron de pie atrás del operario y su comunicación se realizo con la mayor discreción posible para no afectar la concentración del éste. Posteriormente se pasaron los datos a Excel y se hicieron los respectivos análisis. La tabla se lleno primero que todo tomando los datos del operario, el observador, la fecha y el nombre de la operación, según el diagrama de operaciones. Luego como cada tabla se lleno por operación, se escriben los elementos de dicha operación en los espacios asignados para ello. De ahí en adelante se tomaron los datos iniciando por los tiempos de observación y luego pasando por la calificación, suplementos y finalmente calculando el tiempo estándar. Después de realizar todo el registro se desarrollaron los cálculos, el resumen y las observaciones finales. Para realizar este estudio se tuvo en cuenta: Se tomo un nivel del confiabilidad del 95% y un error del 5%, así mismo se conto con un Z asociado del 1,96. No todas las operaciones fueron divididas en elementos, puesto que para la mayoría esta división representaría un aumento en la probabilidad de cometer un error al momento de la toma de tiempo. Para el caso de las familias de Colchones y Colchonetas fue necesario realizar un estudio de tiempo por grupos, ya que los tiempos de algunas operaciones poseen una variación alta, como se podrá observar mas adelante. 29 NIEBEL, Benjamin; ANDRIS, Freidvalds. Ingeniería Industrial: Métodos, Estándares y Diseño Del Trabajo. 11 Edición. México: Alfaomega, 2002. P. 397-408. 49 La operación de curado no se le realizó incluyó dentro del estudio, puesto es una operación en la cual no interviene ningún operario o máquina alguna, además es una operación con un tiempo definido y que no varía. (7 Horas). Operaciones las cuales son comunes a dos o a las tres familias solo fueron medidas una vez, eso para efecto del tiempo Observado, Suplementos y Rating Factor. Los tiempos tomados en el premuestreo fueron usados en el tiempo observado. El número mínimo de muestras utilizadas es 30, ya que se quería garantizar normalidad30. Se utilizo una tabla estándar para tomar los tiempos observados para cada operación (VER ANEXO O). Los tiempos tomados para el premuestro, el tiempo observado y las tablas de suplementos se pueden encontrar en los ANEXOS P, Q, L respectivamente Se desarrollo el estudio de tiempo para cada una de los productos representativos de cada familia. 30 LARSON, Harold. Introducción a la Teoría de Probabilidad e Inferencia Estadística. México: Limusa, 2000. P.237. 50 3.5.1 Familia Colchones A continuación se muestra la tabla resumen con las operaciones y sus respectivas divisiones en elementos: Tabla 14. Resumen Elementos Familia Colchones. OPERACIÓN Inyección de espuma Corte 1 Corte 2 (Una pasada de la máquina) Corte 3 Moler espuma Fabricar cassata Corte cassata Ensamble emparedado Perforación Bloque Desbaste Manual Corte en forma continua Ensamble tela acolchada Corte tela acolchada Corte Laterales Confección funda Colocar marquillas Ensamble colchon Cerrado Empaque Elementos Inyección de espuma Corte 1 Corte 2 (Una pasada de la máquina) Corte 3 Moler espuma Fabricar cassata Corte cassata Ensamble emparedado Perforaciòn Bloque Desbaste Manual Corte en forma continua Ensamble tela acolchada: alistamiento Ensamble tela acolchada: Ensamble tela Ensamble tela acolchada: Retirar tela acolchada Corte tela acolchada: Alistamiento Corte tela acolchada: Corte tela Corte Laterales Confecciòn funda Colocar marquillas Ensamble colchon Cerrado Empaque Fuente: Autores estudio La descripción de cada operación o elemento aparece a continuación: Inyección de espuma Operación automática realizada en su totalidad por la inyectora, se tomó el tiempo que se tarda en sacar un bloque de espuma. Corte 1 Operación automática realizada por una cuchilla, la inyectora de espuma saca espuma de forma continua y mediante una cuchilla se corta la espuma. Se tomó el tiempo que tarda la cuchilla en corta el bloque. 51 Curado Operación con tiempo estándar definido, se deja reposar el bloque de espuma. No interviene ninguna máquina u operario. Tiempo de curado 7 Horas Corte 2 Operación semiautomática, realizada por una cortadora manual, el operario coge el bloque de espuma y lo divide en tres. Se tomó el tiempo que tarda el operario en sacar los tres bloque, para lo cual se necesitan pasar el bloque cuatro veces por la cortadora. Corte 3 Operación automática, realiza carrusel cortador, se tomó el tiempo que tarda el carrusel en cortar un bloque de espuma. Moler Espuma Operación semiautomática, realizada en su mayor parte por una moledora. Se tomó el tiempo que el operario se demora en introducir espuma y esta en ser molida para fabricar un bloque de cassata. Fabricación de Cassata Operación automática, realizada por un horno. Se tomó el tiempo que tarda el horno en sacar un bloque de cassata. Corte Cassata Operación semiautomática, realizada por una cortadora. Se tomó el tiempo que tarda el operario en cortar un bloque de espuma. Ensamble Emparedado Operación manual. Se tomó el tiempo de realización de un emparedado. Perforación Bloque Operación manual, realizada por un operario con ayuda de una herramienta perforadora. Se tomó el tiempo que se tarda en realizar la perforación de un bloque. Desbaste Manual Operación manual, puede considerarse un alistamiento a la operación de corte espuma continua, se tomó el tiempo que demora el operario en subir el bloque de espuma a la máquina cortadora y desbastarlo, hasta que su forma cambie de cúbica a cilíndrica. Corte Espuma Continua Operación automática, realizada por una máquina cortadora. Se tomó el tiempo que demora la máquina en cortar un bloque cilíndrico de espuma. Ensamble de Tela Acolchada: Alistamiento Hace referencia al alistamiento previo de la máquina la cual requiere gran esfuerzo, la cual consiste en montar el rollo de espuma continua en el telar y verificar el rollo de tela, ya que en la mayoría de las veces no es necesario montar uno. 52 Ensamble de Tela Acolchada: Ensamble de Tela Elemento automático, realizada por el telar, la cual por medio de agujas une la tela a la espuma continúa, el tiempo fue tomado para el ensamble de 100 metros de tela acolchada. Ensamble de Tela Acolchada: Retirar Rollo Elemento manual, realizada por el operario, luego que el telar une los rollos, consiste en bajar el rollo de tela acolchada del telar. Corte Tela Acolchada: Alistamiento Elemento manual que requiere gran esfuerzo, se tomó el tiempo que tarda el operario en montar el rollo de tela acolchada en la máquina cortadora. Corte de tela Acolchada: Corte Tela Elemento automático, realizado por la máquina cortadora de tapas, se tomó el tiempo que tarda la máquina en cortar dos tapas de tela acolchada. Corte de Laterales Operación semiautomática, realizada con una máquina cortadora pequeña, se tomó el tiempo que se tarda en cortar una línea de 40 m. de tela acolchada. Confección de Cajón Operación semiautomática en la cual se necesita una gran habilidad, realizada con una máquina de coser, se tomó el tiempo que se tarda en confeccionar un cajón. Colocar Marquilla Operación semiautomática en la cual se necesita una grado de habilidad aceptable, y gran esfuerzo para maniobrar la tapa de tela acolchada, realizada con una máquina de coser. Se tomó el tiempo que se tarda en colocar una marquilla en una tapa de tela acolchada. Ensamble Colchón (Normal y Ortopédico) Operación manual, la cual requiere gran consistencia, ya que se realiza muchas veces. Realizada por dos operarios. Se tomó el tiempo que se demora los operarios en introducir, ya sea, el bloque de espuma o el emparedado, en la funda y colocarle la tapa de tela acolchada con la marquilla. Cerrado Colchón (Normal y Ortopédico) Operación semiautomática, en la cual se requiere un gran esfuerzo y mantenerlo durante la ejecución de la operación para maniobrar el colchón. Se tomó el tiempo que se demora el operario en cerrar un colchón. No existe variación entre los grupos de colchones Empaque Operación Manual, realizada por dos operarios, en la cual se utiliza una plancha para sellar el plástico, operación en la que se requiere cuidado. Se tomó el tiempo que se demora en empacar un colchón. No existe variación entre grupos de colchones 53 3.5.2 Familia Colchonetas No fue necesaria la división por elementos puesto que no existían operaciones en las cuales las unidades de medida fueran cambiantes, y ningún tipo de situación que ameritará la división de las operaciones por elementos. A continuación a descripción de cada operación o elemento: Inyección de espuma Operación automática realizada en su totalidad por la inyectora, se tomó el tiempo que se tarda en sacar un bloque de espuma. Corte 1 Operación automática realizada por una cuchilla, la inyectora de espuma saca espuma de forma continua y mediante una cuchilla se corta la espuma. Se tomó el tiempo que tarda la cuchilla en corta el bloque. Curado Operación con tiempo estándar definido, se deja reposar el bloque de espuma. No interviene ninguna máquina u operario. Tiempo de curado 7 Horas. Corte 2 Operación semiautomática, realizada por una cortadora manual, el operario coge el bloque de espuma y lo divide en tres. Se tomó el tiempo que tarda el operario en sacar los tres bloque, para lo cual se necesitan pasar el bloque cuatro veces por la cortadora. Corte 3 Operación automática, realiza carrusel cortador, se tomó el tiempo que tarda el carrusel en cortar un bloque de espuma. Corte Tela Operación manual, realizada con una cortadora semiautomática se ejecuta en una mesa de 8m. Se requiere un alto grado de habilidad, puesto se debe maniobrar un rollo de tela de 24 m. Confección Colchoneta Con cremallera Operación semiautomática, realizada con una máquina de coser, muy parecida a la operación de la familia de colchones confección de cajón. Se tomó el tiempo que se tarada en confeccionar una funda de colchoneta con su respectiva cremallera Confección Colchoneta Sin Cremallera Operación similar a ala anterior, la diferencia es la introducción de la cremallera a la funda. Se tomó el tiempo que se demora en confeccionar una funda. Cerrado Colchoneta Sin cremallera Operación semiautomática, parecida a la operación de la familia de colchones Cerrado Colchón. Se tomó el tiempo que se demora en sellar una colchoneta. 54 Plastificado Colchoneta. Operación manual, en la que se utiliza una plancha, Similar, en su ejecución, a la operación de la familia de colchones Empaque. Se tomó el tiempo que se demora en plastificar una colchoneta. No existe variación entre los grupos de colchonetas. 3.5.3 Familia Espumas Al igual que la familia de espumas, no fue necesaria la división de las operaciones por elementos. A continuación la descripción de las operaciones: Inyección de espuma Operación automática realizada en su totalidad por la inyectora, se tomó el tiempo que se tarda en sacar un bloque de espuma. Corte 1 Operación automática realizada por una cuchilla, la inyectora de espuma saca espuma de forma continua y mediante una cuchilla se corta la espuma. Se tomó el tiempo que tarda la cuchilla en corta el bloque. Curado Operación con tiempo estándar definido, se deja reposar el bloque de espuma. No interviene ninguna máquina u operario. Tiempo de curado 7 Horas. Corte 2 Operación semiautomática, realizada por una cortadora manual, el operario coge el bloque de espuma y lo divide en tres. Se tomó el tiempo que tarda el operario en sacar los tres bloque, para lo cual se necesitan pasar el bloque cuatro veces por la cortadora. Corte 3 Operación automática, realiza carrusel cortador, se tomó el tiempo que tarda el carrusel en cortar un bloque de espuma. Plastificado Espuma Operación completamente manual, realizada por dos operarios, se tomó el tiempo que se demoran los operarios en envolver un bulto de espuma (Aproximadamente 20 Kg31 de espuma) en plástico. Sellado Del Plastificado. Operación manual, realizada por un operario, con ayuda de una plancha, la cual requiera gran consistencia por su rapidez de ejecución. Se tomó el tiempo que se demora en sellar un bulto de espuma. 31 Información tomada mediante medición con una báscula. 55 3.5.4 Premuestreo familia de producto Para la realización del premuestreo se tomaron un total de 30 observaciones por operación con el fin de garantizar Normalidad (Teorema del límite central)32 A continuación la tabla resumen del premuestreo de los grupos de colchones ortopédicos y colchones normales 3.5.4.1 Familia Colchones Se muestra la tabla resumen de los tiempos observados para cada grupo de la familia de colchones: Tabla 15. Resumen premuestreo Colchones Ortopédicos OPERACIÓN Inyección de espuma Corte 1 Corte 2 Corte 3 Moler espuma Fabricar cassata Corte cassata Ensamble emparedado Perforaciòn Bloque Desbaste Manual Corte en forma continua Ensamble tela acolchada: alistamiento Ensamble tela acolchada: Ensamble tela Ensamble tela acolchada: Retirar tela acolchada Corte tela acolchada: Alistamiento Corte tela acolchada: Corte tela Corte Laterales Confección cajón Colocar marquillas Ensamble colchón ortopédico Cerrado colchón ortopédico Empaque TOTAL Número de observaciones 14 1 1 17 31 20 0 31 13 26 1 55 8 25 64 7 13 66 62 2 17 23 497 Fuente: Autores del estudio 32 LARSON, Harold. Teoría de Probabilidad e Inferencia Estadística. 9 Edición. México: Editorial Limusa; 1992. P.237. 56 Tabla 16. Resumen premuestreo Colchones Normales OPERACIÓN Inyección de espuma Corte 1 Corte 2 Corte 3 Perforaciòn Bloque Desbaste Manual Corte en forma continua Ensamble tela acolchada: alistamiento Ensamble tela acolchada: Ensamble tela Ensamble tela acolchada: Retirar tela acolchada Corte tela acolchada: Alistamiento Corte tela acolchada: Corte tela Corte Laterales Confección cajón Colocar marquillas Ensamble colchón normal Cerrado colchón normal Empaque TOTAL Número de observaciones 14 1 1 18 13 26 1 55 8 25 64 7 13 66 62 1 15 23 413 Fuente: Autores del estudio 3.5.4.2 Familia Colchonetas Con respecto a las operaciones que componen este método de fabricación se debe tener en cuenta: La operación plastificado de colchoneta se realiza de igual forma para las dos clases de colchonetas, por lo que los datos arrojados por el estudio de tiempos pueden ser utilizados para los dos grupos. A continuación la tabla resumen del premuestreo de los grupos de colchonetas sin cremallera y con cremallera. 57 Tabla 17. Resumen premuestreo Colchonetas con cremallera OPERACIÓN Inyección de espuma Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte Tela Confección Colchoneta cremallera Ensamble colchoneta Plastificado colchoneta TOTAL Número de observaciones 14 1 1 17 4 45 31 23 136 Fuente: Autores del estudio Tabla 18. Resumen premuestreo Colchonetas Sin Cremallera OPERACIÓN Inyección de espuma Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte Tela Confección Colchoneta Sin cremallera Ensamble colchoneta Cerrado colchoneta sin cremallera Plastificado colchoneta TOTAL Número de observaciones 14 1 1 17 4 48 31 15 23 154 Fuente: Autores del estudio 3.5.4.3 Familia Espumas Debido a que el método de fabricación es corto y sencillo, no se tuvieron consideraciones especiales. Además la mayoría de las operaciones están contenidas en las dos familias anteriores. Tabla 19. Resumen premuestreo láminas de espumas OPERACIÓN Inyección de espuma Corte 1 Corte 2 Corte 3 Plastificado espuma Cierre plastificado TOTAL Número de observaciones 14 1 1 17 8 41 82 Fuente: Autores del estudio 58 3.5.5 Tiempo observado Con los datos obtenidos en el premuestreo, se realizaron las observaciones necesarias para determinar el tiempo que se utilizo para determinar el tiempo estándar de cada operación, para esta medición se tomaron las mismas consideraciones tomadas en el premuestreo. 3.5.5.1Familia Colchones Los tiempos observados se encuentran en el (ANEXO Q) Se presenta la tabla resumen con los tiempos observados para la familia de colchones Tabla 20. Resumen tiempos observados Colchón Ortopédico. OPERACIÓN Promedio Operación (seg.) Inyección de espuma 257,18 Corte 1 15,49 Curado 25200 Corte 2 34,86 Corte 3 1013,27 Moler espuma 34,82 Fabricar cassata 7380 Corte cassata 17,83 Ensamble emparedado 67,21 Perforación Bloque 92,64 Desbaste Manual 148,07 Corte en forma continua 152,22 Ensamble tela acolchada: alistamiento 42,11 Ensamble tela acolchada: Ensamble tela 3082,27 Ensamble tela acolchada: Retirar tela acolchada 77,05 Corte tela acolchada: Alistamiento 353,10 Corte tela acolchada: Corte tela 23,60 Corte Laterales 34,90 Confección cajón 387,99 Colocar marquillas 63,65 Ensamble colchón ortopédico 54,78 Cerrado colchón ortopédico 305,21 Empaque 60,08 Tiempo Fabricación Colchón Ortopédico 31814,35 Fuente: Autores del estudio 59 Tabla 21. Resumen tiempos observados Colchón Normal. OPERACIÓN Promedio Operación (seg.) Inyección de espuma 257,18 Corte 1 15,49 Curado 25200 Corte 2 34,86 Corte 3 1013,27 Perforación Bloque 92,64 Desbaste Manual 148,07 Corte en forma continua 152,22 Ensamble tela acolchada: alistamiento 42,11 Ensamble tela acolchada: Ensamble tela 3082,27 Ensamble tela acolchada: Retirar tela acolchada 77,05 Corte tela acolchada: Alistamiento 353,10 Corte tela acolchada: Corte tela 23,60 Corte Laterales 34,90 Confección cajón 387,99 Colocar marquillas 63,65 Ensamble colchón normal 54,51 Cerrado colchón normal 172,89 Empaque 60,08 Tiempo Fabricación Colchón Normal 31265,89 Fuente: Autores del estudio 3.5.5.2 Familia Colchonetas Los tiempos observados se encuentran en el (ANEXO Q) Se presenta la tabla resumen con los tiempos observados para la colchonetas: familia de Tabla 22. Resumen Tiempos Observados Grupo Colchonetas con cremallera. OPERACIÓN Promedio Operación (seg.) Inyección de espuma 257,18 Corte 1 15,49 Curado 25200 Corte 2 30,27 Corte 3 1013,27 Corte Tela 257,67 Confección Colchoneta cremallera 406,44 Ensamble colchoneta 66,41 Plastificado colchoneta 72,10 Tiempo Fabricación Colchoneta Cremallera 27318,83 Fuente: Autores del estudio 60 Tabla 23. Resumen Tiempos Observados Grupo Colchonetas Sin Cremallera. OPERACIÓN Promedio Operación (seg.) Inyección de espuma 257,18 Corte 1 15,49 Corte 2 30,27 Curado 25200 Corte 3 1013,27 Corte Tela 257,67 Confección Colchoneta sin cremallera 284,21 Ensamble colchoneta 66,41 Cerrado colchoneta sin cremallera 129,67 Plastificado colchoneta 72,10 Tiempo Fabricación Colchoneta Sin Cremallera 27326,26 Fuente: Autores del estudio 3.5.5.3 Familia láminas Los tiempos observados se encuentran en el (VER ANEXO Q) A continuación se presenta la tabla resumen con los tiempos observados para los grupos de la familia de láminas. Tabla 24. Resumen Tiempos Observados Grupo láminas.de espuma OPERACIÓN Promedio Operación (seg.) Inyección de espuma 257,18 Corte 1 15,49 Curado 25200 Corte 2 34,86 Corte 3 1013,27 Plastificado Espuma 48,25 Cierre Plastificado 12,31 Tiempo Fabricación Espuma 26569,05 Fuente: Autores del estudio 3.5.6 Suplementos familia de productos Para el caso de los suplementos no se realizó un cálculo por grupos, ya que las operaciones son realizadas por los mismos operarios y se realizan en el mismo puesto de trabajo. La operación de Curado carece de suplementos, ya que en esta operación no intervienen operarios o máquinas. Como se puede observar en las tablas de suplementos (VER ANEXO L) las condiciones atmosféricas del piso 3 son las peores, esto debido a que la fabricación de espuma tiene 61 lugar allí. La operación de moler espuma tiene un suplemento de condiciones atmosféricas alto puesto que los retazos de espuma que se muelen suspenden en el aire partículas las cuales dificultan la respiración. Los operaciones de corte 3, perforación bloque y desbaste manual tienen un suplemento de fuerza alto, puesto que deben transportar el bloque de espuma, el cual pesa 40 Kg (peso obtenido mediante medición con báscula). Las operaciones que involucran la línea de confección (VER ANEXO C) son bastantes finas, puesto requieren un grado alto de detalle. 