UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DISEÑO DE UN SISTEMA KANBAN PARA IMPLEMENTAR EN LA LÍNEA PILOTO DEL ÁREA DE SUB – ENSAMBLE DE PISOS Y PANELES DE CABINA SIMPLE Y CABINA DOBLE DE LA CAMIONETA LUV D-MAX EN LA EMPRESA METALTRONIC S.A DE LA CIUDAD DE QUITO. TESIS DE GRADO PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERA INDUSTRIAL MENCIÓN PROCESOS AUTORA: Ana Virginia Aguilar Bucheli DIRECTOR DE TESIS: Ing. Víctor Carrión QUITO - MARZO - 2010 II DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Yo Ana Virginia Aguilar Bucheli con C.I 100300081-5 declaro que el presente trabajo es de mi exclusiva autoría y que todos los datos obtenidos en este estudio son reales y pueden ser verificados en la Empresa Metalmecánica METALTRONIC S.A en la ciudad de Quito, Ecuador. ______________________________________ Ana Virginia Aguilar Bucheli Quito, Marzo - 2010 III AGRADECIMIENTO A Dios creador del universo y dueño de mi ser, que me da la oportunidad de ser mejor cada día y por permitirme culminar una etapa más de mi vida. A mi Madre Anita por darme la estabilidad emocional y económica para poder llegar hasta este logro, que definitivamente no hubiese podido hacerse realidad sin ella. Gracias por enseñarme que todo esfuerzo es al final, una recompensa. A mi abuelita Giñita (+) y Olguita por encomendarme siempre con Dios para que saliera adelante. Yo se que sus oraciones fueron escuchadas. A mis hermanos Fabricio y Diego (+) por el apoyo incondicional que me han dado a lo largo de mi vida, por su apoyo, consejos y muchas enseñanzas aprendidas. A mi tío Gustavito por enseñarme que no hay límites, que lo que me proponga lo puedo lograr y solo depende de mí. A todos los que intervinieron en la aceptación y aprobación de este proyecto en METALTRONIC S.A, por su apoyo, colaboración y confianza para la realización de esta tesis. Al Ingeniero Víctor Carrión que más que su asesoría y dirección en esta tesis, por sus consejos, paciencia y opiniones que sirvieron para que me sienta satisfecha en mi participación dentro de este trabajo. A la Universidad Tecnológica Equinoccial y a la Facultad de Ingeniería, por el soporte institucional dado para la realización de este trabajo. VI A todos mis amigos pasados y presentes; pasados por ayudarme a crecer y madurar como persona y presentes por estar siempre conmigo apoyándome en todas las circunstancias posibles, también son parte de esta alegría. Y a todas aquellas personas que de una u otra forma, colaboraron o participaron en la realización de esta tesis, hago extensivo mi más sincero agradecimiento. VII DEDICATORIA Ha sido el omnipotente, quien ha permitido que la sabiduría dirija y guíe mis pasos. Ha sido el todopoderoso, quien ha iluminado mi sendero cuando más oscuro ha estado, el que me ha dado fortaleza para continuar cuando a punto de caer he estado; por ello, con toda la humildad dedico primeramente mi trabajo a DIOS. De igual forma dedico este logro a mi abuelita Giñita, que fue mi inspiración durante la realización de esta tesis, me hizo entender que no hay obstáculo más grande solo la muerte para que YO alcance mis metas y objetivos en mi vida. VIII ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. CARÁTULA …………………………………………………………………...……….II DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD…..……………………………………..III CARTA DEL DIRECTOR DE TESIS ………………………………………………...IV CARTA DIRECTA DE LA EMPRESA “METALTRONIC S.A”...…………………...V AGRADECIMIENTO ...……………………………………………………………….VI DEDICATORIA ..……………………………………………………………………VIII ÍNDICE GENERAL ..…………………………………………………………………..X ÍNDICE DE CUADROS .…………………………………………………………….XV ÍNDICE DE FIGURAS ..……………………………………………………………..XV ÍNDICE DE TABLAS ...…………………………………………………………….XVI ÍNDICE DE GRÁFICOS ..…………………………………………………………XVIII ÍNDICE DE DIAGRAMAS ..………………………………………………………..XIX RESUMEN ..…………………………………………………………………………XXI SUMMARY ...………………………………………………………………………XXII IX ÍNDICE GENERAL Pág. CAPÍTULO I 1. Generalidades ………………………………………………………………………..1 1.1 Planteamiento del Problema ..…………………………………………………...2 1.2 Objetivos .....……………………………………………………………………..2 1.2.1 General ...…..………………………………………………………………2 1.2.2 Específicos ..…...…………………………………………………………..2 1.3 Justificación del Proyecto .....……………………………………………………3 1.4 Idea a Defender ..………………………………………………………………...4 1.5 Metodología .....………………………………………………………………….4 1.5.1 Inductivo – Deductivo ..……..…………………………………………….4 1.5.2 Descriptivo ..…..…………………………………………………………..4 1.6 Técnicas ....……………………………………………………………………....5 1.6.1 Observación .....……………………………………………………………5 1.6.2 Entrevista ..…………………..…………………………………………….5 1.6.3 Investigación Documental ..……………………………………….……....5 CAPÍTULO II 2. FUNDAMENTO TEÓRICO ..……………………………………………………….7 2.1 Planificación de la Producción …………………………………………………...7 2.2 Control de la Producción ………………………………………………………...9 X Pág. 2.3 Justo a Tiempo (Just in Time): JIT ………………………………………..........11 2.3.1 Flujo de trabajo y disposición ..…………………………………………..12 2.4 Lean Manufacturing …………………………………………………………….13 2.5 Gestión JIT con la Gestión basada en MRP …………………………………….14 2.6 Programación mediante Kanban ………………………………………………..17 2.7 Tipos de Kanban ………………………………………………………………..19 2.7.1 Kanban de Señal …………………………………………………………19 2.7.2 Kanban de Producción …………………………………………………...19 2.7.3 Kanban de Transporte ……………………………………………………19 2.8 Funciones del Kanban …………………………………………………………..19 2.8.1 Control de la Producción …………………………………………….......19 2.8.2 Reducción de los Niveles de Inventario …………………………………19 2.8.3 Eliminación de la Sobreproducción ………………………………...........19 2.8.4 Mejora continua de procesos ………………………………………….....20 2.9 Importancia de Kanban …………………………………………………………20 2.10 Kanban como tarjeta física ……………………………………………….........21 2.11 Ventajas de Kanban …………………… ……………………………………..22 2.12 Desventajas de Kanban …………………………..............................................24 2.13 Reglas de Kanban ………………………………..............................................24 2.14 Ordenes de Producción ………………………………………………………..25 2.15 Tamaño de Lote ……………………………………………………………….26 2.16 Punto de Re orden ……………………………………………………………..27 XI Pág. 2.17 Requisición Viajera …………………………………………………………...28 2.18 Inventario de Seguridad ……………………………………………………….29 1) Nivel de Servicio …………………………………………………………....30 2) Índice de Rotación …………………………………………………………..31 CAPÍTULO III 3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA ...……………….34 3.1 La Empresa Metaltronic S.A …………………………………………………....34 3.1.1 Reseña Histórica ...……………………………………………………….35 3.1.2 Visión …………………………………………………………………….36 3.1.3 Misión ...………………………………………………………………….36 3.1.4 Objetivos Estratégicos…………………………………………………....36 3.1.5 Políticas de Calidad……………………………………………………....37 3.1.6 Objetivos de Calidad ……………………………………………………..37 3.1.7 Sus principales Clientes ...……………………………………………......37 3.2 Entorno ………………………………………………………………………….38 3.2.1 Situación Política - Económica ..…………………………………………38 3.2.2 Entorno Industrial de Empresas Autopartistas ………………………......40 3.2.3 Competencia .……………………………………………………….........41 3.2.4 Análisis Foda ..……………………………………………………….......42 3.3 Descripción de la situación actual ……………………………............................44 3.3.1 Logística de Distribución ………………………………………………...44 XII Pág. 3.3.2 Distribución de Componentes entre el Área de Fabricación y el Área de Ensamble Baldes …………………………………………...45 3.3.3 Distribución y Abastecimiento de Componentes a las Líneas de Ensamble de Pisos y Paneles …………………………………46 3.4 Análisis de la Situación Actual ………………………………………………...46 3.4.1 Descripción de los Problemas …………………………………………...47 CAPÍTULO IV 4. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ………………………………………………………………………....51 4.1 Alternativas de Solución ………………………………………………………..58 4.1.1 Opción # 1: Situación Actual ………………………………………….....58 a) Contenedores …………………………………………………………...60 b) Distribución de Componentes ………………………………………….60 c) Almacenamiento de Componentes ……………………………………..62 d) Sistema de Abastecimiento …………………………………………….63 e) Diagrama de Flujo de Proceso ……………………………………........66 4.1.2 Opción # 2 ………………....……………………………………………...68 a) Contenedores …………………………………………………………...69 b) Distribución de Componentes ………………………………………….71 c) Almacenamiento de Componentes ……………………………………..73 d) Sistema de Abastecimiento …………………………………………….73 XIII Pág. e) Diagrama de Flujo de Proceso ……………………………………........81 4.1.3 Opción # 3 ………………...………………………………………….........83 a) Contenedores …………………………………………………………...84 b) Distribución de Componentes …………………………………….........89 c) Almacenamiento de Componentes ……………………………………..90 d) Sistema de Abastecimiento …………………………………………….90 e) Diagrama de Flujo de Proceso ……………………………………........94 4.2 Selección de Alternativas ……………………………………………………….94 a) OPCIÓN # 1: Situación Actual ……………………………………………..94 b) OPCIÓN # 2 ………………………………………………………………...97 c) OPCIÓN # 3 ………………………………………………………………...99 4.3 Comparación de Alternativas ………………………………………………….101 4.4 Recomendación de Alternativas ………………………………………………106 CAPÍTULO V 5.1 Conclusiones ……………………………………………………………………...108 5.2 Recomendaciones ………………………………………………………………...110 Bibliografía …………………………………………………………………………...112 Anexos ………………………………………………………………………………..114 XIV ÍNDICE DE CUADROS Cuadro Pág. 3.1 Foda Metaltronic S.A ……………………………………………………………………....43 3.2 Descripción de Problemas …………………………………………………………….........47 3.3 Análisis y Definición de los 5 Por Qué – Causas más importantes ………………………..49 ÍNDICE DE FIGURAS Figura Pág. 2.1 Tipos de Sistemas Combinados MRP – JIT ……………………………………….16 4.1 Tarjeta Kanban …………………………………………………………………….55 4.2 Registros Kanban – Cabina Doble ………………………………………………...56 4.3 Registros Kanban – Cabina Simple ………………………………………………..57 4.4 Tarjeta de Identificación …………………………………………………………...60 4.5 Vinchas de Dos Anillos …………………………………………………………....69 XV ÍNDICE DE TABLAS Tabla Pág. 2.1Ventajas del Sistema Kanban ……………………………………………………....23 3.1 Análisis y Priorización para determinar Causa Raíz ..……………………………..48 4.1 Número de Tarjetas Kanban ……………………………………………………….54 4.2 Número de viajes que realiza el montacargas con componentes Cabina Doble aplicado a Situación Actual ..……………………………………………………...64 4.3 Número de viajes que realiza el montacargas con componentes Cabina Doble aplicado a Situación Actual ..……………………………………………………...64 4.4 Carga horaria del montacargas y operadores de las Líneas de Ensamble ..………..65 4.5 Contenedores Cabina Doble …………………………………….………………....70 4.6 Contenedores Cabina Simple……………………………………………………….71 4.7 Número de Viajes que realiza el Montacargas con Componentes Cabina Doble ……………………………………………………………………………...75 4.8 Número de Viajes que realiza el Montacargas con Componentes Cabina Simple ……………………………………………………………………………...75 4.9 Retiro del Componente Cercha 1 …………………………………………………..76 4.10 Retiro del Componente Cercha 2 ………………………………………………....77 4.11 Retiro del Componente Cercha 3 ………………………………………………....77 4.12 Retiro del Componente Plataforma ……………………………………………....78 4.13 Resumen Carga Horaria Primer Retiro …………………………………………...78 4.14 Resumen Carga Horaria Segundo Retiro ………………………………………....80 XVI Pág. 4.15 Carga Horaria del Montacargas y de los operadores de Líneas de Ensamble …....81 4.16 Tiempo y Número de viajes requeridos para el Abastecimiento de Componentes Cabina Doble …………………………………………………………………….92 4.17 Tiempo y Número de viajes requeridos para el Abastecimiento de Componentes Cabina Simple …………………………………………………………………...92 4.18 Carga Horaria con Componentes Cabina Doble ………………………………….93 4.19 Presupuesto de Inversión Actual …………………………………………………96 4.20 Presupuesto de Inversión – Opción # 2 …………………………………………..98 4.21 Presupuesto de Inversión – Opción # 3 …………………………………………100 4.22 Matriz de Decisión ……………………………………………………………....102 4.23 Escala de Evaluación ……………………………………………………………102 4.24 Resumen de Parámetros – Alternativas de Solución ……………………………104 4.25 Análisis de Costos ………………………………………………………………105 4.26 Porcentaje de Ahorro …………………………………………………………....105 4.27 Comparación de Alternativas …………………………………………………...106 4.28 Retorno de Inversión ………………….………………………………………...107 XVII ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico Pág. 2.1 Sistema Kanban ……………………………………………………………………18 4.1 Entrega de Componentes al Área de Baldes …………………………………….....52 4.2 Tablero Kanban de Fabricación …………………………………………………....53 4.3 Lay Out Línea de Ensamble de Pisos ……………………………………………...61 4.4 Lay Out Línea de Ensamble de Paneles ……………………………………….......62 4.5 Lay Out del Área de Almacenamiento de Componentes ………………………......63 4.6 Lay Out de Distribución de Componentes - Pisos ………………………………...72 4.7 Lay Out de Distribución de Componentes - Paneles ……………………………...72 4.8 Lay Out del Área de Almacenamiento de Pisos y Paneles ………………………...73 4.9 Rack para Abastecimiento de Pisos – Vista Isométrica .…………………………..86 4.10 Rack para Abastecimiento de Pisos – Vista Lateral ………………………….......86 4.11 Rack Grande para Abastecimiento Paneles – Cuerpo Central, Vista Isométrica …………………………………………………………………..87 4.12 Rack Pequeño para Abastecimiento Paneles – Cuerpo Central, Vista Isométrica ……………………………………………... …………………..87 4.13 Rack para Abastecimiento Paneles – Cuerpo Central, Vista Isométrica …………88 4.14 Rack para Abastecimiento Paneles – Refuerzos, Vista Isométrica ………………88 4.15 Rack para Abastecimiento Paneles – Refuerzos, Vista Frontal ...………………..89 4.16 Lay Out de Pisos y Paneles ……………………………………………………….90 4.17 Área requerida para Almacenamiento de Componentes ………………………....91 XVIII ÍNDICE DE DIAGRAMAS Diagrama Pág. Diagrama 4.1 Diagrama de Flujo de Proceso de la Situación Actual ………………....67 Diagrama 4.2 Diagrama de Flujo de Proceso Alternativa UNO ..…………………….82 Diagrama 4.3 Diagrama de Flujo de Proceso Alternativa DOS ……………………....95 XIX LISTADO DE ANEXOS ANEXO. 1 Componentes fabricados y sub ensamblados pisos cabina doble ANEXO. 2 Componentes fabricados y sub ensamblados paneles cabina doble ANEXO 3. Componentes fabricados y sub ensamblados paneles cabina simple ANEXO 4. Componentes fabricados y sub ensamblados pisos cabina simple ANEXO 5. Máquinas y Herramientas ANEXO 6. Área de almacenamiento de componentes en área de baldes ANEXO 7. Piso ensamblado de cabina doble ANEXO 8. Piso ensamblado de cabina simple ANEXO 9. Panel ensamblado de cabina doble ANEXO 10. Panel ensamblado de cabina simple ANEXO 11. Esquema de planta de la empresa Metaltronic S.A XX RESUMEN El presente trabajo se desarrolló en una empresa dedicada al ensamble y fabricación de auto partes conocida como Metaltronic S.A, de ahí que el propósito fue elaborar una metodología que permita reponer los materiales cuando sean demandados en las estaciones de trabajo de pisos y paneles; y producto de este sub ensamble se pueda realizar el ensamble final del balde de la camioneta LUV D-MAX. Al inicio de este estudio se tomaron en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso de abastecimiento actual, aquellas causas que motivan a que se plantee alternativas que estén sujetas a condiciones logísticos más eficientes en términos de tiempo y espacio. Por ello que se proponen tres alternativas, dos de ellas constituidas bajo el enfoque del sistema Kanban. Dos de estas alternativas manejan este criterio del sistema Kanban, dando así resultados más óptimos, como: la reducción del excesivo manejo de inventario y la optimización de recursos a través de disponer el material requerido cuando sea necesario, en el lugar definido y en cantidades pre establecidas; en la primera opción se considera la situación actual de abastecimiento que se maneja en Metaltronic S.A. Cada alternativa explica sus ventajas y desventajas, costos de implementación, etc.; permitiendo recomendar la opción # 3 como mejor alternativa para ser implementada. XXI SUMMARY This work was developed in a company dedicated to assembly and manufacturing of auto parts known as Metaltronic SA, the purpose was to develop a methodology to replace the materials when they are demanded in the floor and panels workstations, for completing the final assembly of the bucket of the van LUV D-MAX. For this study takes into account all factors involved in the current procurement process, those causes that motivate you to consider alternatives that are subject to more efficient logistical conditions in terms of time and space. Therefore I proposed three alternatives, two of them formed under the Kanban approach. Two of these options are under the Kanban criteria, giving optimum results, such as: reducing the excessive inventory management and optimization of resources. Therefore the material will be available when it is needed, on-site pre-defined and in quantities set. The first option is taken into account the current situation of supply in Metaltronic S.A Each alternative explains their advantages and disadvantages, costs of implementation, and more; allowing recommend option # 3 as the best alternative to be implemented. XXII CAPÍTULO I CAPÍTULO I 1. GENERALIDADES Hoy es cada vez más claro que el éxito empresarial del sector automotor nacional e internacional es mucho mayor y tanto más duradero cuanto más capaz sea la empresa de manejar equilibradamente las expectativas de todos los grupos de interés, es decir, las de los clientes, los accionistas, los empleados, los proveedores y la sociedad misma en que todos estos agentes se desarrollan. No obstante cuanto más esté preparada una empresa de cualquier tipo, para los desafíos del futuro, más clara estará en sus objetivos de supervivencia e innovación cumpliendo siempre los estándares de calidad del producto y requerimientos del cliente, base en la cual se fundamentan. En el inicio del engranaje de empresas que se dedican a la fabricación y ensamble de automóviles, se encuentra el sector autopartista conformado por aquellos proveedores que se encargan de producir y entregar partes y piezas a las compañías ensambladoras, mismo que en sus inicios tuvo una participación incipiente en la fabricación de componentes debido a la heterogeneidad y tamaño del mercado. No obstante las empresas cuanto más tengan sus procesos cimentados con sistemas de producción actuales, mayor impacto social y económico tendrán. REVISTA EKOS NEGOCIOS: Sector Automotor, Grandes Desafíos afirma: “La importancia estratégica que tiene el sector automotor en la economía de un país se mide en el grado de relación que tiene con otros sectores, así como en su capacidad de generar producción y empleo.” 1 Por este motivo es necesario considerar una metodología que nos permita aplicar la Mejora Continua que hoy por hoy caracteriza a las empresas del sector automotor de alta calidad y que por motivo de esta tesis, se procedió a realizar un estudio que abarque un sistema de abastecimiento capaz de generar beneficios tangibles e intangibles dentro y fuera de la empresa. 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En la empresa Metaltronic de la ciudad de Quito, existe un problema en la entrega de material y en el control de inventarios para el sub ensamble de pisos y paneles de los baldes de camioneta LUV D-MAX de Cabina Simple y Cabina Doble. 1.2 OBJETIVOS 1.2.1 Objetivo General Diseñar un sistema Kanban para implementar en la línea piloto del área de Sub Ensamble de Pisos y Paneles Cabina Simple y Cabina Doble para Baldes de Camioneta LUV D-MAX en la empresa Metaltronic S.A en la ciudad de Quito. 1.2.2 Objetivos Específicos - Diseñar un sistema de abastecimiento que esté sujeto por el sistema Kanban, para suministrar los componentes necesarios al proceso de ensamble de pisos y paneles para el ensamble final de baldes. - Establecer los medios necesarios para que exista un eficiente control del inventario en proceso cuando se vaya a efectuar el ensamble de pisos y paneles en el área de baldes. 2 - Proponer un Layout en el área de baldes para que se efectúe el abastecimiento de materiales en su punto de uso. - Identificar el método de control que permita realizar el respectivo abastecimiento de componentes a la línea de ensamble de pisos y paneles en el área de baldes. 1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Metaltronic, S.A al ser una empresa metalmecánica pionera en la fabricación de auto partes cumple con los requerimientos que demandan sus potenciales clientes, sin embargo las características normales y criticas que exigen sus procesos están afectadas por la falta de compromiso e iniciativa del personal operativo para aplicar sistemas que permitan mejorar más aun la manera de producir (proceso de fabricación, sub ensamble y ensamble final) de forma objetiva y se cumpla la eficacia del producto. La necesidad de un nivel de servicio autónomo en el proceso de armado de pisos y paneles dio inicio a esta investigación, ya que actualmente el jefe y supervisor de planta monitorean el stock de los diferentes componentes y de acuerdo a la necesidad se realiza una orden de producción que emite el Jefe de Planificación después de que el nivel de inventario está por debajo de lo normal. El diseño e implementación del sistema Kanban reaccionará a órdenes de producción inesperados y abastecerá de forma eficiente y a tiempo el material para que se realice el ensamble. Además mientras no se lleve un registro formal y escrito de los componentes, se desconoce con exactitud la cantidad de componentes que hay durante el proceso, evitar la sobre producción mediante el diseño de este sistema Kanban que este acorde a las necesidades de la demanda. 3 1.4 IDEA A DEFENDER Diseñando un adecuado sistema Kanban que permita realizar el abastecimiento de componentes en forma ordenada y controlada desde el área de fabricación hasta el cliente final (área de baldes); prevea una señal que dispare la siguiente orden de producción para la fabricación oportuna de componentes, y se logre detener el flujo discontinuo de material y reducción de tiempos muertos durante el proceso de aprovisionamiento a la línea de ensamble de pisos y paneles. 1.5 METODOLOGÍA 1.5.1 Inductivo – Deductivo Por la ausencia de un registro formal y autónomo del reabasteciendo de material al área de ensamble de pisos y paneles, se realiza un estudio inductivo-deductivo tomando en cuenta como se realiza el abastecimiento de materiales en la planta hasta llegar a definir como es oportuno que la reposición de materiales se realice entre las áreas que interesa para satisfacer la necesidad requerida. 1.5.2 Descriptivo El estudio que se realizó es de tipo descriptivo porque se realizó un análisis del proceso actual de la empresa, con el fin de describir los hechos, situaciones y anomalías que son las posibles causas para que el abastecimiento de material en las líneas de ensamble no sea el adecuado. 4 1.6 TÉCNICAS 1.6.1 Observación La observación es un elemento fundamental en todo este proceso investigativo y más aun cuando se requiere tomar la información para registrarla y posteriormente hacer un análisis que interprete en mayor proporción las decisiones tomadas. 1.6.1.1 Observación Indirecta Se entra en conocimiento a través de observaciones realizadas y tomadas en cuenta por varias personas; por lo tanto se captura la situación actual mediante apuntes, fotografías, etc. 1.6.1.2 Observación de Campo Objetos de Observación es el área de almacenamiento de componentes y las líneas de ensamble de pisos y paneles en el área de baldes. Además de indagar el proceso de fabricación y sub ensambles en el área de fabricación. 1.6.2 Entrevista Con el fin de obtener información de una persona entendida en la materia, se procedió a realizar algunas entrevistas que de una u otra forma llevaron a entender y desarrollar alternativas usando el sistema Kanban y que respondan a las circunstancias actuales mediante resultados. 1.6.3 Documental Apoyándose en fuentes de carácter documental, ya sea en consulta de libros donde planteen como característica principal métodos para el control de la producción, administración de inventarios o también en artículos y ensayos de revistas que 5 muestran la problemática empresarial. Además de uso del internet para obtener información actualizada. 6 CAPÍTULO II CAPÍTULO II 2. MARCO TEÓRICO Tomando en cuenta los aspectos que se deben considerar en el proceso de planificación, programación y control de la producción y en aras de su importancia en las acciones de mejoramiento de la capacidad competitiva de una organización, a continuación se procederá a resumir los aportes de distintos autores en cuanto a conceptos, métodos y técnicas más empleados en cada una de sus fases, hasta finalizar puntualizando el significado de un sistema Kanban. 2.1 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN La planificación de la producción comprende ocho actividades básicas: 1) Análisis de Pedidos: donde se reciben y registran los pedidos entrantes y se observan las exigencias del presupuesto relacionadas con la ejecución del pedido. Las fechas de las entregas se acuerdan después de completarse la planificación de la producción. 2) Control de Stocks: los ingenieros de planificación pueden conseguir información relacionada con los materiales disponibles en los almacenes, de manera que puedan emprender la acción destinada a reservar o a asignar las cantidades requeridas, o a su vez a autorizar la compra de los materiales no disponibles. - La asignación de materiales es muy importante ya que éstos pueden variar durante el inicio de la producción, y si los materiales requeridos se entregan en la etapa intermedia, con otros fines, puede aparecer una situación caótica, y por esta razón 7 hay que mantener al día los materiales para asegurarse que la situación que representan es realista y confiable. 3) Análisis de Métodos: consiste en determinar el potencial de los procesos disponibles y en seleccionar el más adecuado para la elaboración de cada una de las piezas del producto. También se decide como dividir el producto en montajes, la secuencia de operaciones de cada pieza y los métodos del montaje. La planificación de métodos es una importante función, pues sienta los fundamentos de todas las subsiguientes actividades de planificación y control. 4) Control de Maquinaria: del que se puede obtener información sobre cuestiones tales como: ¿Cuántas máquinas hay?, ¿Qué programas de mantenimiento o de reparaciones generales tienen?, ¿Cuál es la frecuencia de las averías?, ¿Qué capacidad de producción neta tienen las máquinas?, ¿Qué cargas se ha programado para las máquinas? 5) La oficina de Diseño de Utillajes y Herramientas: donde se planean y diseñan todos las partes y componentes. Para un diseño adecuado de utillajes especiales se requiere la comprensión del diseño del producto y de su alcance funcional, lo cual puede redundar en ahorro de tiempo y esfuerzo por parte de trabajadores y supervisores. 6) Preparación del Trabajo: es responsable de expresar los planes de producción en forma comprensible para quienes tienen que ponerlos en práctica. Los esquemas del proceso se plasman en hojas de ruta y en hojas de operaciones, que describen con detalle todo lo que se va a ejecutar. 7) Control de Tiempos: consiste en calcular los tiempos de operación en base a los datos obtenidos en las hojas de operación. Estos tiempos incluyen: - Cálculos de tiempos reales de producción. 8 - Tiempos improductivos, que incluyen la preparación y descarga de máquinas. - Tiempos de funciones adicionales de los operativos, en los que la máquina no se utiliza en todo su rendimiento. - Márgenes de retrasos, paros, interferencias, cansancio del personal, etc. 8) Programación de las Máquinas: se distribuyen en relación inversa a su capacidad y todos los detalles y cálculos de la planificación se integran en un modelo final secuencial de los objetivos previstos, que establece la marcha de las actividades productivas y su organización. 2.2 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN El Control de la Producción incluye: 1) Oficina de Lanzamiento (Puesta en marcha): Es responsable de la salida de los pedidos de producción. Los responsables deben estar informados sobre el trabajo y la mano de obra, de forma que quede asegurada una asignación continua y un conocimiento adecuado de las funciones. 2) Centro de Seguimiento: Debe mantener un sistema eficaz de comunicación entre la planta del taller por una parte y la oficina de programación por otra, y que regula la afluencia de materiales al taller y asegura la conformidad entre el plan y la práctica. Este sistema de comunicación puede determinar el éxito o fracaso del programa de producción. 3) Estudio de Tiempos y Avance del Trabajo: En el que los métodos de trabajo se estudian y mejoran, y a su vez se mide el trabajo. El estudio de tiempo y movimiento incluye: 9 a) Registro de los métodos de trabajo y desarrollo de métodos mejores. b) Estudio del micro-funcionamiento para trabajos altamente repetitivos y para el desarrollo de procesos más simples. c) Medición del trabajo d) Recolección, asignación, clasificación y normalización de datos temporales para referencias futuras en la estimación. e) Enseñanza de los operarios en la utilización correcta de nuevas técnicas y métodos, enseñándoles los principios de la economía del movimiento. 4) Área de Transportes: responsable del movimiento de hombres y materiales dentro de la planta y con el exterior. También incluye el movimiento de materiales entre los almacenes, desde los almacenes al taller, y en el interior del taller. Otras responsabilidades de transporte comprenden las entradas de bienes o materiales y el embarque de productos finales. El departamento de transportes incluye cinco secciones principales: a) Dirección de almacenes b) Área de control cuantitativo, que es responsable de mantener y estudiar los registros de las existencias y prescribir métodos para mantener el control del stock y para especificar los niveles de stocks y los volúmenes de remesa de los pedidos. c) Área de compras, que envía los pedidos de compras a los proveedores y sigue los pedidos anteriores. d) Área de entradas, donde los bienes se reciben y se examinan con objeto de asegurar que responden a lo detallado en el pedido en lo relacionado a las especificaciones y cantidad. 10 e) Área Logística, el conteo y la normalización tal vez son una función fundamental de la dirección de almacenes, pero cuando se trabaja con muchas piezas, especialmente cuando hay piezas producidas en la empresa y otras subcontratadas, los problemas de conteo y normalización a menudo justifican áreas independientes para tratarlas por separado. 2.3 JUSTO A TIEMPO (JUST IN TIME): JIT Una definición que se encuentra habitualmente de un sistema JIT es: producir “exactamente” los materiales que se necesitan, entregarlos en el lugar donde se necesitan “justo” en el momento que se requieren.1 JIT es sólo una de las muchas filosofías para mejorar y que actualmente están de moda. Como filosofía, el objetivo de JIT es eliminar los desechos o el dispendio (todo aquello que no agregue valor al producto en el sistema). Los re-trabajos y el desperdicio representan un dispendio evidente y deben eliminarse. Considerando el inventario que se encuentra entre los centros de trabajo: al permitir que éste inventario permanezca ocioso, es decir sin desplazarse, no agrega valor y por lo tanto se considera un dispendio. JIT es un sistema en que el flujo de materiales se desencadena por órdenes que se van transmitiendo desde los clientes, pasando por los distintos centros de la fábrica, hasta los proveedores.2 Se puede decir que los elementos clave para que el JIT tenga éxito son los siguientes: 1 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, “Planificación y Control de la Producción”, Tema 8, “Justo a Tiempo”, pág. 4, CEPADE. 2 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, “Planificación y Control de la Producción”, Tema 8, “Justo a Tiempo”, pág. 11, CEPADE. 11 - Mantener un orden establecido, es organizar el lugar de trabajo con el objeto de aumentar la productividad. - Mejorar la calidad a través de mejorar los procesos, de tal manera que no se presenten interrupciones en el flujo de trabajo debido a material defectuoso. - Reducir los tiempos de preparación permite que los lotes sean más pequeños. - El mantenimiento preventivo se practica con objeto de evitar interrupciones inesperadas. - El incremento de los inventarios se reduce para que los problemas se hagan manifiestos. - A los trabajadores se les capacita en forma interactiva con objeto de obtener una mayor eficacia de la fuerza de trabajo. - Se mantiene un nivel de programa de tal manera que resulte más fácil equilibrar los procesos. - Las operaciones se equilibran con objeto de generar un flujo de trabajo continuo y evitar el inventario entre centros de trabajo. 2.3.1 Flujo de Trabajo y Disposición El diseño del proceso de producción y la disposición de la planta son componentes de gran importancia para facilitar el flujo de trabajo en un ambiente de JIT. Numerosas técnicas, cuyo uso está muy difundido, como la tecnología de grupo y las líneas que se concentran en una actividad específica, permitirán que el flujo de trabajo sea constante. Arreglar de nuevo la disposición para obtener un tiempo de flujo mínimo entre estaciones de trabajo también acelerará el flujo al permitir que un lote que se va a transferir independiente del lote que se somete a proceso se desplace a la siguiente 12 operación del proceso. Si los centros de trabajo son adyacentes el número de lotes a transferir se reducirá a uno. En operaciones en las que los trabajadores están uno junto a otro en las mesas de ensamble, el número de trabajos a realizar se reducirá con facilidad a uno. En un ejemplo de Hewlett Packard, una sección de la mesa entre cada trabajador se marcó con cinta adhesiva formando un rectángulo igual al tamaño de la unidad que se estaba ensamblando. Ésta área se conoce como área “Kanban”. Cuando el primer trabajador terminaba, la unidad se colocaba en el área Kanban entre ese trabajador y el siguiente. El segundo trabajador podía tomar la unidad del área Kanban, realizar las operaciones que tenía asignadas y colocarla en el área Kanban siguiente junto al siguiente trabajador de la línea de ensamble. Si una unidad ocupaba un espacio Kanban entre un trabajador y el siguiente, el trabajador no podía empezar a trabajar en una unidad hasta que esa área se haya desocupado. De esta manera se evitaba que se acumulara inventario y obligaba a los trabajadores a asegurar que habían terminado correctamente las operaciones que tenían asignadas porque el trabajador siguiente detectaría cualquier operación incorrecta. 2.4 LEAN MANUFACTURING A pesar de que algunos autores le presentan como algo nuevo, en realidad es un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía Toyota a partir de 1950 que sirven para mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier compañía industrial, independientemente de su tamaño. La totalidad de esas técnicas estaban incluidas en lo que se conoce como “Just in Time, JIT” 13 Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta) es una filosofía de gestión enfocada a la reducción de los 7 tipos de "desperdicios" (sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos) en productos manufacturados, eliminando el despilfarro, la calidad mejora, el tiempo de producción y el costo se reducen. Las herramientas "lean" (en inglés, "sin grasa") incluyen procesos continuos de análisis (Kaizen), producción "pull" (en el sentido de Kanban), y elementos y procesos "a prueba de fallos" (poka yoke).3 Los principios claves de Lean Manufacturing - Calidad desde la Primera Vez - Minimización del Despilfarro - Mejora Continua PMC - Procesos “PULL” (los productos son solicitados) - Flexibilidad - Construcción y Mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores. 2.5 GESTIÓN JIT CON LA GESTIÓN BASADA EN MRP MRP y JIT han sido considerados, en algunas ocasiones, sistemas de gestión de la producción incompatibles. Sin embargo, en la literatura de Gestión de Operaciones hay autores que plantean la compatibilidad de estos sistemas y se describen casos de sistemas de gestión que combinan MRP y JIT. Estos sistemas combinados se presentan de forma aislada, sin un marco teórico que permita clasificarlos y justificar su 3 http://es.wikipedia.org/wiki/Lean_Manufacturing 14 aplicación. Sin embargo, hay autores y casos prácticos recogidos en libros que ponen de manifiesto que MRP y JIT pueden ser sistemas de gestión de la producción compatibles. Belt en su libro MRP and Kanban. A Possible Synergy afirma: “MRP y Kanban son herramientas para ayudar a la empresa a alcanzar una producción justo a tiempo y que no haya conflicto entre ellas” Wallace en su libro MRP II & JIT Work Together in Plan & Practice dice que: MRP y JIT son dos herramientas poderosas que se apoyan mutuamente. JIT hace posible que el funcionamiento de MRP sea más sencillo y fácil. MRP permite a la empresa sacar partido de las mejoras generadas por JIT. MRP muestra los requerimientos señalados en el tiempo para la salida y recepción de materiales, que permiten que sea implantado el programa maestro de producción.4 JIT proporciona un sistema pull para ejecutar la producción y planes de materiales que responden a las condiciones cambiantes de la planta. Como resultado de este análisis MRP-JIT, se propone una tipología de sistemas combinados MRP-JIT con dos tipos, horizontal y vertical, que se representan de forma esquemática en la Figura 2.1. Esta propuesta permite justificar la aplicación de estos sistemas combinados en función de las necesidades de gestión que satisfacen. 