3.5.6.1 Familia Colchones Con respecto a las operaciones de ensamble de colchón ortopédico y ensamble de colchón normal, se calculo solo un suplemento puesto que las operaciones son realizadas por los mismos operarios, es decir ese es el suplemento por realizar ambas operaciones. Lo anterior también aplica a las operaciones de cerrado de colchón ortopédico y cerrado de colchón normal Tabla 25. Resumen Suplemento Familia Colchones. OPERACIÓN Suplementos Totales (%) Inyección de espuma 7,5% Corte 1 7,5% Curado 0% Corte 2 48% Corte 3 41% Moler espuma 36% Fabricar cassata 30% Corte cassata 22% Ensamble emparedado 24% Perforación Bloque 40% Desbaste Manual 37% Corte en forma continua 19% Ensamble tela acolchada: alistamiento 20,75% Ensamble tela acolchada: Ensamble tela 21% Ensamble tela acolchada: Retirar tela acolchada 20% Corte tela acolchada: Alistamiento 21% Corte tela acolchada: Corte tela 0,75% Corte Laterales 23% Confección cajón 26% Colocar marquillas 26% Ensamble colchón ortopédico 34% Cerrado colchón ortopédico 35% Empaque 37% Fuente: Autores del estudio 62 3.5.6.2 Familia Colchonetas Al igual que en la familia de colchones, los suplementos de las operarios confección colchonetas sin cremallera y confección colchonetas con cremallera fueron unificados por las mismas razones descritas en los suplementos de la familia colchones. A continuación la tabla resumen de los suplementos de la Familia Colchonetas: Tabla 26. Resumen Suplemento Familia Colchonetas. OPERACIÓN Suplementos Totales (%) Inyección de espuma 7,5% Corte 1 7,5% Curado 0% Corte 2 38% Corte 3 39% Corte Tela 29% Confección Colchoneta cremallera 27% Confección Colchoneta sin cremallera 26% Ensamble colchoneta 27% Cerrado colchoneta sin cremallera 32% Plastificado colchoneta 30% Fuente: Autores del estudio 3.5.6.3 Familia Espumas A continuación se presenta la tabla resumen de los suplementos de la familia Espumas: Tabla 27. Resumen Suplementos familia láminas de espuma. OPERACIÓN Suplementos Totales (%) Inyección de espuma 7,5% Corte 1 7,5% Curado 0% Corte 2 38% Corte 3 39% Plastificado Espuma 30% Cierre Plastificado 24% Fuente: Autores del estudio 63 3.5.7 Rating factor Lo que se busca es evaluar el desempeño de los trabajadores de la empresa utilizando varios métodos de calificación. Existen tres tipos de métodos de calificación: calificación por velocidad, sistema Westinghouse y calificación sintética. El método que se usara en este estudio será el sistema de calificación Westinghouse, debido a que es el más apropiado para las operaciones que hacen parte del proceso analizado, debido a que la calificación por velocidad no se puede aplicar por que no se tiene un empleado modelo con quien comparar a los demás, ya que solo hay un trabajador por operación, y el sistema de calificación sintética tampoco aplica debido a las mismas razones de la calificación por velocidad. Debido a que no hay ninguna operación totalmente automatizada, no se hará un R.F. para las máquinas utilizadas, para estas operaciones se utilizará una calificación del 100% Al igual que en los suplementos, las calificaciones se realizaron por familias, ya que las operaciones son realizadas por la mismas personas, la única variación es la clase de colchón o colchoneta, por la variación tan pequeña en las dos calificaciones, ya que las operaciones son similares en su método de trabajo, solo se realizo un estudio para las dos clases. 3.5.7.1 Familia Colchones A continuación se presenta la tabla resumen con el rating factor para cada una de las operaciones del proceso de fabricación de un colchón (VER ANEXO R). 64 Tabla 28. Resumen Rating factor Familia Colchones. OPERACIÓN Inyección de espuma Corte 1 Curado Corte 2 Corte 3 Moler espuma Fabricar cassata Corte cassata Ensamble emparedado Perforaciòn Bloque Desbaste Manual Corte en forma continua Ensamble tela acolchada: alistamiento Ensamble tela acolchada: Ensamble tela Ensamble tela acolchada: Retirar tela acolchada Corte tela acolchada: Alistamiento Corte tela acolchada: Corte tela Corte Laterales Confección cajón Colocar marquillas Ensamble colchón Cerrado colchón Empaque Calificación 100% 100% 104% 103% 98% 100% 98% 104% 108% 108% 100% 108% 100% 108% 108% 100% 103% 108% 108% 103% 108% 106% Fuente: Autores del estudio 3.5.7.2 Familia Colchonetas A continuación se presenta la tabla resumen con el rating factor para cada una de las operaciones del proceso de fabricación de una colchoneta (VER ANEXO R). Tabla 29. Resumen Rating factor Familia Colchonetas. OPERACIÓN Inyección de espuma Corte 1 Curado Corte 2 Corte 3 Confección Colchoneta cremallera Confección Colchoneta sin cremallera Ensamble colchoneta Cerrado colchoneta sin cremallera Plastificado colchoneta Calificación 100% 100% 104% 103% 108% 108% 104% 103% 106% Fuente: Autores del estudio 65 3.5.7.3 Familia Láminas de espumas A continuación se presenta la tabla resumen con el rating factor para cada una de las operaciones del proceso de fabricación de una lámina de espuma (VER ANEXO R). Tabla 30. Resumen Rating factor familia láminas de espuma. OPERACIÓN Inyección de espuma Corte 1 Curado Corte 2 Corte 3 Plastificado Espuma Cierre Plastificado Calificación 100% 100% 104% 103% 106% 103% Fuente: Autores del estudio 3.5.8 Tiempo estándar Partiendo de la calificación de cada trabajador, el análisis de suplementos para cada operación y el tiempo promedio observado, se establecerá el tiempo estándar para cada operación en la fabricación de un colchón ortopédico, colchón normal, colchoneta con y sin cremallera y láminas de espuma. Para obtener el tiempo estándar se utilizó la siguiente ecuación TE = ( TO * Calificación) * (1 + Suplemento)33 Donde: TE = Tiempo Estándar TO = Tiempo Observado Los resultados obtenidos para cada una de las operaciones se puede observar en el ANEXO S. 3.6 Parámetros, flujo y transacciones del modulo de producción del software SIIGO. SIIGO (Sistema Integrado de Información Gerencial y Operativo) es un software totalmente integrado en línea y tiempo real que le garantiza a las empresas tener información al día y de manera exacta. SIIGO genera reportes con cifras, indicadores de gestión y permite realizar inteligencia de negocios (business intelligence). SIIGO incluye 17 módulos administrativos (documentos, contabilidad, cuentas por cobrar, gestión de recaudo, cuentas por pagar, activos fijos, presupuesto, gestión de tesorería, 33 NIEBEL, Benjamin; ANDRIS, Freidvalds. Ingeniería Industrial: Métodos, Estándares y Diseño Del Trabajo. 11 Edición. México: Alfaomega, 2002. P.395 66 inventarios, nómina, pedidos, compras, ventas, inteligente, gerente, auditor y gestión de clientes), además incluye 6 módulos complementarios por actividad empresarial: académico, e-salud, propiedad horizontal, oficial y el contador, 2 módulos complementarios acorde a necesidades gerenciales: SIIGO add-in, SIIGO balanced scored card. SIIGO es un sistema multimoneda y multiempresa.34 En la actualidad la implementación del software SIIGO esta en la fase II (VER ANEXO T), la cual es la de implementación de los módulos ya parame rizados. Esta trabajo esta centrado en el modulo de producción de SIIGO, ya que todo resultado de este modulo, afectará directamente al método de trabajo actual y por ende la productividad. Para poder entrar a proponer soluciones encaminadas a mejorar el sistema y su interactividad con el área de producción, es necesario conocer y entender el funcionamiento del modulo de producción de SIIGO. Para este fin se caracterizaron los parámetros, el funcionamiento y la interfaz. Los Parámetros son constantes arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción dimensional de un sistema específico o de un componente del sistema35. Los parámetros de los sistemas son: Entrada o insumo o impulso (input): Conformadas por las órdenes de ventas, que llegan a la empresa. Estas son digitalizadas por el Auxiliar de Información, el cual introduce al sistema: Cliente, referencias y cantidad, así como la fecha de ingreso y fecha acordada de entrega. Salida o producto o resultado (output): Son las órdenes de producción arrojadas por el sistema, dichas órdenes contienen las referencias de los productos terminados y sus respectivas cantidades. Las órdenes de producción son elaboradas en orden cronológico y no contienen ninguna variable de priorización. Procesamiento o procesador o transformador (throughput): Las variables que utiliza el modulo para calcular y desarrollar las ordenes de producción son las referencias y las cantidades, es decir el modulo agrupa necesidades cronológicamente, utilizando el sistema PEPS (Primeros en entrar, primeros en salir). Retroacción o retroalimentación (feedback): No es realizada por el sistema. Ya que no permite ingresar información después de que se realiza el procesamiento. En la actualidad es un proceso que se realiza fuera del sistema ya que la información es almacenada en una base de datos externa. Ambiente: El modulo de producción SIIGO esta en interacción directa con el Auxiliar de información, ya que este le introduce información diariamente. Con la programadora de planta, ya que es deber de ella verificar y filtrar las ordenes de producción que arroja 34 Catalogo de Software. Disponible en Internet: <http://www.catalogodesoftware.com.co/producto.aspx?pid=1562> 35 Bertalanffy, Ludwig von. Teoría general de los sistemas fundamento, desarrollo, aplicaciones. México, 2001. P 45 67 el sistema y escoger cuales se realizarán. Y con los operaros que son los “clientes Finales” del sistema ya que son ellos los que interpretan y ejecutan las ordenes de producción. El alcance de SIIGO en el área de producción es limitado ya que el sistema es un software contable por lo que la empresa ha tenido que desarrollar los nuevos módulos incluyendo el de producción. En la actualidad SIIGO solo genera ordenes sin tener en cuanta las capacidades, ya que no existe información suficiente para lograr este calculo, debido a la inexistencia de un método estandarizado, el desconocimiento de los tiempo estándares de la ejecución de cada una de las operaciones para fabricar los productos, la utilización de unidades de medidas que no puede procesar el sistema (Bultos, canecas, bloques) y los tiempos por demora y transportes que el sistema no toma en cuenta, esto debido a que los tiempos de operación, demoras y transportes son desconocidos por la empresa. Es por esto que se propuso una estandarización del método actual, se calcularon los tiempos estándar, se estandarización las unidades de medidas y aprovechando lo anterior se generó una propuesta de mejora para la distribución en planta. El modulo de producción gira órdenes diariamente y estas son las órdenes que se ejecutaran en el transcurso del turno de producción (VER ANEXO U). El modulo de producción de SIIGO utiliza la siguiente frecuencia lógica para desarrollar las ordenes de producción, esta frecuencia esta resumida en un diagrama de flujo (VER ANEXO V). 68 4. FACTORES DE MEJORA DEL MÉTODO DE TRABAJO Y LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA QUE FACILITEN LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL MODULO DE PRODUCCIÓN DEL SOFTWARE SIIGO. Con el fin de encontrar y proponer alternativas de mejora a cada uno de los procesos de la empresa, se realizó un análisis de operaciones, por procesos, con esto se pudo identificar cuáles son los factores críticos de cada operación y determinar su impacto en el proceso de fabricación, para luego, mediante un análisis del impacto a la optima implementación del modulo de producción de SIIGO realizar una priorización de dichos factores y poder entrar a proponer soluciones, que conlleven a el mejoramiento de cada uno de los procesos. Para un mejor análisis de los factores críticos, se agruparon las operación por células de trabajo, esto con el fin de agrupar los factores en áreas donde el impacto de éstos se pudieran medir en su importancia dentro del proceso y su importancia dentro de las operaciones que lo rodean o dependen directamente de ella, por eso se agruparon las operaciones en células de trabajo, para poder analizar cada célula como un proceso. Además que como se puede observar (VER ANEXO J) las operaciones en la empresa están agrupadas en función a las limitaciones de la planta física de la empresa, por lo que se han creado células de trabajo alrededor de las operaciones que no pueden estar en otro lugar que el actual, haciendo que el proceso productivo de la empresa se pueda ver como la conexión de 6 células de trabajo. Para el caso particular de la familia de colchones, el análisis del proceso se realizará únicamente al grupo de colchones ortopédicos, ya que, y como se ha explicado anteriormente, este grupo tiene todas las operaciones del grupo de colchones normales. Además dichas operaciones son realizadas de la misma manera, por los mismos operarios, utilizando las mismas máquinas, herramientas y en los mismos puestos de trabajo, por lo que se hace innecesario realizar un estudio aparte. Para el caso de la familia colchonetas no es posible realizar esta unión puesto que el proceso de fabricación de ambas cuenta con operaciones diferentes. Pero en el caso de esta familia se optó por realizar un análisis las células comunes entre ellas. Que, al igual que en la familia de colchones, estas operaciones son realizadas por el mismo personal, bajos las mismas condiciones y en los mismos puestos de trabajo. Para realizar el análisis y la identificación de los factores de mejora se agrupo todas las operaciones en células de trabajo, para la clasificación de las operaciones en células de trabajo se tomó en cuenta: Productos Semiterminados Dado que una célula de trabajo debe tener consistencia en los productos semiterminados que se están elaborando, es decir cada célula de trabajo utiliza materias primas e insumos similares se identifico los productos semiterminados que cada célula produce, esto con el fin de identificar la diferencia entre éstas por las características de cada producto semiterminado que sale de ella, para el caso de las células de trabajo el 69 producto semiterminado es de todo el proceso pero que para la célula de trabajo es el producto final.. A continuación se presenta la clasificación por productos semiterminados. Tabla 31. Productos Semiterminados Por familia Familia Colchones Colchonetas Espumas Grupo Productos Semitermiandos Lámina de Espuma Lámina de Cassata Emparedado Colchones Cajón Colchón Sin Cerrar Colchón Colchón Plastificado Lámina de Espuma Funda Con Cremallera Colchonetas Con Cremallera Colchoneta Con Cremallera Colchoneta Plastificada Lámina de Espuma Funda sin Cremallera Colchonetas Sin Cremallera Colchoneta Sin Cerrar Colchoneta Cerrada Colchoneta Plastificada Láminas de Espuma Espuma Bulto de Espuma Empacada Fuente: Autores del estudio Línea de Producción Dado que la célula de trabajo debe tener continuidad entre las operaciones que la conforman, se realizó un diagrama PERT (VER ANEXO M) para identificar la secuencia de las operaciones dentro del proceso productivo, esto con el fin de identificar y clasificar las líneas de producción además se tomo como base el diagrama de operaciones de cada proceso de fabricación (VER ANEXO C). A continuación se presentara la clasificación de cada una de las líneas de producción. 