4 EVERETT A, RONALD E, “Administración de la Producción y las Operaciones”, Cuarta Edición, Editorial Prentice Hall, México, 1991, pág. 413. 15 FIGURA 2.1 TIPOS DE SISTEMAS COMBINADOS MRP- JIT FUENTE: Wallace, T.F, “MRP II & JIT Work Together in Plan & Practice”, Automation, Volume 37, No. 3, 1990. ELABORADO POR: AGUILAR, Ana El análisis detallado de los casos descritos en la literatura ha puesto de manifiesto que no todos los sistemas combinados MRP-JIT tienen la misma naturaleza, ni responden a las mismas causas. El sistema combinado MRP-JIT horizontal permite gestionar flujos de materiales en los que algunas características relevantes presentan valores cualitativamente diferentes en distintas zonas de flujo. El sistema combinado MRP-JIT vertical tiene módulos de planificación MRP y módulos de ejecución JIT. Este sistema combinado permite gestionar flujos de materiales con distintas necesidades de control detallado en distintos niveles jerárquicos del sistema de planificación y control de la fabricación. Monden Toyota Production System afirma que: Después de que MRP haya establecido el programa maestro, el sistema Kanban puede utilizarse como una herramienta para la ejecución de la producción dentro del cubo de 16 tiempo. La utilización de MRP para el programa maestro y de JIT para ejecución constituye un sistema combinado MRP-JIT vertical. 2.6 PROGRAMACIÓN MEDIANTE KANBAN La característica más llamativa de un sistema “JIT” es que la producción se desencadena en base a tarjetas que indican lo que se debe producir o enviar de un lugar de trabajo a otro. Solo después de realizado este proceso, es posible hacer funcionar el sistema de programación y control de producción “KANBAN”, que se basa en que cada parte del proceso que constituye el flujo logístico de materiales, se encarga de satisfacer la demanda unitaria del proceso siguiente, con un stock mínimo de materiales, estableciendo algo parecido a una cadena continua de suministros entre proveedor y cliente. KANBAN: El sistema de producción de "jalar" está soportado por el Kanban, una metodología de origen japonés que significa "tarjeta numerada" o "tarjeta de identificación". El Kanban puede ser una tarjeta, un contenedor o una señal electrónica. En una línea de manufactura JIT, el Kanban se asocia con cada lote de manufactura y, al final, con el lote terminado. Cuando se consume el material, ya sea en la operación subsecuente o en una venta al cliente, el Kanban se disocia del lote consumido. Este Kanban impulsa entonces, una acción dirigida a reabastecer lo que se consumió. Entre otros conceptos, "KANBAN” es una herramienta de comunicación para la producción por lotes en el sistema de justo a tiempo. Se agrega un Kanban, que significa cartón de señales en japonés, a un determinado número de partes o productos en la línea 17 de producción, dando instrucciones de la entrega de una determinada cantidad. Cuando todas las partes han sido utilizadas el Kanban se devuelve a su origen, en donde se convierte en una orden para producir más” El KANBAN esta orientado a aquellas empresas que cuentan con procesos de producción repetitivos; si en la empresa se detecta que existe una fluctuación representativa entre la integración de los procesos, lo recomendable es no implementar KANBAN, o bien primero iniciar con un sistema de producción de calendario mixto, esto con el propósito de ablandar el flujo de materiales, de otra forma puede resultar difícil y poco funcional la implementación del KANBAN.5 GRÁFICO 2.1 SISTEMA KANBAN Consumo Cliente Fabricación Proveedor FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Lean_Manufacturing ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 5 http://www.mailxmail.com/curso-concepto-logistica/kanban 18 2.7 TIPOS DE KANBANS Es importante destacar que el Kanban se maneja mediante tres tipos: 2.7.1 Kanban de Señal.- Es el primer KANBAN a utilizar y sirve como una autorización al último puesto de procesamiento (generalmente el del ensamblado). para que ordene a los puestos anteriores a empezar a procesar los materiales. 2.7.2 Kanban de Producción.- Indica el tipo y la cantidad a fabricar por el proceso anterior denominándose por tal razón Kanban de proceso. 2.7.3 Kanban de Transporte.- Específica el tipo y la cantidad de producto a retirar por el proceso posterior. 2.8 FUNCIONES DEL KANBAN Las funciones más importantes del Sistema Kanban son: 2.8.1 Control de la Producción Integración de los diferentes procesos, reducción de la supervisión directa en la cual los materiales lleguen en el tiempo y cantidad requerida en las diferentes etapas del proceso de fabricación y si es posible incluyendo a los proveedores. 2.8.2 Reducción de los Niveles de Inventario A su vez, esta reducción ayuda a sacar a la luz cualquier pérdida de tiempo o de material (desperdicio), el uso de piezas defectuosas y la operación indebida de alguna máquina. 2.8.3 Eliminación de la Sobreproducción Al hacer sólo lo necesario, no existen excedentes de producción. 19 2.8.4 Mejora Continua de Procesos Facilitación de mejora en las diferentes actividades de la fábrica, participación plena del personal, mejor organización del área de trabajo y una comunicación más rápida entre las distintas zonas de trabajo. 2.9 IMPORTANCIA DE KANBAN Kanban es necesario en algunas de las siguientes circunstancias: 1. Cuando el ensamble final se efectúa en un área y el sub ensamble en otra. No resulta práctico transportar un producto cada vez. 2. Cuando una operación proveedora gasta más tiempo en alistar sus máquinas al realizar un cambio de producto que el departamento usuario. No es posible lograr el flujo de un artículo cada vez cuando hay grandes diferencias en el tiempo necesario para preparar las máquinas. La operación que alimenta debe ser más veloz que el departamento usuario, a fin de adelantarse y acumular tiempo necesario para sus cambios. 3. Cuando la empresa quisiera montar varias estaciones de trabajo y solo tiene una disponible para cierta operación incluida en cada estación de trabajo. Dicha máquina deberá situarse a un lado y enlazarse con las estaciones de trabajo por medio de señales Kanban, para que las demás estaciones de trabajo puedan indicarle que deben fabricar y cuando. 4. Cuando una empresa no se atreve a poner una sola máquina dificultosa en una celda de trabajo debido a problemas de mantenimiento crónico paralizaría todas las celdas. 20 Mientras no se haya resuelto el problema de mantenimiento, la máquina deberá andar sola a su propio ritmo y enlazarse con las demás operaciones por medio de señales Kanban. 5. Cuando existen problemas de calidad, cuellos de botella o problemas de capacidad. Que obstaculizan el flujo normal de las operaciones. 6. Cuando la empresa tiene problemas de inventario. En proceso y o exceso de inventario en bodegas de materia prima y producto terminado. 7. Cuando hay problemas de desperdicio en proceso. 8. Cuando existe un excesivo número de operaciones en proceso y se necesita realizar una racionalización 9. Cuando en la empresa se tiene gran número de problemas ocultos que deterioran las eficiencias y rendimientos tanto de tiempo como de materiales. El Kanban es un sistema de búsqueda de problemas para solucionarlos en forma definitiva similar al planteamiento que anteriormente señaláramos para el JAT, en donde el propósito principal es eliminar las causas de desperdicio.6 2.10 KANBAN COMO TARJETA FÍSICA Siendo una tarjeta, ficha o cartón que contiene toda la información requerida para fabricar un producto en cada etapa de su proceso productivo; esta diseñada de acuerdo a las necesidades y requerimientos que apliquen al sistema de implementación y que va adherido a un contenedor (rack) de los productos de los cuales ofrece información. 6 http://www.grupokaizen.com/mck/Implementacion_del_Kaizen_Kanban.doc 21 Una tarjeta debe tener información acorde al contenedor de dicho producto y a las especificaciones que exige este sistema: a. Nombre y/o código del Puesto o Máquina que procesará el material requerido b. Iníciales o código del Encargado de Procesar c. Nombre y/o código del Material procesado o por procesar, requerido d. Cantidad requerida de ese material (resaltada o en letra más grande) e. Destino del material requerido f. Capacidad del contenedor de los materiales requeridos g. Momento en el que fue procesado el material h. Momento en el que debe ser entregado al proceso subsiguiente i. Número de turno j. Número del lugar de almacén principal k. Estado del material procesado Puede añadirse o restarse alguna información, lo importante es que ésta debe satisfacer las necesidades de cada proceso productivo. La función principal e inmediata de un KANBAN es ser una ORDEN DE TRABAJO, no sólo es una guía para cada proceso, sino una orden la cual DEBE CUMPLIRSE. Otra función de Kanban es la de movimiento de material, la tarjeta Kanban se debe mover junto con el material. 2.11 VENTAJAS DE KANBAN Las ventajas más notorias se muestran en el siguiente cuadro comparativo: 22 TABLA 2.1 VENTAJAS DEL SISTEMA KANBAN EMPRESAS QUE USAN KANBAN EMPRESAS QUE NO USAN KANBAN Centrada en las satisfacción del cliente Centradas en los beneficios Del mercado hacia adentro Del producto (satisfacer la demanda) (crear demanda) Paciencia Impaciencia Mayor trabajo en equipo Poco trabajo en equipo hacia fuera La alta dirección contacta con la fábrica y La alta dirección está distante de la fábrica con los clientes o de los clientes Homogeneidad Diversidad Los problemas son tesoros Los problemas son signos de debilidad Técnicas de comunicación visual Técnicas de comunicación (más rápida) (toma más tiempo) La estandarización es esencial La estandarización es una limitación El enfoque es claro para todos Todo es importante verbal Se sigue una dirección de arriba hacia Resistencia a una dirección de arriba hacia abajo abajo Anticipación al cambio tanto en elaboración de tipos de productos como Ser víctimas de un cambio en la cantidad de los mismos FUENTE: Fundación General Universidad Politécnica de Madrid, “PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN”, Tema 8, “Justo a Tiempo”, Tema 8, CEPADE. ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 23 2.12 DESVENTAJAS DE KANBAN Entre las desventajas del Sistema Kanban se tiene: Un plazo de abastecimiento demasiado grande excluye la elección del método Kanban. Pues tendría muy desocupados a los trabajadores. El sistema no tiene ninguna anticipación en caso de fluctuaciones muy grandes e imprevisibles en la demanda. Puede anticiparse a ellas pero no solucionarlas. Es difícil de imponerles este método a los proveedores externos. Las aplicaciones son limitadas (solamente para una producción continua o repetitiva). Reducir el número de Kanban sin aportar de mejoramientos radicales al sistema de producción, arrastrará retrasos de entrega y de espera entre operaciones y en consecuencia, pérdidas importantes. No ha tenido el éxito ni ha llegado al óptimo funcionamiento cuando ha sido implementado en organizaciones occidentales. Uno de las principales causas de ello, la diferencia cultural. 2.13 REGLAS DE KANBAN Las reglas que permiten tener un sistema Kanban eficiente y que permita gobernar las operaciones de este sistema en el lugar de trabajo son: 1. No se debe mandar material defectuoso a los procesos subsiguientes: El procesamiento de materiales defectuosos implica costos tales como inversión en materiales, equipo y mano de obra que no va a poder ser vendida. 24 2. Los procesos subsiguientes requerirán sólo lo que es necesario: El proceso subsiguiente pedirá solamente el material que necesita al proceso anterior, en la cantidad necesaria y en el momento adecuado. 3. Procesar solamente la cantidad exacta requerida por el proceso subsiguiente: El cumplimiento de esta regla implica alcanzar el objetivo de reducir al mínimo los inventarios. No enviar contenedores de materiales sin una tarjeta KANBAN. 4. Balancear la producción: Con el fin de producir solamente la cantidad necesaria requerida por los procesos subsiguientes, se hace necesario para todos estos procesos hacer un mantenimiento tanto de las maquinarias como capacitación al personal. 5. Tener en cuenta que KANBAN es un medio para evitar especulaciones: No se debe especular sobre si el proceso subsiguiente va a necesitar más material, y tampoco el proceso subsiguiente debe preguntarle o exigirle al proceso anterior si podría empezar el siguiente lote un poco más temprano. 6. Estabilizar y racionalizar el proceso: El trabajo defectuoso existe si el trabajo no se realiza en base a un estándar y a un procedimiento racionalizado; si esto no es tomado en cuenta seguirán existiendo partes defectuosas. 2.14 ORDENES DE PRODUCCIÓN Este método es el que usan la mayoría de las empresas que manejan por lotes, con algunos cambios en cuanto a sus unidades producidas, que fabrican productos sobre pedido y también en las cuales se puede separar el costo del material directo y la mano de obra en cada orden. 25 La orden de producción lleva un conteo de las materias primas, mano de obra y gastos indirectos que se utilizaron en esa orden para sacar un costo unitario del producto de esa orden en especifico, para así poder tener datos concisos y totales. Nos da a conocer detalladamente el costo de cada orden de producción, así como también nos sirve para saber el valor del lote que está en proceso, también nos sirve para controlar operaciones que son de distintos productos. 2.15 TAMAÑO DE LOTE El principal problema a resolver en la fabricación por lotes es la decisión relativa a determinar el tamaño del lote y consecuentemente la cantidad de lotes que se realizarán para cubrir la demanda del producto. Esta relación demanda - tamaño del lote - cantidad de lotes se constituye en la clave del análisis. Si (Q) es la cantidad demandada, (L) es el tamaño del lote de fabricación, (n) la cantidad de lotes; encontramos la siguiente relación: Q = L*n Como la cantidad demandada incide en el tamaño del lote es conveniente analizar las características que presenta la misma. Llamaremos demanda, siguiendo la práctica habitual, a la cantidad requerida del producto, ya sea de parte de los clientes (demanda externa) o de otro proceso de la misma empresa (demanda interna). En todos los casos la cantidad demandada es un factor clave en la determinación del tamaño del lote y en la cantidad de lotes. Esta conclusión es muy importante pues está 26 indicando que existe una relación estrecha entre la cantidad de lotes y las cantidades demandadas (variable clave en los análisis de costos). a) Demanda Dependiente: cuando las cantidades requeridas del producto están en función de las cantidades de otro producto. Dentro de este tipo de demanda podemos encontrar variantes en cuanto a la política de stocks, encontrando organizaciones donde: - Existen inventarios destinados a cubrir eventualidades y evitar la interrupción del proceso. - Políticas de stock cero, asociados al sistema de producción justo a tiempo. (JIT en sus siglas en inglés). b) Demanda Independiente: cuando la cantidad requerida no se encuentra relacionada con la demanda de otro producto que fabricamos ni es usado como semi elaborado en el proceso productivo. Las políticas de stocks para estos productos pueden ser: - Políticas de stock cero, asociados al sistema de producción justo a tiempo. - Mantenimiento de inventarios y sistema de determinación del lote económico. 2.16 PUNTO DE REORDEN Consiste en la existencia de una señal al departamento encargado de colocar pedidos, indicando que la existencia de determinado material ha llegado a cierto nivel y que debe hacerse un nuevo pedido. El punto debe ser aquel que le permita seguir produciendo mientras llega el otro pedido. 27 Existen diversas técnicas para señalar el punto de re-orden desde papeles en los estantes o anaqueles a los sistemas informativos que solicitan los pedidos automáticamente cuando se llega el nivel mínimo de inventarios. 2.17 REQUISICIÓN VIAJERA En las empresas que han fijado puntos de re orden existen la requisición viajera como complemento de este, y su objetivo es el ahorrar trabajo administrativo, pues de antemano han fijado punto de control y aprobaciones para que por este medio se fije nuevos pedidos de compras. Existen dos sistemas que usan la requisición viajera: 1. Órdenes o pedidos fijos: Bajo cualquier sistema de órdenes o pedidos se ordenara siempre la misma cantidad, el tiempo de poner la orden puede variar de acuerdo a las fluctuaciones en el uso de material. El objetivo es poner la orden cuando la cantidad en existencia es suficiente para cubrir la demanda máxima. 2. Resurtida periódica: Cuando se rechaza producto y además se tiene un control perpetuo de inventario. Para determinar el punto de re orden es necesario tomar en cuenta el consumo diario, tiempo de envió, provisión del pedido, tiempo de transportación y entrega, recepción, revisión de calidad y almacenaje. a. Consumo diario.- Es el promedio de dividir la demanda entre los días de cobertura de pedido. 28 b. Tiempo de envió de pedido.- Es el tiempo que tarda el departamento de compras en hacer: cotización, negociar, y formular orden de compra. c. Tiempo de surtido proveedor.- Es el tiempo que el proveedor recibe y ordena el pedido, realiza la facturación, embarque y el retardo que tenga en entregas anteriores. d. Tiempo de transportación y entrega.- Tiempo que tarda en llegar la mercancía desde que sale de la bodega del proveedor a las instalaciones de la empresa. e. Tiempo de recepción y revisión de la calidad.- Es el tiempo de recepción del pedido, su revisión en cuanto a calidad y cantidad. f. Tiempo de almacenamiento.