70 Tabla 32. Clasificación de líneas de producción de cada familia de productos Familia Grupo Línea Producción Laminas de Espuma Cassata Emparedado Colchones Colchones Tela Acolchada Laterales Colocar marquilla Confección Funda Confección Láminas de Espuma Colchonetas Con Cremallera Confección Funda Ensamble Colchoneta Colchonetas Láminas de Espuma Colchonetas Sin Cremallera Confección Funda Ensamble Colchoneta Espumas Espumas Láminas de Espuma Operaciones Involucradas Inyección de espuma Corte 1 Curado Corte 2 Corte 3 Moler Espuma Fabricación Casaba Corte Casaba Ensamble Emparedado Perforación Bloque Desbaste Manual Corte Forma Continua Ensamble Tela Acolchada Corte Tela Acolchada Corte Laterales Colocar Marquilla Confección Funda Ensamble Colchón Ortopédico/ Normal Cerrado Colchón Ortopédico/Normal Empaque Inyección de espuma Corte 1 Curado Corte 2 Corte 3 Corte Tela Confección Funda Con Cremallera Ensamble Colchoneta Plastificado Colchoneta Con Cremallera Inyección de espuma Corte 1 Curado Corte 2 Corte 3 Corte Tela Confección Funda Sin Cremallera Ensamble Colchoneta Cerrado Colchoneta Sin Cremallera Plastificado Colchoneta Con Cremallera Inyección de espuma Corte 1 Curado Corte 2 Corte 3 Plastificado Espuma Sellado Plastificado Fuente: Autores del estudio Teniendo en cuenta la información de la clasificación de productos semiterminados, la clasificación de las líneas de producción y el diagrama de dependencia se clasificó cada célula de trabajo teniendo el siguiente criterio. Si esta incluida en el proceso de fabricación de un producto semiterminado, además de tener una relación directa y están en la misma línea de producción entonces estas operaciones pertenece a la misma célula de producción. De acuerdo con lo anterior la clasificación de células de trabajo quedó de la siguiente manera: 71 Tabla 33. Células de Trabajo Colchones. Familia Colchones Grupo Colchones Célula Operaciones Inyección Espuma Corte 1 Espuma Curado Corte 2 Corte 3 Moler Espuma Fabricación de Cassata Cassata Corte de Cassata Ensamble Emparedado Perforación Bloque Desbaste Manual Tela Acolchada Corte de Tela Continua Ensamble de Tela Acolchada Corte de Tela Acolchada Laterales Corte Laterales Confección Cajón Colocar Marquilla Confección Ensamble Colchón (Normal-Ortopédico) Cerrado Colchón (Normal-Ortopédico) Empaque Empaque Producto Entrante Poliol (Polixipropilel Gricol) TDI (Disocianato de tolueno) Agua Catalizador Metálico Surfactante Producto Saliente Láminas de Espuma Láminas de Espumas Retazos de Espumas Emparedado Bloque Espuma Rollo de Tela Tapas de tela Acolchada Rollo de Tela Acolchada Laterales Laterales Emparedado Tapas de Tela Acolchada Colchón Sin Empacar Colchón Sin Empacar Colchón Empacado Fuente: Autores del estudio 72 Tabla 34. Células de Trabajo Colchonetas. Familia Grupo Célula Espuma Colchonetas Sin Cremallera Confección Plastificado Colchonetas Espuma Colchoneta Plastificada Confección Plastificado Operaciones Inyección Espuma Corte 1 Curado Corte 2 Corte 3 Corte Tela Confección Colchoneta Con Cremallera Ensamble Colchoneta Plastificado Colchoneta Inyección Espuma Corte 1 Curado Corte 2 Corte 3 Corte Tela Confección Colchoneta Sin Cremallera Ensamble Colchoneta Cerrado Colchoneta Sin Cremallera Plastificado Colchoneta Producto Entrante Poliol (Polixipropilel Gricol) TDI (Disocianato de tolueno) Agua Catalizador Metálico Surfactante Laminas de Espuma Tela Cremallera Colchoneta Sin Plastificar Poliol (Polixipropilel Gricol) TDI (Disocianato de tolueno) Agua Catalizador Metálico Surfactante Laminas de Espuma Tela Colchoneta Sin Plastificar Producto Saliente Láminas de Espuma Colchoneta Sin Plastificar Colchoneta Plastificada Láminas de Espuma Colchoneta Sin Plastificar Colchoneta Plastificada Fuente: Autores del estudio 73 Tabla 35. Células de Trabajo lámina de espuma Familia Grupo Espumas Espumas Célula Operaciones Inyección Espuma Corte 1 Espuma Curado Corte 2 Corte 3 Plastificado Espuma Plastificado Espuma Cerrado Plastificado Fuente: Autores del estudio Producto Entrante Poliol (Polixipropilel Gricol) TDI (Disocianato de tolueno) Agua Catalizador Metálico Surfactante Láminas de Espuma Producto Saliente Lámina de Espuma Bulto de Espuma Empacada 74 Por ultimo, mediante la información del diagrama PERT, se identifico el tiempo total de la célula, es decir, el tiempo que tarda la célula de trabajo en producir el producto semiterminado, este tiempo es la suma de cada uno de los elementos que pertenecen a la célula de trabajo y que además se encuentran dentro de la ruta critica del proceso (VER ANEXO M), es decir las operaciones con tiempo de holgura no se tuvieron en cuenta en el calculo del tiempo total de la célula de trabajo. Los tiempos utilizados para este calculo son; los tiempos estándares de cada operación (VER ANEXO S) y los tiempos de cada una de las demoras y transportes (VER ANEXO W) Tabla 36. Tiempo total por célula de trabajo Célula Espuma Cassata Acolchada Laterales Confección Empaque Tiempo (seg) 26833,0 460,7 7157,0 386,0 1688,2 204,2 Tiempo (min) 447,2 7,7 119,3 6,4 28,1 3,4 4.1 Búsqueda y cuantificación de factores críticos de mejora para lo optima implementación del módulo de producción de software SIIGO. Como se explico en el numeral 3.6 la circunstancias que impiden la implementación total del módulo de producción del software SIIGO, son la inexistencia de un método estandarizado, el desconocimiento de los tiempo estándares de elaboración de los productos, la utilización de unidades de medidas que no puede procesar el sistema (Bultos, canecas, bloques) y los tiempos por demora y transportes que el sistema no toma en cuenta, ya que los tiempos de operación, demoras y transportes son desconocidos por la empresa. Es por esto y para garantizar la completa implementación del modulo de producción, se determina como el factor critico principal la estandarización del método de trabajo, además de buscar y cuantificar los factores en cada uno de los procesos de fabricación para volver mas eficiente cada uno de los procesos que el modulo de producción programará. La búsqueda y cuantificación de los factores críticos de mejora, como se menciono anteriormente se realizará por células de trabajo. Para el caso específico de la célula Espuma, se realizará un solo estudio, ya que como se puede ver en las tablas 33, 34 y 35; esta célula es igual en todas las familias y como se puede observar en el diagrama de operaciones (VER ANEXO C), las operaciones son similares en todas las familias. Es por esto que el análisis de esta célula se realizó primero y aparte de las demás. 75 Los pesos que se encuentran a lo largo de este capítulo fueron tomados con ayuda de una báscula industrial, la cual se encuentra en la empresa (VER IMAGEN 5). Imagen 5. Bascula industrial Fuente: Fotografía tomada en la empresa Espumas Santafé de Bogotá Célula Espuma Teniendo en cuanta el análisis de operaciones del numeral 3.2 se pueden identificar los siguientes factores críticos: Las condiciones de trabajo del tercer piso, en donde se desarrolla la mayor parte de las operaciones de la células (Ver Diagrama de Recorrido ANEXO K), no son las adecuadas para un optimo desarrollo de la actividad, lo que disminuye la productividad de los trabajadores en un 18% (Ver suplemento ANEXO L), lo que representa un aumento de este porcentaje en todas las activadas realizadas por los operarios (Trasportes, operaciones, inspecciones, demoras) hechas en el tercer piso, lo que representa 46,98 seg. Las condiciones del entorno para este piso son, la temperatura no es adecuada por debajo de los 9 Cº lo que para actividades de esfuerzo es una temperatura que causa enfermedades de trabajo principalmente en las articulaciones, partículas en suspensión, el proceso de fabricación de espuma libera partículas en suspensión lo que obliga a los 76 trabajadores a utilizar caretas, lo que disminuye su capacidad de respiración, disminuyendo su capacidad de recuperación de energía36 El tiempo de la operación de curado es demasiado alto 420 min, ya que el tiempo estándar de dicha operación representa un 95% (ANEXO S) del tiempo total de las operaciones de la célula de espuma. La determinación de este tiempo, ha sido mediante el Know How de la empresa ya que con el tiempo se ha intentado curar los bloques de espuma en un menor tiempo al actual, teniendo siempre como resultado propiedades físicas distintas a las requeridas por los clientes, por lo que la disminución de este tiempo no se puede contemplar como alternativa de mejora. Además cabe aclarar que el curado se debe realizar a temperatura ambiente, por lo que cambiar la temperatura del tercer piso no disminuirá el tiempo del curado. Demora por producto acumulado al inicio al corte tres, demora que en promedio es de 337,76 seg. Ocasionado por que el tiempo estándar de la operación corte 3 que es mayor en un 96,55% (VER ANEXO S) que el tiempo del corte 2, lo que ocasiona que a la entrada del corte tres se acumulen bloques entorpeciendo la operación del corte 2, ya que no pueden desalojar todo el material que cortan, además de entorpecer la operación, ya que tanto los colchones y las cremalleras requieren de este producto semiterminado A estas consecuencias se agrega que la acumulación de bloques a la entrada de esta operación (VER IMAGEN 6), ocupa espacio en el segundo piso el cual no esta destinado para este propósito, lo que disminuye el espacio de almacenamiento de producto terminado y de las áreas de desplazamiento lo que ocasiona demoras extras en los desplazamientos del segundo piso, la acumulación de bloques por esta demora se encuentra a la salida de la rampa que comunica el tercer piso con el segundo (VER ANEXO K). 36 Practicas de laboratorio. Disponible en internet. <http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/facultad_ingenieria/espanol/industrial/Investigac ion/centro_ergonomia/Tab> 77 Imagen 6. Acumulación de bloques Fuente: Fotografía tomada en la empresa Espumas Santafé de Bogotá Los transportes contenidos en la célula de espumas, los cuales representan un 33% de los elementos contenidos en esta célula muestra que la distribución en planta para las operaciones de esta célula es un factor crítico de mejora. Estos transportes suman 253,93 seg. (0,9 % del tiempo total de la célula). 4.1.1 Familia Colchones Un factor crítico encontrado es la distribución de los turnos, ya que en la actualidad la empresa cuenta con dos turnos, los cuales deben ser suficientes para fabricar 900 colchones37, pero teniendo en cuenta los tiempos de cada una de las operaciones (VER ANEXO S). Solo se pueden producir 472 colchones. Lo que deriva en tener que extender los turnos a 13 horas en promedio. Debido al impacto que tiene este factor (Cansancio de los operarios por trabajar turnos de hasta 12 horas, inconformismo por parte de los operarios, mal ambiente laboral que disminuye la productividad) es necesario dar solución a este factor. Ya que la solución es vital para el proceso productivo este factor no entrara en la priorización por el hecho de que se debe encontrar soluciones a este problema por su alto impacto en la productividad de los operarios. 37 ENTREVISTA con Luis Neira. Gerente de Mercadeo y Ventas de la empresa Espumas Santa Fe. Bogotá,26 de marzo de 2009 78 A continuación los factores críticos encontrados en cada célula: Célula Cassata. Teniendo en cuanta el análisis de operaciones del numeral 4.2 se pueden identificar los siguientes factores críticos: Las demoras contenidas en esta célula: (Demora acumulación bloques de cassata, demora al inicio del bloque, demora a la salida del ensamble del emparedado y demora por almacenamiento de emparedado) cada una de estas demoras se evidencian por la acumulación de materiales a la entrada de cada una de las operaciones (VER IMAGEN 7), las demoras son ocasionadas porque el operario responsable del corte de cassata, es también responsable del ensamble del emparedado y de traer los bloques de cassata. Su tiempo es de 226,4 seg. Imagen 7. Acumulación materiales célula cassata Fuente: Fotografía tomada en la empresa Espumas Santafé de Bogotá Los transportes contenidos en esta célula: Aunque son pocos, cuatro, (VER ANEXO J), las distancias recorridas son extensas, 116.2 m. lo que representa 153,19 seg. (VER ANEXO S) en total por concepto de transporte, esto debido a la gran distancia que existe entre las célula de cassata, espuma y confección (VER ANEXO K). Célula Tela Acolchada Teniendo en cuanta el análisis de operaciones del numeral 3.2 se puede identificar los siguientes factores críticos: Demora por producto acumulado al inicio del Corte 3: Ocasionado por que el tiempo estándar de la operación corte 3 que es mayor en un 96,55% (VER ANEXO S) que el tiempo del corte 2, lo que ocasiona que a la entrada del corte tres se acumulen bloques entorpeciendo la operación del corte 2, ya que no pueden desalojar todo el material que cortan, además de entorpecer la operación, ya que tanto los colchones y las cremalleras requieren de este producto semiterminado. 79 A estas consecuencias se agrega que la acumulación de bloques a la entrada de esta operación (VER IMAGEN 6), ocupa espacio en el segundo piso el cual no esta destinado para este propósito, lo que disminuye el espacio de almacenamiento de producto terminado y de las áreas de desplazamiento lo que ocasiona demoras extras en los desplazamientos del segundo piso, la acumulación de bloques por esta demora se encuentra a la salida de la rampa que comunica el tercer piso con el segundo (VER ANEXO K). Esta demora tiene una duración de 337,76 seg. Mal flujo de información entre SIIGO y la célula tela acolchada: ocasionado por las órdenes de producción generadas por SIIGO ya que como se explicó en numeral 4.6, es la coordinadora de la célula de confección, la encargada de explosionar la orden de producción e informarle a la célula de tela acolchada cuanto y cuando debe producir. Se tomó el tiempo que demora la célula en reaccionar ante el cambio de la programación de la producción por parte de la coordinadora (VER TABLA 36). El tiempo es de 425,7 min. El ineficiente flujo de información de los requerimientos reales del área de confección ocasiona que la célula de trabajo tela acolchada produzca cantidades que no se utilizaran en el turno o que no produzca las cantidades suficientes, lo que generalmente ocasiona que se tenga un sobre inventario de tapas de tela acolchada en el área de confección (VER IMAGEN 8), entorpeciendo la operación de esta célula de trabajo. Otra consecuencia que hay que tener en cuenta es que ya que el flujo de información es inadecuado, la célula de tela acolchada programa su producción de forma incorrecta al iniciar por productos que se debe realizar al final del día, lo que genera que la coordinadora de la célula de tela acolchada tenga que reprogramar las actividades de tela acolchada. Esto genera una demora de 425.7 min. 80 Imagen 8. Acumulación de tapas en el área de confección Fuente: Fotografía tomada en la empresa Espumas Santafé de Bogotá Los transportes contenidos en la célula tela acolchada: en total son siete, que representan el 44% (ANEXO J) de los elementos de esta célula. Los tiempos en total representan 506,89 seg. del tiempo total de la célula. (VER ANEXO S) Célula Laterales Mala comunicación entre SIIGO y la célula: Al igual que en la célula de tela acolchada, las órdenes de producción generadas por el sistema solo llegan a la célula de confección y es esta la encargada de explosionar los componentes para generar los requerimientos a las células involucradas, que para este caso es la de laterales. Se tomó el tiempo que demora la célula en reaccionar ante el cambio de la programación de la producción por parte de la coordinadora (VER TABLA 36). El tiempo es de 6,4 min. Este factor critico es similar al expuesto en la célula tela acolchada, por lo que las consecuencias son las mimas (VER IMAGEN 8) Célula Confección Abastecimiento de tapas de tela acolchada a las operaciones de confección de funda y confección marquilla: la encargada de abastecer a estas operaciones es la coordinadora de piso, la cual es la encargada, también, de coordinar la célula y de explosionar las ordenes de producción y hacer llegar a las células involucradas (Tela acolchada, Cassata y espuma), esto ocasiona que la coordinadora deba priorizar sus funciones y deje de abastecer las tapas de tela acolchada, como consecuencia de lo anterior las operarias de la confección de tela y de colocar marquilla deban autoabastecerse, haciendo que dejen de realizar la actividad propia de su cargo. El 81 tiempo que se desperdicia por este factor es de 20,32 seg por cada vez que se deben autoabastecer. Almacenamiento de las tapas de tela acolchada: La manera como las tapas de tela acolchada son apiladas detrás de la operación de confección de funda (VER IMAGEN 10) genera una pérdida de tiempo debido a la dificultad de sacar las tapas, ya que en promedio se apilan 100 tapas, que es equivalente a un peso de 35 Kg. Lo cual para una mujer (ya sea la coordinadora o las operarias de confección de funda o de colocar marquilla) es un peso por encima de lo mínimo que debe cargar (peso máximo para mujeres 20 Kg38). El tiempo que se pierde por este factor es de 20,32 seg. por tapa que en promedio, tomando en cuenta el número de tapas utilizadas por turnos, es de 1219,2 seg. Una consecuencia directa de este factor es la demora por acumulación de fundas (VER ANEXO J), ya que esta demora es ocasionada por la falta de tapas de tela acolchada con marquilla, las cuales son generadas por la operación colocar marquilla. Aunque y como se puede ver en el diagrama PERT (VER ANEXO M), la operación de marquilla es inferior en tiempo de ejecución a la confección de funda, el tiempo es las veces que la operaria de colocar marquilla debe pararse y buscar las tapas de tela acolchada (5 veces por hora, lo que acarrea un tiempo de 1219,2 seg. Lo que genera que la operación de confección de marquilla se retrase al punto de no poder entregar las tapas necesarias a la operación de ensamble, el no poder entregar el número de tapas con marquilla suficiente al área de ensamble ocasiona que toda la operación de la célula se tenga que detener, situación que no acontece en la confección de fundas ya que existen cuatro personas realizando esta actividad y el hecho que una se detenga no implica que la operación se suspenda. 38 NIEBEL, Benjamin; ANDRIS, Freidvalds. Ingeniería Industrial: Métodos, Estándares y Diseño Del Trabajo. 11 Edición. México: Alfaomega, 2002. P.268 82 Imagen 10. Almacenamiento tapas tela acolchada Fuente: Fotografía tomada en la empresa Espumas Santafé de Bogotá Mala comunicación entre SIIGO y la célula confección: Debido a que en esta célula es en donde se explosiona la orden de producción generada por SIIGO, ésta no puede empezar a realizar el trabajo hasta que la coordinadora explosione las órdenes de producción y decida que se debe hacer en esta área. El tiempo acumulado por este factor para esta célula es la suma del tiempo que se demora la coordinadora en explosionar la orden y el tiempo que se demora las células abastecedoras de producto semiterminado (Tela Acolchada, Laterales, Espuma, Cassata) en responder al posible error que se cometa en la explosión. La coordinadora de piso se demora en promedio 40 min por turno explosionando las ordenes de producción, como se explicó en el numeral 4.6 de las transacciones SIIGO, además la reacción de la células abastecedoras en conjunto es de 119.3 min Demora entrada al cierre colchón: Como se puede observa en el diagrama PERT (VER ANEXO M) esto sucede porque la operación de ensamble colchón es 51 seg mas lenta que la operación de cierre de colchón, lo que ocasiona que se acumule material a la entrada de la operación. (VER ANEXO S) 83 Célula Empaque Según el análisis de operaciones y debido a la simplicidad de la célula no existe ningún factor crítico, el cual afecte las operaciones que ésta contiene. 4.1.2 Familia colchoneta Como se puede observar en el análisis de operaciones del numeral 3.2, la familia de colchonetas no tienen problemas graves de demoras, de acumulación de materiales y no está el factor desorden existente en la familia colchones, el problema más grave de la familia de colchonetas son los transportes existentes, que son en total 10 transportes que suman un tiempo de 342.26 seg. (VER ANEXO W) y representan el 1,17% del tiempo total de fabricación de una colchoneta. Las demoras existentes en los procesos de fabricación de la familia colchonetas no son tan elevados puesto que las células de los procesos no están alejadas unas de otras (VER ANEXO K) y todas, a excepción de la célula espuma, se encuentran en el mismo piso, además el proceso de fabricación de una colchoneta es sencillo, tan solo tiene 10 operaciones (VER ANEXO C) 4.1.3 Familia espumas Como se puede observar en la tabla 35 la familia láminas de espuma tiene dos células de las cuales una es la de espuma, analizada en el inicio del capítulo, por lo que los factores críticos expuestos en el numeral 4.1.1 aplican de igual manera para esta familia de producto. Al igual que en la familia de colchonetas, la familia láminas de espuma no tiene grandes problemas debido, principalmente, al número de operaciones que tiene su proceso de fabricación, en total siete (VER ANEXO C), y a las distancias de los transportes dentro de la célula, en total 136 m. (VER ANEXO K). 4.2 Priorización de los factores críticos de mejora para lo optima implementación del modulo de producción de software SIIGO. Después de identificar los factores críticos de mejora para la optima implementación del modulo de producción del software SIIGO, se priorizaron con el objetivo de identificar los factores críticos de mejora que mas están impactando a la empresa, esto con el fin de buscar alternativas de solución a estos factores, para no perder tiempo y recursos en factores que aunque si impactan a la organización no son tan importantes por el tiempo o costo que éstos representan. Para la priorización de los factores de mejora se utilizó el impacto en tiempo que estos tienen dentro del proceso productivo, ya que la disminución de los tiempos de los factores además de ayudar a la implementación del modulo de producción, eficientaran el proceso. Como se dijo en el numeral anterior, existen factores críticos de mejora, que por su impacto directo con la implementación del modulo de producción de SIIGO, no serán 84 priorizados para su evaluación, ya que estos deben ser solucionados, esto para conseguir el objetivo propuesto en este capitulo. Para realizar la priorización se calculo el verdadero impacto del factor critico en la operación, para esto se multiplico los tiempos expuestos en el numeral 5.1 por la frecuencia de ocurrencia, dicha frecuencia se calculo con base en la producción por turno de colchones la cual es de 236 colchones (VER ANEXO D) A continuación se enumeraran los factores críticos de mejora con su respectiva cuantificación en tiempo por frecuencia. 85 Tabla 37. Resumen factores críticos familia láminas de espuma Nombre Condiciones Atmosféricas Curado Demoras Transportes Tiempo (seg.) Frecuencia (Por Turno) Tiempo Real (seg.) 46,98 236 11087,28 25200 1 25200 337,76 29 9795,04 253,93 29 7363,97 Fuente: Autores del estudio Tabla 38. Resumen factores críticos familia colchones Familia Grupo Célula Nombre Tiempo (seg.) Frecuencia (Por Turno) Tiempo Total (seg) Distribución de los turnos Cassata Demoras 226,4 26 5886,4 Transportes 153,19 26 3982,94 Demoras 337,76 5 1688,8 Tela Acolchada Flujo de Información 25542 0,5 12771 Transportes 506,89 6 3041,34 Cochones Colchones Ortopédicos Laterales Flujo de Información 384 0,5 192 Abastecimiento Tapas 20,32 40 812,8 Almacenamiento de Tapas 20,32 40 812,8 Confección Flujo de Información 7158 0,5 3579 Demora al inicio del cierre de colchón 416 118 49088 Empaque Fuente: Autores del estudio 86 Para los factores críticos de las familias colchonetas y espumas no fue necesaria una priorización ya que solo existe un factor crítico el cual son los transportes. Como se pueden observar en las tablas 37 y 38, los factores críticos pueden agruparse en cuatro grandes grupos: Los predeterminados (Evaluación de turno y estandarización); Los transportes; Las demoras y el flujo de información. Debido a esto no se hace necesaria una priorización ya que estos grupos pueden ser abordados de forma conjunta. Por lo que se decidió proponer alternativas que lleven a la solución de todos los factores expuestos en el numeral 4.1 87 5. ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS FACTORES DE MEJORA DEL MÉTODO DE TRABAJO Y LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA QUE FACILITEN LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN DEL SOFTWARE SIIGO EN LA EMPRESA ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTÁ. 5.1 Búsqueda y descripción de alternativas para la solución de los factores de mejora del proceso productivo Luego de identificar los factores críticos de los proceso de elaboración de las diferentes familias de producto, se debe proponer alternativas encaminadas a la solución o disminución del impacto de estos factores críticos, para ello y utilizando la división de los factores del numeral 4.2 (método y distribución, ya que los factores críticos de mejora están divididos en demoras y transportes), debido a la naturaleza de los factores en necesario clasificarlos según el área de impacto, ya sea en el método de trabajo o en la distribución y buena circulación de la planta. Es por eso que este capítulo se divide en dos numerales: las alternativas de mejoras encaminadas a solucionar los factores críticos que afectan el método de trabajo y las encaminadas a solucionar los factores críticos que mejoren la distribución en planta actual. Para esto se clasificaron las alternativas, basándose en la clasificación de los factores críticos realizada en el numeral 4.2. Dicha clasificación es la siguiente: Alternativas aplicadas a toda el área de producción, están encaminadas a solucionar problemas intrínsecos en los factores críticos mencionados. Alternativas encaminadas a permitir la completa implementación del modulo de producción de SIIGO. Alternativas encaminadas a solucionar los factores críticos encontrados en la célula espuma. Alternativas encaminadas a solucionar los factores críticos de cada una de las familias, estas alternativas y como se mencionó en el numeral 4.2, los factores críticos que se pueden solucionar desde el método son los de la familia de colchones, los factores de las otras dos familias (colchonetas y láminas de espuma), son solucionados desde la distribución en planta. 88 Siguiendo la clasificación anterior a continuación se enumeraran y explicarán cada una de las alternativas: 5.1.1 Alternativas de aplicación general Elaborar un programa de incentivos económicos, con el fin de mejorar la productividad. Este programa de incentivos tomará como criterio para la remuneración la velocidad y la calidad del trabajo realizado por los operarios. Para que este sistema sea justo y equitativo se realizará un rango de evaluación por células ya que cada célula tiene condiciones de trabajo distintas. Los incentivos propuestos se pueden observar en la tabla 39. 89 Tabla 39. Tabla de incentivos por célula Familia Célula Criterios de Calificación Rango Pago por unidad de mas fabricada Espuma Abastecimiento total a la familia después de a cuota diaria. Pago por unidad de mas fabricada Cassata Abastecimiento total a la familia después de a cuota diaria. Abastecimiento total a la familia, Pago por unidad de mas fabricada Colchones Tela acolchada generando el menor inventario después de a cuota diaria. posible Pago por unidad de mas fabricada Confección Producción de colchones después de a cuota diaria. Pago por unidad de mas fabricada Empaque Producción de colchones después de a cuota diaria. Pago por unidad de mas fabricada Espuma Abastecimiento total a la familia después de a cuota diaria. Confección Pago por unidad de mas fabricada Colchonetas Producción de colchonetas Funda después de a cuota diaria. Ensamble Pago por unidad de mas fabricada Producción de colchonetas colchonetas después de a cuota diaria. Pago por unidad de mas fabricada Espuma Abastecimiento total a la familia después de a cuota diaria. Láminas Espumas Plastificado Cumplimieto al plan de Pago por unidad de mas fabricada espuma producción. después de a cuota diaria. Incentivo Propuesto $ 10 pesos por cada bloque. $ 15 pesos por cada emparedado. $ 5 peso por cada par de Tapas de tela. $ 30 pesos por cada colchón. $ 30 pesos por cada colchón. $ 10 pesos por cada bloque. $ 20 pesos por cada colchoneta $ 20 pesos por cada colchoneta $ 10 pesos por cada bloque. $ 30 pesos por cada emparedado. Fuente: autores del proyecto 90 5.1.2 Alternativas para la completa implementación del modulo de producción de SIIGO Estandarización del Método: Como se explicó en el numeral 3.6 la estandarización de los procesos es una actividad necesaria para que SIIGO logré implementarse completamente. La estandarización consta de dos partes, la primera es la elaboración y documentación de los métodos, para esto se utilizó un formato elaborado por los estudiantes (VER ANEXO X), el cual abarca todas las partes que conforman un método estándar de trabajo39 (La partes involucradas y las condiciones de almacenamiento si esta poseen, las herramientas utilizadas, la descripción de los pasos necesarios para la consecución de la operación y la descripción del puesto de trabajo). La segunda parte es la implementación del método, esta es la parte crítica de esta alterativa, ya que de nada sirve crear un buen método si este no es aplicado, para esto se generará un cronograma de implementación, la cual tendrá una duración de 3 meses, en los cuales se les realizará capacitaciones a los operarios y al personal involucrado. Con el fin de garantizar una buena asimilación del nuevo método. 5.1.3 Alternativas para solucionar los factores críticos en la célula espuma Condiciones atmosféricas del tercer piso: Como se explicó en el numeral pasado, el tercer piso contiene las peores condiciones atmosféricas de toda la empresa, esto debido a que allí se fábrica la espuma. Para mejorar este factor se proponen las siguientes opciones: Cambiando las ventanas, para que estas pueda abrirse completamente y mejorar la ventilación, de esta forma los gases producidos en la fabricación de espuma pueden circularse mejor y disminuir el impacto de los suplementos en un 10%,quedando estos en un 8%. La ventanas que se proponen son las ventanas corredizas VC 5020, Los perfiles de esta ventana tiene espesores normales de 1.4 mm. en el marco y 1.3 mm. en los perfiles de las marcos lo que permite fabricarlas con dimensiones de 2.50 m. de altura y 1.90 m. de ancho. Dimensiones que garantizan un excelente funcionamiento y resistencia 40mecánica. Las ventanas tienen un costo de $ 290.000 41pesos cada una, y se necesitan en total 10 ventanas, además se utilizara dos personas para instalar las ventanas y estas tienen un valor de $40.000 por ventana. 39 NIEBEL Y ANDRIS, Op. Cit., P. 333-371 Información. Disponible en Internet: <http://www.alotec.net/Aluminio-PVC/ventanas-puertas-aislamientos cerramientos/202/corredizas.html> 41 Precios. Disponible en Internet: <http://listado.mercadolibre.com.ar/ventana-vc-5020> 40 91 Imagen 11. Ventana VC 5020 Fuente: http://listado.mercadolibre.com.ar/ventana-vc-5020 Colocar un extractor cerca de la máquina inyectora de espuma, con esto los gases producidos puede ser absorbidos y sacados del piso, sin que afecte a ningún operario, con esta solución los suplementos se reducirían a 1%. Para la implementación de esta alternativas necesario parar la máquina inyectora por tres horas, tiempo necesario para instalar el extractor de gases, esto es posible ya que, y como se mencionó la descripción de operaciones del diagrama de operaciones, la inyectora no funciona las 24 horas, y la instalación de extractor no afecta ninguna otro elemento presente en el piso. El extractor recomendado teniendo en cuenta las cantidades de gas que debe succionar, es el Extractor Venturi (VER IMAGEN 13), producido por la empresa Industria GM, Este extractor realiza una doble función. Aprovechando la diferencia de presión estática existente entre el local y el exterior, produce un efecto chimenea, a la vez que movido por la acción del viento exterior (por su construcción grupo rodete) se comporta como un ventilador centrífugo, generando una diferencia de presión dinámica, lo que obliga a la extracción de gases viciados del interior, este extractor utiliza los dos sistemas, el sistema moderno y económico de ventilación eólica y el sistema tradicional de extracción eléctrica para aumentar el tiro eólico en horas pico. Utilizamos un motor ELKO Italiano de 35 wattios de muy bajo consumo eléctrico.42 Imagen 12. Comportamiento de capacidad de extracción Fuente: http://www.industriasgm.com/Extractor-de-Ventury.php 42 Información. Disponible en Internet: <http://www.industriasgm.com/Extractor-de-Ventury.php> 92 La imagen 12. Ilustra el comportamiento de la capacidad de extracción variable del aparato, es decir, Caudal (M3/hora) frente a Velocidad del Viento (Km/hora). 43 Imagen 13. Extractor Venturi Fuente: http://www.industriasgm.com/Extractor-de-Ventury.php Para el cálculo del número de extractores que se necesitan se utiliza la formula: Extractor de Venturi (Largo x ancho x alto) x 10 / 2.5 = # de equipos.44 Es decir es necesario un extractor venturi de (0,5m x 0,5m x 1m) El extractor tiene un costo de $680.00045 pesos. Tiempo de la Operación de Curado: Como se mencionó en el numeral 4.1, es imposible encontrar un solución ya que el tiempo de curado no se puede reducir ya que cambiaría las propiedades físicas de la espuma haciéndola inservible, la única recomendación que se puede hacer es aprovechar al máximo este espacio destinado para esta operación, es decir que siempre este espacio este ocupado al máximo. Demora al inicio del corte 3: La causa de esta demora, es la diferencia de tiempo de ejecución de las operaciones de corte 3 y corte 2, por lo que las alternativas van encaminadas a emparejar los tiempos de ejecución de estas operaciones: Colocar lija a la tercera cortadora: como se explicó en el numeral 4.1, una de las máquinas cortadoras no contiene lija, lo que dificulta la ejecución de la operación al punto de no utilizar la máquina, al colocarle la lija, esta máquina quedaría completamente funcional lo que aumentaría la productividad en un 33% que la actual. Para realizar esta alternativa son necesarios 6 operarios, los cuales deben desmontar la superficie circular de la máquina, quitar la lija de la superficie, luego pegar la lija a la superficie circular y por ultimo ensamblarla a la máquina. 43 Ibíd. Ibid. 45 Información. Disponible en Internet: <http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-9489569-extractores-eolicos-tipo-venturi-y-turbinaecologicos-_JM> 44 93 Se utilizará la LIJA ABRACOL GRANO 400, ya que esta lija provee la adherencia necesaria teniendo en cuenta el material de la espuma y la velocidad de corte de máquina. Para calcular la cantidad de m2 de lija que se necesita, es necesario calcular el área circular de la cortadora, teniendo en cuenta que la cortadora está conformada por dos circunferencias (VER IMAGEN 14 y 15) el área es igual 10,99 m2, teniendo en cuenta el desperdicio de material se propone comprar 13 m2 de lija. Imagen 14. Vista Superior Cortadora Circular 3,5 m. 1 m. Fuente: Autores del estudio Imagen 15. Cortadora Circular Fuente: Fotografía tomada en la empresa Espumas Santafé de Bogotá El costo total de esta solución es de $ 180.500 pesos, de los cuales $37.500 corresponde a mano de obra y $ 143.000 corresponden a materiales. Los transportes contenidos en la célula: Para solucionar este factor es necesario distribuir mejor el espacio disponible, por esto se propondrá una distribución en planta que minimice los transportes y a su vez la distancias de los mismos. 94 5.1.4 Alternativas encaminadas a solucionar los factores críticos de las familias de productos de la empresa 5.1.4.1Familia colchones Distribución de Turnos: Para solucionar este factor crítico es necesario medir cuales son las capacidades de la planta en la actualidad, además se debe medir la capacidad necesaria para cumplir la cuota diaria de producción impuesta por gerencia. Para esto se desarrolló una herramienta que permite calcular dichas capacidades, la herramienta se alimenta de los tiempos estándares de producción, del número de operarios involucrados en cada operación y del número de horas de trabajo en el día, sumando estos factores se calcula el número de colchones que se pueden realizar, dado los resultados que arroje la herramienta se proponen dos alternativas: Disminuir la cuota de producción diaria: dependiendo de las capacidades de la planta para producir colchones ya sean ortopédicos o normales, se debe plantear una nueva cuota de producción. Aumentar capacidad de planta: Determinar cuál es el número de horas hombre y horas máquinas que se requiere para cumplir la cuota diaria, sin tener que modificar dicha cuota. Célula Cassata -Demoras de la célula: La causa de estas demoras es el número de personas que se encargan de las operaciones de corte de cassata, y de ensamble del emparedado. Es por esto que se proponen las siguientes soluciones: -Aumentar la capacidad de estas operaciones mediante la contratación de otro operario: esto con el fin de duplicar la capacidad, y con esto disminuir las demoras en un 50%, a que se duplica la capacidad de las operaciones, un operario se encargará de transportar y cortar los bloques de cassata y otro se encargará de ensamblar los emparedados y transportarlos al segundo piso, cuando uno de los dos operarios sete sin carga de trabajo podrán apoyar otras operaciones de la célula o inclusive de otras células. Esta alternativa tiene un costo de $ 906.766 pesos mensuales correspondientes al salario del nuevo operario incluyendo toda la carga prestacional. -Transportes de la célula cassata: Para solucionar este factor es necesario distribuir mejor el espacio disponible, es por esto se propondrá una distribución en planta que minimice los transportes y a su vez las distancias de los mismos. 