- Es el tiempo de acomodo de la mercancía. 2.18 INVENTARIO DE SEGURIDAD Se debe mantener una reserva de seguridad con el fin de proveer algún nivel de protección contra el agotamiento de las existencias. La reserva de seguridad se puede definir como la cantidad de inventario que se lleva además de la demanda prevista. El inventario de seguridad se utiliza para lograr los objetivos de servicio al cliente en la administración de artículos individuales con demanda u oferta probabilísticas. El propósito de inventario de seguridad es cubrir las variaciones aleatorias en la demanda o el tiempo de entrega. El inventario de seguridad no pretende cubrir el 100% de las variaciones durante ese periodo. La cantidad de variación que cubre el inventario de seguridad depende del riesgo de agotar existencias que se desea o del nivel de servicio al cliente. 7 7 BILLINGTON P, NARASIMHAN S, MCLEAVEY D, “Planeación de la Producción y Control de Inventarios”, Segunda Edición, Editorial Prentice - Hall, México, 1996, pág. 146. 29 Proporcionar un inventario de seguridad para todos los artículos de un grupo puede dar como resultado excesivos costos de mantenimiento. Además si algún artículo experimenta problemas con regularidad ya sea por parte del proveedor o en producción, lo más adecuado es tener un inventario de seguridad. 1. Nivel de Servicio Cuando no se dispone de costos de agotar existencias, un sustituto común es el nivel de servicio al cliente, que, en general se refiere a la probabilidad de que se satisfaga una demanda o un conjunto de demandas. En cualquier caso, para una empresa es importante especificar el nivel de servicio, de tal manera que sea posible calcular el nivel adecuado de existencias de seguridad como un punto de partida para determinar la cantidad de inversión que se requiere para mantener esas existencias de seguridad. Una empresa puede optar por modificar esos niveles de existencias de seguridad conforme se conoce más acerca de los patrones de demanda de artículos individuales. Si no se dispone de la inversión adecuada, una compañía puede utilizar un análisis de interacción entre la inversión en existencias de seguridad y los niveles de servicio relacionados. El nivel de servicio puede clasificarse de dos maneras distintas: - Nivel de Servicio por Orden (OSL) El nivel de servicio por orden (OSL, por las siglas en ingles de Order Service Level) puede interpretarse como la proporción de ciclos en que se satisface la demanda de los clientes. 30 El nivel de servicio representa la probabilidad de no tener existencias agotadas cuando se hace una orden; en caso de que existan varias órdenes durante el año, la probabilidad de agotar existencias multiplicadas por el número de ciclos proporciona la probabilidad de que las existencias no se agoten durante el año. El riesgo de agotar existencias por orden no indica exactamente cuántas unidades faltaron o no se surtieron durante cualquier ciclo. En muchas situaciones de producción, si se presenta escasez durante cualquier operación, no será posible realizar la operación siguiente. Independientemente de la cantidad de artículos que falten, las operaciones restantes tendrán que reducirse durante el ciclo. Por tanto, el nivel de servicio por orden es adecuado para el entorno de fabricación. - Nivel de Servicio por Unidad (USL) El nivel de servicio por unidad (USL, por las siglas en inglés de Unit Service Level) indica el porcentaje de unidades de demanda que se surten durante cualquier periodo, mientras que el riesgo de agotar existencias por unidad (USOR, por las siglas en inglés de Unit Stockout Risk) especifica las cantidades de unidades que no se surtieron o faltaron durante ese periodo. El nivel de servicio por unidad es susceptible de proporcionar las cantidades exactas de unidades de demanda de los consumidores que se surtieron durante cualquier periodo y, por consiguiente, es una medida más adecuada para muchas aplicaciones de bienes de consumo. 2. Índice de Rotación En el plazo de aprovisionamiento dentro del nivel de existencias, también hay que tener en cuenta el tiempo que transcurre desde que se da la orden de pedido hasta la llegada 31 de las mercancías al almacén. Es deseable que el plazo sea lo más corto posible, ya que reduce el nivel de existencias necesario para asegurar el servicio. El índice de rotación mide la frecuencia de salida de las existencias almacenadas. Se calcula comparando el stock medio de las existencias que permanecen en el almacén con sus consumos (salidas). El resultado será el número de veces que se renuevan las existencias a lo largo del año. - Índice de Cobertura Al igual que el índice de rotación, este concepto puede ser definido desde dos puntos de vista: Tiempo en que el stock puede atender a las necesidades de los procesos venideros sin necesidad de reponerlos. Tiempo medio de permanencia de la mercancía en un mismo proceso. Este índice muestra el tiempo promedio que tardan las existencias en agotarse, es decir, el tiempo de capacidad de reserva de la empresa. Los índices de rotación y de cobertura permiten fijar los niveles de stock máximos y mínimos, para conseguir que: 32 - Se mantenga el capital mínimo en stock, y - Se evite la ruptura de stock. 33 CAPÍTULO III CAPÍTULO III 3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA A pesar de la crisis económica que afecta a una gran variedad de empresas proveedoras de autopartes tal como Metaltronic S.A, y a pesar de los cambios, lo bueno es la velocidad, la complejidad y la intensidad con que ésta empresa acepta todos los paradigmas existentes y previniendo una importante dosis de flexibilidad y creatividad para adaptarse al ambiente de turbulencia presente y futura hace que se convierta en una empresa sin limitaciones. En este capítulo se analizaron todos los factores que influyeron en el desarrollo actual del proceso de armado de pisos y paneles, todos ellos cumplieron con las características que motivaron al desarrollo de un sistema llamado KANBAN para su implementación. 3.1 LA EMPRESA METALTRONIC S.A Dirección: Panamericana Norte Km 51/2 Calle N69 Lote E3-90 Teléfonos: 2480350 – 2480386 Telefax: 2473321 Celular: 097635969 Casilla: 1703 – 522 E-mail: metaltronic@metaltronic.com.ec METALTRONIC, S.A Tiene un área cubierta de 3900 m2, 10.000 m2 de circulación, almacenamiento y espacios verdes y un área total de 22.000 m2 especializada en procesos de corte, estampado, soldadura MAG, soldadura de punto con equipos 34 estáticos y móviles, además de la fabricación de troqueles con máquinas de control numérico que se realiza en el taller de máquinas herramientas con diseños propios desarrollados en el Departamento de Ingeniería. (Ver Anexo 11) 3.1.1 Reseña Histórica Metaltronic se constituye como una empresa Metalmecánica el 7 de Junio de 1972, cuatro profesionales de la Ingeniería y la Economía, constituyen una industria metalmecánica para contribuir al desarrollo industrial ecuatoriano, siendo estos los socios fundadores, dos años más tarde se incorpora el quinto socio. Eran tiempos de expansión productiva, baja inflación, abundancia de recursos financieros y estabilidad cambiaria por el inicio de la exportación petrolera. Inicialmente la empresa se forma con área de maquinas herramientas (torno, fresadora, rectificado, taladro) que fue la base de una línea de producción posterior. En 1976 se incorporaron máquinas de producción como prensas hidráulicas las cuales serian complementadas años después con la guillotina, pullmax y otras. Al inicio de la década de los ochenta la empresa se vincula con Ómnibus B.B e inicia la producción de componentes para el vehículo Trooper, tales como parachoques, bases de asiento, pisos posteriores, etc. Posteriormente amplia sus relaciones con las demás empresas ensambladoras en su especialidad de fabricar componentes metálicos, estampados y ensamblados como sucede actualmente con su línea de baldes de camioneta LUV D-MAX. Para diversificar la producción en los últimos años, la Empresa ha iniciado la fabricación de equipos para el manejo de materiales como carretillas y elevadores, que 35 han tenido una buena acogida en el mercado como auxiliares importantes para reducir los tiempos de manipulación de materiales proteger el recurso humano en la empresa. METALTRONIC S.A mira con optimismo al futuro, ha realizado en su nueva planta importantes inversiones, como prensas hidráulicas de 400 y 1000 toneladas, centros de mecanizado para mejorar la fabricación de sus herramentales, esto le sitúa como una empresa moderna para enfrentar los retos de una economía globalizada sumamente exigente y competitiva en el sector automotriz. 3.1.2 Visión La visión de Metaltronic S.A. es ser líder a nivel internacional en la fabricación y ensamble de auto partes metálicas, mediante alianzas estratégicas con empresas de calidad internacional, contando con personal capacitado y emprendedor, participando en negocios que maximicen el valor de la empresa. 3.1.3 Misión Metaltronic S.A. es una empresa industrial metalmecánica que tiene como misión fundamental la producción, ensamblaje y entrega JIT de componentes para vehículos, bajo estándares de calidad y óptimas condiciones competitivas, con el respaldo de un grupo humano especializado. 3.1.4 Objetivos Estratégicos a) Aumentar la rentabilidad sobre ventas y sobre la inversión. b) Fortalecer la confianza de nuestros clientes en la calidad de nuestra empresa. c) Diversificar nuestros productos y nuestros mercados. 36 d) Aumentar continuamente la satisfacción del personal. 3.1.5 Políticas de Calidad Cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros clientes, a través de la entrega de partes estampadas y conjuntos armados de calidad, mediante la mejora continua de nuestros procesos, contando para ello con gente capacitada y comprometida con el desarrollo de la organización. 3.1.6 Objetivos de Calidad a) Incrementar continuamente la satisfacción de nuestros clientes. b) Incrementar las sugerencias de mejora en nuestra organización. c) Difundir la cultura de calidad en toda la organización. 3.1.7 Sus principales Clientes El centro de acción que constituye la razón de ser de Metaltronic S.A, son sus clientes por quienes mejoran continuamente para lograr su satisfacción total. a) General Motors / Omnibus BB Cliente Mayor b) Domizil Se entregan las estructuras de Asiento Grand Vitara c) General Motors Venezuela Componentes del Piso Grand Vitara 37 d) Lear Bases y Espaldares del Asiento Grand Vitara e) Elasto Estructuras Metálicas de Parrilla f) Maresa Componentes Metálicos de Baldes g) Aymesa Chasises de Vitara Básico g) Alfamental Componentes Metálicos para carretillas h) Concesionarios Parachoques Posteriores de Camioneta 3.2 ENTORNO Hablamos del entorno de una empresa cuando existen agentes externos cuyos elementos y los más relevantes influyen sobre su funcionamiento. Se toman en cuenta las necesidades y deseos que tienen estos agentes ya que determinan el futuro de una empresa cuando estás no repercuten sobre la empresa sino que hacen que la empresa establezca estrategias de supervivencia. 3.2.1 Situación Política – Económica Durante el año 2009 se esperó un entorno con mayor grado de incertidumbre debido a la fuerte crisis financiera mundial y los problemas que atravesó GM en EEUU; ocasiono la interrupción de varios nuevos desarrollos a nivel mundial. 38 Este entorno altamente complejo se debilita aún más en el Ecuador ya que por tener una economía dolarizada, es muy limitada la capacidad de enfrentar crisis externas, por lo que se esperó una contracción en la entrega de créditos de los bancos locales afectando la demanda vehicular, la tasa de interés activa del 2009 para el sector corporativo fue aproximadamente del 9.14% (*) El interés de adquirir un automóvil a desmotivado a los clientes por el incremento del Impuesto de Consumos Especiales; esto conduce a que las ensambladoras nacionales dejen de fabricar y, la cadena de desarrollo en la que todos están inmersos (fabricas de insumos, partes, piezas y demás componentes) estén allanados sin salidas emergentes a corto plazo, motivo de ello se deba prescindir de personal. Metaltronic S.A, una empresa que se vinculo al sector automotriz hace 26 años, ha ido desarrollándose progresivamente de acuerdo a las exigencias de calidad y competitividad para ser un proveedor automotriz. REVISTA EKOS NEGOCIOS: Sector Automotor, Grandes Desafíos afirma que: Entre 2007 y 2008 el nivel de ventas de Metaltronic creció cerca del 20%, pero en el 2009 hubo una contracción del 30% al 40% respecto al 2008, debido a la caída de la demanda de autos como resultado de la crisis económica y a la restricción de importaciones del sector. (*) REVISTA EKOS NEGOCIOS: “Sector Automotor, Grandes Desafíos” Edición Nro. 179, Pág. 13-14 Marzo 2009. 39 3.2.2 Entorno Industrial de Empresas Autopartistas AEADE (Diario el Comercio) afirma: La restricción a las importaciones de partes y piezas para el ensamblaje de vehículos tendrá un leve impacto en la industria local y podrá generar más ingresos al Fisco. En principio la crisis financiera mundial se encargará de ajustar las ventas de vehículos en el país, ya que en el año 2009 ascendieron a 112.000 unidades. Este récord histórico superó al del 2007, considerado también un excelente año para el sector automotor, cuando las ventas llegaron a 91.778 unidades según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. La reestructuración mundial de la industria automotriz ha motivado a reflexiones y debates en torno al futuro de las empresas fabricantes de autopartes de los países en desarrollo. El desarrollo del ensamblaje de vehículos en nuestro país se ha apoyado en sus inicios en la industria de autopartes, ésta a su vez ha dependido en gran parte su avance de los niveles de producción de las ensambladoras y ha requerido del abastecimiento de materiales y suministros por parte de otros sectores de la economía, como son: plásticos, pinturas, metales, tejidos, vidrios, que son parte de la integración nacional, debiendo señalarse que las empresas que proveen estos suministros constituyen el encadenamiento industrial del sector automotor ecuatoriano. Estos insumos tienen bajo valor agregado y bajo nivel tecnológico, de lo que se deduce que el componente nacional es muy reducido, pero como al rededor del 85% de la materia prima es importada, su proporción sería menor aún. Las empresas autopartistas 40 colombianas y venezolanas han logrado economías de escala mayores a las de compañías ecuatorianas, debido a sus volúmenes de producción, con lo cual pueden asumir la categoría de proveedores regionales. En resumen, son las empresas ensambladoras las que dirigen y orientan el conjunto de relaciones entre los proveedores, ya que determinan los modelos de vehículos y por ende los insumos, partes y piezas a ser suministrados por los autopartistas. Finalmente se debe anotar que el desarrollo de todo el sector a su vez depende de las políticas corporativas de las empresas automotrices transnacionales que conceden licencia a las empresas ecuatorianas para ensamblar vehículos de sus respectivas marcas internacionales. 3.2.3 Competencia Lo normal no es que la empresa se encuentre sola en el mercado, sino que tenga que competir con otras empresas que tratan de satisfacer las mismas funciones básicas de un mismo grupo de consumidores. Es necesaria no solo la orientación hacia el cliente, sino que la oferta hacia los clientes sea más eficaz que la de los competidores. Ello permitirá que la empresa no se limite y surque campos similares o diferentes pero que mantenga su rentabilidad y liderazgo a nivel nacional. Metaltronic S.A es el mayor proveedor en el país de los productos que fabrica, lo cual representa un enorme reto de constante innovación y mejoramiento de productos, sistemas y destrezas de todas las personas que conforman la empresa. En el país y en la subregión existen empresas dedicadas a la producción de autopartes similares, lo cual les obliga a mantener un adecuado sistema de calidad que asegure la satisfacción de sus clientes. Entre ellas a nivel regional se encuentra: 41 a) Fanalca, COLOMBIA Fanalca S.A. luego de fabricar coches y vagones de ferrocarril y de canalizar la producción de tubería metálica con costura como materia prima en las plantas ensambladoras de carrocería, Fanalca S.A obtuvo la licencia para ensamblar y comercializar motocicletas Honda en Colombia. Lo que implicó el desarrollo de una red de distribución a través de concesionarios localizados en todo el país. b) Acero Cobre, CHILE Acero Cobre Industrial Ltda., trabaja en la manufacturación de acero y cobre, productos como: Campanas extractoras de gases, Estanques metálicos, Intercambiadores de calor y Bicicletas. También fabrica partes y piezas para la industria automotriz. 3.2.4 Análisis FODA Al ser una herramienta moderna para el análisis de las situaciones, ella permite analizar la situación competitiva de una organización. Es así que dentro de cada uno de los ambientes (externo e interno) se analizan principales variables que repercuten en la toma de decisiones. En el ambiente externo encontramos las amenazas que son todas las variables negativas que afectan directa o indirectamente a la organización y además las oportunidades que nos señalan las variables externas positivas. En contraste en el ambiente interno encontramos las fortalezas que benefician a la organización y las debilidades, aquellos factores que perjudican las potencialidades de la empresa. Metaltronic S.A en su esfuerzo por examinar la interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual compite, mediante esta herramienta le 42 ha conseguido obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. CUADRO 3.1 FODA METALTRONIC S.A FORTALEZAS OPORTUNIDADES Los factores que tiene Metaltronic S.A a Los factores que benefician a Metaltronic S.A son: su favor son: a) Tecnología a) Acceso a Información b) Infraestructura b) Globalización c) Recurso Humano c) Apertura a nuevos mercados d) Alianzas Estratégicas con empresas de d) Nueva Línea de Productos la Subregión e) Políticas de Integración Local e) Posición de Liderazgo en Mercado Automotriz Ecuatoriano DEBILIDADES AMENAZAS Los factores que flaquean a Metaltronic Factores que limitan el crecimiento de S.A son: Metaltronic S.A son: a) Bajo poder de negociación con a) Dependencia de un solo mercado clientes b) Cambio de Modelos de los Vehículos b) Bajo poder de negociación con Ensamblados proveedores de materia prima FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: Aguilar, Ana 43 3.3 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL A continuación se describe cómo se maneja el proceso de abastecimiento en la empresa, además de indicar también como se realiza la entrega de materiales entre las áreas de fabricación hasta finalizar detallando cómo se realiza el abastecimiento de materiales en las líneas de ensamble. 