95 Célula de Tela Acolchada -Demora por acumulación al inicio del corte 3: Ya fue analizada al inicio de capitulo en la célula de espuma. -Mal flujo de información entre SIIGO y la célula tela acolchada: Este factor crítico es de los que mas tiempo puede hacer perder a el proceso de fabricación, es ocasionado por las ordenes de producción que genera SIIGO, ya que en la actualidad la transacción de producción de SIIGO, no determina las necesidades de cada producto semiterminado, por lo que la célula de tela acolchada no es informada con claridad de las necesidades de producción diaria. Basándose en lo anterior se propone la siguiente solución: Crear una transacción de SIIGO llamada LAMC, que explosione los productos y genere órdenes de producción independientes para cada producto semiterminado resultante de esta explosión. Dicho aplicativo se programaría en Visual Basic ya que este es el lenguaje de programación de SIIGO y se correría en Microsoft Office Excel, para después incorporarlo al sistema. Para lograr esta transacción se debe ver las células de una manera diferente, tomar la célula de confección como la célula de producción y las demás células (espumas, cassata y tea acolchada) serían abastecedores de materias primas los cuales tienen Lead Times (Tiempo de cada célula), tamaños de lotes mínimos y capacidad de producción. Con esto el proceso de producción cambia de forma drástica, ya que en la actualidad la célula de confección es la encargada de desglosar la información generada por SIIGO a las demás células(VER DIAGRAMA 5), y con la implementación de esta solución, es SIIGO quien envía la información directamente a las células (VER DIAGRAMA 6) disminuyendo a cero los errores de cálculos que se comenten en la actualidad y quitándole carga de trabajo a la coordinadora de confección persona encargada de realizar la explosión de las ordenes. Debido al alcance de la nueva transacción y su impacto en la familia de colchones, este debe contener todas las referencias de colchones y será, además, capaz de calcular la capacidad de cada operación involucrada en el proceso, con esto SIIGO se puede implementarse al máximo en el área de producción. La información interna de la cual se alimenta esta transacción es del tiempo estándar de las operaciones y la información externa es el número de operarios por cada operación, con esto la transacción calculará la capacidad y podrá ser vista por el encargado de la programación de la producción. Para la explosión de los productos y la generación de órdenes de producción, la información interna son los tiempos estándar y la composición de cada una de las referencias de los colchones normales y ortopédicos mientras que la información externa son el número de colchones por referencias que se quiere producir, estos deben ser introducidos por el programador de la producción en un principio y luego que la transacción migre totalmente a SIIGO ésta tomará las ordenes que ya se encuentran digitadas en el sistema. 96 Diagrama 5. Información de SIIGO a células de trabajo Fuente: Autores del estudio Diagrama 6. Información de SIIGO a células de trabajo LAMC Fuente: Autores del estudio 97 -Los transportes contenidos en la célula tela acolchada: Para solucionar este factor es necesario distribuir mejor el espacio disponible, es por esto se propondrá una distribución en planta que minimice los transportes y a su vez las distancias de los mismos. Célula Lateral -Mal flujo de información entre SIIGO y la célula laterales: este factor se solucionará con la creación de la transacción LAMC de SIIGO, expuesta anteriormente. Célula Confección -Abastecimiento de tapas de tela acolchada a las operaciones de confección de funda y confección marquilla: La causa de este factor es la persona quien realiza la actividad, ya que esta persona muchas veces no puede abastecer de tapas las operaciones esto a que debe estar coordinando la célula, basándose en lo anterior se propone las siguientes soluciones: Colocar un operario que se encargue del abastecimiento de tapas: Contratar un operario que se encargue únicamente del abastecimiento, con esto se garantiza el abastecimiento y se reduce a cero las demoras y retrasos causados por este factor. El nombre de cargo será patinador y estará orientado por la coordinadora quien le dirá a quien debe abastecer, con cuantas tapas y de que estilo. El costo de esta solución es un salario mínimo legal vigente Utilizar una persona de la célula para que abastezca las tapas de tela: Utilizar a una de las cajoneras para que abastezca a sus compañeras, con el fin de evitar el paro total de la operación de colocar marquilla, el costo de esta solución es la disminución del tiempo de la operación de confección de cajón en un 35% (Tiempo que se pierde por detener una cajonera). -Acumulación de inventario de producto en proceso al inicio de la operación cierre colchón: La causa de este factor radica en que la célula de trabajo no esta balanceada, ya que el tiempo estándar de la operación cierre colchón, es mayor en un 134% a la operación anterior (VER ANEXO S), lo que causa una acumulación de producto en proceso. Además de la acumulación de inventario, esta operación se considera cuello de botella dentro de la célula de confección, por lo que la ampliación de la capacidad instalada para ésta se hace necesaria. Para la ampliación se propone la siguiente solución. Aumentar capacidad cierre colchón: La empresa cuenta con tres máquinas cerradoras, en la actualidad solo utiliza dos de estas, ya que no cuenta con el personal suficiente para poder utilizarlas, por esto se propone la contratación de tres operarios, uno para cada turno. Esta alternativa tiene un costo de $ 906.766 pesos mensuales correspondientes al salario del nuevo operario incluyendo toda la carga prestacional. 98 -Mala comunicación entre SIIGO y la célula confección: Se solucionará con la nueva transacción LAMC, explicada en la célula tela acolchada. -Demora a la entrada del cierre colchón: Ocasionada por el tiempo de ejecución de las operaciones de ensamble de colchón y cierre de colchón. Las soluciones propuestas son las siguientes Aumentar la capacidad de la operación de cierre de colchón: Al incorporar un nuevos operario, la capacidad de la operación aumentará en un tercio, con lo que se sellaran 210 colchones en un turno, cuando en la actualidad se sellan 140 colchones, además se reduce la demora en un 33% (250 seg.). El costo de esta alternativa es la contratación de un operario, la cual es de un salario mínimo legal vigente, ya que en la actualidad el puesto de trabajo existe, por lo que no es necesario adquirir una nueva máquina y puesto de trabajo. Célula empaque Como se explicó en el capitulo pasado en esta célula no existe ningún factor crítico. 5.1.4.2 Familia Colchonetas Los factores críticos de la familia son los transportes, los cuales son solucionados con la propuesta de una nueva distribución en planta. 5.1.4.3 Familia Láminas de Espumas Los factores críticos, al igual que la familia colchonetas, son los transportes, los cuales pueden ser solucionados con la propuesta de una nueva distribución en planta. 5.2 Búsqueda y descripción de alternativas para la solución de los factores de mejora de la distribución en planta. Debido a que esta distribución en planta va enfocada a mejorar la utilización del personal y a la maquinaria actual, además los procesos de elaboración son repetitivos y continuos (tiene una línea de flujo definida), se decidió utilizar una Distribución en planta orientada al producto46. Siguiendo los pasos establecidos para la elaboración de la distribución orienta al producto47 se elabora un diagramas de frecuencia, seguido de un estudio de capacidad de espacio, teniendo en cuenta la información que proporcionarán estos diagramas y sumando a las restricciones, las cuales se enumerarán adelante, se propondrá la distribución en planta que logre minimizar los transportes incluidos en los procesos de elaboración de los productos. 46 HEIZER, Jay; RENDER, Barry. Principios de Administración de Operaciones. Quinta Edición. México: Pearson Educación, 2004. P.332 47 Ibid. P 347. 99 Los diagrama de frecuencia se elaboraron teniendo en cuenta la repetitividad de los transportes existentes actualmente, con el fin de determinar si el flujo de los materiales es correcto y determinar cuáles son los transportes críticos, a los cuales se debe hacer énfasis. Este diagrama no contiene peso ya que estos se encuentran en el ANEXO W El estudio de capacidad de espacio se realizó comparando el espacio requerido por las células y el espacio disponible en planta, el cual se obtuvo de los planos de la empresa (VER ANEXO Y). Para ello se clasificó la planta por zonas y se calculo el espacio de cada zona. (VER ANEXO Z). Para elaborar la propuesta de la distribución en planta se tiene las siguientes consideraciones y restricciones: En el caso de la familia de colchones solo se realizó los diagramas teniendo en cuenta el proceso productivo de los colchones ortopédicos ya que este proceso contiene todas las operaciones del proceso de elaboración de los colchones normales, además, y como se ha explicado a lo largo de esta documento, las operaciones de los dos grupos se ejecutan en el mismo lugar y por el mismo personal. Para el caso de la familia de colchonetas, se realizaron los diagramas para el proceso de fabricación de las colchonetas sin cremallera, ya que esta contiene todas las operaciones de la colchoneta con cremallera, además y como se puede ver en os diagramas de recorrido (ANEXO K), el flujo de material para los dos grupos de colchonetas es el mismo. Las células de trabajo existentes deben moverse conjuntamente, es decir, esta distribución en plan no tiene como objetivo mover operaciones, sino mover células de trabajo. La inyectora de espuma no puede moverse ya que en ninguna otra parte de la planta existen las condiciones para instalarla, esto debido principalmente a las conexiones existentes entre la inyectora y los silos de materia prima, además el tamaño de la máquina (80m. De longitud y 2 m. de ancho), hace que moverla requiera alquilar una grúa industrial P&H telescópica sobre camión con capacidad de 20 a 25 toneladas48. Al no poder moverse la inyectora de espuma la operación corte 1 no puede moverse, ya que, y como se mencionó en la descripción de las operaciones (VER ANEXO C), esta operación es realizada simultáneamente por la inyectora de espuma. 48 Grúas industriales. Disponible en internet <http://www.gruasltda.com/home.htm> 100 La operación de curado no puede ser trasladada del tercer piso, ya qué las rampas no son lo suficientemente grandes para dejar pasar los bloques de espumas que salen del corte 1 (VER IMAGEN 16) y debido a esto la operación corte 2 debe quedar en el tercer piso, ya que es necesario cortar el bloque curado para que puedan deslizar por las rampas Imagen 16. Rampa de transporte Fuente: Fotografía tomada en la empresa Espumas Santafé de Bogotá De los diagramas de frecuencia (VER ANEXO AA) se puede concluir que: Los transportes nunca se retornan. Ya que no existe ningún transporte en la parte inferior izquierda de la matriz. El desplazamiento con más frecuencia en la familia de colchones sucede entre las operaciones de colocar marquilla, ensamble de colchones, cerrado de colchones y empaque, pero estos son desplazamientos cortos, de 2,5 m. en promedio. En la familia colchones los transportes más largos sucede entre las operaciones de corte de tela acolchada y las células de laterales y confección, siendo estos los transportes críticos (VER ANEXO W) Se evidencia que en las familias de espuma y colchonetas el orden y flujo de los transportes son correctos ya que todos los transportes involucrados se suceden entre operaciones consiguientes. Lo anterior implica que todos los transportes contenidos en las familias de productos son necesarios, y la distribución en planta va encaminada a reducir estos trasportes. Teniendo en cuenta el estudio de capacidad de espacio (VER ANEXO Z), se tienen las siguientes restricciones. 101 Familia Colchones: La célula de confección no puede ser desplazada, ya que son necesarios 60m2 La célula de tela acolchada solo puede ser desplazada a la zona D (VER ANEXO Z), ya que esta zona es utilizada actualmente para almacenar producto terminado, por lo que desplazar la célula de confecciona ésta, no implica mover operaciones, para esta alternativa se debe trasladar este inventario a la zonas J y L, las cuales están destinadas para el almacenamiento de producto de toda la empresa En el tercer piso no hay espacio suficiente para agregar alguna máquina u operación, debido al espacio que requiere la operación de curado. (VER IMÁGENES 17) Imagen 17. Área de curado Fuente: Fotografía tomada en la empresa Espumas Santafé de Bogotá El área donde se ubica actualmente la célula de cassata, es apenas suficiente para contener las operaciones de moler espuma, fabricar cassata y los respectivos almacenamiento de los bloques de cassata y retazos de espuma (VER IMAGEN 17 Y 18), además como se explicó anteriormente, por las condiciones propias de la operación, ubicar alguna actividad en esta zona, perjudicaría la condición de los trabajadores y con esto la eficiencia. Imagen 18. Área célula de cassata Fuente: Fotografía tomada en la empresa Espumas Santafé de Bogotá 102 La célula de confección, de la familia colchonetas ubicada en la zona I (VER ANEXO Z) no puede ser desplazada, ya que la ubicación actual, disminuye los tiempos de transporte, además de no contar con otra zona en la empresa, para ubicar esta célula de producción, ya que la esta célula requiere 130m2 No existe espacio suficiente para albergar la operación corte 3 (1400 m2), ya que el único espacio disponible es el de la célula de confección de la familia de colchones y como se explicó anteriormente esta no puede ser desplazada por no existir espacio, la operación corte 3, no se puede ubicar en otra área de la empresa. Empalmando la información proporcionada por los diagramas de frecuencia, el estudio de capacidad y teniendo en cuenta las restricciones y consideraciones se tiene que: La célula de tela acolchada se ubicara en el segundo piso en la zona D (VER ANEXO Z) Debido a la nueva ubicación de la célula de tela acolchada, es necesario mover una de las máquinas cortadoras circulares, ya que impide el transporte de los bloques de espuma hacia la célula de tela acolchada, por espacio disponible y por la restricción de espacio que impide mover toda la operación se moverá esta máquina a la zona F (ver anexo Z) El anexo AB, contiene la alternativa para la distribución en planta, teniendo en cuenta el cambio anteriormente descrito 103 6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA MEJORAR EL MÉTODO DE TRABAJO Y LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA QUE FACILITEN LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LOS MÓDULOS DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SOFTWARE SIIGO EN LA EMPRESA ESPUMAS SANTA FE. Para el desarrollo de la evaluación de alternativas se utilizó una matriz de selección, la cual comparo tres criterios propuestos de selección, escogidos basándose en información suministrada por la empresa. Para cada criterio se realizó un rango de calificación el cual va de 0 a 5, (Calificación determinada por los autores del estudio). Para la selección de las alternativas se escogieron las que obtuvieron los puntajes más altos dentro de la escala propuesta. Para el desarrollo de la matriz de selección los criterios de selección fueron los siguientes. Tiempo Corresponde al tiempo de implementación de la alternativa; Este aspecto fue escogido ya que en entrevistas realizadas al área gerencial, se evidencio que es importante y prioritario para la empresa que las alternativas sean implementadas a mediano plazo, preferiblemente hasta 6 meses, debido a esto el peso de ponderación de este aspecto es de un 20%. Para la calificación de esta alternativa se definieron los siguientes rangos de calificación: Tabla 40. Clasificación criterio tiempo. Calificación 0 1 2 3 4 5 Criterio Mas de 8 meses De 6 meses a 8 meses De 4 a 6 meses De 2 a 4 meses 2 semanas a 2 meses Hasta 2 Semanas Fuente: Autores del estudio Costo Corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la alternativa, para este criterio se toma en cuenta la inversión inicial requerida y el costo de mantenimiento, si este existe, por un tiempo de 3 meses, lo que exige que este criterio tenga que ser clasificado en dos sub criterios: La inversión inicial, la cual tiene un peso de 20% y el tiempo de mantenimiento de la alternativa, con un peso de 15%. 104 El área gerencial de la empresa determinó que el monto de la inversión inicial sería de máximo $ 7’000.000 pesos. Y el costo de mantenimiento de $ 333.000 pesos mensuales durante los primeros 6 meses. Para la calificación de esta alternativa se definieron los siguientes rangos: Tabla 41. Clasificación. Inversión inicial Calificación Criterio Tabla 42. Clasificación Mantenimiento Calificación 0 Mas de $ 7'000.000 1 $ 5'000.000 - $ 7'000.000 2 $ 3'000.000 - $ 5'000.000 3 $ 1'500.000 - $ 3'000.000 4 $ 500.000 - $ 1'500.000 5 $ 0 - $ 500.000 Fuente: Autores del estudio Criterio 0 Mas de $ 2'000.000 1 $ 1'500.000 - $ 2'00.000 2 $ 1'200.000 - $ 1'500.000 3 $ 800.000 - $ 1'200.000 4 $ 400.000 - $ 800.000 5 $ 0 - $ 400.000 Fuente: Autores del estudio Impacto Es el ahorro que la alternativa aporta al proceso productivo de la empresa, para poder cuantificar este criterio es necesario determinar la unidad de medida del mismo, dado que el estudio previo se desarrollo con base en el tiempo, la unidad de medida que se utilizará en este análisis es el porcentaje de ahorro en tiempo que se tendrá si se aplica la alternativa. Este es el criterio más importante de los mencionados anteriormente por lo que su peso es del 40% A continuación los rangos de medida para este criterio Tabla 43. Clasificación criterio impacto Calificación 0 1 2 3 4 5 Criterio 0% - 10% 10% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 95% Mas de 95% Fuente: Autores del estudio Luego de ser asignados los pesos respectivos a cada criterio, se realizó una evaluación a cada alternativa colocándole la calificación de 0 a 5 y multiplicando esta por el peso del criterio, luego se sumo todos los resultados, el total de esta suma es la calificación cuantitativa de la alternativa de solución. Se escogerán las alternativas con una calificación mayor a 4, ya que con este límite se garantiza que las alternativas seleccionadas obtengan un 80% de los criterios, al mismo tiempo de ser el 20% de las alternativas propuestas. 