3.3.1 Logística de Distribución El sistema logístico de la empresa está constituido por el conjunto de medios de producción, transporte, mantención y almacenamiento, utilizados para hacer circular los productos del estado de materia prima almacenada en los proveedores a elementos terminados al cliente (interno y/o externo). Metaltronic S.A se integra internamente por una red de clientes y proveedores. El cliente interno es miembro de la misma empresa quien recibe el resultado del proceso anterior, transversalizando este sistema al resto de procesos. El Jefe de Planificación es el encargado de realizar la programación a través de controlar el inventario del producto terminado y emitir la Orden de Producción correspondiente. Una vez que se realiza la fabricación del producto que solicita el proveedor a pesar que se desconoce con precisión el tiempo para despachar el material; el producto se entrega al cliente para seguir con la transformación de material y convertirlo en un producto final. La distribución de los componentes se realiza con el uso del montacargas, y se entrega al cliente colocandolo en un área previamente definida, en el tiempo necesario para que no se produzcan paros de línea. 44 3.3.2 Distribución de Componentes entre el Área de Fabricación y el Área de Ensamble de Baldes El Jefe de Planta organiza la producción para cada semana y por cada máquina según su capacidad y según el proceso que persigue cada producto, da prioridad a los componentes que deben ser fabricados con tiempo para evitar desabastecer a las líneas de ensamble que tiene la planta internamente. Para la fabricación de componentes que se utilizan en el ensamble de Pisos y Paneles, el Jefe de Planta lleva un estimado aproximado del tiempo que tardaran en consumirse los componentes para volver a suministrarlos, todo ello a través de controlar el inventario del producto en proceso en el área de baldes. Los componentes son despachados en el transcurso de una semana, no se lo hace simultáneamente por el flujo de proceso que mantiene cada componente, de ahí que el montacargas debe ser aprovechado al máximo cuando el componente está listo para ser trasladado. A pesar de la disponibilidad incierta del montacargas se estima que está máquina realiza más viajes de los que debiera. El montacargas abastece de material dependiendo de la necesidad de las líneas, muchas veces se realiza directamente en la línea de ensamble y con ayuda de algún operador o solamente liberando el componente en el área de almacenamiento de componentes (área de baldes). El operador hace uso de la carretilla hidráulica para abastecer su propia línea. El espacio para colocar los componentes es restringido por no existir un sistema de planificación integrada; el abastecimiento llega a ser un dilema cuando se requiere surtir la línea con el material para poder continuar con el ensamble, esto implica que el operador realice excesivos movimientos y existan tiempos muertos. 45 3.3.3 Distribución y Abastecimiento de Componentes a las Líneas de Ensamble de Pisos y Paneles El Jefe y Supervisor de planta monitorean con tiempo el stock de los diferentes componentes que se utilizan en el área de baldes en la línea de ensamble de pisos y paneles, al observar que el nivel de stock es mínimo el Supervisor de planta comunica al Jefe de Planificación que existe la necesidad de emitir una nueva Orden de Producción para que los componentes sean fabricados con tiempo. Emitida la Orden de Producción, bodega prosigue a entregar la materia prima necesaria para ser procesada. Una vez procesada la materia prima, los ahora componentes ya fabricados y ensamblados están listos para ser despachados, el montacargas traslada el producto al área de baldes. El área definida para colocar el componente depende si el anterior componente fue consumido en su totalidad o si debe aguardar en el área de almacenamiento hasta ser utilizado, si este fuese el caso el componente permanece ahí hasta ser requerido. Hay que acotar que implica tiempo el manejo de retirar y/o surtir los materiales desde el área de almacenamiento de componentes hacia la línea de ensamble de pisos y paneles, ya que la mayoría de veces se requiere mover los jigs para que el montacarguista o el propio operador coloquen el material faltante. 3.4 ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL Para ello se utilizó una técnica llamada Análisis de la Causa Raíz que permitió comprobar y analizar las causas verdaderas para determinar cómo se pueden solucionar los problemas que se detallan a continuación. 46 3.4.1 Descripción de los Problemas a) Como primer paso se identificaron los problemas a lo largo del proceso productivo. Ver Cuadro 3.2 CUADRO 3.2 DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: Aguilar, Ana b) Como segundo paso se reúnen estos problemas y se analizan de manera individual y mediante un análisis de lluvia de ideas se precisan las principales causas tomando en cuenta las 5´M de Producción. Ver Tabla 3.1 47 TABLA 3.1 ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN PARA DETERMINAR CAUZA RAIZ FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana De acuerdo a este segundo paso se señalan los problemas más importantes como indica la tabla, ello no quiere decir que los otros sean menos importantes, sino que las causas escogidas para el siguiente paso son las que originan mayores efectos. c) Como tercer paso se utilizó la técnica de los 5 POR QUE´S, cada porque responde mediante una nueva cuestión hasta lograr descubrir cuál es la causa raíz definitiva que producen los efectos que se mencionan en este análisis. Ver Cuadro 3.3 48 CUADRO 3.3 ANÁLISIS DE LOS 5 POR QUÉ´S – CAUSAS MÁS IMPORTANTES 1. ¿Por qué no se conoce la demanda que se requiere para el ensamble de pisos y paneles y así programar la producción? - Porque no se requiere - Porque el Sistema Actual de Programación no utiliza este dato para actualizar y planificar la producción 2. ¿Por qué no existe un control de producto en proceso en el área de ensamble de pisos y paneles? - Porque no se requiere - Porque al operador solamente le interesa que el producto este a su alcance para poder ensamblar y que el cliente final (baldes) no le haga falta. 3. ¿Por qué el ensamble de pisos y panales se adapta de manera informal al requerimiento de la línea? - Porque no tienen un método para definir qué cantidad de producto en proceso deben ensamblar y con qué frecuencia. 4. ¿Por qué no existe un control del producto que se entrega al área de almacenaje de componentes en el área de baldes? - Porque no se requiere - Porque nadie ha exigido, ni ha necesitado mantener un control de la cantidad de producto que se recibe. 5. ¿Por qué el abastecimiento de componentes a la línea lo realiza el operador? - Porque así se definió - Porque no existe un recurso humano extra del área de logística que se encargue de realizar ésta actividad y abastezca a la línea mientras el operador está ensamblando. FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 49 Mediante este análisis se puede determinar qué: - No se ha definido un MÉTODO que permita establecer QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DONDE debe realizarse la reposición de materiales en el área de baldes. - No existe un control del producto en proceso que defina el tiempo y la cantidad que se requiere para liberar el material al área de almacenamiento de baldes o ingresar el material durante el proceso de ensamble de pisos y paneles. 50 CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV 4. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN Se manifestó que mientras más se adopten sistemas de mejoramiento en una empresa, sus procesos van a ser más productivos; por lo tanto tomando en cuenta esta premisa se define que mediante un eficiente y planeado sistema de abastecimiento de materiales de tipo “Jalar”, se puede administrar el surtimiento de componentes a las líneas el ensamble de pisos y paneles mediante el uso de la herramienta KANBAN. Para esto se proponen 3 alternativas, una de ellas es la situación actual; aquel método de reposición que no deja de ser una alternativa que puede ser tomada en cuenta. Sin embargo las siguientes alternativas serán aquellas que pueden contrarrestar las causas obtenidas en el análisis del capítulo anterior; cada una propone su método y recursos a utilizar según los principios Kanban. El siguiente gráfico permitirá identificar el alcance que tienen las alternativas que se proponen, además de tomar en cuenta los métodos formales que van desde los principios Kanban hasta los métodos informales, como los comentarios de los proveedores (fabricación), operadores, supervisores y jefes que son quienes tienen el conocimiento suficiente y a mi juicio quienes aportaron en el diseño de este sistema para la reposición de materiales. 51 GRÁFICO 4.1 ENTREGA DE COMPONENTES AL ÁREA DE BALDES ÁREA DE ESTUDIO Y APLICACIÓN DE ALTERNATIVAS Cliente Interno Proveedor Interno FABRICACIÓN & SUB ENSAMBLE DE COMPONENTES GALPON # 1 ALMACENAMIENTO COMPONENTES PARA SUB ‐ ENSAMBLE DE PISOS Y PANELES LOGÍSTICA DE ENTREGAS (Montacargas) ENSAMBLE DE BALDES ADMINISTRACIÓN Jefe de Planificación Supervisor de Baldes Galpón # 6 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Es importante destacar que en la opción uno, no se aplica el sistema Kanban pero en las dos alternativas siguientes se utilizan herramientas que a continuación se describen: ¾ TABLERO KANBAN El Tablero Kanban se diseña con el fin de permitir desplegar la información correspondiente de acuerdo al flujo de proceso que debe cumplir cada componente según la posición de las tarjetas Kanban en el casillero inicial de Recepción en el tablero. Este tablero debe colocarse en el área de fabricación como un requerimiento que debe exigir el cliente interno, es decir el área de ensamble de baldes, ya que el ritmo de fabricación será a medida que los componentes se consuman y las líneas requieran de material, así el proveedor fabricación va a producir lo necesario en el tiempo establecido de entrega según la señal inicial emitida por el cliente baldes. Este tablero consta de 4 casilleros para cada casillero le corresponde una tarjeta según el flujo de proceso y según sea el componente; cada etapa debe tener un responsable que 52 debe ser el encargado de mover las tarjetas hacia la siguiente casillero cuando la actividad precedente haya concluido. GRÁFICO 4.2 TABLERO KANBAN DE FABRICACIÓN FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana El funcionamiento de este tablero se da cuando el montacargas regresa del cliente interno con los racks vacios, se recogen las tarjetas Kanban de los racks de cercha 2 y cercha 3 (componentes que dan la señal de fabricación de todo un conjunto cuando se traen desde el cliente) y las coloca en el tablero Kanban; el jefe de planificación y/o jefe de planta han revisado y constatado la existencia de estas tarjetas en el casillero de RECEPCIÓN del tablero Kanban, a continuación se emite la Orden de Producción correspondiente. 53 ¾ TARJETAS KANBAN Las tarjetas Kanban se diseñaron con el fin de identificar el componente dependiendo del lugar en que se encuentre, esto es si están en consumo, transportándose o en el proceso de fabricación. Hay que acotar que el número de tarjetas debe depender del número de contenedores que se utilizan para la producción y transportación. TABLA 4.1 NÚMERO DE TARJETAS KANBAN ENSAMBLE PISOS ENSAMBLELE PANELES CABINA DOBLE CABINA DOBLE COMPONENTE Plataforma CD Cercha 1 CD Cercha 2 CD Cercha 3 CD COMPONENTE # TARJETAS 3 3 2 2 CABINA SIMPLE CODIGO TkPi‐01 TkPi‐02 TkPi‐03 TkPi‐04 # TARJETAS CODIGO 2 2 2 2 2 2 TkPi‐05 TkPi‐06 TkPi‐07 TkPi‐08 TkPi‐09 TkPi‐10 Plataforma CS Cercha 1 CS Cercha 2 CS Cercha 3 CS Cercha 4 CS Cercha 5 CS COMPONENTE # TARJETAS Cuerpo Central CD 1 Refuerzo Superior CD 1 Refuerzo Lateral CD 1 Refuerzo Frontal CD 1 CABINA SIMPLE COMPONENTE Cuerpo Central CS Refuerzo Superior CS Refuerzo Lateral CS CODIGO TkPa‐01 TkPa‐02 TkPa‐03 TkPa‐04 # TARJETAS CODIGO 1 1 1 TkPa‐05 TkPa‐06 TkPa‐07 TOTAL TARJETAS KANBAN = 29 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Serán 29 tarjetas en total, cada una tiene un código que indica la sucesión e identificación del componente respectivamente, esto también depende del número de racks que se necesita para colocar el componente. No olvidar que, por cada contenedor existe una Tarjeta Kanban. 54 FIGURA 4.1 TARJETA KANBAN FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana En todo caso para la creación, manejo y uso de estas tarjetas dependen de la metodología que utiliza de acuerdo a la alternativa elegida. ¾ REGISTRO KANBAN Este registro debe mantener el control del número de componentes que se van ir consumiendo en el ensamble de pisos y paneles. El operador de cada línea tiene la responsabilidad de llenar este formato cada vez que se vaya ensamblando 1 lote (15 unidades) de componentes de Cabina Doble y Cabina Simple para pisos y paneles respectivamente. Los registros Kanban deben colocarse en un lugar que permita a su vez conocer el nivel de inventario de los componentes en las líneas de ensamble, así como dar la señal al montacargas para retirar los racks que están vacios. Una de las ventajas de este registro Kanban es que permite mantener la trazabilidad de componentes si llegase a existir inconvenientes en la línea de ensamble de baldes 55 refiriéndose a los pisos y paneles que fueron utilizados para el ensamble, o los componentes provenientes del área de fabricación utilizados para este fin. FIGURA 4.2 REGISTROS KANBAN – CABINA DOBLE FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Según la figura del Registro Kanban de Pisos y Paneles para modelo Cabina Doble, el primer retiro de los racks vacios deberá ser cuando se han consumido 300 unidades para Plataformas, Cerchas 1, Cerchas 2 y Cerchas 3, no importa que los racks permanezcan en línea vacios o estén en la estantería, ya depende de cada alternativa; sin embargo es primordial conocer que cuando se han consumido 15 lotes de Cercha 2 y Cercha 3 de Pisos y 15 lotes de todos los componentes de Paneles, los operadores deben recoger las 56 tarjetas Kanban de estos componentes, entregar al montacargas para que coloque en el Tablero Kanban en el área de fabricación y el siguiente conjunto de componentes se empezará a producir. El segundo retiro se realizará cuando todos los componentes se han consumido en su totalidad, los nuevos componentes que fueron despachados desde el área de fabricación deben aguardar en el área de almacenamiento de componentes (área de baldes); el montacargas es el encargado de trasladar todos los racks vacios al área de fabricación. (Proveedor). FIGURA 4.3 REGISTROS KANBAN – CABINA SIMPLE FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 57 El primer retiro para los componentes de Cabina Simple según el Registro Kanban de Pisos y Paneles se realizará cuando se hayan ensamblado 150 unidades (10 lotes), las tarjetas Kanban deben ser entregadas al proveedor, es decir el área de fabricación y colocarlas en el Tablero Kanban para que se emita la orden de producción del siguiente conjunto de componentes. Los racks a pesar de estar vacios permanecen en el lugar designado hasta que todas las unidades de todos los componentes sean consumidos; el montacargas es el responsable de retirar los racks vacios. El segundo retiro se realizará cuando todos los componentes también se hayan consumido en su totalidad, los nuevos componentes pueden aguardar en el área de almacenamiento de componentes hasta abastecer las líneas de ensamble, de todas formas el montacargas trasladará todos los racks vacios al área de fabricación. (Proveedor). 4.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A continuación se describe cómo se desarrolla cada alternativa según la metodología que propone: 4.1.1 OPCIÓN # 1: Situación Actual En el área de fabricación se trabajan en tamaños de lotes definidos, especificados de acuerdo a las características de demanda y volumen de consumo. Así el tamaño de lote que se estableció para la fabricación de componentes es de 450 unidades para componentes Cabina Doble y 300 unidades para componentes Cabina Simple. A pesar de esta condición el área de fabricación entrega los componentes en lotes incompletos al área de baldes con tal de no desabastecer las líneas de ensamble. 58 El proceso de reposición de componentes para el área de baldes se realiza cuando el supervisor de planta examinó con anterioridad el nivel de stock de los componentes en la línea de ensambles de pisos y paneles; un nivel mínimo de inventarios indica al supervisor de planta que debe comunicar de este acontecimiento al Jefe de Planificación para que emita una nueva orden de producción y el nuevo conjunto de componentes sea procesado oportunamente. A cada componente le corresponde un flujo de proceso diferente es decir el tiempo que tarda en producirse la pieza. A medida que el componente vaya terminando de producirse, se despacha inmediatamente al área de baldes. Para componente existe un rack definido de acuerdo a sus características físicas, cada componente posee una etiqueta de identificación que informa la cantidad y producto procesado o por procesar. El montacargas es el encargado de tomar los componentes desde el área de fabricación y trasladarlos hacia el área de baldes, en algunas ocasiones el montacargas libera los componentes en el área de almacenamiento o se colocan directamente en la línea de ensamble. La distribución que tienen los componentes se acomodan se acomodan dependiendo del espacio restringido que tienen las líneas de ensamble. Para liberar en el área de baldes, la colocación de los componentes dependerá del espacio que se tiene ya sea al lado de las líneas de ensamble o en el área de almacenamiento donde normalmente se ubican hasta que sean requeridas. 59 a) Contenedores En la actualidad todos los racks llevan una tarjeta de identificación estandarizada para el transporte de todos los productos que se fabrican y ensamblan internamente en la empresa. Para cada componente se definió con anterioridad un rack que responda a las necesidades y características físicas de la pieza a trasladar. FIGURA 4.4 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Actualmente se cuenta con 41 contenedores entre racks y javas que permiten llevar los componentes en sus cantidades definidas hacia el área de baldes. b) Distribución de Componentes La organización de los componentes dentro de la línea se distribuyó de acuerdo al Lay Out que se definió con previa anterioridad para estas dos estaciones de trabajo y puedan 60 adaptarse al requerimiento de orden, abastecimiento y retiro de los componentes para trasladar de regreso al área de fabricación. Como se manifestó al inicio, el montacargas libera los componentes de acuerdo al espacio que tenga para ubicar a los componentes teniendo presente que el operador se encarga de ordenar los componentes en las líneas de ensamble y ocasionalmente trayendo los componentes desde el área de almacenamiento con ayuda de la carretilla hidráulica para ubicar en las líneas. En la línea de ensamble de paneles el montacargas traslada los componentes directamente, mientras que el operador aguarda con el espacio suficiente para que el montacargas libere el producto en el sitio definido. GRÁFICO 4.3 LAY OUT LÍNEA DE ENSAMBLE DE PISOS FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 61 GRÁFICO 4.4 LAY OUT LÍNEA DE ENSAMBLE DE PANELES FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana c) Almacenamiento de Componentes Ocasionalmente el montacargas libera directamente los componentes en las líneas de ensamble, pero normalmente siempre los sitúa en el área de almacenamiento de pisos y paneles a las afueras de este mismo galpón hasta que el producto sea requerido por tener cero stocks en las líneas de ensamble. (Ver Anexo 6) El área de almacenamiento de pisos y paneles es de 11.95 m2 62 GRÁFICO 4.5 LAY OUT DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE COMPONENTES ENSAMBLE PISOS PANEL CD ENSAMBLE PANELES PLATAFORMA CS Y CD GALPON MAQUINAS HERRAMIENTA GALPON DE PINTURA PANEL CD CERCHA 1 Y 2 CS CERCHA 1 y 2 CS AREA DE ALMACENAMIENTO DE PISOS Y PANELES CERCHA 3 y 5 CD / CS PLATAFORMA CS Y CD PANEL CD CERCHA 1 Y 2 CS CERCHA 1 y 2 CS CERCHA 3 y 5 CD / CS FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana d) Sistema de Abastecimiento Cuando el producto se terminó de fabricar, el Jefe o Supervisor de Planta le indica al montacargas que el producto está listo para ser trasladado al área de baldes. 1. El tiempo aproximado para trasladar un componente desde el área de fabricación al área de baldes considerando el viaje de ida y regreso es de: 4 minutos. 2. El número de viajes que el montacargas debe realizar va a depender del producto que esté listo para ser trasladado y de la cantidad que envían por cada componente en cada rack al área de baldes. 63 TABLA 4.2 NÚMERO DE VIAJES QUE REALIZA EL MONTACARGAS CON COMPONENTES CABINA DOBLE APLICADO A SITUACIÓN ACTUAL COMPONENTES CABINA DOBLE PISO - Plataforma PISO - Cercha 1 PISO - Cercha 2 PISO - Cercha 3 PANEL - Cuerpo Central PANEL - Rfzo Superior PANEL - Rzo Frontal PANEL - Rfzo Lateral NÚMERO DE CONTENEDORES QUE UTILIZA PESO POR CONTENEDOR (ton) TOTAL PESO RACKS (ton) CAPACIDAD MONTACARGAS (ton) NÚMERO DE VIAJES (A) (B) 3 3 2 2 1 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,4 2,3 0,6 0,02 0,01 (C)= (A)*(B) (D) (E) (F) (G)=(E)*(F) 4,5 1,5 1 0,8 2,3 0,6 0,02 0,01 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 1,5 1,5 1 1 1 4 4 4 4 4 4 12 6 6 4 4 4 1 4 4 10 TIEMPO TOTAL CABINA DOBLE 40 TOTAL VIAJES CABINA DOBLE TIEMPO TIEMPO DE UN TOTAL VIAJES VIAJE (min) (min) FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana TABLA 4.3 NÚMERO DE VIAJES QUE REALIZA EL MONTACARGAS CON COMPONENTES CABINA SIMPLE APLICADO A SITUACIÓN ACTUAL COMPONENTES CABINA SIMPLE PISO - Plataforma PISO - Cercha 1 PISO - Cercha 2 PISO - Cercha 3 PISO - Cercha 4 PISO - Cercha 5 PANEL - Cuerpo Central PANEL - Rfzo Superior PANEL - Rfzo Lateral CAPACIDAD MONTACARGAS (ton) NÚMERO DE VIAJES TIEMPO DE UN VIAJE (min) TIEMPO TOTAL VIAJES (min) (C)= (A)*(B) (D) (E) (F) (G)=(E)*(F) 5,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 1,6 0,3 0,05 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 TOTAL VIAJES CABINA SIMPLE 10 TIEMPO TOTAL CABINA SIMPLE 40 NÚMERO DE CONTENEDORES QUE UTILIZA PESO POR CONTENEDOR (ton) TOTAL PESO RACKS (ton) (A) (B) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 1,6 0,3 0,05 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Cuando se realiza el abastecimiento de material a la línea sin tomar en cuenta el lugar que el montacargas libera los componentes, le toma realizar 10 viajes para componentes Cabina Doble y 10 viajes para componentes Cabina Simple. 64 3. Para ejemplarizar el total del tiempo que ocupa el montacargas y el operador, tomamos en cuenta el abastecimiento de componentes de Cabina Doble por ser el producto que tiene mayor demanda. TABLA 4.4 CARGA HORARIA DEL MONTACARGAS Y OPERADORES DE LAS LÍNEAS DE ENSAMBLE Pág. 1/2 RESUMEN CARGA HORARIA MONTACARGAS – OPERADOR RETIRO DE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CONTENEDORES NÚMERO DE TIEMPO TIEMPO TIEMPO VIAJES MONTACARGAS OPERADOR OPERADOR PISOS PANELES *VI **VE Abastecimiento de componentes al 10 VE 40 minutos 0 minutos 0 minutos 6 VE 50 minutos 25 minutos 10 minutos área de almacenamiento Abastecimiento de componentes a la línea de ensamble Retiro de racks desde el área de 5 VE 20 minutos almacenamiento 65 0 minutos 0 minutos Pág. 2/2 Retiro de racks vacios desde la 5 VI 45 minutos 15 minutos 10 minutos 5 VI 155 minutos 40 minutos 20 minutos línea TOTAL 21 VE *VI.- Viaje Internos que realiza el montacargas desde el área del almacenamiento de componentes hasta las líneas de ensamble. **VE.- Viaje Externos que realiza el montacargas desde el área de fabricación hasta las líneas de ensamble. FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Se establece que se debe disponer de 2,6 horas para que el montacargas realice las actividades de retiro de racks vacios y el respectivo abastecimiento de componentes a las líneas de ensamble. Además de un tiempo aproximado de 40 y 20 minutos para que los operadores del ensamble de Pisos y Paneles respectivamente puedan ayudar para que el retiro y abastecimiento de materiales sea de forma organizada y eficiente. e) Diagrama de Flujo de Proceso A continuación se indica el flujo del proceso que propone la Opción 1: Situación Actual, tomando en cuenta el área donde se realiza, los medios que utiliza y los pasos que sigue para desarrollar el abastecimiento del material a las líneas de ensamble. Ver Diagrama 4.1 correspondiente al Diagrama de Flujo de la Situación Actual. 66 DIAGRAMA 4.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE LA SITUACIÓN ACTUAL FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 67 4.1.2 OPCIÓN # 2 Esta opción se basa en la situación actual de Metaltronic tomando en cuenta el consumo diario de componentes de acuerdo a la demanda constante de producción. El tamaño del lote se mantiene, es decir 450 unidades para componentes Cabina Doble y 300 unidades para componentes cabina simple; siendo un total 17 componentes. Cada componente tiene diferentes características físicas, de ahí que cada uno tiene actualmente un rack definido para su transportación que se acompaña con una tarjeta Kanban para operar correctamente. Para dar comienzo a este ciclo según esta alternativa, se demanda inicialmente que alrededor de las líneas de ensamble, exista un conjunto de componentes en lotes completos; por lo tanto para que se realice el primer retiro por medio del montacargas de racks y tarjetas Kanban, deben haberse consumido 300 unidades por cada componente para el ensamble de Cabina Doble y/o 150 unidades para el ensamble de Cabina Simple. Por cada 15 unidades ensambladas de pisos y paneles se debe llenar el Registro Kanban para llevar un perfecto control del inventario del producto que está en proceso; de acuerdo a la demanda de productos por parte del cliente externo los componentes de ahí que esto ocasionará el segundo retiro de racks y tarjetas Kanban. El montacargas es el encargado de transportar los racks hasta el área de fabricación. La persona que opera el montacargas es el encargado de trasladar las Tarjetas Kanban dependiendo de los componentes y los coloca en el Tablero Kanban que debe ser colocado en el área de fabricación; el Jefe de Planta será el primero en comunicar al Jefe de Planificación que debe emitir la Orden de Producción correspondiente para el 68 siguiente conjunto de componentes. El conjunto de componentes será producido y despachado cuando en el tablero las tarjetas Kanban estén en el casillero de despacho. Con la ayuda del montacargas se procede a destinar los racks llenos junto con la tarjeta Kanban al área de baldes, se deben colocar en el área de almacenamiento de componentes hasta que los operadores le informen al montacargas abastecer con material las líneas de ensamble. a) Contenedores Los contenedores que se van a utilizar son los que la empresa posee actualmente, con la diferencia que se les adhiere una vincha de dos anillos para que ahí se pueda colocar la Tarjeta Kanban. Ver figura 4.5 Hay que acotar que la tarjeta de identificación que tienen actualmente los racks y javas respectivamente no tienen los fines que las tarjetas Kanban quieren lograr. FIGURA 4.5 VINCHAS DE DOS ANILLOS FUENTE: http://spanish.alibaba.com/product-gs/metal-ring-binderstationery-clip-netal-clip-239429962.html ELABORADO POR: AGUILAR, Ana El tipo de rack o contenedor que se utilizará para transportar el material se va a estandarizar de la siguiente manera: 69 TABLA 4.5 CONTENEDORES CABINA DOBLE FIGURA COMPONENTES CABINA DOBLE NÚMERO DE CONTENEDORES TIPO DE RACK PISO - Plataforma 4 Exclusivo PISO - Cercha 1 4 Mediano PISO - Cercha 2 3 Mediano PISO - Cercha 3 3 Grande PANEL - Cuerpo Central 2 Grande PANEL - Rfzo Superior 2 Grande PANEL - Rzo Frontal 2 Java PANEL - Rfzo Lateral 2 Java TOTAL NRO. CONTENEDORES MEDIDAS (metros) LARGO ANCHO ALTO 1,3 1,09 0,46 1,2 0,9 1,06 1,6 0,9 1 0,6 0,4 0,3 22 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Una vez que se conoce el tipo de contendor, es necesario establecer que en esta alternativa se van a requerir un total de 41 contenedores: 35 racks y 6 javas. Así se tiene: 70 TABLA 4.6 CONTENEDORES CABINA SIMPLE FIGURA COMPONENTES CABINA SIMPLE NÚMERO DE CONTENEDORES TIPO DE RACK PISO - Plataforma 3 Exclusivo PISO - Cercha 1 2 Grande PISO - Cercha 2 2 Grande PISO - Cercha 3 2 Mediano PISO - Cercha 4 2 Mediano PISO - Cercha 5 2 Grande PANEL - Cuerpo Central PANEL - Rfzo Superior PANEL - Rfzo Lateral TOTAL NRO. CONTENEDORES Grande 2 MEDIDAS (metros) LARGO ANCHO ALTO 1,4 1,1 0,4 1,6 1,1 1,2 1,35 1,15 1,2 1,6 1,1 1,2 0,8 0,4 0,4 Grande 2 Java 2 19 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana b) Distribución de Componentes A pesar de que el espacio representa una restricción, los racks se organizan en las líneas de ensamble de modo que sea fácil realizar el abastecimiento y/o retiro de los componentes ya sea quién lo realice: montacargas u operador. El área que se destina para la línea de ensamble de pisos y paneles se distribuyen los racks y el jig para realizar el ensamble correspondiente de los componentes de modelos cabina doble y cabina simple; sin olvidar que se debe dejar un espacio libre para colocar el rack que contiene a la cercha CKD y que la maneja el área de logística. 71 GRÁFICO 4.6 LAY OUT DE DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES – PISOS FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana GRÁFICO 4.7 LAY OUT DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES - PANELES FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 72 c) Almacenamiento de Componentes Este espacio se utiliza para dejar los racks llenos mientras se consume por completo los componentes que están en las líneas de ensamble de pisos y paneles. El área de 11.95 m2, está ubicada en la entrada del galpón del área del baldes. (Ver Anexo 6). GRÁFICO 4.8 LAY OUT DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE PISOS Y PANELES FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana El montacargas mientras no tenga la autorización de abastecer las líneas de ensamble, deja el producto en el área de almacenamiento de pisos y paneles tal y como se indicó en el gráfico 4.8 d) Sistema de Abastecimiento El montacarguista es considerado pieza fundamental para llevar a cabo el surtimiento eficiente de material en las líneas de ensamble. La frecuencia de entrega del 73 montacargas se basará en cuantos días el material puede almacenarse frente al operador. Por lo tanto se requiere tomar en cuenta las siguientes cláusulas: 1. Dependiendo si se requiere componentes Cabina Doble o Cabina Simple, el montacargas debe tomar cada componente de acuerdo a la capacidad del montacargas para realizar los viajes necesarios hasta trasladar el área de almacenamiento de componentes en el área de baldes. El tiempo aproximado de un viaje es de 4 minutos (ida y vuelta) ello implica que se tome el tiempo que tarda desde el área de fabricación hasta el área de almacenamiento de componentes de pisos y paneles y viceversa. 2. El número de viajes que va a realizar el montacargas depende del número de contenedores que ocupa cada componente en función de la capacidad del montacargas. Así se tiene: Ver tabla 4.7 y tabla 4.8 referente al Número de Viajes que realiza el montacargas con componentes Cabina Doble y Cabina Simple. 74 TABLA 4.7 NÚMERO DE VIAJES QUE REALIZA EL MONTACARGAS CON COMPONENTES CABINA DOBLE COMPONENTES CABINA DOBLE NÚMERO DE CONTENEDORES QUE UTILIZA PESO POR CONTENEDOR (ton) TOTAL PESO RACKS (ton) CAPACIDAD MONTACARGAS (ton) NÚMERO DE VIAJES (A) (B) (C)= (A)*(B) (D) (E) 3 3 2 2 1 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,4 2,3 0,6 0,02 0,01 4,5 1,5 1 0,8 2,3 0,6 0,02 0,01 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2 1 1 1 PISO - Plataforma PISO - Cercha 1 PISO - Cercha 2 PISO - Cercha 3 PANEL - Cuerpo Central PANEL - Rfzo Superior PANEL - Rzo Frontal PANEL - Rfzo Lateral TOTAL VIAJES CABINA DOBLE 1 1 7 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana TABLA 4.8 NÚMERO DE VIAJES QUE REALIZA EL MONTACARGAS CON COMPONENTES CABINA SIMPLE COMPONENTES CABINA SIMPLE NÚMERO DE CONTENEDORES QUE UTILIZA PESO POR CONTENEDOR (ton) TOTAL PESO RACKS (ton) CAPACIDAD MONTACARGAS (ton) NÚMERO DE VIAJES (A) (B) (C)= (A)*(B) (D) (E) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 1,6 0,3 5,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 1,6 0,3 0,05 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2 1 1 1 1 1 PISO - Plataforma PISO - Cercha 1 PISO - Cercha 2 PISO - Cercha 3 PISO - Cercha 4 PISO - Cercha 5 PANEL - Cuerpo Central PANEL - Rfzo Superior PANEL - Rfzo Lateral 0,05 TOTAL VIAJES CABINA SIMPLE 1 1 9 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Se establecen que deben realizarse 7 viajes para componentes Cabina Doble y 9 viajes para Cabina Simple. 75 3. Para ejemplarizar el proceso de abastecimiento y retiro de racks se hará una aplicación en el caso para componentes de Cabina Doble por ser el producto con mayor demanda. En el primer retiro de racks vacios se realizan 4 viajes en total. Por lo tanto: - El primer viaje se realiza cuando el montacargas retira el rack vacio del componente Cercha 1 de la línea de ensamble de pisos. Deben estar ensambladas 300 unidades (20 lotes) para entonces. TABLA 4.9 RETIRO DEL COMPONENTE CERCHA 1 TIEMPO MONTACARGAS (viaje + retiro) TIEMPO OPERADOR NÚMERO DE VIAJES 10 minutos 0 minutos 1 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana - El segundo viaje se efectúa cuando regresa del área de fabricación dejando el componente Cercha 1 y toma el componente Cercha 2 de la línea de ensamble de pisos. Esto se cumplirá cuando se hayan ensamblado 225 unidades (15 lotes). 76 TABLA 4.10 RETIRO DEL COMPONENTE CERCHA 2 TIEMPO MONTACARGAS (viaje + retiro) TIEMPO OPERADOR NÚMERO DE VIAJES 12 minutos 2 minutos 1 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana - El tercer viaje se efectúa una vez que regresa del área de fabricación dejando el componente Cercha 2 y toma el componente Cercha 3 de la línea de ensamble de Pisos. Esto se cumplirá cuando se hayan ensamblado 225 unidades (15 lotes). TABLA 4.11 RETIRO DEL COMPONENTE CERCHA 3 TIEMPO MONTACARGAS (viaje + retiro) TIEMPO OPERADOR NÚMERO DE VIAJES 13 minutos 2 minutos 1 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana - El cuarto viaje se efectúa una vez que regresa del área de fabricación dejando el componente Cercha 3 y toma el componente de Plataforma de la línea de ensamble de Pisos. Esto se cumplirá cuando se hayan ensamblado 300 unidades (20 lotes). 77 TABLA 4.12 RETIRO DEL COMPONENTE PLATAFORMA TIEMPO MONTACARGAS (viaje + retiro) TIEMPO OPERADOR NÚMERO DE VIAJES 10 minutos 2 minutos 1 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Cuando se realiza el primer viaje de retiro de todos los componentes de Cabina Doble de la línea de ensamble de Pisos, el operador debe tener presente entregar las tarjetas Kanban de la línea de ensamble de Paneles para que el montacargas pueda colocarlas en el Tablero Kanban en el área de fabricación, los racks permanecen en la línea de ensamble de paneles. TABLA 4.13 RESUMEN CARGA HORARIA PRIMER RETIRO PRIMER RETIRO MONTACARGAS – OPERADOR TOTAL NÚMERO DE VIAJES TOTAL TIEMPO MONTACARGAS (viaje + retiro) TOTAL TIEMPO OPERADOR ENSABLE PISOS 4 45 minutos 6 minutos FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 78 De acuerdo al volumen de producción en el área de ensamble de baldes, el montacargas realiza el segundo retiro de componentes y efectúa además el abastecimiento correspondiente del nuevo conjunto de componentes Para realizar el segundo retiro de los racks vacios, precedentemente en el área de almacenamiento de componentes deben estar los racks llenos con componentes Cercha 1, Cercha 2, Cercha 3 y Plataforma. Es importante indicar que cuando los componentes se ubicaron en esta área se realizaron 7 viajes desde el área de fabricación hacia el área de baldes. El tiempo que se utiliza para llevar a cabo esta acción es de 28 minutos. Cuando se realiza el segundo retiro de los componentes de racks vacios de Cabina Doble se toma en cuenta el tiempo del montacargas desde la línea de ensamble de pisos, empezando por tomar la Cercha 1, después la Cercha 2, Cercha 3 y finaliza con la Plataforma; estos racks se deben colocar en el área de almacenamiento de pisos y paneles. En cambio cuando se realiza el abastecimiento a las líneas de ensamble, los racks que están llenos se colocan primero la Cercha 3, después la Cercha 2, Cercha 1 y finaliza con la Plataforma. Finalizando esta actividad procede abastecer la línea de ensamble de Paneles; el operador coloca los racks vacios en la entrada de la línea, así el montacargas lo recoge más rápidamente, libera los racks vacios en el área de almacenamiento de componentes y regresa con el nuevo lote de componentes. Todo lo descrito con anterioridad se resume en la siguiente tabla: 79 TABLA 4.14 RESUMEN CARGA HORARIA SEGUNDO RETIRO SEGUNDO RETIRO MONTACARGAS – OPERADOR ACTIVIDADES CABINA DOBLE TOTAL NÚMERO DE VIAJES TOTAL TIEMPO MONTACARGAS TOTAL TIEMPO OPERADOR (viaje, retiro abastecimiento ) Retiro de componentes en la línea de pisos. 