105 6.1 Evaluación y selección de la mejor alternativa de mejora del método de trabajo que maximice las ventajas de la utilización del software SIIGO. Para la evaluación de cada una de las alternativas, se agrupo cada una de éstas basándose en la clasificación de los factores críticos realizada en el numeral 4.2. En cada una de las clasificaciones se mencionarán las alternativas encontradas en el capitulo anterior, se determinará el tiempo de ejecución, los costos y el impacto. Con esta información se realizo la matriz de selección de alternativas. 6.1.1 Evaluación alternativas de aplicación general Programa de incentivos: Al igual que la alternativa pasada, luego de hablar con la gerencia y exponer esta alternativa, se decidió implementar el programa de incentivo propuesto en el capitulo pasado. Aplicativo cálculo de turnos: Debido a que el aplicativo es una herramienta que proporcionará argumentos necesarios para tomar decisiones que faciliten el cumplimiento de la cuota diaria de producción, se evaluará en función del diseñó y elaboración de la herramienta. Además algunas de las dos alternativas propuesta (Disminuir cuota de producción diaria o Aumentar capacidad de planta) deben ser adoptadas, por lo que se seleccionara alguna de las dos con los resultados del análisis de turno realizado por el aplicativo. Lo que implica que esta alternativa se debe desarrollar sin necesidad de evaluarla. 6.1.2 Evaluación alternativas para la completa implementación del modulo de producción de SIIGO Estandarización de los procesos: Debido a le necesidad de estandarizar los procesos para permitir una completa implementación del modulo de producción de SIIGO, se hace obligatorio la ejecución de esta alternativa. Por lo que esta no se incluirá en la evaluación. 6.1.3 Evaluación alternativas para solucionar los factores críticos en la célula espuma Cambio de ventanas Tiempo Implementación: Como se mencionó en el capitulo pasado se necesitan un total de 10 ventanas, las cuales se instalarán en 8 días49. Costo Inversión: son 10 ventanas a $ 290.000 cada una, lo que da un total de $2’900.000 de pesos. 49 ENTREVISTA con Fabián Leguizamón. Gerente Cuatro Taller de Arquitectura. Bogotá, 10 de septiembre de 2009. 106 Costo Mantenimiento: Esta alternativa no requiere mantenimiento, por lo que no existe un costo asociado a este en los primeros 6 meses. Impacto: Como es explicó en el capitulo pasado, la reducción del tiempo de operación en el tercer piso es de un 10%. Porcentaje obtenido de la reducción del suplemento de condiciones atmosféricas. Extractor Tiempo Implementación: Son necesarios dos extractores Venturi, los cuales tienen un tiempo de instalación de 15 días50, cada uno, debido a que se contratarán dos personas para realizar esta instalación. En total la instalación tendrá una duración de 30 días Costo Inversión: Como se mencionó en el capitulo pasado, cada extractor tiene un costo $ 680.000, por lo que el costo de la inversión es de $1’360.000 pesos. Las personas encargadas de instalar los extractores tienen un costo de $350.000 pesos cada una, esto incluye todas las herramientas e insumos necesarios para la instalación. El costo total de la alternativa es de $ 2’060.000 pesos Costo Mantenimiento: Los extractores se les debe hacer mantenimiento una vez al mes, el cual consiste en limpiar las paletas del extractor, esto es un procedimiento sencillo el cual puede sr realizado por un operario de la empresa, el tiempo del manteniendo es de 1 hora por extractor, teniendo en cuenta que un operario le cuesta a la empresa $ 3960 por hora, el costo para los 6 meses es de $ 46.875 pesos. Impacto: Como se mencionó en el capitulo anterior, la reducción del tiempo de operación en el tercer piso es de un 17%. Porcentaje obtenido de la reducción del suplemento de condiciones atmosféricas. Colocar lija a la tercera cortadora Tiempo Implementación: Son necesarios 3 días51 para realizar esta alternativa, empleando 2 operarios Costo Inversión: Como se mencionó en el capitulo pasado, la lija tienen un costo de $ 143.000 pesos, adicionalmente son necesarios insumos, tales como remaches (un total de 150 remaches con un costo $10.050 pesos). El costo total de la implementación es de $ 153.050 pesos. Costo Mantenimiento: Debido a que esta alternativa no contempla el mantenimiento de la máquina, y debido a que el tiempo de vida útil de la lija supera el año, esta alternativa no tiene costo de mantenimiento. 50 51 Ibid. Ibid. 107 Impacto: Esta alternativa habilita otra máquina cortadora a la operación corte 3, por lo que el aumento en la productividad de esta operación es de un 66%, ya que en el mismo tiempo de operación se podrá producir un 66% más. 6.1.4 Evaluación alternativas encaminadas a solucionar los factores críticos de la familia colchones Aumentar la capacidad de la célula de cassata Tiempo Inversión: El tiempo de implementación no es mayor al proceso de contratación del nuevo operario, este tiempo es de 3 semanas52. Costo Inversión: Equivale al costo de contratación (el costo del analista por tres semanas es de $262.500) y los elementos de seguridad con los que se debe dotar al operario, que para este caso son careta ($54.50053) y uniforme ($ 36.50054). El costo total de la inversión inicial es de $ 353.500 pesos. Costo de Mantenimiento: Corresponde al salario del empleado, con la carga prestacional, el monto es de $ 906.76655 mensuales lo que da un total de $ 4’500.000 Impacto: Como se mencionó en el capitulo pasado, la reducción es de un 50% de la demoras de la célula cassata, ya que se aumentaría al doble la capacidad instalada de esta operación. Crear la transacción SIIGO LAMC Tiempo de Implementación: El tiempo de implementación para esta alternativa tiene cuatro fases: la creación de la transacción, la cual tiene una duración de 7 días. El periodo de prueba de la transacción, el cual se estimó que sería de 7 días, tiempo suficiente para evaluar la acertividad del aplicativo, ya que en 7 días se tendría 21 muestras en turnos diferentes. La adición de la transacción de la transacción a SIIGO, la cual demora 2 días56. Y por último la capacitación a las personas que estarán involucradas con la transacción, capacitación la cual se estimó sería 7 días, debido a la rotación de los jefes de planta. Sumando todo se la propuesta tiene un tiempo de implementación de 24 días. Costo Inversión: El costo de la inversión esta dado por: Las horas de capacitación, las cuales son cinco de todo el personal involucrado, los cuales son el programador ($ 52 ENTREVISTA con Carolina Rodríguez. Analista de Recursos Humanos, Espumas Santa fe, Bogotá, 12 Septiembre. 53 Información. Disponible en internet. < http://listado.mercadolibre.com.co/careta-industrial > 54 Información. Disponible en internet. < http://listado.mercadolibre.com.co/overol> 55 Ministerio de protección social. Disponible en internet < http://www.minproteccionsocial.gob.co/salariominimo> 56 Información otorgada por el Ingeniero Cesar Sánchez, Director del proyecto de implementación SIIGO. 108 42.187 pesos), el coordinador de piso ($ 19.531 pesos), los operarios de corte de tela acolchada y de corte 2 ($ 39.062 pesos), dos días de salario del ingeniero a cargo del proyecto ($ 31.250 pesos). En total el costo de inversión sería de $ 132.030 pesos. Costo de Mantenimiento: Corresponde a las capacitaciones que se proponen hacer una vez cada dos semanas, el costo de una capacitación es de $ 100.780 pesos y en los 6 meses se realizarán un total de dos capacitaciones por lo que el costo total es de $ 201.560 pesos. Impacto: El impacto de esta alternativa es de 100%, puesto que se elimina por completo las demoras ocasionadas por las órdenes de producción generadas por el sistema, además esta alternativa soluciona un problema el cual esta presente en todas la células de la familia colchones el cual es la posible equivocación en la programación de la producción de cada una de las células, lo que ocasiona reprocesos o almacenamientos innecesarios, lo cual maximiza su impacto en el proceso de elaboración de colchones. Colocar un operario que se encargue del abastecimiento de tapas de tela acolchada Tiempo Inversión: El tiempo de implementación no es mayor al proceso de contratación del nuevo operario, este tiempo es de 3 semanas57. Costo Inversión: Equivale al costo de contratación (el costo del analista por tres semanas es de $262.500) y los elementos de seguridad con los que se debe dotar al operario, que para este caso son careta ($54.50058) y uniforme ($ 36.50059). El costo total de la inversión inicial es de $ 353.500 pesos. Costo de Mantenimiento: Corresponde al salario del empleado, con la carga prestacional, el monto es de $ 906.76660 mensuales lo que da un total de $ 4’500.000 Impacto: Es del 100%, puesto que se reduce la demora a cero, ya que existe una persona que se encarga del abastecimiento, impidiendo que las operarias se levante a recoger tapas. Utilizar una persona de la célula para que abastezca los materiales requeridos Tiempo Inversión: Es cero puesto que el operario ya está trabajando en la empresa. Costo Inversión: Es cero puesto que el operario ya está trabajando en la empresa. Costo de Mantenimiento: Es cero puesto que el operario ya está trabajando en la empresa. 57 ENTREVISTA con Carolina Rodríguez. Analista de Recursos Humanos, Espumas Santa fe, Bogotá, 12 Septiembre. 58 Información. Disponible en internet. < http://listado.mercadolibre.com.co/careta-industrial > 59 Información. Disponible en internet. < http://listado.mercadolibre.com.co/overol> 60 Op.cit, http://www.minproteccionsocial.gob.co/salariominimo 109 Impacto: Es del 8%, puesto que hay que considerar el impacto negativo que esta alternativa tiene en la operación de confección de marquilla, y el impacto que tiene en la carga de trabajo de la operaria que se encargaría de realizar estas dos operaciones Aumentar la capacidad de la operación de cierre de colchón: Tiempo Inversión: El tiempo de implementación no es mayor al proceso de contratación del nuevo operario, este tiempo es de 3 semanas61. Costo Inversión: Equivale a el costo de contratación (el costo de as analista por tres semanas, $262.500) y los elementos de seguridad con que se debe proveer al operario, que para este caso son careta ($54.50062) y uniforme ($ 36.50063). El costo total de la inversión inicial es de $ 353.500 pesos. Costo de Mantenimiento: Corresponde a el salario del empleado, con sus prestaciones y parafiscales, el monto es de $ $ 906.76664 mensuales lo que da un total de $ 4’500.000 Impacto: Esta alternativa habilita otra máquina cortadora a la operación cierre colchón, por lo que el aumento en la productividad de esta operación es de un 66%, ya que en el mismo tiempo de operación se podrá producir un 66% más. Teniendo en cuenta los rangos expuestos al inicio del numeral, los cálculos mostrados de cada una de las alternativas, y los pesos de los criterios de selección, se tiene la siguiente tabla de selección de alternativas: 61 ENTREVISTA con Carolina Rodríguez. Analista de Recursos Humanos, Bogotá, 12 Septiembre. Información. Disponible en internet. < http://listado.mercadolibre.com.co/careta-industrial > 63 Información. Disponible en internet. < http://listado.mercadolibre.com.co/overol> 64 Op.cit, http://www.minproteccionsocial.gob.co/salariominimo 62 110 Tabla 44. Matriz de selección de alternativas Costo Tiempo Alternativa Inversión Calificación 20% Mantenimiento Calificación 15% Calificación 20% Incentivos* 5 1 5 1 5 Estandarización * 5 1 5 1 Aplicativo turnos * 5 1 5 Cambio Ventanas 5 1 Extractor 4 Colocar lija Impacto Total Calificación 45% 0,75 5 2,25 5 0,75 5 2,25 1 5 0,75 5 2,25 3 0,6 5 0,75 0 0 0,8 3 0,6 5 0,75 1 0,45 5 1 5 1 5 0,75 3 1,35 Aumentar capacidad célula cassata 4 0,8 5 1 0 0 2 0,9 Transaccion LAMC 4 0,8 5 1 5 0,75 5 2,25 Operario de abastecimiento de tapas 4 0,8 5 1 0 0 5 2,25 Utilizar una persona que abastezca tapas 5 1 5 1 5 0,75 0 0 Aumentar capacidad cierre de colchón 4 0,8 5 1 0 0 5 2,25 5 5 5 2,35 2,6 4,1 2,7 4,8 4,05 2,75 4,05 Fuente: Autores del proyecto *Alternativas las cuales fueron escogidas previo a la evaluación. 111 6.1 Evaluación de la alternativa de mejora de la distribución en planta que maximice las ventajas de la utilización del software SIIGO. Para la evaluación de la alternativa se calculo, la disminución del tiempo de las demoras, y la disminución de la distancia de los recorridos, para esto se midió la distancia entre cada una de las operaciones de la distribución en planta propuesta, el tiempo empleado para realizar los transportes se calculo teniendo en cuenta el carga aproximada que debe transportar los operarios, con esta información se relaciono, la nueva distancia que deben recorrer y la velocidad de un operario tipo al cargar un peso determinado, con esto se definió el tiempo empleado con la propuesta de la nueva distribución en planta. Ya que la disminución de recorridos y por ende la disminución del tiempo de la operación de cada célula de trabajo, es un factor critico para el proceso, además de ser prioritario para la compañía, el solo hecho que la nueva propuesta disminuya los factores mencionados, asegura la obtención del objetivo de mejorar la eficiencia del proceso productivo. La evaluación de la alternativa expuesta en el numeral 5.2, se realizo, enumerando los tiempos de la distribución actual, seguido de la distribución propuesta y la comparación de los dos resultados. Además dentro de la evaluación se tuvo en cuenta que la propuesta nueva no afectara las condiciones de los trabajadores, condiciones tales como la seguridad industrial, el entorno al puesto de trabajo, cambios en la temperatura, en la humedad o en el aumento del ruido. Siguiendo los pasos para la evaluación primero se enumeraran los tiempos de transporte de la distribución en planta actual. Para este calculo se utilizó la información de la distancia de cada recorrido, tomada en la empresa, por parte de los autores del estudio, para la relación de carga transportada y la velocidad se utilizo la tabla de relación de carga con velocidad65. Continuando con la metodología seleccionada para la evaluación, se presentaran los tiempos de los transportes con la nueva propuesta de distribución en planta (VER TABLA 48). 65 Universidad Javeriana. Disponible en internet. <http://ingenierias.javeriana.edu.co/portal/page/portal/facultad_ingenieria/espanol/industrial/Inve stigacion/centro_ergonomia/Tab/Pr%E1ctica%205%20-%20Consumo%20energ%E9tico> 112 Tabla 45. Tiempos transporte distribución en planta actual colchones. Núm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Transporte Distancia (m.) Carga (Kg.) Transporte por tubería 6,3 Transporte al área de curado 21,7 120 Transporte al corte 2 33,6 120 Trasporte al segundo piso 6,2 40 Transporte al corte 3 10,5 40 Transporte al área de ensamble 1 piso 31,3 56 Trasporte a molino 15,6 0 Transporte a cajones 11,2 0 Transporte a corte de cassata 13 35 Transporte al área de ensamble emparedado 1 piso 6,5 22 Transporte al área de ensamble colchón piso 2 38,6 79 Transporte al área de corte 2 a 1piso 46,1 40 Transporte a máquina perforadora 37,1 40 Transporte al área de corte continuo 23 40 Transporte al área de tela acolchada 37,5 30 Transporte al área de corte laterales 55,8 35 Transporte al área de corte tela 25,2 35 Transporte al segundo piso, área de confección 33 35 Transporte área de confección de funda 5 0 Transporte al área de almacenamiento 56,6 25 Fuente: Autores del estudio Rapidez (m/s) 0,27 0,27 0,34 0,34 1,11 1,11 1,11 0,58 1,11 1,11 0,34 0,34 0,34 0,65 0,34 0,34 0,58 1,11 0,54 Tiempo (seg.) 80,37 124,44 18,24 30,88 28,20 14,05 10,09 22,41 5,86 72,57 26,47 109,12 67,65 57,69 164,12 74,12 56,90 4,50 104,81 113 Tabla 46. Tiempos de transporte distribución en planta actual proceso colchonetas. Núm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Transporte Transporte por tubería Transporte al área de curado Transporte al corte 2 Trasporte al segundo piso Transporte al corte 3 Transporte corte 3 al ensamble colchoneta Transporte a corte tela Transporte al área de ensamble de colchoneta Transporte al área de laminado Transporte al área de almacenamiento Distancia (m.) Carga (Kg.) 6,3 21,7 120 33,6 120 6,2 40 10,5 40 37,5 0 20,4 0 12,13 4,1 13 4,1 11,4 4,1 Rapidez (m/s) 0,27 0,27 0,34 0,34 1,11 1,11 1,01 1,01 1,01 Tiempo (seg.) 80,37 124,44 18,24 30,88 33,78 18,38 12,01 12,87 11,29 Fuente: Autores del estudio Tabla 47. Tiempos de transporte distribución en planta actual proceso láminas de espuma. Núm. Transporte Distancia (m.) Carga (Kg.) Rapidez (m/s) Tiempo (seg.) 1 Transporte por tubería 6,3 2 Transporte al área de curado 21,7 120 0,27 80,37 3 Transporte al corte 2 33,6 120 0,27 124,44 4 Trasporte al segundo piso 6,2 40 0,34 18,24 5 Transporte al corte 3 10,5 40 0,34 30,88 6 Transporte corte 3 al empaque espuma 19,3 25 0,65 29,69 7 Transporte Empaque espuma al área de almacenamiento 26,4 25 0,65 40,62 Fuente: Autores del estudio 114 Tabla 48. Tiempos de transporte distribución en planta propuesta. Núm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Transporte Transporte por tubería Transporte al área de curado Transporte al corte 2 Trasporte al segundo piso Transporte al corte 3 Transporte al área de ensamble 1 piso Trasporte a molino Transporte a cajones Transporte a corte de cassata Transporte al área de ensamble emparedado 1 piso Transporte al área de ensamble colchón piso 2 Transporte al área de corte 2 a 2 piso Transporte al área de corte laterales Transporte al segundo piso, área de confección Transporte al área de almacenamiento Distancia (m.) Carga (Kg.) Rapidez (m/s) Tiempo (seg.) 6,3 21,7 120 0,27 80,37 33,6 120 0,27 124,44 6,2 40 0,34 18,24 10,5 40 0,34 30,88 31,3 56 1,11 28,20 15,6 0 1,11 14,05 11,2 0 1,11 10,09 13 35 0,58 22,41 6,5 22 1,11 5,86 38,6 79 1,11 72,57 33,7 40 0,34 26,47 27,9 35 0,34 82,06 30 35 0,58 51,72 56,6 25 0,54 104,81 Fuente: Autores del estudio 115 Con la información de las tablas 45, 46, 47 y 48 se calculo el tiempo total que se puede disminuir con la implementación de la nueva distribución en planta. Como se explico en la propuesta de la nueva distribución en planta, la nueva distribución no afecta directamente los procesos productivos de las colchonetas ni de las láminas de espuma, por lo que solo se presentara el ahorro en los transportes del proceso de fabricar colchones. Además de esto como se mencionó en la propuesta de la nueva distribución en planta, el proceso de colchones es el mas critico para la organización, por su volumen de producción, además por tener la mayor cantidad de operaciones, por lo que aunque la propuesta solo afecta este proceso, esta mejora será significativa para la empresa. 116 Tabla 49. Ahorro de tiempo de recorridos TRASNPORTE TIEMPO ACTUAL (seg) TIEMPO PROPUESTO (seg) AHORRO TIEMPO (seg) % DISMINUCION Transporte por tubería Transporte al área de curado Transporte al corte 2 Trasporte al segundo piso Transporte al corte 3 Transporte al área de ensamble 1 piso Trasporte a molino Transporte a cajones Transporte a corte de cassata Transporte al área de ensamble emparedado 1 piso Transporte al área de ensamble colchón piso 2 Transporte al área de corte 2 a 1piso Transporte a máquina perforadora Transporte al área de corte continuo Transporte al área de tela acolchada Transporte al área de corte laterales Transporte al área de corte tela Transporte al segundo piso, área de confección Transporte área de confección de funda Transporte al área de almacenamiento TOTAL 80,37 124,44 18,24 30,88 28,20 14,05 10,09 22,41 5,86 72,57 26,47 109,12 67,65 57,69 164,12 74,12 56,90 4,50 104,81 1072,50 80,37 124,44 18,24 30,88 28,20 14,05 10,09 22,41 5,86 72,57 0 0 0 0 82,06 0 51,72 0 104,81 645,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,47 109,12 67,65 57,69 82,06 74,12 5,17 4,50 0,00 426,78 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 9% 100% 0% 40% Fuente: Autores del estudio 117 Se puede observar que la propuesta de la nueva distribución en planta ahorra un 40% del tiempo en los transportes, el ahorro esta representado en un lote de producción, como se explico en el numeral 3.5 los tiempos de transportes como de operación se midieron tomando en cuanta el lote mínimo de producción de cada operación. En esta evaluación no se tomo en cuenta el costo beneficio, ya que la evaluación financiera se realizo en el capitulo 8 de este estudio. 7. CRONOGRAMA Y PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO Y LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA SELECCIONADOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTÁ. 118 7.1 Propuesta del cronograma de implementación del método de trabajo y la distribución en planta. Dado que las soluciones a implementar conllevan a un cambio drástico en la forma de hacer las cosas, es necesario elaborar un método de implementación que conduzca a reducir el impacto al cambio e impedir un rechazo por parte del personal, a las alternativas a desarrollar Este capítulo tiene como objetivo proponer un método de implementación de cada una de las soluciones que se desarrollaron. A continuación se describirán para cada alternativa las fases de implementación, los cronogramas pueden encontrarse ene la ANEXO AB. Operario de Abastecimiento de Tapas Con respecto a esta alternativa no se propondrá ningún cronograma de implementación, puesto que la empresa ya cuenta con un sistema de contratación establecido. Dado que esta actividad es realizada por la coordinadora de la célula de confección, asignarle la responsabilidad a otra persona no implica un cambio en la operación, la una variación al método de trabajo con la implementación de esta propuesta es que la coordinadora expresara a esta persona las cantidades que debe abastecer. Por esta razón el entrenamiento a la persona no debe ser extenso, ya que la complejidad no es alta. Por esta razón se propone un entrenamiento de una semana para el nuevo operario. La capacitación se debe realizar de la siguiente manera. El cronograma de la capacitación se puede encontrar en el mismo cronograma de la implementación del nuevo método de trabajo (VER ANEXO AB) ya que este cambio a la operación esta contemplado en el nuevo método. El rol que cumple el operario dentro de la célula de trabajo es garantizar el abastecimiento oportuno a cada una de las actividades contenidas en la célula. El rol dentro de la compañía es garantizar que la célula de trabajo de confección cumpla con los tiempos definidos por la gerencia de producción. El nuevo operario debe entender el rol que cumple dentro de la célula de producción y dentro de la compañía. La persona que ocupe este cargo debe conocer cada uno de los productos de la compañía, así como los componentes que los conforman. Colocar Lija Dado el tiempo de ejecución de la alternativa, y que su implementación es necesaria antes de iniciar la distribución en planta para disminuir el impacto de ésta en la productividad de la célula, se propone que esta alternativa se desarrolle como la primera actividad a ejecutar. Ya que esta operación no altera el método de trabajo actual, dado que la actividad en las otras dos máquinas se ha desarrollado con la lija, capacitar a los operarios no es necesario, por esto el tiempo de ejecución de esta alternativa, es el tiempo que se gaste 119 en ejecutarla. Como se había mencionado en la evaluación de alternativas, colocar la lija en la tercera cortadora tomara 3 días. El cronograma de implementación de esta alternativa se puede ver en el ANEXO AB. Método estándar de trabajo: Dado que esta alternativa afecta a todos los trabajadores del área de producción, ya sea directa (operarios de planta) o indirectamente (programador, jefe de planta, gerente de producción) es necesario realizar la implementación en cuatro fases: Fase I: Consiste en realizar una presentación, de tipo informativa a las personas afectadas indirectamente y a los operarios más antiguos de la compañía, esta fase tiene tres objetivos: el primero es informar y dar a conocer el método que se propone desarrollar y el segundo es determinar cuáles son las preguntas o inquietudes de los operarios sobre el método para estar preparado para la siguiente fase de la implementación. El tercer objetivo es dar a conocer la iniciativa entre todos los operarios de la planta, por medio de lo que les puedan comunicar los trabajadores más antiguos. Esta reunión tardara dos horas Fase II: Entregar a cada uno de los operarios el método estándar de trabajo de las operaciones que realiza (VER ANEXO AC), además de exponerles a cada coordinador de las células de trabajo el diagrama de recorrido y flujo propuesto (VER ANEXO AD y AE) esta actividad tardara 4 horas. Fase III: Consiste en realizar una presentación a los operarios de la plata con el fin de dar a conocer el nuevo método y explicarles por qué se debe implementar y como se verán beneficiados tanto ellos como la compañía por la implementación de esta alternativa. La presentación se agendará por células de trabajo y su duración variara de acuerdo al número de operaciones que contenga cada célula. Esta fase tiene tres objetivos: el primero dar a conocer la propuesta, el segundo disipar cualquier duda sobre la alternativa, y tercero dar a conocer los horarios y la metodología de la inducción. Fase IV: Desarrollar reuniones de retroalimentación con cada una de las células de trabajo, con el fin de encontrar aciertos y oportunidades de mejora al nuevo método de trabajo. Cada reunión tendrá una duración de dos horas FASE V: Realizar seguimiento al nuevo método estándar de trabajo Se propone que las presentaciones y reuniones necesarias para completar las fases III y IV se lleven a cabo de la siguiente manera, teniendo en cuenta la importancia de la familia y el número de operaciones que componen cada célula de igual forma las reuniones y cada una de las fases se pueden ver en orden cronológico en el (ANEXO AB) Tabla 50. Presentaciones y reuniones 120 Familia Célula Espuma Cassata Tela Acolchada Colchones Laterales Confección Empaque Espuma Colchonetas Confección Empaque Espuma Láminas de Espumas Empaque Presentación 1 2 3 4 5 6 7 Fuente: Autores del estudio Transacción LAMC Esta transacción contiene dos alternativas, la evaluación de turnos, y la transacción LAMC como tal, ya que se observó que se podía crear una transacción que fuese capaz de calcular la capacidad de la planta y a su vez explosionar los productos (en este caso colchones) y generar las ordenes de producción a todas las células involucradas en su elaboración. La transacción LAMC es una alternativa la cual afecta principalmente a las personas de las operaciones de corte de tea acolchada, corte 3, corte de laterales y ensamble de emparedado. Además de afectar a el programador de producción. La implementación se llevará a cabo en cuatro fases: Fase I: Dar a conocer la transacción mediante una presentación de media hora en la cual se explicará el modo en que ésta opera, además de explicar las nuevas órdenes de producción que este genera. La actividad se tardara 4 horas. Fase II: Capacitar a la persona que se encargará de manejar la transacción, para esto se ha elaboró un manual (VER ANEXO AF) en el cual se explica el funcionamiento de la transacción y los pasos a seguir por el operario encargado. La actividad tomara dos días para ser ejecutada Fase III: Es la implementación del piloto, el cual es el aplicativo (VER ANEXO AE), el cual correrá en Microsoft Office Excel. En esta fase SIIGO seguirá generando las ordenes de producción y estas se digitarán en el aplicativo. Con esta fase se quiere encontrar oportunidades de mejora y errores a la transacción. La actividad tomara un día para ser ejecutada Fase IV: Incorporación de la transacción a SIIGO, fase que realizará el Ingeniero a cargo de la implementación de SIIGO en la empresa. Con esto se completa la implementación de la alternativa y la operación de SIIGO cambiará de manera drástica ya que pasara de generar órdenes para una célula a tener interactividad con todas las células de la familia colchones. Ya que la empresa cuenta con un 121 Ingeniero de sistema de tiempo completo, la implementación de la transacción LAMC a SIIGO tomara 15 días en realizarse66. Al implementarse esta alternativa, SIIGO logrará maximizar su utilización en el área de producción ya que ahora SIIGO será capaz de calcular la capacidad de la planta, dado una cuota de producción diaria, además de explosionar cada uno de los productos, ara generar ordenes de producción por célula de trabajo. Con esta transacción SIIGO utiliza la siguiente secuencia lógica para desarrollar las órdenes de producción (VER ANEXO AG). Con la implementación de la transacción LAMC la secuencia lógica de SIIGO para generar las ordenes de producción no cambia, la mejora que le otorga la nueva transacción al proceso, radica en que las ordenes generadas por SIIGO ahora estarán desglosadas por los materiales necesarios para la producción, sin la transacción las ordenes de producción solo mostraban las referencias necesarias por producir, con la nueva transacción la coordinadora tendrá la información de las cantidades que debe producir cada una de las células, para completar el ensamble final en el área de confección. Además de disminuir el error humano, ya que los cálculos de las necesidades de materiales para el ensamble final, son realizados por el sistema. Otro de los cambios que otorga la nueva transacción es que el calculo de la utilización de la capacidad instalada por turno lo realiza el sistema, este calculo la transacción LAMC lo realiza con la cuota de producción que ingresa el programador de planta. Con este calculo la transacción le permite saber al programador de planta si las cantidades necesarias, por turno y por día son posibles de realizar con la capacidad existente, lo que le puede brindar a la empresa una alarma al mostrarle diariamente si la planta esta en la capacidad de cumplir con la cuota que ventas le pide. Distribución en Planta La distribución en planta es un cambio drástico a la compañía, incluso es un cambio más grande que el método estándar de trabajo, ya que mover las máquinas de su lugar habitual afectara en el modo de operar de toda la organización, así como de los trabajadores, por esta razón se tendrán las siguientes consideraciones antes de proponer el método de implementación: El alistamiento de la los lugares destinados para albergar la célula de tela acolchada y de la cortadora circular, se tardan una semana (ANEXO AB), y 66 Información otorgada por el Ingeniero Cesar Sánchez, Director del proyecto de implementación SIIGO. 122 deben ser realizados antes de empezar la ejecución. Estos alistamientos no interfieren en el flujo de los procesos de fabricación de ninguna de las familias de productos. (VER ANEXO K) Las máquinas de la célula de tela acolchada se movilizarán al mismo tiempo, con el fin de disminuir el impacto que tiene este movimiento en la producción diaria. Se estima que el tiempo necesario para la movilización de estas máquinas es de 5 días67, por lo cual esta célula debe producir la semana anterior a la movilización, material suficiente para abastecer la familia de colchones, es decir debe producir su cuota semanal más un día, por la capacidad instalada de esta célula de trabajo, esta consideración si es posible para esta célula de trabajo. Antes de la movilización de célula de tela acolchada es necesario movilizar la máquina cortadora circular. Para esta movilización son necesarias 72 horas68. Y dicha movilización afectará la operación de corte 3 de forma drástica, ya que reducirá su capacidad en un 33% por un turno, ya que es necesario parar la máquina que se trasladará. Se recomienda que paralelo a este traslado se realice una reunión informativa, con el fin de dar a conocer la nueva distribución en planta. Teniendo en cuenta lo anterior la distribución en planta se realizará en cuatro fases: Fase I: Acondicionar los espacios necesarios para implementar satisfactoriamente la distribución en planta: Consiste en adecuar las redes eléctricas si así fuese necesario para la alimentación de las máquinas, además de esto se debe despejar esta área. Ya que en la actualidad el área D seleccionada para movilizar la célula de tela acolchada (VER ANEXO Z), es utilizada para almacenar inventario de producto en proceso, en esta etapa de la implementación este inventario debe ser movilizado al primer piso, área asignada para este cometido, el tiempo necesario para completar esta fase es de 7 días. Fase II: Movilizar la máquina cortadora circular: esta etapa consiste en movilizar la cortadora circular al área asignada en la propuesta de la nueva distribución en planta, para el efectivo desarrollo de esta fase de implementación la fase I debe estar completa, el tiempo necesario para completar esta fase es de 3 días. Fase III: Movilizar la célula de tela acolchada al segundo piso: consiste en mover toda la célula de trabajo a la zona D, como la fase anterior para el efectivo desarrollo de esta fase de implementación, la fase I y II deben estar completadas El tiempo necesario para completar esta fase es de 5 días. Fase IV: Realizar la reunión informativa a personal de planta: esta fase consiste en explicar y realizar retroalimentaciones sobre la nueva propuesta de 67 ENTREVISTA con Fabián Leguizamón. Gerente Cuatro Taller de Arquitectura. Bogotá,10 de septiembre de 2009 68 ENTREVISTA con Fabián Leguizamón. Gerente Cuatro Taller de Arquitectura. Bogotá, 10 de septiembre de 2009. 123 distribución en planta, para esta reunión se le explicará la propuesta a todas las personas del área de producción con ayuda del diagrama de recorrido propuesto (VER ANEXO AD). La reunión informativa tardara 4 horas Incentivos El programa de incentivos tendrá dos fases de implementación: Fase I: Dar conocimiento a los operarios del nuevo programa de incentivos mediante los jefes de pisos. Además de sacar copias a la tabla 39 y pegarlas en lugares visibles. Fase II: Implementar el programa de incentivos en toda la compañía. 8. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE MEJORAR EL MÉTODO DE TRABAJO Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA QUE MAXIMICE LAS VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE SIIGO, EN LA EMPRESA. Este capitulo tiene como objetivo mostrar desde el punto de vista financiero, la viabilidad de las alternativas propuestas, tanto para el método de trabajo como para la distribución en planta. Para ello se calcularon las inversiones iníciales requeridas para la implementación de las alternativas, se calculo en términos de dinero los beneficios mencionados en el capítulo 6 y luego se calculo el valor presente neto. Par el cálculo del valor presente neto se utilizó un horizonte de tiempo de cinco años, ya que la gerencia considero este lapso de tiempo como suficiente para observar resultados positivos por parte de las alternativas. 