4 VI 20 minutos Abastecimiento de componentes en la línea de Pisos. 4 VI 25 minutos 5 minutos 4 minutos Retiro y abastecimiento de componentes en la línea de ensamble de Paneles 2 VI 15 minutos TOTAL 10 viajes 60 minutos 15 minutos 10 min Operador Pisos 15 min Operador Panel VI = Viaje que realiza el montacargas desde el área del almacenamiento de componentes hasta las líneas de ensamble y viceversa. FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Para resumir la carga horaria entre el montacargas y los operadores para realizar el respectivo abastecimiento tal y como se plantea en esta opción, se realiza un resumen del tiempo total necesario para llevar a cabo las actividades antes mencionadas. Así se tiene: 80 TABLA 4.15 CARGA HORARIA DEL MONTACARGAS Y DE LOS OPERADORES DE LÍNEAS DE ENSAMBLE RESUMEN CARGA HORARIA MONTACARGAS – OPERADOR RETIRO DE CONTENEDORES TOTAL No. DE VIAJES *VI **VE TOTAL TIEMPO MONTACARGAS (viaje, abastecimiento, retiro) Abas. Comp. Área de Alma. 7 VE 28 minutos 0 minutos 0 minutos Primer Retiro 4 VE 45 minutos 6 minutos 0 minutos Segundo Retiro 10 VI 60 minutos 10 minutos 15 minutos TOTAL 10 VI 11 VE 133 minutos TOTAL TIEMPO OPERADOR PISOS 16 minutos TOTAL TIEMPO OPERADOR PANELES 15 minutos *V. Internos.- Viaje que realiza el montacargas desde el área del almacenamiento hasta las líneas de ensamble y viceversa. **V. Externos.- Viaje que realiza el montacargas desde el área de fabricación hasta las líneas de ensamble y viceversa. FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Se establece que se debe disponer de 2, 21 horas para que el montacargas realice las actividades de retiro y abastecimiento de racks a las líneas de ensamble. Además de requerir 16 y 15 minutos para que los operadores de pisos y paneles puedan preparar el espacio y puedan mover los jigs de la estación de trabajo para el montacargas etc. e) Diagrama de Flujo de Proceso Se toma en cuenta el área donde da lugar, los medios que utiliza y los pasos que sigue para desarrollar el Sistema Kanban. 81 DIAGRAMA 4.2 DIAGRMA DE FLUJO DE PROCESO OPCIÓN # 2 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 82 4.1.3 OPCIÓN # 3 Este esquema rompe el esquema tradicional de reposición de material en las líneas de ensamble. Los operadores realizan el abastecimiento de materiales de acuerdo a la secuencia de producción que deberá ser entregada por el supervisor cada semana. Los operadores contarán con la ayuda de un rack previamente diseñado exclusivamente para las líneas de ensamble de pisos y paneles respectivamente. Este rack es de tipo móvil y tiene la capacidad de llevar hasta dos lotes por cada componente sea de Cabina Doble o Cabina Simple según la demanda. Se debe considerar que el área de almacenamiento de componentes es el lugar adecuado para colocar los componentes de acuerdo al tamaño de lote establecido y convertir esta área en un tipo estantería donde los operadores puedan surtir el rack con los componentes y después trasladarlos hacia las líneas de ensamble. Una vez que los racks son llenados con los componentes, se debe proceder a llenar el Registro Kanban para poder llevar un control de la cantidad que existe en la estantería y verificar el nivel de inventario que se tiene. Es importante que el proveedor fabricación realice una visita frecuente para conocer el consumo de cada componente al menos dos veces por semana para que el montacargas retire los racks vacios necesarios y los traslade al área de fabricación cuando se requiere. Una vez que el montacargas regresa desde el área de almacenamiento con los racks vacios se recogen las tarjetas Kanban y se colocan en el primer casillero del Tablero Kanban, esto indica que la señal del nuevo ciclo de producción se dio y un nuevo conjunto de componentes se va a fabricar. 83 a) Contenedores Para realizar el abastecimiento se requiere el uso de un contenedor especial capaz de transportar un específico número de unidades. Este contenedor debe tener la capacidad de llevar hasta dos lotes (15 unidades) de componentes para el ensamble de pisos y paneles aplicado a modelos tanto de Cabina Doble como Cabina Simple. El estimado del tiempo que le va a tomar a cualquiera de los operadores realizar el surtimiento del rack para la línea de ensamble de pisos y paneles es de aproximadamente 30 minutos respectivamente. - Abastecimiento - Línea de Ensamble de Pisos Como se mencionó con anterioridad los componentes están en la estantería en el área de almacenamiento de pisos y paneles; el operador procede a surtir el rack móvil teniendo en cuenta la secuencia de producción para cada semana. En el ensamble de Pisos se utilizan dos racks, uno de ellos es el rack que contiene todas las cerchas y es el más grande, mientras que el otro rack más pequeño es aquel que contiene a las plataformas. Es importante destacar que en el rack móvil se pueden cargar componentes del mismo modelo o modelo distinto ya sea de cabina doble o cabina simple. Por cada componente deben colocarse hasta 30 unidades por cuestiones de seguridad y manipulación del rack. Las características de este rack son: Es de tubo cuadrado de acero estructural Las medidas aproximadas para el diseño de los racks en largo, alto y profundidad se puede observar en los gráficos que a continuación se presentan. 4 llantas de poliuretano de 6 pulgadas de diámetro. 84 - Abastecimiento – Línea de Ensamble de Paneles Para el abastecimiento de paneles, el operador no surte ningún rack ya que se propone establecer el diseño de los tres racks manipulados desde el área de fabricación; es decir, el operador solo se encargará de tomar los racks desde el área de almacenamiento de pisos y paneles y llevarlos hasta la línea de ensamble de paneles. El rack móvil del cuerpo central se divide en dos: rack grande y el rack pequeño para que el operador pueda movilizarlos hasta la línea de ensamble dependiendo de la secuencia de producción. Para los refuerzos de cabina doble y cabina simple, se presenta un rack dividido en tres partes que pueden separarse para volver abastecer, ya que los componentes no se consumen simultáneamente. Las características de este rack son: Es de tubo cuadrado de acero estructural Las medidas aproximadas para el diseño de los racks en largo, alto y profundidad se puede observar en los gráficos que a continuación se presentan. 4 llantas de poliuretano de 6 pulgadas de diámetro. En el rack grande y pequeño la cantidad de cuerpo central es de 225 unidades en cada uno; en el rack para refuerzos entre superiores, laterales y frontales se colocará 450 unidades para Cabina Doble y 300 unidades Cabina Simple. 85 GRÁFICO 4.9 RACK PARA ABASTECIMIENTO DE PISOS – VISTA ISOMÉTRICA Medidas en metros FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana GRÁFICO 4.10 RACK PARA ABASTECIMIENTO DE PISOS - VISTA LATERAL FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 86 GRÁFICO 4.11 RACK GRANDE PARA ABASTECIMIENTO PANELES – CUERPO CENTRAL Medidas en metros FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana GRÁFICO 4.12 RACK PEQUEÑO PARA ABASTECIMIENTO PANELES – CUERPO CENTRAL Medidas en metros FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 87 GRÁFICO 4.13 RACK PARA ABASTECIMIENTO PANELES – CUERPO CENTRAL FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana GRÁFICO 4.14 RACK PARA ABASTECIMIENTO PANELES – REFUERZOS, VISTA ISOMÉTRICA Medidas en metros FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 88 GRÁFICO 4.15 RACK PARA ABASTECIMIENTO PANELES – REFUERZOS, VISTA FRONTAL FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana b) Distribución de Componentes En las líneas de ensamble no es necesario colocar y distribuir todos los componentes; ahora este espacio se ha definido para que lo ocupe el rack que fue diseñado para que lleve componentes y se mantengan en el rack hasta que se consuman por completo y tengan que volver a surtir. Ver el Lay Out de Pisos y Paneles. 89 GRÁFICO 4.16 LAY OUT DE PISOS Y PANELES ENSAMBLE DE BALDES ENSAMBLE PISOS RACK CERCHA CKD RACK COMPONENTES PISOS ENSAMBLE PANELES RACK COMPONENTES PANELES ACAB. METÁLICO PANEL CD ACAB. METÁLICO LÍNEA DE ENSAMBLE PISOS GV FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana c) Almacenamiento de Componentes En esta área se requieren colocar todos los componentes de Cabina Doble y Cabina Simple teniendo en cuenta el volumen de cada componente y la frecuencia de uso de cada uno de ellos. Los operadores tienen fácil acceso a los componentes al instante de surtir el rack para llevarlo a las líneas de ensamble de Pisos y Paneles. Ver gráfico 4.16 referente al área requerida para el almacenamiento de componentes. d) Sistema de Abastecimiento En esta alternativa el abastecimiento de material va desde que los componentes están listos en el área de fabricación hasta ser trasladados al área de almacenamiento de componentes en el área de baldes. 90 GRÁFICO 4.17 ÁREA REQUERIDA PARA ALMACENAMIENTO DE COMPONENTES FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Según el consumo del lote que esté en la estantería en el área de almacenamiento, el montacargas va a dejar y traer el nuevo conjunto de componentes de acuerdo a la señal suministrada con anterioridad por el tablero y registro Kanban. El tiempo que demorará en trasladar el componente y abastecer el área de almacenamiento de componentes dependerá del número de viajes que realice, esto de acuerdo al tipo de componente y modelo requerido. Teniendo en cuenta que un viaje entre ida y vuelta dura aproximadamente 4 minutos, se hace el siguiente análisis. Ver tabla 4.16 y 4.17 referente al tiempo y número de viajes requeridos para el abastecimiento de componentes. 91 TABLA 4.16 TIEMPO Y NÚMERO DE VIAJES REQUERIDOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMPONENTES CABINA DOBLE COMPONENTES CABINA DOBLE CAPACIDAD MONTACARGAS (ton) NÚMERO DE VIAJES (C)= (A)*(B) (D) (E) (F) (G)=(E)*(F) 4,5 1,5 1 0,8 2,3 0,6 0,02 0,01 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2 1 1 1 4 4 4 4 8 4 4 4 1 4 4 1 4 4 7 TIEMPO TOTAL CABINA DOBLE 28 NÚMERO DE CONTENEDORES QUE UTILIZA PESO POR CONTENEDOR (ton) TOTAL PESO RACKS (ton) (A) (B) 3 3 2 2 1 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,4 2,3 0,6 0,02 0,01 PISO - Plataforma PISO - Cercha 1 PISO - Cercha 2 PISO - Cercha 3 PANEL - Cuerpo Central PANEL - Rfzo Superior PANEL - Rzo Frontal PANEL - Rfzo Lateral TOTAL VIAJES CABINA DOBLE TIEMPO TIEMPO DE UN TOTAL VIAJES VIAJE (min) (min) FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana En total se realizan 14 viajes entre realizar el abastecimiento y retiro de racks, utilizando un tiempo aproximado de 56 minutos. Para los componentes de Cabina Simple el análisis se representa en la siguiente tabla: TABLA 4.17 TIEMPO Y NÚMERO DE VIAJES REQUERIDOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMPONENTES CABINA SIMPLE COMPONENTES CABINA SIMPLE PISO - Plataforma PISO - Cercha 1 PISO - Cercha 2 PISO - Cercha 3 PISO - Cercha 4 PISO - Cercha 5 PANEL - Cuerpo Central PANEL - Rfzo Superior PANEL - Rfzo Lateral NÚMERO DE CONTENEDORES QUE UTILIZA PESO POR CONTENEDOR (ton) TOTAL PESO RACKS (ton) CAPACIDAD MONTACARGAS (ton) NÚMERO DE VIAJES TIEMPO DE UN VIAJE (min) TIEMPO TOTAL VIAJES (min) (A) (B) (C)= (A)*(B) (D) (E) (F) (G)=(E)*(F) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 1,6 0,3 5,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 1,6 0,3 0,05 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 1 4 4 0,05 TOTAL VIAJES CABINA SIMPLE FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 92 1 4 4 9 TIEMPO TOTAL CABINA SIMPLE 36 Por lo tanto, se requiere que el montacargas realice 9 viajes para el abastecimiento de materiales en el área de almacenamiento de componentes, y otros 9 para regresar los racks vacios al área de fabricación. El total de tiempo que necesita el montacargas para realizar las actividades de abastecimiento y retiro de racks es de aproximadamente 72 minutos. Estas actividades no son simultáneas. Teniendo claro estos antecedentes se realiza un ejemplo con el abastecimiento, retiro y surtimiento de racks con los componentes de Cabina Doble por ser el producto con mayor demanda como se mencionó con anterioridad. TABLA 4.18 CARGA HORARIA CON COMPONENTES CABINA DOBLE Pág. 1/2 RESUMEN CARGA HORARIA MONTACARGAS – OPERADOR RETIRO DE TOTAL No. TOTAL TIEMPO TOTAL TOTAL CONTENEDORES DE VIAJES MONTACARGAS TIEMPO TIEMPO *VI OPERADOR OPERADOR **VE PISOS PANELES Abastecimiento de Componentes al 7 VE 28 minutos 0 minutos 0 minutos 7 VE 28 minutos 0 minutos 0 minutos 2 VI 0 minutos 30 minutos 15 minutos Área de Almacenamiento (Baldes) Retiro de racks vacios al área de fabricación Surtir rack móvil y llevar a la línea 93 Pág. 2/2 TOTAL 2 VI 56 minutos 30 minutos 15 minutos 14 VE *V. Internos.- Viaje que realiza el montacargas desde el área del almacenamiento de componentes hasta las líneas de ensamble y viceversa. **V. Externos.- Viaje que realiza el montacargas desde el área de fabricación hasta las líneas de ensamble y viceversa. FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana e) Diagrama de Flujo de Proceso A continuación se indica el flujo del proceso que propone esta alternativa tomando en cuenta el área donde se realiza, los medios que utiliza y los pasos que sigue para desarrollar el Sistema Kanban. Ver Diagrama 4.3 Correspondiente al Diagrama de Flujo de Proceso Opción Tres 4.2 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Para seleccionar la alternativa más rentable se hace un resumen por cada alternativa, tomando en cuenta las ventajas y desventajas, costos y gastos de su posible implementación. Así tenemos: a) OPCIÓN # 1: SITUACIÓN ACTUAL El abastecimiento de material se realiza tal y como se indico en esta propuesta. A través de un monitoreo del inventario que se tiene en las líneas de ensamble realizado por el supervisor de planta. 94 DIAGRAMA 4.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO OPCIÓN # 3 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 95 1. Características - El material para realizar el ensamble de pisos está en lotes incompletos en las líneas de ensamble. - El cliente baldes retira su propio material del proveedor fabricación. - El operador realiza la mayoría de actividades para abastecer la línea de ensamble de pisos. 2. Costos En la tabla se detallan los costos de inversión que incurren en esta opción. TABLA 4.19 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL OPCIÓN # 1: SITUACIÓN ACTUAL ELEMENTO CANTIDAD Situación Actual 0 COSTO UNITARIO $ 0,0 TOTAL COSTO TOTAL $ 0,0 $ 0,0 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 3. Ventajas - No se incurre en ningún gasto, el abastecimiento se sigue realizando de acuerdo a la situación actual. 4. Desventajas - No existe un método que permita dar la señal de producción para efectuar la reposición de materiales al área de baldes. 96 - Existen cuellos de botella por no tener el material en lotes completos y a tiempo. - No se repone el material de forma inmediata cuando se consume. - El cliente baldes tiene que ir por su propio material donde el proveedor fabricación. b) OPCIÓN # 2 El abastecimiento de componentes se realiza a través del montacargas, abasteciendo directamente a las líneas de ensamble. 1. Características - Los componentes se colocan al alcance del operador. - Se apilan y organizan de acuerdo a una distribución planteada. - El montacargas realiza el surtimiento de materiales en las líneas de ensamble de acuerdo al tiempo y lugar establecidos. 2. Costos En la tabla se detallan los costos de inversión que incurren en esta opción. Ver tabla de Presupuesto de Inversión Opción # 2 3. Ventajas - Toma en cuenta la Situación Actual de la empresa, por lo tanto no se fabrican nuevos racks; el sistema Kanban se acomoda a esta alternativa. - Aprovechamiento del espacio para colocar los componentes en lotes completos en la línea de ensamble de pisos. 97 - Racks pueden ser organizados de acuerdo a una distribución planteada. - Se reduce el nivel de inventario, se produce lo que se requiere. - Trabajo en Equipo TABLA 4.20 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN OPCIÓN # 2 OPCIÓN # 2 ELEMENTO Tablero Kanban Cartulinas A4 para Tarjeta Kanban Un pliego de Cartulina para Registros Kanban Tarjetas Kanban emplasticadas Emplasticar Registros Kanban Vincha en Rack para sujetar Tarjeta Kanban COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 1 $ 425,00 $ 425,00 10 $ 0,10 $ 1,00 1 $ 0,40 $ 0,40 29 $ 0,50 $ 14,50 4 $ 2,00 $ 8,00 41 $ 1,23 $ 50,43 TOTAL $ 499,33 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 4. Desventajas - No existe un conteo físico de componentes cuando llegan a la línea de ensamble, se asume que el proveedor fabricación entrega en lotes completos. - El espacio continua siendo una restricción - Se tiene que parar la producción cuando el material se termina. 98 c) OPCIÓN # 3 El abastecimiento de material llega hasta el área de almacenamiento de componentes para Pisos y Paneles. Para surtir las líneas de ensamble, el operador es el encargado de realizar el abastecimiento mediante el diseño de un rack tipo móvil previamente diseñado. 