124 Para la evaluación financiera se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: Todos los costos y precios presentes en la siguiente evaluación están en pesos colombianos. La tasa de oportunidad del mercado utilizada para calcular en valor presente neto fue del 20%, ya que por políticas de la empresa, todo proyecto externo tiene una tasa de oportunidad es de 5 puntos porcentuales por encima de la tasa promedio del sector de la espuma. El aumento del salario mínimo será igual a la inflación proyectada anual de acuerdo con una variación del 5,5% Tabla 51. Inflación anual proyectada Año Año Año Año Año 1 2 3 4 5 6,140% 6,478% 6,834% 7,210% 7,606% Fuente: http://banrep.gov.co/inflaproyect Las alternativas de contratación de operarios para abastecer tapas y de la operación de cierre de colchón deben evaluarse simultáneamente ya que los beneficios logrados por estas alternativas dependen de la implementación de las dos. Las alternativas de Método de trabajo no pueden evaluarse por separado de la alternativa de la transacción LAMC, por ser el método de trabajo necesario para la implementación de la transacción 8.1 Evaluación alternativas enfocadas al método de Trabajo. Colocar lija La inversión inicial de esta alternativa corresponde a los materiales necesarios y a la mano de obra utilizada. Además y según información otorgada por la empresa el costo de mantenimiento de una máquina cortadora circular es de $250.000 pesos semestral, ese valor tiene en cuenta la depreciación de la maquinaria y el costo del mantenimiento necesario para que la máquina pueda funcionar correctamente. Los beneficios logrados con esta alternativa son el aumento de la productividad en un 66%, o una reducción del 33% en el tiempo, si no se desea producir la misma cantidad de espuma cortada. Con la situación actual se emplean los siguientes recursos mensualmente: 125 Tabla 52. Recursos utilizados actualmente corte 3 Ítem Servicios Personal Descripción Luz Operario Unidad Medida Valor Unitario hr. $ 267,54 hr. $ 4.722,73 Total Unidades 960 96 $ $ Total Total Ítem 256.838,40 $ 256.838,40 453.382,08 $ 453.382,08 $ 710.220,48 Fuente: Autores del estudio Implementada la propuesta los recursos utilizados mensualmente serían: Tabla 53. Recursos utilizados propuesta colocar lija Ítem Servicios Personal Descripción Luz Operario Unidad Medida Valor Unitario hr. $ 267,54 hr. $ 4.722,73 Total Unidades 960 64 $ $ Total Total Ítem 256.838,40 $ 256.838,40 302.254,72 $ 302.254,72 $ 559.093,12 Fuente: Autores del estudio Lo que implica un ahorro de $ 151.127,6 pesos mensuales. Ahorro consecuencia de la disminución del número de horas que el operario encargado de maniobrar las máquinas debe estar realzando la operación. Dado que no es posible contratar el empleado por hora, el ahorro se ve reflejado en la disponibilidad que se tiene ahora de ese operario para realizar otras operaciones las cuales no podría realizar anteriormente. Teniendo en cuenta la información anteriormente mencionada se tiene que el flujo de caja de la alternativa y valor presente neto es: Tabla 54. Flujo de caja y VPN propuesta colocar lija AÑO Inversión Ahorro Total VPN $ $ $ 0 1 2 484.086,56 $ -530.700,00 $ -532.390,00 $ $ 1.813.528,32 $ 1.813.528,32 $ -484.086,56 $ 1.282.828,32 $ 1.281.138,32 $ $ 3 -534.170,00 $ 1.813.528,32 $ 1.279.358,32 $ 4 -536.050,00 $ 1.813.528,32 $ 1.277.478,32 $ 5 -538.030,00 1.813.528,32 1.275.498,32 2.786.373,21 Fuente: Autores del estudio Incentivos La inversión inicial para esta propuesta es cero, puesto que no es necesario ninguna actividad o capacitación especial para realizar la alternativa. El ahorro de esta alternativa esta dado por la diferencia entre el incentivo pagado y la ganancia que se tenga por cada producto. Tabla 55. Beneficios incentivos 126 Producto Colchón Colchoneta Láminas de Espuma Ganacia Ponderada 1000 700 500 Incentivo Pagado 730 350 270 Ahorro 270 350 230 Por esta razón esta alternativa no puede ser evaluada en un horizonte de tiempo, y no es posible calcular el ahorro por meses, por lo que el flujo de caja, el cálculo del valor presente neto y el retorno de la inversión se calcularán teniendo en cuenta la rentabilidad de cada producto, y los incentivos que se pagarán al fabricar una unidad de mas por la implementación de la propuesta. Tabla 56. Flujo de caja y VPN propuesta incentivos Producto Colchon Colchoneta Láminas de Espuma VPN Ganacia Ponderada 1000 700 500 $ Incentivo Pagado 730 350 270 Ahorro 270 350 230 601,16 Fuente: Autores del estudio Operario cierre de colchón y Operario abastecimiento tapas Ambas propuestas deben ser evaluadas conjuntamente ya que los costos de inversión son iguales, esto porque se utiliza el mismo tiempo para el proceso de selección. Los beneficios, no se pueden obtener a menos que se apliquen las dos alternativas, ya que el beneficio es la producción de mas colchones pero de nada sirve poder aumentar la capacidad en cierre de colchón, si no se mejora sus operaciones abastecedoras. La inversión inicial requerida para la implementación de esta alternativa es el costo del proceso de selección y la dotación para el operario, este monto es de $ 353.500 pesos. El beneficio sería representado en el aumento de un 66% de la producción de colchones, los cuales representan 6480 colchones más que se pueden producir en un mes, los cuales representan $ 6’480.000 pesos, teniendo en cuenta la rentabilidad de estos que es de $1.000 pesos por colchón. Se debe tener en cuenta que esta alternativa tiene un mantenimiento mensual que es igual al salario de los operarios contratados, los cuales son tres (uno para cada turno), y el mantenimiento de la máquina de cerrado. El valor de este mantenimiento es de $ 2’920.298 pesos mensuales. Para el aumento del salario mínimo se tuvo en cuenta la inflación proyectada (Ver tabla 53) Teniendo en cuenta la información anterior el flujo d caja de la propuesta es: Tabla 57. Flujo de caja y VPN propuesta operario cierre colchón y abastecimiento 127 AÑO Inversión Ahorro Total VPN $ $ $ 0 -707.000,00 $ - $ -707.000,00 $ $ 1 2 3 4 5 -71.843.143,13 $ -72.071.925,71 $ -72.312.891,97 $ -72.567.395,66 $ -72.835.436,78 77.760.000,00 $ 77.760.000,00 $ 77.837.760,00 $ 77.915.597,76 $ 77.923.389,32 5.916.856,87 $ 5.688.074,29 $ 5.524.868,03 $ 5.348.202,10 $ 5.087.952,54 13.329.123,52 Fuente: Autores del estudio Transacción LAMC y Método de Trabajo. En si el método de trabajo no aporta ningún beneficio medible a la empresa, el beneficio del método es la posible implementación de la transacción LAMC en SIIGO en el aérea de producción. Es por esto que el método de trabajo será considerado un costo de implementación de la transacción LAMC. La inversión necesaria por concepto del método estándar de trabajo es: Tabla 58. Inversión propuesta método estándar de trabajo Ítem Descripción Entrega Preparación Capacitación Retroalimentación Mano de Obra Operarios Unidad Medida Valor Unitario hr. $ 35.000,00 hr. $ 35.000,00 hr. $ 35.000,00 hr. $ 4.722,43 Total Inversión Unidades 4 28 14 42 $ $ $ $ Total Total Ítem 140.000,00 980.000,00 $ 1.610.000,00 490.000,00 198.342,06 $ 198.342,06 $ 1.808.342,06 Fuente: Autores del estudio Con respecto a la transacción LAMC, la inversión es de: $3’224.000 el cual corresponde al salario por 15 días del director del proyecto de imple mención de SIIGO, Ingeniero Cesar Sánchez El beneficio de estas alternativas es disminuir los desperdicios de material, estos desperdicios, y como se dijo anteriormente, son consecuencia de una mala planeación de la producción. En la actualidad las aéreas críticas de desperdicios de material se encuentran en la célula de confección y son las siguientes: Imagen 19. Áreas criticas de almacenamiento. ÁREA DE CERRADO ÁREA DE ENSAMBLE A 25000 ÁREA CORTE LATERALES ÁREA CONFECCIÓN FUNDA C B D SEGUNDO PISO ÁREAS CRITICAS DE ALMACENAMIENTO 128 Fuente: Autores del estudio Tabla 59. Desperdicios de materiales diarios por zonas Área A Material Desperdiciado Cantidad Promedio (Unid.) Tapas 20 Fundas 15 Tapas con marquillas 30 Rollos de tela acolchada 1 Tapas 50 Ahorro Total B C D Costo Unitario $ 800,00 $ 1.000,00 $ 850,00 $ 80.000,00 $ 800,00 $ $ $ $ $ $ Costo Total 16.000,00 15.000,00 25.500,00 80.000,00 40.000,00 176.500,00 Fuente: Autores del estudio Como se puede observar en la tabla 60 el ahorro diario por implementar esta propuesta es de $ 176.000 pesos. Lo que genera un ahorro mensual de $5’295.000 Teniendo en cuenta la inversión necesaria y los beneficios que se obtendrían el flujo de caja de las alternativas es el siguiente: Tabla 60. Flujo de caja y VPN propuesta transacción LAMC AÑO Inversión Ahorro Total VPN $ $ 0 -5.032.342,06 $ 0 $ -5.032.342,06 $ $ 1 2 3 4 5 -3.421.953,60 $ -3.432.850,72 $ -3.444.328,16 $ -3.456.450,40 $ -3.469.217,44 5.620.113,00 $ 5.638.010,10 $ 5.656.860,30 $ 5.676.769,50 $ 5.697.737,70 2.198.159,40 $ 2.205.159,38 $ 2.212.532,14 $ 2.220.319,10 $ 2.228.520,26 1.314.638,93 Fuente: Autores del estudio 8.2 Alternativa enfocada a la distribución en planta La inversión inicial para la distribución en planta es de $ 12’100.000 de pesos (ver cotizaciones adjuntas), correspondiente al traslado de las máquinas ($ 900.000) y el acondicionamiento del espacio para albergar la maquinaria ($ 11.200.000). Los beneficios de esta distribución en planta es la reducción de los transportes y demoras, las cuales representan ahorro de tiempo. Se disminuyo 2218,6 seg cada 50 colchones (VER ANEXO AE), teniendo en cuenta que se producen en la actualidad 432 colchones diarios, la reducción en tiempo es de 17746 seg diarios o lo que es lo mismo 4,92 horas diarias Los ahorros económicos mensuales derivados de este ahorro son: Tabla 61. Ahorro propuesta distribución en planta Ítem Servicios Personal Descripción Luz Operario Unidad Medida Valor Unitario hr. $ 267,54 hr. $ 4.722,73 Ahorro Total Unidades 588 735 Total Total Ítem $ 157.313,52 $ 157.313,52 $ 3.471.206,55 $ 3.471.206,55 $ 3.628.520,07 Fuente: Autores del estudio 129 Se tuvo en cuenta que están involucrados 5 operarios y 4 máquinas en la célula de tela acolchada. Teniendo en cuenta la inversión y los beneficios obtenidos, el flujo de caja de esta alternativa es: Tabla 62. Flujo de caja y VPN propuesta distribución en planta AÑO Inversión Ahorro Total VPN 0 1 2 3 4 5 $ -12.100.000,00 $ - $ - $ - $ - $ $ - $ 46.215.734,43 $ 46.362.907,20 $ 46.517.917,58 $ 46.681.636,40 $ 46.854.063,68 $ -12.100.000,00 $ 46.215.734,43 $ 46.362.907,20 $ 46.517.917,58 $ 46.681.636,40 $ 46.854.063,68 $ 105.726.355,95 Fuente: Autores del estudio Como se puede observar a lo largo del capítulo, todas las alternativas consiguieron un valor presente neto alto, por encima de lo por desaseado por la gerencia, esto se debe a que en todas las alternativas no son necesarias grandes inversiones, y sus beneficios son altos. Debido a esto no se consideró necesario utilizar otro criterio de evaluación financiera ya que el objetivo de este capítulo fue persuadir a la gerencia de adoptar estas medidas por su viabilidad, lo cual se consiguió solo con el valor presente neto 9. CONCLUSIONES A partir de los resultados obtenidos del análisis de la situación actual del proceso productivo de la empresa y teniendo en cuenta las variaciones entre los proceso actuales y propuestos, se puede decir que se podrán generar cambios significativos en la interacción de SIIGO con el área de producción, evidenciando mejoras a nivel de procesos y ahorros económicos, logrando un aumento en la capacidad de producción y logrando que la empresa sea más competitiva y eficiente Se evidencia en la situación actual del proceso productivo, que todo el proceso, esta operando por grupos de trabajo separados y sin comunicación entre ellos, el proceso productivo no tiene una dirección definida los grupos de trabajo no conocen las necesidades de sus clientes internos, lo que esta ocasionando que la programación de la producción no se cumpla ya que ésta se realiza para un proceso productivo unificado y en la realidad el proceso de la empresa se compone por siete subprocesos Se puede observar que en la actualidad no existe una identificación, documentación, y análisis de los procesos productivos, lo que no permite un buen control de los procesos y una buena gestión de los recursos humanos, de 130 información, físicos, y económicos, generando que se tomen decisiones erradas lo que genera el atraso en los compromisos que tiene la empresa con sus clientes. Dado este problema la empresa adquirió el software SIIGO, buscando mejorar el control de los procesos, pero al no existir procesos claramente identificados y estandarizados, SIIGO no se ha podido implementando correctamente en el área de producción. Y aunque esta implementación este completa SIIGO tiene muchas limitaciones de capacidad, dada su naturaleza contable, lo que convierte a este software en una mala elección para solucionar el problema de la planeación y programación de la producción. Ya que se ha invertido una gran cantidad de dinero y recursos para la implementación de SIIGO en la empresa, se debe identificar los factores que logren que el software pueda trabajar en su máxima capacidad en el área de producción. Luego de un estudio riguroso se determinó que los factores críticos para la optima implementación del software SIIGO en el área de producción son el desconocimiento de los procesos, la no estandarización de las operaciones, el modo en que SIIGO interactúa con el área de producción y una distribución en planta errada, lo que evidencia una oportunidad de mejora para la empresa. La división de los procesos productivos por células de trabajo permite que exista mejor diferenciación y comunicación entre las operaciones con esto se logra un mejor control sobre las operaciones y un mejor análisis de las mismas, logrando ver factores y condiciones que sería imposible ver analizando operación por separado. Las alternativas propuestas van encaminadas a solucionar de fondo los factores críticos encontrados para la óptima implementación del software SIIGO en el área de producción, es por esto que las alternativas encontradas son efectivas ya que abarcan todos los factores críticos de mejora para la implementación del nuevo software al área de producción. Con esto se estaría garantizando que el nuevo modulo de producción le brinde a la empresa un aumento en la productividad y eficiencia de la planta. Todas las alternativas propuestas conllevan a una reducción importante de tiempos de las operaciones y a que SIIGO pueda ser implementado correctamente, A demás de proponer alternativas que para este estudio no fueron tomadas en cuenta, son alternativas que la empresa podrá implementar en su búsqueda del mejoramiento continuo cuando las condiciones sean propicias para su implementación. Las condiciones actuales de la empresa y las restricciones dadas por la gerencia fueron el punto de partida para realizar la evaluación de las alternativas, dado el grado de volatilidad en el que están sometidas las empresa el día de hoy, estas restricciones y condiciones pueden cambiar drásticamente, lo que originaría un nuevo escenario en el cual al realizar una nueva evaluación las alternativas que se seleccionarían pueden cambiar. Aportando mejoras y nuevos cambios. 131 Teniendo en cuenta este escenario la evaluación desarrollada en este trabajo no es definitiva, las alterativas que no se realizaron deben ser tenidas en cuenta y no pueden ser rechazadas por completo. Las alternativas escogidas, bajo las condiciones y restricciones actuales, representan una mejora al método, al flujo de los procesos y a la interacción de SIIGO con el área de producción, es por esto que con el método estándar de trabajo y la transacción LAMC, se logra una implementación del 100% de SIIGO en el área de producción, logrando que este pueda operar a su máxima capacidad. Con la distribución en planta se lograría disminuir en un 40% los tiempos de fabricación de los productos de la familia de colchones, logrando un ahorra significativo en los recursos destinados para la producción con lo que se aumenta en un 40% la reacción de la planta para esta familia, reduciendo los incumplimientos a los clientes. Las alternativas propuestas en este trabajo son propuestas de alto impacto, las cuales cambian por completo la forma como se hacen las cosas, lo que producirá incomodad y rechazo al cambio. Por esta razón se debe realizar una implementación correcta, encaminada a disminuir el rechazo de las personas, esto no implica que las implementaciones deban ser largas, pueden ser rápidas pero garantizando orden, cumplimiento a los cronogramas y a los acuerdo y compromisos adquiridos por parte de la empresa y los trabajadores. Las alternativas escogidas para implementar, desde el punto de vista económico y teniendo en cuenta el criterio del valor presente neto, se ajustan a las expectativas que tenia la empresa al iniciar este estudio. Esto debido principalmente a que el retorno del dinero invertido sucede a corto y mediano plazo. Las alternativas en su mayoría no requieren de una gran inversión de dinero, a excepción de la distribución en planta, pero, como se dijo anteriormente, el retorno de esa inversión sucede a mediano plazo, y luego produciendo ganancias de $ 3.628.520 pesos mensuales, representados en las unidades que se producirán de más con la implementación de esta propuesta. 132 12. RECOMENDACIONES Debido a la naturaleza de las propuestas enunciadas en este estudio, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones con el fin de garantizar los resultados y beneficios expuestos en este documento: El estudio de tiempo debe realizarse nuevamente en un periodo no inferior a 6 meses, con el de validar o corregir los datos arrojados, esto debido a que los tiempos de ejecución de las operaciones pueden alterarse debido a la adaptación de los operarios tanto a las condiciones de trabajo como a la operación en si. Debido que las condiciones de la empresa cambian constantemente, se recomienda que se realice una nueva evaluación de alternativas en un periodo no superior a un año, tiempo prudente para que los cambios sean lo suficientemente significativos para producir una variación en la evaluación. Esto con el fin de encontrar nuevas oportunidades de mejora que contribuyan al mejoramiento de los procesos productivos de la compañía. Ya que el método y cronograma de implementación se realizaron tomando como base hipótesis y escenarios de ejecución, se recomienda que se haga seguimiento riguroso a proceso de implementación de las alternativas escogidas, esto con el fin de garantizar que las alternativas sean correctamente implementadas y se puedan obtener los beneficios descritos en este trabajo, y por qué no maximizarlos. Este estudio fue realizado al área de producción, Es necesario extenderlo a todas la reas de la compañía, con el fin de estandarizar y documentar los procesos determinar factores críticos y propuestas de mejoras para todo el proceso productivo de la compañía, de esta forma se identifican focos de problemas y posible solucione a los mismos. Dadas la restricciones del software SIIGO enunciadas a lo largo de este trabajo y a la imposibilidad de este de abarcar todas las aéreas y procesos de la compañía, se recomienda realizar un estudio encaminado a encontrar y adquirir un sistema ERP, que pueda permitir una mejor y eficaz planeación y gestión de los recursos de la compañía 133 BIBLIOGRAFÍA Entrevista NEIRA, Luis. Gerente de mercadeo (26 de marzo 2009) LEGUIZAMÓN, Fabián. Gerente cuatro taller de arquitectura (10 de septiembre 2009. RODRÍGUEZ, Carolina. Analista recursos humano ( 12 de septiembre 2009) SÁNCHEZ, Cesar. Director del proyecto de implementación de SIIGO (20 de agosto 2009) Textos NIEBEL, Benjamín; ANDRIS, Freidvalds. Ingeniería Industrial: Métodos, Estándares y Diseño Del Trabajo. 11 Edición. México: Alfaomega, 2002. LARSON, Harold. Introducción a la Teoría de Probabilidad e Inferencia Estadística. México: Limusa, 2000. BERTALANFFY, Ludwig von. Teoría general de los sistemas fundamento, desarrollo, aplicaciones. México, 2001. HEIZER, Jay; RENDER, Barry. Principios de Administración de Operaciones. Quinta Edición. México: Pearson Educación, 2004. 134 Paginas Internet www.quiminet.com.mx www.buscon.rae.es www.catalogodesoftware.com.co www.ramguiflex.com www.icontec.org www.pinturasltda.com www.ingenierias.javeriana.edu.co www.alotec.net www.idustriasgm.com www.gruasltda.com www.minproteccionsocial.gov.co 135