1. Características - El espacio asignado dentro de las líneas ya no es una restricción. - El abastecimiento de material ahora es controlado. - Se lleva un control adecuado de los inventarios en el área de almacenamiento de componentes (estantería). 2. Costos En la tabla se detallan los costos de inversión que incurren en esta opción: Ver tabla de Presupuesto de Inversión Opción # 3 3. Ventajas - El operador no tiene que preocuparse de pedir material para realizar el ensamble. - El montacargas se encarga de traer racks llenos y llevar racks vacios. - Evita sobreproducción. - El proceso de ensamble es más organizado y controlado. - Se reduce el nivel de inventario, se produce lo que se requiere. - Autonomía por parte de los trabajadores. 99 TABLA 4.21 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN OPCIÓN # 3 OPCIÓN # 3 ELEMENTO Tablero Kanban COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 1 $ 425,00 $ 425,00 10 $ 0,10 $ 1,00 1 $ 0,40 $ 0,40 29 $ 0,50 $ 14,50 4 $ 2,00 $ 8,00 41 $ 1,23 $ 50,43 1 $ 300,00 $ 300,00 1 $ 200,00 $ 200,00 Rack Móvil Paneles Cpo Central 2 $ 250,00 $ 500,00 Rack Móvil Paneles Refuerzos 1 $ 400,00 $ 400,00 Cartulinas A4 para Tarjeta Kanban Pliego de Cartulina para Registros Kanban Emplasticar Tarjetas Kanban Emplasticar Registros Kanban Vincha en Rack para sujetar Tarjeta Kanban Rack Móvil Pisos Cerchas Rack Móvil Pisos Plataformas TOTAL $ 1.499,33 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 4. Desventajas - Si la demanda aumenta se va a requerir de un recurso humano para que pueda surtir el rack durante el día de producción. - Incremento de racks si aumenta la demanda. 100 4.3 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS Para realizar la comparación de alternativas se realiza un análisis utilizando dos métodos que permitan dar una opinión más acertada sobre la alternativa más conveniente. - Matriz de Decisión - Análisis de Costo La ventaja de la Matriz de Decisión es que permite tomar una decisión objetiva, basadas en un sistema de valoración, en vez de confiar únicamente en la intuición o la visión subjetiva de las alternativas que se proponen. En el primer paso, se definieron los criterios o factores con los que van a evaluar las opciones planteadas. Tales como: - El tiempo de uso del montacargas para realizar el abastecimiento - El tiempo que se utiliza al operador para cumplir con el abastecimiento - Espacio utilizado tomando en cuenta el área de almacenamiento de componentes y el espacio que utiliza alrededor de la línea de ensamble. - El tiempo que tarda el responsable en supervisar el nivel de inventario en el área ensambles de componentes para baldes. - Y la eficacia de reponer el material con tiempo y a tiempo en las líneas de ensamble. El segundo paso consistió en asignar un valor de ponderación a cada criterio. Así cada criterio tiene un mayor valor o “peso”; la suma total de la ponderación es 10. 101 TABLA 4.22 MATRIZ DE DECISIÓN CRITERIOS TIEMPO USO MONTACARGAS PONDERACIÓN (MAYOR PESO) 3 E S C A L A TIEMPO USO ESPACIO PARA OPERADOR ALMACENAMIENTO (Línea de Ensamble) 4 TIEMPO SUPERVISION INVENTARIO EFICACIA REPOSICION DE MATERIAL TOTAL 0,5 2 10 0,5 Opción # 1: Situación Actual 3 9 3 12 3 1,5 4 2 1 2 26,5 Opción # 2 4 12 2 8 3 1,5 0 0 2 4 25,5 Opción # 3 1 3 3 12 3 1,5 0 0 3 6 22,5 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Cada una de las opciones se evaluó independientemente en cada criterio. Por ejemplo para el criterio de “Tiempo de Uso Montacargas” cada una de las opciones se evaluó en ese criterio en una escala del 1 al 5. La opción que tiene mayor uso, obtiene un 4, así para las siguientes opciones y los siguientes criterios. TABLA 4.23 ESCALA DE EVALUACIÓN ESCALA 5 4 3 2 1 MAYOR POCO MAYOR MEDIO POCO MENOR MENOR FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana Las valoraciones se anotaron en la casilla correspondiente de cada opción. La suma horizontal de las valoraciones “pesos” asignados a cada idea dan el total que se asigna a cada opción individual. La puntuación más baja es la alternativa más confiada por que reduce el parámetro de uso para cada criterio. 102 En cambio para el Análisis de Costos se realiza una comparación entre alternativas tomando en cuenta el siguiente cuadro resumen, donde se indica el tiempo y espacio que se utiliza para almacenar los componentes, de acuerdo a la situación actual de la empresa. Ver tabla 4.24.- Resumen de Parámetros – Alternativas de Solución. De acuerdo a la comparación de estos parámetros se observa que se reducen los tiempos de abastecimiento, como también el área para almacenar los componentes que están en proceso; estos valores representan un costo para la empresa por lo que se realiza el siguiente análisis. 103 TABLA 4.24 RESUMEN DE PARÁMETROS – ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ANÁLISIS DE PARÁMETROS - ABASTECIMIENTO DE COMPONENTES CABINA DOBLE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN TIEMPO MONTACARGAS HORA/MES VE VI TIEMPOS MUERTOS OPERADOR DE PISOS HORA/MES NÚMERO VIAJES MONTACARGAS MES TIEMPOS MUERTOS OPERADOR DE PANELES HORA/MES ESPACIO ESTIMADO ÁREA DE ALMACENAMIENTO ESPACIO ESTIMADO LÍNEA DE ENSAMBLE % SUPERFICIE UTILIZADO LÍNEA DE ENSAMBLE 88 m2 OPCIÓN # 1: Situación Actual 5,2 42 10 1,3 0,66 50 6 70 62 OPCIÓN # 2 4,44 22 20 0,5 0,5 40 5 90 79 OPCIÓN # 3 1,8 28 0 1,00 0,5 200 24 50 44 VE: Viaje que realiza el montacargas desde el área de fabricación al área de baldes y viceversa. VI: Viaje que realiza el montacargas desde el área de almacenamiento de baldes a la línea de ensamble y viceversa. FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 104 % SUPERFICIE UTILIZADO ÁREA DE BALDES 11,95 m2 TABLA 4.25 ANÁLISIS DE COSTOS COSTOS DE ABASTECIMIENTO DE COMPONENTES CABINA DOBLE CONCEPTO OPCIÓN # 1 OPCION # 2 $ 78,0 $ 23,9 $ 248,0 $ 6,5 $ 3,3 $ 359,7 Costo Montacargas (usd/hora) Costo Área de Almacenamiento (usd/m2) Costo Área de Línea de Ensamble (usd/m2) Costo Operador Pisos (usd/hora) Costo Operador Paneles (usd/hora) TOTAL OPCION # 3 $ 66,6 $ 20,0 $ 316,8 $ 2,5 $ 2,5 $ 408,4 $ 27,0 $ 95,6 $ 176,0 $ 5,0 $ 2,5 $ 306,1 GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN CONCEPTO OPCIÓN # 1 Inversión Diseño al Detalle 0 0 $ 0,0 TOTAL OPCION # 2 $ 499,3 $ 80,0 $ 579,3 OPCION # 3 $ 1.499,3 $ 160,0 $ 1.659,3 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana El porcentaje de ahorro entre las alternativas de acuerdo al análisis de costos es la siguiente: TABLA 4.26 PORCENTAJE DE AHORRO PORCENTAJE DE AHORRO - COSTOS DE ABASTECIMIENTO DE COMPONENTES CABINA DOBLE OPCIÓN # 3 / OPCIÓN # 1 OPCIÓN # 3 / OPCIÓN # 2 85% 75% FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 105 4.4 RECOMENDACIÓN DE ALTERNATIVA Según el estudio que se realizó para comparar las alternativas y a través de los métodos que se utilizaron se establece lo siguiente: TABLA 4.27 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS OPCIÓN # 1: Situación Actual OPCION # 2 OPCION # 3 Puntuación Matriz de Decisión 26,5 25,5 22,5 Costo Total de Abastecimiento $ 359,7 $ 408,4 $ 306,1 $ 0,0 $ 579,3 $ 1.659,3 CONCEPTO Gastos de Implementación FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana La mejor opción que presenta mayores ventajas de implementación es la Opción # 3. Por lo tanto se realiza un análisis del tiempo que se requiere para recuperar la inversión de esta alternativa, justificando los gastos de implementación de la misma. Así se tiene: 106 TABLA 4.28 RETORNO DE INVERSIÓN JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS FIJOS COSTO POR ABASTECIMIENTO DE MATERIALES MENSUAL ANUAL COSTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL $ 359,70 $ 4.316,40 COSTO DE OPCIÓN # 3 $ 306,10 $ 3.673,20 $ 53,60 $ 643,20 AHORRO GASTO DE IMPLEMENTACIÓN AL INICIO DE OPERACIÓN OPCIÓN # 3 $ 1.659,33 TIEMPO DE RECUPERACIÓN (Años) 2,6 FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana El ahorro que propone la opción # 3, es de $643,20 dólares anuales en comparación con la situación actual, a pesar que la inversión sea alta el tiempo para recuperar la inversión será de 2,6 años. 107 CAPÍTULO V CAPÍTULO V 5.1 CONCLUSIONES - Se plantearon tres alternativas, la Opción # 1 referida a la Situación Actual donde miembros del área de fabricación verifican el nivel del inventario para producir una nueva orden de componentes. La Opción #2 abastece con material desde el área de fabricación hasta las líneas de ensamble, con el fin que los componentes estén al alcance del operador y pueda cumplir con el ciclo de producción y abastecimiento a tiempo de nuevos componentes. Finalmente la Opción # 3 considerada como la mejor alternativa aquella alternativa que emplea un rack móvil que permite abastecer en cantidades consideradas de acuerdo a las indicaciones que exige el sistema Kanban y cumpla con el ciclo de producción. - Como resultado del análisis de la situación actual se establecieron tres alternativas, dos de ellas se sujetan con herramientas iguales como es el Tablero, Registro y Tarjeta Kanban, aunque desarrollan un sistema de abastecimiento diferente en términos de espacio, tiempo y frecuencia. Cada alternativa tiene un valor del costo diferente que implica llevar a cabo la reposición de materiales. En este caso la opción # 3 es la alternativa que establece un ahorro anual de $643,20 dólares; equivalente al 85% con respecto de la opción # 1. La inversión que se realiza esta alternativa se puede recuperar en 2,6 años. 108 - El Registro Kanban permite llevar un control eficiente de los componentes en utilizados para cada ensamble, además de indicar el número de unidades armadas y transferidas posteriormente a la línea de ensamble de baldes. - Se propuso un Layout para la Opción # 2 y Opción # 3 teniendo en cuenta las condiciones de distribución, área disponible y del área que se requiere para que los componentes estén al alcance del operador. Como resultado se concluye: La Opción # 3 distribuye mejor sus componentes porque utiliza el rack móvil, el mismo que ocupa menos espacio físico que en las otras alternativas con un área 24 m2 para la línea de ensamble de pisos, y 44 m2 para la línea de ensamble de paneles. - Se estableció que el método de control para el abastecimiento de componentes en las líneas de ensamble de pisos y paneles sea la verificación del Registro Kanban cuando se hayan ensamblado 20 lotes de Cabina Doble y/o 10 lotes de Cabina Simple para pisos, y para paneles cuando se hayan ensamblado 15 lotes Cabina Doble y/o 10 lotes Cabina Simple. Esta señal disparará la siguiente orden de producción y el abastecimiento en las líneas de ensamble. - Con el estudio realizado se pudo identificar las zonas susceptibles de mejora, como por ejemplo se puede aprovechar el espacio que ocupa el rack móvil en las líneas de ensamble de pisos y paneles, tal y como propone al Opción # 3. 109 - En las opciones dos y tres se puede controlar la utilización de la Mano de Obra porque en cada alternativa se definen las funciones específicas que deben realizar los operarios y el montacargas en tiempo y actividades que deben desempeñar. - A través de las alternativa dos y alternativa tres, se definió un lugar específico para cada componente en cantidades y contenedores (racks) pre establecidos. 5.2 RECOMENDACIONES - Como resultado del Análisis de la Situación Actual se puede concluir que la empresa no tiene un sistema de planificación que permita programar la producción en forma sistemática, lo que implica que existan retrasos en la fabricación de componentes y sea el cliente quien deba exigir la entrega del material. Se recomienda que la empresa considere la idea de implementar este sistema tomando en cuenta los beneficios que ofrece la Opción # 3, a través de la utilización de la Tarjeta Kanban. - De acuerdo a los principios y fundamentos del sistema “jalar”, llevar a cabo su implementación no requiere de un equipo sofisticado, por lo tanto se recomienda que se tengan las bases necesarias para aplicar eficazmente este sistema de producción llamado KANBAN. - Se recomienda que antes de realizar la implementación del Sistema Kanban en la línea de piloto de Pisos y Paneles, exista un soporte de logística adecuado y una previa programación de la producción en el área de fabricación. 110 - Al conocer la carga horaria del montacargas, se recomienda se realice una programación que establezca los horarios en los que se pueda usar este vehículo industrial en forma más eficiente cuando sea requerido. - Es importante que el personal involucrado en este proceso, sea capacitado acerca del funcionamiento de este sistema Kanban ya que va a facilitar su trabajo y va a mejorar la eficiencia mediante la reducción de la supervisión directa. - Para el proceso de producción de papel es necesario talar una gran cantidad de árboles para poder originar el papel. Por lo tanto recomiendo que tanto el borrador del trabajo de investigación que se debe presentar para obtener la primera calificación, como la posterior entrega de copias de la tesis original, debieran ser impresos en ambos lados; de esta manera estaríamos colaborando con la conservación del medio ambiente ahorrando en la reutilización máxima de hojas. 111 BIBLIOGRAFÍA 1. BELT, B, “MRP and Kanban. A Possible Synergy?” Production and Inventory Management, Volumen 28, Número 1, 1987. 2. BILLINGTON P, NARASIMHAN S, MCLEAVEY D, “Planeación de la Producción y Control de Inventarios”, Segunda Edición, Editorial Prentice - Hall, México, 1996. 3. EKOS NEGOCIOS (Revista): “Sector Automotor, Grandes Desafíos” Edición Nro. 179. Marzo, 2009. 4. EVERETT A, RONALD E, “Administración de la Producción y las Operaciones”, Cuarta Edición, Editorial Prentice Hall, México, 1991. 5. FOGARTY, BLACKSTONE, HOFFMANN, “Administración de la Producción e Inventarios”, Segunda Edición Editorial Continental, México 1994. 6. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, “Planificación y Control de la Producción”, Tema 8, “Justo a Tiempo”, Tema 8, CEPADE. 7. MONDEN, Y, “Toyota Production System as an Integrated Approach to Just in Time, Segunda Edición, Editorial Chapman and Hall, 1994. 112 8. SAMUEL, EILON, “La Producción, Planificación, Organización y Control”, Segunda Edición, Editorial Labor S.A, Barcelona – España, 1980. 9. WALLACE, T.F, “MRP II & JIT Work Together in Plan & Practice”, Automation, Volume 37, No. 3, 1990. 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Der. TIPO: Cabina Doble PESO: 0,02 Kilos cada uno VOLUMEN: 0,05 m X 0,028 m X 0,026 m PRODUCTO FINAL: Balde de Camioneta LUV D-MAX SUB COMPONENTE: Rfzo Frontal Izq. Der TIPO: Cabina Doble PESO: 0,05 Kilos cada uno VOLUMEN: 0,10 m X 0,04 m X 0,018 m FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 115 ANEXO 3. COMPONENTES FABRICADOS Y SUB ENSAMBLADOS PANELES CABINA SIMPLE COMPONENTES PARA EL ENSAMBLE DE PANELES PRODUCTO FINAL: Balde de Camioneta LUV D-MAX SUB COMPONENTE: Cuerpo Central TIPO: Cabina Doble PESO: 5,45 Kilos VOLUMEN: 1,52 m X 0,45 m X 0,005 m PRODUCTO FINAL: Balde de Camioneta LUV D-MAX SUB COMPONENTE: Rfzo Superior TIPO: Cabina Doble PESO: 0,87 Kilos VOLUMEN: 1,45 m X 0,038 m X 0,036 m PRODUCTO FINAL: Balde de Camioneta LUV D-MAX SUB COMPONENTE: Refuerzos Laterales Izq. Der TIPO: Cabina Doble PESO: 0,18 Kilos VOLUMEN: 0,15 m X 0,15 m X 0,0 m FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 116 ANEXO 4. COMPONENTES FABRICADOS Y SUB ENSAMBLADOS PISOS CABINA SIMPLE COMPONENTES PARA EL ENSAMBLE DE PISOS PRODUCTO FINAL: Balde de Camioneta LUV D-MAX SUB COMPONENTE: Plataforma Central TIPO: Cabina Simple PESO: 19,29 Kilos VOLUMEN: 2,25 m X 0,93 m X 0,13 m PRODUCTO FINAL: Balde de Camioneta LUV D-MAX SUB COMPONENTE: Cercha 1 TIPO: Cabina Simple PESO: 4,35 Kilos VOLUMEN: 1,42 m X 0,2 m X 0,06 m PRODUCTO FINAL: Balde de Camioneta LUV D-MAX SUB COMPONENTE: Cercha 2 TIPO: Cabina Simple PESO: 3,09 Kilos VOLUMEN: 1,46 m X 0,18 m X 0,06 m PRODUCTO FINAL: Balde de Camioneta LUV D-MAX SUB COMPONENTE: Cercha 3 TIPO: Cabina Simple PESO: 3,43 Kilos VOLUMEN: 1 m X 0,19 m X 0,02 m PRODUCTO FINAL: Balde de Camioneta LUV D-MAX SUB COMPONENTE: Cercha 4 TIPO: Cabina Simple PESO: 3,43 Kilos VOLUMEN: 1 m X 0,19 m X 0,02 m PRODUCTO FINAL: Balde de Camioneta LUV D-MAX SUB COMPONENTE: Cercha 5 TIPO: Cabina Simple PESO: 2,86 Kilos VOLUMEN: 1,37 m X 0,18 m X 0,06 m PRODUCTO FINAL: Balde de Camioneta LUV D-MAX SUB COMPONENTE: Cercha CKD TIPO: Cabina Simple PESO: 9,12 Kilos FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 117 ANEXO 5. MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS FABRICACIÓN - SUB ENSAMBLE - ENSAMBLE DE PISOS Y PANELES FIGURA MÁQUINA DESCRIPCIÓN Máquina automática que corta laminas de CORTADORA LASER acero de acuerdo a la forma preestablecida de corte. CIZALLA Iturrospe / Niagra Herramientas de corte que se utilizan para cortar las láminas metálicas. PRENSA Máquinas de acción vertical que se utilizan 35, 50, 100, 200, 400,1000 para cortar, perforar, embutir y estampar los materiales. TONELADAS PLEGADORA LVD Perforado y plegado de materiales. Máquina de corte para conformado metálico CORTADORA PULLMAX SUELDA PUNTO MÓVIL SUELDA PUNTO ESTÁTICA SUELDA MAG FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 118 La corriente eléctrica pasa por dos electrodos con punta, debido a la resistencia del material al unir se logra el calentamiento y con la aplicación de presión sobre las piezas se genera un punto de soldadura. Se acciona un Es la misma que la suelda de punto móvil, lo que difiere es que debe accionarse un pedal. Para realizar un punto de suelda se debe accionar un gatillo que se encuentra en la antorcha. Previa a la soldadura tiene que estar regulados: la intensidad de corriente, flujo de gas, velocidad de alambre y el voltaje. ANEXO 6. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE COMPONENETES EN ÁREA DE BALDES FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 119 ANEXO 7. PISO ENSAMBLADO DE CABINA DOBLE FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 120 ANEXO 8. PISO ENSAMBLADO DE CABINA SIMPLE FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 121 ANEXO 9. PANEL ENSAMBLADO DE CABINA DOBLE FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 122 ANEXO 10. PANEL ENSAMBLADO DE CABINA SIMPLE FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 123 ANEXO 11. ESQUEMA DE PLANTA DE LA EMPRESA METALTRONIC S.A FUENTE: Metaltronic S.A ELABORADO POR: AGUILAR, Ana 124